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70t电弧炉应用热压块HBI冶炼的工艺实践

IT圈 admin 20浏览 0评论

2024年6月4日发(作者:友漫)

第3l卷第5期 

特殊钢 

V0l-31.No.5 

36・2010年1O月 

SPECIAL STEEL 

October 2010 

70 t电弧炉应用热压块HBI冶炼的工艺实践 

秦军 

(宝钢集团新疆八一钢铁股份公司第二炼钢厂,乌鲁木齐830022) 

摘要70 t电弧炉的炉料装入量为8O一8lf,其中热直接还原铁热压块HBI为14.6—15.2 t,铁水23~27 t, 

其出钢量77~78 t,电耗316 324 kwh/t,氧耗29.7—33.0 m /t,冶炼周期48—54 min。生产实践表明,热压块是 

优质废钢的替代品,可促进电弧炉脱磷和脱碳反应,降低氧耗1.3~3.2 m /t,但每增加1%热压块则增加电耗3.5 

kWh/t,所以炉料为全废钢时不宜配加热压块,当加入30%铁水和加入10%热压块时可以达到冶炼过程最优化。 

关键词70 t电弧炉热压块电耗冶金质量 

Practice for Steelmaking Process of a 70 t Arc furnace by 

Using Hot Briquette Iron 

Qin Jun 

(No2 Steelmaking Plant,Xinjiang Bayi Steel and Iron Co Ltd,Baosteel Group,Wulumuqi 830022) 

Abstract Charged weight for the 70 t arc furnace is 80~81 t including direct reduction iron hot briquette(HBI) 

14.6~15.2 t and hot metal 23—27 t.its tapping liquid amount is 77—78 t.electirc power consumption 316—324 

kWh/t,oxygen consumption 29.7—33.0 m /t and tap—to・tap time 48~54 min.Steelmaking practice shows that HBI is a 

substitute for quality scrap,it is available to improve dephosph0rization and de—carbon reaction,decrease oxygen consump— 

tion 1.3—3.2 m /t.but with increasing every 1%charge of HBI the electric power consumption increases 3.5 k t, 

therefore it is not suitable charging HBI only with scrap,as charigng 30%hot metal and 10%HBI the steelmaking process 

is optimization. 

Material Index 70 t Arc Furnace,HBI,Electirc Power Consumption,Metallurgy Quality 

我国新疆的富蕴等地相继建成了气基还原法生 

于直接还原铁的一种。 

产直接还原球团和煤基法生产直接还原铁的企业, 目前直接还原法主要有气基直接还原法和煤基 

其产品已成功应用于八钢70 t直流电弧炉合金钢生 

直接还原法两大类。直接还原铁的金属化率均在 

产线和110 t交流电弧炉板坯生产线,以及内地多家 

90%左右。直接还原铁由过去的海绵铁(Sponge I. 

铸造企业和炼钢企业,对于缓解废钢铁原料的短缺 

ron)发展为现在的粒状直接还原铁(DRI)以及块状 

和提高产品质量起到了积极的作用。但是上述两种 

的热压块HBI,由于直接还原铁中金属铁的含量较 

产品在使用过程中,还存在金属收得率较低、在电弧 

高,而且硫和磷的含量比较低,所以是电弧炉生产纯 

炉冶炼过程中容易产生冷区等缺点,使用受到了一 

净钢的重要钢铁原料的替代品。2009年8月11日 

定的限制。 

第二炼钢厂使用的热压块的基本成分如表1所示。 

采用气基法生产的热压块克服了部分气基还原 

法生产的直接还原球团和煤基法生产的直接还原铁 

表1热压块的成分/% 

的缺点,从外观质量上来看,有明显的金属光泽,比 

Table 1 Ingredient of I-IBI/% 

重和粒度也非常适合电弧炉冶炼的要求。所以,采 

! 兰 !! !! 

