最新消息: USBMI致力于为网友们分享Windows、安卓、IOS等主流手机系统相关的资讯以及评测、同时提供相关教程、应用、软件下载等服务。

超滤膜重度污染原因分析与离线化学清洗

IT圈 admin 58浏览 0评论

2024年5月28日发(作者:盛飞燕)

超滤膜重度污染原因分析与离线化学清洗

对某电厂锅炉补给水处理系统超滤膜的污染原因进行分析。利用常规分析方法与ICP

光谱分析技术对污染物进行分析。确定污染物质为有机物、硅、铁等。由于有机物质与无

机物质相互作用,清洗难度增加。采用离线清洗方式绮单根膜元件进行化学清洗试验,效

果良好。化学清洗后,单支膜元件的产水量由2~3 m3/h增加至8~9 m3/h;浓水侧压

力提高到0.08 MPa左右,单套装置出水量达到45~55 m3/h,进出水压差0.02MPa

左右,出水浊度为零,基本达列新膜状态。

关键词: 电厂;锅炉补给水;水处理;超滤;膜污染;化学清洗

作为精密过滤装置的超滤膜元件,在截留水中胶体、大分子有机物、微生物、悬浮颗

粒以及金属氧化物后,滤膜会受到污染。虽然通过反洗能除去部分污染物质,但是由于水

质状况不同,且各种污染物质之间相互作用复杂,一些污染物质无法通过物理清洗方法去

除时,必须对膜元件进行化学清洗。

1某电厂超滤装置

河南某电厂660 MW机组锅炉补给水处理系统超滤膜元件为美国KOCH膜系统公司生

产的中空纤维内压式V1027—35一PMC型。该厂水源为矿井排水,原水通过中水处理系统

进行处理,一部分用于循环水补充水;另~部分用于锅炉补给水。该超滤装置(以下简称超

滤)投入运行仅2年,单组超滤出力由50m3/h左右下降至20~30 m3/h,跨膜压差(简称

压差)由20~30 kPa上升至160~190 kPa。电厂在超滤膜生产厂家提供的清洗工艺(清洗药

剂为NaOH、NaClo和柠檬酸)及技术指导下对超滤膜进行了多次在线清洗,效果均不理想。

清洗后,膜通量有所恢复,压差有所降低,但两三天后出水量明显下降,压差很快升高。

为消除系统存在的问题,电厂决定对超滤膜元件进行离线清洗。

2污染物测试

2.1膜壳内表面污染物分析

(1)在超滤膜元件的上、下端盖均发现厚约1 mm的砖红色物质;(2)超滤纤维丝端部有

约1 mm厚的砖红色物质,且纤维丝的内孔径较正常状态缩小了约50%;(3)超滤膜元件上

下产水连接软管内有约0.5mm厚的灰白或黑色粘稠物质;(4)部分膜元件内部有腥臭味。

膜壳内表面污染物定性分析结果见表1。

2.2试清洗时反洗水沉淀物分析

在对超滤膜元件正式清洗之前,进行了试清洗。

在试清洗时对两次反洗水样中的沉淀物(样品1和样品2)进行分析,结果如下。

(1>含水率:称取一定量原样品,105℃烘干至恒重,分析结果见表2。

2024年5月28日发(作者:盛飞燕)

超滤膜重度污染原因分析与离线化学清洗

对某电厂锅炉补给水处理系统超滤膜的污染原因进行分析。利用常规分析方法与ICP

光谱分析技术对污染物进行分析。确定污染物质为有机物、硅、铁等。由于有机物质与无

机物质相互作用,清洗难度增加。采用离线清洗方式绮单根膜元件进行化学清洗试验,效

果良好。化学清洗后,单支膜元件的产水量由2~3 m3/h增加至8~9 m3/h;浓水侧压

力提高到0.08 MPa左右,单套装置出水量达到45~55 m3/h,进出水压差0.02MPa

左右,出水浊度为零,基本达列新膜状态。

关键词: 电厂;锅炉补给水;水处理;超滤;膜污染;化学清洗

作为精密过滤装置的超滤膜元件,在截留水中胶体、大分子有机物、微生物、悬浮颗

粒以及金属氧化物后,滤膜会受到污染。虽然通过反洗能除去部分污染物质,但是由于水

质状况不同,且各种污染物质之间相互作用复杂,一些污染物质无法通过物理清洗方法去

除时,必须对膜元件进行化学清洗。

1某电厂超滤装置

河南某电厂660 MW机组锅炉补给水处理系统超滤膜元件为美国KOCH膜系统公司生

产的中空纤维内压式V1027—35一PMC型。该厂水源为矿井排水,原水通过中水处理系统

进行处理,一部分用于循环水补充水;另~部分用于锅炉补给水。该超滤装置(以下简称超

滤)投入运行仅2年,单组超滤出力由50m3/h左右下降至20~30 m3/h,跨膜压差(简称

压差)由20~30 kPa上升至160~190 kPa。电厂在超滤膜生产厂家提供的清洗工艺(清洗药

剂为NaOH、NaClo和柠檬酸)及技术指导下对超滤膜进行了多次在线清洗,效果均不理想。

清洗后,膜通量有所恢复,压差有所降低,但两三天后出水量明显下降,压差很快升高。

为消除系统存在的问题,电厂决定对超滤膜元件进行离线清洗。

2污染物测试

2.1膜壳内表面污染物分析

(1)在超滤膜元件的上、下端盖均发现厚约1 mm的砖红色物质;(2)超滤纤维丝端部有

约1 mm厚的砖红色物质,且纤维丝的内孔径较正常状态缩小了约50%;(3)超滤膜元件上

下产水连接软管内有约0.5mm厚的灰白或黑色粘稠物质;(4)部分膜元件内部有腥臭味。

膜壳内表面污染物定性分析结果见表1。

2.2试清洗时反洗水沉淀物分析

在对超滤膜元件正式清洗之前,进行了试清洗。

在试清洗时对两次反洗水样中的沉淀物(样品1和样品2)进行分析,结果如下。

(1>含水率:称取一定量原样品,105℃烘干至恒重,分析结果见表2。

发布评论

评论列表 (0)

  1. 暂无评论