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LF钢包精炼炉加废钢试验

IT圈 admin 36浏览 0评论

2024年5月13日发(作者:睦运菱)

榔镟轉截

技术论坛

LF

钢包精炼炉加废钢试验

袁杰,陈友操,杜国利(转炉炼钢厂)

废钢是一种可循环的再生资源,其回收和

利用具有较高的环保、经济和社会效益。用废

钢炼1 t钢可减少近1.6 t碳排放和1 t原煤消耗,

同时大幅度降低吨钢综合能耗。“十三五”规

划提出,到2020年,要把炼钢废钢比提高到

20%;工信部出台的《钢铁行业政策调整计划》

提出,到2025年要把废钢应用比例提高到

30%。对于钢铁厂,提高转炉废钢比,可以提高

转炉生产效率,降低原材料生产成本,增加公

司经济效益。因此,无论是从国家大政方针上,

还是企业自身的经营效益上,提高废钢比是未

来钢铁行业发展的趋势。目前,柳钢主要在转

炉炼钢过程中加人废钢以降低铁水耗增创效益,

转炉炼钢厂当前铁水耗约870 kg/t,在全国处于

中等水平。为进一步降低铁耗,转炉炼钢厂尝

试在LF钢包精炼炉加入废钢。本文进行总结。

工艺试验

原材料

LF精炼炉处理过程中试验用废钢的品种和

规格主要为直径<20 mm的圆片冲子废钢和长度

100 mm以内的钢筋切头废钢。两类废钢主要化

学成分见表1。

表1LF精炼炉用废钢成分w/%

TFe

C

Si

Mn

P

S

Alt

圆片冲子

钢筋切头

98.7 ~ 98.8

97.3 ~ 97.4

矣0.10

«0.25

矣0.1

(0.75

矣0.15

矣 1.60

矣0.015

矣0.045

<0.020

« 0.045

矣0.050

矣0.005

表2

方案及要求

将圆片冲子废钢和钢筋切头废钢分别上料

至2号LF精炼站的高位料仓中,称重后由皮带

传送至钢包上方下料口加进钢包里,试验钢种

为冷轧板铝镇静钢。废钢加人时机选择在LF精

炼第二次通电过程中,除了废钢,不加人其它

物料。通电前1 min内测量钢水温度,通电后强

吹氩3 min后再一次测量钢水温度。

方案1作为对比试验,第二次通电过程中不

加人废钢和其它物料,测算单位时间内的电耗及

升温效率。方案2、3分别在第二次通电过程中加

人相应的废钢,废钢必须在通电结束前加完。在

方案设计的基础上综合考虑进站温度、生产节奏、

第二次通电时长等因素调整废钢加人量。

具体方案见表2。

40|

2021年第1期

试验方案

方案1

方案2

方案3

废钢种类

圆片冲子

钢筋切头

废钢试验方案

炉数/炉

5

11

8

加料次数/单次加人

次 量

/kg

0

^5

彡5

0

彡500

彡500

试验结果分析

废钢加入对周期的影响

废钢单次称重为500 kg,称重时间为32 s。

开始称重至废钢加到钢包需要115s。电弧流稳定

后开始加入废钢,废钢连续加4次需要5 ~ 7 min。

方案2、3中废钢在第二次通电过程中完成加人,

对精炼总周期及工艺无影响,且期间顶渣已成渣,

柳银鹑銨---------------------

钢水温度也较高,废钢易于熔化。

废钢加人造成的温降需要增加通电时间来补

偿。加人每吨圆片冲子废钢需要多通电1.8 min,

加人每吨钢筋切头废钢需要多通电1.5 min。

温降

方案1在第二次通电过程中不加人废钢和其

---------------------------0技术论坛

它物料,单位电耗为326.7kW»h/min,升温效率为

4.3 t/min。单位电耗与升温效率成正比。方案2

加入圆片冲子废钢单位电耗为318.5 kW*h/min,

按升温效率4.19 t/min测算,圆片冲子废钢的温

降为7.7 t/t。方案三加人钢筋切头废钢单位电耗

为323.1 kW.h/min,按升温效率4.25 T/min测算,

圆片冲子废钢的温降为6.6尤/t 表3)。

表3通电过程中温度情况

通电前温度

/

X

.

