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CRH6A-A型动车组踏面异常磨耗原因分析及处置

IT圈 admin 21浏览 0评论

2024年5月28日发(作者:隽晖)

成铁科技

2020

年第

1

分析与探讨

CRH6A-A

31

车组躇面异常磨琵

原因分析及处置

郭富强

成祢局集团公司成梆动车段

工程师

联系电话

134****1903

本文针对

CRH6A-A

型动车组在成灌线

成雅线运行车轮踏面磨耗严重问题

计分析了配属全部

CRH6A-A

型车组车轮裟修数据

并与

CRH1A

型动车组在成灌线运行车轮

踏面磨耗数据进行对比分析

找出了

CRH6A-A

型车组踏面磨耗严重问题原因

并给出了解决

处置办法

关键词

CRH6A-A

型动车组踏面磨耗轮缘磨耗

1

概况

根据图

3

4

计算出

CRH6A-A

车组踏面

偏磨平均值为

0.19mm,

踏面偏磨不明显

轮缘平

CRH6A-A

型动车组是具有快速启停

快速乘

快速通过等特点的

200km/h

等级城际动车组

采用

2

2

4

辆编组形式

2018

12月

28

日在成灌线运行以来

只在成灌和成雅两条城际线

均偏磨为

0.37mm,

存在一定轮缘偏磨

分析可见

踏面和轮缘均匀为一位侧比二位侧磨耗严重

上运行

在首组车辆进行讎修时

发现车组踏面

磨耗比原在成灌线运行的

CRH1A

型动车组严重许

2

CRH6A-A

型动车组车轮磨耗分析

2.1

整体磨耗情况

统计分析

286

组讎修数据

筛选其中

210

组有

@

3

CK

I mis

禺内加圆

|・

@4

A

■讎周

m

内枪

2.2

成灌和成雅线磨耗情况

效数据

其万公里踏面和轮缘磨耗离散图见图

1

示和图

2

所示

一个锥修周期内踏面和轮缘偏磨

配属

CRH6A-A

型动车组只在成灌线和成雅线

上运行

计算每列车组万公里磨耗见图

5

和图

6

对比分析车组在不同线上的踏面磨耗情况

情况见图

3

和图

4

所示

一位侧数据减二位侧数

CRH6A-A

型动车组万公里踏面平均磨耗为

5

中可见

CRH6A-A-0455

0457

0458

0459

0.239mm

万公里轮缘平均磨耗为

0.056mm

按一

个碱轮周期

24

万公里计算

每个锁修周期踏面平

均磨耗为

5.7mm

轮缘平均磨耗为

1.3mm

0460

五组车组万公里轮径平均磨耗较高

从图

6

中可见

0454

车组万公里轮缘平均磨耗异常严重

S

I

CKH6A-A

互理甲搭啣酷耗

E

2

CRH6A

A

互公孚轮虑噂耗.

F

C-HH6A

A

车组厅公里矗面平均整样

R*

CRH6A

A

车组耳公里轮绿平均霜化"

8

-

分析与探讨

统计每组车组在各自锁修周期内运行总交路

成灌交路和成雅交路数的分别占比

见表

1

所示

车组运行成灌线交路比重和车组万公里踏

面平均磨耗关系见图

7

所示

成灌线交路比重和

车组万公里轮缘平均磨耗关系见图

8

所示

从图

7

中可见

0452

车组外

车组运行成灌交路数

越多

车组万公里踏面平均磨耗越多

说明车组

磨耗多与运行成灌线存在一定关系

从图

8

中可

车组运行成灌线交路数多少不影响车组万公

里轮缘平均磨耗

«

I

CRH6A-A

显动车组萤悔国朗内运袞踣壤

iUL

序号

J

节範成竝堵也

04Sb

J0>

12

k

0.19^

(MS2.

160.

117^

d0.731.

0453.

160.

40.

120*

0250.

4.

0454.

164.

[3

&

28.

