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渤海油田注聚驱采出液预处理工艺参数优化

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2024年4月2日发(作者:么志强)

ISSN

1008-9446

CN13-1265/LE

承德石油高等专科学校学报

22

卷第

6

2020

12

Journal

of

Chengde

Petroleum

College

Vol.

22

,

No.

6

,

Dec.

2020

渤海油田注聚驱采出液预处理工艺

参数优化

杜道军

1

高永华

2

田初明

1

高宁波

1

刘华伟

1

(

1

.中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司

天津

300452

2

.中海石油

(

中国

)

有限公司天津分公司

天津

300459

)

摘要

探究了海上油田注聚合物驱所开采出的原油混合液预处理工艺

通过对渤海油田聚合物采出液进行

絮凝

过滤和降解实验

以聚合物和悬浮物含量为考核指标

设计单因素和正交实验

优选出电源

、三维电极及

降解敏化

等工艺参数

实验表明

高频电源

铝质三维电极和碳化硅敏化剂能高效处理聚合物采出液,

其最

佳的工艺参数组合为

:预处理

1

L

注聚驱采出液

需要用

25

Hz

的高频电源

加入

60

/

铝质的三维电极和

70

/

碳化硅的微波敏化剂

降解

6

min

,

处理聚合物效果最好

耗能最少

。通过对聚合物采出液预处理工艺参数优

化后

满足海上平台处理后续油水分离中水质要求

具有一定的推广应用价值

关键词

海上油田

敏化剂

工艺优化

三维电级

;聚合物

中图分类号:

TE53

文献标志码:

A

文章编号

1008-9446

(

2020

)

06-0010-05

Optimization

of

Process

Parameters

for

Pretreatment

of

Production

and

Flooding

iz

Bohaz

Oilfield

DU

Dao-un

1

GAO

Yong-hua

2

TIAN

Chu-ming

1

GAO

Ning-bo

1

LIU

Hua-wei

1

(

1.

Engineering

Technology

Branch

CNOOC

Energy

Technology

&

Services

Limited

Tianjin

300452

China

%

iangin

Branch

Tiangin

300459

China

)

Abstract

:

Thia

paper

explores

the

pretreetment

process

of

crude

oii

mixture

extracted

from

polymer

flooding

in

Cshoro

oilfields.

Through

the

experiments

of

flocculation

filtration

and

deeradation

on

the

polymer

production

fluid

of

Bohai

Oilfield

single

也^!

and

orthoconal

expeVments

aro

designed

by

taking

polymer

and

suspended

solids

centent

as

indicetors.

The

proces

s

parametero

such

as

poweo

supply

three

-dimensmnal

electrode

and

deeradation

86781X7X0

aro

selected

in

the

experiments.

The

resultt

show

that

the

high

-frequence

power

supply

aluminum

three-dimensional

electrode

and

silicen

cerbide

86781X7X0

can

611X70

process

the

polymeo

production

liquid.

The

best

cembination

of

process

parameteia

is

:

pro-trextment

1

L

injection

flooding

production

fluid

which

needs

25

Hz

high

foequeneypoweoMuppey

i

degoaded

foo6

min

by

adding

60

gofaeuminum

thoee-dimenMionaeeeee-

toodeand

70

gofMieieon

eaobidemieoowaieMenMitizeo,

whieh

MhowMthebeMte

f

eeton

poeymeotoeat-

ment

and

the

eoweMt

ene

ogy

eonMumption.

Th

oough

the

optimization

ofpoetoeatmentpooeeMMpaoame-

teoMofthepoeymeopooduetion

feuid

the

oeMuet

meetthedemand

of

the

wate

oqua

eity

oequi

oement

in

the

MubMequent

oi

e-wate

oMepa

oation

handeed

byo

f

hooepeatfoom

whieh

MhowMthe

app

ei

eation

iaeue

and

i

wooth

popueaoizing.

