2024年5月21日发(作者:帖尔安)
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石油钻采I艺2002年(第24卷)第1期 15
TK430H水平井钻井技术
秦红祥
{中石化勘撂开蔑研究院钻井研究所.山束硅州253005)
摘要TK43 ̄H井是塔河油田奥陶系地层的第1口先导性置平衡水平试验井,设计井深6090tn,完钻井深
5780m,垂潭5420 llm,水平位移484 51m,井斜89 0’.方位251 56’,是目前国内最深的欠平衡水平井 介绍了置平衡
钻井的工艺设计和施工过程,"IK'430H井实现了边漏边钻,域井的成功完钻,证明了在塔河油田的水平井实施免平
衡钻井是可行的、有效的,为令后开发塔河油田提供了一种新的钻井工艺方法。
关键词
作者简介
塔河油田欠平衡钻井技术水平井深井
泰红祥.19,69年生。1993年毕业于石油大学(华东)开发糸钻井专业,现主要从事欠平衡钻井工艺
技术研究和应用工作,工程师。
新疆塔河油田奥陶系碳酸盐岩储层的裂缝、溶
嗣发育,钻井过程中常会发生严重漏失,致使工期延
长,成本增加,而且对储层会造成一定的损害。1997
年在艾协克2号构造南高点布置的¥48井取得重大
突破,日产原油500多立方米,但因产油层奥陶系风
2.1欠平衡钻井井口设备及规格要求
主要设备见表1。
表1欠平衡钻井井口设备规格
设 备
额定压力试压压力克许压降稳定时闻
/
m /m /m /Ⅲ
化及裂缝严重,钻进过程中漏失严重,钻井液有进无
出,对产层樗染严重。该井在进入奥商系地层约
7m,未能取全取准油气地质资料就被迫提前完井。
为了进一步开发塔河油田4区块,落实2000年
油气产能建设和产量目标.决定在塔河油田4区块
部署1口水平开发井一Ⅱ 3OH井,进行水平井开
发碳酸盐岩油藏先导性试验。为了降低奥陶系地层
第1口水平井的风险.决定先采用低附加值的近平
衡钻进.如果出现漏失不能建立循环,立即采用欠平
衡钻井工艺。
2.2四开井段(水平段)钻具组合
第1种钻具组合:Q149mm钻头+O120.7ram单
流阀+D120.7ram双弯螺杆+O120.7n'rrNIWD短节
+D120.7mm无磁钻铤+D 88.9mm加重钻杆+D
88.9mm斜坡钻杆+D 88.9rrza加重钻杆+D 120.7
rnm震击器+D 88.9ram加重钻杆+岱;8.9n'za钻杆
+310×411接头+。l27tll'/'s钻杆+Q127ram斜坡钻
杆+下旋塞+Q133.35mm六方方钻杆。
第2种钻具组合用D 120.7tll'/'s短钻挺+
O149mm稳定器替换了第1种钻具组合中的D120.7
1基本数据
TK439H井设计井深6090m,完钻层位奥陶系,
属裂缝发育的碳酸盐岩地层,预测地层压力当量密
度1.09g/c:m3。 ’
nln双弯螺杆,其它与第1种钻具组合相同。
2.3钻井液体系选择
塔河油田4区块的奥陶系地层发生漏失时不能
建立循环.为了减少对油气层的伤害,决定采用油田
水。
四开前井身结构设计为:
0444 5rrm钻头×598m+ 11.15rrm钻头×
4150m+0215.9rrra钻头×5466.28m(斜深)iD339 7
rnm套管×596.76m+0244.5ram套管×4147.58m+
D177.8mm套管×5466.28m(斜深)。
2.4欠平衡值设计及钻井液当量密度设计
四开设计井底临界动欠平衡值1.7~2 0i ̄ff'a,
接单根时井底欠平衡值3.70MPa.钻井液当量密度
2钻井工艺设计
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16 石油钻采I艺2002年(第24卷)第1期
设计值为1.03g/(ITI3。
表2 四开(口149.2ram)井段的机械钻速
3钻井实施情况
3 1近平衡钻井
2001年1月10日,开始四开井段钻进,采用低
附加值的近平衡钻井工艺钻进,采用第1种钻具组
合,由于井眼比较稳定,没有使用震击器。钻井参
数:钻压100kN;转速:螺杆转速150r/min.转盘转速
45r/rain;排量16~l8L/s;泵压16MPa;密度1.05~
1.08g/tXD_3,粘度45~70S;失水量小于等于9mE;塑
性粘度l5~25mPa-s;屈服值4~l5Pa;初切力2~
4Pa,终切力4~15Pa;摩阻系数小于0.10;钻时l5~
30min/m。当井深为5466.5m时进入奥陶系地层。
2月3日,钻至5716.1~5717.2m时.钻速1rn/
四开欠平衡钻进漏失油田水共计12801113,平均
