2024年4月27日发(作者:姚秋白)
36 西部探矿工程 2011年第8期
川西中浅层气藏排水采气技术界限研究
黄万书 ,姚广聚,赵哲军
(中国石化西南油气分公司工程技术研究院,四 II德阳618O0O)
摘要:针对川西中浅层气藏开发中后期产水量日益增多,泡排效果却逐渐变差的问题,结合排水采
气工艺的技术特点和川西地区的实际生产特征,深入开展了排水采气技术界限的定量研究,确定了川
西地区优选管柱、泡沫排水、连续气举、柱塞气举、机抽、电潜泵等排水采气工艺的技术界限。现场验
证结果表明,该技术界限具有很好的合理性、针对性和适应性,为后期气田的合理高效开发提供了理
论支持和技术保障。
关键词:排水采气;技术界限;现场验证
中图分类号:TE34文献标识码:A文章编号:lOO4—5716(20l1)O8一o036—04
目前,排水采气工艺适应性分析都是基于基本原理
与技术特点,当应用于川西中浅层主力气藏时,应用定
性的技术界限缺乏针对性,使得在工艺选择 后期工艺
调整方面依据不够充分,整体措施效果难以得到有效提
高。因此定量地确定出各种工艺在川西各主力气藏的
适用技术界限,对工艺优选、提高工艺效率具有重要的
意义。
1排水采气技术界限计算方法
1.1优选管柱技术界限
为确定合理的管柱尺寸,首先应计算不同管柱尺寸
下的油管临界携液流量。但是研究中发现,按照常规的
井底作为临界携液点进行计算发现,计算结果与实际不
符合。井筒f}缶界携液剖面研究得出,气井临界携液点的
确定,不应仅以井底为解节点,而应根据气井压力、温
度、井深等进行计算和判断。川西中浅层低产气井,宜
度,m/s;
P ——油管鞋处的井底绝对压力,MPa;
T、Z-_~油管鞋处的井底状态下的气体的绝对温
度(K)和气体的偏差系数;
天然气的相对密度。
根据气藏平均油压,选择油管内径最小为
——
41.9mm,可对油管临界携液流量进行了计算。
1.2泡排技术界限
根据携液修正模型,要想确定泡沫的临界携液速
度,需先确定泡沫表面张力及其密度:
一
2.5[ (3)
式中: ——气井携液最小流速,m/s;
lD一液体的密度,下标z、g分别代表液体和气体,
kg/ms;
采用井口为临界携液点进行计算。
Hinze、李闽等公式为:
Q印一
^,n
气液表面张力,N/m。 .
通过室内实验,对不同矿化度下的泡沫剂进行了表
面张力及泡沫密度性能评价,带人各类参数进行计算,
一
0.52258(7gZT) / (10553—34158/
-g7 ̄-
』
)1/ p1/z.z
(1)
可以得出不同矿化度、不同泡排剂下的临界携液产量。
1.3气举技术界限
为准确判断各种工艺的适应性,分析气井实际所需
气源条件及气井所需启动压力成为研究基础。
uk/,:
0.026717(10553—34158
厶』
) (
厶』
)一/ (2)
式中:Q幼——气井连续排液,在标准状态下必须建立的
临界流量,10。rn3/d;
——
最小启动压力:假定动液面高度为从 ,油管内液
面高度为△^。,举升时,当油套环空液体进入油管内,但
液体仍未充满油管时,启动压力与油管内液柱压力平
衡,此压力即为最小启动压力:
气井连续排液,在油管鞋处的临界气流速
修回日期:2010-09-30 *收稿日期:2010-09-25
第一作者简介:黄万书(1984-),女(汉族),湖北襄樊人,助理工程师,现从事采油、采气工艺方面的科研设计工作。
2011年第8期 西部探矿工程 37
P =P・g・Ah1 亏 +』0・g・Ah2
“
(4)
式中:P ——最小启动压力,Pa;
Ah1——动液面高度,m;
Ahz——油管液面高度,m;
r重力加速度常数,一般取9.8N/kg;
套管内径,mm;
—
液面变化,使泵保持足够的沉没压力,维持正常生产。
因此参数设计的关键是泵挂深度的优选、确定最佳沉没
度,以及冲程、冲次的合理匹配。
(2)电潜泵排水采气。采用电潜泵排水采气时,由
