2024年4月4日发(作者:年炳君)
氩的冻结造成的事故
张永康
(河南安阳钢铁公司制氧厂,455004)
关键词:精氩塔 余气堵塞 原因分析 加温处理
安阳钢铁公司制氧厂14000制氧机是由杭州制氧机厂生产,并于1996年8月底
投产。属于常温分子筛吸附,增压透平膨胀机,粗氩加氢除氧净化流程。氩的设
计产量为300M
3
/h,实际产量已近400 M
3
/h。以下介绍两起精氩塔余气堵塞事故,
以供同行参考。
一、两起事故的介绍
事故一:98年5月27日0时,操作人员发现精氩塔液氩液位低,液氩去储槽阀
门V708自动关闭,精氩塔阻力满表,精氩塔冷凝器液氮液位升高报警,且仍有
上升趋势,精氩塔余气流量降为零。手动开大余气放空阀也无济于事,工艺氩自
动放空,精氩塔停止工作。
操作人员以为余气放空流路 受阻引起了这一系列故障现象,随停止精氩塔工作,
进行加热,加热至次日下午4:00左右,重新启动精氩塔,大约半小时后,精氩
塔阻力上升,很快满表,而精氩塔液氩液位却在600mm左右波动,再过半小时,
精氩塔冷凝器液氮液位上升,余气放不出来。判断为精氩塔液氩位指示偏低,手
动全开精氩塔精液氩去储槽阀V708,大约五分钟后正常。经细心查找,发现精氩
塔精液氩液位变送器正管接头处脱焊,漏气严重,而引起底部液氩液位指示偏低。
事故二:99年12月9日14:00,液氩储槽增压并开始充装槽车,同时槽车放气
口放出的气体引入液体储槽的回气管,进入精氩塔被重新液化。由于液体储槽增
压压力过高,使得精氩塔中的液氩不能进入储槽,15:12,精氩塔精液氩液位高
报警,3分钟后满表。15:20,精氩塔阻力满表。15:50储槽卸压,充车尾气停
止回收。15:55精氩塔冷凝器液氮液位开始上升,16:06,液氮液位满表。16:
40,精氩塔压力满表。现象如下表:事故二与事故一现象基本相同。
测点位
号
LIC703
说明 控制
阀门
V708
状态 量程 正常值 故障时指示
精氩塔液氩液
位
自动 0-
1800mmLAr
自动 0-30kPa
自动 0-100kPa
1300mm 15:18满表
LAr
18kPa
42kPa
15:20满表
16:40满表
16:05降为0
PdIC702 精氩塔阻力
PIC702
FI751
精氩塔压力
精氩塔余气流
量
V707
V705
V751 0-10 m
3
/h 5m
3
/h
LIC702 冷凝器液氮液
位
V751 手动 0-900 mm <
100mm
16:06满表
二、原因分析及处理
到16:20,精氩塔停运,排放精氩塔底部的精液氩,使精氩塔底部的精液氩液
位、精氩塔压力、精氩塔阻力、精氩塔冷凝器液氮液位全部降为零。然后重新启
动精氩塔,但精氩塔余气流量仍为零,氮塞的发生将在所难免。那么,是什么堵
塞了余气的流路呢?粘性物质?(《深冷技术》95年第5期曾有一篇文章提到
过,作者认为是氩的固态和液态混合物)操作人员打开加温阀,用0.5Mpa左右
干燥常温空气进行反吹,但吹不通。
那么堵塞到底发生在哪儿呢?冷凝器!这儿最危险。可怎样把它加温溶化呢?对,
应该加温氮侧。于是,把出氩热交换器的常温压力氮通入冷凝器液氮吹除管,使
其流过冷凝器氮侧,而排入污氮气总管。大约加温五分钟后,余气管道畅通。
细细想想,堵塞余气通道的物质到底是什么呢?是固态氩!也许你还有点不相信
吧?那么请看以下的分析。
冷凝器液氮的蒸发压力≈上塔底部压力-上塔下部阻力=59-26=33Kpa(表压)
查表可知,液氮的蒸发温度=80K
而氩的三相点温度为83.81K,三相点压力为68.92Kpa(绝压)。精氩塔正常工
作时,冷凝器氩侧的压力为42kPa,该压力下,氩的凝固温度为82K。也就是说
液氮的蒸发温度比氩的凝固温度还要低2K,由此看来,冻结液氩的温度条件已
满足。而且,随着氩的压力升高,其凝固温度也升高,氩冻结更容易发生。
我认为95年第5期《深冷技术》上《精氩塔废气管堵塞及处理》一文中的堵塞
也属冷凝器中的固态氩冻结堵塞。
三、事故的形成机理
精氩塔精液氩液位超高,并到达精氩塔冷凝器氩侧时,毫无疑问液氩会被冻结。
但实际上,当精氩塔精液氩液位在未到达冷凝器之前,就会发生氩的冻结。这是
因为,当精液氩液位升高,并淹没了一部分塔板时,导致氩的精馏塔板数减少,
使冷凝器氩侧的氩纯度(含氩量)升高,此时被冷凝后的氩就会被立即冻结并堵
塞冷凝器。而使得精氩塔余气放不出来。
对于事故二的情况,发生氩冻结的事故会更快,这是因为:当时充槽车的槽车尾
气正沿氩储槽回气管路不断地被送入精氩塔。而这尾气的氩纯度为99.999%。
这就使得精氩塔冷凝器氩侧的氩纯度上升得更快,氩冻结事故会更快的发生。
对于事故后的加温处理,事故二采取了更有效的方法,其实事故一也可用此方法
进行处理。
四、两起事故的比较
