2024年5月31日发(作者:公冶春海)
第33卷第3期
2011年6月
甘肃冶金
Vo1.33 No.6
GANSU METALLURCY
Jun..2011
文章编号:1672-4461f2011)03-0007494
唐钢南区3 200 m3高炉降低生铁成本的实践
李 秀,齐俊茹,张维彬
(河北钢铁集团唐钢炼铁厂,河北唐山063009)
摘要:唐钢南区3 200 m 高炉依靠科技进步,根据高炉自身的特点,采取精料,维护炉况顺行,优化生产工艺及装
备,对标挖潜等相应措施,使高炉各项技术指标不断改善,生铁成本不断降低。
关键词:生铁成本;精料;顺行;工艺优化;管理
中图分类号:TF543 文献标识码:A
The Practice to Lower Iron Cost of Tangsteel Southern Area 3 200 m BF
LI Xiu,QI Jun一131,ZHANG Wei—bin
(Tanggang Iron Making Plant of Hebei Iron&Steel Group,Tangshan 063009,China)
Abstract:depending on scientiifc and technological progress,adopting such precautions a8 utilizing high quality material,
keeping a smooth operation of the BF,and exploiting the potential capaciy of tthe furnace,various technique indexes of Tan—
gsteel southern area 3 200 m’BF blast fumace improve continuously
the cast iron cost lowers continuously.
,
Key Words:pig iron COSt;high quality material;mooth running;process optimization;manage
1 引言
唐钢南区原有三座400 m 级的高炉,工艺设备
可持续发展进行了一次成功的尝试。
2 改善原燃料质量
高炉生铁成本的降低首先要实现高炉的高效、
优质、低耗,其中精料是物质基础。
2.1改善烧结矿质量
落后、能源消耗高、污染严重,又毗邻市区,严重影响
了唐钢的科学发展。公司决定淘汰这三座高炉,通
过技术集成和自主创新,建设一座“高效、优质、低
耗、长寿、环保”现代化3 200 m 大型高炉。
(1)拓宽烧结用料范围。低成本烧结是目前钢铁
行业应对资源危机的有效举措。从目前矿石资源分
布情况和烧结技术发展趋势来看,在烧结中配加高
比例的廉价褐铁矿是降低成本的有效措施之一。唐
钢结合褐铁矿的烧结特点,通过合理配矿,扬长避
短,进一步提高烧结原料中褐铁矿(扬迪矿、麦克
矿、PB矿)比例。
唐钢南区3 200 m。高炉投产后面临原燃料质量
差、极不稳定的艰难局面。尤其是焦炭受大环境影
响资源紧缺,质量极不稳定。
3 200 m’高炉是一个全新的炉型,自开炉至今,
随技术经济指标不断优化,需逐步摸索出大型高炉
的操作特点,找到合理的操作制度,确保炉况稳定顺
行,为炼铁成本降低创造必要条件。
唐钢在南区3 200 m 高炉对全于法布袋除尘
(BDC)+TRT发电工艺、明特法水渣等工艺进行了
(2)提高烧结矿质量。通过优化配矿,生石灰热
水消化,环冷余热蒸汽预热混合料,采用空气、煤气
双预热提高点火强度、深度,实行厚料层烧结,控制
适宜配碳量及粒度稳定FeO范围,稳定混合料水
分,有效地促进了烧结矿强度的改善。
技术改造优化和创新,并针对唐钢南区3 200 m 高
炉的原燃料条件、设备特点,不断改善原燃料质量,
强化高炉操作,发展循环经济,提高资源的利用率,
实现高炉节能减排,炼铁成本不断降低。这为钢铁
行业科学发展树立了一个典范,也为高炉炼铁行业
