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R801

IT圈 admin 48浏览 0评论

2024年4月13日发(作者:翦翠丝)

维普资讯

交流 

R801调速器中全负荷校正器体的工艺改进 

邓兴贵 ,蒋宏伟 

l湖南建树高等专科学棱.湖南衡阳421008;2.亚新科南岳(衡阳)有限套司,湖南衡阳421007) 

摘要:本文彳r绍丁全负荷校正器体的结构特点和工艺l蜚求.指出了两种离废品率的传统加工工艺艘工装的缺点,并通过工 

艺方案的改进,大大提高丁产品的台格率 

关麓词:全负荷校正器体 结构特点;工艺改进{夹具设}r 

中围分类号:U464 136\3 文献标识码:B 文章编号:1009-9492(2[x】2)03—0052=02 

1引言 

亚新科南岳(衡阳)有限公司生产的R801调速器 

点保证的尺寸) 

③复位的销轴孔的中心线与校正器体底面的平行度为 

0.05mm; 

(与PN泵或AD泵台用).广泛应用于中、轻型柴油汽车 

上.能使汽车获得大功率,同时能实现低油耗、低噪音、 

低排放。围l为R801词速器中垒负荷校正器体零件图. 

④全负荷校正器体内腔~侧面与其底面的垂直度为 

005ram; 

它是调速器中的重要零件之一,其结构特点及主要技术指 

标为: 

⑤复位销轴上下两孔的同轴度为∞.02mm 

2原采用的加工方案 

全负荷技正器体的材料为ZAL102.通过用压力铸造 

出来的坯件可选到I级毛坯精度。由零件图分析比较可知. 

除了用于安装复位滑块的中 mm销轴孔与2-中3 心mm 

①全负荷校正器体内腔两侧面的尺寸在垂直方向为 

29mm.水平方向为42ram.二者均为自由公差; 

②全负荷校正器体设有使滑头复位的销轴,轴孔中一 

线距其体内腔一侧的尺寸及精度为19 5 (装配要求重 

定位销孔的尺寸精度(精度等级为ITg)及位置精度较高 

外,其余的精度要求都低于 

IT9.因此全负荷校正器体这个 

其余、 

零件整体精度不高.重点是保 

证销轴孔和其内腔的加工.因 

此可用一般普通精度的机床和 

加工方法来加工它。我们先前 

采用过两种工艺方案如下: 

(1) ~面两孔”定位加 

工方法 

全负荷校正器体零件尺寸 

较小,内腔空间加工距离只有 

29tom。为了简化夹具的设计和 

F向 

便于工人的操作.我们对整个 

零件的加工采用了统一的定位 

基准.即采用了“一面二孔 

的定位方式.用全负荷校正器 

体上的结台面和结台面上的两 

个 

囤1全负荷校正器件零件图 

5ram的通孔定位加工。 

采用这种传统的“基准统一” 

收稿日期:200l一12—25;修订日期2 ̄02-01~29 

[二]_至工二] 

维普资讯

,、 

经验交流 

原则米加工这十零件,理论上是可行的.过在传统的箱体 

零件加工中也经常采用,但由于全负荷校正器体结构尺寸 

1 2 3 4 5 

小,结合面上的两十定位孔精度不高,再加上加工中6:: 

mm销轴孔的铰刀的尺寸小,刀具的刚度差,使得在这个 

翻~ ’匿 

方案加工出来的零件中,中6 :mm孔中心线距其内腔一 

侧的尺寸及精度满足不了要求,产品的合格率仅为3㈣. 

