2024年5月31日发(作者:悉听然)
第33卷第4期
2011年8月
甘肃冶金
V0l_33 No.4
Aug.,2011
GANSU METALLURGY
文章编号:1672-4461(2011)04-0011-04
邯钢3 200 m3高炉开炉达产实践
王强,孙康,朱云
邯郸056015) (邯郸钢铁集团有限责任公司,河北
摘要:通过制定合理的烘炉和开炉方案,确定适宜的开炉工作参数,加强高炉操作调剂等措施,邯钢3 200 m 高
炉实现了开炉快速达产。
关键词:大型高炉;开炉方案;达产
中图分类号:TF734.2 文献标识码:A
Practice of Blowing in and Arrival at Full Capacity of 3 200 m3
Blast Furnace in Hansteel
WANG Qiang,SUN Kang,ZHU Yun
(Handan Iron and Steel Group Co.,Ltd.,Handan 056015,China)
Abstract:Through establishing reasonable dry—machine and blow—in program,and determining appropriate operating pa-
rameters for blow-in,strengthening the furnace blast furnace operation adjustment measures,Handan iron and steel compa—
ny 3 200 m blast furnace to achieved a quick arrival at full capacity.
Key Words:large sized blast fUl31ace|blow—in plan;arrival at full capacity
1概述
邯钢3 200 m 高炉于2008年1月开工建设,
2009年7月6日建成投产。高炉采用了新型并罐
式无钟炉顶、雷达探尺、炉顶均压及放散系统小旋风
除尘器及消音器、易于强化的矮胖炉型、高炉关键部
位采用轧制带复合扁孔型水流通道的铜冷却壁、炉
体冷却采用了全软水密闭循环冷却系统、出铁场平
坦化、全液压泥炮及开口机、卡式顶燃式热风炉、嘉
恒法水渣、重力除尘配合干式布袋除尘煤气处理系
统、双罐并列总管加分配器粉煤直接喷吹工艺等技
术。高炉的工艺技术及装备水平融合了目前的国内
外大型高炉的最新技术成果。此外,在总体布置的
优化、污染源的优化、污染源的消除及控制设施、能
2 开炉准备工作
(1)高炉烘炉。3 200 m 高炉于6月1日10:16
开始送冷风100 clc左右,35个小时后于6月2日
21:55开始升温,23 h后于6月3日21:00顶温达
到300℃,恒温24 h至6月4日20:00以2O℃/h
的速度升温,13 h后于5日9:00升至500 oC,进入
500 oC恒温阶段。
进入500 oC恒温阶段后,因受顶压的限制(非
高炉因素),风量较小仅1 500 m /min,侧壁升温受
到影响,炭砖内侧温度较低。6月13日14:30顶压
方由2 kPa升至15 kPa,风量增加至2 000 m /min。
14日6:53打开炉顶放散,烘炉结束。具体烘炉曲
线见图1。
源回收、废物综合利用等方面充分贯彻了循环经济
理念。
邯钢3 200 m 高炉于2009年7月6日10:16
分点火送风,7日3:58分出第一炉铁水,7月15日
利用系数达到2.02。
(2)高炉试压。6月14日9:13关闭所有放散开
始试压查漏,10:15第一次升压200 kPa,1l:55第一
次试压完毕,12:20开炉顶放散,15日热风炉试压,
18日拆烘炉导管,试压、查漏、补漏工作到19日方
结束,持续时间长达5 d。
禳。 -c0m
12 甘肃冶金 第33卷
批,其中湿焦共597 t,灰石60多吨,空焦装完料线
14.5 Ill。
6月30日装第三段负荷料,料线12.9 m;7月3
日装第四段负荷料,料线8.74 m,7月4日将第五段
负荷料装完,第六段还剩两批料未装,料线1.37 1TI。
7月5日安装吹管、封人孔。7月6日10:1 1点火送
风后先上第六段负荷料的最后2批料,方开始继续
上后续料。点火送风后采用料制
