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涟钢100tRH炉生产W600无取向硅钢的实践

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2024年6月3日发(作者:濯浩岚)

涟钢100tRH炉生产W600无取向硅钢的实践 

炼轧厂 周明伟 肖立峰 

彭明耀

摘 要 

技术中心 周峰王仕华 

涟钢一炼轧厂通过100tBOF(顶底复吹)~RH~70mm薄板连铸一连轧工艺生产W600无 

取向硅钢。通过控制RH真空脱碳至[C]0.0025%,转炉出钢后、RH脱碳前补加磷铁,铁水、 

RH脱硫等工艺措施控制钢中[C]≤0.005%、[S]≤0.010%、[P 3O.045%、[Si]1.35%,降低连 

铸拉速、加强二冷强度,所生产的W600钢铸坯成分均匀,钢板的力学性能满足技术要求。 

1 前言 

涟钢一炼轧厂装备有铁水预处理脱硫站 

l座、顶底复吹100t转炉3座、RH炉精炼装 

铁水预处理一1oot顶底复吹转炉冶炼一吹氩 

站吹氩搅拌一RH—MFB真空处理一CsP连 

铸连轧。因该钢种对碳含量要求[c]≤ 

0.005%、硅含量要求[si]在1.35%~1.50%、 

置1座、LF3座、CSP连铸机2台、6机6流小 

方坯连铸机2台。为了适应市场发展的需 

铝含量要求[A1]在0.15%~0.25%。其独特 

的成分决定了该钢种的生产和浇铸的难度,主 

要,扩大品种范围,提高产品的市场竞争力。 

2007年至2010年,经过多次工艺实验,成功 

要问题是[C]≤0.005%和[S]≤O.010%的稳 

定控制以及连铸的稳定浇铸。 

表2 

项目 

机型 

流数 

断面 

生产出超低碳深冲钢SPHE和GWIO00、 

LGW800、LGW600等系列无取向硅钢。 

拳数 

立弯式 

单流 

宽度900—1600ram厚度70ram 

2.8~6.0ram/rain 

2生产概况 

2.1 涟钢RH炉和CSP铸机设备主要特点 

浇铸速度 

结晶器类型 

结晶器长度 

结晶器振幅 

漏斗型 

11OOmm 

±1O 

涟钢RH炉主要参数见表1。 

表1 

项目 

表3是钢化学成分和力学性能要求牌号。 

表3 (%) 

参数 

1oot 

公称容量 

新日铁MFB顶枪 

W600 ≤0.005 1.35 O.35 O.35≤O.010 0.20 G0.004 

吹氧流量:InlLx~2000Nm /h 

1.65一O.55—0.055 —0.45 

真空泵抽气能力/kg・h 

真空泵工作真空) ̄/Pa 

极限真空度/Pa 

处理周期/min 

真空室内径/mm 

插入管内径/mm 

氩气流量/Nm ・h 

(顶吹时)~76750ONm’(加热时) 

67 

2O 

33 

力学性能 

W600 

屈服强度R l 

<330MPa 

抗拉强度Itm 

300~400MPa 

伸长率A80 

≥30% 

17oo 

5oo 

3 主要问题分析及采取的相应对策 

3.1化学成分控制 

80~140 

CSP连铸机主要设备与工艺参数见表2。 

2.2涟钢W600生产现状 

涟钢CSP厂生产W600的工艺流程为: 

