2024年5月30日发(作者:营婉秀)
第2。卷增刊
2 0 0 1年3月
炼铁
V']. 2 0 , Suppl.
March 2001
IRONMAKING
南钢降低高炉休风率的措施
朱佳明
(南京钢铁股份有限公司炼铁厂)
摘.要对1998年、1999年上半年南钢高炉休风率偏高的原因进行了分析,并采取有效措施,如采用
’四新’,技术、改进设备性能以及控制计划检修等.最终达到休风率降低的目的
万方数据
关位词休风率设备故障计划检修
1998年、1999年上半年南钢高炉休风率
较高,分别为2.02%、 2.498写(含年初大检
修)。从1999年下半年开始,我们仔细分析了
1998年、1999年上半年休风率偏高的原因,
并采取了行之有效的措施,取得了良好效果。
1休威率偏高的原因
1.1设备故障率高,
据统计, A段时间内5座筒P共发生大
非计对休风时间多、“
小故障62起,非计划休凤累计达218.63 h,
扣除3号高炉大修扩容改造和1998年3月
新建5号高炉投产时间,故障休风率已达
0.42肠,高出正常值的一半多,其原因主要
是:卜,声
(1)设备本身夺在缺陷,新设备选型不
合理,重复敌障多习这段时间。正值3号高护
大修改造和5号高炉新建投产家设备种类增
多。自动化水平提高了,但有些设备却存在一
些问题:本身有缺箱,结柑上不合理;选型不
适合我厂特点。这部分影响很大、前后共发生
18起故隆,累计休风达85.'艺8 h‘其中5号高
炉新安装液压炮D160转炮油缸在开炉2个
月后发现内泄.料用计划检修更换1;合新备
件,3个月后,又发生转炮油缸严重内泄故
障,被迫休风7. 53h,对生产影响根大,内泄
的主要原因是液压缸密封不合理;材质选型
不适合现场坏境。3号高炉重力徐尘器卸灰
联系人朱佳明,工程师,南钥炼铁厂设备科副科长
.58.
气动球阀,选型不好,球闷经常打不开,关不
上,多次切煤气处理,仅半年时间闷体就被磨
穿,被迫休风更换。
(2)生产能力要求提高, 设备本身不适
应新要求。随着生产节奏加快,高炉风温越来
越高,」高炉冶强泌来越高.设备面临严峡考
验,有些老设备经不起考夔+0il常出问题,风
温提高后;热风管道易出规开裂跑风,特别是
1号高炉到了后期,耐灭砖产生回隙‘热风围
管到处开裂、I年半内,共发生:10次围管开
裂休风检修,累计时同达39. 71,h;其他高炉
热风何法兰都不祠程度发生严重跑风i8次
临时休风更换盘根。共休风18. 75 h;另外冷
却壁的烧损造成炉皮发红,紧急处理共休风
12.35 he这cFL奥遭成生产休风7(}. 81卜。
" (3)点检不甄泣或处理不及时,造成设
备故障及事故a在练铁生产设备运行中,上料
卷扬系统、炉前液压泥炮等关健设备,点检要
仔细,不得马虎,否则就会发生事故甘特别是
主卷扬系统启设备和电器、计算机交织二起,
易出现料车掉道故障勺这段期间,a于点检不
翅位或处理不.A时,造成设备故障、事故有
10余起,累计休风40.,89 h.其中1999年元
月3日,1号高炉发生1号料车掉道,原因是
车轮并帽在检修电与布轮轴没有焊好,生产
点检没有发现,键松动后车轮脱落。致使料车
掉道,造成高护休风15. 32 h;
万方数据
1.2工艺休风时间长,影响产量较大
1998年工艺休风时' }7为266. 93 h,休风
率为。.67%。1999年上半年_L艺休风为
122. 08 h,休风率为。.56炜。总体来说,工艺
休风时间超长,其原因主要是:
(1)因操作调剂不当,发生炉凉和打炮
