2024年5月17日发(作者:守云梦)
技术协作信息
技术探讨与推广
SF
6
气体具有优良的绝缘和灭弧能力,在变电站内应用广泛。伴随着SF
6
气体绝缘电气设备的逐渐增多,
相关的低气压告警现象频发。本文以湘西电网为例,统计归纳SF
6
气体绝缘电气设备常见的低气压告警原因有
设备漏气、SF
6
表计指示异常、二次接线绝缘老化等,同时分析了低气压告警缺陷的处理办法。
SF
6
设备低气压告警原因分析及处理
一、引言
设备(组合电器、断路器、互感器等)的内部绝缘介质。同时,影响
SF
6
气体绝缘和灭弧性能的一个关键因素是气体密度。另外,充
气设备大多数运行环境相对恶劣,温湿冷热交替,尘沙不断侵
蚀,同时存在高电压、大电流的复杂工况,使得本身存在缺陷的
电力设备在运行中,缺陷规模逐渐发展增大,容易引发事故。轻
则引起线路跳闸,重则导致设备内部绝缘击穿,发生爆炸,造成
重大经济损失。这些充气设备在充气工艺、运输安装以及运行管
理等环节难免会存在一些缺陷和漏洞,使得有些设备带缺陷运
行,存在安全隐患。从使用情况来看,SF
6
气体泄漏是目前电力设
备最常见的故障类型之一。近年来,SF
6
设备低气压告警频繁威
胁电力设备安全运行。以湘西公司为例,以SF
6
气体作为绝缘介
SF
6
气体以其优良的绝缘和灭弧能力,被当做众多电力一次正常状态。
◎
李永猛曹政建
将断路器补气至额定压力,再次检漏确认无漏点后,断路器恢复
(2)设备法兰处存在砂眼密封不良导致漏气。
随着运行年限增大,电气设备的瓷套与金属结合部位常常
.. All Rights Reserved.
二、SF
6
设备低气压告警原因分析
导致产生漏气现象。以35kV矮寨变原#2主变420
质的设备共1096台,先后发生56次SF
6
气体低气压告警缺陷
会出现砂眼,
断路器为例,该设备为湖南开关有限责任公司2009年3月产
(2017年以后)。
品,发低气压告警信号时现场查看气压已降至告警值0.42Mpa,
设备发低气压告警信号的原因有多种,主要分为设备漏气、
不停电对该断路器进行红外成像检漏,发现C相套管中间法兰
如图3所示。停电后使用定性检漏仪对该
测量回路及表计异常两类,给设备的正常运行带来严重影响。设
盘处有明显漏气现象,
备漏气导致的低气压告警,可能会引起断路器闭锁不能正确跳
断路器的漏气点进行定位检测,确认该断路器的漏气点在C相
且该部位密封胶有开裂现象,如图
闸和降低设备的绝缘造成击穿;测量回路及表计异常导致的低
中部法兰与瓷套管的连接处,
对该漏气套管更换后,将气压充至额定气压,检漏未发现
气压告警,会对设备的健康状况产生误判,不利于设备的运行维
4所示。
异常。
护。
1.设备漏气。
SF
6
设备漏气可以引起设备内部SF
6
气体压力减小,达到限
定值后即开始低气体压力报警,如果漏气加剧,甚至会引起断路
器闭锁,一旦发生危急事故,故障停电范围很可能扩大。同时,SF
6
设备漏气会引起外界水分子进入设备内部,造成气体水份含量
超标,影响设备绝缘能力,降低灭弧性能。SF
6
设备漏气的原因有
密封不良、设备存在砂眼、气体管路制造工艺有缺陷等。
(1)密封圈安装工艺不良导致漏气。
在制造过程中或在大修之后,SF
6
设备的密封连接部位由于
制造工艺或施工质量的差异性,造成密封垫的破损或错位而导
致设备密封不良严重漏气的现象。以110kV沈家湾变溪沈线508
(3)断路器底部铜管存在焊接不良导致漏气。
由于制造安装工艺良莠不齐,或者长时间运行后螺栓松动,
断路器为例,该断路器某日发低气压告警,不到1h即转闭锁状
或者气体管路锈蚀有孔洞等等各种原因,也会导致漏气现象。以
态。检修人员检漏发现该断路器SF
6
表计拆接口处有明显气体泄
35kV燕子坪变原408断路器为例,该设备为沈阳东北高压电器
漏信号,拆下SF
6
表计检查,发现其接口处密封圈错位挤压后已
设备制造有限公司2002年6月产品,发低气压告警时现场压力
严重破损,如图1、图2所示。将表计密封圈更换后,检漏无异常;
窑窑
技术探讨与推广
底部铜管焊接部位发现有明显漏气信号。
气原因为断路器底部铜管焊接部位工艺不良所致。