漏失速度约70m3/h。
由于钻进过程中,不能建立循环.无法求出该井
奥陶系地层压力,根据欠平衡钻进出油清况,测算地
层压力为1.07~1.osg/ ̄3,压井前套压值3 6Irma,
min(放空);钻压由100kN下降至50kN再下降至0,
钻井液密度1.05g/t ̄D_3,粘度72S,漏速1.17rr?/min,
排量由坞L/5下降至6L/s,井口仍无钻井液返出,无
法建立循环,决定采用1.03g/cra3油田水进行欠平衡
钻进。
3.2欠平衡钻井
2月5日欠平衡稳斜钻进,钻压80~100kN,转
为了保护油气层,先采用当量1.05~1 06g/a 的
盐水平推压井,压住井后抢提钻具,出现溢流后.关
井,继续平推,稳定后再继续抢提钻具。为了降低作
业风险,提高安全系数,采用“脱裤子”的方法拆井
口,安装采油四通和试油防喷器。2月9日欠平衡
速45r/rain,排量l3L/s,泵压13Irma,油田水密度
1.02~1.03g/ ,气测值一直饱和。井口套压5~
6MPa,出油量70ra ̄/h,由于油田水供应不足,无法建
立平衡.担心卡钻,经常停停打打,因地层储集层发
育良好,已达到原设计目的。2月7日,钻至井深
5780m(斜深),完钻垂深5420.1lra,水平位移484.51
钻井工作圆满结束。测试产量500m3/d,目前稳产
450mVd。
4结论和建议
(1)2K430H井是塔河油田奥陶系的第1口欠平
衡水平井,也是目前国内最深的欠平衡水平井,该井
实现了边漏边钻,漏速约70m3/h,出油速度60~
m,井斜89.0’,方位251.56。。2K430H井的井身结构
见图l,该井四开井段的机械钻速见表2。
70ma/h,充分证明了欠平衡钻井工艺技术的可行性。
(2)2K430H井完井后产油450m3/d,是塔河油
田的l口高产井。
(3)使用欠平衡钻井技术后,机械钻速较近平衡
钻井提高了189%。
针对欠平衡钻井的优. ,建议在塔河油田的奥
陶系地层水平井中推广应用欠平衡钻井技术,实现
保护油气层,钻达设计井探。
参考文献
[1] 钻井手册(甲方)编写组.钻井手册(甲方)北京:石油
工业出板社,1990
(收稿日期200【.06 o4)
[编辑
圉l TK430H水平井井身结构
薛改珍]
戳
2024年5月21日发(作者:帖尔安)
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石油钻采I艺2002年(第24卷)第1期 15
TK430H水平井钻井技术
秦红祥
{中石化勘撂开蔑研究院钻井研究所.山束硅州253005)
摘要TK43 ̄H井是塔河油田奥陶系地层的第1口先导性置平衡水平试验井,设计井深6090tn,完钻井深
5780m,垂潭5420 llm,水平位移484 51m,井斜89 0’.方位251 56’,是目前国内最深的欠平衡水平井 介绍了置平衡
钻井的工艺设计和施工过程,"IK'430H井实现了边漏边钻,域井的成功完钻,证明了在塔河油田的水平井实施免平
衡钻井是可行的、有效的,为令后开发塔河油田提供了一种新的钻井工艺方法。
关键词
作者简介
塔河油田欠平衡钻井技术水平井深井
泰红祥.19,69年生。1993年毕业于石油大学(华东)开发糸钻井专业,现主要从事欠平衡钻井工艺
技术研究和应用工作,工程师。
新疆塔河油田奥陶系碳酸盐岩储层的裂缝、溶
嗣发育,钻井过程中常会发生严重漏失,致使工期延
长,成本增加,而且对储层会造成一定的损害。1997
年在艾协克2号构造南高点布置的¥48井取得重大
突破,日产原油500多立方米,但因产油层奥陶系风
2.1欠平衡钻井井口设备及规格要求
主要设备见表1。
表1欠平衡钻井井口设备规格
设 备
额定压力试压压力克许压降稳定时闻
/
m /m /m /Ⅲ
化及裂缝严重,钻进过程中漏失严重,钻井液有进无
出,对产层樗染严重。该井在进入奥商系地层约
7m,未能取全取准油气地质资料就被迫提前完井。
为了进一步开发塔河油田4区块,落实2000年
油气产能建设和产量目标.决定在塔河油田4区块
部署1口水平开发井一Ⅱ 3OH井,进行水平井开
发碳酸盐岩油藏先导性试验。为了降低奥陶系地层
第1口水平井的风险.决定先采用低附加值的近平
衡钻进.如果出现漏失不能建立循环,立即采用欠平
衡钻井工艺。
2.2四开井段(水平段)钻具组合
第1种钻具组合:Q149mm钻头+O120.7ram单
流阀+D120.7ram双弯螺杆+O120.7n'rrNIWD短节
+D120.7mm无磁钻铤+D 88.9mm加重钻杆+D
88.9mm斜坡钻杆+D 88.9rrza加重钻杆+D 120.7
