2024年4月21日发(作者:依静慧)
1600℃,仪表编号:1048#,生产厂家:东辉智
能仪器有限公司。铂铑1O-铂热电{Ns4支,型号:
WRP—l21,分度号S,检测范围:0~1600℃,生
产厂家:安徽天长万事达仪表线缆厂。
检测方法:模拟钢轨锻前加热过程,记录钢轨
加热段轨头芯部、钢轨表面温度的变化,对比炉镗
温度的监测数据,绘制加热曲线,分析试验结果,
验证加热工艺的合理性。
(3)绘制温度测试曲线炉温和钢轨芯部温度
测试曲线如图3所示。
1200
】000 —— 7一一一
勰 、一—一 // //
善400 /
200
0
一
一
加热时间/rain
0 l 6 l l2 l l8 l 24 I 3O I 36 I 42 l 48 l 54
一
炉温 0151933l979110251107Cq 1091114011164 L1 l821119E
一
钢轨 61 l1481468l692I 850I10O51lO891113lll16911191
芯部
温唐
3
(4)制定锻压工艺根据试验测定的温度曲
线,结合加热炉的现状 ̄l:lFe—Fe C相图,确定钢轨
预锻温度1180℃,终锻温度850℃,钢轨倒立、活
块组合式三向压应力1~2火次成形,制作8根跟端
成形试件。
(5)型式检验方法见下表3。
表3钢轨型式检验项目及试验方法
序号 检验项目 取样部位 试验方法
1 化学成分 成品轨断面 TB/T 2344
钢轨的前端和尾部
2 低倍组织 的后端各取一个试 GB/T 226
样
3 金相组织 钢轨头部 GB/T l3298
任一钢轨的前端, GB/T 228试样
4 拉伸 在1/2轨头中央 出10ram.
1.=5d
5 冲击性能 钢轨腰部 GB,T229
6 硬度 轨头踏面中线上测 GB/T 23l或
量 GB厂r230
7 晶粒度 钢轨腰部 GB/T 6394
8 表面质量 所有表面 宏观
9 尺寸 全长 TB/T 2344
10 超声波探 全长 TB/T 2344
伤
l1 实物弯曲
疲劳
锻压段端部至原材
1
TB/T 1354
—
2m
79
.
l2 脱碳层 钢轨头部 GB224
4.试验结果及分析
(1)低倍组织试样低倍形貌未见裂纹、折叠
等缺陷。由于模具在设计的过程中抓住钢轨长支难
变形这一点,在设计长支预锻模时,拔模斜度值取
到恰到好处,终锻模具接触钢轨圆弧面较圆顺,整
形后无折叠和裂纹出现。
(2)金相组织与晶粒度试样金相组织均为索
氏体+珠光体,正火工艺在制订的过程中考虑到含
碳量和合金元素含量的多少,为提高工作效率,
采取高温600℃4根装炉,加热至850℃时,保温
60rain,出炉空冷。由于在 c 线以上30~50C,保
温60min,达到细化晶粒的目的,母材晶粒度5级,
锻压段晶粒度均为6级。
(3)试样疲劳工艺过程照片如图4所示,试
样送检前数据见表4。
图4
表4
环境温度 最大载荷 循环次数 最小载荷 实验结
/℃ /kN (×100次) /kN 果
18±5 306 2Ol23 61 完好
注:试样送检前经过超声波和磁粉探伤,锻压段质量合格。
(4)力学性能及轨头硬度锻压段的R 达到
955N/mm ,A fs】达到1 3%。轨头平均硬度达到
HB265,均大于标准要求。
(5)脱碳层深度达到lmm,在锻压段实行半
包容成形的情况下,不进行机加工的部位有氧化皮
脱落形成的凹坑,严重影响产品质量,消耗金属较
多,一火成形难度大。
5.结语
(1)锻压段的力学性能均达到标准要求。
(2)模具设计合理,钢轨成形质量良好。
(3)锻压工艺和正火工艺能满足该跟端成形
技术要求。
(4)改进热源,实现一火成形势在必行。
MW(20111107)
蔼 -. 热加工热处理
譬
w ww
;m etolwo l"K
?
