2024年4月21日发(作者:薛聪慧)
第28卷第4期
塑!兰!!旦
钢铁钒钛
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v01.巩N。4
!!兰!竺:竺
BOF—LF一Ⅶ一CC工艺生产
车轮钢的N含量控制
郭上型1,王建军1,周
俐1,刘宜强1,
范鼎东2,史怀言2,焦兴利2,刘启龙2,汪国才2
(1安徽工业大学冶金与资源学院,安徽马鞍山243002;2马鞍山钢铁股份有限公司.安徽马鞍山243000)
摘要:根据马铜车轮钢生产工艺规程,通过在线工业实验,测定了车轮钢精炼过程中钢液N含量的变化规律。结
果表明:在Ⅱ一vD—cc过程中钢液吸氮主要环节包括LF过程、钢包到中包过程和中包至结晶器过程。其中Ⅱ过
程钢液吸N严重,平均吸N量达到28xlO~,最大吸N量为50xlo~。讨论了LF过程钢液吸N原因和抑制吸N的
工艺措施。VD过程中钢液脱氮效果明显,平均脱氨率可达到30%左右,平均脱氮量为2l
过程脱N的主要工艺参数及各参数的优化控制值。
关键调:车轮钢;LF;vD;cc;氨
x
10一。分析了影响vD
中图分类号:田69
Study
文献标识码:^文章编号:1004—7638(2007)04一∞52一04
on
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by
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o引言
车轮钢是马钢重要产品之一。近年来,随着铁
收稿日期:2007—04—20
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下,通过在线工业实验,测定了车轮钢精炼流程中钢
基金项目:国家高技术研究发展专项经费资助项目(2003从331160)。
作者简介:郭上型(1舛j一),男,福建龙岩人.教授,主要从事钢铁冶金基础理论及工艺应用研究。
万方数据
第4期
郭上型等:Bo卜LF-vD—cc工艺生产车轮钢的N含量控制
・53
液N含量的变化规律。确定影响钢液氮含量的主要
工序环节,考察各工艺因素对氮含量的影响,为优化
车轮钢低N生产工艺提供依据。
1
nlin;vD真空过程底吹氩流量100.500
NL/Ⅱlin。
(4)vD真空处理工艺:真空度≤67Pa,真空保
持时间10—20
nlin,真空底吹氩流量如前所述。
(5)精炼过程喂线方案:喂casi线在vD前或
vD后进行。
1.2取样和定氮方法
根据马钢车轮钢生产工艺路线,确定流程中钢
液氮含量的各取样点如下:①BoF出钢后;②LF前;
③LF后/vD前;④vD后/喂线前;⑤喂线后;⑥中
包A;⑦中包B;⑧结晶器A;⑨结晶器B。其中A、B
分别表示取样时间在钢包开浇后20
稍作变化。
采用贺氏取样器从上述各取样点取钢样,利用
zAMG2200型氧氮测定仪分析试样氮含量。
lllin、40
实验条件
1.1工艺流程及操作要点
马钢车轮钢的生产工艺流程为:铁水预处理一BOF
—100
tⅡ炉一100
t
vD炉一a380/∞卯大圆坯连铸。
工业实验车轮钢钢种为cI邡(K),主要化学成
分见表1,根据其成分要求及马钢的工艺特点,车轮
钢生产过程中的重点控制工艺包括以下几方面。
寝1实验车轮钢的主要化学成分
Tabk
C
lllin,当
喂线在vD真空处理前进行时,取样点按上述顺序
gt∞I
N
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whed
SH
%
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o
(1)脱氧工艺:转炉出钢过程中随钢流加人
FeMnsi和钙系脱氧剂,LF过程加人Al脱氧,控制
vD前[m]s达到工艺要求值。
(2)脱s工艺:出钢过程随钢流加入复合造渣
剂,精炼过程渣面上加入脱氧剂造白渣对钢液脱硫,
控制LF末期[s]≤0.015%。
2实验结果及分析
2.1车轮钢生产过程中钢液氮含量变化规律
根据上述实验方法,测定了17炉次工业生产过
程中车轮钢钢液氮的含量变化情况。按喂线操作在
vD前或vD后的不同,分别示于表2、表3中。根据
表2、3对应作出显示车轮钢钢液在生产过程中氮含
