2024年3月29日发(作者:第夏柳)
第28卷第2期
聚酯工业
Vo1.28 No.2
2O15-I)3
Polyester Industry
Mar.2015
doi:10.3969/j.issn,1008-8261.2015.02.010
提高热媒系统稳定性
付学峰
(福建锦兴集团化纤公司聚合一部,福建锦兴362256)
摘要:介绍了热媒系统运行的现状,分析了导致热媒膨胀槽导热油温度高的原因。包括:导热油劣化、员工技能水平低、1套
热媒系统2个膨胀槽、一、二车间热媒膨胀槽高度不一。针对上述原因,制定了相应对策,提高了热媒系统的稳定性,降低了
运行的经济成本。
关键词:PET;热媒系统;稳定性
中图分类号:TQ323.41 文献标识码:B 文章编号:1008—8261(2015)02-0032-03
0前言
表1一车间热媒膨胀槽温度,低沸物排放量
Table 1 HTM expansion slot temperature,low・boiling
聚合一部自2003年8月装置开车至今已11年
residue discharge volume of No.1 workshop
有余。热媒系统经过长期的运行导致导热油系统低
组分及重组分含量不断增加。系统导热油样品外观
浑浊、经检测我部系统导热油闪点为103 oC,已接近
安全警告值100℃。一、二车间共用一套热媒系统,
热媒膨胀槽液位难以稳定,液位波动产生对流使得
膨胀槽温度在220~285 oC波动(该热媒膨胀槽设
表2二车间热媒膨胀槽温度,低沸物排放量
Table 2 HTM expansion slot temperature,low-boiling
计温度为110℃),高温使热媒劣化加速,系统稳定
residue discharge volume of No.2 workshop
性变差。造成隐患如下:
(1)热媒系统内大量的沥青状重组分会附着在
热媒加热管线上,尤其是燃煤炉加热盘管及热媒加
热的毛线管内壁,会降低传热效率、引起结焦堵塞,
严重时甚至会导致炉管烧穿。
根据中纺院的设计要求,膨胀槽内油温应该控
(2)热媒系统内低沸物的产生会引起系统的压
制在100—120 oc。虽然我司有采用氮封,但氮气流
力升高和脱气频繁,严重时可能会对泵造成汽蚀,热
量偏低、氮气不纯等,都可能造成氮封装置失效。为
媒流量波动,对装置产品品质稳定造成影响。
保证系统的安全稳定运行,降低热媒膨胀槽温度是
(3)膨胀槽温度高将会加速导热油劣化,减少
必然的选择。从行业了解到的现实情况是膨胀槽油
其使用寿命。
温普遍偏高。此次改造的目标是将热媒膨胀槽温度
1运行现状
降至120 oC以下,稳定膨胀槽液位,提高热媒系统稳
定性。
对2014年1,3,4,5,6月聚合一部一车间的热
媒膨胀槽温度(取平均值)、低沸物排放量(2月为停
2确定要因
车期未计人)的调查结果如表1所示。
通过调查分析确定导致热媒膨胀槽导热油温度
对2014年1,2,3,6月聚合一部二车间的热媒
高的主要原因为:
膨胀槽温度、低沸物排放量(4,5月开停车期未计
(1)导热油长期运行使品质逐渐劣化。
人)的调查结果如表2所示。
(2)操作工岗位培训时间短,员工技能水平低,
跟不上生产需求。
收稿日期:2014—12.18。
作者简介:付学峰(1979一),男,河南平舆县人,从事聚酯生产技术管理工作。
第2期 付学峰:提高热媒系统稳定性 33
(3)一套热媒系统2个膨胀槽,形成1个小循
环产生对流。
(4)一、二车间热媒膨胀槽高度不一,一个,;1
m,另一个30 m。
3对策实施
3.1导热油劣化方面
3.1.1导热油进行专业检测
针对我部热媒系统运行时间长达1 1年之久,油
品品质逐渐变差的情况,2014年4月份对热媒系统
取样送至舒尔茨亚太化学有限公司进行专业检测。
分析结果表明我部导热油闪点明显偏低,低沸物含
量更是超出停止使用数值5%。
3.1.2热媒再生
低沸物毫无疑问就是沸点较低、易挥发的一些
物质。而这些低挥发性物质在高达320 oC的热媒系
统中容易挥发形成蒸气,进而夹带热导热油进入膨