Key

words

:

offshore

oilfield

%

86781X7X0

%

process

optimization

%

three-dimensmnal

electrode

%

polymee

海上油田自油井注聚以来

原油处理厂电脱水器经常断电

电脱出口原油含水不能达标

高含水原

收稿日期

2020-06-12

第一作者简介

杜道军(

1979-

)

男,

天津人

工程师

主要从事海上油田采油工艺及增产增注研究工作

E-maiO

dudj@

cnocc.

com.

cn

0

杜道军

!

渤海油田注聚驱采出液预处理工艺参数优化

11

油进入成品油罐后

直接影响到原油外输

在不同的油田实施注聚作业后的采出液进入生产流程

也会

出现类似问题

。油井注聚后的采出液含有原油

固体悬浮物等物质

,

原油乳化严重

,

而乳化后的采出

液无法破乳

成为处理渤海油田注聚驱采出液的一个难题

常规工艺能够将聚驱采出液中的聚合物分

、降解

消除聚合物对油水分离的影响

,

满足现场实际应用的条件

但设备效率较低

能耗较高,

处理

聚驱采出液能耗约为

16

kW

h/m

3

,

而目前渤海油田聚驱采出液日产近

10

4

m

3

,

推广应用将会遇到平台

电量不足的难题

,

需要在减少该处理工艺耗电量及提高处理效率上进一步进行优化研究

*

1-

+

o

所以有必

要对电絮凝采出液预处理装置的电源

、电极进行改进升级

,

优选降解敏化剂

,

同时评价电絮凝采出液预

处理装置对聚驱采出液油水分离的影响

最终形成一套效率高耗能低的注聚驱采出液预处理工艺

1

电源优选实验

1

实验设备

DXN-500

型低频直流电源

总功率

1

kW

电压

0

10

V

电流

0

100

A

频率

0

Ho

DXN-500

型高频脉冲直流电源

总功率

1

kW

电压

0

10

V

电流

0

〜100

A

频率

0.3

30

kHo

LVDV-

II

+

P

布氏黏度计

有机玻璃絮凝槽

2

实验方法

在一定的实验条件下

电极为铁(

同电极

28

cm

X

11.

5

cm

固定极板距离

3

cm

1

L

质量浓度为

123.6

mg/T

聚合物采出液

其黏度为

11.32

mPa

s

,

分别

采用低频直流电源与高频直流电源

,

检测该电絮凝装置对

聚合物聚集絮凝效果

本次实验分别电絮凝

1

3

5

.

min

,直至检测处理后的聚合物采出液黏度不变

,

每组取

3

个平行样

,

对比结果如图

1

所示

从图

1

中看出

通过直流电源电絮凝处理聚合物采出

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

处理时间

/min

液实验时

,

13

min

时间内

电流由

1.6

A

降低到

0.9

A

,

1

不同频率下的电絮凝效果对比

15

17

min

时电流保持

0.9

A

不变。

实验结果表明

,

15

min

时聚合物采出液基本处理完毕

而通过高频直流电源电絮凝处理聚合物采出液实验

6

min

时间内

电源电流由

2.2

A

降低到

1.6

A

,

8

9

min

时电流稳定在

1.5

A

,

说明在

7

min

时间内

聚合物采出液基本

处理采出液的能耗计算公式如下

"

