2024年4月4日发(作者:典暄)
石油/化I通甬机械
KDON宅0
大唐呼伦贝尔化肥有限公司
中国空分设备有限公司
空分设备
(内蒙古021012)于德明贾震宇
(浙江杭州310051)李燕鹏申健
【摘要】浅谈了20
000m3,Il空分配套全精馏制氲
系统的调整,介绍了粗氲塔的调整、精氲塔的调整以及
临时停车再起动时氲系统的快速恢复。
【关键词】全精馏制氲粗氲塔精氲塔
化器
一、前言
大唐呼伦贝尔化肥有限公司20
000m3/h空分为膨胀
空气进上塔,氧气外压缩的全低压流程,制氩系统为全
精馏制氩,氩塔采用填料塔。近年来,随着社会经济的
发展,对氩的需求量越来越大,同时由于氩本身的价格
优势,在空分设备的日常操作管理中,保证氩系统的稳
定安全运行至关重要。
AI,5【)l
图1粗氩塔流程
二、粗氩塔的调整
粗氩塔调整的要点就是在主塔工况稳定的前提
下控制好氩馏分纯度及粗氩冷凝器热负荷,从而保
证粗氩纯度及产量,建立粗氩塔正常工况。KDON一
20000憎0000型空分设备粗氩塔流程如图1所示。
注:c701为粗氩I塔,c702为粗氩Ⅱ塔,K70l为粗氩冷凝器,AP50l为循
环氩泵。
1.主塔工况保持稳定是粗氩塔正常工作及调整
的基础
1)粗氩塔与主塔的关系是互相影响的,当氧、氮
38{黑嚣册:Ⅲ蚴嘲
万方数据
石油/化I通甬机械
纯度发生变化时,即工况稍有变动,氩在塔内的分布也
相应地发生变化,经验证明氧气纯度变化0.1%,氩馏
分中含氧就要变化0.8%~l%,同样如果粗氩塔工况发
生变化(即造成馏分量不稳定),也会使主塔回流比发
生变化,从而影晌主塔精馏工况。
2)本套空分主塔工况稳定的标志是:氧气量
为20
000m3/h左右,氧气纯度99.6%;氮气产量为
量少。严重时会引起粗氩塔漏液,还会增加主塔的负
担,影响主塔工况。反之粗氩产量高而纯度低,将增加
精氩塔的负荷。
粗氩冷凝器热负荷是根据粗氩塔阻力Pdl702指示,
通过调整粗氩冷凝器液空液位高度来实现的,它将影
响粗氩的产量及纯度。开大V70l阀,液空液面升高,
增加粗氩冷凝器换热面积;开大V704阀液空回流量增
大(液空回流量增加1%,液空中含氧量减少0.3%~
0.4%),使蒸发侧温度降低,扩大冷凝器温差,冷凝
器热负荷都会增加,粗氩冷凝量大,粗氩塔回流比增
大,反之减少。适当增加冷凝器热负荷,有助于粗氩气
纯度的提高。
总之,粗氩纯度主要依靠调整氩馏分和冷凝器热
负荷来达到。在负荷一定的情况下氩馏分含氧多,抽取
的氩馏分量多,粗氩塔的回流比减少,粗氩中含氧量会
增加,使粗氩气纯度下降。若氩馏分中含氮量过高,粗
氩冷凝器的温差缩小,粗氩塔下流液体量减少,回流比
减少,粗氩的纯度和产量也下降。
4.操作时注意事项
1)在向冷凝器充液空时一定要缓慢,操作V701阀
时要少量多次进行调整,同时全开V712阀,而后随着
40000m%,氧气纯度≤5ppm(1ppm=10“);主冷液
位3200mm且稳定(实际经验得知,主冷液面波动50~
100mm粗氩塔就会出现相应的显著反应);膨胀空气
量13
500m3m}上塔阻力为4kPa左右且稳定。
2.氩馏分组成的稳定性是粗氩塔正常工况建立
的基础
若氩馏分含氧太高,将导致粗氩塔含氧量上升,
粗氩塔阻力有所增加且氧提取率会下降,产量减少;若
含氧量低则含氮量往往会上升,粗氩塔阻力下降。含氮
量过高会导致粗氩塔精馏工况恶化(例如“氮塞”),
过多的氮带入精氩塔会增加精馏塔的精馏负担,并影响
产品纯度。
氩馏分含氩量是通过调整主塔的工况来达到的。
一般A170l控制在8%Ar左右,调整时一定要把主塔和粗
氩塔视为一个整体来考虑。二者中有任一参数偏离正常
