2024年5月14日发(作者:史赋)
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l2 小氮肥2002年第7期
XA20 1型氨合成触媒使用情况总结
李长福
(河北明珠集团公司 冀州市053200)
XA20I型氨合成触媒是湖南安淳高新技术有
限公司在A201型以钴为主催剂的低温触媒的基
础上开发出来的 于2000年5月在河北明珠集
1.2 80o系统设备配置
800系统设备配置见表1
表1
设备名称
合成塔
峻锅
80o系统设备
主要技术参数 数量/台
1
1
1
1
团公司(原河北省冀州市化工总厂)合成工段投入
使用,取得_『较好的效果。
08o0Ⅱl J一99型内件触媒V=4.58 m3
r:73.0 TTl2
r:280.0 l112
r:27 0 n12
l 合成工段的基本情况
公司合成工段有 800系统和06OO系统各l
热交
水加热器
套 压缩七段精炼气一根总管并联补入2个系统
1.1 f)800系统工艺流程
800系统T艺流程见图l
水冷排管
冷交
氯冷
循环饥
}’:148.0 n12
r:205 0 I1
r:163.5I1
3.5 n13/I11iI1
1
1
1
1
4 0 n /n1in 1
1.3 系统工艺流程和设备配置
60o系统,除合成塔(包括内件)购置l台闲
置的 800旧塔外,其余设备均系 60o配套设计
工艺流程是传统的老流程
2 触媒装填和测温点布置情况
图l
1油; :i?lii 饥
7水冷
j80o系统工艺流程
4.冷交5.氨分6补 /.iltll,J" 3.氨冷器
2.1 80o系统触媒装填情况
800系统触媒装填情况见表2 共装填触
8.水加热器9.热交 l0.废锅 l】含成塔
0800合成塔内件采用湖南安淳高新技术有
Fl{公司的山J一99型内件 气体在塔1人】走向:进
塔气分流,70%的:l:艺气从塔底主进,进入底部换
媒:XA201型7 150 kg,xAl10—2型5 750 kg。
表2 0800系统触媒装填情况
位置
上绝热层
XA20l型04.7—6.7
装填型号及规格
X^2Ol 03.3—4.7
热器管间与出塔气换热,温度升高后进人中心
管 再进入J 绝热层进行合成反应,形成一个热
点,尔后导入混合分布器 另一部分30%左右的
中绝热垃
内冷层
径向段
Ol型O3.3—4.7
_1 艺气(其中一小部分是循环机油分来的冷气经
内外筒环隙来,另…小部分由热交来热气)被导入
冷管束,移走冷管层反应热,温度升高后被导入混
合分布器,与上绝热层的热气混合,温度降低后依
次进入中绝热层、冷管层、下绝热层继续反应 然
晤进入底部换热器管内换热,温度降低后出合成
塔
、 l10—2型04.7—6.7
X l10—2型O3.3~4.7
0J型04.7—6.7
2.2 800内件测温点布置情况
800内件测温点布置情况见图2和表3,
O800内件触媒床层温度分布情况(2000—05—
18"I21:oo)见表4。
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小氮肥2002年第7期
1 3
表3 ̄J800内件测温点布置
图2 ̄J800内件测温点布置
表4 0800内件触媒床层温度分布
