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汽车天窗控制总成DFMEA

IT圈 admin 22浏览 0评论

2024年5月4日发(作者:羽含灵)

POTENTIAL FAILURE

MODE AND EFFECTS

ANALYSIS(潜在失效模

式及后果分析)

DFMEA

车 身 System系统:

车顶系统 Subsystem子系统:

天 窗 Component:零部件

Vehicle Program:车型年度 :

M30S

Core Team: 核心小组:

S

e

v

e

r

i

t

y

(

天窗运行正常(打开/关闭/通风

完全打开:

x - 350 mm

y - 848mm

运行速度:60-120 mm/sec

环境温度:-40~85 C

起翘开口:

Z - 31

y - 848

局部打开:

x - 0-350 mm

y - 848 mm

玻璃不能正常动作

(开/关闭/起翘)

7

CURRENT DESIGN CONTROLS(现行设计控制)

C

l

a

s

s

电压波动(电压骤降/尖峰)

R

P

N

)

28

RECOMMENDED

CORRECTIVE

ACTION(s)(建议措

施)

RESPONSIBLE

DEPARTMENT

(INDIVIDUAL)(责

任部门:责任人)

(

ACTION(s)

TAKEN(反应计

划)

P.R.A.(措施后果)

S

e

v

O

c

c

D

e

t

R

P

N

天窗总成

Design Responsibility:设

计责任:

Milestone:关键日期:

EMEA编号:

FMEA Number:

FMEA Date :FMEA日

期:

Revise FMEA Date :

修订日期:

QW-M30S-

002

FUNCTION(功能)

POTENTIAL

FAILURE

MODE(潜在失效

模式)

POTENTIAL EFFECT(s) OF

FAILURE(失效后果)

MECHANISM(s) & CAUSE(s)

OF FAILURE(潜在失效起因/机

理)

Prevention(预防)

Detection

Virtual/Physical(探测)

2

采用9v-16v稳压供电电源样件验证 ;

运行速度计算;

电机组件在9V与16V电压下分别进行

测试。

8

B

软轴与齿轮啮合不匹配,导致脱

2

D

e

t

e

c

t

i

o

n

(

)

2

2

O

c

c

u

r

a

n

c

e

(

)

)

齿轮齿顶圆直径:公差校验,

16mm+0.015mm/-0.1mm,软轴外

径4.7mm+/-0.05,耐磨片宽度:

23.8+0.1/-0.2

32

8

8

4

机械组或软轴破碎

天窗机械组没有进行初始化。

玻璃面板组件与车顶不匹配

(过大或过小)

