2024年6月6日发(作者:牵醉芙)
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《宁夏电力)2006年增刊
凝结水溶氧超标的原因分析及处理措施
沈月红
(宁夏大坝发电有限责任公司,青铜峡市751607)
摘要: 针对大坝发电有限公司.4机汽轮发电机组凝结水溶氧值超标的原因进行分析,提出了治理方案及
措施,实施后解决T'4机汽轮发电机组凝结水溶氧值超标的问题。
关键词:凝结水泵;溶氧值;超标
中图分类号:TK264.12 文献标识码:B 文章编号:1672-3643(2006)zk-0164-03
Cause analysis and solutions of overproof dissolved oxygen content for condensate water
SHEN Yue-hong
(Ningxia Daba Generation Co.,Ltd.,Qingtongxia 75 1607,China)
1前言
宁夏大坝发电有限公司现装机容量为4x300MW,采用
的真空状态。过多的空气漏人凝汽器,会造成真空降低,一
方面会影响机组的经济性,严重时将降低机组的出力;另一
方面,也使得抽气系统的抽气负荷增加,增加了厂用电量。
单机单炉的单元制系统,|3、.4机组每台机设置2台凝结水
泵,1台凝结水泵运行,1台凝结水泵备用。凝结水溶解氧含
量的多少,直接影响着机组的经济性以及机组的安全、稳定
运行和使用寿命。
大坝发电有限责任公司.4机凝结水溶氧量,在2003
年1O月~12月期间存在严重超标现象,表1列出了3个月
3.4机凝结水溶解氧量运行状态
2凝结水溶氧值超标对发电机组的危害
2.1缩短设备的寿命
的基本情况,其平均溶氧值达到了67.61p ̄g/L,严重超出了
设计指标(设计值小于3O№皿)。通过对表1的数值进行对
比分析, 机在3个月运行中只有6天的时问溶氧值降到
过30ug/L以下,到达合格,其它时间均不合格。
为了提高机组的循环效率,采用了回热循环,当含氧量
较高的凝结水通过回热设备及其附属管道时,会对这些设
备造成腐蚀。因为氧与金属可以形成原电池,使金属产生电
化学腐蚀,使各辅助设备的使用寿命受到影响,降低了机组
4造成凝结水溶解氧量超标的原因分析
对凝结水溶氧量影响最大的是凝汽器和凝结水泵及其
连接系统的管阀。由于各处的疏水和补水进入凝汽器,没有
进行深度的除氧,加之负压系统氧气的漏人,使得凝结水的
溶氧增加;其次凝结水泵无论运行与否,其内部都处于负压
状态,都有可能造成氧从凝结水泵的盘根处漏人,使凝结水
的溶氧增大;同时负压系统各截阀盘根泄漏也是凝结水溶
氧值不合格的重要因素,根据情况分析造成凝结水溶解氧
量超标的主要原因有:
运行的可靠性。
2.2降低回热设备的换热效率
在汽轮机的回热系统中,采用的是表面式换热器,设备
的腐蚀产物附着在换热面上,形成疏松的附着层,同时,凝结
水中含氧过多,会使换热面上形成一层薄膜,均使换热热阻
增大,降低循环的热效率。
2.3影响机组的真空
为了保证机组的稳定经济运行,凝汽器必须处于高度
收稿日期:2006-03-20
作者简介:沈月红(1974一),女,助理工程师,从事发电厂汽轮机运行工作。
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《宁夏电力)2oo6年增刊 凝结水溶氧超标的原因分析及处理措施
续表l
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<宁夏电力)2oo6年增刊
4.1法兰漏空气
凝结水溶氧超标的原因分析及处理措施
凝结水系统负压管系应尽量减少法兰、接头、阀门等漏
点,确保真空严密性。打压实验5min后压力缓慢下降,以见
不到明显水滴为合格。进行灌水打压实验检查发现,由于加
工精度和安装精度低、工作位置狭小而无法彻底紧固法兰,
凝结泵简体和入13:短节之间法兰存在泄漏,共打压3次,均
在15s ̄20s内开始渗漏。
4.2消气管座有砂眼
凝结水系统负压管道完好,不得有砂眼、裂纹等漏点,
确保真空严密性。打压实验5min后压力缓慢下降,且见不
到明显水滴为合格,进行灌水打压实验检查发现,由于铸铁
材质缺陷,消气管座弯头有多处砂眼泄漏共打压3次,均在
15s一20,内开始渗漏,清点明显渗漏的砂眼共计47处。
4.3抽气阀门故障