造成极大的浪费。 

(2 面定位加工孔的方法 

l 一,一0 

1 

由于 一面两孔”定位方式加工出来的零件合格率 

低,所以对其工艺方案进行改进。根据传统的“基准重 

合”和 先面后孔”的定位加工原则,这次我们采用的工 

艺方案是先加工全负荷校正器体内腔一侧面,然昏以全负 

荷校正器体的结合面(底面)与这十侧面联合定位,加工 

图2垒负荷校正器体铣内侧夹具图 

1夹具体2长定位销3标准定位销4螺钉

6定位扳

5定位板 

销轴孔唾.6:等mm 采用该方案加工这个孔时.为了提高 

铰刀加工过程中的支承刚度.我们在加工这个孔的夹具 

中.增设了一叶、起支承作用的中间铰套,这样就使得夹具 

结构较复杂.操作不太方便。用这个工艺方案加工出来的 

7压紧气缸8活动压板9连接螺桂10压紧螺桂 

该工艺方案较前方案改进之处在于先加工销孔,再以 

销孔和底面定位联合加工全负荷校正器体内腔侧面 

(2)铣全负荷校正器体内腔侧面夹具的设计 

在改进后的工艺方案中工序12的夹具如图2所示 

我们所设计的这副全负荷校正器体铣内侧丧具中,定 

全负荷校正器体合格率有所提高,但也仅提高到60%.还 

是有较高的废品率.仍满足不了生产要求 究其原因是铰 

刀R寸较小,刚性差,铰刀引进较长所致 

3加工工艺的改进与夹具设计 

t¨加工工艺方案的改进 

由于全负荷校正器体零件结构尺寸小,空间小.加工 

的刀具刖性差,这1、客观问题的存在使得加工田难.而传 

位销轴的尺寸为 6: mm.全负荷校正器体上中6mm孔 

中心到其内腔一侧面的R寸为19.5mm,扣除定位销轴直 

径的一半,耶还有19.5—6/2=16.5(mm)的空间,用中12mm 

统的 一面两孔”定位方式及“先面后孔 (以面定位加 

的铣刀加工,下刀空问足够 全负荷校正器体上%:: 

mm孔中 到其内腔另一侧面的尺寸为9.5ram,扣除定位 

销轴直径的一半,还有6.5mtn空间,夹具上的定位板6有 

4.5ram厚的悬下部分(用于定位销轴安装好工件后与其接 

触定位).这样还留有4 51irm的余地。 

工孔)的加工方法并无原则性错误 固此要提高产品的合 

格率,按一般常理,就不得不考虑提高机床本身的精度, 

而提高机床的精度.就得进行大的投资或改造,很不经 

济.况且全负荷校正器体这个零件的整个精度并不很高, 

也没有这个必要 难道说陈了提高机床精度外就没有别的 

4结论 

由于改进方案加工零件时是先加工孔,后加工面,用 

定位销轴穿过两侧销孔定位,避免了前两次方案铰刀引进 

办法了吗?为此,我们再一次对加工工艺方案进行了大胆 

的改进和调整.其方案如F: 

1)铣安装结合面(底面);2)铣右侧面;3)钻安装 

用的4一中6 5mm孔(以孔扩孔);4)钻上顶面2一M6的螺 

纹底孔舛.9ram;5)钻右侧面4一M6的螺纹底孔 

时刚度不足这个缺点.这样使零件的合格率高达99%,较 

前两次有了很大的提高。我们估算一下它带来的经济效 

益:全负荷校正器体铸造毛坯成本是每件17 5元.经机加 

工后每件成本达200元.如果血业每年接60000件生产, 

则每年可 避免浪费60(K)Ox20x(99%一60%)=46 8(万 

元) 

舛9mm}6)钻右侧面阶梯孔中26mn ̄及中20 5mm(复台 

钻);7)钻左侧面复台孔中13mm及中4 9mm(复合钻); 

8)钻铰安装结合面的2一中3销孔;9)钻中5舟mm孔; 

1O)钻复台孔中13mm及中9mm(复合刀具);11)以安装 

底面和其上的两个孔定位,铰中6 冀mm孔;12 以底面 

和嘶::m r【L孔组合定位加工全负荷校正器体内侧面;13) 

攻丝 

作者筒介:邓必贵,男,1964年生.湖南常宁人.研究生.讲 

师 研究领域:机艟设计、CAD/CAPP/CAM 已发表论文7 

篇 

[二] 二]= 

2024年4月13日发(作者:翦翠丝)

