2024年3月11日发(作者:赤书琴)
:(艺与没备 L0W CARBoN WoRLD 2ol3,6
HP983磨煤机结构特点及常见故障处理办法
张修华(广东省粤电集团有限公司沙角A电厂)
【摘 要】HP983型磨煤机是在RP磨煤机的基础上改进、发展起来的又一种新型中速磨煤机。它不仅革新和创造了新型部件结构,还吸收了其
他中速磨煤机的优点,采用了当今世界上出现的一些成熟的先进技术,是世界先进水平的中速磨煤机。本文就HP983磨煤机的结构特点来分
析其可能发生的故障以及处理办法。
【关键词】HP983磨煤机;机构;处理办法
【中圉分类号】TK223 【文献标识码】B 【文章编号】2095—2066(2013)12—0238—02
1 HP983磨煤机的机构及其优缺点
1.1 HP983型中速磨煤机的工作原理及流程
HP983.磨煤机的功能是辗磨原煤。使其达到能在炉内有
效地燃烧的细度
如图l所示,原煤(颗粒等于或小于38ram)经由联接在给
煤机的中心给煤管喂入旋转的磨碗上。落入磨碗上后.在离心
力的作用下沿径向朝外移动.在磨碗上形成一层煤床。煤床在
可绕轴转动的磨辊装置下通过.这时。弹簧加载装置产生的碾
磨力通过转动的磨辊施加在煤上.煤在磨碗衬板与磨辊之问
被碾磨成粉.已磨成的煤粉颗粒继续向外移动.越过磨碗边缘
进入输送介质通道。此时煤粉在叶轮装置上将会进行三次分
离。首先,安装在分离器体上安装在分离器体上的固定倾斜的
衬板使最重的煤粒突然改变方向.失去动能并直接回到磨碗
上重磨进行第一次分离:较轻的煤粒被空气携带至分离器顶
盖进行第二级分离.此处弯曲的可调叶片使风粉混合物产生
旋风运动,导致重颗粒失去动能而落入内锥体内并沿着内锥
体内壁重新落入磨碗上重磨:较轻的煤粒被空气携带至文邱
利内,在文邱利内的倾斜叶片上进行第三级分离,此处倾斜的
叶片使重的煤粒突然改变方向失去动能而落入内锥体内.并
沿着内锥体内壁重新落入磨碗上重磨。此后.合格的煤粉经过
四个排出装置通过煤粉管送入锅炉燃烧
图1 HP983羼攥机工作原理
1.2 HP983磨煤机的结构特点
本文摘要曾提到.HP983磨煤机保留了RP磨煤机原有的
一
优点,并集合了HP磨煤机其他品种的特点,采用了一些新的
先进技术.其结构特点主要有:
至 (1)HP983磨煤机研磨部件(磨辊套,磨碗衬板)之间留有
古 一定问隙,无直接接触,运转平稳。
(2)HP983磨煤机检修方便,备有磨辊翻出装置,三个磨
; 辊同时翻出,供更换磨辊辊套;齿轮拖出机构供更换,维修齿
旦 箱:磨碗衬板为小块拼成,每块仅约30kg,人工即可搬动,这些
特点使其定期维修花费时间最短。
登
晕
(3)同规格的HP磨煤机的易损件均具有互换性。换句话
238
说,就是HP983与HP10o3型号的零配件可以相互交换使用。
(4)HP983磨煤机的分离器的折向门调节灵活、可靠.并
标有开度指示及开关方向.这样一来就可以轻松知道磨煤机
的操作。
(5)机体各结合面密封好,不漏粉。
(6)分离器顶盖成形后,进行消除应力处理。
(7)HP983磨煤机机体上备有惰性气体接口。
(8)磨辊装置,弹簧加栽装置以及减速箱与侧机体联接部
分采用机械空气双重密封。
(9)采用二级传动硬齿面行星齿轮减速箱,传动效率高且
使用寿命长。减速箱密封良好,不漏油。
(10)2;子煤刮板具有足够的强度和刚度,使用寿命长。
