2024年6月5日发(作者:黎澄)
《冶金自动化》2004年增刊
邯钢1#,2#,3#,6#高炉及其喷煤
中心数据共享的实现
武海勇‘,颜翠英“
(1.邯郸钢铁集团公司自动化部,河北邯郸056001;2.河北科技大学)
〔摘要〕介绍了邯钢1# ,2# ,3# ,6”高炉及其喷煤中心数据共享的实现过程,重点介绍了DH+网络的实施。
〔关键词〕DH+网络;煤粉喷吹中心;操作站;控制站;罐重
0引言
为了让高炉操作工长更好地调节高炉状态,各高炉计算机操作站上需要显示喷煤的实时情况,煤粉
喷吹罐的罐重是重要参数。为此需要将煤粉喷吹罐的重量数据引人各高炉计算机系统。有两套方案:方
案一,将喷煤的罐重以标准信号用普通信号电缆引人各高炉计算机系统;方案二,不增加设备,将现有的
设备以网络连接起来进行数据传输。以发展和经济的观点出发,采用了第二方案。
可行性分析
1#.2#.3#.6“高炉的喷煤站集中在一起,集中控制操作,称为煤粉喷吹中心。煤粉喷吹中』心和高炉
本体的计算机控制系统采用的都是美国AB公司的SLC500系列产品,设备型号相同。控制站的CPU
都是5/04CPU,具有DH+网络接口,操作站工控机内全部安装了支持DH+网的KT或KTX卡。在不
使用中继器的情况下,DH+网的最大传输距离为3000m,而需要连接在DH+网上的岗位之间的最大
距离在1 000 m以内,所以不用增加设备,只需在各岗位之间敷设一根连接DH+网的双绞屏蔽电缆,即
可实现DH+网的连接,网络中各控制站之间可以相互读取数据。
2网络配置
2.1软件配置
操作站操作系统为Wi ndows NT4. 0或Windows 2000专业版,支持网络通信的软件包为RSLinx,
图形软件包为中文版的RSView32,下位控制软件包为RSLogix500,
2.2硬件配里
网络中各操作站计算机均采用研华工控机,内置1784-KT或1784-KTX卡,控制站CPU为1747
-L541或1747-L543,1/0模板的数量及类型由各岗位检测点的数量和类型而定。
1784-KT或1784-KTX卡的功能是执行控制站与操作站之间的数据传送、 数据管理和DH+网的
诊断。它通过在计算机中占用的模板驻留双口内存与计算机进行数据交换,它占用的内存地址通过卡上
的开关设定。
SLC中CPU的功能是与网络上的其它设备通信和对1/O数据的处理。提供逻辑控制、数学运算、
PID调节、程序控制、比较和各种文件功能等。
煤粉喷吹中心有1#,2#,3#,6#4个高炉喷煤控制站和3个操作站,这3个操作站功能一样,负责4
个喷煤站的操作。4个控制站在网络中的节点号分别为01,02,03,06,3个操作站的节点号分别为13,
14,150 1”高炉有1个控制站,节点号为10,2个操作站,节点号分别为11,120 2“高炉有1个控制站,节
.;41号为20,2个操作站,节点号分别为21,220 3”高炉有1个控制站,节点号为30,2个操作站,节点号分
别为31,320 6”高炉有1个控制站,节点号为60,2个操作站,节点号分别为61,62。网络结构如图1所
示。
[收稿日期〕2004-06-17
「作者简介〕武海勇(1971->,男,河北魏县人,工程师,主要从事冶金自动化方面的工作。
160
(冶金自动化》2004年增刊
;6#高炉
}煤粉喷吹中心
图1网络结构图
3实现过程
3.1网络连接
由于原来各岗位计算机系统的DH+网是单独的, 不同岗位的控制站和操作站的节点号有重复现
象,所以在网络连接之前,必须按网络配置的节点号进行重新分配,为了不影响生产,节点号可在线修改,
RSLinx和RSLogix500都支持这种功能。节点号分配好后就可用已敷设好的双绞通信线,将各控制站
和操作站连接在DH+网上。网络中的各节点之间的连接方式采用雏菊链式,为了保证网络稳定运行,
通信速率设置要低些,为57.6 Kb/s。网络连接好后,利用RSLogix500或RSLinx的WHO功能,就可看
到DH十网上所有的控制站和操作站了。
3.2数据组态
在图形软件RSView中实现数据读写、显示、记录等处理。首先添加数据源控制站的节点,然后在数
据库中添加标签,从控制站取数据,进行数据显示和历史趋势编辑。例如,在1”高炉主控室操作站上取
1“高炉喷煤站的罐重数据,进行数据处理和历史趋势显示。
4使用情况
经过以上的工作后,在各高炉主控室的计算机操作站上,实现了对喷煤罐重数据的显示和记录以及
历史趋势的显示,还从喷煤计算机控制站读取了一些重要数据,如每小时的喷煤量设定值、上小时喷煤
量、实时喷煤量、每小时内到目前已喷的喷煤量等。高炉工长通过对这些数据的监视,可以及时了解喷煤
情况。并可增强喷煤操作人员的责任心,及时按照高炉工长的要求,调整喷煤量。
5小结
这项工作的意义在于使用DH十网将现有的设备连接在一起,最大限度地利用了现有的设备,投人
少,见效快。利用DH+网不仅可以实现高炉工长对喷煤量的实时监视,而且网络上的控制站之间可以
传递任何已有数据,操作站可以对网络上的任何控制站进行数据读写。将DH+网扩展到班组值班室
后,在值班室就可监视各岗位参数的运行情况,并可对现场控制站的梯形图软件进行远程在线修改,大大
提高了工作效率。
「编拜:魏方]
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2024年6月5日发(作者:黎澄)