通过采取以上各项措施,烧结矿转鼓强度提高
1.39%,小粒级降低7.87%,成品率提高2.42%,槽
下含粉平均下降1.56%,5—10 mm粒级平均降低
e-c0m
8 甘肃冶金 第33卷
6.3l%,人炉烧结矿粒度组成明显好转,烧结矿平均
粒径最高增幅为2.4 mm,而且烧结用固体燃料也降
了煤源的相对稳定,特别是进口煤的使用,使得炼焦
煤稳定性得到改善,质量得到逐步提升,反应后强度
由58%左右提高到67%水平。
(3)Pt"购焦通过质量把关,减少直至杜绝了质量
低近10%。不仅降低了烧结成本,还使烧结矿质量
得到提高。
2.2提高焦炭质量 差的焦炭进厂,实现了现在的质量较好的单一厂家
直供大高炉。
唐钢南区3 200 m 高炉投产前期,由于焦炭受
大环境影响资源紧缺,质量极不稳定,表现在以下方
面:人炉焦炭品种不固定,基本上自产干熄40%,剩
(4)根据南区高炉特点,合理优化焦炭结构:具体
为70%自产干熄焦+30%梗阳焦,保持高炉用焦质
量的相对稳定。
余部分采用外购焦炭。外购焦品种主要有清徐、万
新达、天津中煤、光大、梗阳等,自产干熄焦炭受煤资 (5)炼铁厂新购进焦炭热性能检验仪器,对每批
次自产和外购焦炭进行检验,杜绝不合格焦炭人炉,
炼铁厂在炼焦厂常设质量监督人员,监督焦炭质量
和取样,在焦炭到厂时,高炉能够了解焦炭的热性
能。
源供应紧张,主要表现为灰分高、含s高、热强度差。
为此炼焦厂不断采取措施改善焦炭质量。
(1)为满足大高炉用焦质量要求,炼焦先后投产
了两套干熄焦设备,使得干熄焦在大高炉的配比由
40%左右逐步达到60%一70%水平,为高炉技术经
济指标的改善、降低成本提供了有力保障。
(2)炼焦系统通过攻关,改变采购方式,基本实现
通过以上措施,焦炭质量得到较大改善,特别是
热强度改善更明显。2008年以来干熄焦质量改善
情况见表1。
表1 干熄焦的质量改善情况
2.3强化各种入炉料的槽下管理
开炉初期,经生产实践发现原设计小烧结矿筛
高炉冶炼和工艺能接受的程度及其自身的经济性决
定。采用比较经济的原料结构。采用质量好价格低
的球团矿,在满足高炉品位要求的同时,尽量降低熟
和澳矿筛极易堵塞,于是对筛体进行技术改造。小
矿筛尺寸上层由5.5 lnln扩为6.5 rflln,下层由3.5 料率,增大价格便宜的外购块矿的人炉比例。目前
唐钢南区3 200 m 炉料结构为:7O%烧结矿+18%
澳矿+18%青龙球+26%小矿。
mill扩为4.5 innl,澳矿棒条筛材质由弹簧钢改为聚
胺/tl ̄;由于冬季期间澳矿粉末受冻易粘结堵塞筛
网,经研究决定把高炉冷风引到筛体下进行反吹。
方面高炉冷风温度高于200℃,可对筛体进行保
温,避免澳矿粉末受冻粘结,另一方面冷风压力高,
一
3调整高炉操作,维护炉况顺行
结合原燃料与高炉自身特点,采用合理的操作
制度,保证炉况稳定顺行,是降低生铁成本的关键。
可对筛体反吹起到清理筛网的作用。除以上的技术
改造与创新外,还制定严格的清理筛网检查考核制
只有保持高炉长期稳定顺行,才能最大限度地降低
进行了以下工作。
度,使入炉小矿、球团、澳矿的粉末大大减少,另外积
成本。因此,围绕高炉稳定顺行,
极与生产协作单位及有关科室进行信息交流与沟
3.1送风制度的调整
高炉工长要摒弃450 m 高炉操作观念,学习大
通。提前了解原燃料质量,对质量太差的烧结、焦炭
采取分仓装料、少量搭配人炉的措施,大大减少了原
燃料质量异常波动对炉况的影响。
2.4改善炉料结构
高炉操作理念。大高炉由于炉缸直径大,在相同风
量情况下,必须要靠缩小风口面积提高风速,增加鼓
风动能来强制吹透中心,减少炉缸中心死焦堆数量。
研究和生产实践证明,合理炉料结构为高碱度
烧结矿(65%一75%)、酸性球团矿(15%一20%)和
高品位块矿(10%一15%);烧结矿的碱度一般应控
制在1.8以上,才能具有良好的强度和还原性;降低
结合现场操作,经过反复调整风口面积后,送风面积
由开炉时的0.4456 m 变为0.4417 m 再调整为0.
