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高调速比Z710—800 1250kW直流电动机的设计

IT圈 admin 28浏览 0评论

2024年3月11日发(作者:戎平良)

维普资讯

上海大中型电机 

高调速比Z7 1 0—800 1 250kW 

直流电动机的设计 

刘 磊金志芳 

上海电机厂有限公司 

摘要本文论述了高调速比对Z710型直流电机带来的影响,提出了一种较为关键实用的解决方式。 

关键词 直流电机高调速比 电抗电势 

l前言 

处理带来了一系列的复杂性及难度。为此, 

我们对Z7 1O.8O0 1250kW 800V 270/800 r/min Z7lO型直流电动机是我公司生产的新 

代直流电动机,整体结构简洁、紧凑,工作 直流电动机进行了一系列设计、工艺改进,取 

得了良好的效果。 

性能优越,换向性能良好,性能价格比高。高 

调速比电机特有的低速换向偏强、高速换向 

偏弱的特点,给电饥在整个调速区域换向的 

电机规格 过载(基 

速/高速) 

2 Z710—80o电机主要参数和存在的问题 

由于该电机的调速比80o/270=2.96,远 

Er/ErM 

(额定) 

Er/ErM 

(过载) 

电枢绕组 主极气隙 

1250kW 800V 

270/800r min 

2.5/2 3282 2.8/8.3 7/16.6 单蛙 5 

大于Z710型电机的2.5倍调速比的设计要 

求,且该电机的高速达800r/min,过载能力高 

达2.5倍(基速)/2倍(高速),因此电机换向 

电抗电势西 极端值已高达16.6V。在实际 

制造过程中很难有效地控制换向火花。必须 

系列中采用两种类型的结构显然是不合理 

的。因此我们决定采用单蛙绕组取消槽楔打 

无纬带的结构方式以压缩电枢槽形深度,达 

到控制并减小电抗电势的效果。但是单蛙绕 

组是全组式绕组,嵌线时鼻子端直径压缩极 

为困难,电枢绕组的嵌线成为该电机制造的 

关键。 

在保持原Z710型系列框架上进行改进,以满 

足高调速比电机的要求。 

3高调速比Z710—800 1250kW电机的设计 

措施 

根据我厂以往的设计经验,该种类型的 

3.1取消槽楔打无纬带绑扎,以降低槽深, 

控制电抗电势 

电机额定电抗电势较大,达8.3V。高速 

时,过载2倍额定电流,电抗电势达16.6V。 

而现采用降低槽深,取消槽楔的设计,直接打 

无纬带绑扎。 

电机采用单叠异槽半组式电枢绕组带均压线 

的结构较为有效。但我公司Z710型电机全 

部采用单蛙绕组不带均压线结构设计。在同 

】6一 

维普资讯

] 1J] n=_J u— j 

2OO2.No.2 高调速比27710-800 1250kW直流电动机的设计 

电抗电势(基速时):Er=2.3V,过载2.5 

有可承受150kg的打箍拉力,绑扎工艺性能 

倍时:Er=5.8V;电抗电势(高速时):ErM= 

6.8V,过载2倍时:ErM=13.7V。 

好,表面流胶少,较平整,收缩相对较大,整体 

性较好及利用率较高的特点。在制造时还必 

须严格控制打箍后的外圆直径。 

3.3调整绝缘结构 

考虑到打无纬带的工艺性,取消了槽绝 

缘中垫入的复合箔衬垫,而改为对线圈增加 

半叠包0.11×25粉云母带作为对地绝缘。 

3.4电枢线圈的嵌线 

单叠绕组采用半组式结构,嵌线时较为 

平整,直径收缩较为方便 但单蛙绕组由于 

考虑到旋转电机机械强度设计,要求无 

纬带有一定的单边厚度,电枢与定子间需留 

有一定的隔离空间,避免电枢与定子相擦,因 

此扩大电机主极气隙。通过以下表格就可明 

显地看出有、无槽楔的区别所在。 

Er ErM 

(基速/高速) 

有槽楔 

无槽楔 

2.8/8.3 

2.3/6.8 

(基速/高速) 

