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电厂脱硫废水的零排放技术

IT圈 admin 31浏览 0评论

2024年3月17日发(作者:吴逸)

生 态 与 环 境 工 程

2023 NO.4(上)

中国新技术新产品

电厂脱硫废水的零排放技术

陈宝荣 陈新梅

(江苏阚山发电有限公司,江苏 徐州 221134)

摘 要:目前,膜基技术是脱硫废水的零排放系统废水回用的有效手段,因此该文重点介绍了膜浓缩-蒸发

结晶工艺在电厂运行的实际效果,并探讨该技术的局限性。采用某电厂膜浓缩-蒸发结晶工艺对电厂废水进

行处理,以期达到废水技术零排放和资源回收利用的效果。结果表明,工艺对脱硫废水的回收率高,蒸发结

晶后的工业盐指标稳定,同时该工艺处理后的煤泥排干后可作为燃料回用,凝结水也可回用,实现资源的有

效回收。同时,该系统前三段工艺减少了75%的废水量,后续结晶盐纯度为98%,约占废水总量的1.5%。

关键词:电厂;脱硫废水;零排放技术

中图分类号:X 773 文献标志码:A

0 引言

由于我国用电量急剧增加,燃烧煤炭释放的污染气体

也有所增加。为了减少这些污染气体的产生,脱硫技术快

速发展。常见的脱硫技术有以下4种:湿式洗涤器、喷雾

干式洗涤器、吸附剂注射和可再生工艺

[1]

。由于石灰石烟

气脱硫系统的脱硫废水含盐浓度高,腐蚀设备,因此脱盐

效率很低。需要定期对脱硫浆进行稀释,用水清洗设备的

同时排放脱硫废水

[1]

目前,电厂脱硫废水由于成分复杂,通常含有悬浮固

体、盐(氯、硫酸盐)和镉、铅和汞等重金属,其通常呈

酸性,会引起设备的腐蚀和结垢等问题

[2]

。表1为安徽省

某电厂脱硫废水中的主要离子浓度,其中含有不能充分

利用的镁离子和氯离子。随着脱硫废水循环,氯离子浓度

增加,使废水呈酸性。石灰石的溶解被抑制,导致腐蚀。

因此,不正确处理脱硫废水就会造成严重的环境问题

[1]

目前,低温浓缩-高温蒸发工艺、膜浓缩-蒸发结晶

工艺以及离子置换电渗析-蒸发工艺是目前电厂废水零排

放的主流工艺。其中,与其他两种工艺相比,膜浓缩-蒸

发结晶工艺效果更稳定、投资运行成本低以及具有一定经

济效益

[3]

。对此,该文以某电厂废水零排放技术的运行数

据为依托,详细分析了膜浓缩-蒸发结晶技术在该项目中

的应用情况,以期为电厂脱硫废水的零排放技术的发展提

供参考。

表1 某电厂脱硫废水中主要离子浓度

离子

(mg/L)

数值

离子

1971.12

离子

5440.53

离子

1078

离子

硫酸

离子

0.17

化学需

氧量

3.87

SS

5477

排放。其设计的进水指标为pH7~9,COD 80mg/L~100mg/L,

氯离子11000mg/L~1500mg/L,BOD3.8mg/L~4.0mg/L。出水

指标符合我国回用水指标标准,末端产物的蒸发结晶达到

《工业盐》一级标准

[4]

2 运行情况

2.1 处理水质和工艺流程

由于膜浓缩-蒸发结晶工艺成本最低,因此该文主要

对其工艺的应用进行分析。某电厂烟气脱硫系统均采用湿

法脱硫工艺,废水量共计40 m

3

/h,水质情况见表2,符合

设计要求。由表2可知,该进水水质钙镁含量以及钠和氯

离子含量高,属于高硬度和高含盐废水。

表2 某电厂烟气脱硫废水设计水质

离子

(mg/L)

