2024年5月31日发(作者:初晗)
涟钢3200m3高炉风I:1带冷却壁
水管破损原因分析及预防措施
炼铁厂 魏昌国胡志国
涟钢7#高炉(3200m )于2009年lO月7 损5根(均进行穿管处理)。从全国大型高
号开炉投产,投产后各项技术经济指标稳步
炉生产现状来看,当高炉进入强化冶炼阶段
上升(见表1),特别是2010年7月中旬后,
(利用系数2.7以上)后,基本都出现了风门
由于炼钢第二座转炉投产,产能进一步加大,
带冷却壁损坏的新问题,同时涟钢7#高炉的
最高利用系数达到2.85,从7月19号开始, 1~7月的休慢风率是全国同类型高炉中最
4段风口带冷却壁水管开始破损,三次共破
高的(如表1)。
表1 2010年1~7月生产指标完成情况
武钢7#高炉(3200m )于2006年投产后 半径小,制作难度大,特别是冷却壁最上部的
(三天达产),一个月后产量在8000吨(利用
一
个弯头,设计不可避免的存在比较大的锐
系数2.5)以上,三个月后相继出现风口带冷 角,在弯制过程中易产生皱褶、裂纹及过度减
却壁损坏漏水情况,一个月坏管高达2O多 薄现象,而且弯曲部位易出现应力集中。虽然
根,有冷却壁铸管裂缝和冷却壁烧坏现象。 设计上对该管道制作作了明确的要求,包括皱
从国内高炉的生产情况来看,冷却壁的使用
褶、裂纹、减薄率以及退火等,并规定了严格的
寿命严重的制约着高炉的长寿方针,高炉一
检验措施,但限于国内普遍制作水平及工艺的
旦发生冷却壁破损,必须采取强有力的措施
不足,要想彻底杜绝制造缺陷几乎是不现实
遏制其继续发展的势头,否则不仅影响高炉
的,实际操作中即使通过检验合格的产品,仍
生产及各项技术经济指标,严重的甚至发生
然有少量存在隐藏的质量问题。第四段冷却
重大安全事故。
壁一般比较厚,加上所处位置工况条件恶劣,
1原因分析
内部应力大,冷却壁在生产中易产生裂纹,在
这种情况下,少量存在隐藏的质量问题的冷却
a.冷却壁制造问题:主要是冷却壁的弯管
壁就会出现水管裂纹,引起漏水。
问题,第四段冷却壁的冷却水管弯曲部位多,
b.风口带处于高炉燃烧带位置,进行着
・
49・
剧烈的燃烧反应,是受高温煤气流冲刷最严
重的区域,高炉投产后随着产能的逐步扩大,
提高,7#高炉冷却水量从4850m /h提高到
5380m /h,单管流量从设计的20 ln /h提高
到23.62m /如果水管进一步损坏,可考虑适
当提高水量。
c.进水温度控制在40~41℃,目前高炉
的进水温度在42.5~43 ,适当降低进水温
度有利于提高冷却强度,且要求进水温度稳
定,武钢I 炉的进水温度为38℃,其他高炉
对炉底、炉墙砖缝及炉壳与冷却壁之间的碳
质灌浆料均有一定程度的破坏,造成该区域
产生串气现象,使冷却壁水管温度升高,也是
冷却壁水管产生裂纹的原因。
c.开炉至今高炉冷却参数均在合理范
围,维持了合理的操作炉型,炉况稳定顺行。
2010年1~7月份冷却壁水温差如表2。
表2
月份 1月 2月 3月4月 5月 6月 7月
:!!:!!: :!!:! :::
从表2可以看出,冷却壁水温差在允许
范围之内。2010年l~7月份高炉铸铁冷却
壁内壁温度控制在60~90℃,铜冷却壁内壁
温度控制在58~6O℃,整个高炉操作炉型较
为合理,且渣皮稳定,只有少数几次轻度的掉
渣皮现象,且从现场穿管较顺畅的情况看,冷
却壁烧坏的可能性不大,也并非边缘气流发
展所致。
d.七号高炉采取的基本操作制度是压制
边缘,发展中心,以利于提高煤气利用率,降
低高炉消耗,因此,高炉软熔带的根部相对控
制较低,使高温区下移,影响风口带冷却壁的
使用寿命。
e.试验研究表明,冷却壁产生裂纹的原
