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ADV400在双主轴龙门式钻床数控化改造中的应用

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2024年7月18日发(作者:伊江雪)

Refillingand Mainfenance

改装与维修 

ADV400在双主轴龙门式钻床数控化改造中的应用 

马志宏①② 赵 学①② 杨 啸② 

(①兰州I理工大学数字制造技术与应用省部共建教育部重点实验室,甘肃兰州I 730050; 

②兰州理工大学机电工程学院,甘肃兰州730050) 

摘要:讨论了基于DELTA TAU公司的ADV400数控系统实现双主轴龙门钻床的改造。阐述了钻床数控 

化改造的方案、龙门钻床的机械结构和数控系统电气接口。经改造后的龙门钻床恢复了使用性能, 

自动化水平和加工精度得到了提高,经过一段时间的使用检验,达到了改造的要求。 

关键词:ADV400钻床

中图分类号:TG659 

数控改造 

文献标识码:A 

Applications of ADV400 in double spindle gantry drilling numerical control remaking 

MA Zhihong ̄ ̄

ZHA0 Xue∞

YANG Xiao ̄ 

(①Key Laboratory of Digital Manufacturing Technology and Application,The Ministyr 

of Education,Lanzhou University of Technology,Lanzhou 730050,CHN; 

@School of Mechanical and Electronical Engineering,Lanzhou University of Technology, 

’Lanzhou 730050,CHN) 

Abstract:Discussed on ADV400 NC system produced by DELTA TAU company in double spindle gantry drilling 

remaking.Expounded the drilling numerical control remaking scheme,gantry drilling the mechanical 

structure and CNC system electrical interfaces.After modification of gantry drilling machine,the using 

performance was restored,and the automation level and machining precision were improved.After a pe— 

riod of using inspection,it achieved the innovation requirements. 