事故,休风时间长。高炉冷却壁漏水后,炉温
不易控制,加_L调剂手段不当造成炉凉,甚至
炉缸冻结,多次休风达35.99 h,损失严重。2
号高炉1998年3月10日发生炉凉,共处理
10. 25 h。同时,因炉前操作不当,发生水渣沟
打炮等。另外,炉墙*N厚,休风降料线处理。1
年半时间累计休风119.'89玩
(2)'更换渣白设备。检查不仔细,造成二
次休风。高炉永工在检查V到断风渣口等设
备漏水中、有时发生漏判或误封飞炉前士更换
直吹管、弯管中出现智 7l'.坎弯密封不紧,小
弯变形没有发现、休风更换福出砚问!题,再次
休风处理愁这类休风11年半中渡生10起,撰
计休风21.,71 h,:”一‘’‘・
(3)现有的风口设备无法经受越来越高
的风沮考验,出现了直吹誉烧损多次、累汗更
换多次,票计休风20.'45 if,.广
13计划栓修时间褚街书且检修月期担
1998年计划检会休风举为-b. 87P/641999
年上半年平均为11.'4A叱(拟除年初大检修)‘
总休风率偏冷e.‘,‘二‘
〔・n犷什划检修超时a'8} I}长,趁时*}; 1
年半中什划检修共47起,其中有25起窟时,
超时率为”%,同时计划哥检修616. ?7`h,超
时150. 30 h,'原因之二:新设计中有间题,造
成3号高沪,5号高炉投产夯愁 'R)童大隐患。
如3号高炉开沪1个月勿到,协钟油缸平台
大梁就出。现下沉约100 mm撇迫休风加固;
5号高炉煤气乍降管裤叉处开裂,现场位置
休风处理3次,每次处理时间长达8h以上,
原因是强度不够造成并裂。另后期高炉冷却
壁漏水,处理时间长,不易控制。原因之二:年
初公司大检修,炼钢检修未结束,加之铁厂铸
铁能力有限,造成铁水无去路,因此造成休风
时间累计达53. 46 h。原因之三:计划检修进
度把关不严,施工方案准备不充分造成检修
往往是前松后紧,检修暴露新问题,手忙脚
乱,处理耽误时间。特别是1998年10月8
日,2号高炉更换料车钥丝绳时因长度没有
调整好,主令调乱,主卷扬抱闸滞后,造成料
车7次掉道,休风共27. 33 h a
(2)计划检修短, 休风率不易控制。这1
年半中,计划检修共47起,平均检修周期50
天,这对于大高炉是比较好的,但对于小高炉
还是偏高了,往往造成计划检修处理问题不
彻底,检1修不久又暴露新f7题,造成恶性循
环,不利于控制总休风率。原因之一:计划检
修随机性,缺乏统一领导,特别是外界因素的
影响、如炉前撇渣器安全、冷却壁捅水和供料
紧张情况,往往设备检修周期不到、其他要求
计划检修提前‘原因之二:对设备运行分析不
彻底,没有真正做到向设备预知状态靠拢。原
因之兰。媒气系统由于本身原因,操作不当,
挑涤效果尔好争造成管路堵塞,均压管道堵
灰,处理时间长、特别是4号高炉的煤气系
统、5号高炉均压管道堵塞多次,休风时间安
排不利于控制周期、
2;_}Fk取有效措施,降低休风率
么1 A选、发挥科扶进步后改进设备}
一 ;针对设备薄弱环节和制约生产的瓶颐设
各进行攻关,改进设备性能,最大限度降低设
备故障,同时使设备能适应生产节奏进一步
提高的要求。
以)对上料设备的改进。5号高炉炉顶
液压站系统,原设计普路出口有软管连接,但
生产时因不变更换,该处冲击大,易漏油,经
常造成更换时间长,被迫休风处理,为此,我
们改成硬管,做好管夹,以后再也没有发生故
障矛5号高炉小钟保护套处,原设计中小钟拉
杆与导向套的向隙只有2二,而且有加油
润滑装置,这种结构与现状不符,炉顶粉尘
大,导向套密封不好,加的油与粉尘混合后,
.59.