23

4

0

#

I

23

式中

/

为消耗电能

kW

h

2

为工作电压

,

V

/

为工作电流

A

4

为工作时间

So

1

经上式计算

,

得出低频直流电源电絮凝

1

L

质量浓度为

123.6

mg/T

的聚合物采出液消耗的电量

3.13

kW

h

,

而处理同量的聚合物采出液

,

高频絮凝工艺消耗的电量为

2.16

kW

h

为低频直流电源消

耗电量的

69.01%

2

三维电源优化实验

2.1

三维电极结构设计

三维絮凝敏化电极可大幅度提高含聚采出液聚合物快速聚沉絮凝的效果

,

但是也存在填充微粒随

着反应时间的延长

表面极易受到污染的问题。

同时

,

三维电极的消耗和补充也是需要解决的问题*

8-

+

o

所以

设计的三维电极既要保证三维电极高效发挥作用

又要能方便补充三维电极损耗和清洁三维

三维电极由蒸汽发生器、

带绝缘套正负电极组

三维敏化微粒电极组成

如图

2

所示

其中

消耗电

极根据需要被加入到处理液中

,

进入絮凝槽

在电絮凝时正负电极带电

将电压传递到充填的三维敏化

微粒上

,

形成立体电絮凝

随着电絮凝进行

,

油等有机物被电絮凝产生的气泡及自身重力较小的双重作

12

承德石油高等专科学校学报

2020

年第

22

卷第

6

用下

悬浮于絮凝槽上部

并随出油口流出

分离水通过絮凝槽进入底部排出

当电极被污染时

,底部

的水变为蒸汽

,对

凝微粒及电极进行反冲洗

从而达到

极的

°0

1

2

处理时间

/min

3

4

2

2

三维敏化电絮凝槽结构

3

不同三维电极下的电絮凝效果对比

2.2

电絮凝系统三维电极材料优选

在电絮凝装置一定

电压

10

B

电流频率

30

kHz

极板距离

3

cm

液量

1

L

聚合物采出液质量浓度

123.6

mg/C

黏度

11.32

mPa

s

的条件下

以铁网海

以铁颗粒

铝颗粒

碳颗粒

I

颗粒作

三维电极进行

凝实验

研究对

凝的影响

极材料

对比结果

3

所示

极时

3

min

聚合物

3

中看出

颗粒

为三维电极时

,

2.

5

min

聚合物采出液

铝颗粒

3.

5

min

聚合物

理完毕

颗粒

极时

凝效果差

利用式

1

计算使用铁三维电极时的能耗

计算出处理

1

m

3

聚合物采出液的能耗为

1.91

kW

h

极时

处理

1

m

3

聚合物

液的能耗为

1.82kW

h

说明

极时

电絮凝聚

22%

质三维电极时

合物

液能耗比只

凝速度大

质三

3

微波降解降敏化剂优选实验

添加微波敏化剂

与非极性聚合物均匀混合

在微波场作用下

可使混合物料的温度在短

的高温

此优

波敏化剂

聚合物胶团断裂,从而降

聚合物快速降解

黏度

缩短微波

减少能源消耗

10-3

*

1

实验用品:

WB-5000

型微波处理器

频率

2

450

mHz

整机功率

5

kW

碳化硅敏化剂

活性炭敏

化剂

2

实验方法:将质量浓度为

123.6

mg/C

的聚合物采出

液加入微波处理器中

微波

理器中分别添加碳化硅敏化

敏化剂

实验检测处理聚合物

液的效果

4

中看出

不添加微波敏化剂时

用微波处理聚合

果如图

4

所示

物采出液时

18

min

聚合物

波降解速度明显加快

降解速

敏化剂

1

。聚合物

1

100.00

90.00

80.00

70.00

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00

处理时间

/min

液微波降

敏化剂时的

18

min

降到碳化硅敏化

敏化剂的

7

min

实验结果表明

微波降

剂的

6

min

果最佳

后的降解速度是无敏化剂的

3

图4

不同敏化剂下的聚合物降解效果对比

杜道军

渤海油田注聚驱采出液预处理工艺参数优化

-

13

-

4

整体实验评价研究

通过上述一系列单因素实验

优选出电絮凝电源

电极

电絮凝敏化剂及微波降解敏化剂

对聚驱采

出液预处理实验装置优化

然后

电絮凝装置电源采用高频直流电源

电极采用铝-铜电极

铝颗粒做敏

化剂

微波过滤装置

采用

300

目的滤网

填充碳化硅作为敏化剂

进行正交实验

分别将注聚合驱采出液连续注入不同频率电源

不同三维电极的电絮凝装置

液体在电絮凝装置中

停留

3

mm

电絮凝后

液体进入不同敏化剂的微波过滤降解装置

当微波过滤降解装置前后压差大

0.