于地层的供液量是变化的,为了保证电潜泵的正常运
行,必须使泵保持足够的沉没度。
可用伏格尔公式来预测电潜泵排水采气井的地层
油管外径,mm。
供液量:
最大启动压力:当油套环空内液体举升人油管,油
Q 一Q/[1—0.2(P /PR)一0.8( /PR)。]
管内刚好完全充满液体,此时启动压力与整个油管内液
(6)
柱压力平衡,此值便为最大启动压力:
式中:QrrIa ——产层最大供液量,m3/d;
只一=』D・g・L (5)
P ——井底流压,MPa;
式中:P~——最大启动压力,Pa;
——
地层压力,MPa;
L——油管长度,m。
(卜当井底流压为 ,地层压力为PR时的产液
根据计算得出的启动压力梯度的范围,在考虑
量,m。/d。
技术和经济可行的情况下,可以计算出不同气举方
通过上面的公式,可根据实测的井底流压,井底压
式下的气井的需气量和临界产水量,从而可以优选
力及产水量预测井的最大供液量。
气举方式。 2川西中浅层排水采气技术界限
1.4其他技术界限
以新场沙溪庙组为例,结合川西地区的实际生产特
(1)机抽排水采气。机抽工艺进行排水采气时,要
征,计算各项排水采气工艺的技术界限。新场沙溪庙组
充分考虑井的出水特点,即井的供液波动情况而造成的
气藏相关参数见表1所示。
表1新场沙溪庙组气藏相关参数表
泡沫平均密度取180kg/m3,UT一1、UT一4浅层
^_
用药按井口压力1MPa,UT—llC、XH一2、XH-4按
考 。
0 0.6
_。
井口压力2MPa进行计算,可以得出不同矿化度、不同
¨
泡排剂下的临界携液产量。
.}L 0・2
0
3技术界限现场验证
2
目前,川西中浅层气井普遍采用的泡排工艺技术维
1.5
持气井的正常生产,因此,开展泡排工艺技术的时机和
三 l
泡排适应性需要进行调整的时机就显得特别的重要了,
耋 。
为了验证得到的技术界限的适用性,进行了CXl91井
。
的泡排工艺技术现场验证。
2008— 2008- 2008— 2008. 2008— 2008- 2008・
CX191井生产中需用泡排工艺才能间歇生产,该
ol-01 0l一21 02-10 03—01 03-2l 04—10 04—3O
井临界携泡流量为0.2358×10 m3/d。而实际生产过
生产日期(d)
程中当日产气量0.1291×10 m3时进行泡沫排水,油套
图1 cXlgl井生产曲线
压差不变,积液没有被排出;当日产气量为0.3528×
10 m3时,油套压差明显减少,井内积液被带出。这点
同时,对于现场应用的柱塞气举工艺,进行了现场
明显验证了得出的川西中浅层气藏排水采气技术界限
实际生产情况的对比和分析。通过理论计算,CX455
的合理性和适用性。
井所需最低气液比为280m3/m3,气井单次排液在7~
~一一
一
一
一
压
38 西部探矿工程 2011年第8期
12 m3/d,最小单次气量为1960~3360m3/a。2004~ 4000m3/a,导致所需关井周期延长,不能正常开展柱塞
2006年5月,该井的日产气量 >4000m。/a,气井能
够维持正常生产。2006年5月后,日产气量 <
气举。这和得出的排水采气技术界限也是相符合的。
现场实际较好地验证了理论计算的结果。
表2川西各项排水采气工艺技术界限
表3 CXl91井两种产量下进行泡排结果对比
I ‘
i
7lfI
lII
_l
_ ’ 1 ,{ 曩!i 髓—■唧■■■■—■■_l_■
2004——2005—。2005—‘2006——2007——2007— 2007——2008-2009’。
1 1—09 05-28 l 2—14 07—02 0l一18 08—06 02—22 09—09 03—28
图3 CX455井采气曲线图
应性,可提高排水采气工艺的效率,对川西地区气藏的
合理高效开发有重要的意义。
参考文献:
; ; 008-。 009。-
[1]金忠臣,杨川东.采气工程[M=].石油工业出版社,2004.