《冶金自动化》2004年增刊
邯钢1#,2#,3#,6#高炉及其喷煤
中心数据共享的实现
武海勇‘,颜翠英“
(1.邯郸钢铁集团公司自动化部,河北邯郸056001;2.河北科技大学)
〔摘要〕介绍了邯钢1# ,2# ,3# ,6”高炉及其喷煤中心数据共享的实现过程,重点介绍了DH+网络的实施。
〔关键词〕DH+网络;煤粉喷吹中心;操作站;控制站;罐重
0引言
为了让高炉操作工长更好地调节高炉状态,各高炉计算机操作站上需要显示喷煤的实时情况,煤粉
喷吹罐的罐重是重要参数。为此需要将煤粉喷吹罐的重量数据引人各高炉计算机系统。有两套方案:方
案一,将喷煤的罐重以标准信号用普通信号电缆引人各高炉计算机系统;方案二,不增加设备,将现有的
设备以网络连接起来进行数据传输。以发展和经济的观点出发,采用了第二方案。
可行性分析
1#.2#.3#.6“高炉的喷煤站集中在一起,集中控制操作,称为煤粉喷吹中心。煤粉喷吹中』心和高炉
本体的计算机控制系统采用的都是美国AB公司的SLC500系列产品,设备型号相同。控制站的CPU
都是5/04CPU,具有DH+网络接口,操作站工控机内全部安装了支持DH+网的KT或KTX卡。在不
使用中继器的情况下,DH+网的最大传输距离为3000m,而需要连接在DH+网上的岗位之间的最大
距离在1 000 m以内,所以不用增加设备,只需在各岗位之间敷设一根连接DH+网的双绞屏蔽电缆,即
可实现DH+网的连接,网络中各控制站之间可以相互读取数据。
2网络配置
2.1软件配置
操作站操作系统为Wi ndows NT4. 0或Windows 2000专业版,支持网络通信的软件包为RSLinx,
图形软件包为中文版的RSView32,下位控制软件包为RSLogix500,
2.2硬件配里
网络中各操作站计算机均采用研华工控机,内置1784-KT或1784-KTX卡,控制站CPU为1747
-L541或1747-L543,1/0模板的数量及类型由各岗位检测点的数量和类型而定。
1784-KT或1784-KTX卡的功能是执行控制站与操作站之间的数据传送、 数据管理和DH+网的
诊断。它通过在计算机中占用的模板驻留双口内存与计算机进行数据交换,它占用的内存地址通过卡上
的开关设定。
SLC中CPU的功能是与网络上的其它设备通信和对1/O数据的处理。提供逻辑控制、数学运算、
PID调节、程序控制、比较和各种文件功能等。
煤粉喷吹中心有1#,2#,3#,6#4个高炉喷煤控制站和3个操作站,这3个操作站功能一样,负责4
个喷煤站的操作。4个控制站在网络中的节点号分别为01,02,03,06,3个操作站的节点号分别为13,
14,150 1”高炉有1个控制站,节点号为10,2个操作站,节点号分别为11,120 2“高炉有1个控制站,节
.;41号为20,2个操作站,节点号分别为21,220 3”高炉有1个控制站,节点号为30,2个操作站,节点号分
别为31,320 6”高炉有1个控制站,节点号为60,2个操作站,节点号分别为61,62。网络结构如图1所
示。
[收稿日期〕2004-06-17
「作者简介〕武海勇(1971->,男,河北魏县人,工程师,主要从事冶金自动化方面的工作。
160
(冶金自动化》2004年增刊
;6#高炉
}煤粉喷吹中心
图1网络结构图
3实现过程
3.1网络连接
由于原来各岗位计算机系统的DH+网是单独的, 不同岗位的控制站和操作站的节点号有重复现
象,所以在网络连接之前,必须按网络配置的节点号进行重新分配,为了不影响生产,节点号可在线修改,
RSLinx和RSLogix500都支持这种功能。节点号分配好后就可用已敷设好的双绞通信线,将各控制站
和操作站连接在DH+网上。网络中的各节点之间的连接方式采用雏菊链式,为了保证网络稳定运行,
通信速率设置要低些,为57.6 Kb/s。网络连接好后,利用RSLogix500或RSLinx的WHO功能,就可看
到DH十网上所有的控制站和操作站了。
3.2数据组态
在图形软件RSView中实现数据读写、显示、记录等处理。首先添加数据源控制站的节点,然后在数
据库中添加标签,从控制站取数据,进行数据显示和历史趋势编辑。例如,在1”高炉主控室操作站上取
1“高炉喷煤站的罐重数据,进行数据处理和历史趋势显示。
4使用情况
经过以上的工作后,在各高炉主控室的计算机操作站上,实现了对喷煤罐重数据的显示和记录以及
历史趋势的显示,还从喷煤计算机控制站读取了一些重要数据,如每小时的喷煤量设定值、上小时喷煤
量、实时喷煤量、每小时内到目前已喷的喷煤量等。高炉工长通过对这些数据的监视,可以及时了解喷煤
情况。并可增强喷煤操作人员的责任心,及时按照高炉工长的要求,调整喷煤量。
5小结
这项工作的意义在于使用DH十网将现有的设备连接在一起,最大限度地利用了现有的设备,投人
少,见效快。利用DH+网不仅可以实现高炉工长对喷煤量的实时监视,而且网络上的控制站之间可以
传递任何已有数据,操作站可以对网络上的任何控制站进行数据读写。将DH+网扩展到班组值班室
后,在值班室就可监视各岗位参数的运行情况,并可对现场控制站的梯形图软件进行远程在线修改,大大
提高了工作效率。
「编拜:魏方]
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