方案1

方案2

方案3

1 568

1 575

1 570

加入量

/kg

通电后温度

/°C

1 589

1 589

1 590

通电时长

/min

4.7

6.8

7.8

电耗 / (

kW

-

h

.

min

-1)

升温效率/

(Xl

min

-1)

4.3

4.19

4.25

废钢温降/

(

Ti

-

r

1)

326.7

318.5

323.1

1 852

2004

7.7

6.6

废钢使用成本

圆片冲子废钢温降为7.7 1/1,按4.19丈

/min的升温效率计算,需要通电约1.8 min/t进

行升温补偿;钢筋切头废钢温降为6.6 ^/t,按

4.25 T/min的升温效率计算,需要通电约1.5

min/t进行升温补偿。对应的升温所需电耗为

587.5 kW.h/t和498.0kW_h/t。每千瓦时电价按

0.58元计,电耗成本分别为,圆片冲子废钢

340.8元/吨,钢筋切头废钢288.8元/吨。转炉

厂每月耗电量平均为1.93xl07kW*h,电极成本

为267.7万元,其中电极单价为每吨1.4万元。

因此,通电过程的电极消耗成本为0.14元/(千

瓦•时)。圆片冲子废钢升温补偿电极消耗成本为

82.3元/吨;钢筋切头废钢升温补偿电极消耗成本

为69.7元/吨。废钢外购成本统一按3 030元/吨。

转炉厂钢水浇注及钢包耐材消耗成本为26.5元/

吨,其中钢包耐材耗22元/吨,屮间包耐材耗4.5

元/吨。按11废钢的回收率为98%,则能生产0.98

I钢水对应的钢水浇注及钢包耐材消耗成本为26

元/吨。因此,LF精炼炉加人圆片冲子废钢的综

合成本为3 479.0元/吨,钢筋切头的综合成本为

3414.5元/吨 CP1 表4)。

按照当前钢坯市场价格3 580元/吨计算,

使用每吨圆片冲子废钢的效益为29.4元/吨。

使用每吨钢筋切头废钢的效益为93.9元/吨。

表4精炼炉废钢使用成本

升温补偿时间/

(min

T

1)

圆片冲子

钢筋切头

1.8

1.5

升温补偿电耗/

(

kW

-

h

-

f

')

587.5

498.0

吨电耗

成本/元

340.8

288.8

吨电极耗

成本/元

82.3

69.7

吨废钢

成本/元

3 030.0

3 030.0

吨耐材

成本/元

26

26

吨综合

成本/元

3 479.0

3 414.5

总结

钢包LF精炼炉使用废钢,可以进一步降低

铁耗,尤其是在目前高炉产能不能满足转炉产

能的情况下,更是转炉厂提高钢产量的重要手

段。通过选择最佳的废钢加入时机,最大程度

的减少对LF精炼节奏和精炼工艺的影响,通过

对比试验,得出了不同废钢的温降及使用成本。

对比当前钢坯价格,提高钢产量的同时,仍然

有一定的经济效益。

2021年第1期

|41

2024年5月13日发(作者:睦运菱)

榔镟轉截

技术论坛

LF

钢包精炼炉加废钢试验

袁杰,陈友操,杜国利(转炉炼钢厂)