工况往往都会引起氩馏分组成的变化,因此操作一定要
谨慎小心且缓慢而行。最通用的调整方法是:在允许的
范围内适当增加产品氧气取出量,这样可降低氩馏分氧
含量,含氩量增加;开大产品氮气放空阀或污氮气去水
冷塔阀,适当降低上塔操作压力,提高精馏塔的分离效
率,降低氩馏分的含氮量。此外,氧氮气产量,人塔空
气量、压力及膨胀空气的改变,空气纯化系统的充气切
换都会引起氩馏分组分的变化,调整时应周密考虑多种
因素之间的相互影响,尽量把不可避免的干扰因素错开。
3.粗氩冷凝器的热负荷决定了粗氩的产量及纯度
粗氩冷凝器热负荷公式为:
Q冷凝=’,冷凝∥粗氩
粗氩纯度的升高逐渐调节V712阀的开度控制冷凝器氩
侧压力P1701,使其值在18kPa左右。
2)粗氩冷凝器液空液位不能太低,太低冷凝器热
负荷不够,粗氩塔阻力低,不能建立正常的精馏工况。
但也不能太高,液空液位过高,液空底部压力升高,提
高了液空底部的饱和温度,会使冷凝器温差缩小,同样
使冷凝器热负荷减少,使粗氩塔阻力下降。粗氩冷凝器
液位应控制在合适的高度。
3)主塔抽出氩馏分的量要适当,过大使粗氩塔上
升蒸气速度过快,严重时会发生液泛,反之会引起液
漏。操作中一旦主塔工况变化,调节的同时粗氩塔也应
该配合调节。由于本套无氢制氩空分中氩中含氧量要求
在2ppm以下,故调节时间比有氢制氩时间长得多,调
节时要有耐心。
式中
Q冷凝——粗氩冷凝器热负荷;
%凝——粗氩冷凝器中粗氩的冷凝量;
∥粗氲——粗氩的冷凝潜热。
三、精氩塔的调整
精氩塔的调整要点主要取决于冷凝器与蒸发器
的工作能否很好配合,最终使精氩塔阻力稳步升高。
KDON一20000/40000型空分设备精氩塔流程如图2所示。
从上式可以看出,粗氩冷凝器的热负荷由冷凝器
中粗氩的冷凝量和粗氩的冷凝潜热决定。
热负荷过大,粗氩塔回流比大,粗氩纯度高、产
:Ⅲ糊嗍僦i39
2013年第10期Hww.et撕x.com!Ui7
万方数据
、锄石油/化I通用机械
l
GMinPetrole“nl&Chemicnl
lHdHsfrv
造成冷损大,氩气损失大。开度过小使精氩塔“氮塞”
精馏工况恶化。
斗)待蒸发器液位为l
100mm时,化验其纯度为
AIA706≤2ppm02≤3ppmN2,排入贮槽。如不达标则排
掉重新积液,避免污染液氩贮槽。
四.空分设备短时停车再起动氩系统的
快速恢复
空分设备短时停车再起动时,氩系统调整的关键
是将留在粗氩Ⅱ塔底部的含氩液体利用好。
由于氮塞,电网波动或其他故障引起临时停机,
粗氩塔塔板上的液体全部流入塔底,粗氩Ⅱ塔底部的粗
图2精氩塔流程
注:c703为精氩塔,K702为精氩冷凝器,K703为精氩蒸发器,K704为
氩液化器。
液氩纯度为≤98%Ar。再起动时,若将粗液氩全部倒入
上塔,将延长氧、氮产品的调纯时间,并使氩系统的恢
复也相应延后。再起动时粗氩塔调整的原则,应使粗氩
塔的热负荷应由小逐渐增大。此时的操作要点为:将粗
氩Ⅱ塔液位保持高位,起动循环氩泵后,利用变频或泵
回流阀控制倒入上塔回流液体量,在全系统正常后,以
1.精氩塔投入应具备的条件
1)主塔及精氩塔的工况稳定在设计工况内。
2)精氩塔和粗氩液化器已进行彻底的吹刷冷却。
3)粗氩含氧量分析Ans704≤2ppm。
4)仪表和安全阀均已校好,可随时投入使用。
一定的速度(保持粗氩II塔液位逐步降低至正常液位)
均匀地将液体倒入上塔,避免短时间将大量富氩液体倒
入上塔而严重超出上塔提馏段的精馏能力,造成液氧纯
度降低。另外,在系统恢复的调纯阶段,可逐渐将氩系
统的流路打通,在V75
l处和V712处放空,根据工艺氩
纯度的逐渐升高,逐渐关闭V712阀,加大去后部去精
氩塔的气量,并通过对精氩塔的及时调整,使氩系统逐