4

MPa

停止注入液体

开启微波

进行降解

微波降解不同的时间后

待聚合物絮团基本被降

聚驱采出液水样清澈

过滤能力恢复后

继续注入液体

不断反复

以检测聚驱采出液预处理工艺的

稳定性

结果如表

1

O

1

注聚驱采出液处理正交实验数据与分析

序号

频率/

电极微粒/

敏化剂/

g

降解时间

/

聚合物质量浓度

/(

mg/L

)

聚合物

Hz

g

30

60

90

30

60

90

30

60

90

min

3

处理后

/%

1

2

0

0

0

25

25

25

40

40

40

40

123

C6

123

C6

123

C6

123

C6

123

C6

123

C6

123

C6

123

C6

123

C6

6C4

5C4

5C7

5C3

4C9

4C2

94C82

95

C63

70

90

70

90

40

6

9

9

3

3

95C39

4

5

6

95C71

96C04

96C60

96C93

94C98

97

C49

6

6

9

3

7

90

40

3C8

6C2

3C1

8

9

I

70

285

C84

288

C35

287C46286C41

288C83

288C35

95

C47

288C35

289C16

+

286C65

289C48

95C82

289C40

K1

K1

K1

极差

286C08

96

C12

96

C39

95

C36

95

C28

96C12

96C47

95C55

96

C49

96

C28

96

C12

T

863.

59

0C84

25

0

C94

60

0C81

1

C02

最优组合

70

6

主次因素

降解时间

电极微粒

电源频率

从表

1

可以得到影响处理效果的主次因素顺序

降解时间

电极微粒

电源频率

敏化剂

最佳

工艺参数组合

预处理

1

L

注聚驱采出液

需要用

25

Hz

的高频电源

加入

60

g

铝质的三维电极和

70

g

碳化硅的微波敏化剂

降解

6

min

取不同海上平台的注聚驱采出液在最佳条件下做

5

组实验

以验证这些条件对含聚合物采出液的

处理效果

结果见表

2

采用淀粉一碘化镉法测定电絮凝前后的采出液中聚丙烯酰胺类聚合物的质量浓度

由表

2

可以看

经该电絮凝装置预处理海上平台含聚采出液后

聚合物去除率达到

95%

以上

水相中的聚合物经过

絮凝

降解

几乎被处理彻底

并且悬浮物去除率也达到

80%

以上

说明优化后的工艺对采出液的悬浮

-

14

-

承德石油高等专科学校学报

2020

年第

22

6

物也能预处理

方便后期流程的进一步原油处理

2

预处理不同区域的采出液数据分析

序号

采出液

聚合物质量浓度/(

mg/T

)

物质

T

(

mgTL

)

理后

聚合物

去除率

/%

来源

处理前

处理后

T%

1

2

D

100.5

124.6

2.25

5.33

3.92

4.86

4.92

11.92

12.16

2.0897.76

95.72

82.55

84.05

83.36

E

P

1.94

3

113.7

109.5

115.8

13.88

12.08

11.76

2.31

1.89

1.87

96.55

95.56

4

5

G

84.35

84.10

J

95.75

5

结论

1

)

高频直流电源电絮凝聚合物采出液比低频直流电源节能约

30%。

电絮凝过程中添加铝质三维

电极时

电絮凝速度大于使用铁三维电极

并且

电絮凝聚合物采出液能耗比只使用二维电极絮凝能节

22%

添加碳化硅敏化剂后

微波降解聚合物时间缩短

,效果最好

2

)

对电絮凝装置预处理工艺正交实验

确定出工艺最佳优化组合

预处理

1

L

注聚驱采出液

需要

25

Ho

的高频电源

加入

60

g

铝质的三维电极和70

g

碳化硅的微波敏化剂

降解

6

min

优化后的工

艺能使聚合物去除率达到

95%

以上

悬浮物去除率也达到

80%

以上

3

)

选择适当的三维电极及敏化

聚合物处理

度加快

耗能最少

说明通过对聚合物采出液预

处理工艺参数优化后

满足海上平台处理后续油水分离中水质要求

具有一定的推广应用价值

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)

77-79,

2024年4月2日发(作者:么志强)

ISSN

1008-9446

CN13-1265/LE

承德石油高等专科学校学报

22

卷第

6

2020

12

Journal

of

Chengde

Petroleum

College

Vol.

