2024年11月5日发(作者:台心菱)
SS4改进型电力机车防空转系统故障的判断与处理
SS4改进型电力机车防空转系统故障的
判断与处理
赵廷跃:侯马北机务段
摘要:针对SS4改进型电力机车防空转系统故障。介绍SS4
行车安全,同时也给机务段带来了很大的经济损失。
1 故障分析
2016年12月16日,SS40253机车,担当20036
次牵引任务,牵引57辆、1339吨、计长78.7,A节操
纵,运行至南关一冷泉间机车电流超过300A时A节
改进型电力机车防空转系统特点,并对防空转系统故障原因进
行了分析,提出了防空转系统故障的处理对策。
关键词:SS4改进型电力机车;防空转系统;故障判断;处理措施
0概述
车空转截流,电子柜倒B组无效。
故障判断:倒组无效,说明电子柜A、B组均有防
空转控制功能,且A、B组均有空转截流现象,说明故
SS4型电力机车作为货物列车牵引的主型机车,
在运行过程中经常发生空转及滑行故障,易造成轮
对、钢轨损伤,影响行车安全。而且当天气不良和在困
难区段牵引时,机车功率难以正常发挥,极易发生列
车途停。目前,侯马北机务段有SS4型电力机车100
障出现在A、B组防空转系统的公共部分—速度信号
传送环节。
故障处理:故障咨询台电话指挥,将机车速度提
高到40km/h以上,惰行30s以上利用电子柜自动切
台,均装有微机防空转系统。但防空转系统经常出现
误动作,即在机车实际没有空转的情况下,对机车进
行空转保护,造成机车牵引力损失,影响机车正常运
行。从2014至2016年的碎修记录中可以看出,¥54型
机车每年有“空转”故障150件左右,平均每月l3件
左右。能够导致空转误动作的因素诸多,如速度传感
除功能来切除故障的速度传感通道,使机车防空转系
统不再误动作,正常担当牵引任务;机车回库后检查
发现A节三轴速度传感器插头松脱,插接后机车运行
正常。
2017年1月22日,SS40281机车,担当百底一侯
北间36024次牵引任务,B节操纵,百底站通过后,发
现A节空转灯亮,截流、撒砂,电子柜倒B组后正常,
检查发现电子柜为TZP一15A型。
故障判断:A、B组均有防空转保护系统,倒B组
器内部光栅扫描故障、传感器线路虚接、频率变换插
件故障、防空转插件故障等,都能造成机车防空转系
统动作,且由于空转在动态情况下才会发生,现象时
有时无,往往需要多次添乘或长时间进行状态跟踪处
理才能判断故障处所,给检修车间人力、物力带来很
大的损失。防空转系统误动作造成“110”故障咨询频
繁,多次造成机车临修,严重影响了正常运输秩序和
后正常,说明机车没有实际空转,且速度传送系统正
常,属A组防空转系统误动作,故障范围在电子插件
部分。
2o17・3 团
SS4改进型电力机车防空转系统故障的判断与处理
故障处理:机车回库后,将A组防空转控制插件
和频率变换插件拆下,在测试台上进行性能检测,发
现防空转控制插件输出信号异常,更换防空转控制插
件后,机车运行正常。
2防空转系统工作原理
2.3在机车速度60km/h以上惰行超过20s时,系统
可以进行轮径补偿,将四个轴的速度对应电平信 补
偿到误差<0.5%,排除轮径差引起的干扰。
2.4 TZP一15型电子柜分A、B两组,只有A组具有防
空转。当确认为是防空转系统故障导致的误动作后,
可以将电子柜上的A、B组转换开关打到B组,维持
运行。
SS4型电力机车防空转系统主要由光电速度传感
器、传感器接线盒、传感器速度信号传输线缆、频率变
换插件、防空转控制插件等部件组成。光电速度传感
器转轴通过方孔与机车轮轴相连,机车速度便通过轮
3防空转误动作的判断与处理
3.1防空转系统故障的判断
对反映在传感器的转轴上。在传感器内部有光栅、光
缝板、光敏元件、LED光源等部件,转轴带动光栅转动