5)检查阀门是否灵活好用,并全部处于关闭状态。
6)贮存系统液氩槽已准备完毕。
2.精氩塔冷凝器冷凝量与蒸发器上升蒸汽量
精氩塔冷凝器冷凝量的大小与蒸发器上升蒸汽量的
多少决定了精氩塔的阻力也决定了精氩塔的精馏工况。
如果冷凝器的冷量过多,冷凝量过大,回流液过
多则氮部分蒸发就不充分,底部的氩被氮污染,液氩纯
渐趋于正常。
度降低。如果压力气氮量过少,蒸发器中蒸发的气量减
少,使回流比过大也会出现上述现象。冷凝器压力过
低,液氮温度过低,氩还可能冻结成固体而堵塞换热通
道。因此在操作中必须控制好压力及阀门开度。
1)逐渐打开氩液化器粗氩进口阀V705,渐关至全
五、结语
氩系统调整的要点如下:
1)调整好氧、氮气产量及纯度,调整好膨胀空气
量,力保主塔工况稳定。
2)调整好氩馏分抽取量并稳定纯度在正常范围
内,在向粗氩冷凝器充液空时应缓慢,不要急躁,保证
粗氩塔工况稳定使其纯度尽快提高,并根据冷凝侧压力
及粗氩塔阻力的变化调整好粗氩Ⅱ塔液氩回流阀的开
关粗氩放散阀V712,同时全开氩液化器及精氩塔冷凝器
氮气出口阀,用渐开液化器及精氩塔冷凝器液氮进口阀
V705、V706调整液氮量,进而调整进液化器粗氩量及精
氩塔精馏段下流液体量。
2)用精氩蒸发器的压力氮调节阀V707及冷凝器液氮
进口阀V706调节精氩塔阻力至正常后两阀自动投入。
3)稍开精氩塔余气放空阀V751,并调整不凝气流量
在10m3/11左右,注意调节好此阀开度,如果开度过大,会
度,保持粗氩冷凝器负荷的稳定。
3)调整精氩塔工况时进液化器粗氩流量要缓慢增
加,并与冷凝器进液阀及蒸发器压力氮进口阀配合调
节,保证精氩塔压力稳步上升并稳定在操作范围之内。
GM(收稿日期:2013/06加7)
40{黑慧嬲:m年籼期
万方数据
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空分设备
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【摘要】浅谈了20
000m3,Il空分配套全精馏制氲
系统的调整,介绍了粗氲塔的调整、精氲塔的调整以及
临时停车再起动时氲系统的快速恢复。
【关键词】全精馏制氲粗氲塔精氲塔
化器
一、前言
大唐呼伦贝尔化肥有限公司20
000m3/h空分为膨胀
空气进上塔,氧气外压缩的全低压流程,制氩系统为全
精馏制氩,氩塔采用填料塔。近年来,随着社会经济的
发展,对氩的需求量越来越大,同时由于氩本身的价格
优势,在空分设备的日常操作管理中,保证氩系统的稳
定安全运行至关重要。
AI,5【)l
图1粗氩塔流程
二、粗氩塔的调整
粗氩塔调整的要点就是在主塔工况稳定的前提
下控制好氩馏分纯度及粗氩冷凝器热负荷,从而保
证粗氩纯度及产量,建立粗氩塔正常工况。KDON一
20000憎0000型空分设备粗氩塔流程如图1所示。
注:c701为粗氩I塔,c702为粗氩Ⅱ塔,K70l为粗氩冷凝器,AP50l为循
环氩泵。
1.主塔工况保持稳定是粗氩塔正常工作及调整
的基础
1)粗氩塔与主塔的关系是互相影响的,当氧、氮
38{黑嚣册:Ⅲ蚴嘲
万方数据
石油/化I通甬机械
纯度发生变化时,即工况稍有变动,氩在塔内的分布也
相应地发生变化,经验证明氧气纯度变化0.1%,氩馏
分中含氧就要变化0.8%~l%,同样如果粗氩塔工况发
生变化(即造成馏分量不稳定),也会使主塔回流比发
生变化,从而影晌主塔精馏工况。
2)本套空分主塔工况稳定的标志是:氧气量
为20
000m3/h左右,氧气纯度99.6%;氮气产量为
量少。严重时会引起粗氩塔漏液,还会增加主塔的负
担,影响主塔工况。反之粗氩产量高而纯度低,将增加
