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涡扇6发动机

IT圈 admin 63浏览 0评论

2024年3月15日发(作者:扬问风)

涡扇6

(WS6)

WS6涡扇发动机结构

牌 号

用 途

类 型

国 家

厂 商

生产现状

装机对象

研制情况

涡扇6

军用涡扇发动机

涡轮风扇发动机

中国

沈阳航空发动机研究所/沈阳黎明发动机制造公司

完成飞行前规定试车后,停止研制

涡扇6 歼击机

涡扇6G 歼击机

涡扇6甲 运输机

1964年5月,空军提出设计一种比歼7歼击机更先进的新型飞机的技术要

求。此后,沈阳飞机研究所和沈阳航空发动机研究所开始方案研究。1964年10月,提出

了新型飞机和发动机的初步方案,经过空军和航空工业部门讨论,决定新机设计分两步走。

第一步,设计一种新飞机,装两台改进设计的涡喷发动机,即后来的歼-8飞机和WP7甲

发动机。第二步,设计一种更先进的高空高速歼击机,装一台新设计的加力式涡扇发动机,

新发动机编号为涡扇6,代号WS6。1965年9月完成方案论证工作,开始技术设计,19

66年5月投入试制。“文革”期间研制进度受到一定影响,1968年6月首台试验机开始

台架运转试车。1980年10月,性能达到设计指标。1982年10月通过24h飞行前规定

试车。整机试车共334h。后因飞机研制计划的改变,涡扇6失去使用对象,于1984年停

止研制。

涡扇6发动机是沈阳航空发动机研究所自行研制的第一种推重比为6一级的

军用加力涡扇发动机。它是针对高空高速歼击机的技术要求而设计的。在发动机参数和控

制计划的选择方面,充分注意了提高发动机推重比和高速性能。选用了高的涡轮进口温度

和接近最佳的总增压比,采用了跨音速风扇、气冷式高温涡轮和平行进气的加力燃烧室。

选用了能够发挥高空高速性能优势的控制计划。该发动机的特点是:高速推力大,亚音速

巡航经济性好,起动、加速快。转子采用5支点支承方案,结构紧凑,布局合理,并应用

了较多的钛合金材料。因此,发动机重量轻,推重比大。

涡扇6在研制过程中,曾遇到大量的技术问题,其中比较主要的有:起动困

难、压气机喘振、涡轮进口温度高及振动大等。主要原因是自行研制的初期,缺少技术储

备,主要部件的试验研究不够充分,特别是核心机压气机部件效率较低、喘振裕度小,给

调试带来不少困难。主要部件经过多次修改、试验和在整机上反复调试,作了大量的工作,

到1980年底使各部件及总体性能均达到了设计指标。

2024年3月15日发(作者:扬问风)

涡扇6

(WS6)

WS6涡扇发动机结构

牌 号

用 途

类 型

国 家

厂 商

生产现状

装机对象

研制情况

涡扇6

军用涡扇发动机

涡轮风扇发动机

中国

沈阳航空发动机研究所/沈阳黎明发动机制造公司

完成飞行前规定试车后,停止研制

涡扇6 歼击机

涡扇6G 歼击机

涡扇6甲 运输机

1964年5月,空军提出设计一种比歼7歼击机更先进的新型飞机的技术要

求。此后,沈阳飞机研究所和沈阳航空发动机研究所开始方案研究。1964年10月,提出

了新型飞机和发动机的初步方案,经过空军和航空工业部门讨论,决定新机设计分两步走。

第一步,设计一种新飞机,装两台改进设计的涡喷发动机,即后来的歼-8飞机和WP7甲

发动机。第二步,设计一种更先进的高空高速歼击机,装一台新设计的加力式涡扇发动机,

新发动机编号为涡扇6,代号WS6。1965年9月完成方案论证工作,开始技术设计,19

66年5月投入试制。“文革”期间研制进度受到一定影响,1968年6月首台试验机开始

台架运转试车。1980年10月,性能达到设计指标。1982年10月通过24h飞行前规定

试车。整机试车共334h。后因飞机研制计划的改变,涡扇6失去使用对象,于1984年停

止研制。

涡扇6发动机是沈阳航空发动机研究所自行研制的第一种推重比为6一级的

军用加力涡扇发动机。它是针对高空高速歼击机的技术要求而设计的。在发动机参数和控

制计划的选择方面,充分注意了提高发动机推重比和高速性能。选用了高的涡轮进口温度

和接近最佳的总增压比,采用了跨音速风扇、气冷式高温涡轮和平行进气的加力燃烧室。

选用了能够发挥高空高速性能优势的控制计划。该发动机的特点是:高速推力大,亚音速

巡航经济性好,起动、加速快。转子采用5支点支承方案,结构紧凑,布局合理,并应用

了较多的钛合金材料。因此,发动机重量轻,推重比大。

涡扇6在研制过程中,曾遇到大量的技术问题,其中比较主要的有:起动困

难、压气机喘振、涡轮进口温度高及振动大等。主要原因是自行研制的初期,缺少技术储

备,主要部件的试验研究不够充分,特别是核心机压气机部件效率较低、喘振裕度小,给

调试带来不少困难。主要部件经过多次修改、试验和在整机上反复调试,作了大量的工作,

到1980年底使各部件及总体性能均达到了设计指标。

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