Keywords:ADV400;Drilling Machine;NC Remaking 

双主轴龙门钻床是兰州某石油设备制造企业上世 作台可以水平进给。从机床结构看,包括5个进给运 

纪70年代自制的设备。由于当时条件的限制,该机床 

进给系统使用电液脉冲马达驱动的电液控制系统,主 

轴系统采用直流调速等,致使该机床在使用过程中出 

动与2个速度控制的主轴系统。不仅可以钻孔,还可 

以进行铣削加工。机床的机械结构如图1所示。 

现操作可靠性差、驱动能力不足、控制精度低等情况, 

所以该机床从试制完成后就一直没能应用到生产中。 

由于长时间的闲置,使设备的控制系统完全损毁,机械 

部分也有些部件出现零件丢失或损毁的情况¨ 。 

由于企业产品加工制造的需要,提出对该机床进 

行数控化改造,以恢复该机床的使用功能,同时可以减 

少一些不必要的设备投资。 

1 双主轴龙门钻床机械结构简介 

该机床是龙门结构。在机床横梁上有2个各自独 

立、可以进行钻或铣削加工运动的主轴箱,分别可以沿 

横梁水平运动,主轴轴向进刀并有各自独立的进给驱 

动系统驱动,主轴的控制分别由两套控制系统控制;工 

1一左主轴箱的水平移动伺服进给系统;2一左主轴箱;3一右主轴箱 

4一横梁;5一右主轴箱的水平移动伺服进给系统;6一右立柱i 7一 

工作台;8一床身;9一左立柱。 

图1机械结构图 

145・ 

LU “ IU 舯I 

改装与维修R Ing and Mainfen e 

2 改造的控制原理、接口及参数 

2.1控制原理 

根据图1可知,此机床有5个伺服进给轴( 轴、y 

轴、z轴、 轴和 轴)。有2个变频控制的主轴。所 

以在选择数控系统时,该系统必须能控制5个伺服轴 

和2个模拟量变频轴。考虑到产品的性价比和使用的 

熟悉情况,选择美国DELTA TAU的ADV400数控系统 

作为改造机床的控制系统。该系统集成了开放式 

PMAC系统的优点,又具有高度的一体化结构。可以 

实现五轴联动,具有热插拔的USB接口和以太网口, 

图2主传动系统 

维护及加工程序编写方便 。 

机床各个伺服进给电动机选择日本安川电机株式 

会社的∑一Ⅱ系列的型号为SGMGH的交流伺服电动 

该机床的主轴箱结构借 

鉴摇臂钻的主轴箱,在此基 

础上做了一些变化:主轴传 

动部分的传动系统图如图2 

所示。双主轴钻床的2个主 

机。所以 轴、z轴、 和 轴选用的电动机型号为 

SGMGH一30ACA41,其驱动器型号为SGDM一30ADA;Y 

轴选用SGMGH一44ACA41,其驱动器型号为SGDM一 

50ADA。该型电动机的电源电压为200 V 。 

传动系统一致,由7.5 kW的 

电动机通过三级齿轮传动, 

总传动比为:,=408/105。主 

轴电动机额定转速1 440 r/ 

图3垂直工作台的钻孔进 

该机床的控制原理见图4。FLG1接口包含5根 

轴的FLAG具体输入,每根轴可以包括以下信号:正限 

位、负限位、用户输入和回零输入等信号,开关可以是 

min,主轴最高转速370.6 r/ 

min。垂直进给系统的传动 

给传动系统 

机械开关或光电开关;STP1接口可用来连接高达5个 

步进驱动,步进驱动必须从系统中得到脉冲和方向的 

数据,同时有4个轴的放大器故障输入;AMP1接口目 

的就是用放大器使能线和所需的电源线连接4个带有 

模拟(+/一10 V)接口的放大器;ANAl接口有1个(0 

系统图如图3所示。机床坐标系的建立遵循JB3051— 

1999。垂直工作台的轴向进给(z轴和 轴)系统由 

2.9 kW伺服电动机驱动。 

其他轴的进给系统均是伺服电动机经过一级齿轮 

10 V)模拟输入、2个(+/一10 V)模拟输入和2个模 

拟输出,用来控制主轴变频器实现主电动机的调速; 

IN1接口是PLC输入端子,该系统可以接32位光隔离 

的数字输入;OUT1接口是PLC的输出端子,可以连接 

16个通用数字量输出。 

2.2接口接线情况 

传动(传动比为4),驱动滚珠丝杠(丝杠螺距为12 

mil1)实现伺服进给。主轴箱沿横梁的左右运动( 轴 

和 轴)的驱动伺服电动机为2.9 kW,工作台移动(】, 

轴)的驱动伺服电动机为4.4 kw。 

图4控制原理图 

146・ 

;矗 ; ‘ul等 l平 l u删 

R洲ngand Mainfenance改装与维修 

2.2.1主轴变频器接线 

主轴变频器选用日本富士电机株式会社的FRN 

1 000)=32 768x4x4/(12x1 000)= 

16 384/375 

、 

7.5G11—4CX,其接线情况如图5所示 。 

主轴变速器FRN 7.5G1 1S一4CX 

R S l T 母FWD 5REV CN 30A 30BI 30C U I V 1 w 

上13上 L望 

A3 A1 A2I 

A7i 1 UAI VA WA 

轴:Pn202/Pn203=32 768x4xi/( ̄rDx脉冲/ 

mm)=32 768x4x120/(mzw ̄2 000)= 

8 192/157 

表2伺服系统参数设置情况 

序号 

Pn000 

轴 

O0lO 

16:84 

375 

50 

50 

8 870 

8 878 

Y轴 

o01O 

16 384 

375 

50 

50 

8 870 

8 878 

z轴 

001l 

16 384 

375 

50 

50 

8 870 

8 878 

U轴 

0011 

8 192 

157 

20 

30 

8 870 

8 878 

轴 

O0l1 

8 192 

157 

20 

30 

8 870 

8 878 

Rl一10K 

Pn2O2 

Pn203 

A7+A8 

正反转 

速度 

Vl 

报警ALM 

Pn402 

Pr14O3 

Pr 0A 

图5主电动机接线图 

2.2.2伺服电动机接线 

依据前文所述,得知该机床改造中使用的是日本 

安川电机株式会社的伺服电动机及驱动器,其接线图 

如图6所示。 

Pn5OB 

3 结语 

①改造后,使机床废弃闲置的机械本体部分得到 

重新使用,使其重新具备了加工功能。. 

②其加工精度得到了提高,在任意300 mm的直 

线运动的定位精度为0.02 mm,定位加工孔距精度为 

0.05 mm。 

③自动化程度大大提高,降低了工人的劳动强度, 

提高加工效率。 

④改造后系统运行平稳可靠。 

图6伺服电动机接线图 

参考文献 

2.3参数设置情况 

[1]邬再新,吕洪波,王连波,等.基于PMAC的开放式双主轴龙门钻床 

数控系统研究[J].机床与液压,2007,35(5):87—90. 