时,LED发射的光源通过光栅和光缝板照射在光敏元
件上,使光敏元件感光,阻值发生突变,从而送出方波
电信号。光栅上开有一定数量的小孔,当光栅转动一
机车出现下列情况,可视为防空转系统故障:
(1)空转控制校正减载后,长时间电流不恢复;或
者过于频繁校正减载,周期在2s以下,影响牵引力正
常发挥;或明显发生大空转时,无校正动作,引起轮轨
擦拭。
周,光敏元件感光的次数与光栅的开孔数相同,因此
产生相应数量的电脉冲信号。
2.1 光电传感器送出的电脉冲通过传感器接线盒、信
号传输线缆送到电子柜的频率变换插件上,通过插件
的变换作用,电脉冲信号转换成与频率成正比的直流
(2)机车一动,电流就给不上去,最多仅200A不
到,空转灯一直亮。
(3)高速运行时,到某一速度就发生周期性或持
续性减载,而低速时又正常。
(4)机车主、辅、控电路动作时,几乎同步发生空
电压信号,四个轴的直流电压信号送至防空转控制插
件,经处理求出各轴速度差Av、加速度dv/dt及加速
转控制系统误动作。
(5)经常发生无规律地误动作,影响机车正常运
行,切除空转控制系统则一切正常。
度微分信号d2v/d2t,在△v、dv/dt及d2v/d2t达到一定
值时,对电流指令信号Is进行空转校正及记忆,从而
对发生空转的转向架进行减载调控,起到抑制空转的
作用。之后牵引电机电流以约2kA/s的速度快速恢
复,回升到原始给定值85%左右,再以20A/s速率缓
慢上升,寻找下一个粘着极限值,用这种方法使轮对
在较高的粘着值附近运行。
2.2防空转插件具有给定电流记忆,在正常情况下无
3.2防空转系统故障时系统的表现形式及处理
3.2.1机车动轮发生空转时系统不动作
机车动轮空转时,系统应降低相应转向架电机电
流,当空转达到一定程度(一节车各轮对速度差
Av>3km/h)时,应进行空转显示及自动撒砂,否则就
认为系统不动作,会出现以下两种表现形式:
(1)不降低电机电流,不显示、不撒砂;
(2)仅有故障显示且撒砂,不降低电机电流。
这类故障一般是由于防空转控制插件不良引起
空转时,电流给定值的输出与该环节输出相等,仅起
快速跟随作用,不影响机车控制。每当转向架任何一
轮对空转一次,该环节输出值立即减低10%左右,并
以约15A/s的速度自行慢恢复。如连续发生空转,则
每次都是在瞬时值基础上降低10%,直到下限允许值
为【 。
的。故障(1)比较少见,但不易被司机察觉,因此造成
的后果比较严重,轻则轮对和钢轨擦伤,重则使转向
架两对动轮轮箍弛缓。司机在运行途中如发现故障
(1)(轮对空转时对应的电机电流表指针会大幅下
圈
9S4改进型电力机车防空转系统故障的判断与处理
降),首先确认副台自动撒砂隔离开关585QS是否在
电平值)均要符合要求。当怀疑某个传感器耐振性能
不佳,在机车运行产生的振动下有误脉冲输出时,不
运行位;防空转控制面板上的小开关是否在运行位。
如两开关均在运行位,司机应降低给定电流指令和人
为撒砂,以消除空转,回段后应立即预报或维修。故障
(2)为防空转控制插件上的电流指令空转校正及记忆
环节故障,运行途中遇到此类故障,也应降低给定电
流指令,维持运行至回库,然后将防空转插件拆下,在
测试台上进行相应处理或更换。
能用平稳而均匀旋转的试验台检测该传感器的好坏,
就需要技术人员随车进行测试。
3.3.5随车测试机车各轴的速度信号。用万用表测量
频率变换插件上的1A、3A、5A、7A孔的速度信号,若
动轮无空转状态下测量值基本一致,则说明故障点在
防空转控制插件上,可下车检测防空转控制插件;若
测量某孔无输出时,应进一步检查与该孔相对应轴的
3.2.2机车动轮未发生空转时系统误动作
这类故障可以分为以下三种:
(1)截流,同时进行空转显示和自动撒砂;