因,除了材质本身外,在铸造过程中水管渗碳
使水管性能发生变坏而引起的。武钢使用后
取样分析表明,水管渗碳深度达4.64rom,梅
山冶金公司高炉冷却壁水管含碳量达
0.45%~1.0%。
f.水管破损基本都是在高炉产能加大,
进入强化冶炼阶段后开始出现的,因此,高热
负荷促进了冷却壁水管的破损。
2处理及预防措施
a.对已经破损的水管应及时进行穿管
处理。
b.加大冷却水量,随着高炉冶炼强度的
・
50・
在4O℃,冬天可适当提高进水温度。
d.适当提高膨胀罐的氮气压力,七高炉
膨胀罐的氮气压力为0.03MPa,可提高到
0.06 MPa,以便可更好的提高软水的欠热度,
气动放散阀的自动开启压力设定为0.06
MPa,阀门自动开度调节到30%以』二,同时加
大人为对冷却壁的气体排放,定期对整个软
水系统进行排污排气,杜绝气塞现象。
e.抓好板式换热器的运行工作,板式换
热器应该是5台运行1台备用,同时做好二
次水的调节,严格控制好进水温度的波动,水
处理按照要求控制好水质,缓蚀剂的浓度控
制在500ramt,的范同内。
f.利用i-pJ ̄tl检修机会对炉缸和炉体进行
灌浆。
g.高炉操作适当发展边缘气流,促使软
熔带根部上移,若水管坏的厉害控制不住,降
低冶炼强度,这样就会牺牲高炉产量,同时消
耗升高。
h.若漏水的主要原因是制造中少量水管
隐藏的缺陷,这种缺陷的数量是有限的。一般
在开炉第3~12个月内集中体现出来,一旦
经过一年左右就逐步稳定,水管损坏速率会
大大降低。从目前的情况看,水管损坏的数
量在正常范围内,在国内软水高炉中还属于
比较好的情况。另外,设计中,冷却壁的冷却
能力留有富裕,一般在25%左右,即使每块
冷却壁有一根水管完全损坏,仍然能够正常
生产。如果及时发现,成功穿管,则不会影响
正常生产。
2024年5月31日发(作者:初晗)
涟钢3200m3高炉风I:1带冷却壁
水管破损原因分析及预防措施
炼铁厂 魏昌国胡志国
涟钢7#高炉(3200m )于2009年lO月7 损5根(均进行穿管处理)。从全国大型高
号开炉投产,投产后各项技术经济指标稳步
炉生产现状来看,当高炉进入强化冶炼阶段
上升(见表1),特别是2010年7月中旬后,
(利用系数2.7以上)后,基本都出现了风门
由于炼钢第二座转炉投产,产能进一步加大,
带冷却壁损坏的新问题,同时涟钢7#高炉的
最高利用系数达到2.85,从7月19号开始, 1~7月的休慢风率是全国同类型高炉中最
4段风口带冷却壁水管开始破损,三次共破
高的(如表1)。
表1 2010年1~7月生产指标完成情况
武钢7#高炉(3200m )于2006年投产后 半径小,制作难度大,特别是冷却壁最上部的
(三天达产),一个月后产量在8000吨(利用
一
个弯头,设计不可避免的存在比较大的锐
系数2.5)以上,三个月后相继出现风口带冷 角,在弯制过程中易产生皱褶、裂纹及过度减
却壁损坏漏水情况,一个月坏管高达2O多 薄现象,而且弯曲部位易出现应力集中。虽然
根,有冷却壁铸管裂缝和冷却壁烧坏现象。 设计上对该管道制作作了明确的要求,包括皱
从国内高炉的生产情况来看,冷却壁的使用
褶、裂纹、减薄率以及退火等,并规定了严格的
寿命严重的制约着高炉的长寿方针,高炉一
检验措施,但限于国内普遍制作水平及工艺的
旦发生冷却壁破损,必须采取强有力的措施
不足,要想彻底杜绝制造缺陷几乎是不现实
遏制其继续发展的势头,否则不仅影响高炉
的,实际操作中即使通过检验合格的产品,仍
生产及各项技术经济指标,严重的甚至发生
然有少量存在隐藏的质量问题。第四段冷却
重大安全事故。
壁一般比较厚,加上所处位置工况条件恶劣,