[2]廖锐全,张志全.采气工程[M].石油工业出版社,2003.
图2 CX455井生产气液比曲线圈
E3]詹姆斯・利.气田排水采气[M].何顺利,译.石油工业出
4结论
版社,2009.
(1)通过定量计算,得出了适合川西地区的排水采
气工艺技术界限;
(2)现场验证结果表明,该技术界限具有很好的适
[4]杨川东.四川气田排水采气的配套工艺技术及应用[J].天
然气工业,1995,15(3):37—41.
[5]张书平,白晓弘,等.低压低产气井排水采气工艺技术EJ].
天然气工业,2005,25(4):106—109. (下转第40页)
40 西部探矿工程 2011年第8期
速低。同时斜井段由于重力作用,钻屑在造斜段向下井
壁沉积,处理不及时易造成砂桥卡钻;由于在造斜段环
空中钻具与井壁的接触面较大,造成旋转钻具和起下钻
时摩阻大,要求钻井液必须具有良好的悬浮携带性和良
好的润滑性,以防粘卡。
2.2钻遇地层复杂、稳定性差。承压堵漏后的施工风险
大
时间不能超过2min。其次在调整泥浆的润滑性和失水
以及固相含量上做了大量的工作,并且优选润滑材料石
墨,从而保证了良好的润滑性,尽最大可能降低钻井液
的摩阻系数。
(4)优化钻井液性能,根据钻进和起下钻的摩阻情
况加入原油和乳化剂,改善泥浆润滑性,使得原油的含
量不得低于89/6,并加入部分高温降失水剂和防塌剂,
改善泥饼质量,此外,针对井下复杂情况,制定泥浆应急
预案,以保障井下安全。
4经验、体会及教训
(1)首先可将设计中的 311.2mm的二开完钻井
深定在井深3300m处,这样就可将造斜点提高500m,
这样就可将造斜率降下来,给下部施工尽量规避了定向
风险或者在钻穿二叠系承压堵漏后开始定向至B点。
(2)下套管前应准备好以下几项工作:①下套管前
要选择最优的模拟钻具组合通井(前小后大的双扶正器
原则);②因本井斜度大、水平位移高,有近llOOm的钻
具在斜井段,这就要求钻井液性能必须满足安全施工的
要求;③选择合适的套管附件(主要是指扶正器);④套
管进入裸眼段严格控制好下放速度,及时观察井口返浆
情况,到底后小排量顶通水眼建立循环一周,保证固井
施工的顺利进行;⑤提前有针对性做好下套管中途中有
可能出现的各种复杂情况下的应急预案,并提前将材料
准备到位。
(3)建议使用倒装钻具,就是把加重钻杆放置在垂
直井段施加钻压,在定向井段施工钻杆和加重钻杆来传
递钻压,同时在起下钻过程中,通过认真仔细检查钻具,
发现坏钻具及时更换,要做到每趟钻就要倒换井下钻具
顺序一次,钻具探伤时间要缩短规定时间的一半以上等
措施,避免了在大斜度井段钻进过程中发生钻具事故。
(4)针对在存在狗腿度严重的井眼中,由测井数据
读出的井径附加量尽量要大,可在原有附加量的基础上
再附加2 ~39/6,因测井数据上有狗腿的井段显示的
井径有可能误导我们计算出错误的附加量,从而不能保
证水泥浆的返高。
参考文献:
二叠系地层应力大,井壁稳定性差,极易造成井下
复杂,本井在二叠系共发生4次漏失并进行承压堵漏,
每次堵漏浆承压堵漏后大量的堵漏材料粘附在井壁上,
增加了钻具在井内的粘卡风险。
2.3由于井身结构的原因,造成特殊作业时间长
由于三开施工时间较长,在增斜段和降斜段出现了
较大的狗腿,最大狗腿是井深4045m,狗腿度为
35.56。/lOOm,三开中完后测井作业,由于造斜率大,不
能直接电测,必须采用钻具输送。通过双井径测井曲线
可知,在降斜段4700~5025m,井径扩大率都大于
3O ,而在狗腿度较大处却出现井径小于 215.9ram,
说明测井无法反映真实的井径数据。 .
