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8D 报告标签与实物不符

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2024年5月17日发(作者:喻永福)

上海慧高精密电子工业有限公司

PHICO Precision Electronic Industry(Shanghai) Co.,Ltd.

8D REPORT

CCR 编号 :

APRY1306587

报告提交日

期 :

发件人:

失效品数量 :

2013/06/26

崔 静

客户 :

阳信长威

产品名称 :

1A 35MIL双钉头引线

失效状况:

标签(包装盒正面)与实物不符

50

失效比率:

100%

Discipline 1 | 问题处理成员:

姓名

李晓春

宋维雄

毛光亮

崔 静

王万梅

职称

品管部经理

制造厂长

制造一部经理

品管部工程师

品管部组长

职能

召集人

成员

成员

成员

成员

Discipline 2 |

问题描述:

2.1 失效品说明:

产品

失效状况

LOT NO

失效品数量 不良率 备注

标签(包装盒)与实物

不符

1A 35MIL双钉头引线 130516/14N618-115SXY 50K 100% N/A

Discipline 3 | 可能问题品之确认及处置:

3.1 库存检查:

客户端产品 客户端在制品 工厂内成品 工厂内半成品

库存站別

责任人 N/A N/A 唐小菊 王万梅

06/26 06/26

确认日期 N/A N/A

N/A

确认结果 N/A N/A 未发现标签与实物不符情况。

N/A

处理方式 N/A N/A 合格出货

3.2 生产流程确认:

原材料―――IQC---机器设定——首件确认——自主检验——IPQC——包装——FQC——入库——OQC—出货,

符合流程要求。

不良风险评估:引线标签与实物不符是影响到客户正常生产的隐患;

Discipline 4 | 失效问题确认:

4.1 失效样品确认:

确认依据:根据对客户提供的不良图片分析,确认为引线标签与实物不符的现象。

确认结果:产品不合格。

4.2 问题品失效原因:

失效根本原因调查:

5M1E调查

造成原因

由于人员疏忽在写包装

盒标签时,将品名与客户

料号记错

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

导致结果

导致产品外包装

盒标签与实际材

料不符的现象

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

失效品生产时之流

程控制站

判断

(流程之疏忽造成之问题是否与失

效样品之形态符合)

相符

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Man

Method

Material

Environment

Machine

Measure

PROD

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

小结:

1. 由于人员疏忽在写包装盒标签时,将品名与客户料号记错,导致产品外包装盒标签与实际材料不符的现象;

4.3问题品流出原因:

由于FQC出货检验时未抽查到,导致不良品流出。

Discipline 5 | 改善计划执行:

5.1 针对造成产品失效原因之改善:

项次 原方法

1.

改善方法

要求包装员在包装产品时,要

求其将包装盒上品名与周转箱

中的标签纸进行比对,方可进行

包装;

要求包装在进行交接班前对当

日完成的产量进行清点,以防止

异常现象的发生;

要求仓库出货人员在出货贴示

侧面标签纸时,对正面的产品品

名进行比对。

对该操作员进行宣导教育,并

按相关规定进行处罚,罚金50

元整;

改善方法

FQC在抽检产品时,增加对包

装盒正面的品名进行比对

执行时间 执行单位

1A 35MIL双钉头引线标

签(包装盒正面)与实物

同时包装两种规格产品

不符

2.

06/25 PROD

3.

4.

5.2 针对问题品流出之改善:

项次

1A 35MIL双钉头引线标

签(包装盒正面)与实物

不符

原方法

N/A

执行时间

06/25

执行单位

FQC

Discipline 6 | 改善计划效果确认:

6.1 针对造成产品失效之原因:

项次 效果确认 确认时间 确认单位

1A 35MIL双钉头引线标

签(包装盒正面)与实物

不符

现包装无异常,有效

06/25 IPQC

6.2 针对问题品流出之改善:

项次 效果确认

1A 35MIL双钉头引线标

查库存,未发现标签(包装盒正面)与实

签(包装盒正面)与实物

物不符情况。

不符

6.3 合格品提供时间:

6月25日起生产的产品符合规格要求。

确认时间

06/25

确认单位

FQC

Discipline 7 | 防止问题产品之再发生:

文件化:

文件修改

N/A

7.2 系统措施:

项次

N/A

是否修改

改善前

文件编号

改善后

负责单位

执行时间

完成日

执行单位

Discipline 8 | 结语:

8.1 持续改善。

报告人: 崔 静 2013/06/25 核准人: 李晓春 2013/06/25

2024年5月17日发(作者:喻永福)

上海慧高精密电子工业有限公司

PHICO Precision Electronic Industry(Shanghai) Co.,Ltd.

