2024年6月3日发(作者:濯浩岚)
涟钢100tRH炉生产W600无取向硅钢的实践
一
炼轧厂 周明伟 肖立峰
彭明耀
摘 要
技术中心 周峰王仕华
涟钢一炼轧厂通过100tBOF(顶底复吹)~RH~70mm薄板连铸一连轧工艺生产W600无
取向硅钢。通过控制RH真空脱碳至[C]0.0025%,转炉出钢后、RH脱碳前补加磷铁,铁水、
RH脱硫等工艺措施控制钢中[C]≤0.005%、[S]≤0.010%、[P 3O.045%、[Si]1.35%,降低连
铸拉速、加强二冷强度,所生产的W600钢铸坯成分均匀,钢板的力学性能满足技术要求。
1 前言
涟钢一炼轧厂装备有铁水预处理脱硫站
l座、顶底复吹100t转炉3座、RH炉精炼装
铁水预处理一1oot顶底复吹转炉冶炼一吹氩
站吹氩搅拌一RH—MFB真空处理一CsP连
铸连轧。因该钢种对碳含量要求[c]≤
0.005%、硅含量要求[si]在1.35%~1.50%、
置1座、LF3座、CSP连铸机2台、6机6流小
方坯连铸机2台。为了适应市场发展的需
铝含量要求[A1]在0.15%~0.25%。其独特
的成分决定了该钢种的生产和浇铸的难度,主
要,扩大品种范围,提高产品的市场竞争力。
2007年至2010年,经过多次工艺实验,成功
要问题是[C]≤0.005%和[S]≤O.010%的稳
定控制以及连铸的稳定浇铸。
表2
项目
机型
流数
断面
生产出超低碳深冲钢SPHE和GWIO00、
LGW800、LGW600等系列无取向硅钢。
拳数
立弯式
单流
宽度900—1600ram厚度70ram
2.8~6.0ram/rain
2生产概况
2.1 涟钢RH炉和CSP铸机设备主要特点
浇铸速度
结晶器类型
结晶器长度
结晶器振幅
漏斗型
11OOmm
±1O
涟钢RH炉主要参数见表1。
表1
项目
表3是钢化学成分和力学性能要求牌号。
表3 (%)
参数
1oot
公称容量
新日铁MFB顶枪
W600 ≤0.005 1.35 O.35 O.35≤O.010 0.20 G0.004
一
吹氧流量:InlLx~2000Nm /h
1.65一O.55—0.055 —0.45
真空泵抽气能力/kg・h
真空泵工作真空) ̄/Pa
极限真空度/Pa
处理周期/min
真空室内径/mm
插入管内径/mm
氩气流量/Nm ・h
(顶吹时)~76750ONm’(加热时)
67
2O
33
力学性能
W600
屈服强度R l
<330MPa
 ̄
抗拉强度Itm
300~400MPa
伸长率A80
≥30%
17oo
5oo
3 主要问题分析及采取的相应对策
3.1化学成分控制
80~140
CSP连铸机主要设备与工艺参数见表2。
2.2涟钢W600生产现状
涟钢CSP厂生产W600的工艺流程为:
在实际的生产过程中,成品中的[C]、
[s]、[N]等稳定控制有一定的难度。
3.1.1碳、硫、磷
・
5・
RH通过低真空度下C一0反应来进行
脱碳。合金中碳含量、钢包耐材中的碳以及
连铸浇铸过程的增碳过程对最终钢水[C]影
响较大。为确保成品[C]合格,需控制各工
中氧和氮。表5为RH—MFB处理前后及中
间包内钢中 T[O], [N]的变化情况。
表5各处理阶段钢中wT[O],W[N]平均值
序的增碳量。
硫是硅钢中的有害元素,主要是对磁性
的有害影响,因此,成品中硫越低越好。目
前,要将钢水脱硫至0.010%以下。
在降低钢水中wT[O],减轻精炼前后钢
水的吸氮现象,采取措施:(a)改进钢包渣改
适量的磷可以提高比电阻,能促使晶粒
质剂,提高钢包渣吸附夹杂的能力;(b)在吹
长大,降低涡流损失、矫顽力和磁滞损失。由
氩站处理钢液时,必须合理控制吹氩强度,避
于转炉有良好的脱磷效果,初炼钢水(P)普
免钢液裸露;(c)改善长水口氩气密封效果,
遍小于0.025%。因此,需要在后续工序中
连铸过程做好钢包到中问包的保护浇铸工
增磷。
作;(d)提高钢液自开率,减少烧氧也能有效
表4反映了各冶炼工序C、S、P的变化
减少钢水在浇铸过程的增氮和增氧量。
百分比。
3.2连铸拉速控制及二冷曲线的优化
表4 (%)
CSP连铸机生产W600有别于厚板坯连
铸机,其拉速高、铸坯薄等特点。而W600钢
液中硅高(1.35%)、铝高(0.20%),铸坯在
热态下强度低,传热系数小,生产过程中容易
为保证成分命中,主要采取措施如下。
发生连铸生产事故。图1为一次试生产
为防止增C:(a)RH真空度≤100Pa,脱碳时
LGW600事故曲线:本次试生产是在浇铸
间保持大于20min,确保RH出站[C]≤
LGWS00([Si]为0.65%)后连浇两炉
0.0025%;(b)用微碳硅铁代替普通硅铁,用
LGW600,连铸浇铸时参数未做变动,但扇形
金属锰代替低碳锰铁以及含碳较低的精炼
四段底部压力明显降低(如图2),在浇铸
剂;(c)采用超低微碳钢包砖,全过程用无碳
LGW600时,铸坯被拉断的生产事故
材料在钢水表面保温。为减少转炉回硫,一
方面主要有降低人炉预处理铁水的硫含量,
增强铁水预处理的扒渣效果。另一方面减少
人炉原料的硫含量,选用优质的废钢原料和
图1
造渣料。P的控制在实际生产中采用转炉出
钢后的磷铁,在RH脱氧前 ̄t,/Jn磷铁。
3.1.2氧、氮
1 z:4
.