在实际的生产过程中,成品中的[C]、 

[s]、[N]等稳定控制有一定的难度。 

3.1.1碳、硫、磷 

5・ 

RH通过低真空度下C一0反应来进行 

脱碳。合金中碳含量、钢包耐材中的碳以及 

连铸浇铸过程的增碳过程对最终钢水[C]影 

响较大。为确保成品[C]合格,需控制各工 

中氧和氮。表5为RH—MFB处理前后及中 

间包内钢中 T[O], [N]的变化情况。 

表5各处理阶段钢中wT[O],W[N]平均值 

序的增碳量。 

硫是硅钢中的有害元素,主要是对磁性 

的有害影响,因此,成品中硫越低越好。目 

前,要将钢水脱硫至0.010%以下。 

在降低钢水中wT[O],减轻精炼前后钢 

水的吸氮现象,采取措施:(a)改进钢包渣改 

适量的磷可以提高比电阻,能促使晶粒 

质剂,提高钢包渣吸附夹杂的能力;(b)在吹 

长大,降低涡流损失、矫顽力和磁滞损失。由 

氩站处理钢液时,必须合理控制吹氩强度,避 

于转炉有良好的脱磷效果,初炼钢水(P)普 

免钢液裸露;(c)改善长水口氩气密封效果, 

遍小于0.025%。因此,需要在后续工序中 

连铸过程做好钢包到中问包的保护浇铸工 

增磷。 

作;(d)提高钢液自开率,减少烧氧也能有效 

表4反映了各冶炼工序C、S、P的变化 

减少钢水在浇铸过程的增氮和增氧量。 

百分比。 

3.2连铸拉速控制及二冷曲线的优化 

表4 (%) 

CSP连铸机生产W600有别于厚板坯连 

铸机,其拉速高、铸坯薄等特点。而W600钢 

液中硅高(1.35%)、铝高(0.20%),铸坯在 

热态下强度低,传热系数小,生产过程中容易 

为保证成分命中,主要采取措施如下。 

发生连铸生产事故。图1为一次试生产 

为防止增C:(a)RH真空度≤100Pa,脱碳时 

LGW600事故曲线:本次试生产是在浇铸 

间保持大于20min,确保RH出站[C]≤ 

LGWS00([Si]为0.65%)后连浇两炉 

0.0025%;(b)用微碳硅铁代替普通硅铁,用 

LGW600,连铸浇铸时参数未做变动,但扇形 

金属锰代替低碳锰铁以及含碳较低的精炼 

四段底部压力明显降低(如图2),在浇铸 

剂;(c)采用超低微碳钢包砖,全过程用无碳 

LGW600时,铸坯被拉断的生产事故 

材料在钢水表面保温。为减少转炉回硫,一 

方面主要有降低人炉预处理铁水的硫含量, 

增强铁水预处理的扒渣效果。另一方面减少 

人炉原料的硫含量,选用优质的废钢原料和 

图1 

造渣料。P的控制在实际生产中采用转炉出 

钢后的磷铁,在RH脱氧前 ̄t,/Jn磷铁。 

3.1.2氧、氮 

1 z:4

s299_一盟盟苎 .一呈 三窖里 

钢中氧、氮越高,则铁损P 增高。又因 

图2 

A1>10.15%钢中存在细小A1N,特别是冷轧 

经分析后,调整连铸拉速,加强二次冷却 

后位错处在温度很低下就可析出细小A1N, 

强度尤其是扇形三段和扇形四段的冷却,将 

阻碍晶粒长大,磁性变坏。将现场取回的小 

单位面积比水流量由2.26L/Kg调整为 

钢样进行切割,制成0.5g左右的小试样,采 

2.51 IJKg,避免了LGW600的生产事故,铸 

用LECO公司的C一500氧氮分析仪测定钢 

坯质量良好。 

6・ 

4 W600铸坯夹杂、组织与常规力学 邑 

分均匀,未发现严重的偏析现象。硅钢带规 

力学性能检验结果见表7。由表可见,硅钢 

4.1铸坯夹杂分析取样位置 

常规力学性能均满足要求。 

表7无取向硅钢力学性能 

CSP连铸坯断面宽度方向夹杂物平均含 

试样编号规格;nHTl Rel;MPa Pun;MPa A;%冷弯(d=1 5a) 

量参数见表6。 

表6 

宽度方向上夹杂物平 

均含量参数,从边缘到中间 

取样位置 1 2 3 4 5 

单位面积夹杂物个数;个/ⅡlrTl 5.98 6.34 5.72 5.62 6.6 

面积百分比:×10一 % 2.11 1.83 1.36 1.81 2.58 

堡塑 ! :

