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深冷制氮设备富氧空气的回收利用[1]

IT圈 admin 23浏览 0评论

2024年9月29日发(作者:德俊远)

深冷制氮设备富氧空气的回收利用

朱银在

,

孟庆超

,

潘地培

(

中国石化股份公司洛阳分公司空压车间

,

河南省洛阳市 

471012

)

  摘要

:

针对石油化工企业污水处理、富氧助燃和

PTA

氧化等工艺对富氧空气的需求

,

分析

了回收深冷制氮设备所产生富氧空气的可行性。以

KDN

2

3000

型制氮设备为例对回收方案进行了

探讨

,

提出了工艺控制路线

,

进行了效益分析

,

最后提出石化企业对富氧空气回收利用的意义。

关键词

:

制氮设备

;

富氧空气

;

回收利用

中图分类号

:TQ116

1

11

   文献标识码

:B

Recoveryofoxygen

2

richairincryogenicnitrogen

2

producingdevice

ZhuYin

2

zai,MengQing

2

chao,PanDi

2

pei

(

AirCompressionFactory,LuoyangFilialeofChinaPetrochemicalCorporation,Luoyang471012,Henan,

P

1

R

1

China

)

Abstract:Tomeettherequirementsfromsewagetreatment,oxygen

2

richcombustionandPTAoxidationinpetrochemical

enterprises,thefeasibilityofrecoveringoxygen

2

richairfromcryogenicnitrogen

2

projectofKDN

2

3000typenitrogen

2

producingdeviceisdiscussedtoproposetechniquecontrolscheme,followedbybenefit

nificanceofrecoveringoxygen

2

richairforpetrochemicalenterpriseisalsosummarized.

Keywords:Nitrogen

2

producingdevice;Oxygen

2

richair;Recovery

  随着中国石化股份公司洛阳分公司的发展和科

学技术的进步

,

对能源的充分利用及提高经济效益

显得十分重要。作为公用工程之一的制氮设备向炼

油和化纤生产提供保安氮气

,

伴随产生的副产品

———富氧空气

,

除部分用作分子筛再生气外

,

其余

作为废气放掉。如果能有效利用这部分富氧空气用

于污水处理或者作为其他装置工艺用气

,

将会产生

很好的经济和社会效益。文章以

KDN

2

3000

型制氮

设备为例

,

提出回收富氧空气的两种方案。

投入生产

,

运行情况良好。

1

1

1

 分子筛纯化系统流程

分子筛纯化系统由

2

台分子筛吸附器和

2

台加

热炉组成

,

吸附器内装填

13X

型分子筛。分子筛

吸附器工作

8

小时后

,

需要加热再生。将制氮设备

的一部分富氧空气作为再生气

,

把分子筛内的杂质

带出

;

另一部分富氧空气直接排空。

KDN

2

3000

制氮设备分子筛纯化系统部分工艺流程如图

1

示。再生气量的大小由

V1215

阀调节。

1

1

2

 分子筛纯化系统运行分析

制氮设备分子筛纯化系统为有热再生

,

8

时分子筛吸附器就需要切换

1

,

加热再生。

KDN

2

3000

型制氮设备分子筛纯化系统运行

1

个周

期再生气量与温度随时间的变化曲线如图

2

所示。

1

 

KDN

2

3000

型制氮设备运行情况

33

[1]

KDN

2

3000

型制氮设备加工空气量为

10000

12000m/h,

氮产量为

3000

3500m/h,

同时产生

8500m

/h

的富氧空气。所产生的富氧空气中氧

含量在

33%

36%

。该套制氮设备于

2000

3

3

收稿日期

:2006

2

06

2

08;

修回日期

:2006

2

08

2

13

)

,

,

工程师

,

现任中石化洛阳分公司空压车间生产副主任

,

从事生产技术管理工作。作者简介

:

朱银在

(

1970

— 

4

1

 

KDN

2

3000

型制氮设备分子筛纯化系统部分工艺流程图

2

 分子筛吸附器再生气量与温度随时间变化曲线图

  图

2

中再生气量在流程中对应的由

FI

2

1201

,

出加热器温度由

TIS

2

1204

(

TIS

2

1205

)