胀槽中致使温度升高。膨胀槽中油品氧化速度随温
度的升高而显著加快,油品的劣化无疑又使得低组
分含量进一步增加,从而形成恶性循环。
降低低组分含量的办法:(1)用新导热油进行
置换。(2)进行热媒再生,将低组分物脱除系统。
新油置换虽然操作简单却治标不治本,大量低组:分
物仍停留在热媒系统中。经研究并经过上级领导的
批准后,最终决定采用热媒在线再生进行低组分、高
组分脱除,从而提高导热油品质。
3.2员工技能水平低
3.2.1组织学习培训
针对人员对热媒系统各项操作水平较低,新:【
较多的情况,进行了长期有效的培训。时时对员 工
进行技能摸底,有针对性的对热媒的性质及各项操
作步骤的重点难点进行有计划的培训。
3.2.2组织考核
每月进行一次技能考核,对技能学习认真的,掌
握技能扎实的,并能学以致用的员工给予奖励,以作
鼓励,对于没能掌握技能的将给予考核体现。
3.3调整1套热媒系统2个膨胀槽
我部热媒系统原设计为供1套PET装置,2013
通过热媒系统改造后,现供应一、二车问2套PET
装置。并增设二车间的热媒膨胀槽1个。自二车间
开车以来膨胀槽液位开始频繁波动。因为一、二车
间各自设有1膨胀槽,2个热媒槽如一个u形连通
器的2端,当进行热媒操作如脱气,膨胀槽液位填
充、媒炉充油等,即会引起膨胀槽压力、液位波动,系
统内热媒就会与高温导热油形成对流,致使膨胀槽
内导热油温度快速升高。
早期我部通过调节1次热媒回管压力来调整
一
、
二车间膨胀槽液位平衡,但是压力调整后到液位
有所变化有一定滞后时间且调整精度难以把握,导
致频繁调整,液位却仍然来回波动难以平稳。
膨胀槽的作用主要有①向系统补充导热油②起
油封的作用③容纳热媒系统中导热油受热膨胀量④
增加油泵的静压头⑤在系统启动升温过程中排出系
统中的气⑥突然停电时可以利用膨胀槽中的冷油置
换热媒炉中的热油。
进一步调查发现,导致2个热媒膨胀槽不平衡
来回波动为2膨胀槽都为热媒系统补充导热油和容
纳导热油膨胀量而发生紊乱所致。通过对2膨胀槽
的关联性、独立性进行分析得出:
2车间膨胀槽的油封、系统脱气、增加泵静压
(置换热油为特殊情况暂不考虑)是相互独立的,而
补充导热油和容纳导热油膨胀量是相互影响、相互
制约的。而正是他们的相互影响、相互制约导致膨
胀槽液位来回波动。针对这种情况,决定将2热媒
槽的补充导热油和容纳导热油膨胀量的作用进行划
分。在不影响正常生产的情况下尽量让2膨胀槽作
用独立起来。考虑到一车间产能高、负荷大,决定将
一
车间膨胀槽作为整个热媒系统主要补油装置,并
逐渐弱化二车间膨胀槽的补油作用(逐步关小一次
热媒补充气动阀开度YV23007),二车间膨胀槽主
要起②③④⑤⑥五点作用。通过多天多次调小
YV23007开度,发现2膨胀槽液位波动幅度逐渐减
小,并趋近平稳。这样即避免了2热媒膨胀槽的液
位来回波动,减弱了高温导热油与膨胀槽导热油的
对流,提高了热媒系统稳定性。
3.4一、二车间热媒膨胀槽高度不一方面
现场调查发现,一车间热媒膨胀槽高31 m,二
车间高度为30 m,二者产生l m的位差。因此在2
膨胀槽气相压力相等的情况下,一车间液位必须比
二车间液位低1.1 m左右,才能保证2车间的膨胀
槽平衡。而二车间的热媒膨胀槽最高液位1.8 m,
一
车间最高液位2.6 m,显然不能完全通过液位差
来保证膨胀槽间的平衡。经过研究讨论后决定:
(1)将二车间膨胀槽顶部的泄压阀压力逐步往
上调整,通过压力弥补膨胀槽间的位差。
(2)同时加强膨胀槽的各项参数监督并严格控
制,并适当调低一车间膨胀槽液位。
(3)在进行热媒系统高点脱气时,要求逐个间
歇脱气,以减小膨胀槽压力波动。通过以上调整后,
热媒系统稳定性得到了明显提升。
34 聚 酯 工 业
直观经济效益:
第28卷
4效果检查
经过对热媒膨胀槽液位、温度的有效控制,导热
油品质的明显提高,进一步提升了热媒系统稳定性,
通过对2013年1O月至2014年6月低组分排
放量统计:
一
车间低沸物排放量285 kg/月;二车间低沸物