万方数据
小钟靠重力打不开,造成导向套卡住小钟拉
杆,小钟打不开,同时小钟油缸底座安装与导
向套的同心度难保证,拉杆会单边摩擦。我们
将导向套内径扩大,与拉杆间隙扩大为
10 mm,导向套长度由原来的110 mm缩短
到100 mm,这样导向套不会卡住拉杆了。
(2)对工艺结构的改进。3号高炉风口
装置原设计参照大高炉形式,风口连接采用
波纹管,小弯管与直吹管连成一体更换,体积
大,每次工艺休风更换风口与直吹管时间要
比其他高炉多2^-3倍,而且波纹管与小弯管
密封件经常松动,造成跑风。我们经过多次论
证,彻底更换全部风口装置,波纹管改硬连接
管,小弯管与直吹管、连接管球面密封,便于
更换,连接管再也不跑风了。正常更换风口小
套,一般为0.5h,比以往大大减少。冲渣沟
嘴改造成粒化头,提高流速,防止打炮。5号
高炉均压管道经常堵塞,计划检修时间长,为
此重新更换管道。改变管路走向,加均压阀和
增设积尘器,使从高炉过来的粉尘潮湿后沉
积下来,在计划休风时,打开积尘器后便可很
快清除沉积粉尘,不影响总计划休风时间。
2.2采用“四祈”技术对备件进行改迫
(1)对液压泥炮等油缸备件钓改造‘油
缸漏油是大忌,特别是沪前掖压妮炮呀5.g高
炉液压泥炮回转油缸在设计选型中没有考虑
到恶劣工作环境,使用下到3个月,先后出现
不同程度的内泄,压炮不紧或退不下来,主要
是活塞结构不合理,密封材质性能低。为此我
们改进活塞密封结构,活塞环取消,改成0
形圈,同时材质改成氛胶,使备件寿命提高了
3^-5倍,大钟油缸轴密封为V (A-)夹织物密
封件,柱塞缸易漏油,后改进成V (B)'形,情
况大大好转,不易漏油、
( 2)对耐高温备件改造。随着风沮使用
越来越高,高炉直吹管易被烧红、烧穿,更换
顺繁,采用新材质、新工艺对直吹管进行攻
关,直吹管前端头与风口小套接触,喷样必经
之地,要求抗氧化性好,将前端头改为不锈钢
・60・
件,后端喇叭头缩小,改铸钢件,内壁厚,不用
捣料,防止吹坏,这样一来,直吹管使用寿命
大大延长,不会发生烧穿事故。热风阀法兰长
期高温易氧化变形,目前正着手改进,耐高温
铸钢件法兰,更换时采用不锈钢钢焊条焊接。
23抓好计划检修工作
计划检修是设备现场管理的重点, 要使
检修时间不超,周期相应延长。
(”计划检修统一安排。1999年下半
年,针对降低休风率指标进行攻关,指标落实
到个人,由设备厂长牵头做好这项工作,有了
统一指挥,主观上计划检修的随意性小。根据
设备状况,检修周期尽量延长,经过一段时间
生产,暴峪间题越多,拉修处理越充分。同时
考虑烧结、炼铁投修,计划检修与之同步,减
少产量慢风损失。
(2)做好计划检修的施工管理。计划检
修中高0娜备员对分管项目负责,设备科设
备员协调处理技术伺题和施工方案,并随时
把握施工进度,在检修力量不足的情况下(冒
顶),调动外委力量铎证进度;中后期,设备厂
长现场召开短会,商讨检修中难点和重点;后
期进行验收试车,不允许存在返工现象。
( 3)做好计划检修的前期准备、首先做
好设备的点检工炸,特别是操作不的点检工
作‘防止发生事故,然后在点检的基础,摸清
设备的薄弱环节,为计划检修提锥可靠根据,
如夏季液压泥炮大检查,每月设备例会重点
对下月.高炉的设备状况进行分析,确定下月
高炉检修的单稼和初步项月,提早落实备件、
材料、施工方案飞并召开计划检修协调会。
3‘脾惬休风率效果
通过一段时间磨看,效果立竿见影:1999
年下半年休风摩为1. 43 %, 2000年1一8月
平均为1.21%,其中,段备故障由19毕年的
0.42肠下降到0.17,计料检修由0.87%下
降到0. 57%,工艺休风由0. 67写下降到
0.52%0
(责任挤挥 黄琳基)
2024年5月30日发(作者:营婉秀)
第2。卷增刊
2 0 0 1年3月
炼铁
V']. 2 0 , Suppl.