量变化曲线见图1。
(3)吹氩制度:Ⅱ过程吹氩流量200—350
NL/
表2车轮钢各生产工序N含量的变化l碾丝在vD之后l
TaMe2
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万方数据
钢铁钒钛
2007年第28卷
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2。
1:
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l2
3
4
5
678
9
过程取样点
过程取样点
(a)喂丝在vD之后(wFiⅡre盯ofvD)
(b)喂丝在VD之前(wP缸蛔orVD)
图】车轮钢各生产工序N含量的变化
Fig.1
Ch趼ge
0f
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dud“gproducing
process
0fwlleelBteel
分析上述数据,可得到以下结果。
从而使钢液中[o]<5×10一,并且钢液[s]也达到
(1)当以结晶器(40“n)取样点的氮含量为基0.015%以下的较低水平,为钢液吸N提供了有利条
准时,17炉次钢液[N]含量均小于70×Io_6,波动于件,当LF过程吹Ar搅拌强度过大,钢液出现无渣覆
4l
x
10一一68×10一,其平均[N]含量为55.3×
盖的裸露现象时,导致LF过程钢液从大气的吸N
10一,它可满足车轮钢对蠡含量的要求。量大幅度上升。因此,优化LF过程脱氧工艺和吹
(2)在LF—vD—cc过程中钢液吸N环节包括
Ar搅拌工艺,控制钢旋Ⅱ过程中前期的[O],[s]含
LF过程,钢包一中包过程和中包一结晶器过程。其
量处于较高水平,防止钢液与大气接触,可抑制钢液
中LF过程钢液吸N最严重,平均吸N量达到28
x
从大气吸N的速度。
lO~,最大吸N量为50x10一。
2.2.2浇铸过程吸N
(3)VD过程为脱N环节,平均脱N率可达到
浇铸过程包括钢包一中包过程和中包一结晶器
30%左右,平均脱N量为2l×10~。但波动幅度
过程。如上所述均为吸N环节。由于连铸钢液脱
大,最大脱N率达到5l%。
氧良好,钢液[o]含量低,所以钢液与大气接触时极
2.2过程吸N分析
易吸N,为抑制浇铸过程钢液吸N,实验炉次采用全
2.2.1
LF过程吸N
程保护浇注,在水口连接处用氩气气封,防止空气吸
上述LF过程平均吸N量为2sxlo~,表明LF
入。根据表2、3实验结果可知,采用氩封保护浇注
过程是车轮钢精炼流程中钢液吸N的最主要环节。
后,浇注过程吸N量为7.4
xlo一~8.4
x10~。为
明显高于宝钢300
t
LF过程平均吸氮量(8.3
x
了比较有、无氩封保护工艺对钢液吸N的影响。在
10“)…,以及珠钢150
tⅡ过程平均吸N量(5
x
相同的实验条件下,测定了无氩封保护时钢液吸N
10-6左右)№】。根据钢液吸N的热力学分析,1
600
量高达28
x
10“左右,后者吸N量为前者的3倍
℃时,钢液的[N]溶解度可达到400×10“左右,而
多,说明浇注过程采用氩封保护是很有必要的。
通常钢液[N]含量远低于此值,因此钢液从大气中
在氩封保护浇注条件下,宝钢"J、武钢f6’测得浇
吸N是一自发过程,控制LF过程增N的关键是抑
注过程吸N量分别为:5×10一一10×10一,3.8
x
制钢液从大气吸N的速度。
10~.9.3×10一,本研究测得的吸N量为7.4×
[O],[s]是钢液表面话性元素.对于LF过程,
lo一.8.4
x
lo一,两者大致相近。
控制较高的[O],[s]台量有剩于降低钢液吸N的速
2.3
vD真空脱氮分析
度。凌天鹰、傅杰等的研究表明b・41:当钢液[O]≥vD真空脱N是车轮钢精炼过程中脱N的关键
O.02%一0.03%时,钢液吸N量小于5
x
10一,而钢
环节,其脱N效果直接影响到车轮钢成品N台量高
液【O
J≤0.002%时,钢液吸N量升至24
x
10~。由
低。实验结果表明,真空度、真空保持时间、真空吹
于本研究中LF过程[A1]s达到0.叭5%.0.∞5%,
Ar流量和真空处理前的钢液[o],[s]含量为真空脱
万 方数据
第4期
郭上型等:Bo卜I卜v卜cc工艺生产车轮钢的N告量控制
,55・