(11)石子煤排出装置和石子煤斗能保证石子煤排出通畅。
(12)HP磨煤机结构简单,合理,弹簧加载装置采用外置
式布置,避免了煤粉侵蚀,调整和维修方便。整机重量轻。齿箱
较轻,占地面积小,安装高度低,厂房建设成本塔。
(13)HP983磨煤机可有煤启动,也可无煤启动,使磨煤机
启停调试十分方便。无煤时电机启动功率更小。
(14)为了保证HP磨煤机不低于国外同类产品的质量标
准.HP983磨煤机关键零件采用国外进口件
2常见故障及处理方式
沙角C电厂(以下简称C厂)总装机容量为3 ̄660MW燃
煤发电机组,每台锅炉配备6台HP型磨煤机,布置在煤仓间
底部。上与给煤机相连。相邻磨煤机问距为8m。当机组正常
运行时,5台磨煤枫工作,1台备用。C厂三台机组分剐于1996
年4月、6月及8月正式投入运行。lO多年的运行时问.经过
对磨煤机运行的工况和每次故障进行观察、记录和分析后,电
厂采取了相应的检修处理措施.使磨煤机的运行满足生产的
需要。(见表1)
2.1行星齿轮箱高速输入轴颈迷宫处漏油严重
原因分析是:
(1)油箱油位太高影响回油速度;
(2)油温太低,雕开机时油温达不到45qC的要求。油的粘
度大.迷宫处润滑油来不及回流。
处理办法:
(1)启动前投入油箱电加热器。待温度达到45℃以上时再
启动润滑油泵:
(2)在回油管道上加装回油伴热带。
某电厂使甩的是HP1003磨煤机.在启动初期磨煤桃高速
轴漏油很严重.检查发现磨煤机启动时润滑油温度低.由于使
用的是#32o润滑油.粘度较高造成回油不畅,采用以上方法
处理后.现在轴封漏油问题已基本解决。
LoW CARBoN W0RLD 2013,6
表1
问题 可能的原因 纠正方法
润滑系统泄漏 检查漏油并修理
润滑 油泵磨损 一有机会修理或更换
油压
力低 滤油器已脏 清理或更换主副滤油器
油粘度低 温高或用错润滑油
磨煤机着火 见灭火步骤油
磨煤 热风挡板失灵 关闭热风门、磨煤机停车,按要求修理
机出
口温
冷风挡板失灵 手工开冷风挡板关闭磨煤机
.
按要求修理
度高 给煤机失灵/给煤管堵塞 磨煤机停车.按要求修理
出口 r_C失灵 核验读数,按要求修理或更换
磨煤机里的煤特别湿 降低给煤率保持出口温度
磨煤 热风门没有打开 检查风门位置.按要求进行修理
机出
口温
热风挡板或冷风挡板失灵 磨煤机停车.按要求进行修理
度低 一次风温低 降低给煤率
低风量 重新检验通风控制系统
磨煤 磨煤机过载或煤湿 降低给煤率,检验给煤机标定。检验煤的硬度
机电 煤粉过细 调节分离器叶片(开)
动机
电流 碾磨力过大 检查弹簧压缩量如有要求重新调整
高 电动机失灵 试验电动机
2.2磨煤机石子煤堵塞
在运行过程中磨煤机经常出问题的原因.往往是由于煤
中硬质杂物较多.磨煤机排渣量异常大,造成石子煤刮板、下
裙罩磨损损坏,一次风室内石子煤积存严重时不及时排出。石
子煤没有去处,被旋转的刮板推至入口一次风道,风道的流通
面积越来越小,造成了磨煤机一次风量不足、出力下降,此时
即使将一次风室的石子煤排尽.但石子煤刮板也不能刮出一
次风道内的石子煤,入1:1一次风道严重堵渣,入口风道烧损。
石子煤堵塞严重时会导致磨辊油脂变质,损坏磨辊轴承。
原因分析是:
(1)煤质太差、石头含量大。对于直吹式制粉系统,磨煤机
的出力与锅炉负荷呈线性关系。欲提高锅炉负荷,就须增加磨
煤机出力.这是基本原则。由于煤质发生变化,石子绝对数量