。 ; ; ; 29(' ,:4O3 。i ,以后根据煤气流分布进行
图1 3 200 II! 高炉烘炉曲线图
微调。
此次3 200 m 高炉开炉的含铁原料采用高碱度
烧结矿并配加适量锰矿,炉渣碱度用硅石调节,初期
3 装开炉料
加萤石改善炉渣流动性。
高炉开炉装料结构为:炉底铺3O多吨的底焦,
本次3 200 m。高炉开炉前,详细计算了不同料
炉缸风口中心线以下用木柴填充,净焦装至炉腹上
线、不同溜槽角度下炉料的落点位置,为炉料的分布
沿,空焦装至炉腰上沿以上4 m处。负荷料从炉腰
规律提供理论基础。实际开炉装料时,从第三段负
上沿以上4 In开始,自下而上负荷逐渐加重(开炉
荷料开始按照预设的煤气流分布对焦炭、矿石采用
料所有焦炭均为新区干熄焦,水分1%)。
分档位、多环布料方式,随着料线的变化,用激光扫
6月20日晚开始装枕木至22日晚完毕,25日
描料面,测量平台宽度和漏斗深度,逐层变换角位,
19:50开始装净焦,26日3:00结束,净焦装24批,
进行动态调整,直至所有开炉料装毕,边缘平台清晰
补了2批,湿焦共重415 t,折合干焦410 t,净焦装完
可见约1.6 m,中心漏斗深约1.8 m,料面形状非常
后料线21.26 m。26日10:O0装空焦,空焦装了32
理想,开炉后就实现了“中心发展型”煤气流分布,
煤气利用率提高。具体装料料制见表1。
表1装料料制表
料段
料线范围 3 2 l
第三段
15~l3
2
取值:14
2 2
第四段
13~9.5
取值:12
第五段
9.5~5
取值:8
第六段料
≤5
间隔1 m取值
后续正常料
料线1.5
4点火送风及后续操作主要情况
气。21:o0—22:00间三个铁口均见渣堵口(1#铁口
埋管通压缩空气),7日3:58分I#铁口出第一炉铁,
根据开炉方案计划,点火及后续主要操作如下: [si]1.93%,铁水物理热1 320 oC,因煤粉喷吹系统
(1)风口布置。3200高炉风口配置为:32个风口
一
直不能正式投入使用,直至7月12 Ft 16:49分才
长度均为600 mm,有22个风口直径为130 mm,另
开始少量的试喷(一次3 t左右),7月15日产量突
有lO个风口直径120 film。点火前堵10个风口,进 破6 400 t,利用系数达到了2.02 t/m ・d,3200高
风面积0.2516 m 。
炉开炉初期的主要操作参数见表2。
(2)点火送风状况。7月6日上午10:16开始点
(3)开风口速度、加风情况。7日共捅开5个风
火送风,风量2 500 m。/min,风温起始750℃,送风 口,9:O0捅开第一个风口(9#风口),9:40捅开25#
后料线控制在1.5 m,11:24半引煤气,l7:26开始
风口,风量加到3 500 m /min。19:20捅开第五个
采用加湿鼓风,初始加湿量为9 g/m ,2 h后加至l5
被堵风口(7样风口),风量一度加至3 852 m /rain,7
g/m ,18:34拔出2#、3#、4#铁口导管,2l:()(】全引煤
日22:50受炉外的影响不能出铁,高炉减风,此后压
雳 E-m aiI :GS嘛LYJ…L@i26.com
第4期 王强,等:邯钢3 200 m 高炉开炉达产实践 13
量关系紧张,憋风难行,但铁水硅素及物理热均不
(4)出铁出渣情况。7 Et 3:58分打开1#铁口喷
高,加风困难,8 Et 7:46出现气流,继而崩料,风量
吹管上的阀门出第一炉铁,[si]1.93%,铁水物理
减至最低2 0OO m /min,8日未增开风口,9日炉况
热1 320 clC,碱度0.91,铁量53.3 t,从第一炉铁开
有所进展,22:39捅开23#风口,14日5:45捅开最
始就用的正式炭包。第六次铁l5:05出,炉温已降
后一个风口(17#风口),风量达到5 500 m /min左
至1。02%,碱度0.93。高炉开炉前期出铁出渣情况
右,达到了全风作业。
详见表3。
表2 3200高炉开炉初期主要操作参数
表3 3 200 m 高炉开炉前期出铁出渣情况
(5)快速减焦降硅情况。3200高炉开炉负荷料
焦比800 kg/t,送风两批料后矿批加到44 t,焦比减
为709 kg/t;23批料后(约20:o0),矿批加至48 t,
焦比调至650 kg/t。7日首次铁[si]1.93%,R :0.