March 2001
IRONMAKING
南钢降低高炉休风率的措施
朱佳明
(南京钢铁股份有限公司炼铁厂)
摘.要对1998年、1999年上半年南钢高炉休风率偏高的原因进行了分析,并采取有效措施,如采用
’四新’,技术、改进设备性能以及控制计划检修等.最终达到休风率降低的目的
万方数据
关位词休风率设备故障计划检修
1998年、1999年上半年南钢高炉休风率
较高,分别为2.02%、 2.498写(含年初大检
修)。从1999年下半年开始,我们仔细分析了
1998年、1999年上半年休风率偏高的原因,
并采取了行之有效的措施,取得了良好效果。
1休威率偏高的原因
1.1设备故障率高,
据统计, A段时间内5座筒P共发生大
非计对休风时间多、“
小故障62起,非计划休凤累计达218.63 h,
扣除3号高炉大修扩容改造和1998年3月
新建5号高炉投产时间,故障休风率已达
0.42肠,高出正常值的一半多,其原因主要
是:卜,声
(1)设备本身夺在缺陷,新设备选型不
合理,重复敌障多习这段时间。正值3号高护
大修改造和5号高炉新建投产家设备种类增
多。自动化水平提高了,但有些设备却存在一
些问题:本身有缺箱,结柑上不合理;选型不
适合我厂特点。这部分影响很大、前后共发生
18起故隆,累计休风达85.'艺8 h‘其中5号高
炉新安装液压炮D160转炮油缸在开炉2个
月后发现内泄.料用计划检修更换1;合新备
件,3个月后,又发生转炮油缸严重内泄故
障,被迫休风7. 53h,对生产影响根大,内泄
的主要原因是液压缸密封不合理;材质选型
不适合现场坏境。3号高炉重力徐尘器卸灰
联系人朱佳明,工程师,南钥炼铁厂设备科副科长
.58.
气动球阀,选型不好,球闷经常打不开,关不
上,多次切煤气处理,仅半年时间闷体就被磨
穿,被迫休风更换。
(2)生产能力要求提高, 设备本身不适
应新要求。随着生产节奏加快,高炉风温越来
越高,」高炉冶强泌来越高.设备面临严峡考
验,有些老设备经不起考夔+0il常出问题,风
温提高后;热风管道易出规开裂跑风,特别是
1号高炉到了后期,耐灭砖产生回隙‘热风围
管到处开裂、I年半内,共发生:10次围管开
裂休风检修,累计时同达39. 71,h;其他高炉
热风何法兰都不祠程度发生严重跑风i8次
临时休风更换盘根。共休风18. 75 h;另外冷
却壁的烧损造成炉皮发红,紧急处理共休风
12.35 he这cFL奥遭成生产休风7(}. 81卜。
" (3)点检不甄泣或处理不及时,造成设
备故障及事故a在练铁生产设备运行中,上料
卷扬系统、炉前液压泥炮等关健设备,点检要
仔细,不得马虎,否则就会发生事故甘特别是
主卷扬系统启设备和电器、计算机交织二起,
易出现料车掉道故障勺这段期间,a于点检不
翅位或处理不.A时,造成设备故障、事故有
10余起,累计休风40.,89 h.其中1999年元
月3日,1号高炉发生1号料车掉道,原因是
车轮并帽在检修电与布轮轴没有焊好,生产
点检没有发现,键松动后车轮脱落。致使料车
掉道,造成高护休风15. 32 h;
万方数据
1.2工艺休风时间长,影响产量较大
1998年工艺休风时' }7为266. 93 h,休风
率为。.67%。1999年上半年_L艺休风为
122. 08 h,休风率为。.56炜。总体来说,工艺
休风时间超长,其原因主要是:
(1)因操作调剂不当,发生炉凉和打炮
事故,休风时间长。高炉冷却壁漏水后,炉温
不易控制,加_L调剂手段不当造成炉凉,甚至