值增加.刮板磨损量增加:
(2)给煤机煤量偏差较大。在煤量投入自动状态下,各给
煤机按照预设煤量自动跟踪.由于测量煤量小于实际煤量造
成给煤量偏大:
(3)排渣不及时,由于采用人工排渣,排渣人员未能及时
判断磨煤机渣仓的储存情况,造成石子煤严重积聚:
(4)磨辊或磨环磨损造成间隙增大:
(5)研磨力不够大;
(6)叶轮间隙过大。通过磨碗的一次风速降低。
处理办法:
(1)把好进煤关,严禁大量掺石煤进入厂,从根源上解决
设备被磨损损坏的问题:
(2)给煤机煤量及时校定,避免实际煤量超出磨煤机设计
范围:
(3)应加强对渣仓的监视,及时排渣,或加装渣仓料位报
警仪等辅助设备:
(4)必要时也应停运给煤机进行磨内降粉,增强一次风量
等,堵磨严重,考虑停磨处理;
(5)调整磨辊间隙、弹簧间隙;
(6)检查增加弹簧的压缩量;
(7)调整风环与侧机体间隙在13+1.5ram范围内,适"3增 -
加叶轮的空气节流环.以确保一次风速。
2.3刮板有摩擦声或断裂
I=艺与设备
某电厂#7、#8炉磨煤机在20o6年连续出现刮板断裂事
件,该厂投产初期刮板频繁出现异音,经检查对比调整,问题
已基本解决
原因分析是:
(1)刮板间隙过小.造成刮板与一次风室底板或环向护板
摩擦:
(2)刮板连接螺栓松动,刮板下垂:
(3)刮板柱销松脱下垂,与底板摩擦;
(4)刮板柱销或垫片磨损造成刮板下垂:
(5)刮板底部有石子煤卡死不能自动排除;
(6)较大的硬质物件无法排出。
处理方法:
(1)调整刮板间隙在8±1.5mm范围之内:
(2)定期对刮板进行检查.对连接螺栓和柱销固定螺栓进
行加固处理:
(3)及时排渣,防止石子煤把刮板卡死而断裂;
(4)必要时应停磨后进入一次风室进行人工清理。
2.4旋转分离器电流晃动大
原因分析是:
(1)落煤管迷宫密封间隙过小:
(2)落煤管刚度不够,振打器启动后造成落煤管晃动。
处理方法:
(1)调整落煤管迷宫密封间隙在0.8~1.0mm范围内:
(2)固定落煤管,防止振打器启动后落煤管晃动过大;
(3)在条件允许的情况下调小振打器振幅。
2.5旋转分离器迷宫密封处漏粉
原因分析是:
(1)落煤管迷宫密封间隙过大:
(2)下部气封环间隙过大:
(3)密封风橡胶管道弯曲堵塞,造成密封风压低:
(4)一次风与密封风差压低。
处理方法:
(1)调整落煤管迷宫密封间隙在0.8 1.0mm范围内:
(2)调整下部气封环间隙在0.5~0.8mm范围内:
(3)检查疏通密封风管道,特别是软连接的管道,确保密
封风畅通:
(4)在允许范围内降低磨煤机入口一次风压。
3结论
根据以上分析可以看出HP磨煤机虽然在性能、结构上有
很多优点,但是象其他任何机械一样.磨煤机在使用过程中也
会出现很多故障。我们应该避免不正确的操作方法.认真阅读
使用说明书,加强日常检查维护。虽然在使用过程中每次发生
的故障不尽相同,但是观察、分析、处理问题的方法和思路基
本相同的。在实践的基础上,我们可以对磨煤机实行状态检
修,及时掌握磨煤机整体或部分零部件的劣化程度.以此来提
高设备可靠性和可用率、延长使用寿命、降低维修费用、提高
凸
企业效率
0
;
Z
参考文献
0
∞
【1]党国军,陈佳断.MPS型中速磨煤机运行状况的分析【J】.宁夏电力,
《
U
20o6(3):58 ̄60.
【2】黄新元.电站锅炉运行与燃烧调整(2版)【M】.北京:中国电力出版
0
社.2007.