测量

,

分子筛吸附器出口温度由

TI

2

1203

测量。从图

2

以看出

,

用来再生分子筛的富氧空气量为

4700

3

5000m/h,

再生气出加热器温度在

0

4

小时时间

段内为

165

℃左右

,

4

8

小时时间段内加热器停

止工作

,

温度降为

10

℃。分子筛吸附器出口空气

温度在

0

5

小时时间段内由

-12

℃逐渐上升至

150

,

5

8

小时时间段内逐渐降至

12

℃。在

8

小时内

,

其中的一台分子筛吸附器加热再生好转入

到工作状态

,

另一台开始再生

,

再生气量和温度的

变化与前半周期相同。从以上分析来看

,

用于分子

筛吸附器加热再生的富氧空气温度呈周期性变化

,

在分子筛吸附器切换时富氧空气量也会有较大幅度

的波动。

5

2

 富氧空气集输方案

富氧空气的压力只有

0

1

015

0

1

02MPa

(

G,

)

,

由于制氮设备与用户相距较远

,

需要采取相

应的集输设施。集输设施有提压、新增气柜和集气

包等。从投资、占地面积、经济性及不影响制氮设

备正常生产等方面考虑

,

认为采用集气包方案较为

合适。该方案先将富氧空气引入一集气包

,

然后由

压缩机输送到用户。

3

KDN

2

3000

型制氮设备富氧空气约

8500m/h,

3

其中约

5000m

/h

用于给分子筛吸附器加热再生

,

温度在

-12

℃~

150

℃之间呈周期性变化

,

另外

3

3500m/h

的富氧空气温度在

10

℃左右。根据实际

需求量提出两个富氧空气的集输方案

:

①只收集温

度稳定的

3500m

/h

富氧空气

;

②收集全部

8500m/h

富氧空气。

2

1

1

 回收温度稳定的富氧空气

(

方案一

)

把不用来再生分子筛的富氧空气与用来再生的

3

富氧空气分开

,

只回收

3500m

/h

的富氧空气。富

氧空气在膨胀机做功后排放压力为

0

1

015

0

1

02MPa,

收集富氧空气将造成该压力的升高或降

,

升高会影响制氮设备的正常运行

,

降低可能会

使再生气量减少

,

使电加热器烧毁

,

同时也会影响

分子筛的再生效果。为了保证制氮设备的稳定运

,

需要设计一套完善的自控方案。回收流程如图

3

所示。

33

3

 回收温度稳定富氧空气集输控制图

V1215

—原再生气流量调节阀

(

压力高放空

)

 

V1216

—再生气流量调节阀

(

压力低关小

)

V1217

—集气包低压自保阀

(

压力低打开

)

 

V1218

—压缩机出口压力高放空阀

  图

3

中把原流程中的

V1214

阀设为常闭状态

,

在正常生产过程中用

V1215

阀和

V1216

阀自动控制

富氧空气出制氮设备的压力

,

使其稳定在

0

1

015

0

1

02MPa

。控制过程如下

:

PIC

2

1216

压力设定值

气包压力过低。当集气包压力低时

,V1217

阀打

;

压缩机出口压力过高时

,

V1218

阀自动控制

放空量。

2

1

2

 全部回收富氧空气

(

方案二

)

据现场所测

,

用于再生的富氧空气与放空的富

氧空气混合后

,

最高温度可以达到

50

℃~

60

℃。

也就是说

,

混合后的富氧空气温度在

10

℃~

60

之间波动

,

这对集输设施的要求更高

,

需要把混合

后的温度降至压缩机能够承受的温度

,

回收流程如

4

所示。控制过程如下

:

仍利用

V1215

阀和

V1216

阀自动控制富氧空气出制氮设备的压力在

0

1

015

0

1

02MPa

。用于再生的富氧空气在

V1216

之后并入

,

与放空的富氧空气混合后

,

进入到冷却

,

温度降低到常温再进入集气包

,

经压缩机加压

后送用户。为了防止集输后路出现故障

,

增设出分

子筛吸附器富氧空气放空调节阀

V1219,

用此阀保

证分子筛吸附器后路畅通。

设为

0

1

015

0

1

02MPa,PIC

2

1215

压力设定值略高于

PIC

2

1216

。在分子筛吸附器正常工作过程中再生气

量比较稳定

,

V1216

阀控制再生气量

,

压力低时

关小。当分子筛吸附器切换时

,

去分子筛吸附器的

富氧空气会切断

,

V1215

阀来调节放空量

,

压力

高打开

,

防止后路不畅通

,

造成憋压。这样既不影

响制氮设备的正常运行

,

又保证了进分子筛吸附器

再生气流量

,

也不影响分子筛吸附器的正常工作和

再生。

把收集起来的富氧空气用压缩机加压后送往用

,

当富氧空气不足时

,

会使集气包气量不足

,

口形成负压。所以集气包应设计为耐压真空罐

,

止被抽瘪

;

同时用

V1217

阀控制自循环量以避免集

6

4

 全部回收富氧空气集输控制图

V1219

—分子筛吸附器富氧空气放空调节阀

(

压力高打开

)

2

1

3

 两种集输方案的比较

库进行了升级。所以新增的集输控制部分可以组态

到变压吸附制氮设备控制系统中

,

无需增上新的控

制系统。

方案一是部分回收

,

放空的富氧空气温度稳

,

重视自控系统就可以达到集输的目的

,

但是回

收的量只占总富氧空气的

1/3

。方案二是全部回

,

是在方案一的基础上进行了改进

,

对制氮设备

和分子筛纯化系统的安全运行不会产生较大的影

,

但是因为所集输的富氧空气温度周期性变化

,

为了使压缩机有一个良好的工作状态

,

增加了

1

冷却器

,

投资比方案一大

,

但是从能源利用角度来

,

其价值更高。另外方案二所回收的富氧空气中

水分、二氧化碳和乙炔含量增加

,

使用时需要考虑

用户对富氧空气的工艺要求。

利用方案一回收的富氧空气可以用于化工行业

各用户。利用方案二回收的富氧空气可以用于对氧

含量有要求而对其中水分、二氧化碳和乙炔含量无

要求的用户

,

如洛阳分公司的污水处理、富氧助燃

场所

(

如锅炉、热电站等

)

4

 运行过程中的注意事项

两种集输方案均可行

,

都可以保证不影响膨胀

机出口压力和分子筛纯化系统的正常工作。但是因

为分子筛纯化系统每

8

小时切换

1

,

在切换过程

V1214

阀要打开

10

分钟

,

这样富氧空气就会在

没进入集输设施前而全部放掉

,

会影响压缩机的正

常工作

,

同时也会影响下游装置的运行。如果后路

畅通

,

可以使

V1214

阀一直处于手动全关位置。

异常情况的处理

:

分子筛纯化系统曾经出现过

加热器烧毁、电磁阀漏气球阀切换不到位等情况。

当出现这些情况时

,

把保证分子筛纯化系统和空分

设备安全运行作为首要事情来处理

,

可暂时停止富

氧空气的集输

,

与下游装置做好联系。

5

 效益分析

以方案一为例进行效益分析。

总投资

:

选择往复式压缩机

,

进气压力为微正

,

处理量为

4000m

/h,

出口压力

0

1

6MPa,

加上

施工

,

总投资约为

30

40

万元。

年运行费用

(

电机功率

110kW

)

:1

年按运行

8000

小时计算

,

电内部交易价

0

1

38

/

(

kW

h

)

,

则年运行费用为

110

×

8000

×

0

1

38=33

1

44

万元。

年产生的效益

:

(

1

)

用于污水处理。洛阳分公司污水处理生化

过程用空气中的氧气进行生化曝气

,

去除有机物。

用于曝气的空气量为

20000m

/h,

其所需的压力为

0

1

05MPa

。而富氧空气的氧含量是空气的

1

1

7

,

3

3

3

 控制系统的改进

KDN

2

3000

型制氮设备控制系统采用的是

Honey

Well

公司的

PlantScapeSCADA/S9000

集散控制系

统。由

PlantScapeSCADA

监控与网络系统软件包和

可靠的

S9000

回路逻辑控制器构成。服务器数据库

可提供

2000

个集成点

,

包括状态点、模拟点和累

集点

,

可实时采集各种过程装置实时数据。

仪控系统共有

4

个控制柜

,

其中

:2

个用来控

4

台离心式压缩机

,1

个用来控制

KDN

2

3000

制氮设备

,1

个控制变压吸附制氮设备。因变压吸

附制氮设备控制较为简单

,

冗余量较大

,

有备用的

输出、输入卡件

,

另外在

2005

年检修期间对数据

7

利用富氧空气后可以降低空气的用量

,

停运

1

台风

3

(

功率为

220kW,

处理气量为

7000m

/h

)

