2024年4月11日发(作者:锐映颖)
粗轧接轴平衡原理与改进
一、概述
在轧钢生产线设备中,接轴是不可缺少的部件,对于自身重
量较大的接轴,为消除接轴在轧钢过程中造成轧辊摆动,采用接
轴平衡装置来消除接轴自身重量对轧辊传动系统造成的影响。
1250mm热连轧R1粗轧机为二辊可逆轧机,与E1立辊轧机
一起将加热后的板坯进行经5~7道次轧制,轧制成30~45mm厚的
中间坯。
二、粗轧接轴平衡性能参数
传递扭矩:2300 KNm 单根(2.25倍过载)
切断扭矩:5300 KNm 单根(5倍过载)
最大回转直径:Φ1080 mm
转 速:40/80 r/min
液压平衡:采用巴氏合金套,稀油循环润滑
下平衡缸:Φ240/Φ210×200 mm
上平衡缸:Φ180/Φ150×505 mm
平衡压力:16 MPa
润 滑: 十字头轴承干油注入。
材 料: 合金锻钢
三、原理与问题分析
R1粗轧接轴平衡缸是一种立式安装的柱塞缸(见图),R1轧
机上、下传动接轴(各重46.68t)各由两根液压缸来平衡。在工
作时液压缸内部通油,因液压缸两腔联通,实际液压缸工作面积
为缸杆的横截面。柱塞杆通过平衡框架对轧机接轴进行平衡。两
液压缸通过十字交叉的两个销轴定位安装,保证缸头与圆柱销的
完好接触。
因接轴平衡立柱位于接轴重心位置,计算平衡缸压力时接轴
力臂可不作考虑。上接轴平衡缸通过杠杆支承上接轴,接轴重心
刚好位于杠杆中心位置,上接轴平衡缸需给定平衡重量按
22258kg计,下接轴平衡缸需平衡重量38294kg。计算得出上接
轴平衡压力126bar,下接轴平衡压力110bar。
因主体设备的结构因素,上、下传动接轴均处于地坑之中。
特别是下接轴平衡缸,位于接轴平衡框架内,周围空间十分狭小。
更换一套液压缸耗时需18小时以上。
上下接轴平衡液压缸缸头都是以螺纹连接的形式安装在缸
杆上,但缸头的结构形式有所不同。上接轴平衡缸缸头选用半瓦
式结构,缸头托住杠杆臂下的销轴,缸头与销轴可脱离。下接轴
平衡缸缸头采用销孔内衬铜套形式,缸头与平衡托架销轴
φ200H8/f7小间隙配合。由于粗轧钢坯咬入和抛钢时瞬时冲击
很大,特别是抛钢瞬间,下轧辊带动接轴有小量弹跳,因速度极
快,平衡缸难以在瞬间保持跟随。下接轴通过销轴拉动下平衡缸
缸头,造成粗轧下接轴平衡缸缸头螺纹处经常断裂。因更换液压
缸困难,只好临时采用焊接缸头的方案处理。但每次处理后不超
过半个月的时间就会再次断裂,需重新焊接。
四、改进措施
通过对上下接轴平衡缸缸头的结构形式分析,认为上接轴平
衡缸头半托瓦形式比较合理。安排将我厂订购的下平衡缸缸头外
委进行加工。将缸头上半部切除,并加工15*15°楔形倒角,内
衬铜套也加工成相应半圆,用压板将铜套固定好,改成半圆形缸
头托起平衡架销轴的方式备用。因断裂的下平衡缸缸头螺纹断在
缸杆内,难以取出。我厂利用大中修时间将下接轴平衡缸更换,
更改后效果较明显,未再发生接轴平衡缸缸头断裂现象。
五、结论
下接轴平衡液压缸缸头结构形式经改造后投用10个月,未
出现任何故障。对比接轴平衡缸头更改前后效果表明:此改造方
案是符合现场及生产要求的,改造的成功方便了设备维护,大大
降低了工人的劳动强度和设备故障时间。
