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连续重整装置A201湿式空冷冷却效果差的原因分析及处理

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2024年4月11日发(作者:羊天逸)

龙源期刊网

连续重整装置A201湿式空冷冷却效果差的

原因分析及处理

作者:曹静

来源:《中国化工贸易·中旬刊》2018年第09期

摘 要:分析了炼油厂连续重整装置夏季遇到的生产瓶颈问题-A201冷却效果差的原因,通

过增加2台空冷器,从而取得良好效果。

关键词:连续重整;A201空冷;冷却效果

连续重整装置于2002年9月投料试车,催化剂再生部分采用法国某专利技术。该装置以

直馏石脑油和经加氢处理后的焦化汽油为原料。采用连续重整技术生产高辛烷值汽油组分,实

现全厂汽油升级换代,同时为对二甲苯装置提供部分原料,副产的氢气大部分作为加氢、对二

甲苯、溶剂油切割及化纤厂对苯二甲酸(PTA)装置用氢,少部分富余的氢气作为燃料气并入

全厂高压瓦斯系统。

1 A201湿式空冷冷却效果较差的原因分析

如图1,预加氢部分来的重整进料油和重整循环氢压缩机(K201)出口的重整循环氢分别

进入重整进料换热器(E201)内,与重整反应产物进行换热,氢在换热器内混合换热后依次进

入重整第1反应加热炉(F201),重整第1反应器(R201),重整第2反应加热炉(F202),

重整第2反应器(R202),重整第3反应加热炉(F203),重整第3反应器(R203),重整

第4反应加热炉(F204),重整第4反应器(R204)。从最后1个反应器(R204)出来的反

应产物进入重整进料换热器(E201)。与进料换热并经表面蒸发空冷器(A201A/B/C/D/)冷

凝冷却后进入重整产物分离罐(D201)进行气液相分离,重整产物分离罐(D201)油经泵

(P201A/B)升压后送入再接触部分。

进入夏季后,随着外界气温的升高,重整产物空冷器冷后温度最高已达到45℃,超过工

艺要求,影响压缩机的安全运行。装置超温运行、加工长时间处在低负荷状态下,造成实际生

产能力下降,直接影响装置总体运行的物料平衡,间接使加工费用上升。经分析,主要原因为

空冷长时间运行腐蚀严重冷却效果下降。因此做以下局部调整:①将空冷A203并人A201运

行,维持正常负荷;②空冷201人口加装喷淋水进行降温;③根据厂家要求对空冷进行再优化

操作,第1次是将A201喷淋水停1台泵调节单台泵量,减小喷淋水量提高表面蒸发量,从实

际情况来看没有效果,冷后温度上升较快最高到 58℃;第 2次是提高空冷水箱温度来增加表

面蒸发量。实际以空冷201操作。水箱温度控制在60时,A201A/B/C/D冷后温度从42℃上升

至53℃。總冷后温度上升至44.8℃接近工艺要求(不大于45℃);最终解决办法:委托设计

院重新进行核算,根据核算当前空冷是否能满足要求,如确实不能满足要求,需增加空冷或更

换高效板式空冷。

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2 措施及效果

2.1 空冷201的改造及效果对比

为解决湿式空冷冷却效果差的问题,增加2台新空冷A一201E/F。这样就增加空冷整体

的换热效果。达到使 A201冷后温度降低的目的。从表1数据显示可以看出,空冷水箱改造完

工投用后。A201A-F总体温度下降至38℃。达到目标值。装置在不断提高负荷的前提下空冷

A201温度降仍能保持在工艺卡片范围(0~45℃),说明通过改造后解决了空冷的整体冷却效

果差的问题,满足装置长周期满负荷运行要求。

图为改造后的空冷水箱流程:

2.2 在设备漏点及防腐方面采取的措施

①空冷底部焊缝泄漏处补焊加固;②将凝结水线弯头和三通更换成不锈钢材质;③在凝结

水出口处焊接1个大小头变径15,减小水线出口压力,同时在水箱底部正对水线出口加l块铁

板,分散流体的单向冲刷力;④水箱内外壁增加防腐漆。

综上可知,通过对A201的改造及防腐措施的实施,根本上解决了冷却效果差的问题,做

到节能降耗,并为装置的长期、平稳、安全的运行作出贡献。

作者简介:

曹静(1982- ),女,汉族,山东平原县人,主要从事石油化工工作。

2024年4月11日发(作者:羊天逸)

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连续重整装置A201湿式空冷冷却效果差的

原因分析及处理

作者:曹静

来源:《中国化工贸易·中旬刊》2018年第09期

摘 要:分析了炼油厂连续重整装置夏季遇到的生产瓶颈问题-A201冷却效果差的原因,通

过增加2台空冷器,从而取得良好效果。

关键词:连续重整;A201空冷;冷却效果

连续重整装置于2002年9月投料试车,催化剂再生部分采用法国某专利技术。该装置以

直馏石脑油和经加氢处理后的焦化汽油为原料。采用连续重整技术生产高辛烷值汽油组分,实

现全厂汽油升级换代,同时为对二甲苯装置提供部分原料,副产的氢气大部分作为加氢、对二

甲苯、溶剂油切割及化纤厂对苯二甲酸(PTA)装置用氢,少部分富余的氢气作为燃料气并入

全厂高压瓦斯系统。

1 A201湿式空冷冷却效果较差的原因分析

如图1,预加氢部分来的重整进料油和重整循环氢压缩机(K201)出口的重整循环氢分别

进入重整进料换热器(E201)内,与重整反应产物进行换热,氢在换热器内混合换热后依次进

入重整第1反应加热炉(F201),重整第1反应器(R201),重整第2反应加热炉(F202),

重整第2反应器(R202),重整第3反应加热炉(F203),重整第3反应器(R203),重整

第4反应加热炉(F204),重整第4反应器(R204)。从最后1个反应器(R204)出来的反

应产物进入重整进料换热器(E201)。与进料换热并经表面蒸发空冷器(A201A/B/C/D/)冷

凝冷却后进入重整产物分离罐(D201)进行气液相分离,重整产物分离罐(D201)油经泵

(P201A/B)升压后送入再接触部分。

进入夏季后,随着外界气温的升高,重整产物空冷器冷后温度最高已达到45℃,超过工

艺要求,影响压缩机的安全运行。装置超温运行、加工长时间处在低负荷状态下,造成实际生

产能力下降,直接影响装置总体运行的物料平衡,间接使加工费用上升。经分析,主要原因为

空冷长时间运行腐蚀严重冷却效果下降。因此做以下局部调整:①将空冷A203并人A201运

行,维持正常负荷;②空冷201人口加装喷淋水进行降温;③根据厂家要求对空冷进行再优化

操作,第1次是将A201喷淋水停1台泵调节单台泵量,减小喷淋水量提高表面蒸发量,从实

际情况来看没有效果,冷后温度上升较快最高到 58℃;第 2次是提高空冷水箱温度来增加表

面蒸发量。实际以空冷201操作。水箱温度控制在60时,A201A/B/C/D冷后温度从42℃上升

至53℃。總冷后温度上升至44.8℃接近工艺要求(不大于45℃);最终解决办法:委托设计

院重新进行核算,根据核算当前空冷是否能满足要求,如确实不能满足要求,需增加空冷或更

换高效板式空冷。

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2 措施及效果

2.1 空冷201的改造及效果对比

为解决湿式空冷冷却效果差的问题,增加2台新空冷A一201E/F。这样就增加空冷整体

的换热效果。达到使 A201冷后温度降低的目的。从表1数据显示可以看出,空冷水箱改造完

工投用后。A201A-F总体温度下降至38℃。达到目标值。装置在不断提高负荷的前提下空冷

A201温度降仍能保持在工艺卡片范围(0~45℃),说明通过改造后解决了空冷的整体冷却效

果差的问题,满足装置长周期满负荷运行要求。

图为改造后的空冷水箱流程:

2.2 在设备漏点及防腐方面采取的措施

①空冷底部焊缝泄漏处补焊加固;②将凝结水线弯头和三通更换成不锈钢材质;③在凝结

水出口处焊接1个大小头变径15,减小水线出口压力,同时在水箱底部正对水线出口加l块铁

板,分散流体的单向冲刷力;④水箱内外壁增加防腐漆。

综上可知,通过对A201的改造及防腐措施的实施,根本上解决了冷却效果差的问题,做

到节能降耗,并为装置的长期、平稳、安全的运行作出贡献。

作者简介:

曹静(1982- ),女,汉族,山东平原县人,主要从事石油化工工作。

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