(2)仅进行空转显示和自动撒砂,不截流;
(3)只截流,不进行空转显示和自动撒砂。
速度信号线缆、插头、插座、插针有无断线或松动的不
良现象,否则下车检测频率变换插件或者速度传感器
质量状况。
随着电子技术的研发,目前装车的电子柜已经发
展为四种,分别是TPZ一15型、TPZ一15A型、TPZ一27型
和TZ一220型,四种电子柜中,除TPz一15型A组有防
故障(1)、(3)发生时,会严重影响到机车牵引力
的发挥,易造成机车坡停事故,需要严密关注。司机在
途中发生上述三类故障时,可以转用电子柜B组运行
或将防空转控制插件上的小开关置故障位,切除减载
环节,并将自动撒砂隔离开关置故障位,回段后处理。
从防空转系统故障的实际处理情况看,光电速度
传感器故障率最高,占防空转系统故障的总数的50%
左右,速度传感器线缆故障率在30%左右,插件问题
占20%左右。这些故障,严重影响了防空转系统的正
常使用。
3.3防空转系统故障处理
空转功能,B组没有防空转功能外,其余三种电子柜
A、B组均有防空转功能。因此,在速度传感器或速度
传输线缆发生故障时,无论在A组还是在B组,都会
出现防空转误动作,影响机车正常运行。此时,只有将
机车速度提高到40km/h以上,惰行30s以上利用电
子柜自动切除功能来切除故障的速度传感通道。
4应用效果
通过运用防空转系统的判断与处理方法,使SS4
型机车防空转系统故障出现后处理周期大大缩短,原
来防空转系统出现故障后,平均故障处理周期为2.7
趟,目前平均处理周期为1.5趟,较前期缩短44%,既
节省了人力物力,也提高了机车运行安全系数,取得
了很好的应用效果。
5改进建议
3.3.1在测试台上检测频率变换插件,要求其4路速
度信号输出正确。且频率变换精度不高于±1%,轮径
补偿功能及补偿精度符合要求。
3.3.2在测试台上测试防空转控制插件,要求防空
转、防滑行校正功能以及空转显示和自动撒砂功能正
常,参与准恒速控制的速度反馈信号输出正确。
在日常的防空转系统故障处理时,发现速度传输
线缆断路的现象不在少数。传感器接线盒在机车上的
安装位置有两种情况,一种装在转向架构架纵梁上,
另一种则装在机车车体上。而线缆故障的情况绝大多
数出现在接线盒装在转向架构架纵梁的机车上,并且
3.3.3测量速度传感器接线盒——端子柜——电子
柜间的速度信号传输线缆的通断。
3.3.4在专用测试台上检测光电速度传感器,要求测
量4个转速点(1OOr/min、300r/min、500r/min、700r/min)
所测各参数(每转脉冲数、波形占空比、高电平值、低
断点往往出现在车体与转向架间的部分线缆上。分析
!Z: l田
SS4改进型电力机车防空转系统故障的判断与处理
认为,转向架与车体间存在相对运动,由于线路的特
点,车体与转向架间的相对运动复杂且频繁,导致线
力机车的重要指标。了解电力机车空转的概念、 转
现象及电力机车防空转系统对解决电力机车空转故
障是非常重要的。通过加强职工和乘务员培训,优化
操作方式,严格规范操作流程,采取有效的故障解决
对策,及时发现故障隐患并积极处理,提高电力机车
防空转系统故障的处理能力。
参考文献
【11朱龙驹.SS4型电力机车[M】.北京:中国铁道出版社,2012.
缆产生疲劳断路,使速度信号送不到电子柜,电子柜
接收不到某一轴速度信号,防空转系统会判断为轮对
空转,从而发出减载信号,导致防空转系统误动作。为
此建议将传感器接线盒装在车体上,减少线缆断路引
起的防空转系统的故障。
6结束语
随着铁路电力机车轴功率的增加及粘着系数的
限制,机车的防空转系统性能已经成为评价大功率电
[2]乔宝莲.电力机车电引M】.北京:中国铁道出版社,2007.
[3]GB,'T25119—2010.轨道交通机车车辆电子装置【S】.