用热压块在70 t电弧炉生产首批6万t钢,收到了 

4.11—4.29 0.O4~0.056 0.004 0.020 88.6—89.4 5—6.2 

良好的经济效益。 

1 直接还原铁工艺和电弧炉的工艺参数 

电弧炉的公称容量为70 t;实际平均出钢量大 

直接还原是指在矿石不熔化、不造渣的条件下 

于80 t;留钢量7~10 t;供氧吹炼方式:BSE炉门碳 

将铁的氧化物还原为金属铁的工艺方法。这种方法 

氧枪;供氧强度4 500~5 800 m /h(分25%、75%、 

用烟煤或天然气作还原剂,不用焦炭,不用庞大的高 

100%三档可调);泡沫渣碳粉喷人速度0—80 

炉,直接还原是在固态温度下进行,所得的产品称为 

kg/min,分高低档可调;铁水主要成分:4.0%~ 

直接还原铁DRI(Direct Reduction Iron)。热压块属 

4。8%C、(P+s)≤O.10%;冶炼周期40—55 rain;铁 

第5期 秦军:70 t电弧炉应用热压块HBI冶炼的工艺实践 ・37・ 

水热装比例20%~45%;造渣方式:采用石灰作为 

主要渣料造渣。 

2 电弧炉配加热压块对于冶炼工艺的影响以及理 

(和加普通的通料相比较,2009年7月用70 t电弧 

炉的石灰单耗为59 )。另外,因为热压块含有氧 

论计算和分析 

2.1热压块对料型的影响 

化铁,能够促进石灰的溶解,提高成渣的速度,有利 

于提高石灰的利用率。计算结果表明,热压块的最 

佳加入量为15%,最高上限20%,超过20%,电弧 

炉的渣料使用量将明显增加。 

2.5对质量的影响 

此次供货的热压块,粒度为50 mm X 100 mm, 

按照组分的质量含量计算密度的方法见下式: 

Pg压块=p铁×88%+P氧化铁×5.5%+ 

从成分的分析和国内外的文献综合可知,热压 

块中间的Cr、Ni、Cu、Zn、Pb含量很低,配加热压块 

P二氧化硅X4.1%+p锰×0.056% 

理论计算的密度在6.1~6.5 t/m ,与实物的密 

度接近。从粒度来看,热压块能够改善电弧炉的料 

型,降低电弧炉加料后的料高,避免炉盖旋转不回冶 

炼位。 

2.2对于冶炼电耗的影响 

从成分来看,由于热压块含有部分氧化铁,氧化 

铁在冶炼过程中的还原反应是一个吸热反应。 

经过热力学的相关计算,八钢加入的热压块量 

每加入1%,吨钢冶炼电耗上升3.5 kWh/t,由于电 

弧炉每配加1%的铁水,冶炼电耗下降5 kWh/t,所 

以热压块适合于热装铁水冶炼。并且铁水的比例必 

须大于热压块的加入比例 0%以上,加入热压块从 

降低电耗的角度上来讲才能够完成公司下达的计划 

电耗目标。 

2.3对钢铁料收得率的影响 

按照表1的成分,热压块的理论金属收得率计 

算公式表示为: 

热压块的收得率=100%一SiO2%一P%一S%一Mn%一 

(2.5%~5.5%)=88%~90% 

计算结果表明,热压块的金属收得率为88%~ 

90%。电弧炉的配碳量(即铁水加入量和生铁的加 

入量)决定了热压块的回收率。配碳量较高,热压 

块中问的氧化铁被还原进人熔池的几率大,热压块 

的回收率在上限,反之亦然。 

2.4对渣料的影响 

电弧炉的泡沫渣的最佳碱度为2.0,所以加入 

1 t热压块,需要渣料石灰CaO量的计算式为: 

Wc 0=1 000 kg×WHBI(sio

,)%×2.0+ 

2 X Wc o(sio

85 kg/t 

)% 

式中:WHBIfsjo’1%一HBI中SiO2的百分含量/%; 