rnm震击器+D 88.9ram加重钻杆+岱;8.9n'za钻杆
+310×411接头+。l27tll'/'s钻杆+Q127ram斜坡钻
杆+下旋塞+Q133.35mm六方方钻杆。
第2种钻具组合用D 120.7tll'/'s短钻挺+
O149mm稳定器替换了第1种钻具组合中的D120.7
1基本数据
TK439H井设计井深6090m,完钻层位奥陶系,
属裂缝发育的碳酸盐岩地层,预测地层压力当量密
度1.09g/c:m3。 ’
nln双弯螺杆,其它与第1种钻具组合相同。
2.3钻井液体系选择
塔河油田4区块的奥陶系地层发生漏失时不能
建立循环.为了减少对油气层的伤害,决定采用油田
水。
四开前井身结构设计为:
0444 5rrm钻头×598m+ 11.15rrm钻头×
4150m+0215.9rrra钻头×5466.28m(斜深)iD339 7
rnm套管×596.76m+0244.5ram套管×4147.58m+
D177.8mm套管×5466.28m(斜深)。
2.4欠平衡值设计及钻井液当量密度设计
四开设计井底临界动欠平衡值1.7~2 0i ̄ff'a,
接单根时井底欠平衡值3.70MPa.钻井液当量密度
2钻井工艺设计
维普资讯
16 石油钻采I艺2002年(第24卷)第1期
设计值为1.03g/(ITI3。
表2 四开(口149.2ram)井段的机械钻速
3钻井实施情况
3 1近平衡钻井
2001年1月10日,开始四开井段钻进,采用低
附加值的近平衡钻井工艺钻进,采用第1种钻具组
合,由于井眼比较稳定,没有使用震击器。钻井参
数:钻压100kN;转速:螺杆转速150r/min.转盘转速
45r/rain;排量16~l8L/s;泵压16MPa;密度1.05~
1.08g/tXD_3,粘度45~70S;失水量小于等于9mE;塑
性粘度l5~25mPa-s;屈服值4~l5Pa;初切力2~
4Pa,终切力4~15Pa;摩阻系数小于0.10;钻时l5~
30min/m。当井深为5466.5m时进入奥陶系地层。
2月3日,钻至5716.1~5717.2m时.钻速1rn/
四开欠平衡钻进漏失油田水共计12801113,平均
漏失速度约70m3/h。
由于钻进过程中,不能建立循环.无法求出该井
奥陶系地层压力,根据欠平衡钻进出油清况,测算地
层压力为1.07~1.osg/ ̄3,压井前套压值3 6Irma,
min(放空);钻压由100kN下降至50kN再下降至0,
钻井液密度1.05g/t ̄D_3,粘度72S,漏速1.17rr?/min,
排量由坞L/5下降至6L/s,井口仍无钻井液返出,无
法建立循环,决定采用1.03g/cra3油田水进行欠平衡
钻进。
3.2欠平衡钻井
2月5日欠平衡稳斜钻进,钻压80~100kN,转
为了保护油气层,先采用当量1.05~1 06g/a 的
盐水平推压井,压住井后抢提钻具,出现溢流后.关
井,继续平推,稳定后再继续抢提钻具。为了降低作
业风险,提高安全系数,采用“脱裤子”的方法拆井
口,安装采油四通和试油防喷器。2月9日欠平衡
速45r/rain,排量l3L/s,泵压13Irma,油田水密度
1.02~1.03g/ ,气测值一直饱和。井口套压5~
6MPa,出油量70ra ̄/h,由于油田水供应不足,无法建
立平衡.担心卡钻,经常停停打打,因地层储集层发
育良好,已达到原设计目的。2月7日,钻至井深
5780m(斜深),完钻垂深5420.1lra,水平位移484.51
钻井工作圆满结束。测试产量500m3/d,目前稳产
450mVd。
4结论和建议
(1)2K430H井是塔河油田奥陶系的第1口欠平
衡水平井,也是目前国内最深的欠平衡水平井,该井
实现了边漏边钻,漏速约70m3/h,出油速度60~
m,井斜89.0’,方位251.56。。2K430H井的井身结构
见图l,该井四开井段的机械钻速见表2。
70ma/h,充分证明了欠平衡钻井工艺技术的可行性。
(2)2K430H井完井后产油450m3/d,是塔河油
田的l口高产井。
(3)使用欠平衡钻井技术后,机械钻速较近平衡
钻井提高了189%。
针对欠平衡钻井的优. ,建议在塔河油田的奥
陶系地层水平井中推广应用欠平衡钻井技术,实现
保护油气层,钻达设计井探。
参考文献
[1] 钻井手册(甲方)编写组.钻井手册(甲方)北京:石油
工业出板社,1990
(收稿日期200【.06 o4)
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圉l TK430H水平井井身结构
薛改珍]
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