(上接第21页)
问题得到了解决,2016年侯马北工务段更换新尖轨
69根,较2015年减少107根,极大地降低了维修成本
的投入。
轨端进行小舌头打磨,并进行倒棱,倒棱量不超过
lmm。
2.4运用先进技术设备,有效补强打磨短板
以往的肥边是通过道岔打磨机打磨,将肥边慢慢
磨下去,效率低而且费工。通过运用钢轨肥边铣切机
通过辙叉心、翼轨的焊补打磨提高了辙叉平顺
度,从而大大减轻车轮对辙又的冲击影响,2016年侯
马北工务段更换新辙叉138个,较2015年减少85
个,有效延长了辙叉使用寿命。
4结束语
对肥边进行打磨,由磨变切,效率极大提高,彻底解决
了因肥边造成的“假轨距”问题,肥边铣切后再利用仿
形打磨机对钢轨廓形进行修复,增加了线路的平顺 在高速、重载等多重因素的影响下,传统的被动
式维修方式已不能满足现实的需要,要着眼于钢轨修
理技术、管理体系的创新。通过开展专项调研分析,实
性,同时也提高了钢轨的使用寿命。目前钢轨肥边铣
切机已在我段全面推广使用,累计已铣切肥边
3.14km。
施以精细管理理念为基础,以设备使用寿命管理为依
据,以综合钢轨修理技术为手段,建立一套较为完善
的管理体系,用于指导钢轨的维修管理工作,才能最
大限度地延长钢轨上线使用周期,解决铁路运输 设
备养修矛盾,为运输安全畅通提供保障。
为解决线上钢轨波磨的问题,利用钢轨波纹打磨
机对线上波磨钢轨进行了打磨试验。通过添乘检验,
效果良好,大大改善了钢轨状态,截止目前累计已打
磨波磨轨1.645km。
3修理整治效果
通过钢轨平顺性、基本轨密贴性、辙叉修理性以
及钢轨专业修理打磨,将病害消灭在萌芽状态或延缓
了病害发生的周期,不仅提高了线路的平顺性,增加
了列车通过的舒适度,而且减少了基床本体病害,延
长了钢轨及轨件使用寿命,整体提高了设备质量,减
少了维修投入,取得了良好的经济效益。
通过对尖轨、基本轨的专业修理,尖轨轧伤、掉块
2006.
参考文献
[1]张铭达、刘学毅.钢轨预防性打磨原理及应用【J1.铁道建筑,
【2降庆鸿.线路养修工作探索与实践【M】.北京中国铁道出版社,
2008.
[3]gg.我国铁路线路工务检测现状及探讨fJ1.科技情报开发与
经济。2011.
圈 2017・3
2024年11月5日发(作者:台心菱)
SS4改进型电力机车防空转系统故障的判断与处理
SS4改进型电力机车防空转系统故障的
判断与处理
赵廷跃:侯马北机务段
摘要:针对SS4改进型电力机车防空转系统故障。介绍SS4
行车安全,同时也给机务段带来了很大的经济损失。
1 故障分析
2016年12月16日,SS40253机车,担当20036
次牵引任务,牵引57辆、1339吨、计长78.7,A节操
纵,运行至南关一冷泉间机车电流超过300A时A节
改进型电力机车防空转系统特点,并对防空转系统故障原因进
行了分析,提出了防空转系统故障的处理对策。
关键词:SS4改进型电力机车;防空转系统;故障判断;处理措施
0概述
车空转截流,电子柜倒B组无效。
故障判断:倒组无效,说明电子柜A、B组均有防
空转控制功能,且A、B组均有空转截流现象,说明故
SS4型电力机车作为货物列车牵引的主型机车,
在运行过程中经常发生空转及滑行故障,易造成轮
对、钢轨损伤,影响行车安全。而且当天气不良和在困
难区段牵引时,机车功率难以正常发挥,极易发生列
车途停。目前,侯马北机务段有SS4型电力机车100
障出现在A、B组防空转系统的公共部分—速度信号
传送环节。
故障处理:故障咨询台电话指挥,将机车速度提
高到40km/h以上,惰行30s以上利用电子柜自动切
台,均装有微机防空转系统。但防空转系统经常出现
误动作,即在机车实际没有空转的情况下,对机车进
行空转保护,造成机车牵引力损失,影响机车正常运
行。从2014至2016年的碎修记录中可以看出,¥54型
机车每年有“空转”故障150件左右,平均每月l3件
左右。能够导致空转误动作的因素诸多,如速度传感
除功能来切除故障的速度传感通道,使机车防空转系
统不再误动作,正常担当牵引任务;机车回库后检查
发现A节三轴速度传感器插头松脱,插接后机车运行
正常。
2017年1月22日,SS40281机车,担当百底一侯
北间36024次牵引任务,B节操纵,百底站通过后,发
现A节空转灯亮,截流、撒砂,电子柜倒B组后正常,