2

2

3

对机械组或软轴进行强度计算

天窗机械组进行初始化。

CAE分析

样件验证

1

2

4

16

32

48

在天窗出厂时,规定所有的窗进行初

始化设计。

玻璃总成(不带密封条),与车尺寸校核

顶翻遍的间隙值5.8mm,带密封样件装配

条压缩量:1.5mm,玻璃面轮廓

度1.2,玻璃pu周圈的面轮廓度

0.6

天窗框架上安装孔Ø9 +/-0.2,

位置度1

电流<15A

DMU分析,玻璃与车顶的运动间

隙大于5mm

DMU检查

电机输出扭力5.8n.m~8.5n.m

S的接口要和天窗开关匹配

尺寸公差校核

5

B

天窗框架不能装配到车顶加强

框上

电机断路或短路

玻璃在运行的过程中与车顶干

运动过程中,零部件干涉

设计的电机输出扭力太小

3460

8

8

2

2

电流测试

公差校验

用快速成型件验证

DMU检查

样件验证

尺寸公差校核,样件验证

1

2

16

32

8

8

8

3

2

2

2

2

2

48

32

32

B

B

电机/ ecu接口与天窗开关的接

口不匹配

ECU接口尺寸超差

导轨腐蚀

软轴强度太小

软轴管直径过小,阻力过大

软轴直径过大,阻力过大

链条的绕线植绒毛强度太低,

导致掉毛失效

8

8

8

8

8

8

8

2

2

3

3

3

3

2

按EL-0173执行

导轨表面KTL,阴极黑色电泳

软轴Ø4.7

内径设计值Ø5mm

外径设计值Ø4.7mm,软轴浸涂润

滑油

借鉴天窗的历史经验

控制模块中增加车速感应设计

尺寸公差校验,用快速成型件验证

耐腐蚀试验240h

软轴的强度试验

3D尺寸校核,样件运行检测,软轴浸

涂润滑油

3D尺寸校核,样件运行检测,软轴浸

涂润滑油

样件验证

借鉴车速感应功能的ECU,算法设计,

样件验证

1

2

1

1

1

2

4

16

32

24

24

24

48

64

B

天窗ECU,车速感应设计不合

理,导致高速行驶时,天窗不

能正常起翘和关闭,以及出现

误防夹现象

7

天窗设计有间歇控制功能( ECU

2

在控制模块的控制程序中设定天

456

的额定电流)

窗的运动过程

玻璃出现间歇式运- 防夹功能不全

7

电机设定的输出扭矩过低

2

规定电机的额定输出扭矩转速计算,样件验证

228

- 顾客抱怨

5.5~8.5n.m

打开/关闭的距离小

- NVH(噪音)

7

机械结构设计存在干涉

3

用3D数据进行运动分析,按照公差校验

242

于标准值

- 漏水

历史经验设定配合公差。

样件验证

7

前限位块/制停器设计不合理,

2

参照成熟设计,3D数据静态 动公差校核,运动分析,快速样件验证

342

导致天窗关闭位置偏差,起跷态分析,公差分析

不到位

7

B

ECU程序设计不合理,导致玻璃

2

DMU分析,ECU按历史经验选用样件验证

342

开启,起翘,起翘不到位

成熟传感器和,算法参考成熟的

项目

7

润滑不足

3

规定润滑脂的涂抹部位及用量样件验证

242

7

玻璃面板组件与车顶不匹配

4

在3D设计时,验证天窗玻璃与车在不同的设计阶段,用车顶进行模拟

256

顶开口的匹配度。试装。

7

框架组合与车顶加强框不匹配

4

通过3D数模的装配设计,天窗框3D数模装配设计

256

架上安装孔Ø9

7

导流板与车顶不匹配

2

在3D数据时,挡风条与车顶匹公差校验;

228

配状态,及运动分析。样件验证 ;

耐振动耐久试验;

噪音/动态特征试验;

安全标准测试;

7

B

电机/ ecu接口与天窗开关的接

2

SUC的接口要于客户的天窗开关尺寸公差校核

114

口不匹配匹配

样件验证 ,

7

导轨腐蚀

2

导轨表面KTL黑色电泳耐腐蚀试验240h

228

7

天窗导轨内有异物进入,导致

2

规定天窗的使用环境要求天窗运行速度检测

114

天窗运行时间变长

7

天窗机械组没有进行初始化。

2

天窗机械组进行初始化。在天窗出厂时,规定所有的窗进行初

228

始化设计。

7

天窗设计具有间歇运行功能(ecu

2

在控制模块的控制程序中设定天样件验证

456

额定电流)