2.4下套管前用双扶正器通井极大增加作业风险
为了顺利的下入7”套管,通井时使用双扶正器模
拟套管的刚性进行通井,在这之前想下9根光钻铤通井
都在4060m井深时遇阻无法继续下钻通过,无疑带双
扶正器通井的风险极大,加之环空间隙小,造斜段摩阻
大,同样给通井和下套管作业带来很大的风险。
3施工时采取的措施
(1)通井准备工作要做充分,应采取模拟套管刚
性,用欠尺寸双扶下钻通井,并对重点井段进行划眼修
整。
(2)选择合适的套管扶正器。该井采用刚性漩流
树脂扶正器,这种扶正器和别的刚性扶正器相比具有以
下特点:①这种扶正器的外径为209mm,刚好与通井使
用的扶正器的外径相同;②该扶正器与其他扶正器相比
本体要短,扶正块的高度较低,形状为半圆型与井壁呈
点接触状态,大大降低了摩阻;③与套管接箍过渡圆滑;
④轻质高强,抗压能力高达35 ̄40t。
(3)每次承压堵漏后下钻时一定分井段循环调整
钻井液一周以上,并进行短程起下钻,验证摩阻 达到要
求后方可继续进行下钻作业,保证钻具在斜井段的静止
(上接第‘38页)
E6]黄艳,余朝毅,等.四川盆地气田排水采气工艺技术研究与
应用[J].钻采工艺,2008,31(5):61~69.
[7]曲林,曲俊耀.排水采气工艺选型的探讨[J].钻采工艺,
2005(2):65-70.
Eli王正湖,孔建成.胜利油田短半径水平井钻井技术EJ].石
油钻探技术,2001,29(3):39—41.
2004,9(3):255-261.
[8]春兰,魏文兴.国内外排水采气工艺现状口].吐哈油气,
[9]唐贵林,段方华.加强排水采气工艺前期论证提高工艺措
施效果[J].钻采工艺,2003,(26):16-20.
[1O]黄艳,谢南星,谈锦峰.产水气井有效开采的工艺技术
口].钻采工艺,2002,25(2):24-27.
2024年4月27日发(作者:姚秋白)
36 西部探矿工程 2011年第8期
川西中浅层气藏排水采气技术界限研究
黄万书 ,姚广聚,赵哲军
(中国石化西南油气分公司工程技术研究院,四 II德阳618O0O)
摘要:针对川西中浅层气藏开发中后期产水量日益增多,泡排效果却逐渐变差的问题,结合排水采
气工艺的技术特点和川西地区的实际生产特征,深入开展了排水采气技术界限的定量研究,确定了川
西地区优选管柱、泡沫排水、连续气举、柱塞气举、机抽、电潜泵等排水采气工艺的技术界限。现场验
证结果表明,该技术界限具有很好的合理性、针对性和适应性,为后期气田的合理高效开发提供了理
论支持和技术保障。
关键词:排水采气;技术界限;现场验证
中图分类号:TE34文献标识码:A文章编号:lOO4—5716(20l1)O8一o036—04
目前,排水采气工艺适应性分析都是基于基本原理
与技术特点,当应用于川西中浅层主力气藏时,应用定
性的技术界限缺乏针对性,使得在工艺选择 后期工艺
调整方面依据不够充分,整体措施效果难以得到有效提
高。因此定量地确定出各种工艺在川西各主力气藏的
适用技术界限,对工艺优选、提高工艺效率具有重要的
意义。
1排水采气技术界限计算方法
1.1优选管柱技术界限
为确定合理的管柱尺寸,首先应计算不同管柱尺寸
下的油管临界携液流量。但是研究中发现,按照常规的
井底作为临界携液点进行计算发现,计算结果与实际不
符合。井筒f}缶界携液剖面研究得出,气井临界携液点的
确定,不应仅以井底为解节点,而应根据气井压力、温
度、井深等进行计算和判断。川西中浅层低产气井,宜
度,m/s;
P ——油管鞋处的井底绝对压力,MPa;
T、Z-_~油管鞋处的井底状态下的气体的绝对温
度(K)和气体的偏差系数;
天然气的相对密度。
根据气藏平均油压,选择油管内径最小为
——
41.9mm,可对油管临界携液流量进行了计算。
1.2泡排技术界限
根据携液修正模型,要想确定泡沫的临界携液速
度,需先确定泡沫表面张力及其密度:
一
2.5[ (3)
式中: ——气井携液最小流速,m/s;
lD一液体的密度,下标z、g分别代表液体和气体,
kg/ms;
采用井口为临界携液点进行计算。
Hinze、李闽等公式为:
Q印一
^,n
气液表面张力,N/m。 .