瞧
圭J
收稿日期:2013—5—9
谨
239
2024年3月11日发(作者:赤书琴)
:(艺与没备 L0W CARBoN WoRLD 2ol3,6
HP983磨煤机结构特点及常见故障处理办法
张修华(广东省粤电集团有限公司沙角A电厂)
【摘 要】HP983型磨煤机是在RP磨煤机的基础上改进、发展起来的又一种新型中速磨煤机。它不仅革新和创造了新型部件结构,还吸收了其
他中速磨煤机的优点,采用了当今世界上出现的一些成熟的先进技术,是世界先进水平的中速磨煤机。本文就HP983磨煤机的结构特点来分
析其可能发生的故障以及处理办法。
【关键词】HP983磨煤机;机构;处理办法
【中圉分类号】TK223 【文献标识码】B 【文章编号】2095—2066(2013)12—0238—02
1 HP983磨煤机的机构及其优缺点
1.1 HP983型中速磨煤机的工作原理及流程
HP983.磨煤机的功能是辗磨原煤。使其达到能在炉内有
效地燃烧的细度
如图l所示,原煤(颗粒等于或小于38ram)经由联接在给
煤机的中心给煤管喂入旋转的磨碗上。落入磨碗上后.在离心
力的作用下沿径向朝外移动.在磨碗上形成一层煤床。煤床在
可绕轴转动的磨辊装置下通过.这时。弹簧加载装置产生的碾
磨力通过转动的磨辊施加在煤上.煤在磨碗衬板与磨辊之问
被碾磨成粉.已磨成的煤粉颗粒继续向外移动.越过磨碗边缘
进入输送介质通道。此时煤粉在叶轮装置上将会进行三次分
离。首先,安装在分离器体上安装在分离器体上的固定倾斜的
衬板使最重的煤粒突然改变方向.失去动能并直接回到磨碗
上重磨进行第一次分离:较轻的煤粒被空气携带至分离器顶
盖进行第二级分离.此处弯曲的可调叶片使风粉混合物产生
旋风运动,导致重颗粒失去动能而落入内锥体内并沿着内锥
体内壁重新落入磨碗上重磨:较轻的煤粒被空气携带至文邱
利内,在文邱利内的倾斜叶片上进行第三级分离,此处倾斜的
叶片使重的煤粒突然改变方向失去动能而落入内锥体内.并
沿着内锥体内壁重新落入磨碗上重磨。此后.合格的煤粉经过
四个排出装置通过煤粉管送入锅炉燃烧
图1 HP983羼攥机工作原理
1.2 HP983磨煤机的结构特点
本文摘要曾提到.HP983磨煤机保留了RP磨煤机原有的
一
优点,并集合了HP磨煤机其他品种的特点,采用了一些新的
先进技术.其结构特点主要有:
至 (1)HP983磨煤机研磨部件(磨辊套,磨碗衬板)之间留有
古 一定问隙,无直接接触,运转平稳。
(2)HP983磨煤机检修方便,备有磨辊翻出装置,三个磨
; 辊同时翻出,供更换磨辊辊套;齿轮拖出机构供更换,维修齿
旦 箱:磨碗衬板为小块拼成,每块仅约30kg,人工即可搬动,这些
特点使其定期维修花费时间最短。
登
晕
(3)同规格的HP磨煤机的易损件均具有互换性。换句话
238
说,就是HP983与HP10o3型号的零配件可以相互交换使用。
(4)HP983磨煤机的分离器的折向门调节灵活、可靠.并
标有开度指示及开关方向.这样一来就可以轻松知道磨煤机
的操作。
(5)机体各结合面密封好,不漏粉。
(6)分离器顶盖成形后,进行消除应力处理。
(7)HP983磨煤机机体上备有惰性气体接口。
(8)磨辊装置,弹簧加栽装置以及减速箱与侧机体联接部
分采用机械空气双重密封。
(9)采用二级传动硬齿面行星齿轮减速箱,传动效率高且
使用寿命长。减速箱密封良好,不漏油。
(10)2;子煤刮板具有足够的强度和刚度,使用寿命长。
(11)石子煤排出装置和石子煤斗能保证石子煤排出通畅。
(12)HP磨煤机结构简单,合理,弹簧加载装置采用外置