,

降低

运行成本约

30

万元。

(

2

)

用于锅炉助燃。洛阳分公司锅炉助燃用风

机送风

,

通常空气中含有

20

1

9%

的氧气及少量惰

性气体

,

真正参与燃烧的是只占空气总量

1/5

左右

的氧气。用氧含量大于

20

1

9%

的富氧空气参与燃

,

将具有明显的节能效果。据有关资料介绍

,

能率与富氧空气中的氧含量成正比

,

即在同一燃烧

温度下

,

氧含量越高

,

炉温越高

,

利用富氧助燃技

术的节能效果就越明显。例如炉温在

1600

℃时

,

用氧含量为

23%

的富氧空气助燃

,

可节能

25%

(

3

)

用于化工生产过程。中石油沧州分公司

2002

年对深冷制氮设备富氧空气进行了回收

,

,

投资不多但效益显著。

(

2

)

富氧空气的利用已引起石化企业的重视。

PTA

生产改用富氧作为氧化剂是发展方向

[3]

。上海

石化富氧氧化制

PTA

工艺试验成功

,

上海石化化

工事业部在生产氮气过程中副产大量氧气

,

若将富

余氧气及富氧氧化工艺技术用在该公司正在扩建的

[4]

PTA

装置上

,

则可节约投资近

1

亿元人民币

目前我国新建炼油装置所配套的深冷制氮设备

越来越大

,

富产的富氧空气相应也多

,

结合企业特

,

如果能有效地利用这部分能源

,

会带来良好的

经济效益和社会效益。

2024年9月29日发(作者:德俊远)

深冷制氮设备富氧空气的回收利用

朱银在

,

孟庆超

,

潘地培

(

中国石化股份公司洛阳分公司空压车间

,

河南省洛阳市 

471012

)

  摘要

:

针对石油化工企业污水处理、富氧助燃和

PTA

氧化等工艺对富氧空气的需求

,

分析

了回收深冷制氮设备所产生富氧空气的可行性。以

KDN

2

3000

型制氮设备为例对回收方案进行了

探讨

,

提出了工艺控制路线

,

进行了效益分析

,

最后提出石化企业对富氧空气回收利用的意义。

关键词

:

制氮设备

;

富氧空气

;

回收利用

中图分类号

:TQ116

1

11

   文献标识码

:B

Recoveryofoxygen

2

richairincryogenicnitrogen

2

producingdevice

ZhuYin

2

zai,MengQing

2

chao,PanDi

2

pei

(

AirCompressionFactory,LuoyangFilialeofChinaPetrochemicalCorporation,Luoyang471012,Henan,

P

1

R

1

China

)

Abstract:Tomeettherequirementsfromsewagetreatment,oxygen

2

richcombustionandPTAoxidationinpetrochemical

enterprises,thefeasibilityofrecoveringoxygen

2

richairfromcryogenicnitrogen

2

projectofKDN

2

3000typenitrogen

2

producingdeviceisdiscussedtoproposetechniquecontrolscheme,followedbybenefit

nificanceofrecoveringoxygen

2

richairforpetrochemicalenterpriseisalsosummarized.