22

,

No.

6

,

Dec.

2020

渤海油田注聚驱采出液预处理工艺

参数优化

杜道军

1

高永华

2

田初明

1

高宁波

1

刘华伟

1

(

1

.中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司

天津

300452

2

.中海石油

(

中国

)

有限公司天津分公司

天津

300459

)

摘要

探究了海上油田注聚合物驱所开采出的原油混合液预处理工艺

通过对渤海油田聚合物采出液进行

絮凝

过滤和降解实验

以聚合物和悬浮物含量为考核指标

设计单因素和正交实验

优选出电源

、三维电极及

降解敏化

等工艺参数

实验表明

高频电源

铝质三维电极和碳化硅敏化剂能高效处理聚合物采出液,

其最

佳的工艺参数组合为

:预处理

1

L

注聚驱采出液

需要用

25

Hz

的高频电源

加入

60

/

铝质的三维电极和

70

/

碳化硅的微波敏化剂

降解

6

min

,

处理聚合物效果最好

耗能最少

。通过对聚合物采出液预处理工艺参数优

化后

满足海上平台处理后续油水分离中水质要求

具有一定的推广应用价值

关键词

海上油田

敏化剂

工艺优化

三维电级

;聚合物

中图分类号:

TE53

文献标志码:

A

文章编号

1008-9446

(

2020

)

06-0010-05

Optimization

of

Process

Parameters

for

Pretreatment

of

Production

and

Flooding

iz

Bohaz

Oilfield

DU

Dao-un

1

GAO

Yong-hua

2

TIAN

Chu-ming

1

GAO

Ning-bo

1

LIU

Hua-wei

1

(

1.

Engineering

Technology

Branch

CNOOC

Energy

Technology

&

Services

Limited

Tianjin

300452

China

%

iangin

Branch

Tiangin

300459

China

)

Abstract

:

Thia

paper

explores

the

pretreetment

process

of

crude

oii

mixture

extracted

from

polymer

flooding

in

Cshoro

oilfields.

Through

the

experiments

of

flocculation

filtration

and

deeradation

on

the

polymer

production

fluid

of

Bohai

Oilfield

single

也^!

and

orthoconal

expeVments

aro

designed

by

taking

polymer

and

suspended

solids

centent

as

indicetors.

The

proces

s

parametero

such

as

poweo

supply

three

-dimensmnal

electrode

and

deeradation

86781X7X0

aro

selected

in

the

experiments.

The

resultt

show

that

the

high

-frequence

power

supply

aluminum

three-dimensional

electrode

and

silicen

cerbide

86781X7X0

can

611X70

process

the

polymeo

production

liquid.

The

best

cembination

of

process

parameteia

is

:

pro-trextment

1

L

injection

flooding

production

fluid

which

needs

25

Hz

high

foequeneypoweoMuppey

i

degoaded

foo6

min

by

adding

60

gofaeuminum

thoee-dimenMionaeeeee-

toodeand

70

gofMieieon

eaobidemieoowaieMenMitizeo,

whieh

MhowMthebeMte

f

eeton

poeymeotoeat-

ment

and

the

eoweMt

ene

ogy

eonMumption.

Th

oough

the

optimization

ofpoetoeatmentpooeeMMpaoame-

teoMofthepoeymeopooduetion

feuid

the

oeMuet

meetthedemand

of

the

wate

oqua

eity

oequi

oement

in

the

MubMequent

oi

e-wate

oMepa

oation

handeed

byo

f

hooepeatfoom

whieh

MhowMthe

app

ei

eation

iaeue

and

i

wooth

popueaoizing.