炉缸冻结,多次休风达35.99 h,损失严重。2
号高炉1998年3月10日发生炉凉,共处理
10. 25 h。同时,因炉前操作不当,发生水渣沟
打炮等。另外,炉墙*N厚,休风降料线处理。1
年半时间累计休风119.'89玩
(2)'更换渣白设备。检查不仔细,造成二
次休风。高炉永工在检查V到断风渣口等设
备漏水中、有时发生漏判或误封飞炉前士更换
直吹管、弯管中出现智 7l'.坎弯密封不紧,小
弯变形没有发现、休风更换福出砚问!题,再次
休风处理愁这类休风11年半中渡生10起,撰
计休风21.,71 h,:”一‘’‘・
(3)现有的风口设备无法经受越来越高
的风沮考验,出现了直吹誉烧损多次、累汗更
换多次,票计休风20.'45 if,.广
13计划栓修时间褚街书且检修月期担
1998年计划检会休风举为-b. 87P/641999
年上半年平均为11.'4A叱(拟除年初大检修)‘
总休风率偏冷e.‘,‘二‘
〔・n犷什划检修超时a'8} I}长,趁时*}; 1
年半中什划检修共47起,其中有25起窟时,
超时率为”%,同时计划哥检修616. ?7`h,超
时150. 30 h,'原因之二:新设计中有间题,造
成3号高沪,5号高炉投产夯愁 'R)童大隐患。
如3号高炉开沪1个月勿到,协钟油缸平台
大梁就出。现下沉约100 mm撇迫休风加固;
5号高炉煤气乍降管裤叉处开裂,现场位置
休风处理3次,每次处理时间长达8h以上,
原因是强度不够造成并裂。另后期高炉冷却
壁漏水,处理时间长,不易控制。原因之二:年
初公司大检修,炼钢检修未结束,加之铁厂铸
铁能力有限,造成铁水无去路,因此造成休风
时间累计达53. 46 h。原因之三:计划检修进
度把关不严,施工方案准备不充分造成检修
往往是前松后紧,检修暴露新问题,手忙脚
乱,处理耽误时间。特别是1998年10月8
日,2号高炉更换料车钥丝绳时因长度没有
调整好,主令调乱,主卷扬抱闸滞后,造成料
车7次掉道,休风共27. 33 h a
(2)计划检修短, 休风率不易控制。这1
年半中,计划检修共47起,平均检修周期50
天,这对于大高炉是比较好的,但对于小高炉
还是偏高了,往往造成计划检修处理问题不
彻底,检1修不久又暴露新f7题,造成恶性循
环,不利于控制总休风率。原因之一:计划检
修随机性,缺乏统一领导,特别是外界因素的
影响、如炉前撇渣器安全、冷却壁捅水和供料
紧张情况,往往设备检修周期不到、其他要求
计划检修提前‘原因之二:对设备运行分析不
彻底,没有真正做到向设备预知状态靠拢。原
因之兰。媒气系统由于本身原因,操作不当,
挑涤效果尔好争造成管路堵塞,均压管道堵
灰,处理时间长、特别是4号高炉的煤气系
统、5号高炉均压管道堵塞多次,休风时间安
排不利于控制周期、
2;_}Fk取有效措施,降低休风率
么1 A选、发挥科扶进步后改进设备}
一 ;针对设备薄弱环节和制约生产的瓶颐设
各进行攻关,改进设备性能,最大限度降低设
备故障,同时使设备能适应生产节奏进一步
提高的要求。
以)对上料设备的改进。5号高炉炉顶
液压站系统,原设计普路出口有软管连接,但
生产时因不变更换,该处冲击大,易漏油,经
常造成更换时间长,被迫休风处理,为此,我
们改成硬管,做好管夹,以后再也没有发生故
障矛5号高炉小钟保护套处,原设计中小钟拉
杆与导向套的向隙只有2二,而且有加油
润滑装置,这种结构与现状不符,炉顶粉尘
大,导向套密封不好,加的油与粉尘混合后,
.59.