数值

pH

8

COD

<30

氯离子

<12000

硫酸根

<4500

化学

需氧量

<3.87

SS

<65

17204.34683.4

某电厂脱硫废水先通过泵送至废水收集池进暂存和

均质。该项目的废水收集池为地上池,做了密闭防腐以及

配套除臭系统。由于该废水COD和化学需氧量较低,因此

可以存放一段时间,无须担心因为处于厌氧条件下进而酸

化。经过缓存和调节水质水量后,废水进入反应池去除钙

镁离子。随后泵送至管式膜系统和纳滤系统去除盐离子。

进膜系统处理后的废水进入SCRO和DTRO膜系统,对废

水进行减量。最后将浓缩液送至MVR蒸发器,对固体盐

进行提纯。同时反应池和管式膜的污泥分布进入污泥机和

污泥池,随后一起外运至碳酸钙浆液取脱硫塔。纳滤系统

产生的浓缩液和污泥脱水机产生的废水,又重新泵送至废

水收集池暂存

[5]

。工艺流程如图1所示。

1 项目概述

2.2 运行效果简析

某电厂始建于2005年,主要用于供给电网用电和工

针对某电厂烟气脱硫废水的硬度高和总含盐量高的

业园区供热,共配备2台装机容量为60万kW的发电机,

特点,在预处理阶段,设置石灰、氢氧化钠和碳酸钠药剂

年发电量约为50亿度。由于建设久远,因此其产生的脱

的加药装置,用来去除镁、钙离子。同时设置管式超滤

硫废水水质波动大、钙镁离子含量高。由于国家对电力能

膜用来去除重金属离子。同时,增加分盐设备,进一步进

源行业的改革,该电厂开始进行电厂脱硫废水的无害化和

行分盐处理,并对高品质工业盐、高品质石灰石浆液进行

零排放处理。

回收,减少固体废物的排放量。膜浓缩单元采用双模系统

对该某电厂采用膜浓缩-蒸发结晶工艺进行脱硫废水

(SCRO+DTRO),主要对废水进行浓缩减量,使后续的

处理。其主要原理是脱硫废水经过预处理,然后通过膜法浓

产废水量降低了75%。在最后的蒸发结晶阶段,该电厂设

缩。最后,对废水进行蒸发和结晶,以实现脱硫废水的零

置纳滤分盐系统,保证后续产盐和减量稳定

[5]

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脱硫废水

废水收集池反应池管式膜纳滤

脱水机污泥机

污泥池

浓水

固体盐外运

MVR蒸发器

DTRO膜

淡水

硫酸钙浆液去

脱硫塔

回用水池

浓水

淡水

SCRO

冷凝水

图1 零排放工艺流程图

进入零排放工艺的水量为40 m

3

/h,进入蒸发结晶的水

量约为10 m

3

/h,经蒸发结晶后,系统后端出水为0。经过

预处理和管式超滤膜过滤后的产水水质稳定,满足DTRO

进水要求,系统产水量为40 m

/h。

该零排放工艺共设置2套 DTRO和SCRO装置,总处

理量均为8 m

3

/h,浓水进入蒸发结晶处理单元进行蒸发结

晶处理。进入DTRO处理单元的废水经初步浓缩减量,回

收率为45%。

经双膜系统后的浓盐水含盐量为120 000 mg/L,减水

电厂废水经预处理加药软化和提纯处理后,

量约为8 m

/h。

进入后续单元主要为高盐废水。高盐分废水进入蒸发浓缩

单元后,结晶盐析出经干燥、打包后外售,进而实现废水

零排放。同时,产盐达到《工业盐》一级标准。

整体来说,该工艺对脱硫废水的回收率高,废水中的

煤泥排干后可作为燃料回用,凝结水也可回用。然而,该

工艺也受到污泥产率高、反渗透系统操作压力高、进口膜

成本高等因素的限制

[6]

3

3

提高进水中 SO

4

2-

浓度,促进反应式1的反应平衡,进而

减少Ca

2+

。同时,未截留的Na

+

和Cl

-

进入后续浓缩单位,

进而获取高品质的结晶盐提取。

表3 预处理+管式膜进水、产水水质

项目

COD

Ca

2+

Mg

2+

SO

4

2-

Cl

-

项目

TDS

Na

+

SO

4

2-

Cl

-

进水(mg/L)

27.41

860

3300

3500

1000

产水(mg/L)

25.11

2.78

16.47

31600

980

去除率(%)

8.61

98.7

98.9

8.92

7.45

产水(mg/L)

11700

3300

60

5000

表4 管式超滤膜的出水水质

进水(mg/L)

54000

19000

36000

2600

CaSO

4

Ca

2

+SO

4

2-

(1)