4178 m ,炉况稳定顺行,解决中心死焦堆、渣铁滞留
率高的问题,相应利于提高炉缸中心热量,从而改善
整个炉缸的热交换条件,提高炉缸的蓄热能力,根本
球团矿的配比有利于降低成本;块矿使用的比例受
第3期 李 秀,等:唐钢南区3 200 m 高炉降低生铁成本的实践 9
上解决炉缸渣铁物理热不足问题,从而保证了炉前
出净渣、铁。
3.2装料制度的调整
又为高炉接受高风温创造了有利条件。
最后为确保喷煤的连续及提高煤粉燃烧率,在
煤粉质量上要求烟煤配比稳定在40%左右,煤粉粒
装料制度的调整是高炉日常调剂的主要手段, 度控制。200网目大于80%;设备保障上,高炉设两
分两个系列喷吹,确保喷煤的的稳
根据各种操作参数,如壁体温度的变化、十字测温布
套独立的分配器,
局的改变来调整上部布料角度、圈数等以保持高炉
定性,采用浓相输送,氮气喷吹,确保系统安全、稳
稳定顺行,提高煤气利用率,降低燃料消耗。南区高
定。
炉开炉后的装料制度为5档矿6档焦,矿焦同档,中
3.5加强出铁组织
心加焦。上部装料制度的最终确定也是经过不断摸 正常出铁采用对角线2个铁口出铁,由于开炉
索得出的。在新的装料制度摸索过程中,逐渐形成
了“大矿批、大角度、大角差”的理念。最终确定了
初期受焦炭质量差影响,炉缸焦炭透液性差,加上炉
缸截面积大,渣、铁出不净;尤其备用铁口由于长时
间不出铁,每次倒场出铁时喷溅严重,持续时间长,
炉内憋压严重。针对此问题,出铁倒场时采用3个
较合理的装料制度,煤气利用率得以改善、综合焦比
大幅降低、实现了炉况稳定顺行。为高炉技术指标
改善、降低炼铁成本创造了必要条件。
3.3炉型控制
铁口循环出铁,用2老铁口带1新铁口出铁,保证炉
况顺行。待新投入铁口喷溅不严重、铁口区域炉缸
铜壁薄衬炉型主要针对强化冶炼而形成的冷却
工作状况活跃后,停同场老铁口。在两铁口正常作
业时,缩短出铁问隔,由原来20 rain缩短到10 rain
结构形式,对高炉原燃料条件要求较高。以往经验
表明,高炉采用铜壁薄衬结构形式后,该部位经常出
现温度低的情况,从而导致炉墙粘结,出现炉况失常
的问题。经过总结几年来的实践经验发现:铜冷却
壁温度以及温差随边缘气流和炉温水平波动变化明
显。在此经验的基础上,可以通过调整边缘煤气流
以内,同时灵活采取重叠出铁或压炮等措施保证及
时出净渣、铁,为保证高炉顺行创造条件。
唐钢南区3 200 m。高炉自投产以来,操作制度
不断摸索,不断进步,形成了自己的一套体系,主要
包括根据原燃料质量条件,优化上下部调剂,采用合
理的热制度与造渣制度,保证炉缸活性,控制合理炉
分布使得铜冷却壁温度可控,所以提出在选择送风
制度时,要考虑回旋区的分布,以稳定边缘吹活中心
型,加强出铁组织等确保了炉况稳定顺行,为最大限
度降低生铁成本创造了必要条件。 为原则,上部装料制度要适当控制边缘气流分布。
高炉铜冷却壁温差控制范围3.0~5.5℃,温度范围
控制40—7O℃,热流强度控制在105~210 MJ/
(m ・h),没有再出现频繁的粘结问题。
4优化生产工艺及装备
降低产品生产链的工序成本、工艺成本。降低
炼铁成本,还应重视技术优化、生产流程优化,提高
生产效率,采用先进的技术装备及工艺,提高原燃料
3.4提高风温和富氧,增加喷煤比
人炉原燃料成本约占铁水成本的85%~90%。
近年来,由于原燃料价格的上涨,如何有效降低生铁
成本成为每个炼铁工作者关注的课题。以价格低廉
的煤粉代替部分价格昂贵的冶金焦是降低生铁成本
及副产品的利用率,大力发展循环经济项目和节能
减排项目,有效地控制炼铁成本。具体措施如下:
4.1全干法布袋除尘(BDC)+TRT发电工艺
的有效途径之一。提高风温和富氧,是实现高喷煤
比的必要条件之一。
通过综合分析国内大型高炉采用干法除尘的使
