2024年3月11日发(作者:戎平良)
维普资讯
上海大中型电机
高调速比Z7 1 0—800 1 250kW
直流电动机的设计
刘 磊金志芳
上海电机厂有限公司
摘要本文论述了高调速比对Z710型直流电机带来的影响,提出了一种较为关键实用的解决方式。
关键词 直流电机高调速比 电抗电势
l前言
处理带来了一系列的复杂性及难度。为此,
我们对Z7 1O.8O0 1250kW 800V 270/800 r/min Z7lO型直流电动机是我公司生产的新
一
代直流电动机,整体结构简洁、紧凑,工作 直流电动机进行了一系列设计、工艺改进,取
得了良好的效果。
性能优越,换向性能良好,性能价格比高。高
调速比电机特有的低速换向偏强、高速换向
偏弱的特点,给电饥在整个调速区域换向的
电机规格 过载(基
速/高速)
2 Z710—80o电机主要参数和存在的问题
由于该电机的调速比80o/270=2.96,远
Er/ErM
(额定)
Er/ErM
(过载)
电枢绕组 主极气隙
1250kW 800V
270/800r min
2.5/2 3282 2.8/8.3 7/16.6 单蛙 5
大于Z710型电机的2.5倍调速比的设计要
求,且该电机的高速达800r/min,过载能力高
达2.5倍(基速)/2倍(高速),因此电机换向
电抗电势西 极端值已高达16.6V。在实际
制造过程中很难有效地控制换向火花。必须
一
系列中采用两种类型的结构显然是不合理
的。因此我们决定采用单蛙绕组取消槽楔打
无纬带的结构方式以压缩电枢槽形深度,达
到控制并减小电抗电势的效果。但是单蛙绕
组是全组式绕组,嵌线时鼻子端直径压缩极
为困难,电枢绕组的嵌线成为该电机制造的
关键。
在保持原Z710型系列框架上进行改进,以满
足高调速比电机的要求。
3高调速比Z710—800 1250kW电机的设计
措施
根据我厂以往的设计经验,该种类型的
3.1取消槽楔打无纬带绑扎,以降低槽深,
控制电抗电势
电机额定电抗电势较大,达8.3V。高速
时,过载2倍额定电流,电抗电势达16.6V。
而现采用降低槽深,取消槽楔的设计,直接打
无纬带绑扎。
电机采用单叠异槽半组式电枢绕组带均压线
的结构较为有效。但我公司Z710型电机全
部采用单蛙绕组不带均压线结构设计。在同
一
】6一
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] 1J] n=_J u— j
2OO2.No.2 高调速比27710-800 1250kW直流电动机的设计
电抗电势(基速时):Er=2.3V,过载2.5
有可承受150kg的打箍拉力,绑扎工艺性能
倍时:Er=5.8V;电抗电势(高速时):ErM=
6.8V,过载2倍时:ErM=13.7V。
好,表面流胶少,较平整,收缩相对较大,整体
性较好及利用率较高的特点。在制造时还必
须严格控制打箍后的外圆直径。
3.3调整绝缘结构
考虑到打无纬带的工艺性,取消了槽绝
缘中垫入的复合箔衬垫,而改为对线圈增加
半叠包0.11×25粉云母带作为对地绝缘。
3.4电枢线圈的嵌线
单叠绕组采用半组式结构,嵌线时较为
平整,直径收缩较为方便 但单蛙绕组由于
考虑到旋转电机机械强度设计,要求无
纬带有一定的单边厚度,电枢与定子间需留
有一定的隔离空间,避免电枢与定子相擦,因
此扩大电机主极气隙。通过以下表格就可明
显地看出有、无槽楔的区别所在。
Er ErM
(基速/高速)
有槽楔
无槽楔
2.8/8.3
2.3/6.8
(基速/高速)
7/16.6
5 8/I3.7
是叠、波复合结构,上、下共有四层,且其中二
个叠绕组还有一个全鼻,因此嵌线时平整难
度高,鼻端直径收缩较为困难。该电机由于
取消了槽楔,实际气隙仅有3mm,因此嵌线时
必须采用辅助工具收缩电枢绕组的端部,否
则将严重影响到电机的装配和运行。
4结束语
通过采用上述综合措施,可降低电机的
电抗电势,同时也使电机高速和低速时的换
向强弱差减小。电机试验时,我公司仅对此