91,达到了开炉要求。铁后,将矿批加到52 t,炉料
结构为:烧结矿78.8%+锰矿4.8%+自产球16.
4%,焦比降到630 kg/t。第六炉铁[si]1.02%,但
铁水物理热一直不高,低于1 400 oC,之后[Si]在1.
图2 开炉后降硅趋势图
O%一1.3%范围内。7日21:O0物理热上至1 411
℃,[Si]1.3%,方将焦比降至610 kg/t,8日夜班观
一
个被堵风口,风量达到5 500 m’/min以上,随着
察炉温下降,1:00又加了10 kg焦比,8日白班610
风量的逐渐加大,压量关系有所好转,15日利用系
kg/t的焦比下来后炉温突降,[si]一直在0.5%~
数达到2.O2,考虑到边缘气流较弱调整料制疏导边
0.65%之间,物理热1 430—1 465℃,直至中班炉温
缘,拉大矿角差至l5度,但边缘还是未起,中心气流
上至0.9%以上,23:00焦比减至610 kg/t,此时铁
较旺,因焦炭质量波动较大,阶段性关系偏紧。经过
水物理热已近1 480 ,9日[si]在1.0%左右,焦
几天的几次少量试喷后,于19日16:10开始正式喷
比减至590 kg/t,11日平均[Si]为0.6%,焦比减至
煤13 t/h,同日23:O0开始富氧。
570 kg/t。开炉后降硅趋势见图2。
(7)达产情况。3 200 m 高炉开炉初期的主要经
(6)后续喷煤富氧情况。在14日5:45捅开最后
济指标如下表4所示。
t 矗 稻瓣 u船 lel: 9 ̄5 1一嚣器 。tj 珏( 0m
14 甘肃冶金 第33卷
5 结语
此次3 200 m。高炉开炉比较顺利,炉况恢复过
程主线清晰,按照开炉方案制定措施和步骤进行,基
本达到了预期的目标。将其成功与不足之处总结如
下:
后期快速达产阶段过渡。
(4)首次在3 200 In 级大型高炉上使用铁口埋管
鼓风技术。高炉开炉第一炉出铁在大型高炉上首次
使用铁口埋管鼓风技术,实现第一炉出铁时间零误
差开口,有效强化了前期炉缸加热,利于炉况恢复。
不足之处:
成功之处:
(1)加湿、风温的使用。开炉前期为保持炉况的
(1)开炉配料计算方案更加全面。此次开炉配料
方案对人炉原燃料的各种重要成分都进行了平衡计
顺行及铁水流动性过多使用了加湿,而忽略了理论
燃烧温度的合理控制,致使理论燃烧温度过低,热量
不足,长期物理热低于1 400℃。故开炉加湿、风温
算,除了常规的铁平衡和碱度平衡之外,并对炉渣中
MgO、AI203、CaF,铁中Ti、Mn,以及人炉钛负荷、硫
负荷、碱负荷、锌负荷进行平衡计算,并根据炉况恢
复进程进行动态调整。
的使用应围绕着保持一定的理论燃烧温度,第一次
出铁前不应低于2 000 oC;铁后考虑开风口时不应
低于2】O0 oC;可以进行喷煤时不应低于2 200 oC。
(2)此次3 200 rn 开炉煤粉喷吹系统迟迟不能投
入使用,长期使用全焦冶炼,炉子稳定受到一定影
响,后期煤粉正常后,开始少量喷吹,炉况稳定性迅
速好转,故开炉喷吹适量的煤粉,有利于稳定气流,
从而可加快炉况恢复速度。
(2)布料程序实现进行精确动态调整。
布料程序在理论计算的基础之上,在装料期间
采用先进的激光扫描设备对布料溜槽布料的料流轨
迹和料层分布进行测量和计算,精确掌握了高炉布
料规律。点火送风后,根据料线变化和炉况需要,有
计划的调整布料矩阵和矿批,准确设计料层分布形
状,减少了过去调整布料的盲目性和随意胜。
(3)高炉操作理念创新,炉况发展循序渐近。