N的主要影响因素。本研究的vD脱N参数控制及
动,其最大值为最小值的2倍以上,其中马钢为3倍
脱N结果示于表4中,为了比较,表中同时列出武以上.说明稳定VD脱N率,提高vD脱H的控制精
钢、安钢的vD脱N结果[7r8]。可以看出:
度水平为共同面临的问题。
(1)三家vD过程平均脱N率处于25%一3l%(4)真空前钢液[o],[s]含量一栏,各厂家数据
范围内.马钢30%左右的vD脱N率处于较高水平。不全。与[o],[s]对钢液吸N的影响相反,当钢液
(2)真空度、真空保持时间、真空吹Ar流量作为
脱N时,降低钢液[O],[s]含量有利于脱N,傅杰提
vD脱N的主要工艺参数,三家推荐的各参数控制出【41钢液脱N时应控制[o]<5×10~。本实验控
值范围极为相近,可将其作为各脱N参数的优化水制真空前钢液【O]<5x10一,【s]<150
x10_。。,显然
平基础,以解决vD脱N工艺的最优化问题。它有利于提高vD脱N效果,其对vD脱N效果的
(3)三家各炉次之闻的脱N率均出现大幄度波定量影响,有待于做进一步工作。
表4vD脱N结果的比较
TaMe4
C咖呻ris蚰0f
VD血叫砌∞6叫r蜘岫
注:1)分子为平均值,分母为渡动范围
3结论
过程脱氧工艺和吹氩搅拌工艺,控制较高的[O]、
[s]含量,有利于抑制吸N。
(1)在马钢车轮钢生产工艺条件下,可使车轮钢
(4)vD真空过程脱N效果明显,平均脱N率为
[N]含量≤70×10~。
30%左右。平均脱N量为21
x
10“左右,最大脱N
(2)车轮钢精炼过程中钢液吸N主要环节包括
率可达到51%。
LF过程,大包一中包过程和中包一结晶器过程。
(5)浇注过程中采用氩封保护浇注可使该环节
(3)LF过程中钢液吸N严重,平均吸N量为28
钢液吸N量从28×10“降至8×10。6左右。
×lO“左右,最大吸N量高达50×10~。优化LF
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(下转第70页)
万 方数据
.70.
钢铁钒钍2007年第28卷
6.8块/月降低至O—l块/月。
囊1浇洼断面与球口插入耀鹰对应关系
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浇注断面/(mmx哪Ⅱ)
200
x
4结论
术口插^探度/衄
110一120
(1)铸坯内部的微小气泡在炉卷轧机反复多道
次的轧制过程中被挤压形成大气泡,大气泡在轧制
过程中破裂是热轧板出现孔洞缺陷的主要原因。
J300
200xl500
230xl
230xl
000
300
l∞一110
100一130
110—1如
(2)水口插入深度、拉速、吹氩流量对结晶器内
气泡分布行为影响明显.合理控制连铸操作参数是
降低铸坯内部微小气泡数量的根本途径。
(3)通过提高钢水成分的稳定性,稳定控制拉
速,优化水口插入深度和吹氩量等措施,使热轧板的
孔嗣缺陷得到了较好控制。
注:水口抽人裸度指结晶嚣藏面至水口侧孔上沿的距离
3.2效果
通过采取以上措施,热轧板轧制过程中所出现
的大气泡孔洞缺陷得到了较好控制,在其它条件相
近的情况下,热轧板发生孔洞缺陷的数量由原来的
参考文献
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编辑苟淑云
(上接第55页)
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・53
液N含量的变化规律。确定影响钢液氮含量的主要
工序环节,考察各工艺因素对氮含量的影响,为优化
车轮钢低N生产工艺提供依据。
1
nlin;vD真空过程底吹氩流量100.500
NL/Ⅱlin。
(4)vD真空处理工艺:真空度≤67Pa,真空保
持时间10—20
nlin,真空底吹氩流量如前所述。
(5)精炼过程喂线方案:喂casi线在vD前或
vD后进行。
1.2取样和定氮方法
根据马钢车轮钢生产工艺路线,确定流程中钢
液氮含量的各取样点如下:①BoF出钢后;②LF前;
③LF后/vD前;④vD后/喂线前;⑤喂线后;⑥中
包A;⑦中包B;⑧结晶器A;⑨结晶器B。其中A、B
分别表示取样时间在钢包开浇后20
稍作变化。
采用贺氏取样器从上述各取样点取钢样,利用
zAMG2200型氧氮测定仪分析试样氮含量。