0.829-

0455^

18

3

0.7SS

0457-

186^

36

0.789

W&

227

-

167.'

0.73^

0453

218>

134^

S4.'

0.6®

*

0460-

222

173

-

4

0.779-

3

CRH1A

型动车组成灌交路车轮磨耗分析

CRH1A

型动车组除在成灌线运行外

还在成

达线

成南广线

成都至武汉等上交路套跑

统计

2018

年1

1

日至

2019

1

4

CRH1A

型动

车组运行交路情况

由于

CRH1A

型共

20

组车

车轮锭修数量较多

从中选出运行成灌交路较多的

CRH1A-1021,

1027

1036

车组

3

组,成灌交路

较少的

CRH1A-1024,

1033

1039

车组

3

6

组车锁修数据进行分析

3.1

整体磨耗情况

从锁修数据中筛选出

210

组有效数据

其万

公里踏面和轮缘磨耗离散图见图

9

所示和图

10

计算出

CRH1A

型动车组万公里踏面平均磨耗

0.075mm;

万公里轮缘平均磨耗为

-0.002mm

CRH1A

型车组

LMD

型踏面一个锁修周期内轮缘厚

度几乎不磨损

成铁科技

2020

年第

1期

ffl

!•

(

1UHAZL

公主絵"■経

统计以上

6

组车组在各自锁修周期内运行总交

路数

成灌交路数的分别占比

见表

2

所示

分析

车组运行成灌线交路比重和车组万公里平均踏面磨

耗关系

从中可见

CRH1A型动车组成灌交路次

数多少不影响万公里磨耗量

ft

1

I-RHIA

ft

«8

@仙

3

血■仝搐次

It

I02U32A

)|?r

1014

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0.1J

*

3*

1027

106.

0

90

IW

0.1«

10JA.

(LH

-

1039^

20

0.1»

3.2

对比分析

CRH1A

CRH6A-A

车组轮对磨耗情况对比

见表

3

所示

车组运行不同情况对比见表

4

所示

由表

3

可见

CRH1A

型车组

LMD

型踏面

万公

里踏面

轮缘磨耗均在正常范围

CRH6A-A

车组

LMA

型踏面车组万公里踏面磨耗严重

CHR1A

型车的

3.24

万公里轮缘磨耗值偏大

由表

4

可见

两种车型在城际线上运行的启动加速度和制

动减速度差别不大

两种车型最大区别在于有无研

磨子

CRH1A

型车组万公里磨耗不随成灌线交路

占比变化可能原因是

CRH6A-A

车组运行交路固定

单一

CRH1A

车组在多条线路上套跑

UHiA

feCRH«A

itmne-

U

•丿,比

'JZi

公債-

*

44

.n

.Him

<

CRHIA-

Qg

•CW0-

CMH&A-A.

0_2J9>

0.094.

0.190-

0J70>

M

血⑹皿儿

U

X4

(KHiA

不凤

Fit

Aim-

/a

线.

<

A

.

CXH1A-

Mi

tt.

戍躍节

QG

(

o-xit»t

)

±oaa-

當谢

>0.9..

OUMA-A

2

y

AM-

il

l!