在送风制度方面,制定了“标准风速”和“实际
(3)顶压的使用。此次3 200 m 开炉后期强化过
程中,在炉子透气性相对较差时顶压绝对值使用过
高,造成风量小、风速低,动能低,会延缓炉况的恢复
速度,发现此问题后及时对顶压进行了调整、纠正。
故顶压的使用要和原燃料条件相适应,和风速、动能
向匹配,不宜盲目贪高。
(4)矿批的使用。虽前期装料及后续料的矿批比
较合理,但风量达到5 000 Ill /min后,片面的追求
大矿批,用到75 t,造成矿批和风量、料速不匹配。
后期也及时进行了纠正、调整退至72 t。故基本可
风速”双控标准,加风和开风口节奏都围绕该标准
向前推进,实现炉缸工作状态和冶炼强度协调统一。
在热制度方面,为了实现快速降硅,设计了“前
期快、中期稳、后期慢”的降硅原则,并制定了与之
相匹配的降焦比步进计划。
在造渣制度方面,为保证开炉初期的渣铁流动
性,此次开炉同时采用锰矿、萤石两种熔剂,并且摒
弃了过去萤石按吨铁消耗定量的方法,而是采用炉
渣中CaF 含量作为控制标准的新理念。
按3 000 1TI /rain对应50 t矿批,以后每增加100
m
。/rain的风量增加1 t矿批的幅度调整矿批的使
用,在此范围内根据实际炉况进行小幅调整。
收稿日期:2011-03一l1
作者简介:王强,工程师。
在炉料结构的配比上,根据炉况恢复进度和达
产计划,逐步去除熔剂,增加高品位的球团矿和天然
矿配比,提高综合人炉品位,实现从前期炉缸蓄势向
E-ma
il :GSLYJ
L@I26'corn
…
。
瓣
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2024年5月31日发(作者:悉听然)
第33卷第4期
2011年8月
甘肃冶金
V0l_33 No.4
Aug.,2011
GANSU METALLURGY
文章编号:1672-4461(2011)04-0011-04
邯钢3 200 m3高炉开炉达产实践
王强,孙康,朱云
邯郸056015) (邯郸钢铁集团有限责任公司,河北
摘要:通过制定合理的烘炉和开炉方案,确定适宜的开炉工作参数,加强高炉操作调剂等措施,邯钢3 200 m 高
炉实现了开炉快速达产。
关键词:大型高炉;开炉方案;达产
中图分类号:TF734.2 文献标识码:A
Practice of Blowing in and Arrival at Full Capacity of 3 200 m3
Blast Furnace in Hansteel
WANG Qiang,SUN Kang,ZHU Yun
(Handan Iron and Steel Group Co.,Ltd.,Handan 056015,China)
Abstract:Through establishing reasonable dry—machine and blow—in program,and determining appropriate operating pa-
rameters for blow-in,strengthening the furnace blast furnace operation adjustment measures,Handan iron and steel compa—
ny 3 200 m blast furnace to achieved a quick arrival at full capacity.