图I泵体法兰焊接
阀门开关到位,动作灵活,密封严密,门杆处不漏空气,
解体检查发现抽气门门头由于长期运行冲刷,已经脱落,不
能正常开启致使消气管失去作用。
4.4消气管位置不合理
图2抽气阀门
消气管应位于水泵吸入侧的最高位置,查阅9LDTNA--4
凝结泵使用说明书并电话咨询厂家,凝结泵消气管应设置
在水泵入口负压管系的最高处,以便将泵内的气体全部抽
出,而发电公司 、.4机组凝结泵在建设安装时忽略了这
点,将消气管安装在了入口管上,这样就有一部分漏入的空
气始终无法抽吸出去。
图3消气管位置改造前后
5技术改造方案及实施
(1)针对法兰漏空气,对不影响泵体拆装的法兰进行
焊接(图1),消除入口负压管系泄漏,拆卸入口滤网管道后,
到原厂设计位置,将泵内的空气全部抽吸至凝汽器,将
原消气管道直接连接到泵座消气管,入口管道上的孔洞
封堵焊接。
由管道内部进行焊接,保证了焊接质量,不影响泵组外观。
(2)针对消气管座有砂眼,用环氧树脂包裹涂抹,消除
泵体管座泄漏,对消气管座进行打磨抛光后,用环氧树脂涂
6结束语
经过技术改造后,.4机再未发生溶氧超标现象,由原来
的67.61 g/L降为现在的日均5.15 g/L,取得了明显的效
果。治理后凝结泵再未发生过因漏空气过多而引起的出
搬待干燥后进行二次涂抹。
(3)针对抽气阀门故障(图2),检修抽气阀门,抽气门
开关灵活,动作可靠,密封严密,更换新阀门并解体检查,对
门头进行吃线检查,更换新填料。
(4)针对消气管位置不合理(图3),将消气管恢复
(上接第145页)
提高了系统的稳定性和自动化水平,有较强的适应性,可以应
用到大多数设备的电机控制中去。
参考文献:
力下降和跳泵现象。彻底降低了.4机的溶氧对设备的氧腐
蚀,提高了化学水处理的经济性,保证了设备和机组的安全
稳定运行。
水电出版社,2002.I.
[2]陆安定编著.电动机节能改造使用手册.上海科学技术出版
社。1989.
[3]崔亚军编著.可编程控制器原理及程序设计。1994.
[4]朱东起主编.中央广播电视大学出版社,1995.
[I]黄操军,陈润恩,王桂英主编.变流技术基础及应用.中国水利
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2024年6月6日发(作者:牵醉芙)
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《宁夏电力)2006年增刊
凝结水溶氧超标的原因分析及处理措施
沈月红
(宁夏大坝发电有限责任公司,青铜峡市751607)
摘要: 针对大坝发电有限公司.4机汽轮发电机组凝结水溶氧值超标的原因进行分析,提出了治理方案及
措施,实施后解决T'4机汽轮发电机组凝结水溶氧值超标的问题。
关键词:凝结水泵;溶氧值;超标
中图分类号:TK264.12 文献标识码:B 文章编号:1672-3643(2006)zk-0164-03
Cause analysis and solutions of overproof dissolved oxygen content for condensate water
SHEN Yue-hong
(Ningxia Daba Generation Co.,Ltd.,Qingtongxia 75 1607,China)
1前言
宁夏大坝发电有限公司现装机容量为4x300MW,采用
的真空状态。过多的空气漏人凝汽器,会造成真空降低,一
方面会影响机组的经济性,严重时将降低机组的出力;另一
方面,也使得抽气系统的抽气负荷增加,增加了厂用电量。
单机单炉的单元制系统,|3、.4机组每台机设置2台凝结水
泵,1台凝结水泵运行,1台凝结水泵备用。凝结水溶解氧含
量的多少,直接影响着机组的经济性以及机组的安全、稳定
运行和使用寿命。
大坝发电有限责任公司.4机凝结水溶氧量,在2003
年1O月~12月期间存在严重超标现象,表1列出了3个月
3.4机凝结水溶解氧量运行状态
2凝结水溶氧值超标对发电机组的危害
2.1缩短设备的寿命
的基本情况,其平均溶氧值达到了67.61p ̄g/L,严重超出了
设计指标(设计值小于3O№皿)。通过对表1的数值进行对
比分析, 机在3个月运行中只有6天的时问溶氧值降到
过30ug/L以下,到达合格,其它时间均不合格。
为了提高机组的循环效率,采用了回热循环,当含氧量
较高的凝结水通过回热设备及其附属管道时,会对这些设