取得了显著效果。表3,4为一、二车间改造前(1月
至6月)后(7—1O月)的膨胀槽温度及低沸物排放
量的对比。
表3一车间热媒膨胀槽温度、低沸物排放量改造前后对比
排放量395 kg/月;合计:680 kg/月。
改造后:一车间低沸物排放量58.7 kg/月;二车
间低沸物排放量2.5 kg/月;合计:61.2 kg/月。
那么一年至少可为公司减少导热油损耗:(680
—
Table 3 Comparison of HTM expansion slot temperature
and low・boiling residue discharge volume of No.1
61.2)X 12=7 425.6 kg(其中重组分量难以统
计,未计入)
workshop pre-and post-transformation
月份 1 3 4 5 6 7 8 9 10
按导热油单价40 000 t计算,那么40 000×
7.425 6=297 024元即,一年可为公司节约3O万
兀。
220 22o 22o 220 24o l35 l25 l2o 12(
隐形经济效益:
低沸物/
Kg
280 290 287 275 300 90 80 40 25
(1)改造后热媒系统稳定运行,减少了热媒温
度、流量波动,有利于产品内在品质提升,提高了我
司产品市场竞争力。
表4二车间热媒膨胀槽温度、低沸物排放量改造前后对比
Table 4 Comparison of HTM expansion slot temperature
and low-boiling residue discharge volume of No.2
workshop pre-and post-transformation
(2)高组分、低组分的脱出避免了热媒炉管过
热、热媒泵汽蚀的危害,提高了设备运行的安全性。
(3)改造后热媒系统运行环境得到了极大改
善,膨胀槽温度大幅降低,减缓了导热油劣化速率,
提高了导热油的使用寿命,降低了热媒系统运行的
经济成本。
月份 1 2 3 6 7 8 9 10
膨胀槽温度/℃ 280 280 280 280 100 80 5O 5O
低沸物/kg 400 390 395 395 5 5 0 0
由表3,4表可以看出,热媒膨胀槽温度及低沸
物排放量都是明显大幅度下降,并且热媒膨胀槽液
位得到了较稳定的控制。本次改造在提升PET产
5 结语
通过本课题活动,改善了热媒膨胀槽导热油温
度高的问题,降低了导热油劣化速度,减少了热媒低
组分、高组分物的产生量,提高了导热油的使用寿
命,保障了热媒系统的安全、稳定运行。
品品质,提高热媒系统安全性的同时,导热油运行的
经济效益方面也是不可小觑。
Improve the HTM system stability
FU Xue—feng ‘
(Fujian Jinxing Group Polymerization I Department,Jinjiang 362256,China)
Abstract:The nmning status of HTM system were introduced.The reasons for the hi gh temperature of heat conduction oil in
HTM expansion slot were analysed.The reasons included the heat conduction oil deterioration,low skill levels of employees,
a set of HTM system with two expansion slot,the height of expansion slot is not san1e.According to these cause.s,correspond・
were made.The stability of HTM system was improved.The nmning econol ̄c cost was reduced.