lllin、40
实验条件
1.1工艺流程及操作要点
马钢车轮钢的生产工艺流程为:铁水预处理一BOF
—100
tⅡ炉一100
t
vD炉一a380/∞卯大圆坯连铸。
工业实验车轮钢钢种为cI邡(K),主要化学成
分见表1,根据其成分要求及马钢的工艺特点,车轮
钢生产过程中的重点控制工艺包括以下几方面。
寝1实验车轮钢的主要化学成分
Tabk
C
lllin,当
喂线在vD真空处理前进行时,取样点按上述顺序
gt∞I
N
l(卫咖i血l∞m∞d廿蚰0f
SMnP
kgIed
whed
SH
%
o害譬。蠢;%譬《0020《0030《o∽2《0007
o
(1)脱氧工艺:转炉出钢过程中随钢流加人
FeMnsi和钙系脱氧剂,LF过程加人Al脱氧,控制
vD前[m]s达到工艺要求值。
(2)脱s工艺:出钢过程随钢流加入复合造渣
剂,精炼过程渣面上加入脱氧剂造白渣对钢液脱硫,
控制LF末期[s]≤0.015%。
2实验结果及分析
2.1车轮钢生产过程中钢液氮含量变化规律
根据上述实验方法,测定了17炉次工业生产过
程中车轮钢钢液氮的含量变化情况。按喂线操作在
vD前或vD后的不同,分别示于表2、表3中。根据
表2、3对应作出显示车轮钢钢液在生产过程中氮含
量变化曲线见图1。
(3)吹氩制度:Ⅱ过程吹氩流量200—350
NL/
表2车轮钢各生产工序N含量的变化l碾丝在vD之后l
TaMe2
clI柚群0f时h1’擘印咖埘叶duri雌p州udI_g
pIo。嘲0f霄hed。‘件I【wF血m盯ofVDJ
xl旷
万方数据
钢铁钒钛
2007年第28卷
:
70
%
×
专:
■
抽
g:
2。
1:
l23456789
l2
3
4
5
678
9
过程取样点
过程取样点
(a)喂丝在vD之后(wFiⅡre盯ofvD)
(b)喂丝在VD之前(wP缸蛔orVD)
图】车轮钢各生产工序N含量的变化
Fig.1
Ch趼ge
0f
nitmg印∞ntent
dud“gproducing
process
0fwlleelBteel
分析上述数据,可得到以下结果。
从而使钢液中[o]<5×10一,并且钢液[s]也达到
(1)当以结晶器(40“n)取样点的氮含量为基0.015%以下的较低水平,为钢液吸N提供了有利条
准时,17炉次钢液[N]含量均小于70×Io_6,波动于件,当LF过程吹Ar搅拌强度过大,钢液出现无渣覆
4l
x
10一一68×10一,其平均[N]含量为55.3×
盖的裸露现象时,导致LF过程钢液从大气的吸N
10一,它可满足车轮钢对蠡含量的要求。量大幅度上升。因此,优化LF过程脱氧工艺和吹
(2)在LF—vD—cc过程中钢液吸N环节包括
Ar搅拌工艺,控制钢旋Ⅱ过程中前期的[O],[s]含
LF过程,钢包一中包过程和中包一结晶器过程。其
量处于较高水平,防止钢液与大气接触,可抑制钢液
中LF过程钢液吸N最严重,平均吸N量达到28
x
从大气吸N的速度。
lO~,最大吸N量为50x10一。
2.2.2浇铸过程吸N
(3)VD过程为脱N环节,平均脱N率可达到
浇铸过程包括钢包一中包过程和中包一结晶器
30%左右,平均脱N量为2l×10~。但波动幅度
过程。如上所述均为吸N环节。由于连铸钢液脱
大,最大脱N率达到5l%。
氧良好,钢液[o]含量低,所以钢液与大气接触时极
2.2过程吸N分析
易吸N,为抑制浇铸过程钢液吸N,实验炉次采用全
2.2.1
LF过程吸N
程保护浇注,在水口连接处用氩气气封,防止空气吸
上述LF过程平均吸N量为2sxlo~,表明LF
入。根据表2、3实验结果可知,采用氩封保护浇注
过程是车轮钢精炼流程中钢液吸N的最主要环节。
后,浇注过程吸N量为7.4
xlo一~8.4
x10~。为
明显高于宝钢300
t
LF过程平均吸氮量(8.3
x
了比较有、无氩封保护工艺对钢液吸N的影响。在
10“)…,以及珠钢150
tⅡ过程平均吸N量(5
x
相同的实验条件下,测定了无氩封保护时钢液吸N
10-6左右)№】。根据钢液吸N的热力学分析,1
600
量高达28
x
10“左右,后者吸N量为前者的3倍
℃时,钢液的[N]溶解度可达到400×10“左右,而
多,说明浇注过程采用氩封保护是很有必要的。
通常钢液[N]含量远低于此值,因此钢液从大气中
在氩封保护浇注条件下,宝钢"J、武钢f6’测得浇