Key Words:large sized blast fUl31ace|blow—in plan;arrival at full capacity
1概述
邯钢3 200 m 高炉于2008年1月开工建设,
2009年7月6日建成投产。高炉采用了新型并罐
式无钟炉顶、雷达探尺、炉顶均压及放散系统小旋风
除尘器及消音器、易于强化的矮胖炉型、高炉关键部
位采用轧制带复合扁孔型水流通道的铜冷却壁、炉
体冷却采用了全软水密闭循环冷却系统、出铁场平
坦化、全液压泥炮及开口机、卡式顶燃式热风炉、嘉
恒法水渣、重力除尘配合干式布袋除尘煤气处理系
统、双罐并列总管加分配器粉煤直接喷吹工艺等技
术。高炉的工艺技术及装备水平融合了目前的国内
外大型高炉的最新技术成果。此外,在总体布置的
优化、污染源的优化、污染源的消除及控制设施、能
2 开炉准备工作
(1)高炉烘炉。3 200 m 高炉于6月1日10:16
开始送冷风100 clc左右,35个小时后于6月2日
21:55开始升温,23 h后于6月3日21:00顶温达
到300℃,恒温24 h至6月4日20:00以2O℃/h
的速度升温,13 h后于5日9:00升至500 oC,进入
500 oC恒温阶段。
进入500 oC恒温阶段后,因受顶压的限制(非
高炉因素),风量较小仅1 500 m /min,侧壁升温受
到影响,炭砖内侧温度较低。6月13日14:30顶压
方由2 kPa升至15 kPa,风量增加至2 000 m /min。
14日6:53打开炉顶放散,烘炉结束。具体烘炉曲
线见图1。
源回收、废物综合利用等方面充分贯彻了循环经济
理念。
邯钢3 200 m 高炉于2009年7月6日10:16
分点火送风,7日3:58分出第一炉铁水,7月15日
利用系数达到2.02。
(2)高炉试压。6月14日9:13关闭所有放散开
始试压查漏,10:15第一次升压200 kPa,1l:55第一
次试压完毕,12:20开炉顶放散,15日热风炉试压,
18日拆烘炉导管,试压、查漏、补漏工作到19日方
结束,持续时间长达5 d。
禳。 -c0m
12 甘肃冶金 第33卷
批,其中湿焦共597 t,灰石60多吨,空焦装完料线
14.5 Ill。
6月30日装第三段负荷料,料线12.9 m;7月3
日装第四段负荷料,料线8.74 m,7月4日将第五段
负荷料装完,第六段还剩两批料未装,料线1.37 1TI。
7月5日安装吹管、封人孔。7月6日10:1 1点火送
风后先上第六段负荷料的最后2批料,方开始继续
上后续料。点火送风后采用料制
。 ; ; ; 29(' ,:4O3 。i ,以后根据煤气流分布进行
图1 3 200 II! 高炉烘炉曲线图
微调。
此次3 200 m 高炉开炉的含铁原料采用高碱度
烧结矿并配加适量锰矿,炉渣碱度用硅石调节,初期
3 装开炉料
加萤石改善炉渣流动性。
高炉开炉装料结构为:炉底铺3O多吨的底焦,
本次3 200 m。高炉开炉前,详细计算了不同料
炉缸风口中心线以下用木柴填充,净焦装至炉腹上
线、不同溜槽角度下炉料的落点位置,为炉料的分布
沿,空焦装至炉腰上沿以上4 m处。负荷料从炉腰
规律提供理论基础。实际开炉装料时,从第三段负
上沿以上4 In开始,自下而上负荷逐渐加重(开炉
荷料开始按照预设的煤气流分布对焦炭、矿石采用
料所有焦炭均为新区干熄焦,水分1%)。
分档位、多环布料方式,随着料线的变化,用激光扫
6月20日晚开始装枕木至22日晚完毕,25日
描料面,测量平台宽度和漏斗深度,逐层变换角位,
19:50开始装净焦,26日3:00结束,净焦装24批,
进行动态调整,直至所有开炉料装毕,边缘平台清晰
补了2批,湿焦共重415 t,折合干焦410 t,净焦装完
可见约1.6 m,中心漏斗深约1.8 m,料面形状非常
后料线21.26 m。26日10:O0装空焦,空焦装了32
理想,开炉后就实现了“中心发展型”煤气流分布,
煤气利用率提高。具体装料料制见表1。
表1装料料制表
料段
料线范围 3 2 l
