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防喷器维修平台的研制和应用

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2024年6月2日发(作者:储依霜)

防喷器维修平台的研制和应用

摘要:众所周知,国内大部分油田井控车间在防喷器的组装、修理环节,无

一不是直接在厂房地面完成的。近年来,由于QHSE体系在各单位的积极推进,

质量、健康、安全、环境成为井控车间的管理重点,各单位相继研发防喷器维修

平台,但都不完善,青海钻井井控技术公司QC2小组经过研发,成功制作出来

了防喷器维修平台,这一设施从质量、健康、安全、环境四个方面满足了防喷器

的检修需要,达到了同行业的较高水平。

关键词:防喷器;维修平台;研制;应用

1.结构工作原理特点及技术参数

1.1结构及工作原理

防喷器维修平台主要由箱体式接污盒、支撑柱支撑平梁、花栏板式操作平台、

安全护栏、工具柜、气动操作手柄等部分组成,所用材料均是废旧钻杆、钢板和

角铁,其材质要求和强度要求符合设计要求。防喷器放置在支撑平梁上,接上液

压管线,通过气动操作手柄,可以实现近距离操作。在修理过程中,产生的油污

和泥浆垃圾暂时储存在接污盒里,杜绝了油污垃圾对车间地面的污染。花栏板式

操作平台给操作工人方便操作提供了方便。

1.2特点及技术创新

1.2.1箱体式接污盒和花栏板式操作平台相统一

操作平台既是接污盒,又是操作平台。检修过程中的油污和泥浆垃圾通过花

栏板漏在箱体内,储存一定数量时,安排人员进行集中清理。油污沉淀,通过出

油口可以回收再利用,泥浆垃圾则清理出车间,进行掩埋处理。维修人员站在花

栏板上,操作气动扳手、打开侧门对防喷器进行检查维修,操作方便简单。

1.2.2三位四通气转阀的应用

工具柜上安装的气动操作手柄,就是司控台上的三位四通气转阀的应用,从

气源房铺设气路管线到工具柜,接通三位四通气转阀和地面防喷器控制装置的三

位四通阀气缸,操作三位四通阀,可以边观察边开关闸板,在检修过程中防止了

误操作。

1.2.3工具柜的设置为检修提供了便利

在维修平台旁边,设置了工具柜,气路的链接到工具柜,在工具柜上安装了

多路气嘴,不仅为三位四通气转阀提供了气源,而且还为气动扳手提供了气源。

工具柜上各种型号手工具、打击扳手摆放整齐,成了名符其实的多功能工具柜。

1.3主要技术参数

1.3.1使用范围

我们研制的防喷器维修平台适用FZ28-35、2FZ28-35、FZ35-35、2FZ35-35、

FZ28-70、2FZ28-70、FZ35-70、2FZ35-70、FZ54-14、2FZ54-14、FH28-35/70、

FH35-35/70、FH54-14等型号的防喷器的修理;

1.3.2主要技术参数

维修高度:650毫米;

支撑平梁1000毫米-1400毫米可调。

2.实验及车间应用情况

2.1试验情况

防喷器维修平台研制完成后,在井控车间用2FZ35-35双闸板防喷器进行了

检修实验,见图4。达到了预期效果。主要表现在:

2.1.1防喷器检修时,垃圾和油污通过花栏板洒落在箱体接污盒内,不对厂

房环境造成污染,厂房环境清洁干净。

2.1.2操作平台的作用,使维修高度相对降低,拆卸螺栓、更换闸板、检查

更换各处密封件操作方便,检修效率大大提高,检修一台防喷器用时,由原来的

4小时减少到3小时,效率提高了25%。

2.1.3防喷器维修平台的使用,使得检修操作安全可靠,消除了安全事故隐

患。

2..2车间应用情况

2011年5月4日,防喷器维修平台在青海钻井公司井控技术公司井控车间

投入使用。截止12月20日,共修理环形防喷器、双闸板防喷器、单闸板防喷器

112台,同比节约时间100小时,节约电费2800元,节约卫生清理费18035元,

共节约成本20835元。环境污染下降到0,员工操作过程安全健康保持为100%,

检修效率提高25%。

时间

检修设备

需用工时

电费

卫生清理损耗

合计

费用

2010年12月20日

100台(年修理双闸板、万能、单闸板100台次)

100×4=

400小时

400时×(桥吊20千瓦+压风机48×10/60千瓦)×1元/千瓦=11200元

100×1(每检修一台清理一次)×(液压油10kg×13.7元/kg+清洗用柴油1l×6.5

元/l+清洗机75千瓦/时×30/60)=18100元

11200+18100=29300元

时间

检修设备

需用工时

电费

卫生清理损耗

合计

费用

2011年12月20日

100台(年修理双闸板、万能、单闸板100台次)

100×3=

300小时

300时×(桥吊20千瓦+压风机48×10/60千瓦)×1元/千瓦=

8400元

100×1/10(检修10台清理一次)×(清洗用柴油1l×6.5元/l)=65元

8400+65=8465元

成本对比图

3.结论

3.1试验和使用情况表明,该维修平台结构合理,性能可靠,操作简单安全,

拆卸、检修方便,满足了井控车间各类防喷器维修的工艺要求。

3.2该维修平台与国内同行业使用的平台比较,总体性能先进,成本低廉,

不仅满足了防喷器检修的安全、环境、质量要求,还提高了设备的检修效率,适

合国内井控车间使用条件,这对防喷器检修检测必将起到重要作用。

参考文献:

[1]《井控装置(内部发行)》四川石油管理局钻采工艺研究所、华北石油管

理局钻井工艺研究所联合编制发行,1982年8月

[2]《井控装置实用手册》.石油工业出版社,2008年5月

[3]《机械设计手册》.机械工业出版社,2010年10月

2024年6月2日发(作者:储依霜)