Key words:PET;HTM system;stability
帝人开发阻燃PEN膜
帝人公司近日表示,其与杜邦合资的帝人杜邦薄膜合资企业成功开发出了阻燃聚萘二甲酸乙二酯(PEN)薄膜TEONEX
QF。TEONEX QF薄膜的应用包括锂离子电池、柔性印刷电路板基材、扁平电缆,以及照明和建筑材料。
帝人公司表示,该项目业务预计截至2017年3月,年销售收入可达20亿日元(约合1 900万美元)。TEONEX QF薄膜使
用了帝人公司专有的阻燃填科,具有良好的强度和耐热性。新研发的薄膜材料中未使用卤化阻燃剂,从而消除了对环境和人
类健康的影响。 (郑宁来供稿)
2024年3月29日发(作者:第夏柳)
第28卷第2期
聚酯工业
Vo1.28 No.2
2O15-I)3
Polyester Industry
Mar.2015
doi:10.3969/j.issn,1008-8261.2015.02.010
提高热媒系统稳定性
付学峰
(福建锦兴集团化纤公司聚合一部,福建锦兴362256)
摘要:介绍了热媒系统运行的现状,分析了导致热媒膨胀槽导热油温度高的原因。包括:导热油劣化、员工技能水平低、1套
热媒系统2个膨胀槽、一、二车间热媒膨胀槽高度不一。针对上述原因,制定了相应对策,提高了热媒系统的稳定性,降低了
运行的经济成本。
关键词:PET;热媒系统;稳定性
中图分类号:TQ323.41 文献标识码:B 文章编号:1008—8261(2015)02-0032-03
0前言
表1一车间热媒膨胀槽温度,低沸物排放量
Table 1 HTM expansion slot temperature,low・boiling
聚合一部自2003年8月装置开车至今已11年
residue discharge volume of No.1 workshop
有余。热媒系统经过长期的运行导致导热油系统低
组分及重组分含量不断增加。系统导热油样品外观
浑浊、经检测我部系统导热油闪点为103 oC,已接近
安全警告值100℃。一、二车间共用一套热媒系统,
热媒膨胀槽液位难以稳定,液位波动产生对流使得
膨胀槽温度在220~285 oC波动(该热媒膨胀槽设
表2二车间热媒膨胀槽温度,低沸物排放量
Table 2 HTM expansion slot temperature,low-boiling
计温度为110℃),高温使热媒劣化加速,系统稳定
residue discharge volume of No.2 workshop
性变差。造成隐患如下:
(1)热媒系统内大量的沥青状重组分会附着在
热媒加热管线上,尤其是燃煤炉加热盘管及热媒加
热的毛线管内壁,会降低传热效率、引起结焦堵塞,
严重时甚至会导致炉管烧穿。
根据中纺院的设计要求,膨胀槽内油温应该控
(2)热媒系统内低沸物的产生会引起系统的压
制在100—120 oc。虽然我司有采用氮封,但氮气流
力升高和脱气频繁,严重时可能会对泵造成汽蚀,热
量偏低、氮气不纯等,都可能造成氮封装置失效。为
媒流量波动,对装置产品品质稳定造成影响。
保证系统的安全稳定运行,降低热媒膨胀槽温度是
(3)膨胀槽温度高将会加速导热油劣化,减少
必然的选择。从行业了解到的现实情况是膨胀槽油
其使用寿命。
温普遍偏高。此次改造的目标是将热媒膨胀槽温度
1运行现状
降至120 oC以下,稳定膨胀槽液位,提高热媒系统稳
定性。
对2014年1,3,4,5,6月聚合一部一车间的热
媒膨胀槽温度(取平均值)、低沸物排放量(2月为停
2确定要因
车期未计人)的调查结果如表1所示。
通过调查分析确定导致热媒膨胀槽导热油温度
对2014年1,2,3,6月聚合一部二车间的热媒
高的主要原因为:
膨胀槽温度、低沸物排放量(4,5月开停车期未计
(1)导热油长期运行使品质逐渐劣化。
人)的调查结果如表2所示。
(2)操作工岗位培训时间短,员工技能水平低,
跟不上生产需求。
收稿日期:2014—12.18。
作者简介:付学峰(1979一),男,河南平舆县人,从事聚酯生产技术管理工作。
第2期 付学峰:提高热媒系统稳定性 33
(3)一套热媒系统2个膨胀槽,形成1个小循
环产生对流。
(4)一、二车间热媒膨胀槽高度不一,一个,;1
m,另一个30 m。
3对策实施
3.1导热油劣化方面
3.1.1导热油进行专业检测
针对我部热媒系统运行时间长达1 1年之久,油
品品质逐渐变差的情况,2014年4月份对热媒系统
取样送至舒尔茨亚太化学有限公司进行专业检测。
分析结果表明我部导热油闪点明显偏低,低沸物含