s299_一盟盟苎 .一呈 三窖里
钢中氧、氮越高,则铁损P 增高。又因
图2
A1>10.15%钢中存在细小A1N,特别是冷轧
经分析后,调整连铸拉速,加强二次冷却
后位错处在温度很低下就可析出细小A1N,
强度尤其是扇形三段和扇形四段的冷却,将
阻碍晶粒长大,磁性变坏。将现场取回的小
单位面积比水流量由2.26L/Kg调整为
钢样进行切割,制成0.5g左右的小试样,采
2.51 IJKg,避免了LGW600的生产事故,铸
用LECO公司的C一500氧氮分析仪测定钢
坯质量良好。
・
6・
4 W600铸坯夹杂、组织与常规力学 邑
分均匀,未发现严重的偏析现象。硅钢带规
力学性能检验结果见表7。由表可见,硅钢
4.1铸坯夹杂分析取样位置
常规力学性能均满足要求。
表7无取向硅钢力学性能
CSP连铸坯断面宽度方向夹杂物平均含
试样编号规格;nHTl Rel;MPa Pun;MPa A;%冷弯(d=1 5a)
量参数见表6。
表6
宽度方向上夹杂物平
均含量参数,从边缘到中间
取样位置 1 2 3 4 5
单位面积夹杂物个数;个/ⅡlrTl 5.98 6.34 5.72 5.62 6.6
面积百分比:×10一 % 2.11 1.83 1.36 1.81 2.58
堡塑 ! :
磁感B5o00;T
3.7 1.723
图3铸坯夹杂分析取样位置
5结语
4.2铸坯低倍组织
a.通过铁水脱硫一100t顶底复吹转炉冶
炼一吹氩一RH—MFB真空处理一csP连铸
铸坯低倍组织见图4、图5。 连轧的工艺路线,采取有效控制措施,连浇炉
次稳定在l5炉以上,生产[c]≤0.005%、硅
1.35%~1.50%的无取向硅钢是可行的。
b.控制难点主要有:LGW600成品中
[C]≤0.005%、[s]≤0.010%、『N]≤0.
图4生产W600硅钢铸坯1220×70mm边部低倍组织
003%等成分的稳定控制。
c.存在的问题主要有:LGW600钢液中[sj]
高,热态铸坯热阻大,传热慢,热态铸坯强度低,
而CSP铸机铸坯薄,拉速高,因此连铸拉速和连
图5生产W600硅钢铸坯1220 x70mm中部低倍组织
铸二次冷水流量值得进一步深入研究。
从图可见,薄板坯连铸生产硅钢铸坯成
参考文献(略)
加热炉自动化系统的作用
加热炉自动化系统的作用是控制加热炉
平均整体温度与目标温度偏差不到1%。
以最佳方式为轧机提供加热的坯料。一套配
,12.每块坯料的温度保持均匀,自身温度
备了加热炉优化系统的,成功的加热炉自动
波动(梯变)低至目标温度的1%。
化系统应当能够做到:
d.减轻生锈和脱碳现象,提高收得率。
a.降低能耗和减少环境排放(CO、CO 、
e.提高生产率,无需为了“保险”而过度
NO 、SO ),根据目前指标,将燃料用量降低 加热坯料。
6%或更多。
f.通过先进的操作界面及生产和质量报告
b.不同坯料的出炉温度保持均匀稳定,
提高操作人员对工艺的掌握程度。(本刊讯)
.