3.3 双膜系统装置效果分析

SCRO是双模系统中专门用于高盐进水的新型膜,可

以用于高盐废水的初步浓缩减量,具有一定抗污染特性、

耐压等级高等优点。该研究中,经预处理、管式膜和纳

滤膜的处理,进SCRO系统主要是含有浓度约为1.5%的

NaCl溶液。经SCRO 的截留技术,实现对NaCl高效的拦

3 技术分析

3.1 预处理+管式膜的去除效果分析

由表3可知,预处理对进水COD、SO

4

以及Cl的

去除效率较低,分别为8.61%、8.92%和7.45%。对水质

分别达到98.7%和98.9%。这

Ca

和Mg的去除率较高,

可能是因为预处理中添加碱性物质,与Ca

和Mg形成

沉淀。同时,管式膜通过截留分离亚纳米级以及更大的悬

药管式

浮物颗粒,在预处理阶段去除Ca

2+

和Mg

2+

。同时,

2+2+

2+2+

2-

-

截效果。同时,更高浓度的浓盐水经进入DTRO膜,进

一步浓缩减量。DTRO后续的产废水量降低75%,经过

SCRO和DTRO双膜系统的初步浓缩后,产水回收率可达

120

截留率

/

%

80

回收率

40

膜对水中的阴离子缺少拦截阻流的作用,因此对SO

4

2-

及Cl

的去除效果较低。该工艺与传统的“石灰+碳酸钠

软化+沉淀池+过滤器处理”相比,大幅缩短工艺路线并

减少占地面积并且产水水质稳定,便于维护和管理。

-

3.2 纳滤膜的去除效果分析

预处理+管式膜SO

4

2-

以及Cl

-

的去除效率较低,需要

补充纳滤系统对其进行去除。纳滤主要是截留二价离子,

使一价离子通过。通过运行数据分析,纳滤系统对SO

4

2-

去除率为93.4%。随后纳滤产生的浓缩液回流至预处理段,

0

2040

试验时间/min

6080100

图2 双模系统截留率和回收率

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到 80%以上。

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3.4 MVR蒸发工艺分析

电厂脱硫废水经过上述预处理和初步浓缩后进入

MVR蒸发结晶段。基于纳滤系统的分盐效果以及双模系统

的初步浓缩,进入蒸发系统的水中含盐量极高(见上文)。

一般来说,蒸发阶段中98%以上为氯化钠。蒸发结晶工艺

通过不断升高温度,达到溶液的蒸发温度后,不饱和溶液

中的水份进而挥发。由于大量的能量输入,因此该过程运

行成本较高。经过该过程后,不饱和溶液逐渐转变为饱和

溶液,然后再变为过饱和溶液。此后,溶质即氯化钠会从

过饱和溶液中析出。该研究中采用工艺较为成熟、能耗低

和运行稳定的MVR蒸发结晶系统,对高浓度的出水进行蒸

发结晶。该项目的MVR蒸发结晶器为闪蒸罐和结晶器高度

集成的一体化设计,闪蒸罐与结晶器短程互连设计,通过

协调优化结晶器出口与闪蒸罐入口的对应位置,设计最佳

的管程方向和最短的管程距离,避免了高浓度盐溶液在管

程中出现结晶堵塞管道的情况,同时,最大程度地减少高

浓度盐溶液在管程流动中热量的损失。蒸发结晶后可获得

NaCl结晶,纯度高于98.0%的NaCl。

维护和管理,因此属于固定的电厂额外开销

[7]