式布置,避免了煤粉侵蚀,调整和维修方便。整机重量轻。齿箱
较轻,占地面积小,安装高度低,厂房建设成本塔。
(13)HP983磨煤机可有煤启动,也可无煤启动,使磨煤机
启停调试十分方便。无煤时电机启动功率更小。
(14)为了保证HP磨煤机不低于国外同类产品的质量标
准.HP983磨煤机关键零件采用国外进口件
2常见故障及处理方式
沙角C电厂(以下简称C厂)总装机容量为3 ̄660MW燃
煤发电机组,每台锅炉配备6台HP型磨煤机,布置在煤仓间
底部。上与给煤机相连。相邻磨煤机问距为8m。当机组正常
运行时,5台磨煤枫工作,1台备用。C厂三台机组分剐于1996
年4月、6月及8月正式投入运行。lO多年的运行时问.经过
对磨煤机运行的工况和每次故障进行观察、记录和分析后,电
厂采取了相应的检修处理措施.使磨煤机的运行满足生产的
需要。(见表1)
2.1行星齿轮箱高速输入轴颈迷宫处漏油严重
原因分析是:
(1)油箱油位太高影响回油速度;
(2)油温太低,雕开机时油温达不到45qC的要求。油的粘
度大.迷宫处润滑油来不及回流。
处理办法:
(1)启动前投入油箱电加热器。待温度达到45℃以上时再
启动润滑油泵:
(2)在回油管道上加装回油伴热带。
某电厂使甩的是HP1003磨煤机.在启动初期磨煤桃高速
轴漏油很严重.检查发现磨煤机启动时润滑油温度低.由于使
用的是#32o润滑油.粘度较高造成回油不畅,采用以上方法
处理后.现在轴封漏油问题已基本解决。
LoW CARBoN W0RLD 2013,6
表1
问题 可能的原因 纠正方法
润滑系统泄漏 检查漏油并修理
润滑 油泵磨损 一有机会修理或更换
油压
力低 滤油器已脏 清理或更换主副滤油器
油粘度低 温高或用错润滑油
磨煤机着火 见灭火步骤油
磨煤 热风挡板失灵 关闭热风门、磨煤机停车,按要求修理
机出
口温
冷风挡板失灵 手工开冷风挡板关闭磨煤机
.
按要求修理
度高 给煤机失灵/给煤管堵塞 磨煤机停车.按要求修理
出口 r_C失灵 核验读数,按要求修理或更换
磨煤机里的煤特别湿 降低给煤率保持出口温度
磨煤 热风门没有打开 检查风门位置.按要求进行修理
机出
口温
热风挡板或冷风挡板失灵 磨煤机停车.按要求进行修理
度低 一次风温低 降低给煤率
低风量 重新检验通风控制系统
磨煤 磨煤机过载或煤湿 降低给煤率,检验给煤机标定。检验煤的硬度
机电 煤粉过细 调节分离器叶片(开)
动机
电流 碾磨力过大 检查弹簧压缩量如有要求重新调整
高 电动机失灵 试验电动机
2.2磨煤机石子煤堵塞
在运行过程中磨煤机经常出问题的原因.往往是由于煤
中硬质杂物较多.磨煤机排渣量异常大,造成石子煤刮板、下
裙罩磨损损坏,一次风室内石子煤积存严重时不及时排出。石
子煤没有去处,被旋转的刮板推至入口一次风道,风道的流通
面积越来越小,造成了磨煤机一次风量不足、出力下降,此时
即使将一次风室的石子煤排尽.但石子煤刮板也不能刮出一
次风道内的石子煤,入1:1一次风道严重堵渣,入口风道烧损。
石子煤堵塞严重时会导致磨辊油脂变质,损坏磨辊轴承。
原因分析是:
(1)煤质太差、石头含量大。对于直吹式制粉系统,磨煤机
的出力与锅炉负荷呈线性关系。欲提高锅炉负荷,就须增加磨
煤机出力.这是基本原则。由于煤质发生变化,石子绝对数量
值增加.刮板磨损量增加:
(2)给煤机煤量偏差较大。在煤量投入自动状态下,各给
煤机按照预设煤量自动跟踪.由于测量煤量小于实际煤量造
成给煤量偏大:
(3)排渣不及时,由于采用人工排渣,排渣人员未能及时
判断磨煤机渣仓的储存情况,造成石子煤严重积聚:
(4)磨辊或磨环磨损造成间隙增大:
(5)研磨力不够大;
(6)叶轮间隙过大。通过磨碗的一次风速降低。
处理办法:
(1)把好进煤关,严禁大量掺石煤进入厂,从根源上解决
设备被磨损损坏的问题:
(2)给煤机煤量及时校定,避免实际煤量超出磨煤机设计
范围:
(3)应加强对渣仓的监视,及时排渣,或加装渣仓料位报
警仪等辅助设备:
(4)必要时也应停运给煤机进行磨内降粉,增强一次风量
等,堵磨严重,考虑停磨处理;
(5)调整磨辊间隙、弹簧间隙;
(6)检查增加弹簧的压缩量;
(7)调整风环与侧机体间隙在13+1.5ram范围内,适"3增 -
加叶轮的空气节流环.以确保一次风速。
2.3刮板有摩擦声或断裂
I=艺与设备
某电厂#7、#8炉磨煤机在20o6年连续出现刮板断裂事
件,该厂投产初期刮板频繁出现异音,经检查对比调整,问题
已基本解决
原因分析是:
(1)刮板间隙过小.造成刮板与一次风室底板或环向护板
摩擦:
(2)刮板连接螺栓松动,刮板下垂:
(3)刮板柱销松脱下垂,与底板摩擦;
(4)刮板柱销或垫片磨损造成刮板下垂:
(5)刮板底部有石子煤卡死不能自动排除;
(6)较大的硬质物件无法排出。
处理方法:
(1)调整刮板间隙在8±1.5mm范围之内:
(2)定期对刮板进行检查.对连接螺栓和柱销固定螺栓进
行加固处理:
(3)及时排渣,防止石子煤把刮板卡死而断裂;
(4)必要时应停磨后进入一次风室进行人工清理。
2.4旋转分离器电流晃动大
原因分析是:
(1)落煤管迷宫密封间隙过小:
(2)落煤管刚度不够,振打器启动后造成落煤管晃动。
处理方法:
(1)调整落煤管迷宫密封间隙在0.8~1.0mm范围内:
(2)固定落煤管,防止振打器启动后落煤管晃动过大;
(3)在条件允许的情况下调小振打器振幅。
2.5旋转分离器迷宫密封处漏粉
原因分析是:
(1)落煤管迷宫密封间隙过大:
(2)下部气封环间隙过大:
(3)密封风橡胶管道弯曲堵塞,造成密封风压低:
(4)一次风与密封风差压低。
处理方法:
(1)调整落煤管迷宫密封间隙在0.8 1.0mm范围内:
(2)调整下部气封环间隙在0.5~0.8mm范围内:
(3)检查疏通密封风管道,特别是软连接的管道,确保密
封风畅通:
(4)在允许范围内降低磨煤机入口一次风压。
3结论
根据以上分析可以看出HP磨煤机虽然在性能、结构上有
很多优点,但是象其他任何机械一样.磨煤机在使用过程中也
会出现很多故障。我们应该避免不正确的操作方法.认真阅读
使用说明书,加强日常检查维护。虽然在使用过程中每次发生
的故障不尽相同,但是观察、分析、处理问题的方法和思路基
本相同的。在实践的基础上,我们可以对磨煤机实行状态检
修,及时掌握磨煤机整体或部分零部件的劣化程度.以此来提
高设备可靠性和可用率、延长使用寿命、降低维修费用、提高
凸
企业效率
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参考文献
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【1]党国军,陈佳断.MPS型中速磨煤机运行状况的分析【J】.宁夏电力,
《
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20o6(3):58 ̄60.
【2】黄新元.电站锅炉运行与燃烧调整(2版)【M】.北京:中国电力出版
0
社.2007.
瞧
圭J
收稿日期:2013—5—9
谨
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