8D REPORT

CCR 编号 :

APRY1306587

报告提交日

期 :

发件人:

失效品数量 :

2013/06/26

崔 静

客户 :

阳信长威

产品名称 :

1A 35MIL双钉头引线

失效状况:

标签(包装盒正面)与实物不符

50

失效比率:

100%

Discipline 1 | 问题处理成员:

姓名

李晓春

宋维雄

毛光亮

崔 静

王万梅

职称

品管部经理

制造厂长

制造一部经理

品管部工程师

品管部组长

职能

召集人

成员

成员

成员

成员

Discipline 2 |

问题描述:

2.1 失效品说明:

产品

失效状况

LOT NO

失效品数量 不良率 备注

标签(包装盒)与实物

不符

1A 35MIL双钉头引线 130516/14N618-115SXY 50K 100% N/A

Discipline 3 | 可能问题品之确认及处置:

3.1 库存检查:

客户端产品 客户端在制品 工厂内成品 工厂内半成品

库存站別

责任人 N/A N/A 唐小菊 王万梅

06/26 06/26

确认日期 N/A N/A

N/A

确认结果 N/A N/A 未发现标签与实物不符情况。

N/A

处理方式 N/A N/A 合格出货

3.2 生产流程确认:

原材料―――IQC---机器设定——首件确认——自主检验——IPQC——包装——FQC——入库——OQC—出货,

符合流程要求。

不良风险评估:引线标签与实物不符是影响到客户正常生产的隐患;

Discipline 4 | 失效问题确认:

4.1 失效样品确认:

确认依据:根据对客户提供的不良图片分析,确认为引线标签与实物不符的现象。

确认结果:产品不合格。

4.2 问题品失效原因:

失效根本原因调查:

5M1E调查

造成原因

由于人员疏忽在写包装

盒标签时,将品名与客户

料号记错

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

导致结果

导致产品外包装

盒标签与实际材

料不符的现象

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

失效品生产时之流

程控制站

判断

(流程之疏忽造成之问题是否与失

效样品之形态符合)

相符

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Man

Method

Material

Environment

Machine

Measure

PROD

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

小结:

1. 由于人员疏忽在写包装盒标签时,将品名与客户料号记错,导致产品外包装盒标签与实际材料不符的现象;

4.3问题品流出原因:

由于FQC出货检验时未抽查到,导致不良品流出。

Discipline 5 | 改善计划执行:

5.1 针对造成产品失效原因之改善:

项次 原方法

1.

改善方法

要求包装员在包装产品时,要

求其将包装盒上品名与周转箱

中的标签纸进行比对,方可进行

包装;

要求包装在进行交接班前对当

日完成的产量进行清点,以防止

异常现象的发生;

要求仓库出货人员在出货贴示

侧面标签纸时,对正面的产品品

名进行比对。

对该操作员进行宣导教育,并

按相关规定进行处罚,罚金50

元整;

改善方法

FQC在抽检产品时,增加对包

装盒正面的品名进行比对

执行时间 执行单位

1A 35MIL双钉头引线标

签(包装盒正面)与实物

同时包装两种规格产品

不符

2.

06/25 PROD

3.

4.

5.2 针对问题品流出之改善:

项次

1A 35MIL双钉头引线标

签(包装盒正面)与实物

不符

原方法

N/A

执行时间

06/25

执行单位

FQC

Discipline 6 | 改善计划效果确认:

6.1 针对造成产品失效之原因:

项次 效果确认 确认时间 确认单位

1A 35MIL双钉头引线标

签(包装盒正面)与实物

不符

现包装无异常,有效

06/25 IPQC

6.2 针对问题品流出之改善:

项次 效果确认

1A 35MIL双钉头引线标

查库存,未发现标签(包装盒正面)与实

签(包装盒正面)与实物

物不符情况。

不符

6.3 合格品提供时间:

6月25日起生产的产品符合规格要求。

确认时间

06/25

确认单位

FQC

Discipline 7 | 防止问题产品之再发生:

文件化:

文件修改

N/A

7.2 系统措施:

项次

N/A

是否修改

改善前

文件编号

改善后

负责单位

执行时间

完成日

执行单位

Discipline 8 | 结语:

8.1 持续改善。

报告人: 崔 静 2013/06/25 核准人: 李晓春 2013/06/25

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