维普资讯

交流 

R801调速器中全负荷校正器体的工艺改进 

邓兴贵 ,蒋宏伟 

l湖南建树高等专科学棱.湖南衡阳421008;2.亚新科南岳(衡阳)有限套司,湖南衡阳421007) 

摘要:本文彳r绍丁全负荷校正器体的结构特点和工艺l蜚求.指出了两种离废品率的传统加工工艺艘工装的缺点,并通过工 

艺方案的改进,大大提高丁产品的台格率 

关麓词:全负荷校正器体 结构特点;工艺改进{夹具设}r 

中围分类号:U464 136\3 文献标识码:B 文章编号:1009-9492(2[x】2)03—0052=02 

1引言 

亚新科南岳(衡阳)有限公司生产的R801调速器 

点保证的尺寸) 

③复位的销轴孔的中心线与校正器体底面的平行度为 

0.05mm; 

(与PN泵或AD泵台用).广泛应用于中、轻型柴油汽车 

上.能使汽车获得大功率,同时能实现低油耗、低噪音、 

低排放。围l为R801词速器中垒负荷校正器体零件图. 

④全负荷校正器体内腔~侧面与其底面的垂直度为 

005ram; 

它是调速器中的重要零件之一,其结构特点及主要技术指 

标为: 

⑤复位销轴上下两孔的同轴度为∞.02mm 

2原采用的加工方案 

全负荷技正器体的材料为ZAL102.通过用压力铸造 

出来的坯件可选到I级毛坯精度。由零件图分析比较可知. 

除了用于安装复位滑块的中 mm销轴孔与2-中3 心mm 

①全负荷校正器体内腔两侧面的尺寸在垂直方向为 

29mm.水平方向为42ram.二者均为自由公差; 

②全负荷校正器体设有使滑头复位的销轴,轴孔中一 

线距其体内腔一侧的尺寸及精度为19 5 (装配要求重 

定位销孔的尺寸精度(精度等级为ITg)及位置精度较高 

外,其余的精度要求都低于 

IT9.因此全负荷校正器体这个 

其余、 

零件整体精度不高.重点是保 

证销轴孔和其内腔的加工.因 

此可用一般普通精度的机床和 

加工方法来加工它。我们先前 

采用过两种工艺方案如下: 

(1) ~面两孔”定位加 

工方法 

全负荷校正器体零件尺寸 

较小,内腔空间加工距离只有 

29tom。为了简化夹具的设计和 

F向 

便于工人的操作.我们对整个 

零件的加工采用了统一的定位 

基准.即采用了“一面二孔 

的定位方式.用全负荷校正器 

体上的结台面和结台面上的两 

个 

囤1全负荷校正器件零件图 

5ram的通孔定位加工。 

采用这种传统的“基准统一” 

收稿日期:200l一12—25;修订日期2 ̄02-01~29 

[二]_至工二] 

维普资讯

,、 

经验交流 

原则米加工这十零件,理论上是可行的.过在传统的箱体 

零件加工中也经常采用,但由于全负荷校正器体结构尺寸 

1 2 3 4 5 

小,结合面上的两十定位孔精度不高,再加上加工中6:: 

mm销轴孔的铰刀的尺寸小,刀具的刚度差,使得在这个 

翻~ ’匿 

方案加工出来的零件中,中6 :mm孔中心线距其内腔一 

侧的尺寸及精度满足不了要求,产品的合格率仅为3㈣. 