用效果,唐钢南区3 200 m 高炉采用扩大矿批降低
在提高风温方面,充分利用双预热及热管式回 料速、适当控制生铁[Si]含量、采取抑制边缘放中心
的装料制度等措施,解决了煤气进口温度低的问题;
通过管道保温、特别是补偿器部位保温的方法选用
了抗腐蚀性能较好的特殊不锈钢材料。从源头减少
Cl。等措施,解决了cl’的腐蚀问题;最终成功地应用
收方式提高余热回收效率,同时提高热风炉岗位工
的操作水平,合理把握换炉次数,热风温度逐渐提
升。目前热风温度稳定在1 200—1 220℃。
高炉富氧鼓风可以提高风口理论燃烧温度升高
和高炉煤气发热值。允许高炉多喷煤粉,实现以煤
代焦,降低焦比。操作制度方面,上部调剂以扩大矿
批,提高档位,拉大角差。下部调剂以增加风量并逐
渐增加富氧流量,确保接受高风温。目前煤比和富
氧率提高显著,富氧率达到4%,煤比达到170 k#t。
富氧量增加为大喷煤创造了条件,而喷煤量的增加
了全干法布袋除尘技术。全干法布袋除尘在净煤气
出151含尘量保持在2.2—2.8 mg/In 左右,远远满足
了低于8 mg/1TI 的工艺要求。
全干法除尘效率高,煤气含尘量低
(<3 mg/Nm )、压力损失小(2—5 kPa)、温降低,为
高炉引进干式TRT提供了可靠的技术条件,可以大
霍 眦E-m㈣ail:G瑚SLYJ…IL.a ̄126・COIt
10 甘肃冶金
统可节约水83.44 t/h,每年节水75万t。
第33卷
幅度地提高发电透平机的出力。唐钢3 200 m 高炉
干式TRT发电机组解决了阀门腐蚀及静叶积灰问 (5)电机、液压站等设备的冷却水也实现循环使
用。
题,高炉煤气能量得到充分利用,发电量明显提高,
目前TRT发电量达到46 kW・h/t以上,属行业先
进水平。
采用全干式除尘及TRT是高炉节能降耗的最
佳方案,它不仅可以充分利用高炉的二次能源,而且
也节约了大量的工业用水,相应减少了二次动力消
唐钢南区炼铁工序的水系统选用了处理城市污
水得到中水作为水源,从根本上节约了新水(地下
水等)使用。不断加强生产环节内部管理,设备改
进,使高炉水系统运行更稳定合理,在不使用新水的
基础上,不断提高水重复利用率,节约工业补充水。
耗,也减少了环境污染和固定资产投资,经济效益显
著,同时也为大型高炉应用此技术提供了工艺操作
经验。
4.2 明特法水渣系统改造优化
另外炼铁厂还加强固体废弃物利用,首次将室
内料仓取代露天料场用于大型高炉生产,加强废气、
工业噪声治理,大力发展烧结烟气脱硫工艺,这对降
低环境成本,提高企业的竞争力具有重要的意义。
明特法与其他高炉渣的处理工艺相比,具有国
内自主知识产权并且投资与占地面积小,但该水渣
处理系统也存在耗水、耗油量大问题,需改造优化。
针对上述问题,通过增设冷却塔、冲渣缓冲塔,
合理分配冲渣水流,改进冲渣方式;增设水回收系
统,对废水进行回收等一系列措施,使冲渣耗水量降
低到1 000 t/d。
5加强管理,对标挖潜
炼铁厂加强内部管理,坚持以成本为中心,提高
了成本意识:加强成本考核,开展成本预算管理,加
强事前控制,实行跟踪管理;选择最低运输方式,降
4.3高炉水系统改造优化
唐钢本着“节流优先、治污为本、提高用水效
率”原则,在充分调研、反复试验论证的基础上,
2009年唐钢建成了华北地区最大的城市中水与工
低运费;加强设备点检,降低修理费用,减少休风;减
少跑、冒、滴、漏,节约风、水、电、汽等。
按照对标挖潜、分级推进的方式,制定焦比、综
合燃料比、工序能耗、吨铁燃料比等攻关数据,通过
与国内外先进高炉对比,制定出赶超的目标。“对
标挖潜”找差距工作,增强了企业管理者对先进的
管理方法和有效的先进技术的敏感性,使这些管理
方法和先进技术得以较快推广,进而不断降低生铁
成本。
业废水深度处理及综合利用项目,工业废水实现零
