2024年6月4日发(作者:友漫)
第3l卷第5期
特殊钢
V0l-31.No.5
・
36・2010年1O月
SPECIAL STEEL
October 2010
70 t电弧炉应用热压块HBI冶炼的工艺实践
秦军
(宝钢集团新疆八一钢铁股份公司第二炼钢厂,乌鲁木齐830022)
摘要70 t电弧炉的炉料装入量为8O一8lf,其中热直接还原铁热压块HBI为14.6—15.2 t,铁水23~27 t,
其出钢量77~78 t,电耗316 324 kwh/t,氧耗29.7—33.0 m /t,冶炼周期48—54 min。生产实践表明,热压块是
优质废钢的替代品,可促进电弧炉脱磷和脱碳反应,降低氧耗1.3~3.2 m /t,但每增加1%热压块则增加电耗3.5
kWh/t,所以炉料为全废钢时不宜配加热压块,当加入30%铁水和加入10%热压块时可以达到冶炼过程最优化。
关键词70 t电弧炉热压块电耗冶金质量
Practice for Steelmaking Process of a 70 t Arc furnace by
Using Hot Briquette Iron
Qin Jun
(No2 Steelmaking Plant,Xinjiang Bayi Steel and Iron Co Ltd,Baosteel Group,Wulumuqi 830022)
Abstract Charged weight for the 70 t arc furnace is 80~81 t including direct reduction iron hot briquette(HBI)
14.6~15.2 t and hot metal 23—27 t.its tapping liquid amount is 77—78 t.electirc power consumption 316—324
kWh/t,oxygen consumption 29.7—33.0 m /t and tap—to・tap time 48~54 min.Steelmaking practice shows that HBI is a
substitute for quality scrap,it is available to improve dephosph0rization and de—carbon reaction,decrease oxygen consump—
tion 1.3—3.2 m /t.but with increasing every 1%charge of HBI the electric power consumption increases 3.5 k t,
therefore it is not suitable charging HBI only with scrap,as charigng 30%hot metal and 10%HBI the steelmaking process
is optimization.
Material Index 70 t Arc Furnace,HBI,Electirc Power Consumption,Metallurgy Quality
我国新疆的富蕴等地相继建成了气基还原法生
于直接还原铁的一种。
产直接还原球团和煤基法生产直接还原铁的企业, 目前直接还原法主要有气基直接还原法和煤基
其产品已成功应用于八钢70 t直流电弧炉合金钢生
直接还原法两大类。直接还原铁的金属化率均在
产线和110 t交流电弧炉板坯生产线,以及内地多家
90%左右。直接还原铁由过去的海绵铁(Sponge I.
铸造企业和炼钢企业,对于缓解废钢铁原料的短缺
ron)发展为现在的粒状直接还原铁(DRI)以及块状
和提高产品质量起到了积极的作用。但是上述两种
的热压块HBI,由于直接还原铁中金属铁的含量较
产品在使用过程中,还存在金属收得率较低、在电弧
高,而且硫和磷的含量比较低,所以是电弧炉生产纯
炉冶炼过程中容易产生冷区等缺点,使用受到了一
净钢的重要钢铁原料的替代品。2009年8月11日
定的限制。
第二炼钢厂使用的热压块的基本成分如表1所示。
采用气基法生产的热压块克服了部分气基还原
法生产的直接还原球团和煤基法生产的直接还原铁
表1热压块的成分/%
的缺点,从外观质量上来看,有明显的金属光泽,比
Table 1 Ingredient of I-IBI/%
重和粒度也非常适合电弧炉冶炼的要求。所以,采
! 兰 !! !!
用热压块在70 t电弧炉生产首批6万t钢,收到了
4.11—4.29 0.O4~0.056 0.004 0.020 88.6—89.4 5—6.2
良好的经济效益。
1 直接还原铁工艺和电弧炉的工艺参数
电弧炉的公称容量为70 t;实际平均出钢量大
直接还原是指在矿石不熔化、不造渣的条件下
于80 t;留钢量7~10 t;供氧吹炼方式:BSE炉门碳
将铁的氧化物还原为金属铁的工艺方法。这种方法
氧枪;供氧强度4 500~5 800 m /h(分25%、75%、
用烟煤或天然气作还原剂,不用焦炭,不用庞大的高
100%三档可调);泡沫渣碳粉喷人速度0—80
炉,直接还原是在固态温度下进行,所得的产品称为
kg/min,分高低档可调;铁水主要成分:4.0%~
直接还原铁DRI(Direct Reduction Iron)。热压块属
4。8%C、(P+s)≤O.10%;冶炼周期40—55 rain;铁
第5期 秦军:70 t电弧炉应用热压块HBI冶炼的工艺实践 ・37・