窗的运动过程

玻璃运动速度慢<- 玻璃出现误防夹

6

电机设计的输出扭力过低

2

规定电机的额定输出力矩力学计算

224

60-120 mm/sec

- 顾客抱怨汽车运行速度测试

噪音测试

6

设计有过盈干涉/机械组抱死

3

对设计配合部位,进行公差配合力学计算

236

计算

汽车运行速度测试

噪音测试

6

润滑不足

3

规定润滑脂的涂抹部位及用量汽车运行速度测试

236

噪音测试

6

导轨腐蚀

2

导轨表面ktl 黑色电泳处理耐腐蚀试验240h

224

6

天窗导轨内有异物进入,导致

2

规定天窗的使用环境要求天窗运行速度检测

112

天窗运行时间变长

6

链条的绕线植绒毛强度太低,

3

借鉴天窗的历史经验样件验证

118

导致掉毛失效

8

ECU控制器进水

2

表面用UV胶涂装表面用UV胶涂装

232

玻璃运行速度过快- 玻璃出现误防夹

6

电机转速过快

2

借鉴电机选配的历史经验,选择天窗运行速度检测,噪音检测

448

>设计要求

- 顾客抱怨 -异响

合理转速电机

玻璃失控,能自行- 误防夹

8

A

车辆的负压气流使玻璃打开

2

样件模拟负压气流试验用快速成型件验证,

464

打开/关闭/起翘

- 顾客抱怨

8

A

机械结构,电机,软轴破碎

2

CAE设计计算CAE力学分析,产品样件验证

232

8

A

玻璃打开产生振动

1

配合间隙计算振动CAE分析

324

7

SDARS天线干扰天窗驱动模块

2

借鉴以前天窗的经验,对电路进电磁干扰试验

114

行设计

玻璃在运动的过程顾客抱怨

6

天窗轨道刚度不够,造成玻璃在

3

在导轨的端沿添加肋,以增加导天窗刚度试验

472

增加导轨厚度,以增李永福增加导轨厚度,

62448

中,产生噪音,产影响其他电器的功能

运动过程中产生颤抖/吱吱的

轨的刚度,在轨道运动的稳定操加导轨的刚度。以增加导轨的刚

生不可接受NVH /

噪声

作。度。2016.4.11

干涉/断裂

7

密封条涂层与开口钣金漆层润

2

密封条表面涂层采用tw520,涂抹天窗运行检测,噪声检测,关于涂层

342

滑不足,摩擦吱 吱声腐化油的附着性,需要做耐摩擦实验

7

玻璃尺寸比车顶开口尺寸大,

2

尺寸,尺寸公差,gd&t校核设计评审,天窗运行检测,噪声检测

342

碰撞异响,刮擦异响

7

玻璃运动与玻璃打开位置和加

2

天窗运动及位置的运动分析,检- 调整/公差校验

228

强框之间的间隙不足查天窗空间尺寸

- 设计评审

天窗 NVH试验与动态特征

2024年5月4日发(作者:羽含灵)

POTENTIAL FAILURE

MODE AND EFFECTS

ANALYSIS(潜在失效模

式及后果分析)

DFMEA

车 身 System系统:

车顶系统 Subsystem子系统:

天 窗 Component:零部件

Vehicle Program:车型年度 :

M30S

Core Team: 核心小组:

S

e

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i

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y

(

天窗运行正常(打开/关闭/通风

完全打开:

x - 350 mm

y - 848mm

运行速度:60-120 mm/sec

环境温度:-40~85 C

起翘开口:

Z - 31

y - 848

局部打开:

x - 0-350 mm

y - 848 mm

玻璃不能正常动作

(开/关闭/起翘)

7

CURRENT DESIGN CONTROLS(现行设计控制)

C

l

a

s

s

电压波动(电压骤降/尖峰)

R

P

N

)

28

RECOMMENDED

CORRECTIVE

ACTION(s)(建议措

施)

RESPONSIBLE

DEPARTMENT

(INDIVIDUAL)(责

任部门:责任人)

(

ACTION(s)

TAKEN(反应计

划)

P.R.A.(措施后果)

S

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天窗总成

Design Responsibility:设

计责任:

Milestone:关键日期:

EMEA编号:

FMEA Number:

FMEA Date :FMEA日

期:

Revise FMEA Date :

修订日期:

QW-M30S-

002

FUNCTION(功能)

POTENTIAL

FAILURE

MODE(潜在失效

模式)

POTENTIAL EFFECT(s) OF

FAILURE(失效后果)

MECHANISM(s) & CAUSE(s)

OF FAILURE(潜在失效起因/机

理)

Prevention(预防)

Detection

Virtual/Physical(探测)

2

采用9v-16v稳压供电电源样件验证 ;