磁感B5o00;T 

3.7 1.723 

图3铸坯夹杂分析取样位置 

5结语 

4.2铸坯低倍组织 

a.通过铁水脱硫一100t顶底复吹转炉冶 

炼一吹氩一RH—MFB真空处理一csP连铸 

铸坯低倍组织见图4、图5。 连轧的工艺路线,采取有效控制措施,连浇炉 

次稳定在l5炉以上,生产[c]≤0.005%、硅 

1.35%~1.50%的无取向硅钢是可行的。 

b.控制难点主要有:LGW600成品中 

[C]≤0.005%、[s]≤0.010%、『N]≤0. 

图4生产W600硅钢铸坯1220×70mm边部低倍组织 

003%等成分的稳定控制。 

c.存在的问题主要有:LGW600钢液中[sj] 

高,热态铸坯热阻大,传热慢,热态铸坯强度低, 

而CSP铸机铸坯薄,拉速高,因此连铸拉速和连 

图5生产W600硅钢铸坯1220 x70mm中部低倍组织 

铸二次冷水流量值得进一步深入研究。 

从图可见,薄板坯连铸生产硅钢铸坯成 

参考文献(略) 

加热炉自动化系统的作用 

加热炉自动化系统的作用是控制加热炉 

平均整体温度与目标温度偏差不到1%。 

以最佳方式为轧机提供加热的坯料。一套配 

,12.每块坯料的温度保持均匀,自身温度 

备了加热炉优化系统的,成功的加热炉自动 

波动(梯变)低至目标温度的1%。 

化系统应当能够做到: 

d.减轻生锈和脱碳现象,提高收得率。 

a.降低能耗和减少环境排放(CO、CO 、 

e.提高生产率,无需为了“保险”而过度 

NO 、SO ),根据目前指标,将燃料用量降低 加热坯料。 

6%或更多。 

f.通过先进的操作界面及生产和质量报告 

b.不同坯料的出炉温度保持均匀稳定, 

提高操作人员对工艺的掌握程度。(本刊讯) 

1. 

2024年6月3日发(作者:濯浩岚)

涟钢100tRH炉生产W600无取向硅钢的实践 

炼轧厂 周明伟 肖立峰 

彭明耀

摘 要 

技术中心 周峰王仕华 

涟钢一炼轧厂通过100tBOF(顶底复吹)~RH~70mm薄板连铸一连轧工艺生产W600无 

取向硅钢。通过控制RH真空脱碳至[C]0.0025%,转炉出钢后、RH脱碳前补加磷铁,铁水、 

RH脱硫等工艺措施控制钢中[C]≤0.005%、[S]≤0.010%、[P 3O.045%、[Si]1.35%,降低连 

铸拉速、加强二冷强度,所生产的W600钢铸坯成分均匀,钢板的力学性能满足技术要求。 

1 前言 

涟钢一炼轧厂装备有铁水预处理脱硫站 

l座、顶底复吹100t转炉3座、RH炉精炼装 

铁水预处理一1oot顶底复吹转炉冶炼一吹氩 

站吹氩搅拌一RH—MFB真空处理一CsP连 

铸连轧。因该钢种对碳含量要求[c]≤ 

0.005%、硅含量要求[si]在1.35%~1.50%、 

置1座、LF3座、CSP连铸机2台、6机6流小 

方坯连铸机2台。为了适应市场发展的需 

铝含量要求[A1]在0.15%~0.25%。其独特 

的成分决定了该钢种的生产和浇铸的难度,主 

要,扩大品种范围,提高产品的市场竞争力。 

2007年至2010年,经过多次工艺实验,成功 

要问题是[C]≤0.005%和[S]≤O.010%的稳 

定控制以及连铸的稳定浇铸。 

表2 

项目 

机型 

流数 

断面 

生产出超低碳深冲钢SPHE和GWIO00、 

LGW800、LGW600等系列无取向硅钢。 

拳数 

立弯式 

单流 

宽度900—1600ram厚度70ram 

2.8~6.0ram/rain 

2生产概况 

2.1 涟钢RH炉和CSP铸机设备主要特点 

浇铸速度 

结晶器类型 

结晶器长度 

结晶器振幅 

漏斗型 

11OOmm 

±1O 

涟钢RH炉主要参数见表1。 

表1 

项目 

表3是钢化学成分和力学性能要求牌号。 

表3 (%) 