[2]谭德宁,滕云.数控龙门深孔钻床的设计分析[J].制造技术与机床, 

2010(2):69—72. 

依据使用的要求,主轴变频器需要设置的参数见 

表1。变频器参数设置表中未列参数为出厂值。 

表1主电动机变频器参数设置情况 

序号 F0O 1 F02 F03 FO7 F08 

[3]操作说明书FRNCIC 5000G11S/P1S[Z].富士电机株式会社. 

[4]Adv 400 Connections[z].DELTA TAU Data System,Inc.2003. 

[5]∑系列SGM[]H/SGDM用户手册伺服的选型与数据表[Z].安川电 

参数置 0 1 l 50 20 15 

机株式会社,1997. 

根据系统进给 、y、z最小分辨率为0.001 mm和 

、 

轴最小分辨率为0.000 5 mm的要求,配置电子齿 

y、z轴:Pn202/Pn203=32 768 ̄4 ̄i/(Tx 

第一作者:马志宏,男,1971年生,助研,主要从事 

机电一体化产品的开发与研究。 

(编辑

文章编号:111043 

轮传动比如下(表2): 

余捷) (收稿日期:2011—01—24) 

如果您想发表对本文的看法。请将文章编号填入读者意见调查表中的相应位置。 

书讦l・ 

模具制造实用工艺技术马伯龙主编 邮购价格:51元 

本书系统地介绍了模具制造实用工艺技术。内容包括:模具制造工艺基础,模具制造的机械加工技术,模具的特种加工技术, 

模具的少、无切屑成形技术,模具的现代制造技术,模具的热处理工艺技术,模具制造工艺文件的编制,模具典型零件的加工工艺及 

操作要点,以及模具的装配工艺及操作要点等。本书以培养和造就企业所需的”实用型”中、高级模具制造人才作为取材的依据,内 

容系统、实用。 

来款请寄:北京市朝阳区望京路4号,机床杂志社收,邮编:100102。 

‘uI1 l 等 u 

2024年7月18日发(作者:伊江雪)

Refillingand Mainfenance

改装与维修 

ADV400在双主轴龙门式钻床数控化改造中的应用 

马志宏①② 赵 学①② 杨 啸② 

(①兰州I理工大学数字制造技术与应用省部共建教育部重点实验室,甘肃兰州I 730050; 

②兰州理工大学机电工程学院,甘肃兰州730050) 

摘要:讨论了基于DELTA TAU公司的ADV400数控系统实现双主轴龙门钻床的改造。阐述了钻床数控 

化改造的方案、龙门钻床的机械结构和数控系统电气接口。经改造后的龙门钻床恢复了使用性能, 

自动化水平和加工精度得到了提高,经过一段时间的使用检验,达到了改造的要求。 

关键词:ADV400钻床

中图分类号:TG659 

数控改造 

文献标识码:A 

Applications of ADV400 in double spindle gantry drilling numerical control remaking 

MA Zhihong ̄ ̄

ZHA0 Xue∞

YANG Xiao ̄ 

(①Key Laboratory of Digital Manufacturing Technology and Application,The Ministyr 

of Education,Lanzhou University of Technology,Lanzhou 730050,CHN; 

@School of Mechanical and Electronical Engineering,Lanzhou University of Technology, 

’Lanzhou 730050,CHN) 

Abstract:Discussed on ADV400 NC system produced by DELTA TAU company in double spindle gantry drilling 

remaking.Expounded the drilling numerical control remaking scheme,gantry drilling the mechanical 

structure and CNC system electrical interfaces.After modification of gantry drilling machine,the using 

performance was restored,and the automation level and machining precision were improved.After a pe— 

riod of using inspection,it achieved the innovation requirements. 