Key

words

:

offshore

oilfield

%

86781X7X0

%

process

optimization

%

three-dimensmnal

electrode

%

polymee

海上油田自油井注聚以来

原油处理厂电脱水器经常断电

电脱出口原油含水不能达标

高含水原

收稿日期

2020-06-12

第一作者简介

杜道军(

1979-

)

男,

天津人

工程师

主要从事海上油田采油工艺及增产增注研究工作

E-maiO

dudj@

cnocc.

com.

cn

0

杜道军

!

渤海油田注聚驱采出液预处理工艺参数优化

11

油进入成品油罐后

直接影响到原油外输

在不同的油田实施注聚作业后的采出液进入生产流程

也会

出现类似问题

。油井注聚后的采出液含有原油

固体悬浮物等物质

,

原油乳化严重

,

而乳化后的采出

液无法破乳

成为处理渤海油田注聚驱采出液的一个难题

常规工艺能够将聚驱采出液中的聚合物分

、降解

消除聚合物对油水分离的影响

,

满足现场实际应用的条件

但设备效率较低

能耗较高,

处理

聚驱采出液能耗约为

16

kW

h/m

3

,

而目前渤海油田聚驱采出液日产近

10

4

m

3

,

推广应用将会遇到平台

电量不足的难题

,

需要在减少该处理工艺耗电量及提高处理效率上进一步进行优化研究

*

1-

+

o

所以有必

要对电絮凝采出液预处理装置的电源

、电极进行改进升级

,

优选降解敏化剂

,

同时评价电絮凝采出液预

处理装置对聚驱采出液油水分离的影响

最终形成一套效率高耗能低的注聚驱采出液预处理工艺

1

电源优选实验

1

实验设备

DXN-500

型低频直流电源

总功率

1

kW

电压

0

10

V

电流

0

100

A

频率

0

Ho

DXN-500

型高频脉冲直流电源

总功率

1

kW

电压

0

10

V

电流

0

〜100

A

频率

0.3

30

kHo

LVDV-

II

+

P

布氏黏度计

有机玻璃絮凝槽

2

实验方法

在一定的实验条件下

电极为铁(

同电极

28

cm

X

11.

5

cm

固定极板距离

3

cm

1

L

质量浓度为

123.6

mg/T

聚合物采出液

其黏度为

11.32

mPa

s

,

分别

采用低频直流电源与高频直流电源

,

检测该电絮凝装置对

聚合物聚集絮凝效果

本次实验分别电絮凝

1

3

5

.

min

,直至检测处理后的聚合物采出液黏度不变

,

每组取

3

个平行样

,

对比结果如图

1

所示

从图

1

中看出

通过直流电源电絮凝处理聚合物采出

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

处理时间

/min

液实验时

,

13

min

时间内

电流由

1.6

A

降低到

0.9

A

,

1

不同频率下的电絮凝效果对比

15

17

min

时电流保持

0.9

A

不变。

实验结果表明

,

15

min

时聚合物采出液基本处理完毕

而通过高频直流电源电絮凝处理聚合物采出液实验

6

min

时间内

电源电流由

2.2

A

降低到

1.6

A

,

8

9

min

时电流稳定在

1.5

A

,

说明在

7

min

时间内

聚合物采出液基本

处理采出液的能耗计算公式如下

"