排放。全部循环使用城市污水处理厂的处理中水,
不再使用资源水(地下水、陡河水等),每年节约用
水量约150o万t。
(1)唐钢南区3 200 m 高炉明特法水渣系统全部
采用经污水处理厂处理后的中水,未经进一步处理。
(2)热风炉及高炉密闭循环水是由中水处理后得
到的除盐水,每月消耗1 000 t;高压工业水由中水
经反渗透过滤而来,除正常蒸发外,基本不消耗水
量。
6 结语
(1)精料是降低炼铁成本的基础,精料方针必须
从企业的整体效益出发,坚持经济的精料方针。过
度精料既不经济,也是一种浪费,精料的原则应是保
持高炉长期稳定经济运行。
(2)结合原燃料与高炉自身特点,采用合理的操
作制度,保证炉况稳定顺行,是降低生铁成本的关
键。只有保持高炉长期稳定顺行,才能最大限度地
降低成本。
(3)优化生产工艺及设备,大力发展节能减排和
循环经济项目,降低生铁成本,是钢铁企业可持续发
展的必由之路。
(3)高炉煤气采用全干法布袋除尘,仅在清灰加
湿过程中用少量水,比湿法除尘节约工业循环水约
3 t/tFe,每年节省810万t。另外干法除尘系统没有
洗涤塔、沉淀池,杜绝了大量污水、污泥的产生,从根
本上解决了消耗水资源和污染的问题,提高了我国
钢铁企业工业竞争力和可持续发展的能力。
(4)烧结投产后,车间设备冷却用水设计为循环
使用,但由于南区给水管网水压波动大,对于混合
(4)重视内部管理,对标挖潜找差距,不断降低生
铁成本,提高钢铁企业的竞争力。
收稿日期:2011-02-19
机、白灰生产用水影响较大,经过多次的研究探讨,
将生产用水管道与车间的高压水管道连接,稳定水
压,减少生产波动。从设备冷却水量计算,循环水系
om
2024年5月31日发(作者:公冶春海)
第33卷第3期
2011年6月
甘肃冶金
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GANSU METALLURCY
Jun..2011
文章编号:1672-4461f2011)03-0007494
唐钢南区3 200 m3高炉降低生铁成本的实践
李 秀,齐俊茹,张维彬
(河北钢铁集团唐钢炼铁厂,河北唐山063009)
摘要:唐钢南区3 200 m 高炉依靠科技进步,根据高炉自身的特点,采取精料,维护炉况顺行,优化生产工艺及装
备,对标挖潜等相应措施,使高炉各项技术指标不断改善,生铁成本不断降低。
关键词:生铁成本;精料;顺行;工艺优化;管理
中图分类号:TF543 文献标识码:A
The Practice to Lower Iron Cost of Tangsteel Southern Area 3 200 m BF
LI Xiu,QI Jun一131,ZHANG Wei—bin
(Tanggang Iron Making Plant of Hebei Iron&Steel Group,Tangshan 063009,China)
Abstract:depending on scientiifc and technological progress,adopting such precautions a8 utilizing high quality material,
keeping a smooth operation of the BF,and exploiting the potential capaciy of tthe furnace,various technique indexes of Tan—
gsteel southern area 3 200 m’BF blast fumace improve continuously
the cast iron cost lowers continuously.