作了二次换向气隙的调整后,电机的换向就
获得了较为良好的性能。该台电机的试制成
功,为我公司Z710型电机的继续扩展、延伸
开发积累了一定的经验和数据。
3.2采用高强度网状无纬带打箍绑扎固定
电枢取消槽楔后的电枢绕组绑扎固定只
能采用打无纬带固定,考虑到电枢铁心与端
部处于同一直径,放大了主极气隙,而无纬带
绑扎有一定厚度,因此实际气隙仅为3mm。
无纬带的选用要求无纬带拉伸强度高、平整
性能好,要求打箍拉力为110kg~120kg。但
常用的无纬带绑扎拉力小于100kg,绑扎拉力
较小,无纬带在转子热状态下高速过载工作
时,由于拉伸强度不够,产生涨箍松动,影响
到电机的正常运行。为此,选用了质量好的
0.3×25高强度网状无纬带。此种无纬带具
・
信息点滴・
东方电机绝缘技术取得突出进步
去年,东方电机股份有限公司在技术人
试等攻关任务,编制了绝缘规范。完成了新
300MW汽轮发电机绝缘技术文件的编制和
技术准备、定子线棒内均压结构和防晕结构
的确定。完成了210MW氢冷汽轮发电机绝
缘结构设计。
另外,技术人员还完成了东方多胶绝缘
员的努力下,绝缘技术取得了突出进步。
在三峡绝缘技术方面:完成了三峡试验
线棒的研制及试验研究工作,试验测试表明
三峡水轮发电机。定子线棒的各项性能满足
体系同国外绝缘体系的分析比较论证,编制
了VPI绝缘技术论证报告,完成了H级绝缘
材料的选型及性能试验研究。绝缘规范的改
版、工程样机生产技术服务及绝缘结构耐热
老化评定试验,确定了正式产品的绝缘结构
和绝缘工艺。
索引号:2002204
VGS的要求;工作场强达到了2.51kW/mrn。
在大型汽轮发电机绝缘技术方面:完成
了600MW汽轮发电机主要绝缘材料采购规
范的制定、绝缘技术文件的整顿,完成了
135MW空冷电机绝缘结构的设计。按期完
成槽衬NOMEX纸粘接试验、R]rv导热率测
17一
2024年3月11日发(作者:戎平良)
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上海大中型电机
高调速比Z7 1 0—800 1 250kW
直流电动机的设计
刘 磊金志芳
上海电机厂有限公司
摘要本文论述了高调速比对Z710型直流电机带来的影响,提出了一种较为关键实用的解决方式。
关键词 直流电机高调速比 电抗电势
l前言
处理带来了一系列的复杂性及难度。为此,
我们对Z7 1O.8O0 1250kW 800V 270/800 r/min Z7lO型直流电动机是我公司生产的新
一
代直流电动机,整体结构简洁、紧凑,工作 直流电动机进行了一系列设计、工艺改进,取
得了良好的效果。
性能优越,换向性能良好,性能价格比高。高
调速比电机特有的低速换向偏强、高速换向
偏弱的特点,给电饥在整个调速区域换向的
电机规格 过载(基
速/高速)
2 Z710—80o电机主要参数和存在的问题
由于该电机的调速比80o/270=2.96,远
Er/ErM
(额定)
Er/ErM
(过载)
电枢绕组 主极气隙
1250kW 800V
270/800r min
2.5/2 3282 2.8/8.3 7/16.6 单蛙 5
大于Z710型电机的2.5倍调速比的设计要
求,且该电机的高速达800r/min,过载能力高
达2.5倍(基速)/2倍(高速),因此电机换向
电抗电势西 极端值已高达16.6V。在实际
制造过程中很难有效地控制换向火花。必须
一
系列中采用两种类型的结构显然是不合理
的。因此我们决定采用单蛙绕组取消槽楔打
无纬带的结构方式以压缩电枢槽形深度,达
到控制并减小电抗电势的效果。但是单蛙绕
组是全组式绕组,嵌线时鼻子端直径压缩极
为困难,电枢绕组的嵌线成为该电机制造的
关键。
在保持原Z710型系列框架上进行改进,以满
足高调速比电机的要求。
3高调速比Z710—800 1250kW电机的设计
措施
根据我厂以往的设计经验,该种类型的
3.1取消槽楔打无纬带绑扎,以降低槽深,
控制电抗电势