23

4

0

#

I

23

式中

/

为消耗电能

kW

h

2

为工作电压

,

V

/

为工作电流

A

4

为工作时间

So

1

经上式计算

,

得出低频直流电源电絮凝

1

L

质量浓度为

123.6

mg/T

的聚合物采出液消耗的电量

3.13

kW

h

,

而处理同量的聚合物采出液

,

高频絮凝工艺消耗的电量为

2.16

kW

h

为低频直流电源消

耗电量的

69.01%

2

三维电源优化实验

2.1

三维电极结构设计

三维絮凝敏化电极可大幅度提高含聚采出液聚合物快速聚沉絮凝的效果

,

但是也存在填充微粒随

着反应时间的延长

表面极易受到污染的问题。

同时

,

三维电极的消耗和补充也是需要解决的问题*

8-

+

o

所以

设计的三维电极既要保证三维电极高效发挥作用

又要能方便补充三维电极损耗和清洁三维

三维电极由蒸汽发生器、

带绝缘套正负电极组

三维敏化微粒电极组成

如图

2

所示

其中

消耗电

极根据需要被加入到处理液中

,

进入絮凝槽

在电絮凝时正负电极带电

将电压传递到充填的三维敏化

微粒上

,

形成立体电絮凝

随着电絮凝进行

,

油等有机物被电絮凝产生的气泡及自身重力较小的双重作

12

承德石油高等专科学校学报

2020

年第

22

卷第

6

用下

悬浮于絮凝槽上部

并随出油口流出

分离水通过絮凝槽进入底部排出

当电极被污染时

,底部

的水变为蒸汽

,对

凝微粒及电极进行反冲洗

从而达到

极的

°0

1

2

处理时间

/min

3

4

2

2

三维敏化电絮凝槽结构

3

不同三维电极下的电絮凝效果对比

2.2

电絮凝系统三维电极材料优选

在电絮凝装置一定

电压

10

B

电流频率

30

kHz

极板距离

3

cm

液量

1

L

聚合物采出液质量浓度

123.6

mg/C

黏度

11.32

mPa

s

的条件下

以铁网海

以铁颗粒

铝颗粒

碳颗粒

I

颗粒作

三维电极进行

凝实验

研究对

凝的影响

极材料

对比结果

3

所示

极时

3

min

聚合物

3

中看出

颗粒

为三维电极时

,

2.

5

min

聚合物采出液

铝颗粒

3.

5

min

聚合物

理完毕

颗粒

极时

凝效果差

利用式

1

计算使用铁三维电极时的能耗

计算出处理

1

m

3

聚合物采出液的能耗为

1.91

kW

h

极时

处理

1

m

3

聚合物

液的能耗为

1.82kW

h

说明

极时

电絮凝聚

22%

质三维电极时

合物

液能耗比只

凝速度大

质三

3

微波降解降敏化剂优选实验

添加微波敏化剂

与非极性聚合物均匀混合

在微波场作用下

可使混合物料的温度在短

的高温

此优

波敏化剂

聚合物胶团断裂,从而降

聚合物快速降解

黏度

缩短微波

减少能源消耗

10-3

*

1

实验用品:

WB-5000

型微波处理器

频率

2

450

mHz

整机功率

5

kW

碳化硅敏化剂

活性炭敏

化剂

2

实验方法:将质量浓度为

123.6

mg/C

的聚合物采出

液加入微波处理器中

微波

理器中分别添加碳化硅敏化

敏化剂

实验检测处理聚合物

液的效果

4

中看出

不添加微波敏化剂时

用微波处理聚合

果如图

4

所示

物采出液时

18

min

聚合物

波降解速度明显加快

降解速

敏化剂

1

。聚合物

1

100.00

90.00

80.00

70.00

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00

处理时间

/min

液微波降

敏化剂时的

18

min

降到碳化硅敏化

敏化剂的

7

min

实验结果表明

微波降

剂的

6

min

果最佳

后的降解速度是无敏化剂的

3

图4

不同敏化剂下的聚合物降解效果对比

杜道军

渤海油田注聚驱采出液预处理工艺参数优化

-

13

-

4

整体实验评价研究

通过上述一系列单因素实验

优选出电絮凝电源

电极

电絮凝敏化剂及微波降解敏化剂

对聚驱采

出液预处理实验装置优化

然后

电絮凝装置电源采用高频直流电源

电极采用铝-铜电极

铝颗粒做敏

化剂

微波过滤装置

采用

300

目的滤网

填充碳化硅作为敏化剂

进行正交实验

分别将注聚合驱采出液连续注入不同频率电源

不同三维电极的电絮凝装置

液体在电絮凝装置中

停留

3

mm

电絮凝后

液体进入不同敏化剂的微波过滤降解装置

当微波过滤降解装置前后压差大

0.