Keywords:Nitrogen

2

producingdevice;Oxygen

2

richair;Recovery

  随着中国石化股份公司洛阳分公司的发展和科

学技术的进步

,

对能源的充分利用及提高经济效益

显得十分重要。作为公用工程之一的制氮设备向炼

油和化纤生产提供保安氮气

,

伴随产生的副产品

———富氧空气

,

除部分用作分子筛再生气外

,

其余

作为废气放掉。如果能有效利用这部分富氧空气用

于污水处理或者作为其他装置工艺用气

,

将会产生

很好的经济和社会效益。文章以

KDN

2

3000

型制氮

设备为例

,

提出回收富氧空气的两种方案。

投入生产

,

运行情况良好。

1

1

1

 分子筛纯化系统流程

分子筛纯化系统由

2

台分子筛吸附器和

2

台加

热炉组成

,

吸附器内装填

13X

型分子筛。分子筛

吸附器工作

8

小时后

,

需要加热再生。将制氮设备

的一部分富氧空气作为再生气

,

把分子筛内的杂质

带出

;

另一部分富氧空气直接排空。

KDN

2

3000

制氮设备分子筛纯化系统部分工艺流程如图

1

示。再生气量的大小由

V1215

阀调节。

1

1

2

 分子筛纯化系统运行分析

制氮设备分子筛纯化系统为有热再生

,

8

时分子筛吸附器就需要切换

1

,

加热再生。

KDN

2

3000

型制氮设备分子筛纯化系统运行

1

个周

期再生气量与温度随时间的变化曲线如图

2

所示。

1

 

KDN

2

3000

型制氮设备运行情况

33

[1]

KDN

2

3000

型制氮设备加工空气量为

10000

12000m/h,

氮产量为

3000

3500m/h,

同时产生

8500m

/h

的富氧空气。所产生的富氧空气中氧

含量在

33%

36%

。该套制氮设备于

2000

3

3

收稿日期

:2006

2

06

2

08;

修回日期

:2006

2

08

2

13

)

,

,

工程师

,

现任中石化洛阳分公司空压车间生产副主任

,

从事生产技术管理工作。作者简介

:

朱银在

(

1970

— 

4

1

 

KDN

2

3000

型制氮设备分子筛纯化系统部分工艺流程图

2

 分子筛吸附器再生气量与温度随时间变化曲线图

  图

2

中再生气量在流程中对应的由

FI

2

1201

,

出加热器温度由

TIS

2

1204

(

TIS

2

1205

)

测量

,

分子筛吸附器出口温度由

TI

2

1203

测量。从图

2

以看出

,

用来再生分子筛的富氧空气量为

4700

3

5000m/h,

再生气出加热器温度在

0

4

小时时间

段内为

165

℃左右

,

4

8

小时时间段内加热器停

止工作

,

温度降为

10

℃。分子筛吸附器出口空气

温度在

0

5

小时时间段内由

-12

℃逐渐上升至

150

,

5

8

小时时间段内逐渐降至

12

℃。在

8

小时内

,

其中的一台分子筛吸附器加热再生好转入

到工作状态

,

另一台开始再生

,

再生气量和温度的

变化与前半周期相同。从以上分析来看

,

用于分子

筛吸附器加热再生的富氧空气温度呈周期性变化

,

在分子筛吸附器切换时富氧空气量也会有较大幅度

的波动。

5

2

 富氧空气集输方案

富氧空气的压力只有

0

1

015

0

1

02MPa

(

G,

)

,

由于制氮设备与用户相距较远

,

需要采取相

应的集输设施。集输设施有提压、新增气柜和集气

包等。从投资、占地面积、经济性及不影响制氮设

备正常生产等方面考虑

,

认为采用集气包方案较为

合适。该方案先将富氧空气引入一集气包

,

然后由

压缩机输送到用户。

3

KDN

2

3000

型制氮设备富氧空气约

8500m/h,

3

其中约

5000m

/h

用于给分子筛吸附器加热再生

,

温度在

-12

℃~

150

℃之间呈周期性变化

,

另外

3

3500m/h

的富氧空气温度在

10

℃左右。根据实际

需求量提出两个富氧空气的集输方案

:

①只收集温

度稳定的

3500m

/h

富氧空气

;

②收集全部

8500m/h

富氧空气。

2

1

1

 回收温度稳定的富氧空气

(

方案一

)