防喷器维修平台的研制和应用

摘要:众所周知,国内大部分油田井控车间在防喷器的组装、修理环节,无

一不是直接在厂房地面完成的。近年来,由于QHSE体系在各单位的积极推进,

质量、健康、安全、环境成为井控车间的管理重点,各单位相继研发防喷器维修

平台,但都不完善,青海钻井井控技术公司QC2小组经过研发,成功制作出来

了防喷器维修平台,这一设施从质量、健康、安全、环境四个方面满足了防喷器

的检修需要,达到了同行业的较高水平。

关键词:防喷器;维修平台;研制;应用

1.结构工作原理特点及技术参数

1.1结构及工作原理

防喷器维修平台主要由箱体式接污盒、支撑柱支撑平梁、花栏板式操作平台、

安全护栏、工具柜、气动操作手柄等部分组成,所用材料均是废旧钻杆、钢板和

角铁,其材质要求和强度要求符合设计要求。防喷器放置在支撑平梁上,接上液

压管线,通过气动操作手柄,可以实现近距离操作。在修理过程中,产生的油污

和泥浆垃圾暂时储存在接污盒里,杜绝了油污垃圾对车间地面的污染。花栏板式

操作平台给操作工人方便操作提供了方便。

1.2特点及技术创新

1.2.1箱体式接污盒和花栏板式操作平台相统一

操作平台既是接污盒,又是操作平台。检修过程中的油污和泥浆垃圾通过花

栏板漏在箱体内,储存一定数量时,安排人员进行集中清理。油污沉淀,通过出

油口可以回收再利用,泥浆垃圾则清理出车间,进行掩埋处理。维修人员站在花

栏板上,操作气动扳手、打开侧门对防喷器进行检查维修,操作方便简单。

1.2.2三位四通气转阀的应用

工具柜上安装的气动操作手柄,就是司控台上的三位四通气转阀的应用,从

气源房铺设气路管线到工具柜,接通三位四通气转阀和地面防喷器控制装置的三

位四通阀气缸,操作三位四通阀,可以边观察边开关闸板,在检修过程中防止了

误操作。

1.2.3工具柜的设置为检修提供了便利

在维修平台旁边,设置了工具柜,气路的链接到工具柜,在工具柜上安装了

多路气嘴,不仅为三位四通气转阀提供了气源,而且还为气动扳手提供了气源。

工具柜上各种型号手工具、打击扳手摆放整齐,成了名符其实的多功能工具柜。

1.3主要技术参数

1.3.1使用范围

我们研制的防喷器维修平台适用FZ28-35、2FZ28-35、FZ35-35、2FZ35-35、

FZ28-70、2FZ28-70、FZ35-70、2FZ35-70、FZ54-14、2FZ54-14、FH28-35/70、

FH35-35/70、FH54-14等型号的防喷器的修理;

1.3.2主要技术参数

维修高度:650毫米;

支撑平梁1000毫米-1400毫米可调。

2.实验及车间应用情况

2.1试验情况

防喷器维修平台研制完成后,在井控车间用2FZ35-35双闸板防喷器进行了

检修实验,见图4。达到了预期效果。主要表现在:

2.1.1防喷器检修时,垃圾和油污通过花栏板洒落在箱体接污盒内,不对厂

房环境造成污染,厂房环境清洁干净。

2.1.2操作平台的作用,使维修高度相对降低,拆卸螺栓、更换闸板、检查

更换各处密封件操作方便,检修效率大大提高,检修一台防喷器用时,由原来的

4小时减少到3小时,效率提高了25%。

2.1.3防喷器维修平台的使用,使得检修操作安全可靠,消除了安全事故隐

患。

2..2车间应用情况

2011年5月4日,防喷器维修平台在青海钻井公司井控技术公司井控车间

投入使用。截止12月20日,共修理环形防喷器、双闸板防喷器、单闸板防喷器

112台,同比节约时间100小时,节约电费2800元,节约卫生清理费18035元,

共节约成本20835元。环境污染下降到0,员工操作过程安全健康保持为100%,

检修效率提高25%。

时间

检修设备

需用工时

电费

卫生清理损耗

合计

费用

2010年12月20日

100台(年修理双闸板、万能、单闸板100台次)

100×4=

400小时

400时×(桥吊20千瓦+压风机48×10/60千瓦)×1元/千瓦=11200元

100×1(每检修一台清理一次)×(液压油10kg×13.7元/kg+清洗用柴油1l×6.5

元/l+清洗机75千瓦/时×30/60)=18100元

11200+18100=29300元

时间

检修设备

需用工时

电费

卫生清理损耗

合计

费用

2011年12月20日

100台(年修理双闸板、万能、单闸板100台次)

100×3=

300小时

300时×(桥吊20千瓦+压风机48×10/60千瓦)×1元/千瓦=

8400元

100×1/10(检修10台清理一次)×(清洗用柴油1l×6.5元/l)=65元

8400+65=8465元

成本对比图

3.结论

3.1试验和使用情况表明,该维修平台结构合理,性能可靠,操作简单安全,

拆卸、检修方便,满足了井控车间各类防喷器维修的工艺要求。

3.2该维修平台与国内同行业使用的平台比较,总体性能先进,成本低廉,

不仅满足了防喷器检修的安全、环境、质量要求,还提高了设备的检修效率,适

合国内井控车间使用条件,这对防喷器检修检测必将起到重要作用。

参考文献:

[1]《井控装置(内部发行)》四川石油管理局钻采工艺研究所、华北石油管

理局钻井工艺研究所联合编制发行,1982年8月

[2]《井控装置实用手册》.石油工业出版社,2008年5月

[3]《机械设计手册》.机械工业出版社,2010年10月

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