。f51 一

渣料石灰CaO中SiO 的百分含量/%。 

所以加入1 t的热压块渣料石灰增加34~4O kg 

可以有效的稀释钢中的Cr、Ni、Cu、zn、Pb,有效降低 

钢中这些残余有害元素,降低钢中的[H]、[N],对 

于减少铸坯的表面网状裂纹,提高铸坯基体组织的 

性能有积极的意义。 

2.6对冶炼的影响 

由于此次热压块的尺寸较好,其块度为5 em× 

10 em。其对冶炼的影响为:(1)可以方便配料工调 

整料型的结构,减少压料;(2)热压块可以提高化渣 

速度,提高泡沫渣的质量,优化脱碳及脱磷的操作, 

降低氧耗。 

3 70 t电弧炉配加热压块的实践效果 

本次配加热压块,通过现场跟踪,冶炼的效果分 

为以下几个方面。 

3.1 冶炼过程中的泡沫渣操作 

冶炼过程中,热压块的化渣功能得到了充分的 

体现,电弧炉铁水加入量在27%~33%,电弧炉在 

送电至11 MWh时,泡沫渣的发泡高度就可充分满 

足埋弧需要,电弧炉脱磷脱碳反应JI ̄,N,发泡剂碳粉 

点喷就可以满足操作的需要,但是电弧炉的电耗比 

不加热压块时的电耗有明显增加,这是造成电弧炉 

冶炼通电时间较长的主要原因。此外电弧炉的泡沫 

渣改善,钢水的收得率明显提高。电弧炉石灰加入 

量比不加热压块时有所下降。配加热压块以后,冶 

炼的部分炉次的数据见表2。 

3.2冶炼电耗的影响 

电弧炉配加热压块对于冶炼电耗的影响统计回 

归计算关系见图1,即每增加热压块配加量占炉料 

的1%,电弧炉冶炼电耗增加3.0~4.0 kWh/t。 

表2配加热压块的冶炼参数 

Table 2 Steelmaking parameters with charging HBI 

38・ 特殊钢 

含量由0.10%降至0.06%。 

3.5渣料的消耗 

第31卷 

配加的热压块比例小于20%,渣料比不加热压 

块的时候少100~300 ks/炉,和理论的分析略有出 

入,这和热压块没有含渣土,废钢条件较稳定有关, 

并且HBI中间的氧化铁参与化渣,提高了石灰的利 

用率造成的。 

4结论 

(1)热压块是一种优质废钢的替代品,可以有 

效地稀释钢中的残余有害元素,促进电弧炉的脱磷 

图1 热压块加入比例对吨钢电耗增加值的影响 

Fig.1 Effect of charging ratio of HBI on increment of electric 

power consumption 

脱碳反应,降低冶炼氧耗(每炉节约氧气100—250 

m ),简化操作,能够明显提高电弧炉粗炼钢水的 

质量。 

2009年公司给予第二炼钢厂的电弧炉电耗指标 

(2)热压块配加以后,电弧炉的冶炼电耗上升, 

热压块每增加1%,吨钢冶炼电耗上升3.5 kWh/t, 

为325 kWh/t,要完成此指标,铁水的热装比例须保 

证在30%,热压块的加入比例在10%,即铁水和热 

压块的比例为3:1时,电弧炉的电耗指标才能够 

完成。 

3.3金属收得率和氧耗 

所以全废钢条件下不宜配加热压块冶炼;热装铁水 

冶炼时,铁水和热压块的最佳加入比例(占总装入 

量的百分比)为3:1,可以实现冶炼过程的最优化。 

(3)热压块能够较好的调整配料的料型,促进 

电弧炉脱碳反应的作用特别明显,在铁水条件供应 

充足的情况下,特别适合于冶炼中低碳钢。 

(4)在铁水热装的情况下,热压块的金属收得 

由于热压块块度较好,杂质含量少,含有氧化 

铁,在热装铁水的情况下,加入量合理时,有利于脱 

碳和脱磷反应的控制,改善泡沫渣的操作,有利于金 

属收得率的整体提高,分析结果显示,热压块的金属 

收得率大于86%,平均89%。 

直接还原铁中间含有的部分氧化铁,参与化学 

反应以后,可以节约部分的氧耗,实践结果显示,直 

接还原铁每增加1%,吨钢氧耗下降0.6~1.1 

m /t。 

率优于一般的通料废钢和轻薄料废钢,低于生铁。 

实际的金属收得率为89%。 

(5)热压块加入比例在20%以下,电弧炉的冶 

炼渣料石灰加入量比不加热压块的炉次相比,每炉 

可以节约石灰100—200 kg。 

秦 军(1974一),男,高级工程师,1995年重庆大学毕业,炼 

钢和连铸研究。 

收稿日期:2010-04-02 

3.4钢水质量 

热压块配加以后,电弧炉残余有害元素cu、zn、 

Pb明显降低,钢水质量得到明显的改善,没有配加 

热压块和配加热压块相比,钢中残余有害元素cu 

2024年6月4日发(作者:友漫)