把不用来再生分子筛的富氧空气与用来再生的

3

富氧空气分开

,

只回收

3500m

/h

的富氧空气。富

氧空气在膨胀机做功后排放压力为

0

1

015

0

1

02MPa,

收集富氧空气将造成该压力的升高或降

,

升高会影响制氮设备的正常运行

,

降低可能会

使再生气量减少

,

使电加热器烧毁

,

同时也会影响

分子筛的再生效果。为了保证制氮设备的稳定运

,

需要设计一套完善的自控方案。回收流程如图

3

所示。

33

3

 回收温度稳定富氧空气集输控制图

V1215

—原再生气流量调节阀

(

压力高放空

)

 

V1216

—再生气流量调节阀

(

压力低关小

)

V1217

—集气包低压自保阀

(

压力低打开

)

 

V1218

—压缩机出口压力高放空阀

  图

3

中把原流程中的

V1214

阀设为常闭状态

,

在正常生产过程中用

V1215

阀和

V1216

阀自动控制

富氧空气出制氮设备的压力

,

使其稳定在

0

1

015

0

1

02MPa

。控制过程如下

:

PIC

2

1216

压力设定值

气包压力过低。当集气包压力低时

,V1217

阀打

;

压缩机出口压力过高时

,

V1218

阀自动控制

放空量。

2

1

2

 全部回收富氧空气

(

方案二

)

据现场所测

,

用于再生的富氧空气与放空的富

氧空气混合后

,

最高温度可以达到

50

℃~

60

℃。

也就是说

,

混合后的富氧空气温度在

10

℃~

60

之间波动

,

这对集输设施的要求更高

,

需要把混合

后的温度降至压缩机能够承受的温度

,

回收流程如

4

所示。控制过程如下

:

仍利用

V1215

阀和

V1216

阀自动控制富氧空气出制氮设备的压力在

0

1

015

0

1

02MPa

。用于再生的富氧空气在

V1216

之后并入

,

与放空的富氧空气混合后

,

进入到冷却

,

温度降低到常温再进入集气包

,

经压缩机加压

后送用户。为了防止集输后路出现故障

,

增设出分

子筛吸附器富氧空气放空调节阀

V1219,

用此阀保

证分子筛吸附器后路畅通。

设为

0

1

015

0

1

02MPa,PIC

2

1215

压力设定值略高于

PIC

2

1216

。在分子筛吸附器正常工作过程中再生气

量比较稳定

,

V1216

阀控制再生气量

,

压力低时

关小。当分子筛吸附器切换时

,

去分子筛吸附器的

富氧空气会切断

,

V1215

阀来调节放空量

,

压力

高打开

,

防止后路不畅通

,

造成憋压。这样既不影

响制氮设备的正常运行

,

又保证了进分子筛吸附器

再生气流量

,

也不影响分子筛吸附器的正常工作和

再生。

把收集起来的富氧空气用压缩机加压后送往用

,

当富氧空气不足时

,

会使集气包气量不足

,

口形成负压。所以集气包应设计为耐压真空罐

,

止被抽瘪

;

同时用

V1217

阀控制自循环量以避免集

6

4

 全部回收富氧空气集输控制图

V1219

—分子筛吸附器富氧空气放空调节阀

(

压力高打开

)

2

1

3

 两种集输方案的比较

库进行了升级。所以新增的集输控制部分可以组态

到变压吸附制氮设备控制系统中

,

无需增上新的控

制系统。

方案一是部分回收

,

放空的富氧空气温度稳

,

重视自控系统就可以达到集输的目的

,

但是回

收的量只占总富氧空气的

1/3

。方案二是全部回

,

是在方案一的基础上进行了改进

,

对制氮设备

和分子筛纯化系统的安全运行不会产生较大的影

,

但是因为所集输的富氧空气温度周期性变化

,

为了使压缩机有一个良好的工作状态

,

增加了

1

冷却器

,

投资比方案一大

,

但是从能源利用角度来

,

其价值更高。另外方案二所回收的富氧空气中

水分、二氧化碳和乙炔含量增加

,

使用时需要考虑

用户对富氧空气的工艺要求。

利用方案一回收的富氧空气可以用于化工行业

各用户。利用方案二回收的富氧空气可以用于对氧

含量有要求而对其中水分、二氧化碳和乙炔含量无

要求的用户

,

如洛阳分公司的污水处理、富氧助燃

场所

(

如锅炉、热电站等

)

