2024年5月27日发(作者:剑晴波)
29、机器运转声音不正常,电机温度升高
故障原因:
1).主传动链条过紧;
2).变速箱或联轴节有响声;
3).主电机润滑脂不足;
4).扫描钢丝绳子过紧,造成主电机负载过重。
排除方法:
调整张紧轮或弹簧;找了原因并检修;补充润滑脂;调整或更换钢
丝绳。
30、操作面上,浓淡钮不起作用
故障原因:
1).显影偏压完全短路或断路;由于载体外溢;感光鼓上有整周
性膜层脱落;偏压引线破皮等原因造成。
2).显影机构上的插头插座没接触好,偏压没引到显影辊筒上;
3).偏压板上变压器引出头断线;
4).操作板上电位器的线头脱落。
排除方法:
清除显影偏压短路或断路各因素;使偏压确实引到显影辊筒上;使
接头可靠的焊好接头。
3l、复印件皱折
故障原因与排除方法:
1).复印纸本身有皱折。重新换复印纸;
2).供纸盒放纸不正。调整放纸位置;
3).分离装置工作不正常。调整分离装置;
4).输纸机构变形或阻塞。检修输纸机构各部位;
5).导向板附着墨粉而污脏。清洁定影导向板;
6).温度传感器未与定影辊表面正确的接触。调整温度传感器
(热敏电阻与定影辊接触)正确位置;
7).定影咬入量(热辊)左右宽度不均。检修和调整定影辊两端
的压力;
8).上、下定影辊左右压力不匀或已达到使用张数限额。调整定
影辊两端的压力,使之达到均匀;
9).整个机器不平。改变安装场所或位置。
32、显影辊转动失常
故障原因与排除方法:
出现这种现象是显影器有问题,复印过程中显影辊驱动离合器线圈
衔铁有动作,测其两端亦有电压,说明电路是好的。仔细观察复印过程
中有时显影辊不转动,这时便出现白页或白条复印件,显影辊不转动就
不会使感光鼓显影。
拆下显影器,用手转动显影辊驱动齿轮,如发现非常吃力,进一步
检查发现,显影器内已被墨粉堵满,显影辊转动负载过大。由于驱动离
合器是用扭簧带动的,力量不够,所以出现上述现象,清除过多的墨
粉,调整下墨粉量控
制,即可排除此故障。另外,显影辊驱动离合器本身磨损也会出现带不
动的现象,印出的复印件亦如此,应及时更换。
33、感光鼓不转动
故障原因与排除方法:
此故障多发生于新安装的机器,或是将机器拆开进行保养维修之
后。有此复印机的感光鼓上没有驱动齿轮,而是靠其一端突出的一个小
圆档来卡住机内感光鼓驱动轮上的槽。如果此档未下到槽内,则会使感
2024年5月27日发(作者:剑晴波)
29、机器运转声音不正常,电机温度升高
故障原因:
1).主传动链条过紧;
2).变速箱或联轴节有响声;
3).主电机润滑脂不足;
4).扫描钢丝绳子过紧,造成主电机负载过重。
排除方法:
调整张紧轮或弹簧;找了原因并检修;补充润滑脂;调整或更换钢
丝绳。
30、操作面上,浓淡钮不起作用
故障原因:
1).显影偏压完全短路或断路;由于载体外溢;感光鼓上有整周
性膜层脱落;偏压引线破皮等原因造成。
2).显影机构上的插头插座没接触好,偏压没引到显影辊筒上;
3).偏压板上变压器引出头断线;
4).操作板上电位器的线头脱落。
排除方法:
清除显影偏压短路或断路各因素;使偏压确实引到显影辊筒上;使
接头可靠的焊好接头。
3l、复印件皱折
故障原因与排除方法:
1).复印纸本身有皱折。重新换复印纸;
2).供纸盒放纸不正。调整放纸位置;
3).分离装置工作不正常。调整分离装置;
4).输纸机构变形或阻塞。检修输纸机构各部位;
5).导向板附着墨粉而污脏。清洁定影导向板;
6).温度传感器未与定影辊表面正确的接触。调整温度传感器
(热敏电阻与定影辊接触)正确位置;
7).定影咬入量(热辊)左右宽度不均。检修和调整定影辊两端
的压力;
8).上、下定影辊左右压力不匀或已达到使用张数限额。调整定
影辊两端的压力,使之达到均匀;
9).整个机器不平。改变安装场所或位置。
32、显影辊转动失常
故障原因与排除方法:
出现这种现象是显影器有问题,复印过程中显影辊驱动离合器线圈
衔铁有动作,测其两端亦有电压,说明电路是好的。仔细观察复印过程
中有时显影辊不转动,这时便出现白页或白条复印件,显影辊不转动就
不会使感光鼓显影。
拆下显影器,用手转动显影辊驱动齿轮,如发现非常吃力,进一步
检查发现,显影器内已被墨粉堵满,显影辊转动负载过大。由于驱动离
合器是用扭簧带动的,力量不够,所以出现上述现象,清除过多的墨
粉,调整下墨粉量控
制,即可排除此故障。另外,显影辊驱动离合器本身磨损也会出现带不
动的现象,印出的复印件亦如此,应及时更换。
33、感光鼓不转动
故障原因与排除方法:
此故障多发生于新安装的机器,或是将机器拆开进行保养维修之
后。有此复印机的感光鼓上没有驱动齿轮,而是靠其一端突出的一个小
圆档来卡住机内感光鼓驱动轮上的槽。如果此档未下到槽内,则会使感