。考虑到该设

计的设计余量较大且废水收集池的设计负荷取值较高,因

此在运行稳定后,当该电厂在发电量处于平均和低峰时段

时,将周围的电厂的脱硫废水进行低价处理,用来平衡开

支。4)该工艺以膜系统为基础,因此会存在膜系统时常更

换或者维护等问题。同时,纳滤系统产生的浓缩液虽进行了

回用处理,但仍未做到全量化。对此,有研究发现,MVR

法可用于膜系统浓缩液体的全量化处理系统。该模式也早

已应用于垃圾渗滤液的处理工艺中。但考虑到MVR系统用

于蒸发结晶后的盐须用于后续出售,因此未将其与膜系统

浓缩液进行协同处理。为避免膜系统频繁更换,使系统运

行稳定,电厂依托厂内酸碱药剂对其进行反冲洗,以保证

其效率。

4 结语

随着对国内环保意识和节能要求的不断提高,人们越来

越重视电厂脱硫废水零液排放。将低温浓缩-高温蒸发工

艺、膜浓缩-蒸发结晶工艺以及离子置换电渗析-蒸发工艺

在不同电厂的应用效果进行对比,虽然3种工艺均能在一定

程度上使电厂脱硫废水实现零排放,但是仍然存在如膜系统

更换频繁或者占地面积大等缺点。同时对膜浓缩-蒸发结晶

工艺进一步分析发现,其降水量稳定、产盐质量高,可作为

目前的主流工艺。

对运行情况进行进一步分析发现,结合现有电厂运行

情况,虽然该工艺效果可靠,但是运行成本是目前该工艺的

主要问题。同时后续的膜系统的维护和保养也是难以解决的

一个痛点。基于现有运行数据和技术进行分析, 电厂废水零

排放技术的未来发展方向主要集中在研究和制备具有稳定

性能、易于维护且经济实用的膜技术,并优化各项技术的参

数,以达到更高的能源效率和处理效果,从而实现电厂脱硫

废水零排放的目标。

3.5 项目运行分析

该零排放技术理论可行,调试阶段和试运行阶段均较

为顺利。但是,后续运行后,仍然出现一些问题。对此,该

研究结合该工艺在某电厂的实际运行数据,并结合工程经

验以及理论数据,对一些运行和技术问题进行总结。

具体分析如下:1)该项目预处理系统,即废水收集池

+反应池+管式膜+纳滤系统运行稳定。通过检测数据可

知,进水水质和质量在用电高峰期存在一些波动,然而并未

对整个系统的运行造成影响。在进行废水收集池设计的过

程中考虑了负荷系数,没有为节约土建费用而进行缩减调

整。同时,反应池的加药系统稳定,且进行一备一用,提

参考文献

高处理效率。同时,随着膜工艺的成熟,积累了有关工程

[1]张净瑞.管式微滤膜在电厂脱硫废水处理的应用研究[J].

经验,预处理与膜浓缩单元的设计与运行效果较好,为后

环境科学导刊, 2022,41(6):44-48.

期纳滤分盐及膜电解工艺完善改造创造了有利条件。2)该

[2]杨若雪.电厂废水分类处理及回用技术研究与应用[J].中

工艺在初步设计阶段未考虑对MVR蒸发结晶后的结晶盐

国设备工程,2022(21):231-233.

进行回收利用。该系统的MVR仅用于杂盐提纯,但前期运

[3]王铮,赵航,晋银佳,等.燃煤电厂高盐废水零排放处理

行的过程中出现了因主机叶轮结垢及高COD母液富集等导

技术及应用研究进展[J].电气技术与经济,2022(5):69-71.

致蒸发过程须频繁停机、清洗的典型问题。同时,杂盐的

Zhao J, Lu J, et -liquid discharge technologies for

后续处置较为复杂。因为其结晶效率慢,纯度达不到要求,

[4]An W,

A review[J].Journal of Environmental

进而考虑将MVR进行升级改造,用于结晶盐回收。对此,

desulfurization wastewater:

Management,2022(321):115953.

该工艺在原有的设计上增设了水质软化处理装置,同时在

[5]Yaqub M, Lee -liquid discharge(ZLD)technology for

MVR系统后增设三效蒸发器与母液干燥机,用以解决结构

resource recovery from wastewater: A review[J].Science of the total

和母液富集问题。3)确定该工艺前做过有关成本测算。该

environment, 2019(681):551-563.

工艺的投资建设成本包括各设备购置费、废水池、反应池

[6]马双忱,于伟静,贾绍广,等.燃煤电厂脱硫废水处理技

和回用水池的土建费,运行成本主要来自水电消耗、药剂

术研究与应用进展[J]. 化工进展,2016,35(1):255-262.

消耗以及人工成本。同时,增设水质软化处理装置和三效

蒸发器与母液干燥机后,工艺盐可以抵扣一部分运行费用,

[7]牛耀岚,胡伟,朱辉,等.燃煤电厂脱硫废水处理方法及

零排放技术进展[J]. 长江大学学报 (自然科学版),2019,16

同时回用水可以0.3元/t的费用进行抵扣。整体而言,该工

:72-78.