第3l卷第5期 

特殊钢 

V0l-31.No.5 

36・2010年1O月 

SPECIAL STEEL 

October 2010 

70 t电弧炉应用热压块HBI冶炼的工艺实践 

秦军 

(宝钢集团新疆八一钢铁股份公司第二炼钢厂,乌鲁木齐830022) 

摘要70 t电弧炉的炉料装入量为8O一8lf,其中热直接还原铁热压块HBI为14.6—15.2 t,铁水23~27 t, 

其出钢量77~78 t,电耗316 324 kwh/t,氧耗29.7—33.0 m /t,冶炼周期48—54 min。生产实践表明,热压块是 

优质废钢的替代品,可促进电弧炉脱磷和脱碳反应,降低氧耗1.3~3.2 m /t,但每增加1%热压块则增加电耗3.5 

kWh/t,所以炉料为全废钢时不宜配加热压块,当加入30%铁水和加入10%热压块时可以达到冶炼过程最优化。 

关键词70 t电弧炉热压块电耗冶金质量 

Practice for Steelmaking Process of a 70 t Arc furnace by 

Using Hot Briquette Iron 

Qin Jun 

(No2 Steelmaking Plant,Xinjiang Bayi Steel and Iron Co Ltd,Baosteel Group,Wulumuqi 830022) 

Abstract Charged weight for the 70 t arc furnace is 80~81 t including direct reduction iron hot briquette(HBI) 

14.6~15.2 t and hot metal 23—27 t.its tapping liquid amount is 77—78 t.electirc power consumption 316—324 

kWh/t,oxygen consumption 29.7—33.0 m /t and tap—to・tap time 48~54 min.Steelmaking practice shows that HBI is a 

substitute for quality scrap,it is available to improve dephosph0rization and de—carbon reaction,decrease oxygen consump— 

tion 1.3—3.2 m /t.but with increasing every 1%charge of HBI the electric power consumption increases 3.5 k t, 

therefore it is not suitable charging HBI only with scrap,as charigng 30%hot metal and 10%HBI the steelmaking process 

is optimization. 

Material Index 70 t Arc Furnace,HBI,Electirc Power Consumption,Metallurgy Quality 

我国新疆的富蕴等地相继建成了气基还原法生 

于直接还原铁的一种。 

产直接还原球团和煤基法生产直接还原铁的企业, 目前直接还原法主要有气基直接还原法和煤基 

其产品已成功应用于八钢70 t直流电弧炉合金钢生 

直接还原法两大类。直接还原铁的金属化率均在 

产线和110 t交流电弧炉板坯生产线,以及内地多家 

90%左右。直接还原铁由过去的海绵铁(Sponge I. 

铸造企业和炼钢企业,对于缓解废钢铁原料的短缺 

ron)发展为现在的粒状直接还原铁(DRI)以及块状 

和提高产品质量起到了积极的作用。但是上述两种 

的热压块HBI,由于直接还原铁中金属铁的含量较 

产品在使用过程中,还存在金属收得率较低、在电弧 

高,而且硫和磷的含量比较低,所以是电弧炉生产纯 

炉冶炼过程中容易产生冷区等缺点,使用受到了一 

净钢的重要钢铁原料的替代品。2009年8月11日 

定的限制。 

第二炼钢厂使用的热压块的基本成分如表1所示。 

采用气基法生产的热压块克服了部分气基还原 

法生产的直接还原球团和煤基法生产的直接还原铁 

表1热压块的成分/% 

的缺点,从外观质量上来看,有明显的金属光泽,比 

Table 1 Ingredient of I-IBI/% 

重和粒度也非常适合电弧炉冶炼的要求。所以,采 

! 兰 !! !! 

