2024年5月20日发(作者:尔乐心)
★ 上海东景化工科技有限公司
9-1
φ2610/φ2800锥形煤气炉
运行经验总结及讨论
张纪明
山东久泰能源科技有限公司甲醇厂
2004年底锥形煤气炉问世,立即风靡了整个小氮肥
行业,一时间大有取代传统直筒炉的趋势。山东红日集
团也在多方考证后,其10万t/a甲醇项目上选择了10台φ
2610/φ2800锥形煤气炉,具体配置:采用φ2610/φ2800
锥形夹套,水夹套高度2445mm,炉体高度2975mm;炉箅
3
高度1600mm;选用C600-1.28,双级双支承滑动轴承风机,
流量600m
/min,出气压力2800mmH
2
O;上行煤气出气方式
灰盘至炉顶大盖,整个安装高度达到5620mm,扣除炉顶
为侧出。从总体配置上看,各方面都比较合理,从炉底
上部300mm耐火砖,有效高度达到5320mm,符合目前流行
的高径比例2:1,唯一的缺点是上行出气方式选择侧出,
变相缩短了炉子的有效高度,使风机的功能发挥会受到
限制。笔者有幸参与了炉子的工艺调试及管理,总结了
φ2610/φ2800锥形煤气炉运行经验总结及讨论
★ 上海东景化工科技有限公司
9-2
些许经验,在其出现的六周年之际,略陈拙见,与大家
共讨。
1 运行中暴露的问题
1.1 炉子的防流系统不成熟
这个问题是该炉型在运行过程中暴露出的突出问
题。炉子安装之初,防流系统做了如下处理:在灰仓的
上部装有材质为铸铁、宽度为150mm的假灰盘,也就是外
防流板,且灰仓口上部的破渣条下延50~120mm不等。这
种配置其失误有二:一是假灰盘材质选择不对,铸铁虽
能耐高温不变形,但如果在较高的温度下,在造气炉灰
仓在下灰加水过程中,被水冷激极易断裂脱落,损坏后
起不到防流作用;二是此炉灰盘直径为φ2820,夹套下
部最大直径达到φ2800,灰渣过渡区只有10mm,由于没
有很好的解决灰渣安息角问题,灰仓口上部炉渣优先外
排的可能性极大,极易出现炉内塌炭事故,破坏炉子的
气化层。我们知道,理想的灰渣过渡区以保持在200mm左
右为佳,灰渣过渡区的作用是平稳灰渣下降速度,协调
各处灰渣有序均匀的排出,特别对避免灰仓口上部灰渣
优先外排起到很好的作用。由于以上原因,炉子在运行
之初,塌炭现象严重,炉况根本无法稳定,灰仓温度常
出现一边温度达到450℃以上,而另一边只有200℃的现
象,下灰出现大量红火,煤耗惨不忍睹,粗略计算,达
φ2610/φ2800锥形煤气炉运行经验总结及讨论
2024年5月20日发(作者:尔乐心)
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运行经验总结及讨论
张纪明
山东久泰能源科技有限公司甲醇厂
2004年底锥形煤气炉问世,立即风靡了整个小氮肥
行业,一时间大有取代传统直筒炉的趋势。山东红日集
团也在多方考证后,其10万t/a甲醇项目上选择了10台φ
2610/φ2800锥形煤气炉,具体配置:采用φ2610/φ2800
锥形夹套,水夹套高度2445mm,炉体高度2975mm;炉箅
3
高度1600mm;选用C600-1.28,双级双支承滑动轴承风机,
流量600m
/min,出气压力2800mmH
2
O;上行煤气出气方式
灰盘至炉顶大盖,整个安装高度达到5620mm,扣除炉顶
为侧出。从总体配置上看,各方面都比较合理,从炉底
上部300mm耐火砖,有效高度达到5320mm,符合目前流行
的高径比例2:1,唯一的缺点是上行出气方式选择侧出,
变相缩短了炉子的有效高度,使风机的功能发挥会受到
限制。笔者有幸参与了炉子的工艺调试及管理,总结了
φ2610/φ2800锥形煤气炉运行经验总结及讨论
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9-2
些许经验,在其出现的六周年之际,略陈拙见,与大家
共讨。
1 运行中暴露的问题
1.1 炉子的防流系统不成熟
这个问题是该炉型在运行过程中暴露出的突出问
题。炉子安装之初,防流系统做了如下处理:在灰仓的
上部装有材质为铸铁、宽度为150mm的假灰盘,也就是外
防流板,且灰仓口上部的破渣条下延50~120mm不等。这
种配置其失误有二:一是假灰盘材质选择不对,铸铁虽
能耐高温不变形,但如果在较高的温度下,在造气炉灰
仓在下灰加水过程中,被水冷激极易断裂脱落,损坏后
起不到防流作用;二是此炉灰盘直径为φ2820,夹套下
部最大直径达到φ2800,灰渣过渡区只有10mm,由于没
有很好的解决灰渣安息角问题,灰仓口上部炉渣优先外
排的可能性极大,极易出现炉内塌炭事故,破坏炉子的
气化层。我们知道,理想的灰渣过渡区以保持在200mm左
右为佳,灰渣过渡区的作用是平稳灰渣下降速度,协调
各处灰渣有序均匀的排出,特别对避免灰仓口上部灰渣
优先外排起到很好的作用。由于以上原因,炉子在运行
之初,塌炭现象严重,炉况根本无法稳定,灰仓温度常
出现一边温度达到450℃以上,而另一边只有200℃的现
象,下灰出现大量红火,煤耗惨不忍睹,粗略计算,达
φ2610/φ2800锥形煤气炉运行经验总结及讨论