第三段
15~l3
2
取值:14
2 2
第四段
13~9.5
取值:12
第五段
9.5~5
取值:8
第六段料
≤5
间隔1 m取值
后续正常料
料线1.5
4点火送风及后续操作主要情况
气。21:o0—22:00间三个铁口均见渣堵口(1#铁口
埋管通压缩空气),7日3:58分I#铁口出第一炉铁,
根据开炉方案计划,点火及后续主要操作如下: [si]1.93%,铁水物理热1 320 oC,因煤粉喷吹系统
(1)风口布置。3200高炉风口配置为:32个风口
一
直不能正式投入使用,直至7月12 Ft 16:49分才
长度均为600 mm,有22个风口直径为130 mm,另
开始少量的试喷(一次3 t左右),7月15日产量突
有lO个风口直径120 film。点火前堵10个风口,进 破6 400 t,利用系数达到了2.02 t/m ・d,3200高
风面积0.2516 m 。
炉开炉初期的主要操作参数见表2。
(2)点火送风状况。7月6日上午10:16开始点
(3)开风口速度、加风情况。7日共捅开5个风
火送风,风量2 500 m。/min,风温起始750℃,送风 口,9:O0捅开第一个风口(9#风口),9:40捅开25#
后料线控制在1.5 m,11:24半引煤气,l7:26开始
风口,风量加到3 500 m /min。19:20捅开第五个
采用加湿鼓风,初始加湿量为9 g/m ,2 h后加至l5
被堵风口(7样风口),风量一度加至3 852 m /rain,7
g/m ,18:34拔出2#、3#、4#铁口导管,2l:()(】全引煤
日22:50受炉外的影响不能出铁,高炉减风,此后压
雳 E-m aiI :GS嘛LYJ…L@i26.com
第4期 王强,等:邯钢3 200 m 高炉开炉达产实践 13
量关系紧张,憋风难行,但铁水硅素及物理热均不
(4)出铁出渣情况。7 Et 3:58分打开1#铁口喷
高,加风困难,8 Et 7:46出现气流,继而崩料,风量
吹管上的阀门出第一炉铁,[si]1.93%,铁水物理
减至最低2 0OO m /min,8日未增开风口,9日炉况
热1 320 clC,碱度0.91,铁量53.3 t,从第一炉铁开
有所进展,22:39捅开23#风口,14日5:45捅开最
始就用的正式炭包。第六次铁l5:05出,炉温已降
后一个风口(17#风口),风量达到5 500 m /min左
至1。02%,碱度0.93。高炉开炉前期出铁出渣情况
右,达到了全风作业。
详见表3。
表2 3200高炉开炉初期主要操作参数
表3 3 200 m 高炉开炉前期出铁出渣情况
(5)快速减焦降硅情况。3200高炉开炉负荷料
焦比800 kg/t,送风两批料后矿批加到44 t,焦比减
为709 kg/t;23批料后(约20:o0),矿批加至48 t,
焦比调至650 kg/t。7日首次铁[si]1.93%,R :0.
91,达到了开炉要求。铁后,将矿批加到52 t,炉料
结构为:烧结矿78.8%+锰矿4.8%+自产球16.
4%,焦比降到630 kg/t。第六炉铁[si]1.02%,但
铁水物理热一直不高,低于1 400 oC,之后[Si]在1.
图2 开炉后降硅趋势图
O%一1.3%范围内。7日21:O0物理热上至1 411
℃,[Si]1.3%,方将焦比降至610 kg/t,8日夜班观
一
个被堵风口,风量达到5 500 m’/min以上,随着
察炉温下降,1:00又加了10 kg焦比,8日白班610
风量的逐渐加大,压量关系有所好转,15日利用系
kg/t的焦比下来后炉温突降,[si]一直在0.5%~
数达到2.O2,考虑到边缘气流较弱调整料制疏导边
0.65%之间,物理热1 430—1 465℃,直至中班炉温
缘,拉大矿角差至l5度,但边缘还是未起,中心气流
上至0.9%以上,23:00焦比减至610 kg/t,此时铁
较旺,因焦炭质量波动较大,阶段性关系偏紧。经过
水物理热已近1 480 ,9日[si]在1.0%左右,焦
几天的几次少量试喷后,于19日16:10开始正式喷