,
Key Words:pig iron COSt;high quality material;mooth running;process optimization;manage
1 引言
唐钢南区原有三座400 m 级的高炉,工艺设备
可持续发展进行了一次成功的尝试。
2 改善原燃料质量
高炉生铁成本的降低首先要实现高炉的高效、
优质、低耗,其中精料是物质基础。
2.1改善烧结矿质量
落后、能源消耗高、污染严重,又毗邻市区,严重影响
了唐钢的科学发展。公司决定淘汰这三座高炉,通
过技术集成和自主创新,建设一座“高效、优质、低
耗、长寿、环保”现代化3 200 m 大型高炉。
(1)拓宽烧结用料范围。低成本烧结是目前钢铁
行业应对资源危机的有效举措。从目前矿石资源分
布情况和烧结技术发展趋势来看,在烧结中配加高
比例的廉价褐铁矿是降低成本的有效措施之一。唐
钢结合褐铁矿的烧结特点,通过合理配矿,扬长避
短,进一步提高烧结原料中褐铁矿(扬迪矿、麦克
矿、PB矿)比例。
唐钢南区3 200 m。高炉投产后面临原燃料质量
差、极不稳定的艰难局面。尤其是焦炭受大环境影
响资源紧缺,质量极不稳定。
3 200 m’高炉是一个全新的炉型,自开炉至今,
随技术经济指标不断优化,需逐步摸索出大型高炉
的操作特点,找到合理的操作制度,确保炉况稳定顺
行,为炼铁成本降低创造必要条件。
唐钢在南区3 200 m 高炉对全于法布袋除尘
(BDC)+TRT发电工艺、明特法水渣等工艺进行了
(2)提高烧结矿质量。通过优化配矿,生石灰热
水消化,环冷余热蒸汽预热混合料,采用空气、煤气
双预热提高点火强度、深度,实行厚料层烧结,控制
适宜配碳量及粒度稳定FeO范围,稳定混合料水
分,有效地促进了烧结矿强度的改善。
技术改造优化和创新,并针对唐钢南区3 200 m 高
炉的原燃料条件、设备特点,不断改善原燃料质量,
强化高炉操作,发展循环经济,提高资源的利用率,
实现高炉节能减排,炼铁成本不断降低。这为钢铁
行业科学发展树立了一个典范,也为高炉炼铁行业
通过采取以上各项措施,烧结矿转鼓强度提高
1.39%,小粒级降低7.87%,成品率提高2.42%,槽
下含粉平均下降1.56%,5—10 mm粒级平均降低
e-c0m
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6.3l%,人炉烧结矿粒度组成明显好转,烧结矿平均
粒径最高增幅为2.4 mm,而且烧结用固体燃料也降
了煤源的相对稳定,特别是进口煤的使用,使得炼焦
煤稳定性得到改善,质量得到逐步提升,反应后强度
由58%左右提高到67%水平。
(3)Pt"购焦通过质量把关,减少直至杜绝了质量
低近10%。不仅降低了烧结成本,还使烧结矿质量
得到提高。
2.2提高焦炭质量 差的焦炭进厂,实现了现在的质量较好的单一厂家
直供大高炉。
唐钢南区3 200 m 高炉投产前期,由于焦炭受
大环境影响资源紧缺,质量极不稳定,表现在以下方
面:人炉焦炭品种不固定,基本上自产干熄40%,剩
(4)根据南区高炉特点,合理优化焦炭结构:具体
为70%自产干熄焦+30%梗阳焦,保持高炉用焦质
量的相对稳定。
余部分采用外购焦炭。外购焦品种主要有清徐、万
新达、天津中煤、光大、梗阳等,自产干熄焦炭受煤资 (5)炼铁厂新购进焦炭热性能检验仪器,对每批
次自产和外购焦炭进行检验,杜绝不合格焦炭人炉,
炼铁厂在炼焦厂常设质量监督人员,监督焦炭质量
和取样,在焦炭到厂时,高炉能够了解焦炭的热性
能。
源供应紧张,主要表现为灰分高、含s高、热强度差。
为此炼焦厂不断采取措施改善焦炭质量。
(1)为满足大高炉用焦质量要求,炼焦先后投产
了两套干熄焦设备,使得干熄焦在大高炉的配比由
40%左右逐步达到60%一70%水平,为高炉技术经
济指标的改善、降低成本提供了有力保障。
(2)炼焦系统通过攻关,改变采购方式,基本实现
通过以上措施,焦炭质量得到较大改善,特别是
热强度改善更明显。2008年以来干熄焦质量改善
情况见表1。
表1 干熄焦的质量改善情况
2.3强化各种入炉料的槽下管理
开炉初期,经生产实践发现原设计小烧结矿筛
高炉冶炼和工艺能接受的程度及其自身的经济性决
定。采用比较经济的原料结构。采用质量好价格低
的球团矿,在满足高炉品位要求的同时,尽量降低熟
和澳矿筛极易堵塞,于是对筛体进行技术改造。小
矿筛尺寸上层由5.5 lnln扩为6.5 rflln,下层由3.5 料率,增大价格便宜的外购块矿的人炉比例。目前
唐钢南区3 200 m 炉料结构为:7O%烧结矿+18%
澳矿+18%青龙球+26%小矿。
mill扩为4.5 innl,澳矿棒条筛材质由弹簧钢改为聚
胺/tl ̄;由于冬季期间澳矿粉末受冻易粘结堵塞筛
网,经研究决定把高炉冷风引到筛体下进行反吹。
方面高炉冷风温度高于200℃,可对筛体进行保
温,避免澳矿粉末受冻粘结,另一方面冷风压力高,
一
3调整高炉操作,维护炉况顺行
结合原燃料与高炉自身特点,采用合理的操作
制度,保证炉况稳定顺行,是降低生铁成本的关键。
可对筛体反吹起到清理筛网的作用。除以上的技术
改造与创新外,还制定严格的清理筛网检查考核制
只有保持高炉长期稳定顺行,才能最大限度地降低
进行了以下工作。
度,使入炉小矿、球团、澳矿的粉末大大减少,另外积
成本。因此,围绕高炉稳定顺行,
极与生产协作单位及有关科室进行信息交流与沟
3.1送风制度的调整
高炉工长要摒弃450 m 高炉操作观念,学习大
通。提前了解原燃料质量,对质量太差的烧结、焦炭
采取分仓装料、少量搭配人炉的措施,大大减少了原
燃料质量异常波动对炉况的影响。
2.4改善炉料结构
高炉操作理念。大高炉由于炉缸直径大,在相同风
量情况下,必须要靠缩小风口面积提高风速,增加鼓
风动能来强制吹透中心,减少炉缸中心死焦堆数量。
研究和生产实践证明,合理炉料结构为高碱度
烧结矿(65%一75%)、酸性球团矿(15%一20%)和
高品位块矿(10%一15%);烧结矿的碱度一般应控
制在1.8以上,才能具有良好的强度和还原性;降低
结合现场操作,经过反复调整风口面积后,送风面积
由开炉时的0.4456 m 变为0.4417 m 再调整为0.