艺实际运行后,发现运行费用较设计时基本持平,但整体

(10)

需要电厂持续投入水电和消耗药剂,且需要增设人员进行

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电厂脱硫废水的零排放技术

陈宝荣 陈新梅

(江苏阚山发电有限公司,江苏 徐州 221134)

摘 要:目前,膜基技术是脱硫废水的零排放系统废水回用的有效手段,因此该文重点介绍了膜浓缩-蒸发

结晶工艺在电厂运行的实际效果,并探讨该技术的局限性。采用某电厂膜浓缩-蒸发结晶工艺对电厂废水进

行处理,以期达到废水技术零排放和资源回收利用的效果。结果表明,工艺对脱硫废水的回收率高,蒸发结

晶后的工业盐指标稳定,同时该工艺处理后的煤泥排干后可作为燃料回用,凝结水也可回用,实现资源的有

效回收。同时,该系统前三段工艺减少了75%的废水量,后续结晶盐纯度为98%,约占废水总量的1.5%。

关键词:电厂;脱硫废水;零排放技术

中图分类号:X 773 文献标志码:A

0 引言

由于我国用电量急剧增加,燃烧煤炭释放的污染气体

也有所增加。为了减少这些污染气体的产生,脱硫技术快

速发展。常见的脱硫技术有以下4种:湿式洗涤器、喷雾

干式洗涤器、吸附剂注射和可再生工艺

[1]

。由于石灰石烟

气脱硫系统的脱硫废水含盐浓度高,腐蚀设备,因此脱盐

效率很低。需要定期对脱硫浆进行稀释,用水清洗设备的

同时排放脱硫废水

[1]

目前,电厂脱硫废水由于成分复杂,通常含有悬浮固

体、盐(氯、硫酸盐)和镉、铅和汞等重金属,其通常呈

酸性,会引起设备的腐蚀和结垢等问题

[2]

。表1为安徽省

某电厂脱硫废水中的主要离子浓度,其中含有不能充分

利用的镁离子和氯离子。随着脱硫废水循环,氯离子浓度

增加,使废水呈酸性。石灰石的溶解被抑制,导致腐蚀。

因此,不正确处理脱硫废水就会造成严重的环境问题

[1]

目前,低温浓缩-高温蒸发工艺、膜浓缩-蒸发结晶

工艺以及离子置换电渗析-蒸发工艺是目前电厂废水零排

放的主流工艺。其中,与其他两种工艺相比,膜浓缩-蒸

发结晶工艺效果更稳定、投资运行成本低以及具有一定经

济效益

[3]

。对此,该文以某电厂废水零排放技术的运行数

据为依托,详细分析了膜浓缩-蒸发结晶技术在该项目中

的应用情况,以期为电厂脱硫废水的零排放技术的发展提

供参考。

表1 某电厂脱硫废水中主要离子浓度

离子

(mg/L)

数值

离子

1971.12

离子

5440.53

离子

1078

离子

硫酸

离子

0.17

化学需

氧量

3.87

SS

5477

排放。其设计的进水指标为pH7~9,COD 80mg/L~100mg/L,

氯离子11000mg/L~1500mg/L,BOD3.8mg/L~4.0mg/L。出水

指标符合我国回用水指标标准,末端产物的蒸发结晶达到

《工业盐》一级标准

[4]

2 运行情况

2.1 处理水质和工艺流程

由于膜浓缩-蒸发结晶工艺成本最低,因此该文主要

对其工艺的应用进行分析。某电厂烟气脱硫系统均采用湿

法脱硫工艺,废水量共计40 m

3

/h,水质情况见表2,符合

设计要求。由表2可知,该进水水质钙镁含量以及钠和氯

离子含量高,属于高硬度和高含盐废水。

表2 某电厂烟气脱硫废水设计水质

离子

(mg/L)

数值

pH

8

COD

<30

氯离子

<12000

硫酸根

<4500

化学

需氧量

<3.87

SS

<65

17204.34683.4

某电厂脱硫废水先通过泵送至废水收集池进暂存和

均质。该项目的废水收集池为地上池,做了密闭防腐以及

配套除臭系统。由于该废水COD和化学需氧量较低,因此

可以存放一段时间,无须担心因为处于厌氧条件下进而酸

化。经过缓存和调节水质水量后,废水进入反应池去除钙

镁离子。随后泵送至管式膜系统和纳滤系统去除盐离子。

进膜系统处理后的废水进入SCRO和DTRO膜系统,对废

水进行减量。最后将浓缩液送至MVR蒸发器,对固体盐

进行提纯。同时反应池和管式膜的污泥分布进入污泥机和

污泥池,随后一起外运至碳酸钙浆液取脱硫塔。纳滤系统

产生的浓缩液和污泥脱水机产生的废水,又重新泵送至废

水收集池暂存

[5]