电机额定电抗电势较大,达8.3V。高速
时,过载2倍额定电流,电抗电势达16.6V。
而现采用降低槽深,取消槽楔的设计,直接打
无纬带绑扎。
电机采用单叠异槽半组式电枢绕组带均压线
的结构较为有效。但我公司Z710型电机全
部采用单蛙绕组不带均压线结构设计。在同
一
】6一
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2OO2.No.2 高调速比27710-800 1250kW直流电动机的设计
电抗电势(基速时):Er=2.3V,过载2.5
有可承受150kg的打箍拉力,绑扎工艺性能
倍时:Er=5.8V;电抗电势(高速时):ErM=
6.8V,过载2倍时:ErM=13.7V。
好,表面流胶少,较平整,收缩相对较大,整体
性较好及利用率较高的特点。在制造时还必
须严格控制打箍后的外圆直径。
3.3调整绝缘结构
考虑到打无纬带的工艺性,取消了槽绝
缘中垫入的复合箔衬垫,而改为对线圈增加
半叠包0.11×25粉云母带作为对地绝缘。
3.4电枢线圈的嵌线
单叠绕组采用半组式结构,嵌线时较为
平整,直径收缩较为方便 但单蛙绕组由于
考虑到旋转电机机械强度设计,要求无
纬带有一定的单边厚度,电枢与定子间需留
有一定的隔离空间,避免电枢与定子相擦,因
此扩大电机主极气隙。通过以下表格就可明
显地看出有、无槽楔的区别所在。
Er ErM
(基速/高速)
有槽楔
无槽楔
2.8/8.3
2.3/6.8
(基速/高速)
7/16.6
5 8/I3.7
是叠、波复合结构,上、下共有四层,且其中二
个叠绕组还有一个全鼻,因此嵌线时平整难
度高,鼻端直径收缩较为困难。该电机由于
取消了槽楔,实际气隙仅有3mm,因此嵌线时
必须采用辅助工具收缩电枢绕组的端部,否
则将严重影响到电机的装配和运行。
4结束语
通过采用上述综合措施,可降低电机的
电抗电势,同时也使电机高速和低速时的换
向强弱差减小。电机试验时,我公司仅对此
作了二次换向气隙的调整后,电机的换向就
获得了较为良好的性能。该台电机的试制成
功,为我公司Z710型电机的继续扩展、延伸
开发积累了一定的经验和数据。
3.2采用高强度网状无纬带打箍绑扎固定
电枢取消槽楔后的电枢绕组绑扎固定只
能采用打无纬带固定,考虑到电枢铁心与端
部处于同一直径,放大了主极气隙,而无纬带
绑扎有一定厚度,因此实际气隙仅为3mm。
无纬带的选用要求无纬带拉伸强度高、平整
性能好,要求打箍拉力为110kg~120kg。但
常用的无纬带绑扎拉力小于100kg,绑扎拉力
较小,无纬带在转子热状态下高速过载工作
时,由于拉伸强度不够,产生涨箍松动,影响
到电机的正常运行。为此,选用了质量好的
0.3×25高强度网状无纬带。此种无纬带具
・
信息点滴・
东方电机绝缘技术取得突出进步
去年,东方电机股份有限公司在技术人
试等攻关任务,编制了绝缘规范。完成了新
300MW汽轮发电机绝缘技术文件的编制和
技术准备、定子线棒内均压结构和防晕结构
的确定。完成了210MW氢冷汽轮发电机绝
缘结构设计。
另外,技术人员还完成了东方多胶绝缘
员的努力下,绝缘技术取得了突出进步。
在三峡绝缘技术方面:完成了三峡试验
线棒的研制及试验研究工作,试验测试表明
三峡水轮发电机。定子线棒的各项性能满足
体系同国外绝缘体系的分析比较论证,编制
了VPI绝缘技术论证报告,完成了H级绝缘
材料的选型及性能试验研究。绝缘规范的改
版、工程样机生产技术服务及绝缘结构耐热
老化评定试验,确定了正式产品的绝缘结构
和绝缘工艺。
索引号:2002204
VGS的要求;工作场强达到了2.51kW/mrn。
在大型汽轮发电机绝缘技术方面:完成
了600MW汽轮发电机主要绝缘材料采购规
范的制定、绝缘技术文件的整顿,完成了
135MW空冷电机绝缘结构的设计。按期完
成槽衬NOMEX纸粘接试验、R]rv导热率测
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