造成极大的浪费。 

(2 面定位加工孔的方法 

l 一,一0 

1 

由于 一面两孔”定位方式加工出来的零件合格率 

低,所以对其工艺方案进行改进。根据传统的“基准重 

合”和 先面后孔”的定位加工原则,这次我们采用的工 

艺方案是先加工全负荷校正器体内腔一侧面,然昏以全负 

荷校正器体的结合面(底面)与这十侧面联合定位,加工 

图2垒负荷校正器体铣内侧夹具图 

1夹具体2长定位销3标准定位销4螺钉

6定位扳

5定位板 

销轴孔唾.6:等mm 采用该方案加工这个孔时.为了提高 

铰刀加工过程中的支承刚度.我们在加工这个孔的夹具 

中.增设了一叶、起支承作用的中间铰套,这样就使得夹具 

结构较复杂.操作不太方便。用这个工艺方案加工出来的 

7压紧气缸8活动压板9连接螺桂10压紧螺桂 

该工艺方案较前方案改进之处在于先加工销孔,再以 

销孔和底面定位联合加工全负荷校正器体内腔侧面 

(2)铣全负荷校正器体内腔侧面夹具的设计 

在改进后的工艺方案中工序12的夹具如图2所示 

我们所设计的这副全负荷校正器体铣内侧丧具中,定 

全负荷校正器体合格率有所提高,但也仅提高到60%.还 

是有较高的废品率.仍满足不了生产要求 究其原因是铰 

刀R寸较小,刚性差,铰刀引进较长所致 

3加工工艺的改进与夹具设计 

t¨加工工艺方案的改进 

由于全负荷校正器体零件结构尺寸小,空间小.加工 

的刀具刖性差,这1、客观问题的存在使得加工田难.而传 

位销轴的尺寸为 6: mm.全负荷校正器体上中6mm孔 

中心到其内腔一侧面的R寸为19.5mm,扣除定位销轴直 

径的一半,耶还有19.5—6/2=16.5(mm)的空间,用中12mm 

统的 一面两孔”定位方式及“先面后孔 (以面定位加 

的铣刀加工,下刀空问足够 全负荷校正器体上%:: 

mm孔中 到其内腔另一侧面的尺寸为9.5ram,扣除定位 

销轴直径的一半,还有6.5mtn空间,夹具上的定位板6有 

4.5ram厚的悬下部分(用于定位销轴安装好工件后与其接 

触定位).这样还留有4 51irm的余地。 

工孔)的加工方法并无原则性错误 固此要提高产品的合 

格率,按一般常理,就不得不考虑提高机床本身的精度, 

而提高机床的精度.就得进行大的投资或改造,很不经 

济.况且全负荷校正器体这个零件的整个精度并不很高, 

也没有这个必要 难道说陈了提高机床精度外就没有别的 

4结论 

由于改进方案加工零件时是先加工孔,后加工面,用 

定位销轴穿过两侧销孔定位,避免了前两次方案铰刀引进 

办法了吗?为此,我们再一次对加工工艺方案进行了大胆 

的改进和调整.其方案如F: 

1)铣安装结合面(底面);2)铣右侧面;3)钻安装 

用的4一中6 5mm孔(以孔扩孔);4)钻上顶面2一M6的螺 

纹底孔舛.9ram;5)钻右侧面4一M6的螺纹底孔 

时刚度不足这个缺点.这样使零件的合格率高达99%,较 

前两次有了很大的提高。我们估算一下它带来的经济效 

益:全负荷校正器体铸造毛坯成本是每件17 5元.经机加 

工后每件成本达200元.如果血业每年接60000件生产, 

则每年可 避免浪费60(K)Ox20x(99%一60%)=46 8(万 

元) 

舛9mm}6)钻右侧面阶梯孔中26mn ̄及中20 5mm(复台 

钻);7)钻左侧面复台孔中13mm及中4 9mm(复合钻); 

8)钻铰安装结合面的2一中3销孔;9)钻中5舟mm孔; 

1O)钻复台孔中13mm及中9mm(复合刀具);11)以安装 

底面和其上的两个孔定位,铰中6 冀mm孔;12 以底面 

和嘶::m r【L孔组合定位加工全负荷校正器体内侧面;13) 

攻丝 

作者筒介:邓必贵,男,1964年生.湖南常宁人.研究生.讲 

师 研究领域:机艟设计、CAD/CAPP/CAM 已发表论文7 

篇 

[二] 二]= 

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