通过室内实验,对不同矿化度下的泡沫剂进行了表
面张力及泡沫密度性能评价,带人各类参数进行计算,
一
0.52258(7gZT) / (10553—34158/
-g7 ̄-
』
)1/ p1/z.z
(1)
可以得出不同矿化度、不同泡排剂下的临界携液产量。
1.3气举技术界限
为准确判断各种工艺的适应性,分析气井实际所需
气源条件及气井所需启动压力成为研究基础。
uk/,:
0.026717(10553—34158
厶』
) (
厶』
)一/ (2)
式中:Q幼——气井连续排液,在标准状态下必须建立的
临界流量,10。rn3/d;
——
最小启动压力:假定动液面高度为从 ,油管内液
面高度为△^。,举升时,当油套环空液体进入油管内,但
液体仍未充满油管时,启动压力与油管内液柱压力平
衡,此压力即为最小启动压力:
气井连续排液,在油管鞋处的临界气流速
修回日期:2010-09-30 *收稿日期:2010-09-25
第一作者简介:黄万书(1984-),女(汉族),湖北襄樊人,助理工程师,现从事采油、采气工艺方面的科研设计工作。
2011年第8期 西部探矿工程 37
P =P・g・Ah1 亏 +』0・g・Ah2
“
(4)
式中:P ——最小启动压力,Pa;
Ah1——动液面高度,m;
Ahz——油管液面高度,m;
r重力加速度常数,一般取9.8N/kg;
套管内径,mm;
—
液面变化,使泵保持足够的沉没压力,维持正常生产。
因此参数设计的关键是泵挂深度的优选、确定最佳沉没
度,以及冲程、冲次的合理匹配。
(2)电潜泵排水采气。采用电潜泵排水采气时,由
于地层的供液量是变化的,为了保证电潜泵的正常运
行,必须使泵保持足够的沉没度。
可用伏格尔公式来预测电潜泵排水采气井的地层
油管外径,mm。
供液量:
最大启动压力:当油套环空内液体举升人油管,油
Q 一Q/[1—0.2(P /PR)一0.8( /PR)。]
管内刚好完全充满液体,此时启动压力与整个油管内液
(6)
柱压力平衡,此值便为最大启动压力:
式中:QrrIa ——产层最大供液量,m3/d;
只一=』D・g・L (5)
P ——井底流压,MPa;
式中:P~——最大启动压力,Pa;
——
地层压力,MPa;
L——油管长度,m。
(卜当井底流压为 ,地层压力为PR时的产液
根据计算得出的启动压力梯度的范围,在考虑
量,m。/d。
技术和经济可行的情况下,可以计算出不同气举方
通过上面的公式,可根据实测的井底流压,井底压
式下的气井的需气量和临界产水量,从而可以优选
力及产水量预测井的最大供液量。
气举方式。 2川西中浅层排水采气技术界限
1.4其他技术界限
以新场沙溪庙组为例,结合川西地区的实际生产特
(1)机抽排水采气。机抽工艺进行排水采气时,要
征,计算各项排水采气工艺的技术界限。新场沙溪庙组
充分考虑井的出水特点,即井的供液波动情况而造成的
气藏相关参数见表1所示。
表1新场沙溪庙组气藏相关参数表
泡沫平均密度取180kg/m3,UT一1、UT一4浅层
^_
用药按井口压力1MPa,UT—llC、XH一2、XH-4按
考 。
0 0.6
_。
井口压力2MPa进行计算,可以得出不同矿化度、不同
¨