。工艺流程如图1所示。

1 项目概述

2.2 运行效果简析

某电厂始建于2005年,主要用于供给电网用电和工

针对某电厂烟气脱硫废水的硬度高和总含盐量高的

业园区供热,共配备2台装机容量为60万kW的发电机,

特点,在预处理阶段,设置石灰、氢氧化钠和碳酸钠药剂

年发电量约为50亿度。由于建设久远,因此其产生的脱

的加药装置,用来去除镁、钙离子。同时设置管式超滤

硫废水水质波动大、钙镁离子含量高。由于国家对电力能

膜用来去除重金属离子。同时,增加分盐设备,进一步进

源行业的改革,该电厂开始进行电厂脱硫废水的无害化和

行分盐处理,并对高品质工业盐、高品质石灰石浆液进行

零排放处理。

回收,减少固体废物的排放量。膜浓缩单元采用双模系统

对该某电厂采用膜浓缩-蒸发结晶工艺进行脱硫废水

(SCRO+DTRO),主要对废水进行浓缩减量,使后续的

处理。其主要原理是脱硫废水经过预处理,然后通过膜法浓

产废水量降低了75%。在最后的蒸发结晶阶段,该电厂设

缩。最后,对废水进行蒸发和结晶,以实现脱硫废水的零

置纳滤分盐系统,保证后续产盐和减量稳定

[5]

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脱硫废水

废水收集池反应池管式膜纳滤

脱水机污泥机

污泥池

浓水

固体盐外运

MVR蒸发器

DTRO膜

淡水

硫酸钙浆液去

脱硫塔

回用水池

浓水

淡水

SCRO

冷凝水

图1 零排放工艺流程图

进入零排放工艺的水量为40 m

3

/h,进入蒸发结晶的水

量约为10 m

3

/h,经蒸发结晶后,系统后端出水为0。经过

预处理和管式超滤膜过滤后的产水水质稳定,满足DTRO

进水要求,系统产水量为40 m

/h。

该零排放工艺共设置2套 DTRO和SCRO装置,总处

理量均为8 m

3

/h,浓水进入蒸发结晶处理单元进行蒸发结

晶处理。进入DTRO处理单元的废水经初步浓缩减量,回

收率为45%。

经双膜系统后的浓盐水含盐量为120 000 mg/L,减水

电厂废水经预处理加药软化和提纯处理后,

量约为8 m

/h。

进入后续单元主要为高盐废水。高盐分废水进入蒸发浓缩

单元后,结晶盐析出经干燥、打包后外售,进而实现废水

零排放。同时,产盐达到《工业盐》一级标准。

整体来说,该工艺对脱硫废水的回收率高,废水中的

煤泥排干后可作为燃料回用,凝结水也可回用。然而,该

工艺也受到污泥产率高、反渗透系统操作压力高、进口膜

成本高等因素的限制

[6]

3

3

提高进水中 SO

4

2-

浓度,促进反应式1的反应平衡,进而

减少Ca

2+

。同时,未截留的Na

+

和Cl

-

进入后续浓缩单位,

进而获取高品质的结晶盐提取。

表3 预处理+管式膜进水、产水水质

项目

COD

Ca

2+

Mg

2+

SO

4

2-

Cl

-

项目

TDS

Na

+

SO

4

2-

Cl

-

进水(mg/L)

27.41

860

3300

3500

1000

产水(mg/L)

25.11

2.78

16.47

31600

980

去除率(%)

8.61

98.7

98.9

8.92

7.45

产水(mg/L)

11700

3300

60

5000

表4 管式超滤膜的出水水质

进水(mg/L)

54000

19000

36000

2600

CaSO

4

Ca

2

+SO

4

2-

(1)