参数 

1oot 

公称容量 

新日铁MFB顶枪 

W600 ≤0.005 1.35 O.35 O.35≤O.010 0.20 G0.004 

吹氧流量:InlLx~2000Nm /h 

1.65一O.55—0.055 —0.45 

真空泵抽气能力/kg・h 

真空泵工作真空) ̄/Pa 

极限真空度/Pa 

处理周期/min 

真空室内径/mm 

插入管内径/mm 

氩气流量/Nm ・h 

(顶吹时)~76750ONm’(加热时) 

67 

2O 

33 

力学性能 

W600 

屈服强度R l 

<330MPa 

抗拉强度Itm 

300~400MPa 

伸长率A80 

≥30% 

17oo 

5oo 

3 主要问题分析及采取的相应对策 

3.1化学成分控制 

80~140 

CSP连铸机主要设备与工艺参数见表2。 

2.2涟钢W600生产现状 

涟钢CSP厂生产W600的工艺流程为: 

在实际的生产过程中,成品中的[C]、 

[s]、[N]等稳定控制有一定的难度。 

3.1.1碳、硫、磷 

5・ 

RH通过低真空度下C一0反应来进行 

脱碳。合金中碳含量、钢包耐材中的碳以及 

连铸浇铸过程的增碳过程对最终钢水[C]影 

响较大。为确保成品[C]合格,需控制各工 

中氧和氮。表5为RH—MFB处理前后及中 

间包内钢中 T[O], [N]的变化情况。 

表5各处理阶段钢中wT[O],W[N]平均值 

序的增碳量。 

硫是硅钢中的有害元素,主要是对磁性 

的有害影响,因此,成品中硫越低越好。目 

前,要将钢水脱硫至0.010%以下。 

在降低钢水中wT[O],减轻精炼前后钢 

水的吸氮现象,采取措施:(a)改进钢包渣改 

适量的磷可以提高比电阻,能促使晶粒 

质剂,提高钢包渣吸附夹杂的能力;(b)在吹 

长大,降低涡流损失、矫顽力和磁滞损失。由 

氩站处理钢液时,必须合理控制吹氩强度,避 

于转炉有良好的脱磷效果,初炼钢水(P)普 

免钢液裸露;(c)改善长水口氩气密封效果, 

遍小于0.025%。因此,需要在后续工序中 

连铸过程做好钢包到中问包的保护浇铸工 

增磷。 

作;(d)提高钢液自开率,减少烧氧也能有效 

表4反映了各冶炼工序C、S、P的变化 

减少钢水在浇铸过程的增氮和增氧量。 

百分比。 

3.2连铸拉速控制及二冷曲线的优化 

表4 (%) 