Keywords:ADV400;Drilling Machine;NC Remaking 

双主轴龙门钻床是兰州某石油设备制造企业上世 作台可以水平进给。从机床结构看,包括5个进给运 

纪70年代自制的设备。由于当时条件的限制,该机床 

进给系统使用电液脉冲马达驱动的电液控制系统,主 

轴系统采用直流调速等,致使该机床在使用过程中出 

动与2个速度控制的主轴系统。不仅可以钻孔,还可 

以进行铣削加工。机床的机械结构如图1所示。 

现操作可靠性差、驱动能力不足、控制精度低等情况, 

所以该机床从试制完成后就一直没能应用到生产中。 

由于长时间的闲置,使设备的控制系统完全损毁,机械 

部分也有些部件出现零件丢失或损毁的情况¨ 。 

由于企业产品加工制造的需要,提出对该机床进 

行数控化改造,以恢复该机床的使用功能,同时可以减 

少一些不必要的设备投资。 

1 双主轴龙门钻床机械结构简介 

该机床是龙门结构。在机床横梁上有2个各自独 

立、可以进行钻或铣削加工运动的主轴箱,分别可以沿 

横梁水平运动,主轴轴向进刀并有各自独立的进给驱 

动系统驱动,主轴的控制分别由两套控制系统控制;工 

1一左主轴箱的水平移动伺服进给系统;2一左主轴箱;3一右主轴箱 

4一横梁;5一右主轴箱的水平移动伺服进给系统;6一右立柱i 7一 

工作台;8一床身;9一左立柱。 

图1机械结构图 

145・ 

LU “ IU 舯I 

改装与维修R Ing and Mainfen e 

2 改造的控制原理、接口及参数 

2.1控制原理 

根据图1可知,此机床有5个伺服进给轴( 轴、y 

轴、z轴、 轴和 轴)。有2个变频控制的主轴。所 

以在选择数控系统时,该系统必须能控制5个伺服轴 

和2个模拟量变频轴。考虑到产品的性价比和使用的 

熟悉情况,选择美国DELTA TAU的ADV400数控系统 

作为改造机床的控制系统。该系统集成了开放式 

PMAC系统的优点,又具有高度的一体化结构。可以 

实现五轴联动,具有热插拔的USB接口和以太网口, 

图2主传动系统 

维护及加工程序编写方便 。 

机床各个伺服进给电动机选择日本安川电机株式 

会社的∑一Ⅱ系列的型号为SGMGH的交流伺服电动 

该机床的主轴箱结构借 

鉴摇臂钻的主轴箱,在此基 

础上做了一些变化:主轴传 

动部分的传动系统图如图2 

所示。双主轴钻床的2个主 

机。所以 轴、z轴、 和 轴选用的电动机型号为 

SGMGH一30ACA41,其驱动器型号为SGDM一30ADA;Y 

轴选用SGMGH一44ACA41,其驱动器型号为SGDM一 

50ADA。该型电动机的电源电压为200 V 。 

传动系统一致,由7.5 kW的 

电动机通过三级齿轮传动, 

总传动比为:,=408/105。主 

轴电动机额定转速1 440 r/ 

图3垂直工作台的钻孔进 

该机床的控制原理见图4。FLG1接口包含5根 

轴的FLAG具体输入,每根轴可以包括以下信号:正限 

位、负限位、用户输入和回零输入等信号,开关可以是 

min,主轴最高转速370.6 r/ 

min。垂直进给系统的传动 

给传动系统 

机械开关或光电开关;STP1接口可用来连接高达5个 

步进驱动,步进驱动必须从系统中得到脉冲和方向的 

数据,同时有4个轴的放大器故障输入;AMP1接口目 

的就是用放大器使能线和所需的电源线连接4个带有 

模拟(+/一10 V)接口的放大器;ANAl接口有1个(0 

系统图如图3所示。机床坐标系的建立遵循JB3051— 

1999。垂直工作台的轴向进给(z轴和 轴)系统由 

2.9 kW伺服电动机驱动。 

其他轴的进给系统均是伺服电动机经过一级齿轮 

10 V)模拟输入、2个(+/一10 V)模拟输入和2个模 

拟输出,用来控制主轴变频器实现主电动机的调速; 