4178 m ,炉况稳定顺行,解决中心死焦堆、渣铁滞留
率高的问题,相应利于提高炉缸中心热量,从而改善
整个炉缸的热交换条件,提高炉缸的蓄热能力,根本
球团矿的配比有利于降低成本;块矿使用的比例受
第3期 李 秀,等:唐钢南区3 200 m 高炉降低生铁成本的实践 9
上解决炉缸渣铁物理热不足问题,从而保证了炉前
出净渣、铁。
3.2装料制度的调整
又为高炉接受高风温创造了有利条件。
最后为确保喷煤的连续及提高煤粉燃烧率,在
煤粉质量上要求烟煤配比稳定在40%左右,煤粉粒
装料制度的调整是高炉日常调剂的主要手段, 度控制。200网目大于80%;设备保障上,高炉设两
分两个系列喷吹,确保喷煤的的稳
根据各种操作参数,如壁体温度的变化、十字测温布
套独立的分配器,
局的改变来调整上部布料角度、圈数等以保持高炉
定性,采用浓相输送,氮气喷吹,确保系统安全、稳
稳定顺行,提高煤气利用率,降低燃料消耗。南区高
定。
炉开炉后的装料制度为5档矿6档焦,矿焦同档,中
3.5加强出铁组织
心加焦。上部装料制度的最终确定也是经过不断摸 正常出铁采用对角线2个铁口出铁,由于开炉
索得出的。在新的装料制度摸索过程中,逐渐形成
了“大矿批、大角度、大角差”的理念。最终确定了
初期受焦炭质量差影响,炉缸焦炭透液性差,加上炉
缸截面积大,渣、铁出不净;尤其备用铁口由于长时
间不出铁,每次倒场出铁时喷溅严重,持续时间长,
炉内憋压严重。针对此问题,出铁倒场时采用3个
较合理的装料制度,煤气利用率得以改善、综合焦比
大幅降低、实现了炉况稳定顺行。为高炉技术指标
改善、降低炼铁成本创造了必要条件。
3.3炉型控制
铁口循环出铁,用2老铁口带1新铁口出铁,保证炉
况顺行。待新投入铁口喷溅不严重、铁口区域炉缸
铜壁薄衬炉型主要针对强化冶炼而形成的冷却
工作状况活跃后,停同场老铁口。在两铁口正常作
业时,缩短出铁问隔,由原来20 rain缩短到10 rain
结构形式,对高炉原燃料条件要求较高。以往经验
表明,高炉采用铜壁薄衬结构形式后,该部位经常出
现温度低的情况,从而导致炉墙粘结,出现炉况失常
的问题。经过总结几年来的实践经验发现:铜冷却
壁温度以及温差随边缘气流和炉温水平波动变化明
显。在此经验的基础上,可以通过调整边缘煤气流
以内,同时灵活采取重叠出铁或压炮等措施保证及
时出净渣、铁,为保证高炉顺行创造条件。
唐钢南区3 200 m。高炉自投产以来,操作制度
不断摸索,不断进步,形成了自己的一套体系,主要
包括根据原燃料质量条件,优化上下部调剂,采用合
理的热制度与造渣制度,保证炉缸活性,控制合理炉
分布使得铜冷却壁温度可控,所以提出在选择送风
制度时,要考虑回旋区的分布,以稳定边缘吹活中心
型,加强出铁组织等确保了炉况稳定顺行,为最大限
度降低生铁成本创造了必要条件。 为原则,上部装料制度要适当控制边缘气流分布。
高炉铜冷却壁温差控制范围3.0~5.5℃,温度范围
控制40—7O℃,热流强度控制在105~210 MJ/
(m ・h),没有再出现频繁的粘结问题。
4优化生产工艺及装备
降低产品生产链的工序成本、工艺成本。降低
炼铁成本,还应重视技术优化、生产流程优化,提高
生产效率,采用先进的技术装备及工艺,提高原燃料
3.4提高风温和富氧,增加喷煤比
人炉原燃料成本约占铁水成本的85%~90%。
近年来,由于原燃料价格的上涨,如何有效降低生铁
成本成为每个炼铁工作者关注的课题。以价格低廉
的煤粉代替部分价格昂贵的冶金焦是降低生铁成本
及副产品的利用率,大力发展循环经济项目和节能
减排项目,有效地控制炼铁成本。具体措施如下:
4.1全干法布袋除尘(BDC)+TRT发电工艺
的有效途径之一。提高风温和富氧,是实现高喷煤
比的必要条件之一。
通过综合分析国内大型高炉采用干法除尘的使
用效果,唐钢南区3 200 m 高炉采用扩大矿批降低
在提高风温方面,充分利用双预热及热管式回 料速、适当控制生铁[Si]含量、采取抑制边缘放中心
的装料制度等措施,解决了煤气进口温度低的问题;
通过管道保温、特别是补偿器部位保温的方法选用
了抗腐蚀性能较好的特殊不锈钢材料。从源头减少
Cl。等措施,解决了cl’的腐蚀问题;最终成功地应用
收方式提高余热回收效率,同时提高热风炉岗位工
的操作水平,合理把握换炉次数,热风温度逐渐提
升。目前热风温度稳定在1 200—1 220℃。
高炉富氧鼓风可以提高风口理论燃烧温度升高
和高炉煤气发热值。允许高炉多喷煤粉,实现以煤
代焦,降低焦比。操作制度方面,上部调剂以扩大矿
批,提高档位,拉大角差。下部调剂以增加风量并逐
渐增加富氧流量,确保接受高风温。目前煤比和富
氧率提高显著,富氧率达到4%,煤比达到170 k#t。