万方数据
小钟靠重力打不开,造成导向套卡住小钟拉
杆,小钟打不开,同时小钟油缸底座安装与导
向套的同心度难保证,拉杆会单边摩擦。我们
将导向套内径扩大,与拉杆间隙扩大为
10 mm,导向套长度由原来的110 mm缩短
到100 mm,这样导向套不会卡住拉杆了。
(2)对工艺结构的改进。3号高炉风口
装置原设计参照大高炉形式,风口连接采用
波纹管,小弯管与直吹管连成一体更换,体积
大,每次工艺休风更换风口与直吹管时间要
比其他高炉多2^-3倍,而且波纹管与小弯管
密封件经常松动,造成跑风。我们经过多次论
证,彻底更换全部风口装置,波纹管改硬连接
管,小弯管与直吹管、连接管球面密封,便于
更换,连接管再也不跑风了。正常更换风口小
套,一般为0.5h,比以往大大减少。冲渣沟
嘴改造成粒化头,提高流速,防止打炮。5号
高炉均压管道经常堵塞,计划检修时间长,为
此重新更换管道。改变管路走向,加均压阀和
增设积尘器,使从高炉过来的粉尘潮湿后沉
积下来,在计划休风时,打开积尘器后便可很
快清除沉积粉尘,不影响总计划休风时间。
2.2采用“四祈”技术对备件进行改迫
(1)对液压泥炮等油缸备件钓改造‘油
缸漏油是大忌,特别是沪前掖压妮炮呀5.g高
炉液压泥炮回转油缸在设计选型中没有考虑
到恶劣工作环境,使用下到3个月,先后出现
不同程度的内泄,压炮不紧或退不下来,主要
是活塞结构不合理,密封材质性能低。为此我
们改进活塞密封结构,活塞环取消,改成0
形圈,同时材质改成氛胶,使备件寿命提高了
3^-5倍,大钟油缸轴密封为V (A-)夹织物密
封件,柱塞缸易漏油,后改进成V (B)'形,情
况大大好转,不易漏油、
( 2)对耐高温备件改造。随着风沮使用
越来越高,高炉直吹管易被烧红、烧穿,更换
顺繁,采用新材质、新工艺对直吹管进行攻
关,直吹管前端头与风口小套接触,喷样必经
之地,要求抗氧化性好,将前端头改为不锈钢
・60・
件,后端喇叭头缩小,改铸钢件,内壁厚,不用
捣料,防止吹坏,这样一来,直吹管使用寿命
大大延长,不会发生烧穿事故。热风阀法兰长
期高温易氧化变形,目前正着手改进,耐高温
铸钢件法兰,更换时采用不锈钢钢焊条焊接。
23抓好计划检修工作
计划检修是设备现场管理的重点, 要使
检修时间不超,周期相应延长。
(”计划检修统一安排。1999年下半
年,针对降低休风率指标进行攻关,指标落实
到个人,由设备厂长牵头做好这项工作,有了
统一指挥,主观上计划检修的随意性小。根据
设备状况,检修周期尽量延长,经过一段时间
生产,暴峪间题越多,拉修处理越充分。同时
考虑烧结、炼铁投修,计划检修与之同步,减
少产量慢风损失。
(2)做好计划检修的施工管理。计划检
修中高0娜备员对分管项目负责,设备科设
备员协调处理技术伺题和施工方案,并随时
把握施工进度,在检修力量不足的情况下(冒
顶),调动外委力量铎证进度;中后期,设备厂
长现场召开短会,商讨检修中难点和重点;后
期进行验收试车,不允许存在返工现象。
( 3)做好计划检修的前期准备、首先做
好设备的点检工炸,特别是操作不的点检工
作‘防止发生事故,然后在点检的基础,摸清
设备的薄弱环节,为计划检修提锥可靠根据,
如夏季液压泥炮大检查,每月设备例会重点
对下月.高炉的设备状况进行分析,确定下月
高炉检修的单稼和初步项月,提早落实备件、
材料、施工方案飞并召开计划检修协调会。
3‘脾惬休风率效果
通过一段时间磨看,效果立竿见影:1999
年下半年休风摩为1. 43 %, 2000年1一8月
平均为1.21%,其中,段备故障由19毕年的
0.42肠下降到0.17,计料检修由0.87%下
降到0. 57%,工艺休风由0. 67写下降到
0.52%0
(责任挤挥 黄琳基)