2024年4月4日发(作者:年炳君)
氩的冻结造成的事故
张永康
(河南安阳钢铁公司制氧厂,455004)
关键词:精氩塔 余气堵塞 原因分析 加温处理
安阳钢铁公司制氧厂14000制氧机是由杭州制氧机厂生产,并于1996年8月底
投产。属于常温分子筛吸附,增压透平膨胀机,粗氩加氢除氧净化流程。氩的设
计产量为300M
3
/h,实际产量已近400 M
3
/h。以下介绍两起精氩塔余气堵塞事故,
以供同行参考。
一、两起事故的介绍
事故一:98年5月27日0时,操作人员发现精氩塔液氩液位低,液氩去储槽阀
门V708自动关闭,精氩塔阻力满表,精氩塔冷凝器液氮液位升高报警,且仍有
上升趋势,精氩塔余气流量降为零。手动开大余气放空阀也无济于事,工艺氩自
动放空,精氩塔停止工作。
操作人员以为余气放空流路 受阻引起了这一系列故障现象,随停止精氩塔工作,
进行加热,加热至次日下午4:00左右,重新启动精氩塔,大约半小时后,精氩
塔阻力上升,很快满表,而精氩塔液氩液位却在600mm左右波动,再过半小时,
精氩塔冷凝器液氮液位上升,余气放不出来。判断为精氩塔液氩位指示偏低,手
动全开精氩塔精液氩去储槽阀V708,大约五分钟后正常。经细心查找,发现精氩
塔精液氩液位变送器正管接头处脱焊,漏气严重,而引起底部液氩液位指示偏低。
事故二:99年12月9日14:00,液氩储槽增压并开始充装槽车,同时槽车放气
口放出的气体引入液体储槽的回气管,进入精氩塔被重新液化。由于液体储槽增
压压力过高,使得精氩塔中的液氩不能进入储槽,15:12,精氩塔精液氩液位高
报警,3分钟后满表。15:20,精氩塔阻力满表。15:50储槽卸压,充车尾气停
止回收。15:55精氩塔冷凝器液氮液位开始上升,16:06,液氮液位满表。16:
40,精氩塔压力满表。现象如下表:事故二与事故一现象基本相同。
测点位
号
LIC703
说明 控制
阀门
V708
状态 量程 正常值 故障时指示
精氩塔液氩液
位
自动 0-
1800mmLAr
自动 0-30kPa
自动 0-100kPa
1300mm 15:18满表
LAr
18kPa
42kPa
15:20满表
16:40满表
16:05降为0
PdIC702 精氩塔阻力
PIC702
FI751
精氩塔压力
精氩塔余气流
量
V707
V705
V751 0-10 m
3
/h 5m
3
/h
LIC702 冷凝器液氮液
位
V751 手动 0-900 mm <
100mm
16:06满表
二、原因分析及处理
到16:20,精氩塔停运,排放精氩塔底部的精液氩,使精氩塔底部的精液氩液
位、精氩塔压力、精氩塔阻力、精氩塔冷凝器液氮液位全部降为零。然后重新启
动精氩塔,但精氩塔余气流量仍为零,氮塞的发生将在所难免。那么,是什么堵
塞了余气的流路呢?粘性物质?(《深冷技术》95年第5期曾有一篇文章提到
过,作者认为是氩的固态和液态混合物)操作人员打开加温阀,用0.5Mpa左右
干燥常温空气进行反吹,但吹不通。
那么堵塞到底发生在哪儿呢?冷凝器!这儿最危险。可怎样把它加温溶化呢?对,
应该加温氮侧。于是,把出氩热交换器的常温压力氮通入冷凝器液氮吹除管,使
其流过冷凝器氮侧,而排入污氮气总管。大约加温五分钟后,余气管道畅通。
细细想想,堵塞余气通道的物质到底是什么呢?是固态氩!也许你还有点不相信
吧?那么请看以下的分析。
冷凝器液氮的蒸发压力≈上塔底部压力-上塔下部阻力=59-26=33Kpa(表压)
查表可知,液氮的蒸发温度=80K
而氩的三相点温度为83.81K,三相点压力为68.92Kpa(绝压)。精氩塔正常工
作时,冷凝器氩侧的压力为42kPa,该压力下,氩的凝固温度为82K。也就是说
液氮的蒸发温度比氩的凝固温度还要低2K,由此看来,冻结液氩的温度条件已
满足。而且,随着氩的压力升高,其凝固温度也升高,氩冻结更容易发生。
我认为95年第5期《深冷技术》上《精氩塔废气管堵塞及处理》一文中的堵塞
也属冷凝器中的固态氩冻结堵塞。
三、事故的形成机理
精氩塔精液氩液位超高,并到达精氩塔冷凝器氩侧时,毫无疑问液氩会被冻结。
但实际上,当精氩塔精液氩液位在未到达冷凝器之前,就会发生氩的冻结。这是
因为,当精液氩液位升高,并淹没了一部分塔板时,导致氩的精馏塔板数减少,
使冷凝器氩侧的氩纯度(含氩量)升高,此时被冷凝后的氩就会被立即冻结并堵
塞冷凝器。而使得精氩塔余气放不出来。
对于事故二的情况,发生氩冻结的事故会更快,这是因为:当时充槽车的槽车尾
气正沿氩储槽回气管路不断地被送入精氩塔。而这尾气的氩纯度为99.999%。
这就使得精氩塔冷凝器氩侧的氩纯度上升得更快,氩冻结事故会更快的发生。
对于事故后的加温处理,事故二采取了更有效的方法,其实事故一也可用此方法
进行处理。
四、两起事故的比较