7/16.6 

5 8/I3.7 

是叠、波复合结构,上、下共有四层,且其中二 

个叠绕组还有一个全鼻,因此嵌线时平整难 

度高,鼻端直径收缩较为困难。该电机由于 

取消了槽楔,实际气隙仅有3mm,因此嵌线时 

必须采用辅助工具收缩电枢绕组的端部,否 

则将严重影响到电机的装配和运行。 

4结束语 

通过采用上述综合措施,可降低电机的 

电抗电势,同时也使电机高速和低速时的换 

向强弱差减小。电机试验时,我公司仅对此 

作了二次换向气隙的调整后,电机的换向就 

获得了较为良好的性能。该台电机的试制成 

功,为我公司Z710型电机的继续扩展、延伸 

开发积累了一定的经验和数据。 

3.2采用高强度网状无纬带打箍绑扎固定 

电枢取消槽楔后的电枢绕组绑扎固定只 

能采用打无纬带固定,考虑到电枢铁心与端 

部处于同一直径,放大了主极气隙,而无纬带 

绑扎有一定厚度,因此实际气隙仅为3mm。 

无纬带的选用要求无纬带拉伸强度高、平整 

性能好,要求打箍拉力为110kg~120kg。但 

常用的无纬带绑扎拉力小于100kg,绑扎拉力 

较小,无纬带在转子热状态下高速过载工作 

时,由于拉伸强度不够,产生涨箍松动,影响 

到电机的正常运行。为此,选用了质量好的 

0.3×25高强度网状无纬带。此种无纬带具 

信息点滴・ 

东方电机绝缘技术取得突出进步 

去年,东方电机股份有限公司在技术人 

试等攻关任务,编制了绝缘规范。完成了新 

300MW汽轮发电机绝缘技术文件的编制和 

技术准备、定子线棒内均压结构和防晕结构 

的确定。完成了210MW氢冷汽轮发电机绝 

缘结构设计。 

另外,技术人员还完成了东方多胶绝缘 

员的努力下,绝缘技术取得了突出进步。 

在三峡绝缘技术方面:完成了三峡试验 

线棒的研制及试验研究工作,试验测试表明 

三峡水轮发电机。定子线棒的各项性能满足 

体系同国外绝缘体系的分析比较论证,编制 

了VPI绝缘技术论证报告,完成了H级绝缘 

材料的选型及性能试验研究。绝缘规范的改 

版、工程样机生产技术服务及绝缘结构耐热 

老化评定试验,确定了正式产品的绝缘结构 

和绝缘工艺。 

索引号:2002204 

VGS的要求;工作场强达到了2.51kW/mrn。 

在大型汽轮发电机绝缘技术方面:完成 

了600MW汽轮发电机主要绝缘材料采购规 

范的制定、绝缘技术文件的整顿,完成了 

135MW空冷电机绝缘结构的设计。按期完 

成槽衬NOMEX纸粘接试验、R]rv导热率测 

17一 

2024年3月11日发(作者:戎平良)

维普资讯

上海大中型电机 

高调速比Z7 1 0—800 1 250kW 

直流电动机的设计 

刘 磊金志芳 

上海电机厂有限公司 

摘要本文论述了高调速比对Z710型直流电机带来的影响,提出了一种较为关键实用的解决方式。 

关键词 直流电机高调速比 电抗电势 

l前言 

处理带来了一系列的复杂性及难度。为此, 

我们对Z7 1O.8O0 1250kW 800V 270/800 r/min Z7lO型直流电动机是我公司生产的新 

代直流电动机,整体结构简洁、紧凑,工作 直流电动机进行了一系列设计、工艺改进,取 

得了良好的效果。 

性能优越,换向性能良好,性能价格比高。高 

调速比电机特有的低速换向偏强、高速换向 

偏弱的特点,给电饥在整个调速区域换向的 

电机规格 过载(基 

速/高速) 

2 Z710—80o电机主要参数和存在的问题 

由于该电机的调速比80o/270=2.96,远 

Er/ErM 

(额定) 

Er/ErM 

(过载) 

电枢绕组 主极气隙 

1250kW 800V 

270/800r min 

2.5/2 3282 2.8/8.3 7/16.6 单蛙 5 

大于Z710型电机的2.5倍调速比的设计要 

求,且该电机的高速达800r/min,过载能力高 

达2.5倍(基速)/2倍(高速),因此电机换向 

电抗电势西 极端值已高达16.6V。在实际 

制造过程中很难有效地控制换向火花。必须 

系列中采用两种类型的结构显然是不合理 

的。因此我们决定采用单蛙绕组取消槽楔打 

无纬带的结构方式以压缩电枢槽形深度,达 

到控制并减小电抗电势的效果。但是单蛙绕 

组是全组式绕组,嵌线时鼻子端直径压缩极 

为困难,电枢绕组的嵌线成为该电机制造的 

关键。 

在保持原Z710型系列框架上进行改进,以满 

足高调速比电机的要求。 

3高调速比Z710—800 1250kW电机的设计 

措施 

根据我厂以往的设计经验,该种类型的 

3.1取消槽楔打无纬带绑扎,以降低槽深, 

控制电抗电势 

电机额定电抗电势较大,达8.3V。高速 

时,过载2倍额定电流,电抗电势达16.6V。 

而现采用降低槽深,取消槽楔的设计,直接打 

无纬带绑扎。 

电机采用单叠异槽半组式电枢绕组带均压线 

的结构较为有效。但我公司Z710型电机全 

部采用单蛙绕组不带均压线结构设计。在同 

】6一 

维普资讯

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2OO2.No.2 高调速比27710-800 1250kW直流电动机的设计 