检查发现电子柜为TZP一15A型。
故障判断:A、B组均有防空转保护系统,倒B组
器内部光栅扫描故障、传感器线路虚接、频率变换插
件故障、防空转插件故障等,都能造成机车防空转系
统动作,且由于空转在动态情况下才会发生,现象时
有时无,往往需要多次添乘或长时间进行状态跟踪处
理才能判断故障处所,给检修车间人力、物力带来很
大的损失。防空转系统误动作造成“110”故障咨询频
繁,多次造成机车临修,严重影响了正常运输秩序和
后正常,说明机车没有实际空转,且速度传送系统正
常,属A组防空转系统误动作,故障范围在电子插件
部分。
2o17・3 团
SS4改进型电力机车防空转系统故障的判断与处理
故障处理:机车回库后,将A组防空转控制插件
和频率变换插件拆下,在测试台上进行性能检测,发
现防空转控制插件输出信号异常,更换防空转控制插
件后,机车运行正常。
2防空转系统工作原理
2.3在机车速度60km/h以上惰行超过20s时,系统
可以进行轮径补偿,将四个轴的速度对应电平信 补
偿到误差<0.5%,排除轮径差引起的干扰。
2.4 TZP一15型电子柜分A、B两组,只有A组具有防
空转。当确认为是防空转系统故障导致的误动作后,
可以将电子柜上的A、B组转换开关打到B组,维持
运行。
SS4型电力机车防空转系统主要由光电速度传感
器、传感器接线盒、传感器速度信号传输线缆、频率变
换插件、防空转控制插件等部件组成。光电速度传感
器转轴通过方孔与机车轮轴相连,机车速度便通过轮
3防空转误动作的判断与处理
3.1防空转系统故障的判断
对反映在传感器的转轴上。在传感器内部有光栅、光
缝板、光敏元件、LED光源等部件,转轴带动光栅转动
时,LED发射的光源通过光栅和光缝板照射在光敏元
件上,使光敏元件感光,阻值发生突变,从而送出方波
电信号。光栅上开有一定数量的小孔,当光栅转动一
机车出现下列情况,可视为防空转系统故障:
(1)空转控制校正减载后,长时间电流不恢复;或
者过于频繁校正减载,周期在2s以下,影响牵引力正
常发挥;或明显发生大空转时,无校正动作,引起轮轨
擦拭。
周,光敏元件感光的次数与光栅的开孔数相同,因此
产生相应数量的电脉冲信号。
2.1 光电传感器送出的电脉冲通过传感器接线盒、信
号传输线缆送到电子柜的频率变换插件上,通过插件
的变换作用,电脉冲信号转换成与频率成正比的直流
(2)机车一动,电流就给不上去,最多仅200A不
到,空转灯一直亮。
(3)高速运行时,到某一速度就发生周期性或持
续性减载,而低速时又正常。
(4)机车主、辅、控电路动作时,几乎同步发生空
电压信号,四个轴的直流电压信号送至防空转控制插
件,经处理求出各轴速度差Av、加速度dv/dt及加速
转控制系统误动作。
(5)经常发生无规律地误动作,影响机车正常运
行,切除空转控制系统则一切正常。
度微分信号d2v/d2t,在△v、dv/dt及d2v/d2t达到一定
值时,对电流指令信号Is进行空转校正及记忆,从而
对发生空转的转向架进行减载调控,起到抑制空转的
作用。之后牵引电机电流以约2kA/s的速度快速恢
复,回升到原始给定值85%左右,再以20A/s速率缓
慢上升,寻找下一个粘着极限值,用这种方法使轮对
在较高的粘着值附近运行。
2.2防空转插件具有给定电流记忆,在正常情况下无
3.2防空转系统故障时系统的表现形式及处理
3.2.1机车动轮发生空转时系统不动作
机车动轮空转时,系统应降低相应转向架电机电
流,当空转达到一定程度(一节车各轮对速度差
Av>3km/h)时,应进行空转显示及自动撒砂,否则就
认为系统不动作,会出现以下两种表现形式:
(1)不降低电机电流,不显示、不撒砂;
(2)仅有故障显示且撒砂,不降低电机电流。
这类故障一般是由于防空转控制插件不良引起
空转时,电流给定值的输出与该环节输出相等,仅起
快速跟随作用,不影响机车控制。每当转向架任何一
轮对空转一次,该环节输出值立即减低10%左右,并
以约15A/s的速度自行慢恢复。如连续发生空转,则
每次都是在瞬时值基础上降低10%,直到下限允许值
为【 。
的。故障(1)比较少见,但不易被司机察觉,因此造成
的后果比较严重,轻则轮对和钢轨擦伤,重则使转向
架两对动轮轮箍弛缓。司机在运行途中如发现故障
(1)(轮对空转时对应的电机电流表指针会大幅下
圈
9S4改进型电力机车防空转系统故障的判断与处理