精氩塔的负荷。
粗氩冷凝器热负荷是根据粗氩塔阻力Pdl702指示,
通过调整粗氩冷凝器液空液位高度来实现的,它将影
响粗氩的产量及纯度。开大V70l阀,液空液面升高,
增加粗氩冷凝器换热面积;开大V704阀液空回流量增
大(液空回流量增加1%,液空中含氧量减少0.3%~
0.4%),使蒸发侧温度降低,扩大冷凝器温差,冷凝
器热负荷都会增加,粗氩冷凝量大,粗氩塔回流比增
大,反之减少。适当增加冷凝器热负荷,有助于粗氩气
纯度的提高。
总之,粗氩纯度主要依靠调整氩馏分和冷凝器热
负荷来达到。在负荷一定的情况下氩馏分含氧多,抽取
的氩馏分量多,粗氩塔的回流比减少,粗氩中含氧量会
增加,使粗氩气纯度下降。若氩馏分中含氮量过高,粗
氩冷凝器的温差缩小,粗氩塔下流液体量减少,回流比
减少,粗氩的纯度和产量也下降。
4.操作时注意事项
1)在向冷凝器充液空时一定要缓慢,操作V701阀
时要少量多次进行调整,同时全开V712阀,而后随着
40000m%,氧气纯度≤5ppm(1ppm=10“);主冷液
位3200mm且稳定(实际经验得知,主冷液面波动50~
100mm粗氩塔就会出现相应的显著反应);膨胀空气
量13
500m3m}上塔阻力为4kPa左右且稳定。
2.氩馏分组成的稳定性是粗氩塔正常工况建立
的基础
若氩馏分含氧太高,将导致粗氩塔含氧量上升,
粗氩塔阻力有所增加且氧提取率会下降,产量减少;若
含氧量低则含氮量往往会上升,粗氩塔阻力下降。含氮
量过高会导致粗氩塔精馏工况恶化(例如“氮塞”),
过多的氮带入精氩塔会增加精馏塔的精馏负担,并影响
产品纯度。
氩馏分含氩量是通过调整主塔的工况来达到的。
一般A170l控制在8%Ar左右,调整时一定要把主塔和粗
氩塔视为一个整体来考虑。二者中有任一参数偏离正常
工况往往都会引起氩馏分组成的变化,因此操作一定要
谨慎小心且缓慢而行。最通用的调整方法是:在允许的
范围内适当增加产品氧气取出量,这样可降低氩馏分氧
含量,含氩量增加;开大产品氮气放空阀或污氮气去水
冷塔阀,适当降低上塔操作压力,提高精馏塔的分离效
率,降低氩馏分的含氮量。此外,氧氮气产量,人塔空
气量、压力及膨胀空气的改变,空气纯化系统的充气切
换都会引起氩馏分组分的变化,调整时应周密考虑多种
因素之间的相互影响,尽量把不可避免的干扰因素错开。
3.粗氩冷凝器的热负荷决定了粗氩的产量及纯度
粗氩冷凝器热负荷公式为:
Q冷凝=’,冷凝∥粗氩
粗氩纯度的升高逐渐调节V712阀的开度控制冷凝器氩
侧压力P1701,使其值在18kPa左右。
2)粗氩冷凝器液空液位不能太低,太低冷凝器热
负荷不够,粗氩塔阻力低,不能建立正常的精馏工况。
但也不能太高,液空液位过高,液空底部压力升高,提
高了液空底部的饱和温度,会使冷凝器温差缩小,同样
使冷凝器热负荷减少,使粗氩塔阻力下降。粗氩冷凝器
液位应控制在合适的高度。
3)主塔抽出氩馏分的量要适当,过大使粗氩塔上
升蒸气速度过快,严重时会发生液泛,反之会引起液
漏。操作中一旦主塔工况变化,调节的同时粗氩塔也应
该配合调节。由于本套无氢制氩空分中氩中含氧量要求
在2ppm以下,故调节时间比有氢制氩时间长得多,调
节时要有耐心。
式中
Q冷凝——粗氩冷凝器热负荷;
%凝——粗氩冷凝器中粗氩的冷凝量;
∥粗氲——粗氩的冷凝潜热。
三、精氩塔的调整
精氩塔的调整要点主要取决于冷凝器与蒸发器
的工作能否很好配合,最终使精氩塔阻力稳步升高。
KDON一20000/40000型空分设备精氩塔流程如图2所示。
从上式可以看出,粗氩冷凝器的热负荷由冷凝器
中粗氩的冷凝量和粗氩的冷凝潜热决定。
热负荷过大,粗氩塔回流比大,粗氩纯度高、产
:Ⅲ糊嗍僦i39