量更是超出停止使用数值5%。
3.1.2热媒再生
低沸物毫无疑问就是沸点较低、易挥发的一些
物质。而这些低挥发性物质在高达320 oC的热媒系
统中容易挥发形成蒸气,进而夹带热导热油进入膨
胀槽中致使温度升高。膨胀槽中油品氧化速度随温
度的升高而显著加快,油品的劣化无疑又使得低组
分含量进一步增加,从而形成恶性循环。
降低低组分含量的办法:(1)用新导热油进行
置换。(2)进行热媒再生,将低组分物脱除系统。
新油置换虽然操作简单却治标不治本,大量低组:分
物仍停留在热媒系统中。经研究并经过上级领导的
批准后,最终决定采用热媒在线再生进行低组分、高
组分脱除,从而提高导热油品质。
3.2员工技能水平低
3.2.1组织学习培训
针对人员对热媒系统各项操作水平较低,新:【
较多的情况,进行了长期有效的培训。时时对员 工
进行技能摸底,有针对性的对热媒的性质及各项操
作步骤的重点难点进行有计划的培训。
3.2.2组织考核
每月进行一次技能考核,对技能学习认真的,掌
握技能扎实的,并能学以致用的员工给予奖励,以作
鼓励,对于没能掌握技能的将给予考核体现。
3.3调整1套热媒系统2个膨胀槽
我部热媒系统原设计为供1套PET装置,2013
通过热媒系统改造后,现供应一、二车问2套PET
装置。并增设二车间的热媒膨胀槽1个。自二车间
开车以来膨胀槽液位开始频繁波动。因为一、二车
间各自设有1膨胀槽,2个热媒槽如一个u形连通
器的2端,当进行热媒操作如脱气,膨胀槽液位填
充、媒炉充油等,即会引起膨胀槽压力、液位波动,系
统内热媒就会与高温导热油形成对流,致使膨胀槽
内导热油温度快速升高。
早期我部通过调节1次热媒回管压力来调整
一
、
二车间膨胀槽液位平衡,但是压力调整后到液位
有所变化有一定滞后时间且调整精度难以把握,导
致频繁调整,液位却仍然来回波动难以平稳。
膨胀槽的作用主要有①向系统补充导热油②起
油封的作用③容纳热媒系统中导热油受热膨胀量④
增加油泵的静压头⑤在系统启动升温过程中排出系
统中的气⑥突然停电时可以利用膨胀槽中的冷油置
换热媒炉中的热油。
进一步调查发现,导致2个热媒膨胀槽不平衡
来回波动为2膨胀槽都为热媒系统补充导热油和容
纳导热油膨胀量而发生紊乱所致。通过对2膨胀槽
的关联性、独立性进行分析得出:
2车间膨胀槽的油封、系统脱气、增加泵静压
(置换热油为特殊情况暂不考虑)是相互独立的,而
补充导热油和容纳导热油膨胀量是相互影响、相互
制约的。而正是他们的相互影响、相互制约导致膨
胀槽液位来回波动。针对这种情况,决定将2热媒
槽的补充导热油和容纳导热油膨胀量的作用进行划
分。在不影响正常生产的情况下尽量让2膨胀槽作
用独立起来。考虑到一车间产能高、负荷大,决定将
一
车间膨胀槽作为整个热媒系统主要补油装置,并
逐渐弱化二车间膨胀槽的补油作用(逐步关小一次
热媒补充气动阀开度YV23007),二车间膨胀槽主
要起②③④⑤⑥五点作用。通过多天多次调小
YV23007开度,发现2膨胀槽液位波动幅度逐渐减
小,并趋近平稳。这样即避免了2热媒膨胀槽的液
位来回波动,减弱了高温导热油与膨胀槽导热油的
对流,提高了热媒系统稳定性。
3.4一、二车间热媒膨胀槽高度不一方面
现场调查发现,一车间热媒膨胀槽高31 m,二
车间高度为30 m,二者产生l m的位差。因此在2
膨胀槽气相压力相等的情况下,一车间液位必须比
二车间液位低1.1 m左右,才能保证2车间的膨胀
槽平衡。而二车间的热媒膨胀槽最高液位1.8 m,
一
车间最高液位2.6 m,显然不能完全通过液位差
来保证膨胀槽间的平衡。经过研究讨论后决定:
(1)将二车间膨胀槽顶部的泄压阀压力逐步往
上调整,通过压力弥补膨胀槽间的位差。
(2)同时加强膨胀槽的各项参数监督并严格控
制,并适当调低一车间膨胀槽液位。
(3)在进行热媒系统高点脱气时,要求逐个间
歇脱气,以减小膨胀槽压力波动。通过以上调整后,
热媒系统稳定性得到了明显提升。
34 聚 酯 工 业
直观经济效益:
第28卷
4效果检查
经过对热媒膨胀槽液位、温度的有效控制,导热
油品质的明显提高,进一步提升了热媒系统稳定性,
通过对2013年1O月至2014年6月低组分排
放量统计:
一
车间低沸物排放量285 kg/月;二车间低沸物
取得了显著效果。表3,4为一、二车间改造前(1月
至6月)后(7—1O月)的膨胀槽温度及低沸物排放
量的对比。
表3一车间热媒膨胀槽温度、低沸物排放量改造前后对比
排放量395 kg/月;合计:680 kg/月。