运行速度计算;

电机组件在9V与16V电压下分别进行

测试。

8

B

软轴与齿轮啮合不匹配,导致脱

2

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2

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齿轮齿顶圆直径:公差校验,

16mm+0.015mm/-0.1mm,软轴外

径4.7mm+/-0.05,耐磨片宽度:

23.8+0.1/-0.2

32

8

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4

机械组或软轴破碎

天窗机械组没有进行初始化。

玻璃面板组件与车顶不匹配

(过大或过小)

2

2

3

对机械组或软轴进行强度计算

天窗机械组进行初始化。

CAE分析

样件验证

1

2

4

16

32

48

在天窗出厂时,规定所有的窗进行初

始化设计。

玻璃总成(不带密封条),与车尺寸校核

顶翻遍的间隙值5.8mm,带密封样件装配

条压缩量:1.5mm,玻璃面轮廓

度1.2,玻璃pu周圈的面轮廓度

0.6

天窗框架上安装孔Ø9 +/-0.2,

位置度1

电流<15A

DMU分析,玻璃与车顶的运动间

隙大于5mm

DMU检查

电机输出扭力5.8n.m~8.5n.m

S的接口要和天窗开关匹配

尺寸公差校核

5

B

天窗框架不能装配到车顶加强

框上

电机断路或短路

玻璃在运行的过程中与车顶干

运动过程中,零部件干涉

设计的电机输出扭力太小

3460

8

8

2

2

电流测试

公差校验

用快速成型件验证

DMU检查

样件验证

尺寸公差校核,样件验证

1

2

16

32

8

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3

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48

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B

B

电机/ ecu接口与天窗开关的接

口不匹配

ECU接口尺寸超差

导轨腐蚀

软轴强度太小

软轴管直径过小,阻力过大

软轴直径过大,阻力过大

链条的绕线植绒毛强度太低,

导致掉毛失效

8

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2

按EL-0173执行

导轨表面KTL,阴极黑色电泳

软轴Ø4.7

内径设计值Ø5mm

外径设计值Ø4.7mm,软轴浸涂润

滑油

借鉴天窗的历史经验

控制模块中增加车速感应设计

尺寸公差校验,用快速成型件验证

耐腐蚀试验240h

软轴的强度试验

3D尺寸校核,样件运行检测,软轴浸

涂润滑油

3D尺寸校核,样件运行检测,软轴浸

涂润滑油

样件验证

借鉴车速感应功能的ECU,算法设计,

样件验证

1

2

1

1

1

2

4

16

32

24

24

24

48

64

B

天窗ECU,车速感应设计不合

理,导致高速行驶时,天窗不

能正常起翘和关闭,以及出现

误防夹现象

7

天窗设计有间歇控制功能( ECU

2

在控制模块的控制程序中设定天

456

的额定电流)

窗的运动过程

玻璃出现间歇式运- 防夹功能不全

7

电机设定的输出扭矩过低

2

规定电机的额定输出扭矩转速计算,样件验证

228

- 顾客抱怨

5.5~8.5n.m

打开/关闭的距离小

- NVH(噪音)

7

机械结构设计存在干涉

3

用3D数据进行运动分析,按照公差校验

242

于标准值

- 漏水

历史经验设定配合公差。

样件验证

7

前限位块/制停器设计不合理,

2

参照成熟设计,3D数据静态 动公差校核,运动分析,快速样件验证

342

导致天窗关闭位置偏差,起跷态分析,公差分析

不到位

7

B

ECU程序设计不合理,导致玻璃

2

DMU分析,ECU按历史经验选用样件验证

342

开启,起翘,起翘不到位

成熟传感器和,算法参考成熟的

项目

7

润滑不足

3

规定润滑脂的涂抹部位及用量样件验证

242

7

玻璃面板组件与车顶不匹配

4

在3D设计时,验证天窗玻璃与车在不同的设计阶段,用车顶进行模拟

256

顶开口的匹配度。试装。

7

框架组合与车顶加强框不匹配

4

通过3D数模的装配设计,天窗框3D数模装配设计

256

架上安装孔Ø9

7

导流板与车顶不匹配

2

在3D数据时,挡风条与车顶匹公差校验;