电抗电势(基速时):Er=2.3V,过载2.5 

有可承受150kg的打箍拉力,绑扎工艺性能 

倍时:Er=5.8V;电抗电势(高速时):ErM= 

6.8V,过载2倍时:ErM=13.7V。 

好,表面流胶少,较平整,收缩相对较大,整体 

性较好及利用率较高的特点。在制造时还必 

须严格控制打箍后的外圆直径。 

3.3调整绝缘结构 

考虑到打无纬带的工艺性,取消了槽绝 

缘中垫入的复合箔衬垫,而改为对线圈增加 

半叠包0.11×25粉云母带作为对地绝缘。 

3.4电枢线圈的嵌线 

单叠绕组采用半组式结构,嵌线时较为 

平整,直径收缩较为方便 但单蛙绕组由于 

考虑到旋转电机机械强度设计,要求无 

纬带有一定的单边厚度,电枢与定子间需留 

有一定的隔离空间,避免电枢与定子相擦,因 

此扩大电机主极气隙。通过以下表格就可明 

显地看出有、无槽楔的区别所在。 

Er ErM 

(基速/高速) 

有槽楔 

无槽楔 

2.8/8.3 

2.3/6.8 

(基速/高速) 

7/16.6 

5 8/I3.7 

是叠、波复合结构,上、下共有四层,且其中二 

个叠绕组还有一个全鼻,因此嵌线时平整难 

度高,鼻端直径收缩较为困难。该电机由于 

取消了槽楔,实际气隙仅有3mm,因此嵌线时 

必须采用辅助工具收缩电枢绕组的端部,否 

则将严重影响到电机的装配和运行。 

4结束语 

通过采用上述综合措施,可降低电机的 

电抗电势,同时也使电机高速和低速时的换 

向强弱差减小。电机试验时,我公司仅对此 

作了二次换向气隙的调整后,电机的换向就 

获得了较为良好的性能。该台电机的试制成 

功,为我公司Z710型电机的继续扩展、延伸 

开发积累了一定的经验和数据。 

3.2采用高强度网状无纬带打箍绑扎固定 

电枢取消槽楔后的电枢绕组绑扎固定只 

能采用打无纬带固定,考虑到电枢铁心与端 

部处于同一直径,放大了主极气隙,而无纬带 

绑扎有一定厚度,因此实际气隙仅为3mm。 

无纬带的选用要求无纬带拉伸强度高、平整 

性能好,要求打箍拉力为110kg~120kg。但 

常用的无纬带绑扎拉力小于100kg,绑扎拉力 

较小,无纬带在转子热状态下高速过载工作 

时,由于拉伸强度不够,产生涨箍松动,影响 

到电机的正常运行。为此,选用了质量好的 

0.3×25高强度网状无纬带。此种无纬带具 

信息点滴・ 

东方电机绝缘技术取得突出进步 

去年,东方电机股份有限公司在技术人 

试等攻关任务,编制了绝缘规范。完成了新 

300MW汽轮发电机绝缘技术文件的编制和 

技术准备、定子线棒内均压结构和防晕结构 

的确定。完成了210MW氢冷汽轮发电机绝 

缘结构设计。 

另外,技术人员还完成了东方多胶绝缘 

员的努力下,绝缘技术取得了突出进步。 

在三峡绝缘技术方面:完成了三峡试验 

线棒的研制及试验研究工作,试验测试表明 

三峡水轮发电机。定子线棒的各项性能满足 

体系同国外绝缘体系的分析比较论证,编制 

了VPI绝缘技术论证报告,完成了H级绝缘 

材料的选型及性能试验研究。绝缘规范的改 

版、工程样机生产技术服务及绝缘结构耐热 

老化评定试验,确定了正式产品的绝缘结构 

和绝缘工艺。 

索引号:2002204 

VGS的要求;工作场强达到了2.51kW/mrn。 

在大型汽轮发电机绝缘技术方面:完成 

了600MW汽轮发电机主要绝缘材料采购规 

范的制定、绝缘技术文件的整顿,完成了 

135MW空冷电机绝缘结构的设计。按期完 

成槽衬NOMEX纸粘接试验、R]rv导热率测 

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