CRH6A-A

研磨子制动控制装置

B10B

调压阀

压缩空气压力为

490KPa,

CRH380A

统动车组只

300KPa

研磨子以下三个条件之一就会动作

①车辆检测到滑行

SKVR

励磁

②车辆动车

9

成铁科技

2020年第

1

检测到空转

SLRR

励磁

③车辆施加制动指令

分析与探讨

耗是

CRH1A

型车组的

3.24

磨耗异常严重

BR1

励磁

并且车速

30km/h

以上

30SR

为非

励磁

为验证分析结论

选取

CRH6A-A-0453

车组

CRH6A-A

型车组万公里轮缘磨耗按一个雒轮周期

24

万公里计算

轮缘平均磨耗为

1.3mm,

磨耗较

为严重

02

车踏面清扫装置工作压力由

490KPa

调整为

4

CRH1A

CRH6A-A

轮缘磨耗较轻原因

CRH1A

车组运行交路不像

CRH6A-A

车组那么

固定单一

而是在多条线路上套跑

300KPa

o

在验证期内

02

03

车空转

、滑行故障次

数均在正常范围内

统计验证期内

CRH6A-A-0453

车组

02

车平均踏面磨耗为

0.194mm/

万公里

比其他车辆降低了

18.8%

研磨子磨耗由原来的

5

CRH6A-A

型动车组万公里轮缘平均磨耗

3.939mm/

万公里降低为

1.917mm/

万公里

由此可

减小踏面清扫装置动作压力能明显降低研磨子

和车轮踏面磨耗

4

结论及建议

随着车组运行成灌交路占比增大而增大

CRH1A

型动车组万公里轮缘平均磨耗几乎不随成灌交路占

比变化

6

造成

CRH6A-A

车组车轮踏面磨耗严重

原因一是踏面清扫装置采用大压力

490KPa

动作

方式

二是成灌和成雅线站间距短启停频繁

经常

30km/h

以上施加制动动作研磨子

造成车轮磨

耗严重

4.1

结论

通过以上统计分析

主要得出以下几个结论

1

CRH6A-A

型动车组万公里踏面平均磨耗

4.2

一是将

CRH6A-A

车组研磨子动作压力由大压

490KPa

调节到小压力

300KPa

;

并研究

不同生厂家研磨子对动车组车轮磨耗情况

综合选

0.239mm;

万公里轮缘平均磨耗为

0.056mm

径偏磨平均值为

0.19mm,

轮径偏磨不明显

轮缘

平均偏磨为

0.37mm,

存在一定轮缘偏磨

2

CRH1A

型动车组万公里踏面平均磨耗

择两者匹配磨耗均较小的

二是将踏面清扫装置

在车速

30km/h

以上

施加制动时动作方式改为在

车速

70km/h

以上

施加制动才动作

或者宜接将

0.075mm;

万公里轮缘平均磨耗为

i0.002mm,

CRH1A

型车组

LMD

型踏面一个讎修周期内轮缘厚

度几乎不磨损

轮径偏磨平均值为

-0.230mm,

车速

30km/h

以上施加制动时踏面清扫装置动作去

目前正选取

0453

车组

02

车进行该方案验证

三是在多条线路上套跑或定期换向运行以减少轮缘

径偏磨不明显

轮缘平均偏磨为

-0.189mm,

轮缘

偏磨不明显

3

CRH6A-A

型车组万公里踏面平均磨

磨耗

上接

15

对比项点

现有布局

改建后布局

2

天卫

1

天卩

4

结束语

说明

通过对成都动车运用所设施布局的分析

可以

作业时间合计

P

调车时间

判断制约动车所能力的瓶颈点在于早期建成的相关

P

籬修工

2

探伤工

举车机揉作员兼辅助人员

20

分钟

Q

检修整备设施布局已不能有效适应未来时期内的运

用增量需求

解决运能矛盾的根本措施是对原有不

作业人员合计

6

人#

4

J

原库内单独探伤作业需

4

Q

临时性作业

J

甚合理的位置进行调整

按照流水线作业原则

设基于纵列式布置模式的检修整备设施群

根据相

关既有设施运用经验来看

这种布置模式能够有效

不支持二

以夜间动态检测发现缺陷情

支持

J

况安排探伤礙修处理为例

2

驚僮

探伤设童共线后效後比發

减少车流冲突

提高咽喉通过能力

提高单位时间

由此可见

通过合财用式布局

可实现

设备设施的流水线模式运用

有效节省调车周转时

内的生产效率

目前

结合成都站站改工作

我段

正在积极研究飆方案,

待相直程完成后

将有

效改善成都动车所检修能力瓶颈情况

为西南地区

提高单位时间内的生产效率

释放检修能力

产生良好经济效益

高铁网络迸一步拓展构筑坚实基础

10

2024年5月28日发(作者:隽晖)