4

MPa

停止注入液体

开启微波

进行降解

微波降解不同的时间后

待聚合物絮团基本被降

聚驱采出液水样清澈

过滤能力恢复后

继续注入液体

不断反复

以检测聚驱采出液预处理工艺的

稳定性

结果如表

1

O

1

注聚驱采出液处理正交实验数据与分析

序号

频率/

电极微粒/

敏化剂/

g

降解时间

/

聚合物质量浓度

/(

mg/L

)

聚合物

Hz

g

30

60

90

30

60

90

30

60

90

min

3

处理后

/%

1

2

0

0

0

25

25

25

40

40

40

40

123

C6

123

C6

123

C6

123

C6

123

C6

123

C6

123

C6

123

C6

123

C6

6C4

5C4

5C7

5C3

4C9

4C2

94C82

95

C63

70

90

70

90

40

6

9

9

3

3

95C39

4

5

6

95C71

96C04

96C60

96C93

94C98

97

C49

6

6

9

3

7

90

40

3C8

6C2

3C1

8

9

I

70

285

C84

288

C35

287C46286C41

288C83

288C35

95

C47

288C35

289C16

+

286C65

289C48

95C82

289C40

K1

K1

K1

极差

286C08

96

C12

96

C39

95

C36

95

C28

96C12

96C47

95C55

96

C49

96

C28

96

C12

T

863.

59

0C84

25

0

C94

60

0C81

1

C02

最优组合

70

6

主次因素

降解时间

电极微粒

电源频率

从表

1

可以得到影响处理效果的主次因素顺序

降解时间

电极微粒

电源频率

敏化剂

最佳

工艺参数组合

预处理

1

L

注聚驱采出液

需要用

25

Hz

的高频电源

加入

60

g

铝质的三维电极和

70

g

碳化硅的微波敏化剂

降解

6

min

取不同海上平台的注聚驱采出液在最佳条件下做

5

组实验

以验证这些条件对含聚合物采出液的

处理效果

结果见表

2

采用淀粉一碘化镉法测定电絮凝前后的采出液中聚丙烯酰胺类聚合物的质量浓度

由表

2

可以看

经该电絮凝装置预处理海上平台含聚采出液后

聚合物去除率达到

95%

以上

水相中的聚合物经过

絮凝

降解

几乎被处理彻底

并且悬浮物去除率也达到

80%

以上

说明优化后的工艺对采出液的悬浮

-

14

-

承德石油高等专科学校学报

2020

年第

22

6

物也能预处理

方便后期流程的进一步原油处理

2

预处理不同区域的采出液数据分析

序号

采出液

聚合物质量浓度/(

mg/T

)

物质

T

(

mgTL

)

理后

聚合物

去除率

/%

来源

处理前

处理后

T%

1

2

D

100.5

124.6

2.25

5.33

3.92

4.86

4.92

11.92

12.16

2.0897.76

95.72

82.55

84.05

83.36

E

P

1.94

3

113.7

109.5

115.8

13.88

12.08

11.76

2.31

1.89

1.87

96.55

95.56

4

5

G

84.35

84.10

J

95.75

5

结论

1

)

高频直流电源电絮凝聚合物采出液比低频直流电源节能约

30%。

电絮凝过程中添加铝质三维

电极时

电絮凝速度大于使用铁三维电极

并且

电絮凝聚合物采出液能耗比只使用二维电极絮凝能节

22%

添加碳化硅敏化剂后

微波降解聚合物时间缩短

,效果最好

2

)

对电絮凝装置预处理工艺正交实验

确定出工艺最佳优化组合

预处理

1

L

注聚驱采出液

需要

25

Ho

的高频电源

加入

60

g

铝质的三维电极和70

g

碳化硅的微波敏化剂

降解

6

min

优化后的工

艺能使聚合物去除率达到

95%

以上

悬浮物去除率也达到

80%

以上

3

)

选择适当的三维电极及敏化

聚合物处理

度加快

耗能最少

说明通过对聚合物采出液预

处理工艺参数优化后

满足海上平台处理后续油水分离中水质要求

具有一定的推广应用价值

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