3.3 双膜系统装置效果分析

SCRO是双模系统中专门用于高盐进水的新型膜,可

以用于高盐废水的初步浓缩减量,具有一定抗污染特性、

耐压等级高等优点。该研究中,经预处理、管式膜和纳

滤膜的处理,进SCRO系统主要是含有浓度约为1.5%的

NaCl溶液。经SCRO 的截留技术,实现对NaCl高效的拦

3 技术分析

3.1 预处理+管式膜的去除效果分析

由表3可知,预处理对进水COD、SO

4

以及Cl的

去除效率较低,分别为8.61%、8.92%和7.45%。对水质

分别达到98.7%和98.9%。这

Ca

和Mg的去除率较高,

可能是因为预处理中添加碱性物质,与Ca

和Mg形成

沉淀。同时,管式膜通过截留分离亚纳米级以及更大的悬

药管式

浮物颗粒,在预处理阶段去除Ca

2+

和Mg

2+

。同时,

2+2+

2+2+

2-

-

截效果。同时,更高浓度的浓盐水经进入DTRO膜,进

一步浓缩减量。DTRO后续的产废水量降低75%,经过

SCRO和DTRO双膜系统的初步浓缩后,产水回收率可达

120

截留率

/

%

80

回收率

40

膜对水中的阴离子缺少拦截阻流的作用,因此对SO

4

2-

及Cl

的去除效果较低。该工艺与传统的“石灰+碳酸钠

软化+沉淀池+过滤器处理”相比,大幅缩短工艺路线并

减少占地面积并且产水水质稳定,便于维护和管理。

-

3.2 纳滤膜的去除效果分析

预处理+管式膜SO

4

2-

以及Cl

-

的去除效率较低,需要

补充纳滤系统对其进行去除。纳滤主要是截留二价离子,

使一价离子通过。通过运行数据分析,纳滤系统对SO

4

2-

去除率为93.4%。随后纳滤产生的浓缩液回流至预处理段,

0

2040

试验时间/min

6080100

图2 双模系统截留率和回收率

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生 态 与 环 境 工 程

到 80%以上。

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3.4 MVR蒸发工艺分析

电厂脱硫废水经过上述预处理和初步浓缩后进入

MVR蒸发结晶段。基于纳滤系统的分盐效果以及双模系统

的初步浓缩,进入蒸发系统的水中含盐量极高(见上文)。

一般来说,蒸发阶段中98%以上为氯化钠。蒸发结晶工艺

通过不断升高温度,达到溶液的蒸发温度后,不饱和溶液

中的水份进而挥发。由于大量的能量输入,因此该过程运

行成本较高。经过该过程后,不饱和溶液逐渐转变为饱和

溶液,然后再变为过饱和溶液。此后,溶质即氯化钠会从

过饱和溶液中析出。该研究中采用工艺较为成熟、能耗低

和运行稳定的MVR蒸发结晶系统,对高浓度的出水进行蒸

发结晶。该项目的MVR蒸发结晶器为闪蒸罐和结晶器高度

集成的一体化设计,闪蒸罐与结晶器短程互连设计,通过

协调优化结晶器出口与闪蒸罐入口的对应位置,设计最佳

的管程方向和最短的管程距离,避免了高浓度盐溶液在管

程中出现结晶堵塞管道的情况,同时,最大程度地减少高

浓度盐溶液在管程流动中热量的损失。蒸发结晶后可获得

NaCl结晶,纯度高于98.0%的NaCl。

维护和管理,因此属于固定的电厂额外开销

[7]