测温点
4 5 l2
温度/℃
470 4l7 473 464 45l 42l 42O
401
从表4可以看出,零米温度340 cc,上绝热层 对于同一平面温差,仍然予以重视
温度达470 cc,触媒绝热温升达130℃,触媒低温
80o合成系统触媒升温还原实际情况见表
活性特征非常明显 5。2000年5月l1日9:00时开始升温,原计划l0
l ,实际因中途2次停电炉清理热电偶套管内积水
3 触媒升温还原情况
而影响7 h,共用时19 h完成 上层还原原计划
触媒升温还原采用了分层还原方法 上层还
30 h,实际已按时完成 中层、内冷还原计划30
原时,适当开启塔上冷管阀,让一部分环隙来气体 h,因电炉调压器之故,电炉实际运行功率过小,再
进入冷管束,再引人混合器以控制中、下层触媒温
加上因造气的原因,循环氢严重偏低,无气可补入
度;当上层还原结束、进行中层还原时,逐步关小
等因素影响48 h,共用时80 h。下层还原原计划
塔上冷管阀;到下层还原时,已关死塔上冷管阀,
30 h,实际26 h完成
将整个触媒床当作一个绝热层来还原,并适当提
高系统压力,降低循环氢含量等措施,以增加一L
4 触媒投入正常生产情况
层、中层合成氨反应,再辅以中大循环量,使触媒 合成工段 80o系统和0600系统5月18日
床层热点下移
投入正常生产,日产合成氨200 t,系统压力仅
触媒还原结束的标志:
27 0~28.0 MPa;循环气中C 含量l6%~l8%;
(1)零米温度达到480℃,其余各点(除下层 氨净值12%~14%; 80o合成循环机常开l台
最低点以外)均达490 c【=以上,并且都曾持续在7
3.5 m3/min,系统近路阀尚有较大的调节余量。
~
8 h。
合成氨产量、系统压力下降幅度、氨净值等参数,
(2)下层最低点达460℃以上,维持7~8 l , 均创厂历史最高水平
连续分析水汽浓度在0 2 m3以下,不再反弹
值得特别说明的是 0o系统,因为使用的是
触媒分层还原过程中,始终应把升温速率、出 l台旧内件,再加上触媒装填高度不够,转入负荷
水速率、水汽浓度作为核心工艺指标加以控制
生产时,尚需挂电炉维持上层反应温度 这意味
对于顶底温差,是有意拉开,以利于分层还原 但
着6万t/a生产负荷主要是压在 800系统 若
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l4
小氮肥2002年第7期
修理报废的罗茨鼓风机
罗茨鼓风机在工作中由于气流的冲刷和腐
化工防腐工程:热喷涂各种金属(铜、铝、锌、
蚀,造成间隙增大、风量减小、风压降低而报废
不锈钢等)、塑料(聚乙烯、环氧树脂、氯化聚醚、聚
我厂采用热喷涂技术对风机的叶轮、机壳和墙板 苯硫醚等)、陶瓷(氧化铝、氧化铬、氧化钛等)
表面喷涂镍铬合金进行修理,恢复标准间隙,使风
机械零件修理:对各种轴类、轴瓦、活塞杆、曲
机的风压和风量达到原设计要求。而且风机轴位 轴、柱塞进行修理,热喷涂材料有镍基合金、钴基
松动也可修理,使其达到标准公差。
合金、铜基合金、巴氏合金,最高硬度可达HRC65
我厂成立十余年来一直从事热喷涂技术的研
以上
究与开发,自1992年起已为河北、山东、山西、河 欢迎广大新老客户来人、来电、来函联系!