成铁科技

2020

年第

1

分析与探讨

CRH6A-A

31

车组躇面异常磨琵

原因分析及处置

郭富强

成祢局集团公司成梆动车段

工程师

联系电话

134****1903

本文针对

CRH6A-A

型动车组在成灌线

成雅线运行车轮踏面磨耗严重问题

计分析了配属全部

CRH6A-A

型车组车轮裟修数据

并与

CRH1A

型动车组在成灌线运行车轮

踏面磨耗数据进行对比分析

找出了

CRH6A-A

型车组踏面磨耗严重问题原因

并给出了解决

处置办法

关键词

CRH6A-A

型动车组踏面磨耗轮缘磨耗

1

概况

根据图

3

4

计算出

CRH6A-A

车组踏面

偏磨平均值为

0.19mm,

踏面偏磨不明显

轮缘平

CRH6A-A

型动车组是具有快速启停

快速乘

快速通过等特点的

200km/h

等级城际动车组

采用

2

2

4

辆编组形式

2018

12月

28

日在成灌线运行以来

只在成灌和成雅两条城际线

均偏磨为

0.37mm,

存在一定轮缘偏磨

分析可见

踏面和轮缘均匀为一位侧比二位侧磨耗严重

上运行

在首组车辆进行讎修时

发现车组踏面

磨耗比原在成灌线运行的

CRH1A

型动车组严重许

2

CRH6A-A

型动车组车轮磨耗分析

2.1

整体磨耗情况

统计分析

286

组讎修数据

筛选其中

210

组有

@

3

CK

I mis

禺内加圆

|・

@4

A

■讎周

m

内枪

2.2

成灌和成雅线磨耗情况

效数据

其万公里踏面和轮缘磨耗离散图见图

1

示和图

2

所示

一个锥修周期内踏面和轮缘偏磨

配属

CRH6A-A

型动车组只在成灌线和成雅线

上运行

计算每列车组万公里磨耗见图

5

和图

6

对比分析车组在不同线上的踏面磨耗情况

情况见图

3

和图

4

所示

一位侧数据减二位侧数

CRH6A-A

型动车组万公里踏面平均磨耗为

5

中可见

CRH6A-A-0455

0457

0458

0459

0.239mm

万公里轮缘平均磨耗为

0.056mm

按一

个碱轮周期

24

万公里计算

每个锁修周期踏面平

均磨耗为

5.7mm

轮缘平均磨耗为

1.3mm

0460

五组车组万公里轮径平均磨耗较高

从图

6

中可见

0454

车组万公里轮缘平均磨耗异常严重

S

I

CKH6A-A

互理甲搭啣酷耗

E

2

CRH6A

A

互公孚轮虑噂耗.

F

C-HH6A

A

车组厅公里矗面平均整样

R*

CRH6A

A

车组耳公里轮绿平均霜化"

8

-

分析与探讨

统计每组车组在各自锁修周期内运行总交路

成灌交路和成雅交路数的分别占比

见表

1

所示

车组运行成灌线交路比重和车组万公里踏

面平均磨耗关系见图

7

所示

成灌线交路比重和

车组万公里轮缘平均磨耗关系见图

8

所示

从图

7

中可见

0452

车组外

车组运行成灌交路数

越多

车组万公里踏面平均磨耗越多

说明车组

磨耗多与运行成灌线存在一定关系

从图

8

中可

车组运行成灌线交路数多少不影响车组万公

里轮缘平均磨耗

«

I

CRH6A-A

显动车组萤悔国朗内运袞踣壤

iUL

序号

J

节範成竝堵也

04Sb

J0>

12

k

0.19^

(MS2.

160.

117^

d0.731.

0453.

160.

40.

120*

0250.

4.

0454.

164.

[3

&

28.