(4)电流互感器一次绕组引出线密封不良导致漏气。
技术协作信息
异常,检漏无异常;检查表计发现,其额定闭锁值为0.4Mpa(额定偏
差±1.5%),现场校验时其闭锁压力值为0.43Mpa,不满足规程规
密度继电器的闭锁告警节点异常,会导致设备运行过程中告
警信号动作异常,即使压力正常,设备也可能误发信,影响运行检
三、低气压告警的处理方法
SF
6
设备低气压告警后,首先应对设备的现场表计的压力检查
为0.55Mpa。不停电对该断路器进行红外成像检漏,发现断路器
现场检查并未发现该部位有非常明显的锈蚀现象,判断漏定,进行更换后低气压告警信号消失。
作为SF
6
设备的重要代表,充气式SF
6
电流互感器今年来漏修人员对设备状况的正确分析。
气事件逐渐频发。以原枇杷冲变枇田线602B相电流互感器为
例,2020年3月2日,220kV枇杷冲变枇田线602B相电流互感
器发低气压告警信号,现场采取不停电方式对该电流互感器进核实,分析设备的告警原因,确定检修消缺方案,尽快恢复设备的
行了补气及红外成像检漏(当次检漏未发现明显泄漏点)。2020正常运行。
年4月2日,结合变电站集中停电检修,再次对该相电流互感器1.检查设备信号报出是否正确,是否漏气。检漏应用先远后近
进行了红外检漏,发现顶部一次绕组引出端子(P2侧)与互感器的方式,首先利用红外检漏仪对设备各处的密封及连接部位进行
连接处有较轻微漏气现象。如下图5、图6所示。经询问现场湖南检查,再利用定性检漏仪对机构箱内的管道接头处进行检查;如果
电力电瓷厂技术人员得知,因设计原因,该类型互感器一次侧P2检查无明显漏气现象,属于长时间运行的气压正常下降,应制定详
端内部密封垫较多(约十来个型号不一的密封垫),而P1端仅有尽的方案,采取必要的安全措施后,依靠专业人员补气处理。补气
一个密封垫。P2端出现渗漏的概率相对较大。以后,再次检漏并继续监视气压。
2.如果检查有明显漏气现象,且漏气比较严重,应立即汇报调
度,及时倒运行方式,详细分析设备的结构,制定消缺处理方案,对
漏气部位进行处理。
3.如果检查为SF
6
表计或控制回路异常,造成了误发信号的现
象,应对该回路进行隔离处理,及时消除设备故障。
4.如果设备存在明显的漏点,应在补气后对设备的SF
6
气体纯
度及湿度进行测试,确保设备在长期漏气的过程中,设备内部无受
潮现象。
四、结束语
(5)GIS安装施工工艺不佳导致导致漏气。
SF
6
设备的绝缘主要依靠纯度合格、压力满足要求的SF
6
气
近年来,由于施工队伍人员素质参差不齐,施工工艺不佳,导
体,气压降低会导致设备绝缘下降,在断路器分闸过程中可能会灭
致GIS漏气缺陷愈发常见。以220kV溪州变为例,2020年8月4
弧失败而造成设备损坏。为减少设备低气压告警缺陷的发生,提出
日,溪州变黄溪线604间隔一气室报低气压告警,现场检漏确定漏
以下几点建议:
气部位为一隔离开关气室盆式绝缘子。停电对该气室拆分检查处
1.加强设备的出厂验收及交接试验工作。对SF
6
设备在出厂和
理。发现该室A相通盆连接处内部密封垫在安装时受外力作用发
交接试验中,严格开展密封性试验检查及检漏工作,确保设备不存
生部分断裂,导致密封不良,产生漏气。检修人员对密封垫进行了
在漏气缺陷;对SF
6
密度继电器进行校验,严格杜绝不合格的表计
更换及内部维护,并在充气处理后对漏气点及因检修工作需要拆
入网运行。
分的气室连接处进行了气体检漏,气室密封良好,无漏气现象。
2.表计或二次回路异常。
能存在表计指示异常、二次绝缘破损、表计动作值偏移的现象,从
而导致SF
6
设备出现低气压告警现象。
例,该断路器为河南平高2000年产品,SF
6
密度继电器为西安曙光
2.加强对老旧设备的检漏排查工作。对电网中运行年限达20
年以上的设备,对经常发低气压告警的设备进行全面的检漏排查,
3.加强施工工艺的闭环管控。进行SF
6
设备气体测试及表计校
验,严格遵守试验检修工艺要求,试验前后对可能松动的密封连接
4.对SF
6
表计及接头的密封垫进行轮换。应避免各连接部位的
.. All Rights Reserved.
