2024年3月29日发(作者:颜子萱)
事故案例10个
案例一:再热屏泄漏事故
【事故经过】
某电厂#1机组启动并网,启动前对#1炉再热器屏和水冷壁
管壁厚进行了测量,均在合格范围,进行水压试验合格。
7月4日17时51分,#1炉膛负压突升至3631Pa,锅炉MFT
动作,#1-1、#1-2一、二次风机跳闸,#1炉汽包水位快速下降,
加大给水流量仍无法维持,17时56分#1汽机打闸停机,发电机
与系统解列。
7月10日16时检查,漏点为33米处西侧再热屏和对侧水
冷壁。水冷壁管有一根爆破,再热屏有两根管不同程度冲刷泄漏,
再热屏泄漏点处的两根管之间的鳍片焊缝开裂。经测量管道壁厚
后,更换壁厚减薄的水冷壁管15根(每根1米)、再热器管3
根(每根0.8米)
【原因分析】
1、再热屏扭曲变形,长时间没有及时更换,存在薄弱环节,
是造成本次再热屏泄漏的根本原因。
2、锅炉发生断煤等突发情况,运行处置不当造成锅炉参数
急剧变化是再热屏产生热应力的直接原因。
3、再热屏漏点附近管壁厚度未有减薄现象,说明本次再热
屏泄漏不是磨损造成。
【防范措施】
1、尽快安排#1机组大修,更换再热屏,消除隐患。
2、加强入炉煤配煤管理,避免两条给煤线同时断煤情况发
生;
3、加强运行人员现场操作培训,提高应对突发事件的处置
能力。(设备部金属专业)
案例二:疏水爆管停机
【事故经过】
某电厂因为对机炉外管的监督管理不到位,疏水管道壁厚低
于标准,焊口布置不合理,以及焊口工艺质量不良等原因,造成
疏水管爆破停机。
2004年04月02日10时00分,运行值班人员突然听到机
房内一声巨响,汽机房有大量蒸汽,主汽参数下降,润滑油温由
39℃迅速升到46℃,派人就地检查发现,12米平台全是蒸汽和
保温碎片,初步判断为机外汽水系统爆破。因漏汽量太大当时无
法准确确认漏汽部位,值长令开高低压旁路,快速降压减负荷。
值长请示中调同意后,启电动给水泵,打跳A、B小机,破坏真
空紧急停机。
现场检查确认为1号高压导管疏水管(工程设计为Ф48×
3.512Cr1MoV)破裂,疏水管从高压导管疏水管座第一道焊口处断
开,整个爆管管段全部崩裂飞出,断裂成为两部分。爆口沿管道
轴向撕裂,爆口长130mm,宽约130mm。爆口没有减薄和蠕胀现
象,爆口可见金属光泽,立即进行换管处理。
【原因分析】
1.爆破的疏水管道其材质12Cr1MoV,管材规格为Ф48×
2024年3月29日发(作者:颜子萱)
事故案例10个
案例一:再热屏泄漏事故
【事故经过】
某电厂#1机组启动并网,启动前对#1炉再热器屏和水冷壁
管壁厚进行了测量,均在合格范围,进行水压试验合格。
7月4日17时51分,#1炉膛负压突升至3631Pa,锅炉MFT
动作,#1-1、#1-2一、二次风机跳闸,#1炉汽包水位快速下降,
加大给水流量仍无法维持,17时56分#1汽机打闸停机,发电机
与系统解列。
7月10日16时检查,漏点为33米处西侧再热屏和对侧水
冷壁。水冷壁管有一根爆破,再热屏有两根管不同程度冲刷泄漏,
再热屏泄漏点处的两根管之间的鳍片焊缝开裂。经测量管道壁厚
后,更换壁厚减薄的水冷壁管15根(每根1米)、再热器管3
根(每根0.8米)
【原因分析】
1、再热屏扭曲变形,长时间没有及时更换,存在薄弱环节,
是造成本次再热屏泄漏的根本原因。
2、锅炉发生断煤等突发情况,运行处置不当造成锅炉参数
急剧变化是再热屏产生热应力的直接原因。
3、再热屏漏点附近管壁厚度未有减薄现象,说明本次再热
屏泄漏不是磨损造成。
【防范措施】
1、尽快安排#1机组大修,更换再热屏,消除隐患。
2、加强入炉煤配煤管理,避免两条给煤线同时断煤情况发
生;
3、加强运行人员现场操作培训,提高应对突发事件的处置
能力。(设备部金属专业)
案例二:疏水爆管停机
【事故经过】
某电厂因为对机炉外管的监督管理不到位,疏水管道壁厚低
于标准,焊口布置不合理,以及焊口工艺质量不良等原因,造成
疏水管爆破停机。
2004年04月02日10时00分,运行值班人员突然听到机
房内一声巨响,汽机房有大量蒸汽,主汽参数下降,润滑油温由
39℃迅速升到46℃,派人就地检查发现,12米平台全是蒸汽和
保温碎片,初步判断为机外汽水系统爆破。因漏汽量太大当时无
法准确确认漏汽部位,值长令开高低压旁路,快速降压减负荷。
值长请示中调同意后,启电动给水泵,打跳A、B小机,破坏真
空紧急停机。
现场检查确认为1号高压导管疏水管(工程设计为Ф48×
3.512Cr1MoV)破裂,疏水管从高压导管疏水管座第一道焊口处断
开,整个爆管管段全部崩裂飞出,断裂成为两部分。爆口沿管道
轴向撕裂,爆口长130mm,宽约130mm。爆口没有减薄和蠕胀现
象,爆口可见金属光泽,立即进行换管处理。
【原因分析】
1.爆破的疏水管道其材质12Cr1MoV,管材规格为Ф48×