吸N是一自发过程,控制LF过程增N的关键是抑
注过程吸N量分别为:5×10一一10×10一,3.8
x
制钢液从大气吸N的速度。
10~.9.3×10一,本研究测得的吸N量为7.4×
[O],[s]是钢液表面话性元素.对于LF过程,
lo一.8.4
x
lo一,两者大致相近。
控制较高的[O],[s]台量有剩于降低钢液吸N的速
2.3
vD真空脱氮分析
度。凌天鹰、傅杰等的研究表明b・41:当钢液[O]≥vD真空脱N是车轮钢精炼过程中脱N的关键
O.02%一0.03%时,钢液吸N量小于5
x
10一,而钢
环节,其脱N效果直接影响到车轮钢成品N台量高
液【O
J≤0.002%时,钢液吸N量升至24
x
10~。由
低。实验结果表明,真空度、真空保持时间、真空吹
于本研究中LF过程[A1]s达到0.叭5%.0.∞5%,
Ar流量和真空处理前的钢液[o],[s]含量为真空脱
万 方数据
第4期
郭上型等:Bo卜I卜v卜cc工艺生产车轮钢的N告量控制
,55・
N的主要影响因素。本研究的vD脱N参数控制及
动,其最大值为最小值的2倍以上,其中马钢为3倍
脱N结果示于表4中,为了比较,表中同时列出武以上.说明稳定VD脱N率,提高vD脱H的控制精
钢、安钢的vD脱N结果[7r8]。可以看出:
度水平为共同面临的问题。
(1)三家vD过程平均脱N率处于25%一3l%(4)真空前钢液[o],[s]含量一栏,各厂家数据
范围内.马钢30%左右的vD脱N率处于较高水平。不全。与[o],[s]对钢液吸N的影响相反,当钢液
(2)真空度、真空保持时间、真空吹Ar流量作为
脱N时,降低钢液[O],[s]含量有利于脱N,傅杰提
vD脱N的主要工艺参数,三家推荐的各参数控制出【41钢液脱N时应控制[o]<5×10~。本实验控
值范围极为相近,可将其作为各脱N参数的优化水制真空前钢液【O]<5x10一,【s]<150
x10_。。,显然
平基础,以解决vD脱N工艺的最优化问题。它有利于提高vD脱N效果,其对vD脱N效果的
(3)三家各炉次之闻的脱N率均出现大幄度波定量影响,有待于做进一步工作。
表4vD脱N结果的比较
TaMe4
C咖呻ris蚰0f
VD血叫砌∞6叫r蜘岫
注:1)分子为平均值,分母为渡动范围
3结论
过程脱氧工艺和吹氩搅拌工艺,控制较高的[O]、
[s]含量,有利于抑制吸N。
(1)在马钢车轮钢生产工艺条件下,可使车轮钢
(4)vD真空过程脱N效果明显,平均脱N率为
[N]含量≤70×10~。
30%左右。平均脱N量为21
x
10“左右,最大脱N
(2)车轮钢精炼过程中钢液吸N主要环节包括
率可达到51%。
LF过程,大包一中包过程和中包一结晶器过程。
(5)浇注过程中采用氩封保护浇注可使该环节
(3)LF过程中钢液吸N严重,平均吸N量为28
钢液吸N量从28×10“降至8×10。6左右。
×lO“左右,最大吸N量高达50×10~。优化LF
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(下转第70页)
万 方数据
.70.
钢铁钒钍2007年第28卷
6.8块/月降低至O—l块/月。
囊1浇洼断面与球口插入耀鹰对应关系
nMel
Reh6叩of山b耐钟柚d慨州佃dep也
0fⅫbmerged∞zzle
浇注断面/(mmx哪Ⅱ)
200
x
4结论
术口插^探度/衄
110一120
(1)铸坯内部的微小气泡在炉卷轧机反复多道
次的轧制过程中被挤压形成大气泡,大气泡在轧制
过程中破裂是热轧板出现孔洞缺陷的主要原因。
J300
200xl500
230xl
230xl
000
300
l∞一110
100一130
110—1如
(2)水口插入深度、拉速、吹氩流量对结晶器内
气泡分布行为影响明显.合理控制连铸操作参数是
降低铸坯内部微小气泡数量的根本途径。
(3)通过提高钢水成分的稳定性,稳定控制拉
速,优化水口插入深度和吹氩量等措施,使热轧板的
孔嗣缺陷得到了较好控制。
注:水口抽人裸度指结晶嚣藏面至水口侧孔上沿的距离
3.2效果
通过采取以上措施,热轧板轧制过程中所出现
的大气泡孔洞缺陷得到了较好控制,在其它条件相
近的情况下,热轧板发生孔洞缺陷的数量由原来的
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