用热压块在70 t电弧炉生产首批6万t钢,收到了 

4.11—4.29 0.O4~0.056 0.004 0.020 88.6—89.4 5—6.2 

良好的经济效益。 

1 直接还原铁工艺和电弧炉的工艺参数 

电弧炉的公称容量为70 t;实际平均出钢量大 

直接还原是指在矿石不熔化、不造渣的条件下 

于80 t;留钢量7~10 t;供氧吹炼方式:BSE炉门碳 

将铁的氧化物还原为金属铁的工艺方法。这种方法 

氧枪;供氧强度4 500~5 800 m /h(分25%、75%、 

用烟煤或天然气作还原剂,不用焦炭,不用庞大的高 

100%三档可调);泡沫渣碳粉喷人速度0—80 

炉,直接还原是在固态温度下进行,所得的产品称为 

kg/min,分高低档可调;铁水主要成分:4.0%~ 

直接还原铁DRI(Direct Reduction Iron)。热压块属 

4。8%C、(P+s)≤O.10%;冶炼周期40—55 rain;铁 

第5期 秦军:70 t电弧炉应用热压块HBI冶炼的工艺实践 ・37・ 

水热装比例20%~45%;造渣方式:采用石灰作为 

主要渣料造渣。 

2 电弧炉配加热压块对于冶炼工艺的影响以及理 

(和加普通的通料相比较,2009年7月用70 t电弧 

炉的石灰单耗为59 )。另外,因为热压块含有氧 

论计算和分析 

2.1热压块对料型的影响 

化铁,能够促进石灰的溶解,提高成渣的速度,有利 

于提高石灰的利用率。计算结果表明,热压块的最 

佳加入量为15%,最高上限20%,超过20%,电弧 

炉的渣料使用量将明显增加。 

2.5对质量的影响 

此次供货的热压块,粒度为50 mm X 100 mm, 

按照组分的质量含量计算密度的方法见下式: 

Pg压块=p铁×88%+P氧化铁×5.5%+ 

从成分的分析和国内外的文献综合可知,热压 

块中间的Cr、Ni、Cu、Zn、Pb含量很低,配加热压块 

P二氧化硅X4.1%+p锰×0.056% 

理论计算的密度在6.1~6.5 t/m ,与实物的密 

度接近。从粒度来看,热压块能够改善电弧炉的料 

型,降低电弧炉加料后的料高,避免炉盖旋转不回冶 

炼位。 

2.2对于冶炼电耗的影响 

从成分来看,由于热压块含有部分氧化铁,氧化 

铁在冶炼过程中的还原反应是一个吸热反应。 

经过热力学的相关计算,八钢加入的热压块量 

每加入1%,吨钢冶炼电耗上升3.5 kWh/t,由于电 

弧炉每配加1%的铁水,冶炼电耗下降5 kWh/t,所 

以热压块适合于热装铁水冶炼。并且铁水的比例必 

须大于热压块的加入比例 0%以上,加入热压块从 

降低电耗的角度上来讲才能够完成公司下达的计划 

电耗目标。 

2.3对钢铁料收得率的影响 

按照表1的成分,热压块的理论金属收得率计 

算公式表示为: 

热压块的收得率=100%一SiO2%一P%一S%一Mn%一 

(2.5%~5.5%)=88%~90% 

计算结果表明,热压块的金属收得率为88%~ 

90%。电弧炉的配碳量(即铁水加入量和生铁的加 

入量)决定了热压块的回收率。配碳量较高,热压 

块中问的氧化铁被还原进人熔池的几率大,热压块 

的回收率在上限,反之亦然。 

2.4对渣料的影响 

电弧炉的泡沫渣的最佳碱度为2.0,所以加入 

1 t热压块,需要渣料石灰CaO量的计算式为: 

Wc 0=1 000 kg×WHBI(sio

,)%×2.0+ 

2 X Wc o(sio

85 kg/t 

)% 

式中:WHBIfsjo’1%一HBI中SiO2的百分含量/%; 