泡排剂下的临界携液产量。
.}L 0・2
0
3技术界限现场验证
2
目前,川西中浅层气井普遍采用的泡排工艺技术维
1.5
持气井的正常生产,因此,开展泡排工艺技术的时机和
三 l
泡排适应性需要进行调整的时机就显得特别的重要了,
耋 。
为了验证得到的技术界限的适用性,进行了CXl91井
。
的泡排工艺技术现场验证。
2008— 2008- 2008— 2008. 2008— 2008- 2008・
CX191井生产中需用泡排工艺才能间歇生产,该
ol-01 0l一21 02-10 03—01 03-2l 04—10 04—3O
井临界携泡流量为0.2358×10 m3/d。而实际生产过
生产日期(d)
程中当日产气量0.1291×10 m3时进行泡沫排水,油套
图1 cXlgl井生产曲线
压差不变,积液没有被排出;当日产气量为0.3528×
10 m3时,油套压差明显减少,井内积液被带出。这点
同时,对于现场应用的柱塞气举工艺,进行了现场
明显验证了得出的川西中浅层气藏排水采气技术界限
实际生产情况的对比和分析。通过理论计算,CX455
的合理性和适用性。
井所需最低气液比为280m3/m3,气井单次排液在7~
~一一
一
一
一
压
38 西部探矿工程 2011年第8期
12 m3/d,最小单次气量为1960~3360m3/a。2004~ 4000m3/a,导致所需关井周期延长,不能正常开展柱塞
2006年5月,该井的日产气量 >4000m。/a,气井能
够维持正常生产。2006年5月后,日产气量 <
气举。这和得出的排水采气技术界限也是相符合的。
现场实际较好地验证了理论计算的结果。
表2川西各项排水采气工艺技术界限
表3 CXl91井两种产量下进行泡排结果对比
I ‘
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7lfI
lII
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_ ’ 1 ,{ 曩!i 髓—■唧■■■■—■■_l_■
2004——2005—。2005—‘2006——2007——2007— 2007——2008-2009’。
1 1—09 05-28 l 2—14 07—02 0l一18 08—06 02—22 09—09 03—28
图3 CX455井采气曲线图
应性,可提高排水采气工艺的效率,对川西地区气藏的
合理高效开发有重要的意义。
参考文献:
; ; 008-。 009。-
[1]金忠臣,杨川东.采气工程[M=].石油工业出版社,2004.
[2]廖锐全,张志全.采气工程[M].石油工业出版社,2003.
图2 CX455井生产气液比曲线圈
E3]詹姆斯・利.气田排水采气[M].何顺利,译.石油工业出
4结论
版社,2009.
(1)通过定量计算,得出了适合川西地区的排水采
气工艺技术界限;
(2)现场验证结果表明,该技术界限具有很好的适
[4]杨川东.四川气田排水采气的配套工艺技术及应用[J].天
然气工业,1995,15(3):37—41.
[5]张书平,白晓弘,等.低压低产气井排水采气工艺技术EJ].