0.829-

0455^

18

3

0.7SS

0457-

186^

36

0.789

W&

227

-

167.'

0.73^

0453

218>

134^

S4.'

0.6®

*

0460-

222

173

-

4

0.779-

3

CRH1A

型动车组成灌交路车轮磨耗分析

CRH1A

型动车组除在成灌线运行外

还在成

达线

成南广线

成都至武汉等上交路套跑

统计

2018

年1

1

日至

2019

1

4

CRH1A

型动

车组运行交路情况

由于

CRH1A

型共

20

组车

车轮锭修数量较多

从中选出运行成灌交路较多的

CRH1A-1021,

1027

1036

车组

3

组,成灌交路

较少的

CRH1A-1024,

1033

1039

车组

3

6

组车锁修数据进行分析

3.1

整体磨耗情况

从锁修数据中筛选出

210

组有效数据

其万

公里踏面和轮缘磨耗离散图见图

9

所示和图

10

计算出

CRH1A

型动车组万公里踏面平均磨耗

0.075mm;

万公里轮缘平均磨耗为

-0.002mm

CRH1A

型车组

LMD

型踏面一个锁修周期内轮缘厚

度几乎不磨损

成铁科技

2020

年第

1期

ffl

!•

(

1UHAZL

公主絵"■経

统计以上

6

组车组在各自锁修周期内运行总交

路数

成灌交路数的分别占比

见表

2

所示

分析

车组运行成灌线交路比重和车组万公里平均踏面磨

耗关系

从中可见

CRH1A型动车组成灌交路次

数多少不影响万公里磨耗量

ft

1

I-RHIA

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@仙

3

血■仝搐次

It

I02U32A

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1014

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*

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1027

106.

0

90

IW

0.1«

10JA.

(LH

-

1039^

20

0.1»

3.2

对比分析

CRH1A

CRH6A-A

车组轮对磨耗情况对比

见表

3

所示

车组运行不同情况对比见表

4

所示

由表

3

可见

CRH1A

型车组

LMD

型踏面

万公

里踏面

轮缘磨耗均在正常范围

CRH6A-A

车组

LMA

型踏面车组万公里踏面磨耗严重

CHR1A

型车的

3.24

万公里轮缘磨耗值偏大

由表

4

可见

两种车型在城际线上运行的启动加速度和制

动减速度差别不大

两种车型最大区别在于有无研

磨子

CRH1A

型车组万公里磨耗不随成灌线交路

占比变化可能原因是

CRH6A-A

车组运行交路固定

单一

CRH1A

车组在多条线路上套跑

UHiA

feCRH«A

itmne-

U

•丿,比

'JZi

公債-

*

44

.n

.Him

<

CRHIA-

Qg

•CW0-

CMH&A-A.

0_2J9>

0.094.

0.190-

0J70>

M

血⑹皿儿

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X4

(KHiA

不凤

Fit

Aim-

/a

线.

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CXH1A-

Mi

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戍躍节

QG

(

o-xit»t

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當谢

>0.9..

OUMA-A

2

y

AM-

il

l!