。f51 一

渣料石灰CaO中SiO 的百分含量/%。 

所以加入1 t的热压块渣料石灰增加34~4O kg 

可以有效的稀释钢中的Cr、Ni、Cu、zn、Pb,有效降低 

钢中这些残余有害元素,降低钢中的[H]、[N],对 

于减少铸坯的表面网状裂纹,提高铸坯基体组织的 

性能有积极的意义。 

2.6对冶炼的影响 

由于此次热压块的尺寸较好,其块度为5 em× 

10 em。其对冶炼的影响为:(1)可以方便配料工调 

整料型的结构,减少压料;(2)热压块可以提高化渣 

速度,提高泡沫渣的质量,优化脱碳及脱磷的操作, 

降低氧耗。 

3 70 t电弧炉配加热压块的实践效果 

本次配加热压块,通过现场跟踪,冶炼的效果分 

为以下几个方面。 

3.1 冶炼过程中的泡沫渣操作 

冶炼过程中,热压块的化渣功能得到了充分的 

体现,电弧炉铁水加入量在27%~33%,电弧炉在 

送电至11 MWh时,泡沫渣的发泡高度就可充分满 

足埋弧需要,电弧炉脱磷脱碳反应JI ̄,N,发泡剂碳粉 

点喷就可以满足操作的需要,但是电弧炉的电耗比 

不加热压块时的电耗有明显增加,这是造成电弧炉 

冶炼通电时间较长的主要原因。此外电弧炉的泡沫 

渣改善,钢水的收得率明显提高。电弧炉石灰加入 

量比不加热压块时有所下降。配加热压块以后,冶 

炼的部分炉次的数据见表2。 

3.2冶炼电耗的影响 

电弧炉配加热压块对于冶炼电耗的影响统计回 

归计算关系见图1,即每增加热压块配加量占炉料 

的1%,电弧炉冶炼电耗增加3.0~4.0 kWh/t。 

表2配加热压块的冶炼参数 

Table 2 Steelmaking parameters with charging HBI 

38・ 特殊钢 

含量由0.10%降至0.06%。 

3.5渣料的消耗 

第31卷 

配加的热压块比例小于20%,渣料比不加热压 

块的时候少100~300 ks/炉,和理论的分析略有出 

入,这和热压块没有含渣土,废钢条件较稳定有关, 

并且HBI中间的氧化铁参与化渣,提高了石灰的利 

用率造成的。 

4结论 

(1)热压块是一种优质废钢的替代品,可以有 

效地稀释钢中的残余有害元素,促进电弧炉的脱磷 

图1 热压块加入比例对吨钢电耗增加值的影响 

Fig.1 Effect of charging ratio of HBI on increment of electric 

power consumption 

脱碳反应,降低冶炼氧耗(每炉节约氧气100—250 

m ),简化操作,能够明显提高电弧炉粗炼钢水的 

质量。 

2009年公司给予第二炼钢厂的电弧炉电耗指标 

(2)热压块配加以后,电弧炉的冶炼电耗上升, 

热压块每增加1%,吨钢冶炼电耗上升3.5 kWh/t, 

为325 kWh/t,要完成此指标,铁水的热装比例须保 

证在30%,热压块的加入比例在10%,即铁水和热 

压块的比例为3:1时,电弧炉的电耗指标才能够 

完成。 

3.3金属收得率和氧耗 

所以全废钢条件下不宜配加热压块冶炼;热装铁水 

冶炼时,铁水和热压块的最佳加入比例(占总装入 

量的百分比)为3:1,可以实现冶炼过程的最优化。 

(3)热压块能够较好的调整配料的料型,促进 

电弧炉脱碳反应的作用特别明显,在铁水条件供应 

充足的情况下,特别适合于冶炼中低碳钢。 

(4)在铁水热装的情况下,热压块的金属收得 

由于热压块块度较好,杂质含量少,含有氧化 

铁,在热装铁水的情况下,加入量合理时,有利于脱 

碳和脱磷反应的控制,改善泡沫渣的操作,有利于金 

属收得率的整体提高,分析结果显示,热压块的金属 

收得率大于86%,平均89%。 

直接还原铁中间含有的部分氧化铁,参与化学 

反应以后,可以节约部分的氧耗,实践结果显示,直 

接还原铁每增加1%,吨钢氧耗下降0.6~1.1 

m /t。 

率优于一般的通料废钢和轻薄料废钢,低于生铁。 

实际的金属收得率为89%。 

(5)热压块加入比例在20%以下,电弧炉的冶 

炼渣料石灰加入量比不加热压块的炉次相比,每炉 

可以节约石灰100—200 kg。 

秦 军(1974一),男,高级工程师,1995年重庆大学毕业,炼 

钢和连铸研究。 

收稿日期:2010-04-02 

3.4钢水质量 

热压块配加以后,电弧炉残余有害元素cu、zn、 

Pb明显降低,钢水质量得到明显的改善,没有配加 

热压块和配加热压块相比,钢中残余有害元素cu 

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