废钢是一种可循环的再生资源,其回收和

利用具有较高的环保、经济和社会效益。用废

钢炼1 t钢可减少近1.6 t碳排放和1 t原煤消耗,

同时大幅度降低吨钢综合能耗。“十三五”规

划提出,到2020年,要把炼钢废钢比提高到

20%;工信部出台的《钢铁行业政策调整计划》

提出,到2025年要把废钢应用比例提高到

30%。对于钢铁厂,提高转炉废钢比,可以提高

转炉生产效率,降低原材料生产成本,增加公

司经济效益。因此,无论是从国家大政方针上,

还是企业自身的经营效益上,提高废钢比是未

来钢铁行业发展的趋势。目前,柳钢主要在转

炉炼钢过程中加人废钢以降低铁水耗增创效益,

转炉炼钢厂当前铁水耗约870 kg/t,在全国处于

中等水平。为进一步降低铁耗,转炉炼钢厂尝

试在LF钢包精炼炉加入废钢。本文进行总结。

工艺试验

原材料

LF精炼炉处理过程中试验用废钢的品种和

规格主要为直径<20 mm的圆片冲子废钢和长度

100 mm以内的钢筋切头废钢。两类废钢主要化

学成分见表1。

表1LF精炼炉用废钢成分w/%

TFe

C

Si

Mn

P

S

Alt

圆片冲子

钢筋切头

98.7 ~ 98.8

97.3 ~ 97.4

矣0.10

«0.25

矣0.1

(0.75

矣0.15

矣 1.60

矣0.015

矣0.045

<0.020

« 0.045

矣0.050

矣0.005

表2

方案及要求

将圆片冲子废钢和钢筋切头废钢分别上料

至2号LF精炼站的高位料仓中,称重后由皮带

传送至钢包上方下料口加进钢包里,试验钢种

为冷轧板铝镇静钢。废钢加人时机选择在LF精

炼第二次通电过程中,除了废钢,不加人其它

物料。通电前1 min内测量钢水温度,通电后强

吹氩3 min后再一次测量钢水温度。

方案1作为对比试验,第二次通电过程中不

加人废钢和其它物料,测算单位时间内的电耗及

升温效率。方案2、3分别在第二次通电过程中加

人相应的废钢,废钢必须在通电结束前加完。在

方案设计的基础上综合考虑进站温度、生产节奏、

第二次通电时长等因素调整废钢加人量。

具体方案见表2。

40|

2021年第1期

试验方案

方案1

方案2

方案3

废钢种类

圆片冲子

钢筋切头

废钢试验方案

炉数/炉

5

11

8

加料次数/单次加人

次 量

/kg

0

^5

彡5

0

彡500

彡500

试验结果分析

废钢加入对周期的影响

废钢单次称重为500 kg,称重时间为32 s。

开始称重至废钢加到钢包需要115s。电弧流稳定

后开始加入废钢,废钢连续加4次需要5 ~ 7 min。

方案2、3中废钢在第二次通电过程中完成加人,

对精炼总周期及工艺无影响,且期间顶渣已成渣,

柳银鹑銨---------------------

钢水温度也较高,废钢易于熔化。

废钢加人造成的温降需要增加通电时间来补

偿。加人每吨圆片冲子废钢需要多通电1.8 min,

加人每吨钢筋切头废钢需要多通电1.5 min。

温降

方案1在第二次通电过程中不加人废钢和其

---------------------------0技术论坛

它物料,单位电耗为326.7kW»h/min,升温效率为

4.3 t/min。单位电耗与升温效率成正比。方案2

加入圆片冲子废钢单位电耗为318.5 kW*h/min,

按升温效率4.19 t/min测算,圆片冲子废钢的温

降为7.7 t/t。方案三加人钢筋切头废钢单位电耗

为323.1 kW.h/min,按升温效率4.25 T/min测算,

圆片冲子废钢的温降为6.6尤/t 表3)。

表3通电过程中温度情况

通电前温度

/

X

.

方案1

方案2

方案3

1 568

1 575

1 570

加入量

/kg

通电后温度

/°C

1 589

1 589

1 590

通电时长

/min

4.7

6.8

7.8

电耗 / (

kW

-

h

.

min

-1)

升温效率/

(Xl

min

-1)

4.3

4.19

4.25

废钢温降/

(

Ti

-

r

1)

326.7

318.5

323.1

1 852

2004

7.7

6.6

废钢使用成本

圆片冲子废钢温降为7.7 1/1,按4.19丈

/min的升温效率计算,需要通电约1.8 min/t进

行升温补偿;钢筋切头废钢温降为6.6 ^/t,按

4.25 T/min的升温效率计算,需要通电约1.5

min/t进行升温补偿。对应的升温所需电耗为

587.5 kW.h/t和498.0kW_h/t。每千瓦时电价按

0.58元计,电耗成本分别为,圆片冲子废钢

340.8元/吨,钢筋切头废钢288.8元/吨。转炉

厂每月耗电量平均为1.93xl07kW*h,电极成本

为267.7万元,其中电极单价为每吨1.4万元。

因此,通电过程的电极消耗成本为0.14元/(千

瓦•时)。圆片冲子废钢升温补偿电极消耗成本为

82.3元/吨;钢筋切头废钢升温补偿电极消耗成本

为69.7元/吨。废钢外购成本统一按3 030元/吨。

转炉厂钢水浇注及钢包耐材消耗成本为26.5元/

吨,其中钢包耐材耗22元/吨,屮间包耐材耗4.5

元/吨。按11废钢的回收率为98%,则能生产0.98

I钢水对应的钢水浇注及钢包耐材消耗成本为26

元/吨。因此,LF精炼炉加人圆片冲子废钢的综

合成本为3 479.0元/吨,钢筋切头的综合成本为

3414.5元/吨 CP1 表4)。

按照当前钢坯市场价格3 580元/吨计算,

使用每吨圆片冲子废钢的效益为29.4元/吨。

使用每吨钢筋切头废钢的效益为93.9元/吨。

表4精炼炉废钢使用成本

升温补偿时间/

(min

T

1)

圆片冲子

钢筋切头

1.8

1.5

升温补偿电耗/

(

kW

-

h

-

f

')

587.5

498.0

吨电耗

成本/元

340.8

288.8

吨电极耗

成本/元

82.3

69.7

吨废钢

成本/元

3 030.0

3 030.0

吨耐材

成本/元

26

26

吨综合

成本/元

3 479.0

3 414.5

总结

钢包LF精炼炉使用废钢,可以进一步降低

铁耗,尤其是在目前高炉产能不能满足转炉产

能的情况下,更是转炉厂提高钢产量的重要手

段。通过选择最佳的废钢加入时机,最大程度

的减少对LF精炼节奏和精炼工艺的影响,通过

对比试验,得出了不同废钢的温降及使用成本。

对比当前钢坯价格,提高钢产量的同时,仍然

有一定的经济效益。

2021年第1期

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