CSP连铸机生产W600有别于厚板坯连 

铸机,其拉速高、铸坯薄等特点。而W600钢 

液中硅高(1.35%)、铝高(0.20%),铸坯在 

热态下强度低,传热系数小,生产过程中容易 

为保证成分命中,主要采取措施如下。 

发生连铸生产事故。图1为一次试生产 

为防止增C:(a)RH真空度≤100Pa,脱碳时 

LGW600事故曲线:本次试生产是在浇铸 

间保持大于20min,确保RH出站[C]≤ 

LGWS00([Si]为0.65%)后连浇两炉 

0.0025%;(b)用微碳硅铁代替普通硅铁,用 

LGW600,连铸浇铸时参数未做变动,但扇形 

金属锰代替低碳锰铁以及含碳较低的精炼 

四段底部压力明显降低(如图2),在浇铸 

剂;(c)采用超低微碳钢包砖,全过程用无碳 

LGW600时,铸坯被拉断的生产事故 

材料在钢水表面保温。为减少转炉回硫,一 

方面主要有降低人炉预处理铁水的硫含量, 

增强铁水预处理的扒渣效果。另一方面减少 

人炉原料的硫含量,选用优质的废钢原料和 

图1 

造渣料。P的控制在实际生产中采用转炉出 

钢后的磷铁,在RH脱氧前 ̄t,/Jn磷铁。 

3.1.2氧、氮 

1 z:4

s299_一盟盟苎 .一呈 三窖里 

钢中氧、氮越高,则铁损P 增高。又因 

图2 

A1>10.15%钢中存在细小A1N,特别是冷轧 

经分析后,调整连铸拉速,加强二次冷却 

后位错处在温度很低下就可析出细小A1N, 

强度尤其是扇形三段和扇形四段的冷却,将 

阻碍晶粒长大,磁性变坏。将现场取回的小 

单位面积比水流量由2.26L/Kg调整为 

钢样进行切割,制成0.5g左右的小试样,采 

2.51 IJKg,避免了LGW600的生产事故,铸 

用LECO公司的C一500氧氮分析仪测定钢 

坯质量良好。 

6・ 

4 W600铸坯夹杂、组织与常规力学 邑 

分均匀,未发现严重的偏析现象。硅钢带规 

力学性能检验结果见表7。由表可见,硅钢 

4.1铸坯夹杂分析取样位置 

常规力学性能均满足要求。 

表7无取向硅钢力学性能 

CSP连铸坯断面宽度方向夹杂物平均含 

试样编号规格;nHTl Rel;MPa Pun;MPa A;%冷弯(d=1 5a) 

量参数见表6。 

表6 

宽度方向上夹杂物平 

均含量参数,从边缘到中间 

取样位置 1 2 3 4 5 

单位面积夹杂物个数;个/ⅡlrTl 5.98 6.34 5.72 5.62 6.6 

面积百分比:×10一 % 2.11 1.83 1.36 1.81 2.58 

堡塑 ! :

磁感B5o00;T 

3.7 1.723 

图3铸坯夹杂分析取样位置 

5结语 

4.2铸坯低倍组织 

a.通过铁水脱硫一100t顶底复吹转炉冶 

炼一吹氩一RH—MFB真空处理一csP连铸 

铸坯低倍组织见图4、图5。 连轧的工艺路线,采取有效控制措施,连浇炉 

次稳定在l5炉以上,生产[c]≤0.005%、硅 

1.35%~1.50%的无取向硅钢是可行的。 

b.控制难点主要有:LGW600成品中 

[C]≤0.005%、[s]≤0.010%、『N]≤0. 

图4生产W600硅钢铸坯1220×70mm边部低倍组织 

003%等成分的稳定控制。 

c.存在的问题主要有:LGW600钢液中[sj] 

高,热态铸坯热阻大,传热慢,热态铸坯强度低, 

而CSP铸机铸坯薄,拉速高,因此连铸拉速和连 

图5生产W600硅钢铸坯1220 x70mm中部低倍组织 

铸二次冷水流量值得进一步深入研究。 

从图可见,薄板坯连铸生产硅钢铸坯成 

参考文献(略) 

加热炉自动化系统的作用 

加热炉自动化系统的作用是控制加热炉 

平均整体温度与目标温度偏差不到1%。 

以最佳方式为轧机提供加热的坯料。一套配 

,12.每块坯料的温度保持均匀,自身温度 

备了加热炉优化系统的,成功的加热炉自动 

波动(梯变)低至目标温度的1%。 

化系统应当能够做到: 

d.减轻生锈和脱碳现象,提高收得率。 

a.降低能耗和减少环境排放(CO、CO 、 

e.提高生产率,无需为了“保险”而过度 

NO 、SO ),根据目前指标,将燃料用量降低 加热坯料。 

6%或更多。 

f.通过先进的操作界面及生产和质量报告 

b.不同坯料的出炉温度保持均匀稳定, 

提高操作人员对工艺的掌握程度。(本刊讯) 

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