瑚
f r1] /y s u . c
orn
V●61
2024年4月21日发(作者:依静慧)
1600℃,仪表编号:1048#,生产厂家:东辉智
能仪器有限公司。铂铑1O-铂热电{Ns4支,型号:
WRP—l21,分度号S,检测范围:0~1600℃,生
产厂家:安徽天长万事达仪表线缆厂。
检测方法:模拟钢轨锻前加热过程,记录钢轨
加热段轨头芯部、钢轨表面温度的变化,对比炉镗
温度的监测数据,绘制加热曲线,分析试验结果,
验证加热工艺的合理性。
(3)绘制温度测试曲线炉温和钢轨芯部温度
测试曲线如图3所示。
1200
】000 —— 7一一一
勰 、一—一 // //
善400 /
200
0
一
一
加热时间/rain
0 l 6 l l2 l l8 l 24 I 3O I 36 I 42 l 48 l 54
一
炉温 0151933l979110251107Cq 1091114011164 L1 l821119E
一
钢轨 61 l1481468l692I 850I10O51lO891113lll16911191
芯部
温唐
3
(4)制定锻压工艺根据试验测定的温度曲
线,结合加热炉的现状 ̄l:lFe—Fe C相图,确定钢轨
预锻温度1180℃,终锻温度850℃,钢轨倒立、活
块组合式三向压应力1~2火次成形,制作8根跟端
成形试件。
(5)型式检验方法见下表3。
表3钢轨型式检验项目及试验方法
序号 检验项目 取样部位 试验方法
1 化学成分 成品轨断面 TB/T 2344
钢轨的前端和尾部
2 低倍组织 的后端各取一个试 GB/T 226
样
3 金相组织 钢轨头部 GB/T l3298
任一钢轨的前端, GB/T 228试样
4 拉伸 在1/2轨头中央 出10ram.
1.=5d
5 冲击性能 钢轨腰部 GB,T229
6 硬度 轨头踏面中线上测 GB/T 23l或
量 GB厂r230
7 晶粒度 钢轨腰部 GB/T 6394
8 表面质量 所有表面 宏观
9 尺寸 全长 TB/T 2344
10 超声波探 全长 TB/T 2344
伤
l1 实物弯曲
疲劳
锻压段端部至原材
1
TB/T 1354
—
2m
79
.
l2 脱碳层 钢轨头部 GB224
4.试验结果及分析
(1)低倍组织试样低倍形貌未见裂纹、折叠
等缺陷。由于模具在设计的过程中抓住钢轨长支难
变形这一点,在设计长支预锻模时,拔模斜度值取
到恰到好处,终锻模具接触钢轨圆弧面较圆顺,整
形后无折叠和裂纹出现。
(2)金相组织与晶粒度试样金相组织均为索
氏体+珠光体,正火工艺在制订的过程中考虑到含
碳量和合金元素含量的多少,为提高工作效率,
采取高温600℃4根装炉,加热至850℃时,保温
60rain,出炉空冷。由于在 c 线以上30~50C,保
温60min,达到细化晶粒的目的,母材晶粒度5级,
锻压段晶粒度均为6级。
(3)试样疲劳工艺过程照片如图4所示,试
样送检前数据见表4。
图4
表4
环境温度 最大载荷 循环次数 最小载荷 实验结
/℃ /kN (×100次) /kN 果
18±5 306 2Ol23 61 完好
注:试样送检前经过超声波和磁粉探伤,锻压段质量合格。
(4)力学性能及轨头硬度锻压段的R 达到
955N/mm ,A fs】达到1 3%。轨头平均硬度达到
HB265,均大于标准要求。
(5)脱碳层深度达到lmm,在锻压段实行半
包容成形的情况下,不进行机加工的部位有氧化皮
脱落形成的凹坑,严重影响产品质量,消耗金属较
多,一火成形难度大。
5.结语
(1)锻压段的力学性能均达到标准要求。
(2)模具设计合理,钢轨成形质量良好。
(3)锻压工艺和正火工艺能满足该跟端成形
技术要求。
(4)改进热源,实现一火成形势在必行。
MW(20111107)
蔼 -. 热加工热处理
譬
w ww
;m etolwo l"K
?
瑚
f r1] /y s u . c
orn
V●61