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轴瓦温度升高运行的原因和处理探讨

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2024年4月5日发(作者:官凝蕊)

轴瓦温度升高运行的原因和处理探讨

摘 要:对于龙宫洞电站机组轴瓦存在瓦温偏高的缺陷进行了技术分析,

并提出改造、处理措施,通过处理后运行,取得了明显的效果,以此指导运行人

员进行现场判断处理,提高设备的可靠性。

关键词:水轮发电机 轴瓦 高温 机组

一、电站概况

缙云县龙宫洞水力发电有限公司(龙宫洞电站)位于浙江省缙云县方溪乡境

内。水轮发电机组为2台冲击式水轮发电机组,总装机容量10000kW,单机容量

5000kW,设计水头559.6m,最大水头590.83m。

发电水源由大洋水库和下坑水库经过连通隧洞、压力隧洞、压力管道进入厂

房1、2#水轮发电机组。大洋水库与下坑水库之间由连通隧洞相连,成为并联水

库。龙宫洞电站输水系统全长8318.78米,其中连通隧洞长度为3879.3米;压

力隧洞2071.7米;压力管道2367.78米。水轮机型号CJA475-W-126/2×8,调速

器型号CJWT-2/1-10,发电机型号SFW5000-8/1730,机组转速750转/分。

二、轴瓦温度升高的特征

龙宫洞电站为卧式机组,冷却器为密闭循环冷却。当发电机容量>1000KVA时,

发电机定子槽中埋置电阻值为100Ω(0℃时)铂电阻测温线圈(埋入式检温计),

以测量铁芯温度及定子绕组温度。检温计出线端子连接在机座壁上的出线盒中,

测量铁芯温度出线端子用UU1U11、VV1V11、WW1W11表示,测量绕组温度出线端

子用U2U3U33、V2V3V33、W2W3W33表示。发电机转子支承采用优质滚动轴承,采

用油润滑。支承采用优质合金轴瓦滑动轴承结构,一般采用L-TSA46汽轮机油润

滑。内循环座式轴承:油冷却器装在轴承座油槽内部,电机转轴上装有带油的油

盘或油环。并随轴转动,以带起油槽中经冷却的润滑油注入轴瓦,实现轴承的冷

却和润滑。

运行人员在巡视中发现上位机和下位机的轴瓦温度升高,运行人员上报生技

科,组织技术人员对设备进行检查,轴瓦油槽外壳手放上去有热的感觉,表计显

示油温升高,为了安全运行,机组进行解列停机。测温电阻是电站最重要的传感

器,电站测温电阻运行情况直接影响发电机是否能够安全运行,在各电站中,测

温电阻性能不稳定、可靠性差是非常普遍的存在,由于性能不稳定导致温度信号

误报一直困扰着电站的运行,严重时可造成机组事故停机,对电网起到不安全隐

患。

前、后导处理前温度

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72

机组运行时轴瓦温度不得超过80度,油冷却器工作水压0.2MPa,冷却器耗水

量约7f/h,管路工作水压力为0.2-0.3MPa。机组额定扭矩63.7kN.m,短路扭矩

486.26kN.m,非出轴端轴承冷却器进出水管有一段塑料水管进行联接,使二端轴

承不形成通电回路,不会引环形电流。

龙宫洞电站为卧式机组,有前导、后导二个轴瓦,瓦内通过水循环对油和瓦

进行冷却,温度检测计(PTD)选用铂金属PT100型,其参数为0度,电阻为100

正负0.1Ω,温度检测范围为0-100度,在该范围内其测量精度为A级。电站自

投产以来,机组多次发生轴瓦温度升高的现象。为了延长机组的在网运行时间,

提高机组的可靠性,对轴瓦温度升高的原因进行分析,并总结出运行常用应急处

理措施。

三、原因分析和处理方法

1、原因分析

电站机组冷却水采用的是外循环的冷却方式,轴瓦位于机架油槽内,为单导

乌金瓦,外加水泵通过水循环冷却瓦和油,水管分布于轴瓦内,开机时接监控信

号启动水泵,只有当主泵故障或启动失败时才能自动启备泵,引起轴瓦温度升高

主要有以下几种:

(1)技术供水压力不足或者水泵没动作,虽然冷却水进出阀在全开位置,

但压力和流量减少,不能满足冷却需求。

(2)冷却水管阀门没有打开,或者损坏,管路有堵塞等,从而影响到冷却

效果。

(3)轴瓦生产工艺问题产生鼓包现象,瓦面磨损严重,轴瓦受力不均匀,

导致温度升高。

(4)轴承油位是否正常,油质是否合格,有无渗油、漏油。油质有无变质

乳化,已不能满足润滑和冷却的效果。

(5)机组有无振动或不稳定,摆度超标而引起瓦温升高。

(6)轴瓦间隙调整不均,造成有的瓦受力过大引起轴瓦温度升高。

(7)测温电阻损坏、测温模件故障等自动化测量回路异常。

2、原因判断

对测温电阻、油质、管路漏油、轴瓦等检查和检测,结果一切都正常,对冷

却水管路的堵塞进行清洗,管路没发现堵塞,冷却水压力也正常。对机组X和Y

的轴线进行测量,机组摆度在正常范围内。最后检查出来是冷却水流速问题,轴

承上的下轴瓦管路大,流速也快,上轴瓦管路小,流速慢。上轴瓦的出水是接入

下轴瓦大管路上,小管路接入大管路引起出水来不及排出,上轴瓦冷却水排出水

很少,冷却水排出去少,这样引起冷却水流入轴瓦内也少,从而引起瓦温升高。

3、应急处理

通过涂色法检查轴瓦球面与瓦套的接触面,对接触不好的部位进行修刮,使

得接触面积达到75%以上,且分布均匀,轴瓦在瓦套中不再卡涩,可以随转子扬

度的变化自动调节,瓦面应在中心夹角A=60度至90度范围内刮好触点,要求每

平方厘米有2至3个触点,沿轴瓦长度方向均匀接触,刮瓦后的夹角A沿水机喷

水方向偏移20度至30度,轴瓦与轴颈间隙在0.55-0.6毫米之间,。经试机发

现还是轴瓦温度升高。经生技科综合判断,对轴瓦冷却水出水管路进行重新改造,

把上轴瓦的出水改到机组尾水处,直接排入尾水基坑,这样轴瓦冷却出水排出量

大,流速快,让油槽内油温在设计范围内,轴瓦也能温度降下来。改造后运行轴

瓦温度一直保持在稳定值范围内,通过这个问题,使运行人员充分认识到冷却水

的重要性,增强了技能,对电站安全运行起到了至关重要。

前、后导处理后的温度

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电站经过二年的运行,在夏天运行过程中,轴瓦温度较高故障,其中有多次

进行停机检查,造成了很大经济的损失,其中一次保持了一段时间,这种运行方

式给机组带来极大的安全隐患和风险。在机组运行的过程中,建立轴瓦的实时测

量系统对于轴瓦的温度进行实时监控,并且要考虑到机组运行方式的转变,对温

度的变化趋势进行数据分析和相应的控制数值进行比较,然后和机组刚开始运行

或是修理之后运行的参数进行对比,来建立一种风险的预测和控制的机制。通过

控制使得机组的油温以及油压保持在合理的范围内,并且要严格保证油品的质量,

要对检修进行标准化管理,制定轴瓦检修的质量标准,在检修的过程中要严格按

照标准和流程执行,对于员工进行培训,对于轴瓦的承载力要通过设计使得载荷

较为合理的分配,通过改进设计提高轴瓦运行过程中的温度稳定性,对于轴瓦各

个环节以及各个部分的检修严格按照事先的流程来进行。

四、结束语:

在5000kW机组运行的过程中经常出现轴瓦温度过高的状况。机组出现轴瓦

温度过高的状况会严重威胁机组运行的稳定和安全,本文通过对本电站5000kW

机组运行中轴瓦温度过高原因的分析,对于机组轴瓦温度过高的情况进行总结和

归纳形成了系统的温度升高的检修维护,并针对温度过高的原因提出了相应的改

进措施,这些措施为解决5000kW机组运行过程中轴瓦温度升高情况提供了切实

有效的途径。每台机组都有它自身的结构特点,所以影响轴瓦温度的因素也很多。

通过分析并采取相应的处理方案,达到了降低轴瓦温度的目的。总之,每个电站

的问题不一样,在各个电站中需根据本电站实际情况,上述处理方法供参考借鉴,

希望可以帮助解决类似问题。

参考文献:

[1]李阳华 水轮发电机组轴瓦温度跳变的原因分析和处理[J] 电工技术

2018第001期

[2]杨刚等 小型卧式水轮发电机组轴承温度过高原因分析[C] 2012全国大

中型水电厂技术协作网第八届年会

[3]熊道树 水轮发电机组的辅助设备 北京:水利电力出版社1993

2024年4月5日发(作者:官凝蕊)