降),首先确认副台自动撒砂隔离开关585QS是否在
电平值)均要符合要求。当怀疑某个传感器耐振性能
不佳,在机车运行产生的振动下有误脉冲输出时,不
运行位;防空转控制面板上的小开关是否在运行位。
如两开关均在运行位,司机应降低给定电流指令和人
为撒砂,以消除空转,回段后应立即预报或维修。故障
(2)为防空转控制插件上的电流指令空转校正及记忆
环节故障,运行途中遇到此类故障,也应降低给定电
流指令,维持运行至回库,然后将防空转插件拆下,在
测试台上进行相应处理或更换。
能用平稳而均匀旋转的试验台检测该传感器的好坏,
就需要技术人员随车进行测试。
3.3.5随车测试机车各轴的速度信号。用万用表测量
频率变换插件上的1A、3A、5A、7A孔的速度信号,若
动轮无空转状态下测量值基本一致,则说明故障点在
防空转控制插件上,可下车检测防空转控制插件;若
测量某孔无输出时,应进一步检查与该孔相对应轴的
3.2.2机车动轮未发生空转时系统误动作
这类故障可以分为以下三种:
(1)截流,同时进行空转显示和自动撒砂;
(2)仅进行空转显示和自动撒砂,不截流;
(3)只截流,不进行空转显示和自动撒砂。
速度信号线缆、插头、插座、插针有无断线或松动的不
良现象,否则下车检测频率变换插件或者速度传感器
质量状况。
随着电子技术的研发,目前装车的电子柜已经发
展为四种,分别是TPZ一15型、TPZ一15A型、TPZ一27型
和TZ一220型,四种电子柜中,除TPz一15型A组有防
故障(1)、(3)发生时,会严重影响到机车牵引力
的发挥,易造成机车坡停事故,需要严密关注。司机在
途中发生上述三类故障时,可以转用电子柜B组运行
或将防空转控制插件上的小开关置故障位,切除减载
环节,并将自动撒砂隔离开关置故障位,回段后处理。
从防空转系统故障的实际处理情况看,光电速度
传感器故障率最高,占防空转系统故障的总数的50%
左右,速度传感器线缆故障率在30%左右,插件问题
占20%左右。这些故障,严重影响了防空转系统的正
常使用。
3.3防空转系统故障处理
空转功能,B组没有防空转功能外,其余三种电子柜
A、B组均有防空转功能。因此,在速度传感器或速度
传输线缆发生故障时,无论在A组还是在B组,都会
出现防空转误动作,影响机车正常运行。此时,只有将
机车速度提高到40km/h以上,惰行30s以上利用电
子柜自动切除功能来切除故障的速度传感通道。
4应用效果
通过运用防空转系统的判断与处理方法,使SS4
型机车防空转系统故障出现后处理周期大大缩短,原
来防空转系统出现故障后,平均故障处理周期为2.7
趟,目前平均处理周期为1.5趟,较前期缩短44%,既
节省了人力物力,也提高了机车运行安全系数,取得
了很好的应用效果。
5改进建议
3.3.1在测试台上检测频率变换插件,要求其4路速
度信号输出正确。且频率变换精度不高于±1%,轮径
补偿功能及补偿精度符合要求。
3.3.2在测试台上测试防空转控制插件,要求防空
转、防滑行校正功能以及空转显示和自动撒砂功能正
常,参与准恒速控制的速度反馈信号输出正确。
在日常的防空转系统故障处理时,发现速度传输
线缆断路的现象不在少数。传感器接线盒在机车上的
安装位置有两种情况,一种装在转向架构架纵梁上,
另一种则装在机车车体上。而线缆故障的情况绝大多
数出现在接线盒装在转向架构架纵梁的机车上,并且
3.3.3测量速度传感器接线盒——端子柜——电子
柜间的速度信号传输线缆的通断。
3.3.4在专用测试台上检测光电速度传感器,要求测
量4个转速点(1OOr/min、300r/min、500r/min、700r/min)
所测各参数(每转脉冲数、波形占空比、高电平值、低
断点往往出现在车体与转向架间的部分线缆上。分析
!Z: l田
SS4改进型电力机车防空转系统故障的判断与处理
认为,转向架与车体间存在相对运动,由于线路的特
点,车体与转向架间的相对运动复杂且频繁,导致线
力机车的重要指标。了解电力机车空转的概念、 转
现象及电力机车防空转系统对解决电力机车空转故
障是非常重要的。通过加强职工和乘务员培训,优化
操作方式,严格规范操作流程,采取有效的故障解决
对策,及时发现故障隐患并积极处理,提高电力机车
防空转系统故障的处理能力。
参考文献
【11朱龙驹.SS4型电力机车[M】.北京:中国铁道出版社,2012.