运行过程中,SF
6
密度继电器及二次回路存在老化的现象,可
对检测到漏点的设备制定检修计划进行消缺处理。
(1)二次回路绝缘破损。以110kV城北变#1主变510断路器为
部位进行检漏,杜绝检修人员责任导致设备漏气的情况。
电力设备有限公司1999年产品,运行年限达22年。发低气压告警
密封垫老化导致密封不良,结合停电检修机会,对SF
6
表计及充气
信号时,表计压力指示正常为0.6Mpa;现场检查密度继电器的二
接头的密封垫进行检查,必要时进行更换,确保密封效果。
次接线,其中KD2-2线上电压异常升高,判断表计的二次绝缘破
损,导致气压监视回路电压异常误发低气压告警信号。现场将该线
路隔离后,告警信号消失。
(2)表计告警值、闭锁值偏移。以110kV滨江变原35kV断路器
作者简介:
李永猛(1986.9-),男,硕士研究生,工程师,汉族,河南安阳,
研究方向:电气试验。
曹政建(1992.10-),男,本科,助理工程师,汉族,贵州安顺,
(作者单位:国网湘西供电分公司)
窑窑
为例,发低气压告警信号时,表计压力指示正常,二次回路检查无
研究方向:变电运行。
2024年5月17日发(作者:守云梦)
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气体具有优良的绝缘和灭弧能力,在变电站内应用广泛。伴随着SF
6
气体绝缘电气设备的逐渐增多,
相关的低气压告警现象频发。本文以湘西电网为例,统计归纳SF
6
气体绝缘电气设备常见的低气压告警原因有
设备漏气、SF
6
表计指示异常、二次接线绝缘老化等,同时分析了低气压告警缺陷的处理办法。
SF
6
设备低气压告警原因分析及处理
一、引言
设备(组合电器、断路器、互感器等)的内部绝缘介质。同时,影响
SF
6
气体绝缘和灭弧性能的一个关键因素是气体密度。另外,充
气设备大多数运行环境相对恶劣,温湿冷热交替,尘沙不断侵
蚀,同时存在高电压、大电流的复杂工况,使得本身存在缺陷的
电力设备在运行中,缺陷规模逐渐发展增大,容易引发事故。轻
则引起线路跳闸,重则导致设备内部绝缘击穿,发生爆炸,造成
重大经济损失。这些充气设备在充气工艺、运输安装以及运行管
理等环节难免会存在一些缺陷和漏洞,使得有些设备带缺陷运
行,存在安全隐患。从使用情况来看,SF
6
气体泄漏是目前电力设
备最常见的故障类型之一。近年来,SF
6
设备低气压告警频繁威
胁电力设备安全运行。以湘西公司为例,以SF
6
气体作为绝缘介
SF
6
气体以其优良的绝缘和灭弧能力,被当做众多电力一次正常状态。
◎
李永猛曹政建
将断路器补气至额定压力,再次检漏确认无漏点后,断路器恢复
(2)设备法兰处存在砂眼密封不良导致漏气。
随着运行年限增大,电气设备的瓷套与金属结合部位常常
.. All Rights Reserved.