天然气工业,2005,25(4):106—109. (下转第40页)
40 西部探矿工程 2011年第8期
速低。同时斜井段由于重力作用,钻屑在造斜段向下井
壁沉积,处理不及时易造成砂桥卡钻;由于在造斜段环
空中钻具与井壁的接触面较大,造成旋转钻具和起下钻
时摩阻大,要求钻井液必须具有良好的悬浮携带性和良
好的润滑性,以防粘卡。
2.2钻遇地层复杂、稳定性差。承压堵漏后的施工风险
大
时间不能超过2min。其次在调整泥浆的润滑性和失水
以及固相含量上做了大量的工作,并且优选润滑材料石
墨,从而保证了良好的润滑性,尽最大可能降低钻井液
的摩阻系数。
(4)优化钻井液性能,根据钻进和起下钻的摩阻情
况加入原油和乳化剂,改善泥浆润滑性,使得原油的含
量不得低于89/6,并加入部分高温降失水剂和防塌剂,
改善泥饼质量,此外,针对井下复杂情况,制定泥浆应急
预案,以保障井下安全。
4经验、体会及教训
(1)首先可将设计中的 311.2mm的二开完钻井
深定在井深3300m处,这样就可将造斜点提高500m,
这样就可将造斜率降下来,给下部施工尽量规避了定向
风险或者在钻穿二叠系承压堵漏后开始定向至B点。
(2)下套管前应准备好以下几项工作:①下套管前
要选择最优的模拟钻具组合通井(前小后大的双扶正器
原则);②因本井斜度大、水平位移高,有近llOOm的钻
具在斜井段,这就要求钻井液性能必须满足安全施工的
要求;③选择合适的套管附件(主要是指扶正器);④套
管进入裸眼段严格控制好下放速度,及时观察井口返浆
情况,到底后小排量顶通水眼建立循环一周,保证固井
施工的顺利进行;⑤提前有针对性做好下套管中途中有
可能出现的各种复杂情况下的应急预案,并提前将材料
准备到位。
(3)建议使用倒装钻具,就是把加重钻杆放置在垂
直井段施加钻压,在定向井段施工钻杆和加重钻杆来传
递钻压,同时在起下钻过程中,通过认真仔细检查钻具,
发现坏钻具及时更换,要做到每趟钻就要倒换井下钻具
顺序一次,钻具探伤时间要缩短规定时间的一半以上等
措施,避免了在大斜度井段钻进过程中发生钻具事故。
(4)针对在存在狗腿度严重的井眼中,由测井数据
读出的井径附加量尽量要大,可在原有附加量的基础上
再附加2 ~39/6,因测井数据上有狗腿的井段显示的
井径有可能误导我们计算出错误的附加量,从而不能保
证水泥浆的返高。
参考文献:
二叠系地层应力大,井壁稳定性差,极易造成井下
复杂,本井在二叠系共发生4次漏失并进行承压堵漏,
每次堵漏浆承压堵漏后大量的堵漏材料粘附在井壁上,
增加了钻具在井内的粘卡风险。
2.3由于井身结构的原因,造成特殊作业时间长
由于三开施工时间较长,在增斜段和降斜段出现了
较大的狗腿,最大狗腿是井深4045m,狗腿度为
35.56。/lOOm,三开中完后测井作业,由于造斜率大,不
能直接电测,必须采用钻具输送。通过双井径测井曲线
可知,在降斜段4700~5025m,井径扩大率都大于
3O ,而在狗腿度较大处却出现井径小于 215.9ram,
说明测井无法反映真实的井径数据。 .
2.4下套管前用双扶正器通井极大增加作业风险
为了顺利的下入7”套管,通井时使用双扶正器模
拟套管的刚性进行通井,在这之前想下9根光钻铤通井
都在4060m井深时遇阻无法继续下钻通过,无疑带双
扶正器通井的风险极大,加之环空间隙小,造斜段摩阻
大,同样给通井和下套管作业带来很大的风险。
3施工时采取的措施
(1)通井准备工作要做充分,应采取模拟套管刚
性,用欠尺寸双扶下钻通井,并对重点井段进行划眼修
整。
(2)选择合适的套管扶正器。该井采用刚性漩流
树脂扶正器,这种扶正器和别的刚性扶正器相比具有以
下特点:①这种扶正器的外径为209mm,刚好与通井使
用的扶正器的外径相同;②该扶正器与其他扶正器相比
本体要短,扶正块的高度较低,形状为半圆型与井壁呈
点接触状态,大大降低了摩阻;③与套管接箍过渡圆滑;
④轻质高强,抗压能力高达35 ̄40t。
(3)每次承压堵漏后下钻时一定分井段循环调整
钻井液一周以上,并进行短程起下钻,验证摩阻 达到要
求后方可继续进行下钻作业,保证钻具在斜井段的静止
(上接第‘38页)
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