IN1接口是PLC输入端子,该系统可以接32位光隔离 

的数字输入;OUT1接口是PLC的输出端子,可以连接 

16个通用数字量输出。 

2.2接口接线情况 

传动(传动比为4),驱动滚珠丝杠(丝杠螺距为12 

mil1)实现伺服进给。主轴箱沿横梁的左右运动( 轴 

和 轴)的驱动伺服电动机为2.9 kW,工作台移动(】, 

轴)的驱动伺服电动机为4.4 kw。 

图4控制原理图 

146・ 

;矗 ; ‘ul等 l平 l u删 

R洲ngand Mainfenance改装与维修 

2.2.1主轴变频器接线 

主轴变频器选用日本富士电机株式会社的FRN 

1 000)=32 768x4x4/(12x1 000)= 

16 384/375 

、 

7.5G11—4CX,其接线情况如图5所示 。 

主轴变速器FRN 7.5G1 1S一4CX 

R S l T 母FWD 5REV CN 30A 30BI 30C U I V 1 w 

上13上 L望 

A3 A1 A2I 

A7i 1 UAI VA WA 

轴:Pn202/Pn203=32 768x4xi/( ̄rDx脉冲/ 

mm)=32 768x4x120/(mzw ̄2 000)= 

8 192/157 

表2伺服系统参数设置情况 

序号 

Pn000 

轴 

O0lO 

16:84 

375 

50 

50 

8 870 

8 878 

Y轴 

o01O 

16 384 

375 

50 

50 

8 870 

8 878 

z轴 

001l 

16 384 

375 

50 

50 

8 870 

8 878 

U轴 

0011 

8 192 

157 

20 

30 

8 870 

8 878 

轴 

O0l1 

8 192 

157 

20 

30 

8 870 

8 878 

Rl一10K 

Pn2O2 

Pn203 

A7+A8 

正反转 

速度 

Vl 

报警ALM 

Pn402 

Pr14O3 

Pr 0A 

图5主电动机接线图 

2.2.2伺服电动机接线 

依据前文所述,得知该机床改造中使用的是日本 

安川电机株式会社的伺服电动机及驱动器,其接线图 

如图6所示。 

Pn5OB 

3 结语 

①改造后,使机床废弃闲置的机械本体部分得到 

重新使用,使其重新具备了加工功能。. 

②其加工精度得到了提高,在任意300 mm的直 

线运动的定位精度为0.02 mm,定位加工孔距精度为 

0.05 mm。 

③自动化程度大大提高,降低了工人的劳动强度, 

提高加工效率。 

④改造后系统运行平稳可靠。 

图6伺服电动机接线图 

参考文献 

2.3参数设置情况 

[1]邬再新,吕洪波,王连波,等.基于PMAC的开放式双主轴龙门钻床 

数控系统研究[J].机床与液压,2007,35(5):87—90. 

[2]谭德宁,滕云.数控龙门深孔钻床的设计分析[J].制造技术与机床, 

2010(2):69—72. 

依据使用的要求,主轴变频器需要设置的参数见 

表1。变频器参数设置表中未列参数为出厂值。 

表1主电动机变频器参数设置情况 

序号 F0O 1 F02 F03 FO7 F08 

[3]操作说明书FRNCIC 5000G11S/P1S[Z].富士电机株式会社. 

[4]Adv 400 Connections[z].DELTA TAU Data System,Inc.2003. 

[5]∑系列SGM[]H/SGDM用户手册伺服的选型与数据表[Z].安川电 

参数置 0 1 l 50 20 15 

机株式会社,1997. 

根据系统进给 、y、z最小分辨率为0.001 mm和 

、 

轴最小分辨率为0.000 5 mm的要求,配置电子齿 

y、z轴:Pn202/Pn203=32 768 ̄4 ̄i/(Tx 

第一作者:马志宏,男,1971年生,助研,主要从事 

机电一体化产品的开发与研究。 

(编辑

文章编号:111043 

轮传动比如下(表2): 

余捷) (收稿日期:2011—01—24) 

如果您想发表对本文的看法。请将文章编号填入读者意见调查表中的相应位置。 

书讦l・ 

模具制造实用工艺技术马伯龙主编 邮购价格:51元 

本书系统地介绍了模具制造实用工艺技术。内容包括:模具制造工艺基础,模具制造的机械加工技术,模具的特种加工技术, 

模具的少、无切屑成形技术,模具的现代制造技术,模具的热处理工艺技术,模具制造工艺文件的编制,模具典型零件的加工工艺及 

操作要点,以及模具的装配工艺及操作要点等。本书以培养和造就企业所需的”实用型”中、高级模具制造人才作为取材的依据,内 

容系统、实用。 

来款请寄:北京市朝阳区望京路4号,机床杂志社收,邮编:100102。 

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