二、SF
6
设备低气压告警原因分析
导致产生漏气现象。以35kV矮寨变原#2主变420
质的设备共1096台,先后发生56次SF
6
气体低气压告警缺陷
会出现砂眼,
断路器为例,该设备为湖南开关有限责任公司2009年3月产
(2017年以后)。
品,发低气压告警信号时现场查看气压已降至告警值0.42Mpa,
设备发低气压告警信号的原因有多种,主要分为设备漏气、
不停电对该断路器进行红外成像检漏,发现C相套管中间法兰
如图3所示。停电后使用定性检漏仪对该
测量回路及表计异常两类,给设备的正常运行带来严重影响。设
盘处有明显漏气现象,
备漏气导致的低气压告警,可能会引起断路器闭锁不能正确跳
断路器的漏气点进行定位检测,确认该断路器的漏气点在C相
且该部位密封胶有开裂现象,如图
闸和降低设备的绝缘造成击穿;测量回路及表计异常导致的低
中部法兰与瓷套管的连接处,
对该漏气套管更换后,将气压充至额定气压,检漏未发现
气压告警,会对设备的健康状况产生误判,不利于设备的运行维
4所示。
异常。
护。
1.设备漏气。
SF
6
设备漏气可以引起设备内部SF
6
气体压力减小,达到限
定值后即开始低气体压力报警,如果漏气加剧,甚至会引起断路
器闭锁,一旦发生危急事故,故障停电范围很可能扩大。同时,SF
6
设备漏气会引起外界水分子进入设备内部,造成气体水份含量
超标,影响设备绝缘能力,降低灭弧性能。SF
6
设备漏气的原因有
密封不良、设备存在砂眼、气体管路制造工艺有缺陷等。
(1)密封圈安装工艺不良导致漏气。
在制造过程中或在大修之后,SF
6
设备的密封连接部位由于
制造工艺或施工质量的差异性,造成密封垫的破损或错位而导
致设备密封不良严重漏气的现象。以110kV沈家湾变溪沈线508
(3)断路器底部铜管存在焊接不良导致漏气。
由于制造安装工艺良莠不齐,或者长时间运行后螺栓松动,
断路器为例,该断路器某日发低气压告警,不到1h即转闭锁状
或者气体管路锈蚀有孔洞等等各种原因,也会导致漏气现象。以
态。检修人员检漏发现该断路器SF
6
表计拆接口处有明显气体泄
35kV燕子坪变原408断路器为例,该设备为沈阳东北高压电器
漏信号,拆下SF
6
表计检查,发现其接口处密封圈错位挤压后已
设备制造有限公司2002年6月产品,发低气压告警时现场压力
严重破损,如图1、图2所示。将表计密封圈更换后,检漏无异常;
窑窑
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底部铜管焊接部位发现有明显漏气信号。
气原因为断路器底部铜管焊接部位工艺不良所致。
(4)电流互感器一次绕组引出线密封不良导致漏气。
技术协作信息
异常,检漏无异常;检查表计发现,其额定闭锁值为0.4Mpa(额定偏
差±1.5%),现场校验时其闭锁压力值为0.43Mpa,不满足规程规
密度继电器的闭锁告警节点异常,会导致设备运行过程中告
警信号动作异常,即使压力正常,设备也可能误发信,影响运行检
三、低气压告警的处理方法
SF
6
设备低气压告警后,首先应对设备的现场表计的压力检查
为0.55Mpa。不停电对该断路器进行红外成像检漏,发现断路器
现场检查并未发现该部位有非常明显的锈蚀现象,判断漏定,进行更换后低气压告警信号消失。
作为SF
6
设备的重要代表,充气式SF
6
电流互感器今年来漏修人员对设备状况的正确分析。
气事件逐渐频发。以原枇杷冲变枇田线602B相电流互感器为
例,2020年3月2日,220kV枇杷冲变枇田线602B相电流互感
器发低气压告警信号,现场采取不停电方式对该电流互感器进核实,分析设备的告警原因,确定检修消缺方案,尽快恢复设备的
行了补气及红外成像检漏(当次检漏未发现明显泄漏点)。2020正常运行。
年4月2日,结合变电站集中停电检修,再次对该相电流互感器1.检查设备信号报出是否正确,是否漏气。检漏应用先远后近