富氧量增加为大喷煤创造了条件,而喷煤量的增加
了全干法布袋除尘技术。全干法布袋除尘在净煤气
出151含尘量保持在2.2—2.8 mg/In 左右,远远满足
了低于8 mg/1TI 的工艺要求。
全干法除尘效率高,煤气含尘量低
(<3 mg/Nm )、压力损失小(2—5 kPa)、温降低,为
高炉引进干式TRT提供了可靠的技术条件,可以大
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10 甘肃冶金
统可节约水83.44 t/h,每年节水75万t。
第33卷
幅度地提高发电透平机的出力。唐钢3 200 m 高炉
干式TRT发电机组解决了阀门腐蚀及静叶积灰问 (5)电机、液压站等设备的冷却水也实现循环使
用。
题,高炉煤气能量得到充分利用,发电量明显提高,
目前TRT发电量达到46 kW・h/t以上,属行业先
进水平。
采用全干式除尘及TRT是高炉节能降耗的最
佳方案,它不仅可以充分利用高炉的二次能源,而且
也节约了大量的工业用水,相应减少了二次动力消
唐钢南区炼铁工序的水系统选用了处理城市污
水得到中水作为水源,从根本上节约了新水(地下
水等)使用。不断加强生产环节内部管理,设备改
进,使高炉水系统运行更稳定合理,在不使用新水的
基础上,不断提高水重复利用率,节约工业补充水。
耗,也减少了环境污染和固定资产投资,经济效益显
著,同时也为大型高炉应用此技术提供了工艺操作
经验。
4.2 明特法水渣系统改造优化
另外炼铁厂还加强固体废弃物利用,首次将室
内料仓取代露天料场用于大型高炉生产,加强废气、
工业噪声治理,大力发展烧结烟气脱硫工艺,这对降
低环境成本,提高企业的竞争力具有重要的意义。
明特法与其他高炉渣的处理工艺相比,具有国
内自主知识产权并且投资与占地面积小,但该水渣
处理系统也存在耗水、耗油量大问题,需改造优化。
针对上述问题,通过增设冷却塔、冲渣缓冲塔,
合理分配冲渣水流,改进冲渣方式;增设水回收系
统,对废水进行回收等一系列措施,使冲渣耗水量降
低到1 000 t/d。
5加强管理,对标挖潜
炼铁厂加强内部管理,坚持以成本为中心,提高
了成本意识:加强成本考核,开展成本预算管理,加
强事前控制,实行跟踪管理;选择最低运输方式,降
4.3高炉水系统改造优化
唐钢本着“节流优先、治污为本、提高用水效
率”原则,在充分调研、反复试验论证的基础上,
2009年唐钢建成了华北地区最大的城市中水与工
低运费;加强设备点检,降低修理费用,减少休风;减
少跑、冒、滴、漏,节约风、水、电、汽等。
按照对标挖潜、分级推进的方式,制定焦比、综
合燃料比、工序能耗、吨铁燃料比等攻关数据,通过
与国内外先进高炉对比,制定出赶超的目标。“对
标挖潜”找差距工作,增强了企业管理者对先进的
管理方法和有效的先进技术的敏感性,使这些管理
方法和先进技术得以较快推广,进而不断降低生铁
成本。
业废水深度处理及综合利用项目,工业废水实现零
排放。全部循环使用城市污水处理厂的处理中水,
不再使用资源水(地下水、陡河水等),每年节约用
水量约150o万t。
(1)唐钢南区3 200 m 高炉明特法水渣系统全部
采用经污水处理厂处理后的中水,未经进一步处理。
(2)热风炉及高炉密闭循环水是由中水处理后得
到的除盐水,每月消耗1 000 t;高压工业水由中水
经反渗透过滤而来,除正常蒸发外,基本不消耗水
量。
6 结语
(1)精料是降低炼铁成本的基础,精料方针必须
从企业的整体效益出发,坚持经济的精料方针。过
度精料既不经济,也是一种浪费,精料的原则应是保
持高炉长期稳定经济运行。
(2)结合原燃料与高炉自身特点,采用合理的操
作制度,保证炉况稳定顺行,是降低生铁成本的关
键。只有保持高炉长期稳定顺行,才能最大限度地
降低成本。
(3)优化生产工艺及设备,大力发展节能减排和
循环经济项目,降低生铁成本,是钢铁企业可持续发
展的必由之路。
(3)高炉煤气采用全干法布袋除尘,仅在清灰加
湿过程中用少量水,比湿法除尘节约工业循环水约
3 t/tFe,每年节省810万t。另外干法除尘系统没有
洗涤塔、沉淀池,杜绝了大量污水、污泥的产生,从根
本上解决了消耗水资源和污染的问题,提高了我国
钢铁企业工业竞争力和可持续发展的能力。
(4)烧结投产后,车间设备冷却用水设计为循环
使用,但由于南区给水管网水压波动大,对于混合
(4)重视内部管理,对标挖潜找差距,不断降低生
铁成本,提高钢铁企业的竞争力。
收稿日期:2011-02-19
机、白灰生产用水影响较大,经过多次的研究探讨,
将生产用水管道与车间的高压水管道连接,稳定水
压,减少生产波动。从设备冷却水量计算,循环水系
om