缆产生疲劳断路,使速度信号送不到电子柜,电子柜
接收不到某一轴速度信号,防空转系统会判断为轮对
空转,从而发出减载信号,导致防空转系统误动作。为
此建议将传感器接线盒装在车体上,减少线缆断路引
起的防空转系统的故障。
6结束语
随着铁路电力机车轴功率的增加及粘着系数的
限制,机车的防空转系统性能已经成为评价大功率电
[2]乔宝莲.电力机车电引M】.北京:中国铁道出版社,2007.
[3]GB,'T25119—2010.轨道交通机车车辆电子装置【S】.
(上接第21页)
问题得到了解决,2016年侯马北工务段更换新尖轨
69根,较2015年减少107根,极大地降低了维修成本
的投入。
轨端进行小舌头打磨,并进行倒棱,倒棱量不超过
lmm。
2.4运用先进技术设备,有效补强打磨短板
以往的肥边是通过道岔打磨机打磨,将肥边慢慢
磨下去,效率低而且费工。通过运用钢轨肥边铣切机
通过辙叉心、翼轨的焊补打磨提高了辙叉平顺
度,从而大大减轻车轮对辙又的冲击影响,2016年侯
马北工务段更换新辙叉138个,较2015年减少85
个,有效延长了辙叉使用寿命。
4结束语
对肥边进行打磨,由磨变切,效率极大提高,彻底解决
了因肥边造成的“假轨距”问题,肥边铣切后再利用仿
形打磨机对钢轨廓形进行修复,增加了线路的平顺 在高速、重载等多重因素的影响下,传统的被动
式维修方式已不能满足现实的需要,要着眼于钢轨修
理技术、管理体系的创新。通过开展专项调研分析,实
性,同时也提高了钢轨的使用寿命。目前钢轨肥边铣
切机已在我段全面推广使用,累计已铣切肥边
3.14km。
施以精细管理理念为基础,以设备使用寿命管理为依
据,以综合钢轨修理技术为手段,建立一套较为完善
的管理体系,用于指导钢轨的维修管理工作,才能最
大限度地延长钢轨上线使用周期,解决铁路运输 设
备养修矛盾,为运输安全畅通提供保障。
为解决线上钢轨波磨的问题,利用钢轨波纹打磨
机对线上波磨钢轨进行了打磨试验。通过添乘检验,
效果良好,大大改善了钢轨状态,截止目前累计已打
磨波磨轨1.645km。
3修理整治效果
通过钢轨平顺性、基本轨密贴性、辙叉修理性以
及钢轨专业修理打磨,将病害消灭在萌芽状态或延缓
了病害发生的周期,不仅提高了线路的平顺性,增加
了列车通过的舒适度,而且减少了基床本体病害,延
长了钢轨及轨件使用寿命,整体提高了设备质量,减
少了维修投入,取得了良好的经济效益。
通过对尖轨、基本轨的专业修理,尖轨轧伤、掉块
2006.
参考文献
[1]张铭达、刘学毅.钢轨预防性打磨原理及应用【J1.铁道建筑,
【2降庆鸿.线路养修工作探索与实践【M】.北京中国铁道出版社,
2008.
[3]gg.我国铁路线路工务检测现状及探讨fJ1.科技情报开发与
经济。2011.
圈 2017・3