1.
2024年6月3日发(作者:濯浩岚)
涟钢100tRH炉生产W600无取向硅钢的实践
一
炼轧厂 周明伟 肖立峰
彭明耀
摘 要
技术中心 周峰王仕华
涟钢一炼轧厂通过100tBOF(顶底复吹)~RH~70mm薄板连铸一连轧工艺生产W600无
取向硅钢。通过控制RH真空脱碳至[C]0.0025%,转炉出钢后、RH脱碳前补加磷铁,铁水、
RH脱硫等工艺措施控制钢中[C]≤0.005%、[S]≤0.010%、[P 3O.045%、[Si]1.35%,降低连
铸拉速、加强二冷强度,所生产的W600钢铸坯成分均匀,钢板的力学性能满足技术要求。
1 前言
涟钢一炼轧厂装备有铁水预处理脱硫站
l座、顶底复吹100t转炉3座、RH炉精炼装
铁水预处理一1oot顶底复吹转炉冶炼一吹氩
站吹氩搅拌一RH—MFB真空处理一CsP连
铸连轧。因该钢种对碳含量要求[c]≤
0.005%、硅含量要求[si]在1.35%~1.50%、
置1座、LF3座、CSP连铸机2台、6机6流小
方坯连铸机2台。为了适应市场发展的需
铝含量要求[A1]在0.15%~0.25%。其独特
的成分决定了该钢种的生产和浇铸的难度,主
要,扩大品种范围,提高产品的市场竞争力。
2007年至2010年,经过多次工艺实验,成功
要问题是[C]≤0.005%和[S]≤O.010%的稳
定控制以及连铸的稳定浇铸。
表2
项目
机型
流数
断面
生产出超低碳深冲钢SPHE和GWIO00、
LGW800、LGW600等系列无取向硅钢。
拳数
立弯式
单流
宽度900—1600ram厚度70ram
2.8~6.0ram/rain
2生产概况
2.1 涟钢RH炉和CSP铸机设备主要特点
浇铸速度
结晶器类型
结晶器长度
结晶器振幅
漏斗型
11OOmm
±1O
涟钢RH炉主要参数见表1。
表1
项目
表3是钢化学成分和力学性能要求牌号。
表3 (%)
参数
1oot
公称容量
新日铁MFB顶枪
W600 ≤0.005 1.35 O.35 O.35≤O.010 0.20 G0.004
一
吹氧流量:InlLx~2000Nm /h
1.65一O.55—0.055 —0.45
真空泵抽气能力/kg・h
真空泵工作真空) ̄/Pa
极限真空度/Pa
处理周期/min
真空室内径/mm
插入管内径/mm
氩气流量/Nm ・h
(顶吹时)~76750ONm’(加热时)
67
2O
33
力学性能
W600
屈服强度R l
<330MPa
 ̄
抗拉强度Itm
300~400MPa
伸长率A80
≥30%
17oo
5oo
3 主要问题分析及采取的相应对策
3.1化学成分控制
80~140
CSP连铸机主要设备与工艺参数见表2。
2.2涟钢W600生产现状
涟钢CSP厂生产W600的工艺流程为:
在实际的生产过程中,成品中的[C]、
[s]、[N]等稳定控制有一定的难度。
3.1.1碳、硫、磷
・
5・
RH通过低真空度下C一0反应来进行
脱碳。合金中碳含量、钢包耐材中的碳以及
连铸浇铸过程的增碳过程对最终钢水[C]影
响较大。为确保成品[C]合格,需控制各工
中氧和氮。表5为RH—MFB处理前后及中
间包内钢中 T[O], [N]的变化情况。
表5各处理阶段钢中wT[O],W[N]平均值
序的增碳量。
硫是硅钢中的有害元素,主要是对磁性
的有害影响,因此,成品中硫越低越好。目
前,要将钢水脱硫至0.010%以下。
在降低钢水中wT[O],减轻精炼前后钢
水的吸氮现象,采取措施:(a)改进钢包渣改
适量的磷可以提高比电阻,能促使晶粒
质剂,提高钢包渣吸附夹杂的能力;(b)在吹
长大,降低涡流损失、矫顽力和磁滞损失。由
氩站处理钢液时,必须合理控制吹氩强度,避
于转炉有良好的脱磷效果,初炼钢水(P)普
免钢液裸露;(c)改善长水口氩气密封效果,
遍小于0.025%。因此,需要在后续工序中
连铸过程做好钢包到中问包的保护浇铸工
增磷。
作;(d)提高钢液自开率,减少烧氧也能有效
表4反映了各冶炼工序C、S、P的变化
减少钢水在浇铸过程的增氮和增氧量。
百分比。
3.2连铸拉速控制及二冷曲线的优化
表4 (%)
CSP连铸机生产W600有别于厚板坯连
铸机,其拉速高、铸坯薄等特点。而W600钢
液中硅高(1.35%)、铝高(0.20%),铸坯在
热态下强度低,传热系数小,生产过程中容易
为保证成分命中,主要采取措施如下。
发生连铸生产事故。图1为一次试生产
为防止增C:(a)RH真空度≤100Pa,脱碳时
LGW600事故曲线:本次试生产是在浇铸
间保持大于20min,确保RH出站[C]≤
LGWS00([Si]为0.65%)后连浇两炉
0.0025%;(b)用微碳硅铁代替普通硅铁,用
LGW600,连铸浇铸时参数未做变动,但扇形
金属锰代替低碳锰铁以及含碳较低的精炼
四段底部压力明显降低(如图2),在浇铸
剂;(c)采用超低微碳钢包砖,全过程用无碳
LGW600时,铸坯被拉断的生产事故
材料在钢水表面保温。为减少转炉回硫,一
方面主要有降低人炉预处理铁水的硫含量,
增强铁水预处理的扒渣效果。另一方面减少
人炉原料的硫含量,选用优质的废钢原料和
图1
造渣料。P的控制在实际生产中采用转炉出
钢后的磷铁,在RH脱氧前 ̄t,/Jn磷铁。
3.1.2氧、氮
1 z:4
.