2013年第10期Hww.et撕x.com!Ui7
万方数据
、锄石油/化I通用机械
l
GMinPetrole“nl&Chemicnl
lHdHsfrv
造成冷损大,氩气损失大。开度过小使精氩塔“氮塞”
精馏工况恶化。
斗)待蒸发器液位为l
100mm时,化验其纯度为
AIA706≤2ppm02≤3ppmN2,排入贮槽。如不达标则排
掉重新积液,避免污染液氩贮槽。
四.空分设备短时停车再起动氩系统的
快速恢复
空分设备短时停车再起动时,氩系统调整的关键
是将留在粗氩Ⅱ塔底部的含氩液体利用好。
由于氮塞,电网波动或其他故障引起临时停机,
粗氩塔塔板上的液体全部流入塔底,粗氩Ⅱ塔底部的粗
图2精氩塔流程
注:c703为精氩塔,K702为精氩冷凝器,K703为精氩蒸发器,K704为
氩液化器。
液氩纯度为≤98%Ar。再起动时,若将粗液氩全部倒入
上塔,将延长氧、氮产品的调纯时间,并使氩系统的恢
复也相应延后。再起动时粗氩塔调整的原则,应使粗氩
塔的热负荷应由小逐渐增大。此时的操作要点为:将粗
氩Ⅱ塔液位保持高位,起动循环氩泵后,利用变频或泵
回流阀控制倒入上塔回流液体量,在全系统正常后,以
1.精氩塔投入应具备的条件
1)主塔及精氩塔的工况稳定在设计工况内。
2)精氩塔和粗氩液化器已进行彻底的吹刷冷却。
3)粗氩含氧量分析Ans704≤2ppm。
4)仪表和安全阀均已校好,可随时投入使用。
一定的速度(保持粗氩II塔液位逐步降低至正常液位)
均匀地将液体倒入上塔,避免短时间将大量富氩液体倒
入上塔而严重超出上塔提馏段的精馏能力,造成液氧纯
度降低。另外,在系统恢复的调纯阶段,可逐渐将氩系
统的流路打通,在V75
l处和V712处放空,根据工艺氩
纯度的逐渐升高,逐渐关闭V712阀,加大去后部去精
氩塔的气量,并通过对精氩塔的及时调整,使氩系统逐
5)检查阀门是否灵活好用,并全部处于关闭状态。
6)贮存系统液氩槽已准备完毕。
2.精氩塔冷凝器冷凝量与蒸发器上升蒸汽量
精氩塔冷凝器冷凝量的大小与蒸发器上升蒸汽量的
多少决定了精氩塔的阻力也决定了精氩塔的精馏工况。
如果冷凝器的冷量过多,冷凝量过大,回流液过
多则氮部分蒸发就不充分,底部的氩被氮污染,液氩纯
渐趋于正常。
度降低。如果压力气氮量过少,蒸发器中蒸发的气量减
少,使回流比过大也会出现上述现象。冷凝器压力过
低,液氮温度过低,氩还可能冻结成固体而堵塞换热通
道。因此在操作中必须控制好压力及阀门开度。
1)逐渐打开氩液化器粗氩进口阀V705,渐关至全
五、结语
氩系统调整的要点如下:
1)调整好氧、氮气产量及纯度,调整好膨胀空气
量,力保主塔工况稳定。
2)调整好氩馏分抽取量并稳定纯度在正常范围
内,在向粗氩冷凝器充液空时应缓慢,不要急躁,保证
粗氩塔工况稳定使其纯度尽快提高,并根据冷凝侧压力
及粗氩塔阻力的变化调整好粗氩Ⅱ塔液氩回流阀的开
关粗氩放散阀V712,同时全开氩液化器及精氩塔冷凝器
氮气出口阀,用渐开液化器及精氩塔冷凝器液氮进口阀
V705、V706调整液氮量,进而调整进液化器粗氩量及精
氩塔精馏段下流液体量。
2)用精氩蒸发器的压力氮调节阀V707及冷凝器液氮
进口阀V706调节精氩塔阻力至正常后两阀自动投入。
3)稍开精氩塔余气放空阀V751,并调整不凝气流量
在10m3/11左右,注意调节好此阀开度,如果开度过大,会
度,保持粗氩冷凝器负荷的稳定。
3)调整精氩塔工况时进液化器粗氩流量要缓慢增
加,并与冷凝器进液阀及蒸发器压力氮进口阀配合调
节,保证精氩塔压力稳步上升并稳定在操作范围之内。
GM(收稿日期:2013/06加7)
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