轴瓦温度升高运行的原因和处理探讨

摘 要:对于龙宫洞电站机组轴瓦存在瓦温偏高的缺陷进行了技术分析,

并提出改造、处理措施,通过处理后运行,取得了明显的效果,以此指导运行人

员进行现场判断处理,提高设备的可靠性。

关键词:水轮发电机 轴瓦 高温 机组

一、电站概况

缙云县龙宫洞水力发电有限公司(龙宫洞电站)位于浙江省缙云县方溪乡境

内。水轮发电机组为2台冲击式水轮发电机组,总装机容量10000kW,单机容量

5000kW,设计水头559.6m,最大水头590.83m。

发电水源由大洋水库和下坑水库经过连通隧洞、压力隧洞、压力管道进入厂

房1、2#水轮发电机组。大洋水库与下坑水库之间由连通隧洞相连,成为并联水

库。龙宫洞电站输水系统全长8318.78米,其中连通隧洞长度为3879.3米;压

力隧洞2071.7米;压力管道2367.78米。水轮机型号CJA475-W-126/2×8,调速

器型号CJWT-2/1-10,发电机型号SFW5000-8/1730,机组转速750转/分。

二、轴瓦温度升高的特征

龙宫洞电站为卧式机组,冷却器为密闭循环冷却。当发电机容量>1000KVA时,

发电机定子槽中埋置电阻值为100Ω(0℃时)铂电阻测温线圈(埋入式检温计),

以测量铁芯温度及定子绕组温度。检温计出线端子连接在机座壁上的出线盒中,

测量铁芯温度出线端子用UU1U11、VV1V11、WW1W11表示,测量绕组温度出线端

子用U2U3U33、V2V3V33、W2W3W33表示。发电机转子支承采用优质滚动轴承,采

用油润滑。支承采用优质合金轴瓦滑动轴承结构,一般采用L-TSA46汽轮机油润

滑。内循环座式轴承:油冷却器装在轴承座油槽内部,电机转轴上装有带油的油

盘或油环。并随轴转动,以带起油槽中经冷却的润滑油注入轴瓦,实现轴承的冷

却和润滑。

运行人员在巡视中发现上位机和下位机的轴瓦温度升高,运行人员上报生技

科,组织技术人员对设备进行检查,轴瓦油槽外壳手放上去有热的感觉,表计显

示油温升高,为了安全运行,机组进行解列停机。测温电阻是电站最重要的传感

器,电站测温电阻运行情况直接影响发电机是否能够安全运行,在各电站中,测

温电阻性能不稳定、可靠性差是非常普遍的存在,由于性能不稳定导致温度信号

误报一直困扰着电站的运行,严重时可造成机组事故停机,对电网起到不安全隐

患。

前、后导处理前温度

1

小时

2

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机组运行时轴瓦温度不得超过80度,油冷却器工作水压0.2MPa,冷却器耗水

量约7f/h,管路工作水压力为0.2-0.3MPa。机组额定扭矩63.7kN.m,短路扭矩

486.26kN.m,非出轴端轴承冷却器进出水管有一段塑料水管进行联接,使二端轴

承不形成通电回路,不会引环形电流。

龙宫洞电站为卧式机组,有前导、后导二个轴瓦,瓦内通过水循环对油和瓦

进行冷却,温度检测计(PTD)选用铂金属PT100型,其参数为0度,电阻为100

正负0.1Ω,温度检测范围为0-100度,在该范围内其测量精度为A级。电站自

投产以来,机组多次发生轴瓦温度升高的现象。为了延长机组的在网运行时间,

提高机组的可靠性,对轴瓦温度升高的原因进行分析,并总结出运行常用应急处

理措施。

三、原因分析和处理方法

1、原因分析

电站机组冷却水采用的是外循环的冷却方式,轴瓦位于机架油槽内,为单导

乌金瓦,外加水泵通过水循环冷却瓦和油,水管分布于轴瓦内,开机时接监控信

号启动水泵,只有当主泵故障或启动失败时才能自动启备泵,引起轴瓦温度升高

主要有以下几种:

(1)技术供水压力不足或者水泵没动作,虽然冷却水进出阀在全开位置,

但压力和流量减少,不能满足冷却需求。

(2)冷却水管阀门没有打开,或者损坏,管路有堵塞等,从而影响到冷却

效果。

(3)轴瓦生产工艺问题产生鼓包现象,瓦面磨损严重,轴瓦受力不均匀,

导致温度升高。

(4)轴承油位是否正常,油质是否合格,有无渗油、漏油。油质有无变质

乳化,已不能满足润滑和冷却的效果。

(5)机组有无振动或不稳定,摆度超标而引起瓦温升高。

(6)轴瓦间隙调整不均,造成有的瓦受力过大引起轴瓦温度升高。

(7)测温电阻损坏、测温模件故障等自动化测量回路异常。

2、原因判断

对测温电阻、油质、管路漏油、轴瓦等检查和检测,结果一切都正常,对冷

却水管路的堵塞进行清洗,管路没发现堵塞,冷却水压力也正常。对机组X和Y

的轴线进行测量,机组摆度在正常范围内。最后检查出来是冷却水流速问题,轴

承上的下轴瓦管路大,流速也快,上轴瓦管路小,流速慢。上轴瓦的出水是接入

下轴瓦大管路上,小管路接入大管路引起出水来不及排出,上轴瓦冷却水排出水

很少,冷却水排出去少,这样引起冷却水流入轴瓦内也少,从而引起瓦温升高。

3、应急处理

通过涂色法检查轴瓦球面与瓦套的接触面,对接触不好的部位进行修刮,使

得接触面积达到75%以上,且分布均匀,轴瓦在瓦套中不再卡涩,可以随转子扬

度的变化自动调节,瓦面应在中心夹角A=60度至90度范围内刮好触点,要求每

平方厘米有2至3个触点,沿轴瓦长度方向均匀接触,刮瓦后的夹角A沿水机喷

水方向偏移20度至30度,轴瓦与轴颈间隙在0.55-0.6毫米之间,。经试机发

现还是轴瓦温度升高。经生技科综合判断,对轴瓦冷却水出水管路进行重新改造,

把上轴瓦的出水改到机组尾水处,直接排入尾水基坑,这样轴瓦冷却出水排出量

大,流速快,让油槽内油温在设计范围内,轴瓦也能温度降下来。改造后运行轴

瓦温度一直保持在稳定值范围内,通过这个问题,使运行人员充分认识到冷却水

的重要性,增强了技能,对电站安全运行起到了至关重要。

前、后导处理后的温度

1

小时

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电站经过二年的运行,在夏天运行过程中,轴瓦温度较高故障,其中有多次

进行停机检查,造成了很大经济的损失,其中一次保持了一段时间,这种运行方

式给机组带来极大的安全隐患和风险。在机组运行的过程中,建立轴瓦的实时测

量系统对于轴瓦的温度进行实时监控,并且要考虑到机组运行方式的转变,对温

度的变化趋势进行数据分析和相应的控制数值进行比较,然后和机组刚开始运行

或是修理之后运行的参数进行对比,来建立一种风险的预测和控制的机制。通过

控制使得机组的油温以及油压保持在合理的范围内,并且要严格保证油品的质量,

要对检修进行标准化管理,制定轴瓦检修的质量标准,在检修的过程中要严格按

照标准和流程执行,对于员工进行培训,对于轴瓦的承载力要通过设计使得载荷

较为合理的分配,通过改进设计提高轴瓦运行过程中的温度稳定性,对于轴瓦各

个环节以及各个部分的检修严格按照事先的流程来进行。

四、结束语:

在5000kW机组运行的过程中经常出现轴瓦温度过高的状况。机组出现轴瓦

温度过高的状况会严重威胁机组运行的稳定和安全,本文通过对本电站5000kW

机组运行中轴瓦温度过高原因的分析,对于机组轴瓦温度过高的情况进行总结和

归纳形成了系统的温度升高的检修维护,并针对温度过高的原因提出了相应的改

进措施,这些措施为解决5000kW机组运行过程中轴瓦温度升高情况提供了切实

有效的途径。每台机组都有它自身的结构特点,所以影响轴瓦温度的因素也很多。

通过分析并采取相应的处理方案,达到了降低轴瓦温度的目的。总之,每个电站

的问题不一样,在各个电站中需根据本电站实际情况,上述处理方法供参考借鉴,

希望可以帮助解决类似问题。

参考文献:

[1]李阳华 水轮发电机组轴瓦温度跳变的原因分析和处理[J] 电工技术

2018第001期

[2]杨刚等 小型卧式水轮发电机组轴承温度过高原因分析[C] 2012全国大

中型水电厂技术协作网第八届年会

[3]熊道树 水轮发电机组的辅助设备 北京:水利电力出版社1993

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