s299_一盟盟苎 .一呈 三窖里
钢中氧、氮越高,则铁损P 增高。又因
图2
A1>10.15%钢中存在细小A1N,特别是冷轧
经分析后,调整连铸拉速,加强二次冷却
后位错处在温度很低下就可析出细小A1N,
强度尤其是扇形三段和扇形四段的冷却,将
阻碍晶粒长大,磁性变坏。将现场取回的小
单位面积比水流量由2.26L/Kg调整为
钢样进行切割,制成0.5g左右的小试样,采
2.51 IJKg,避免了LGW600的生产事故,铸
用LECO公司的C一500氧氮分析仪测定钢
坯质量良好。
・
6・
4 W600铸坯夹杂、组织与常规力学 邑
分均匀,未发现严重的偏析现象。硅钢带规
力学性能检验结果见表7。由表可见,硅钢
4.1铸坯夹杂分析取样位置
常规力学性能均满足要求。
表7无取向硅钢力学性能
CSP连铸坯断面宽度方向夹杂物平均含
试样编号规格;nHTl Rel;MPa Pun;MPa A;%冷弯(d=1 5a)
量参数见表6。
表6
宽度方向上夹杂物平
均含量参数,从边缘到中间
取样位置 1 2 3 4 5
单位面积夹杂物个数;个/ⅡlrTl 5.98 6.34 5.72 5.62 6.6
面积百分比:×10一 % 2.11 1.83 1.36 1.81 2.58
堡塑 ! :
磁感B5o00;T
3.7 1.723
图3铸坯夹杂分析取样位置
5结语
4.2铸坯低倍组织
a.通过铁水脱硫一100t顶底复吹转炉冶
炼一吹氩一RH—MFB真空处理一csP连铸
铸坯低倍组织见图4、图5。 连轧的工艺路线,采取有效控制措施,连浇炉
次稳定在l5炉以上,生产[c]≤0.005%、硅
1.35%~1.50%的无取向硅钢是可行的。
b.控制难点主要有:LGW600成品中
[C]≤0.005%、[s]≤0.010%、『N]≤0.
图4生产W600硅钢铸坯1220×70mm边部低倍组织
003%等成分的稳定控制。
c.存在的问题主要有:LGW600钢液中[sj]
高,热态铸坯热阻大,传热慢,热态铸坯强度低,
而CSP铸机铸坯薄,拉速高,因此连铸拉速和连
图5生产W600硅钢铸坯1220 x70mm中部低倍组织
铸二次冷水流量值得进一步深入研究。
从图可见,薄板坯连铸生产硅钢铸坯成
参考文献(略)
加热炉自动化系统的作用
加热炉自动化系统的作用是控制加热炉
平均整体温度与目标温度偏差不到1%。
以最佳方式为轧机提供加热的坯料。一套配
,12.每块坯料的温度保持均匀,自身温度
备了加热炉优化系统的,成功的加热炉自动
波动(梯变)低至目标温度的1%。
化系统应当能够做到:
d.减轻生锈和脱碳现象,提高收得率。
a.降低能耗和减少环境排放(CO、CO 、
e.提高生产率,无需为了“保险”而过度
NO 、SO ),根据目前指标,将燃料用量降低 加热坯料。
6%或更多。
f.通过先进的操作界面及生产和质量报告
b.不同坯料的出炉温度保持均匀稳定,
提高操作人员对工艺的掌握程度。(本刊讯)
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