228

配状态,及运动分析。样件验证 ;

耐振动耐久试验;

噪音/动态特征试验;

安全标准测试;

7

B

电机/ ecu接口与天窗开关的接

2

SUC的接口要于客户的天窗开关尺寸公差校核

114

口不匹配匹配

样件验证 ,

7

导轨腐蚀

2

导轨表面KTL黑色电泳耐腐蚀试验240h

228

7

天窗导轨内有异物进入,导致

2

规定天窗的使用环境要求天窗运行速度检测

114

天窗运行时间变长

7

天窗机械组没有进行初始化。

2

天窗机械组进行初始化。在天窗出厂时,规定所有的窗进行初

228

始化设计。

7

天窗设计具有间歇运行功能(ecu

2

在控制模块的控制程序中设定天样件验证

456

额定电流)

窗的运动过程

玻璃运动速度慢<- 玻璃出现误防夹

6

电机设计的输出扭力过低

2

规定电机的额定输出力矩力学计算

224

60-120 mm/sec

- 顾客抱怨汽车运行速度测试

噪音测试

6

设计有过盈干涉/机械组抱死

3

对设计配合部位,进行公差配合力学计算

236

计算

汽车运行速度测试

噪音测试

6

润滑不足

3

规定润滑脂的涂抹部位及用量汽车运行速度测试

236

噪音测试

6

导轨腐蚀

2

导轨表面ktl 黑色电泳处理耐腐蚀试验240h

224

6

天窗导轨内有异物进入,导致

2

规定天窗的使用环境要求天窗运行速度检测

112

天窗运行时间变长

6

链条的绕线植绒毛强度太低,

3

借鉴天窗的历史经验样件验证

118

导致掉毛失效

8

ECU控制器进水

2

表面用UV胶涂装表面用UV胶涂装

232

玻璃运行速度过快- 玻璃出现误防夹

6

电机转速过快

2

借鉴电机选配的历史经验,选择天窗运行速度检测,噪音检测

448

>设计要求

- 顾客抱怨 -异响

合理转速电机

玻璃失控,能自行- 误防夹

8

A

车辆的负压气流使玻璃打开

2

样件模拟负压气流试验用快速成型件验证,

464

打开/关闭/起翘

- 顾客抱怨

8

A

机械结构,电机,软轴破碎

2

CAE设计计算CAE力学分析,产品样件验证

232

8

A

玻璃打开产生振动

1

配合间隙计算振动CAE分析

324

7

SDARS天线干扰天窗驱动模块

2

借鉴以前天窗的经验,对电路进电磁干扰试验

114

行设计

玻璃在运动的过程顾客抱怨

6

天窗轨道刚度不够,造成玻璃在

3

在导轨的端沿添加肋,以增加导天窗刚度试验

472

增加导轨厚度,以增李永福增加导轨厚度,

62448

中,产生噪音,产影响其他电器的功能

运动过程中产生颤抖/吱吱的

轨的刚度,在轨道运动的稳定操加导轨的刚度。以增加导轨的刚

生不可接受NVH /

噪声

作。度。2016.4.11

干涉/断裂

7

密封条涂层与开口钣金漆层润

2

密封条表面涂层采用tw520,涂抹天窗运行检测,噪声检测,关于涂层

342

滑不足,摩擦吱 吱声腐化油的附着性,需要做耐摩擦实验

7

玻璃尺寸比车顶开口尺寸大,

2

尺寸,尺寸公差,gd&t校核设计评审,天窗运行检测,噪声检测

342

碰撞异响,刮擦异响

7

玻璃运动与玻璃打开位置和加

2

天窗运动及位置的运动分析,检- 调整/公差校验

228

强框之间的间隙不足查天窗空间尺寸

- 设计评审

天窗 NVH试验与动态特征

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