1原因分析
内部应力大,冷却壁在生产中易产生裂纹,在
这种情况下,少量存在隐藏的质量问题的冷却
a.冷却壁制造问题:主要是冷却壁的弯管
壁就会出现水管裂纹,引起漏水。
问题,第四段冷却壁的冷却水管弯曲部位多,
b.风口带处于高炉燃烧带位置,进行着
・
49・
剧烈的燃烧反应,是受高温煤气流冲刷最严
重的区域,高炉投产后随着产能的逐步扩大,
提高,7#高炉冷却水量从4850m /h提高到
5380m /h,单管流量从设计的20 ln /h提高
到23.62m /如果水管进一步损坏,可考虑适
当提高水量。
c.进水温度控制在40~41℃,目前高炉
的进水温度在42.5~43 ,适当降低进水温
度有利于提高冷却强度,且要求进水温度稳
定,武钢I 炉的进水温度为38℃,其他高炉
对炉底、炉墙砖缝及炉壳与冷却壁之间的碳
质灌浆料均有一定程度的破坏,造成该区域
产生串气现象,使冷却壁水管温度升高,也是
冷却壁水管产生裂纹的原因。
c.开炉至今高炉冷却参数均在合理范
围,维持了合理的操作炉型,炉况稳定顺行。
2010年1~7月份冷却壁水温差如表2。
表2
月份 1月 2月 3月4月 5月 6月 7月
:!!:!!: :!!:! :::
从表2可以看出,冷却壁水温差在允许
范围之内。2010年l~7月份高炉铸铁冷却
壁内壁温度控制在60~90℃,铜冷却壁内壁
温度控制在58~6O℃,整个高炉操作炉型较
为合理,且渣皮稳定,只有少数几次轻度的掉
渣皮现象,且从现场穿管较顺畅的情况看,冷
却壁烧坏的可能性不大,也并非边缘气流发
展所致。
d.七号高炉采取的基本操作制度是压制
边缘,发展中心,以利于提高煤气利用率,降
低高炉消耗,因此,高炉软熔带的根部相对控
制较低,使高温区下移,影响风口带冷却壁的
使用寿命。
e.试验研究表明,冷却壁产生裂纹的原
因,除了材质本身外,在铸造过程中水管渗碳
使水管性能发生变坏而引起的。武钢使用后
取样分析表明,水管渗碳深度达4.64rom,梅
山冶金公司高炉冷却壁水管含碳量达
0.45%~1.0%。
f.水管破损基本都是在高炉产能加大,
进入强化冶炼阶段后开始出现的,因此,高热
负荷促进了冷却壁水管的破损。
2处理及预防措施
a.对已经破损的水管应及时进行穿管
处理。
b.加大冷却水量,随着高炉冶炼强度的
・
50・
在4O℃,冬天可适当提高进水温度。
d.适当提高膨胀罐的氮气压力,七高炉
膨胀罐的氮气压力为0.03MPa,可提高到
0.06 MPa,以便可更好的提高软水的欠热度,
气动放散阀的自动开启压力设定为0.06
MPa,阀门自动开度调节到30%以』二,同时加
大人为对冷却壁的气体排放,定期对整个软
水系统进行排污排气,杜绝气塞现象。
e.抓好板式换热器的运行工作,板式换
热器应该是5台运行1台备用,同时做好二
次水的调节,严格控制好进水温度的波动,水
处理按照要求控制好水质,缓蚀剂的浓度控
制在500ramt,的范同内。
f.利用i-pJ ̄tl检修机会对炉缸和炉体进行
灌浆。
g.高炉操作适当发展边缘气流,促使软
熔带根部上移,若水管坏的厉害控制不住,降
低冶炼强度,这样就会牺牲高炉产量,同时消
耗升高。
h.若漏水的主要原因是制造中少量水管
隐藏的缺陷,这种缺陷的数量是有限的。一般
在开炉第3~12个月内集中体现出来,一旦
经过一年左右就逐步稳定,水管损坏速率会
大大降低。从目前的情况看,水管损坏的数
量在正常范围内,在国内软水高炉中还属于
比较好的情况。另外,设计中,冷却壁的冷却
能力留有富裕,一般在25%左右,即使每块
冷却壁有一根水管完全损坏,仍然能够正常
生产。如果及时发现,成功穿管,则不会影响
正常生产。