比减至590 kg/t,11日平均[Si]为0.6%,焦比减至
煤13 t/h,同日23:O0开始富氧。
570 kg/t。开炉后降硅趋势见图2。
(7)达产情况。3 200 m 高炉开炉初期的主要经
(6)后续喷煤富氧情况。在14日5:45捅开最后
济指标如下表4所示。
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14 甘肃冶金 第33卷
5 结语
此次3 200 m。高炉开炉比较顺利,炉况恢复过
程主线清晰,按照开炉方案制定措施和步骤进行,基
本达到了预期的目标。将其成功与不足之处总结如
下:
后期快速达产阶段过渡。
(4)首次在3 200 In 级大型高炉上使用铁口埋管
鼓风技术。高炉开炉第一炉出铁在大型高炉上首次
使用铁口埋管鼓风技术,实现第一炉出铁时间零误
差开口,有效强化了前期炉缸加热,利于炉况恢复。
不足之处:
成功之处:
(1)加湿、风温的使用。开炉前期为保持炉况的
(1)开炉配料计算方案更加全面。此次开炉配料
方案对人炉原燃料的各种重要成分都进行了平衡计
顺行及铁水流动性过多使用了加湿,而忽略了理论
燃烧温度的合理控制,致使理论燃烧温度过低,热量
不足,长期物理热低于1 400℃。故开炉加湿、风温
算,除了常规的铁平衡和碱度平衡之外,并对炉渣中
MgO、AI203、CaF,铁中Ti、Mn,以及人炉钛负荷、硫
负荷、碱负荷、锌负荷进行平衡计算,并根据炉况恢
复进程进行动态调整。
的使用应围绕着保持一定的理论燃烧温度,第一次
出铁前不应低于2 000 oC;铁后考虑开风口时不应
低于2】O0 oC;可以进行喷煤时不应低于2 200 oC。
(2)此次3 200 rn 开炉煤粉喷吹系统迟迟不能投
入使用,长期使用全焦冶炼,炉子稳定受到一定影
响,后期煤粉正常后,开始少量喷吹,炉况稳定性迅
速好转,故开炉喷吹适量的煤粉,有利于稳定气流,
从而可加快炉况恢复速度。
(2)布料程序实现进行精确动态调整。
布料程序在理论计算的基础之上,在装料期间
采用先进的激光扫描设备对布料溜槽布料的料流轨
迹和料层分布进行测量和计算,精确掌握了高炉布
料规律。点火送风后,根据料线变化和炉况需要,有
计划的调整布料矩阵和矿批,准确设计料层分布形
状,减少了过去调整布料的盲目性和随意胜。
(3)高炉操作理念创新,炉况发展循序渐近。
在送风制度方面,制定了“标准风速”和“实际
(3)顶压的使用。此次3 200 m 开炉后期强化过
程中,在炉子透气性相对较差时顶压绝对值使用过
高,造成风量小、风速低,动能低,会延缓炉况的恢复
速度,发现此问题后及时对顶压进行了调整、纠正。
故顶压的使用要和原燃料条件相适应,和风速、动能
向匹配,不宜盲目贪高。
(4)矿批的使用。虽前期装料及后续料的矿批比
较合理,但风量达到5 000 Ill /min后,片面的追求
大矿批,用到75 t,造成矿批和风量、料速不匹配。
后期也及时进行了纠正、调整退至72 t。故基本可
风速”双控标准,加风和开风口节奏都围绕该标准
向前推进,实现炉缸工作状态和冶炼强度协调统一。
在热制度方面,为了实现快速降硅,设计了“前
期快、中期稳、后期慢”的降硅原则,并制定了与之
相匹配的降焦比步进计划。
在造渣制度方面,为保证开炉初期的渣铁流动
性,此次开炉同时采用锰矿、萤石两种熔剂,并且摒
弃了过去萤石按吨铁消耗定量的方法,而是采用炉
渣中CaF 含量作为控制标准的新理念。
按3 000 1TI /rain对应50 t矿批,以后每增加100
m
。/rain的风量增加1 t矿批的幅度调整矿批的使
用,在此范围内根据实际炉况进行小幅调整。
收稿日期:2011-03一l1
作者简介:王强,工程师。
在炉料结构的配比上,根据炉况恢复进度和达
产计划,逐步去除熔剂,增加高品位的球团矿和天然
矿配比,提高综合人炉品位,实现从前期炉缸蓄势向
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