备造成腐蚀。因为氧与金属可以形成原电池,使金属产生电
化学腐蚀,使各辅助设备的使用寿命受到影响,降低了机组
4造成凝结水溶解氧量超标的原因分析
对凝结水溶氧量影响最大的是凝汽器和凝结水泵及其
连接系统的管阀。由于各处的疏水和补水进入凝汽器,没有
进行深度的除氧,加之负压系统氧气的漏人,使得凝结水的
溶氧增加;其次凝结水泵无论运行与否,其内部都处于负压
状态,都有可能造成氧从凝结水泵的盘根处漏人,使凝结水
的溶氧增大;同时负压系统各截阀盘根泄漏也是凝结水溶
氧值不合格的重要因素,根据情况分析造成凝结水溶解氧
量超标的主要原因有:
运行的可靠性。
2.2降低回热设备的换热效率
在汽轮机的回热系统中,采用的是表面式换热器,设备
的腐蚀产物附着在换热面上,形成疏松的附着层,同时,凝结
水中含氧过多,会使换热面上形成一层薄膜,均使换热热阻
增大,降低循环的热效率。
2.3影响机组的真空
为了保证机组的稳定经济运行,凝汽器必须处于高度
收稿日期:2006-03-20
作者简介:沈月红(1974一),女,助理工程师,从事发电厂汽轮机运行工作。
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续表l
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4.1法兰漏空气
凝结水溶氧超标的原因分析及处理措施
凝结水系统负压管系应尽量减少法兰、接头、阀门等漏
点,确保真空严密性。打压实验5min后压力缓慢下降,以见
不到明显水滴为合格。进行灌水打压实验检查发现,由于加
工精度和安装精度低、工作位置狭小而无法彻底紧固法兰,
凝结泵简体和入13:短节之间法兰存在泄漏,共打压3次,均
在15s ̄20s内开始渗漏。
4.2消气管座有砂眼
凝结水系统负压管道完好,不得有砂眼、裂纹等漏点,
确保真空严密性。打压实验5min后压力缓慢下降,且见不
到明显水滴为合格,进行灌水打压实验检查发现,由于铸铁
材质缺陷,消气管座弯头有多处砂眼泄漏共打压3次,均在
15s一20,内开始渗漏,清点明显渗漏的砂眼共计47处。
4.3抽气阀门故障
图I泵体法兰焊接
阀门开关到位,动作灵活,密封严密,门杆处不漏空气,
解体检查发现抽气门门头由于长期运行冲刷,已经脱落,不
能正常开启致使消气管失去作用。
4.4消气管位置不合理
图2抽气阀门
消气管应位于水泵吸入侧的最高位置,查阅9LDTNA--4
凝结泵使用说明书并电话咨询厂家,凝结泵消气管应设置
在水泵入口负压管系的最高处,以便将泵内的气体全部抽
出,而发电公司 、.4机组凝结泵在建设安装时忽略了这
点,将消气管安装在了入口管上,这样就有一部分漏入的空
气始终无法抽吸出去。
图3消气管位置改造前后
5技术改造方案及实施
(1)针对法兰漏空气,对不影响泵体拆装的法兰进行
焊接(图1),消除入口负压管系泄漏,拆卸入口滤网管道后,
到原厂设计位置,将泵内的空气全部抽吸至凝汽器,将
原消气管道直接连接到泵座消气管,入口管道上的孔洞
封堵焊接。
由管道内部进行焊接,保证了焊接质量,不影响泵组外观。
(2)针对消气管座有砂眼,用环氧树脂包裹涂抹,消除
泵体管座泄漏,对消气管座进行打磨抛光后,用环氧树脂涂
6结束语
经过技术改造后,.4机再未发生溶氧超标现象,由原来
的67.61 g/L降为现在的日均5.15 g/L,取得了明显的效
果。治理后凝结泵再未发生过因漏空气过多而引起的出
搬待干燥后进行二次涂抹。
(3)针对抽气阀门故障(图2),检修抽气阀门,抽气门
开关灵活,动作可靠,密封严密,更换新阀门并解体检查,对
门头进行吃线检查,更换新填料。
(4)针对消气管位置不合理(图3),将消气管恢复
(上接第145页)
提高了系统的稳定性和自动化水平,有较强的适应性,可以应
用到大多数设备的电机控制中去。
参考文献:
力下降和跳泵现象。彻底降低了.4机的溶氧对设备的氧腐
蚀,提高了化学水处理的经济性,保证了设备和机组的安全
稳定运行。
水电出版社,2002.I.
[2]陆安定编著.电动机节能改造使用手册.上海科学技术出版
社。1989.
[3]崔亚军编著.可编程控制器原理及程序设计。1994.
[4]朱东起主编.中央广播电视大学出版社,1995.
[I]黄操军,陈润恩,王桂英主编.变流技术基础及应用.中国水利
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