CRH6A-A

研磨子制动控制装置

B10B

调压阀

压缩空气压力为

490KPa,

CRH380A

统动车组只

300KPa

研磨子以下三个条件之一就会动作

①车辆检测到滑行

SKVR

励磁

②车辆动车

9

成铁科技

2020年第

1

检测到空转

SLRR

励磁

③车辆施加制动指令

分析与探讨

耗是

CRH1A

型车组的

3.24

磨耗异常严重

BR1

励磁

并且车速

30km/h

以上

30SR

为非

励磁

为验证分析结论

选取

CRH6A-A-0453

车组

CRH6A-A

型车组万公里轮缘磨耗按一个雒轮周期

24

万公里计算

轮缘平均磨耗为

1.3mm,

磨耗较

为严重

02

车踏面清扫装置工作压力由

490KPa

调整为

4

CRH1A

CRH6A-A

轮缘磨耗较轻原因

CRH1A

车组运行交路不像

CRH6A-A

车组那么

固定单一

而是在多条线路上套跑

300KPa

o

在验证期内

02

03

车空转

、滑行故障次

数均在正常范围内

统计验证期内

CRH6A-A-0453

车组

02

车平均踏面磨耗为

0.194mm/

万公里

比其他车辆降低了

18.8%

研磨子磨耗由原来的

5

CRH6A-A

型动车组万公里轮缘平均磨耗

3.939mm/

万公里降低为

1.917mm/

万公里

由此可

减小踏面清扫装置动作压力能明显降低研磨子

和车轮踏面磨耗

4

结论及建议

随着车组运行成灌交路占比增大而增大

CRH1A

型动车组万公里轮缘平均磨耗几乎不随成灌交路占

比变化

6

造成

CRH6A-A

车组车轮踏面磨耗严重

原因一是踏面清扫装置采用大压力

490KPa

动作

方式

二是成灌和成雅线站间距短启停频繁

经常

30km/h

以上施加制动动作研磨子

造成车轮磨

耗严重

4.1

结论

通过以上统计分析

主要得出以下几个结论

1

CRH6A-A

型动车组万公里踏面平均磨耗

4.2

一是将

CRH6A-A

车组研磨子动作压力由大压

490KPa

调节到小压力

300KPa

;

并研究

不同生厂家研磨子对动车组车轮磨耗情况

综合选

0.239mm;

万公里轮缘平均磨耗为

0.056mm

径偏磨平均值为

0.19mm,

轮径偏磨不明显

轮缘

平均偏磨为

0.37mm,

存在一定轮缘偏磨

2

CRH1A

型动车组万公里踏面平均磨耗

择两者匹配磨耗均较小的

二是将踏面清扫装置

在车速

30km/h

以上

施加制动时动作方式改为在

车速

70km/h

以上

施加制动才动作

或者宜接将

0.075mm;

万公里轮缘平均磨耗为

i0.002mm,

CRH1A

型车组

LMD

型踏面一个讎修周期内轮缘厚

度几乎不磨损

轮径偏磨平均值为

-0.230mm,

车速

30km/h

以上施加制动时踏面清扫装置动作去

目前正选取

0453

车组

02

车进行该方案验证

三是在多条线路上套跑或定期换向运行以减少轮缘

径偏磨不明显

轮缘平均偏磨为

-0.189mm,

轮缘

偏磨不明显

3

CRH6A-A

型车组万公里踏面平均磨

磨耗

上接

15

对比项点

现有布局

改建后布局

2

天卫

1

天卩

4

结束语

说明

通过对成都动车运用所设施布局的分析

可以

作业时间合计

P

调车时间

判断制约动车所能力的瓶颈点在于早期建成的相关

P

籬修工

2

探伤工

举车机揉作员兼辅助人员

20

分钟

Q

检修整备设施布局已不能有效适应未来时期内的运

用增量需求

解决运能矛盾的根本措施是对原有不

作业人员合计

6

人#

4

J

原库内单独探伤作业需

4

Q

临时性作业

J

甚合理的位置进行调整

按照流水线作业原则

设基于纵列式布置模式的检修整备设施群

根据相

关既有设施运用经验来看

这种布置模式能够有效

不支持二

以夜间动态检测发现缺陷情

支持

J

况安排探伤礙修处理为例

2

驚僮

探伤设童共线后效後比發

减少车流冲突

提高咽喉通过能力

提高单位时间

由此可见

通过合财用式布局

可实现

设备设施的流水线模式运用

有效节省调车周转时

内的生产效率

目前

结合成都站站改工作

我段

正在积极研究飆方案,

待相直程完成后

将有

效改善成都动车所检修能力瓶颈情况

为西南地区

提高单位时间内的生产效率

释放检修能力

产生良好经济效益

高铁网络迸一步拓展构筑坚实基础

10

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