4

 运行过程中的注意事项

两种集输方案均可行

,

都可以保证不影响膨胀

机出口压力和分子筛纯化系统的正常工作。但是因

为分子筛纯化系统每

8

小时切换

1

,

在切换过程

V1214

阀要打开

10

分钟

,

这样富氧空气就会在

没进入集输设施前而全部放掉

,

会影响压缩机的正

常工作

,

同时也会影响下游装置的运行。如果后路

畅通

,

可以使

V1214

阀一直处于手动全关位置。

异常情况的处理

:

分子筛纯化系统曾经出现过

加热器烧毁、电磁阀漏气球阀切换不到位等情况。

当出现这些情况时

,

把保证分子筛纯化系统和空分

设备安全运行作为首要事情来处理

,

可暂时停止富

氧空气的集输

,

与下游装置做好联系。

5

 效益分析

以方案一为例进行效益分析。

总投资

:

选择往复式压缩机

,

进气压力为微正

,

处理量为

4000m

/h,

出口压力

0

1

6MPa,

加上

施工

,

总投资约为

30

40

万元。

年运行费用

(

电机功率

110kW

)

:1

年按运行

8000

小时计算

,

电内部交易价

0

1

38

/

(

kW

h

)

,

则年运行费用为

110

×

8000

×

0

1

38=33

1

44

万元。

年产生的效益

:

(

1

)

用于污水处理。洛阳分公司污水处理生化

过程用空气中的氧气进行生化曝气

,

去除有机物。

用于曝气的空气量为

20000m

/h,

其所需的压力为

0

1

05MPa

。而富氧空气的氧含量是空气的

1

1

7

,

3

3

3

 控制系统的改进

KDN

2

3000

型制氮设备控制系统采用的是

Honey

Well

公司的

PlantScapeSCADA/S9000

集散控制系

统。由

PlantScapeSCADA

监控与网络系统软件包和

可靠的

S9000

回路逻辑控制器构成。服务器数据库

可提供

2000

个集成点

,

包括状态点、模拟点和累

集点

,

可实时采集各种过程装置实时数据。

仪控系统共有

4

个控制柜

,

其中

:2

个用来控

4

台离心式压缩机

,1

个用来控制

KDN

2

3000

制氮设备

,1

个控制变压吸附制氮设备。因变压吸

附制氮设备控制较为简单

,

冗余量较大

,

有备用的

输出、输入卡件

,

另外在

2005

年检修期间对数据

7

利用富氧空气后可以降低空气的用量

,

停运

1

台风

3

(

功率为

220kW,

处理气量为

7000m

/h

)

,

降低

运行成本约

30

万元。

(

2

)

用于锅炉助燃。洛阳分公司锅炉助燃用风

机送风

,

通常空气中含有

20

1

9%

的氧气及少量惰

性气体

,

真正参与燃烧的是只占空气总量

1/5

左右

的氧气。用氧含量大于

20

1

9%

的富氧空气参与燃

,

将具有明显的节能效果。据有关资料介绍

,

能率与富氧空气中的氧含量成正比

,

即在同一燃烧

温度下

,

氧含量越高

,

炉温越高

,

利用富氧助燃技

术的节能效果就越明显。例如炉温在

1600

℃时

,

用氧含量为

23%

的富氧空气助燃

,

可节能

25%

(

3

)

用于化工生产过程。中石油沧州分公司

2002

年对深冷制氮设备富氧空气进行了回收

,

,

投资不多但效益显著。

(

2

)

富氧空气的利用已引起石化企业的重视。

PTA

生产改用富氧作为氧化剂是发展方向

[3]

。上海

石化富氧氧化制

PTA

工艺试验成功

,

上海石化化

工事业部在生产氮气过程中副产大量氧气

,

若将富

余氧气及富氧氧化工艺技术用在该公司正在扩建的

[4]

PTA

装置上

,

则可节约投资近

1

亿元人民币

目前我国新建炼油装置所配套的深冷制氮设备

越来越大

,

富产的富氧空气相应也多

,

结合企业特

,

如果能有效地利用这部分能源

,

会带来良好的

经济效益和社会效益。

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