。考虑到该设

计的设计余量较大且废水收集池的设计负荷取值较高,因

此在运行稳定后,当该电厂在发电量处于平均和低峰时段

时,将周围的电厂的脱硫废水进行低价处理,用来平衡开

支。4)该工艺以膜系统为基础,因此会存在膜系统时常更

换或者维护等问题。同时,纳滤系统产生的浓缩液虽进行了

回用处理,但仍未做到全量化。对此,有研究发现,MVR

法可用于膜系统浓缩液体的全量化处理系统。该模式也早

已应用于垃圾渗滤液的处理工艺中。但考虑到MVR系统用

于蒸发结晶后的盐须用于后续出售,因此未将其与膜系统

浓缩液进行协同处理。为避免膜系统频繁更换,使系统运

行稳定,电厂依托厂内酸碱药剂对其进行反冲洗,以保证

其效率。

4 结语

随着对国内环保意识和节能要求的不断提高,人们越来

越重视电厂脱硫废水零液排放。将低温浓缩-高温蒸发工

艺、膜浓缩-蒸发结晶工艺以及离子置换电渗析-蒸发工艺

在不同电厂的应用效果进行对比,虽然3种工艺均能在一定

程度上使电厂脱硫废水实现零排放,但是仍然存在如膜系统

更换频繁或者占地面积大等缺点。同时对膜浓缩-蒸发结晶

工艺进一步分析发现,其降水量稳定、产盐质量高,可作为

目前的主流工艺。

对运行情况进行进一步分析发现,结合现有电厂运行

情况,虽然该工艺效果可靠,但是运行成本是目前该工艺的

主要问题。同时后续的膜系统的维护和保养也是难以解决的

一个痛点。基于现有运行数据和技术进行分析, 电厂废水零

排放技术的未来发展方向主要集中在研究和制备具有稳定

性能、易于维护且经济实用的膜技术,并优化各项技术的参

数,以达到更高的能源效率和处理效果,从而实现电厂脱硫

废水零排放的目标。

3.5 项目运行分析

该零排放技术理论可行,调试阶段和试运行阶段均较

为顺利。但是,后续运行后,仍然出现一些问题。对此,该

研究结合该工艺在某电厂的实际运行数据,并结合工程经

验以及理论数据,对一些运行和技术问题进行总结。

具体分析如下:1)该项目预处理系统,即废水收集池

+反应池+管式膜+纳滤系统运行稳定。通过检测数据可

知,进水水质和质量在用电高峰期存在一些波动,然而并未

对整个系统的运行造成影响。在进行废水收集池设计的过

程中考虑了负荷系数,没有为节约土建费用而进行缩减调

整。同时,反应池的加药系统稳定,且进行一备一用,提

参考文献

高处理效率。同时,随着膜工艺的成熟,积累了有关工程

[1]张净瑞.管式微滤膜在电厂脱硫废水处理的应用研究[J].

经验,预处理与膜浓缩单元的设计与运行效果较好,为后

环境科学导刊, 2022,41(6):44-48.

期纳滤分盐及膜电解工艺完善改造创造了有利条件。2)该

[2]杨若雪.电厂废水分类处理及回用技术研究与应用[J].中

工艺在初步设计阶段未考虑对MVR蒸发结晶后的结晶盐

国设备工程,2022(21):231-233.

进行回收利用。该系统的MVR仅用于杂盐提纯,但前期运

[3]王铮,赵航,晋银佳,等.燃煤电厂高盐废水零排放处理

行的过程中出现了因主机叶轮结垢及高COD母液富集等导

技术及应用研究进展[J].电气技术与经济,2022(5):69-71.

致蒸发过程须频繁停机、清洗的典型问题。同时,杂盐的

Zhao J, Lu J, et -liquid discharge technologies for

后续处置较为复杂。因为其结晶效率慢,纯度达不到要求,

[4]An W,

A review[J].Journal of Environmental

进而考虑将MVR进行升级改造,用于结晶盐回收。对此,

desulfurization wastewater:

Management,2022(321):115953.

该工艺在原有的设计上增设了水质软化处理装置,同时在

[5]Yaqub M, Lee -liquid discharge(ZLD)technology for

MVR系统后增设三效蒸发器与母液干燥机,用以解决结构

resource recovery from wastewater: A review[J].Science of the total

和母液富集问题。3)确定该工艺前做过有关成本测算。该

environment, 2019(681):551-563.

工艺的投资建设成本包括各设备购置费、废水池、反应池

[6]马双忱,于伟静,贾绍广,等.燃煤电厂脱硫废水处理技

和回用水池的土建费,运行成本主要来自水电消耗、药剂

术研究与应用进展[J]. 化工进展,2016,35(1):255-262.

消耗以及人工成本。同时,增设水质软化处理装置和三效

蒸发器与母液干燥机后,工艺盐可以抵扣一部分运行费用,

[7]牛耀岚,胡伟,朱辉,等.燃煤电厂脱硫废水处理方法及

零排放技术进展[J]. 长江大学学报 (自然科学版),2019,16

同时回用水可以0.3元/t的费用进行抵扣。整体而言,该工

:72-78.

艺实际运行后,发现运行费用较设计时基本持平,但整体

(10)

需要电厂持续投入水电和消耗药剂,且需要增设人员进行

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