南、安徽、江苏等省的化肥、硫酸行业修复风机百 单位:河北省安国市通达热喷涂厂
余台。因喷涂材料性能优异,故修复后的风机可 地址:河北省安国市义丰大路刘庄(城关刘庄)
延长使用寿命,深受用户欢迎。 邮码:0712O0
我厂技术力量雄厚,设备齐全,检测手段完 电话:(0312)3552736 3521 193
善,是国内首家采用热喷涂技术修复风机的专业 传真:(0312)3521 193
厂家 另外我厂还承揽以下业务: 手机:0138o3128219 联系人:孙利群
系统合成塔更换l台新内件,上述负荷情况 下,系统压力将会更低,节能效果会更加显著
表5 0800合成系统触媒升温还原实际情况
5 结论
温度达320℃时就有明显出水,380℃时已大量
综上所述,XA201型触媒是一种集多项优良
出水。
性能于一身,很有应用前景的新型触媒,具体表现
(3)机械强度高,热稳定性较好。XA201型
为:
触媒外观金属光泽较好,装填触媒时,无粉尘飞扬
(1)低温活性好,零米温度350—360℃时就
现象 触媒使用1年多,床层阻力基本没有变化,
能正常生产,其绝热温升高达130℃。
仍然保持在0.3—0.5 MPa之间
(2)出水温度低,容易还原。在还原条件下,
(4)氨净值高,增产节能效果明显。
2024年5月14日发(作者:史赋)
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XA20 1型氨合成触媒使用情况总结
李长福
(河北明珠集团公司 冀州市053200)
XA20I型氨合成触媒是湖南安淳高新技术有
限公司在A201型以钴为主催剂的低温触媒的基
础上开发出来的 于2000年5月在河北明珠集
1.2 80o系统设备配置
800系统设备配置见表1
表1
设备名称
合成塔
峻锅
80o系统设备
主要技术参数 数量/台
1
1
1
1
团公司(原河北省冀州市化工总厂)合成工段投入
使用,取得_『较好的效果。
08o0Ⅱl J一99型内件触媒V=4.58 m3
r:73.0 TTl2
r:280.0 l112
r:27 0 n12
l 合成工段的基本情况
公司合成工段有 800系统和06OO系统各l
热交
水加热器
套 压缩七段精炼气一根总管并联补入2个系统
1.1 f)800系统工艺流程
800系统T艺流程见图l
水冷排管
冷交
氯冷
循环饥
}’:148.0 n12
r:205 0 I1
r:163.5I1
3.5 n13/I11iI1
1
1
1
1
4 0 n /n1in 1
1.3 系统工艺流程和设备配置
60o系统,除合成塔(包括内件)购置l台闲
置的 800旧塔外,其余设备均系 60o配套设计
工艺流程是传统的老流程
2 触媒装填和测温点布置情况
图l
1油; :i?lii 饥
7水冷
j80o系统工艺流程
4.冷交5.氨分6补 /.iltll,J" 3.氨冷器
2.1 80o系统触媒装填情况
800系统触媒装填情况见表2 共装填触
8.水加热器9.热交 l0.废锅 l】含成塔
0800合成塔内件采用湖南安淳高新技术有
Fl{公司的山J一99型内件 气体在塔1人】走向:进
塔气分流,70%的:l:艺气从塔底主进,进入底部换
媒:XA201型7 150 kg,xAl10—2型5 750 kg。
表2 0800系统触媒装填情况
位置
上绝热层
XA20l型04.7—6.7
装填型号及规格
X^2Ol 03.3—4.7
热器管间与出塔气换热,温度升高后进人中心
管 再进入J 绝热层进行合成反应,形成一个热
点,尔后导入混合分布器 另一部分30%左右的
中绝热垃
内冷层
径向段
Ol型O3.3—4.7
_1 艺气(其中一小部分是循环机油分来的冷气经
内外筒环隙来,另…小部分由热交来热气)被导入
冷管束,移走冷管层反应热,温度升高后被导入混
合分布器,与上绝热层的热气混合,温度降低后依
次进入中绝热层、冷管层、下绝热层继续反应 然
晤进入底部换热器管内换热,温度降低后出合成
塔
、 l10—2型04.7—6.7
X l10—2型O3.3~4.7
0J型04.7—6.7
2.2 800内件测温点布置情况
800内件测温点布置情况见图2和表3,
O800内件触媒床层温度分布情况(2000—05—