进行了红外检漏,发现顶部一次绕组引出端子(P2侧)与互感器的方式,首先利用红外检漏仪对设备各处的密封及连接部位进行
连接处有较轻微漏气现象。如下图5、图6所示。经询问现场湖南检查,再利用定性检漏仪对机构箱内的管道接头处进行检查;如果
电力电瓷厂技术人员得知,因设计原因,该类型互感器一次侧P2检查无明显漏气现象,属于长时间运行的气压正常下降,应制定详
端内部密封垫较多(约十来个型号不一的密封垫),而P1端仅有尽的方案,采取必要的安全措施后,依靠专业人员补气处理。补气
一个密封垫。P2端出现渗漏的概率相对较大。以后,再次检漏并继续监视气压。
2.如果检查有明显漏气现象,且漏气比较严重,应立即汇报调
度,及时倒运行方式,详细分析设备的结构,制定消缺处理方案,对
漏气部位进行处理。
3.如果检查为SF
6
表计或控制回路异常,造成了误发信号的现
象,应对该回路进行隔离处理,及时消除设备故障。
4.如果设备存在明显的漏点,应在补气后对设备的SF
6
气体纯
度及湿度进行测试,确保设备在长期漏气的过程中,设备内部无受
潮现象。
四、结束语
(5)GIS安装施工工艺不佳导致导致漏气。
SF
6
设备的绝缘主要依靠纯度合格、压力满足要求的SF
6
气
近年来,由于施工队伍人员素质参差不齐,施工工艺不佳,导
体,气压降低会导致设备绝缘下降,在断路器分闸过程中可能会灭
致GIS漏气缺陷愈发常见。以220kV溪州变为例,2020年8月4
弧失败而造成设备损坏。为减少设备低气压告警缺陷的发生,提出
日,溪州变黄溪线604间隔一气室报低气压告警,现场检漏确定漏
以下几点建议:
气部位为一隔离开关气室盆式绝缘子。停电对该气室拆分检查处
1.加强设备的出厂验收及交接试验工作。对SF
6
设备在出厂和
理。发现该室A相通盆连接处内部密封垫在安装时受外力作用发
交接试验中,严格开展密封性试验检查及检漏工作,确保设备不存
生部分断裂,导致密封不良,产生漏气。检修人员对密封垫进行了
在漏气缺陷;对SF
6
密度继电器进行校验,严格杜绝不合格的表计
更换及内部维护,并在充气处理后对漏气点及因检修工作需要拆
入网运行。
分的气室连接处进行了气体检漏,气室密封良好,无漏气现象。
2.表计或二次回路异常。
能存在表计指示异常、二次绝缘破损、表计动作值偏移的现象,从
而导致SF
6
设备出现低气压告警现象。
例,该断路器为河南平高2000年产品,SF
6
密度继电器为西安曙光
2.加强对老旧设备的检漏排查工作。对电网中运行年限达20
年以上的设备,对经常发低气压告警的设备进行全面的检漏排查,
3.加强施工工艺的闭环管控。进行SF
6
设备气体测试及表计校
验,严格遵守试验检修工艺要求,试验前后对可能松动的密封连接
4.对SF
6
表计及接头的密封垫进行轮换。应避免各连接部位的
.. All Rights Reserved.
运行过程中,SF
6
密度继电器及二次回路存在老化的现象,可
对检测到漏点的设备制定检修计划进行消缺处理。
(1)二次回路绝缘破损。以110kV城北变#1主变510断路器为
部位进行检漏,杜绝检修人员责任导致设备漏气的情况。
电力设备有限公司1999年产品,运行年限达22年。发低气压告警
密封垫老化导致密封不良,结合停电检修机会,对SF
6
表计及充气
信号时,表计压力指示正常为0.6Mpa;现场检查密度继电器的二
接头的密封垫进行检查,必要时进行更换,确保密封效果。
次接线,其中KD2-2线上电压异常升高,判断表计的二次绝缘破
损,导致气压监视回路电压异常误发低气压告警信号。现场将该线
路隔离后,告警信号消失。
(2)表计告警值、闭锁值偏移。以110kV滨江变原35kV断路器
作者简介:
李永猛(1986.9-),男,硕士研究生,工程师,汉族,河南安阳,
研究方向:电气试验。
曹政建(1992.10-),男,本科,助理工程师,汉族,贵州安顺,
(作者单位:国网湘西供电分公司)
窑窑
为例,发低气压告警信号时,表计压力指示正常,二次回路检查无
研究方向:变电运行。