2024年4月11日发(作者:锐映颖)
粗轧接轴平衡原理与改进
一、概述
在轧钢生产线设备中,接轴是不可缺少的部件,对于自身重
量较大的接轴,为消除接轴在轧钢过程中造成轧辊摆动,采用接
轴平衡装置来消除接轴自身重量对轧辊传动系统造成的影响。
1250mm热连轧R1粗轧机为二辊可逆轧机,与E1立辊轧机
一起将加热后的板坯进行经5~7道次轧制,轧制成30~45mm厚的
中间坯。
二、粗轧接轴平衡性能参数
传递扭矩:2300 KNm 单根(2.25倍过载)
切断扭矩:5300 KNm 单根(5倍过载)
最大回转直径:Φ1080 mm
转 速:40/80 r/min
液压平衡:采用巴氏合金套,稀油循环润滑
下平衡缸:Φ240/Φ210×200 mm
上平衡缸:Φ180/Φ150×505 mm
平衡压力:16 MPa
润 滑: 十字头轴承干油注入。
材 料: 合金锻钢
三、原理与问题分析
R1粗轧接轴平衡缸是一种立式安装的柱塞缸(见图),R1轧
机上、下传动接轴(各重46.68t)各由两根液压缸来平衡。在工
作时液压缸内部通油,因液压缸两腔联通,实际液压缸工作面积
为缸杆的横截面。柱塞杆通过平衡框架对轧机接轴进行平衡。两
液压缸通过十字交叉的两个销轴定位安装,保证缸头与圆柱销的
完好接触。
因接轴平衡立柱位于接轴重心位置,计算平衡缸压力时接轴
力臂可不作考虑。上接轴平衡缸通过杠杆支承上接轴,接轴重心
刚好位于杠杆中心位置,上接轴平衡缸需给定平衡重量按
22258kg计,下接轴平衡缸需平衡重量38294kg。计算得出上接
轴平衡压力126bar,下接轴平衡压力110bar。
因主体设备的结构因素,上、下传动接轴均处于地坑之中。
特别是下接轴平衡缸,位于接轴平衡框架内,周围空间十分狭小。
更换一套液压缸耗时需18小时以上。
上下接轴平衡液压缸缸头都是以螺纹连接的形式安装在缸
杆上,但缸头的结构形式有所不同。上接轴平衡缸缸头选用半瓦
式结构,缸头托住杠杆臂下的销轴,缸头与销轴可脱离。下接轴
平衡缸缸头采用销孔内衬铜套形式,缸头与平衡托架销轴
φ200H8/f7小间隙配合。由于粗轧钢坯咬入和抛钢时瞬时冲击
很大,特别是抛钢瞬间,下轧辊带动接轴有小量弹跳,因速度极
快,平衡缸难以在瞬间保持跟随。下接轴通过销轴拉动下平衡缸
缸头,造成粗轧下接轴平衡缸缸头螺纹处经常断裂。因更换液压
缸困难,只好临时采用焊接缸头的方案处理。但每次处理后不超
过半个月的时间就会再次断裂,需重新焊接。
四、改进措施
通过对上下接轴平衡缸缸头的结构形式分析,认为上接轴平
衡缸头半托瓦形式比较合理。安排将我厂订购的下平衡缸缸头外
委进行加工。将缸头上半部切除,并加工15*15°楔形倒角,内
衬铜套也加工成相应半圆,用压板将铜套固定好,改成半圆形缸
头托起平衡架销轴的方式备用。因断裂的下平衡缸缸头螺纹断在
缸杆内,难以取出。我厂利用大中修时间将下接轴平衡缸更换,
更改后效果较明显,未再发生接轴平衡缸缸头断裂现象。
五、结论
下接轴平衡液压缸缸头结构形式经改造后投用10个月,未
出现任何故障。对比接轴平衡缸头更改前后效果表明:此改造方
案是符合现场及生产要求的,改造的成功方便了设备维护,大大
降低了工人的劳动强度和设备故障时间。