18"I21:oo)见表4。
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1 3
表3 ̄J800内件测温点布置
图2 ̄J800内件测温点布置
表4 0800内件触媒床层温度分布
测温点
4 5 l2
温度/℃
470 4l7 473 464 45l 42l 42O
401
从表4可以看出,零米温度340 cc,上绝热层 对于同一平面温差,仍然予以重视
温度达470 cc,触媒绝热温升达130℃,触媒低温
80o合成系统触媒升温还原实际情况见表
活性特征非常明显 5。2000年5月l1日9:00时开始升温,原计划l0
l ,实际因中途2次停电炉清理热电偶套管内积水
3 触媒升温还原情况
而影响7 h,共用时19 h完成 上层还原原计划
触媒升温还原采用了分层还原方法 上层还
30 h,实际已按时完成 中层、内冷还原计划30
原时,适当开启塔上冷管阀,让一部分环隙来气体 h,因电炉调压器之故,电炉实际运行功率过小,再
进入冷管束,再引人混合器以控制中、下层触媒温
加上因造气的原因,循环氢严重偏低,无气可补入
度;当上层还原结束、进行中层还原时,逐步关小
等因素影响48 h,共用时80 h。下层还原原计划
塔上冷管阀;到下层还原时,已关死塔上冷管阀,
30 h,实际26 h完成
将整个触媒床当作一个绝热层来还原,并适当提
高系统压力,降低循环氢含量等措施,以增加一L
4 触媒投入正常生产情况
层、中层合成氨反应,再辅以中大循环量,使触媒 合成工段 80o系统和0600系统5月18日
床层热点下移
投入正常生产,日产合成氨200 t,系统压力仅
触媒还原结束的标志:
27 0~28.0 MPa;循环气中C 含量l6%~l8%;
(1)零米温度达到480℃,其余各点(除下层 氨净值12%~14%; 80o合成循环机常开l台
最低点以外)均达490 c【=以上,并且都曾持续在7
3.5 m3/min,系统近路阀尚有较大的调节余量。
~
8 h。
合成氨产量、系统压力下降幅度、氨净值等参数,
(2)下层最低点达460℃以上,维持7~8 l , 均创厂历史最高水平
连续分析水汽浓度在0 2 m3以下,不再反弹
值得特别说明的是 0o系统,因为使用的是
触媒分层还原过程中,始终应把升温速率、出 l台旧内件,再加上触媒装填高度不够,转入负荷
水速率、水汽浓度作为核心工艺指标加以控制
生产时,尚需挂电炉维持上层反应温度 这意味
对于顶底温差,是有意拉开,以利于分层还原 但
着6万t/a生产负荷主要是压在 800系统 若
维普资讯
l4
小氮肥2002年第7期
修理报废的罗茨鼓风机
罗茨鼓风机在工作中由于气流的冲刷和腐
化工防腐工程:热喷涂各种金属(铜、铝、锌、
蚀,造成间隙增大、风量减小、风压降低而报废
不锈钢等)、塑料(聚乙烯、环氧树脂、氯化聚醚、聚
我厂采用热喷涂技术对风机的叶轮、机壳和墙板 苯硫醚等)、陶瓷(氧化铝、氧化铬、氧化钛等)
表面喷涂镍铬合金进行修理,恢复标准间隙,使风
机械零件修理:对各种轴类、轴瓦、活塞杆、曲
机的风压和风量达到原设计要求。而且风机轴位 轴、柱塞进行修理,热喷涂材料有镍基合金、钴基
松动也可修理,使其达到标准公差。
合金、铜基合金、巴氏合金,最高硬度可达HRC65
我厂成立十余年来一直从事热喷涂技术的研
以上
究与开发,自1992年起已为河北、山东、山西、河 欢迎广大新老客户来人、来电、来函联系!
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表5 0800合成系统触媒升温还原实际情况
5 结论
温度达320℃时就有明显出水,380℃时已大量
综上所述,XA201型触媒是一种集多项优良
出水。
性能于一身,很有应用前景的新型触媒,具体表现
(3)机械强度高,热稳定性较好。XA201型
为:
触媒外观金属光泽较好,装填触媒时,无粉尘飞扬
(1)低温活性好,零米温度350—360℃时就
现象 触媒使用1年多,床层阻力基本没有变化,
能正常生产,其绝热温升高达130℃。
仍然保持在0.3—0.5 MPa之间
(2)出水温度低,容易还原。在还原条件下,
(4)氨净值高,增产节能效果明显。