改造后:一车间低沸物排放量58.7 kg/月;二车
间低沸物排放量2.5 kg/月;合计:61.2 kg/月。
那么一年至少可为公司减少导热油损耗:(680
—
Table 3 Comparison of HTM expansion slot temperature
and low・boiling residue discharge volume of No.1
61.2)X 12=7 425.6 kg(其中重组分量难以统
计,未计入)
workshop pre-and post-transformation
月份 1 3 4 5 6 7 8 9 10
按导热油单价40 000 t计算,那么40 000×
7.425 6=297 024元即,一年可为公司节约3O万
兀。
220 22o 22o 220 24o l35 l25 l2o 12(
隐形经济效益:
低沸物/
Kg
280 290 287 275 300 90 80 40 25
(1)改造后热媒系统稳定运行,减少了热媒温
度、流量波动,有利于产品内在品质提升,提高了我
司产品市场竞争力。
表4二车间热媒膨胀槽温度、低沸物排放量改造前后对比
Table 4 Comparison of HTM expansion slot temperature
and low-boiling residue discharge volume of No.2
workshop pre-and post-transformation
(2)高组分、低组分的脱出避免了热媒炉管过
热、热媒泵汽蚀的危害,提高了设备运行的安全性。
(3)改造后热媒系统运行环境得到了极大改
善,膨胀槽温度大幅降低,减缓了导热油劣化速率,
提高了导热油的使用寿命,降低了热媒系统运行的
经济成本。
月份 1 2 3 6 7 8 9 10
膨胀槽温度/℃ 280 280 280 280 100 80 5O 5O
低沸物/kg 400 390 395 395 5 5 0 0
由表3,4表可以看出,热媒膨胀槽温度及低沸
物排放量都是明显大幅度下降,并且热媒膨胀槽液
位得到了较稳定的控制。本次改造在提升PET产
5 结语
通过本课题活动,改善了热媒膨胀槽导热油温
度高的问题,降低了导热油劣化速度,减少了热媒低
组分、高组分物的产生量,提高了导热油的使用寿
命,保障了热媒系统的安全、稳定运行。
品品质,提高热媒系统安全性的同时,导热油运行的
经济效益方面也是不可小觑。
Improve the HTM system stability
FU Xue—feng ‘
(Fujian Jinxing Group Polymerization I Department,Jinjiang 362256,China)
Abstract:The nmning status of HTM system were introduced.The reasons for the hi gh temperature of heat conduction oil in
HTM expansion slot were analysed.The reasons included the heat conduction oil deterioration,low skill levels of employees,
a set of HTM system with two expansion slot,the height of expansion slot is not san1e.According to these cause.s,correspond・
were made.The stability of HTM system was improved.The nmning econol ̄c cost was reduced.
Key words:PET;HTM system;stability
帝人开发阻燃PEN膜
帝人公司近日表示,其与杜邦合资的帝人杜邦薄膜合资企业成功开发出了阻燃聚萘二甲酸乙二酯(PEN)薄膜TEONEX
QF。TEONEX QF薄膜的应用包括锂离子电池、柔性印刷电路板基材、扁平电缆,以及照明和建筑材料。
帝人公司表示,该项目业务预计截至2017年3月,年销售收入可达20亿日元(约合1 900万美元)。TEONEX QF薄膜使
用了帝人公司专有的阻燃填科,具有良好的强度和耐热性。新研发的薄膜材料中未使用卤化阻燃剂,从而消除了对环境和人
类健康的影响。 (郑宁来供稿)