水热装比例20%~45%;造渣方式:采用石灰作为
主要渣料造渣。
2 电弧炉配加热压块对于冶炼工艺的影响以及理
(和加普通的通料相比较,2009年7月用70 t电弧
炉的石灰单耗为59 )。另外,因为热压块含有氧
论计算和分析
2.1热压块对料型的影响
化铁,能够促进石灰的溶解,提高成渣的速度,有利
于提高石灰的利用率。计算结果表明,热压块的最
佳加入量为15%,最高上限20%,超过20%,电弧
炉的渣料使用量将明显增加。
2.5对质量的影响
此次供货的热压块,粒度为50 mm X 100 mm,
按照组分的质量含量计算密度的方法见下式:
Pg压块=p铁×88%+P氧化铁×5.5%+
从成分的分析和国内外的文献综合可知,热压
块中间的Cr、Ni、Cu、Zn、Pb含量很低,配加热压块
P二氧化硅X4.1%+p锰×0.056%
理论计算的密度在6.1~6.5 t/m ,与实物的密
度接近。从粒度来看,热压块能够改善电弧炉的料
型,降低电弧炉加料后的料高,避免炉盖旋转不回冶
炼位。
2.2对于冶炼电耗的影响
从成分来看,由于热压块含有部分氧化铁,氧化
铁在冶炼过程中的还原反应是一个吸热反应。
经过热力学的相关计算,八钢加入的热压块量
每加入1%,吨钢冶炼电耗上升3.5 kWh/t,由于电
弧炉每配加1%的铁水,冶炼电耗下降5 kWh/t,所
以热压块适合于热装铁水冶炼。并且铁水的比例必
须大于热压块的加入比例 0%以上,加入热压块从
降低电耗的角度上来讲才能够完成公司下达的计划
电耗目标。
2.3对钢铁料收得率的影响
按照表1的成分,热压块的理论金属收得率计
算公式表示为:
热压块的收得率=100%一SiO2%一P%一S%一Mn%一
(2.5%~5.5%)=88%~90%
计算结果表明,热压块的金属收得率为88%~
90%。电弧炉的配碳量(即铁水加入量和生铁的加
入量)决定了热压块的回收率。配碳量较高,热压
块中问的氧化铁被还原进人熔池的几率大,热压块
的回收率在上限,反之亦然。
2.4对渣料的影响
电弧炉的泡沫渣的最佳碱度为2.0,所以加入
1 t热压块,需要渣料石灰CaO量的计算式为:
Wc 0=1 000 kg×WHBI(sio
,)%×2.0+
2 X Wc o(sio
85 kg/t
,
)%
式中:WHBIfsjo’1%一HBI中SiO2的百分含量/%;
。f51 一
渣料石灰CaO中SiO 的百分含量/%。
所以加入1 t的热压块渣料石灰增加34~4O kg
可以有效的稀释钢中的Cr、Ni、Cu、zn、Pb,有效降低
钢中这些残余有害元素,降低钢中的[H]、[N],对
于减少铸坯的表面网状裂纹,提高铸坯基体组织的
性能有积极的意义。
2.6对冶炼的影响
由于此次热压块的尺寸较好,其块度为5 em×
10 em。其对冶炼的影响为:(1)可以方便配料工调
整料型的结构,减少压料;(2)热压块可以提高化渣
速度,提高泡沫渣的质量,优化脱碳及脱磷的操作,
降低氧耗。
3 70 t电弧炉配加热压块的实践效果
本次配加热压块,通过现场跟踪,冶炼的效果分
为以下几个方面。
3.1 冶炼过程中的泡沫渣操作
冶炼过程中,热压块的化渣功能得到了充分的
体现,电弧炉铁水加入量在27%~33%,电弧炉在
送电至11 MWh时,泡沫渣的发泡高度就可充分满
足埋弧需要,电弧炉脱磷脱碳反应JI ̄,N,发泡剂碳粉
点喷就可以满足操作的需要,但是电弧炉的电耗比
不加热压块时的电耗有明显增加,这是造成电弧炉
冶炼通电时间较长的主要原因。此外电弧炉的泡沫
渣改善,钢水的收得率明显提高。电弧炉石灰加入
量比不加热压块时有所下降。配加热压块以后,冶
炼的部分炉次的数据见表2。
3.2冶炼电耗的影响
电弧炉配加热压块对于冶炼电耗的影响统计回
归计算关系见图1,即每增加热压块配加量占炉料
的1%,电弧炉冶炼电耗增加3.0~4.0 kWh/t。
表2配加热压块的冶炼参数
Table 2 Steelmaking parameters with charging HBI
・
38・ 特殊钢
含量由0.10%降至0.06%。
3.5渣料的消耗
第31卷
配加的热压块比例小于20%,渣料比不加热压
块的时候少100~300 ks/炉,和理论的分析略有出
入,这和热压块没有含渣土,废钢条件较稳定有关,
并且HBI中间的氧化铁参与化渣,提高了石灰的利
用率造成的。
4结论
(1)热压块是一种优质废钢的替代品,可以有
效地稀释钢中的残余有害元素,促进电弧炉的脱磷
图1 热压块加入比例对吨钢电耗增加值的影响
Fig.1 Effect of charging ratio of HBI on increment of electric
power consumption
脱碳反应,降低冶炼氧耗(每炉节约氧气100—250
m ),简化操作,能够明显提高电弧炉粗炼钢水的
质量。
2009年公司给予第二炼钢厂的电弧炉电耗指标
(2)热压块配加以后,电弧炉的冶炼电耗上升,
热压块每增加1%,吨钢冶炼电耗上升3.5 kWh/t,
为325 kWh/t,要完成此指标,铁水的热装比例须保
证在30%,热压块的加入比例在10%,即铁水和热
压块的比例为3:1时,电弧炉的电耗指标才能够
完成。
3.3金属收得率和氧耗
所以全废钢条件下不宜配加热压块冶炼;热装铁水
冶炼时,铁水和热压块的最佳加入比例(占总装入
量的百分比)为3:1,可以实现冶炼过程的最优化。
(3)热压块能够较好的调整配料的料型,促进
电弧炉脱碳反应的作用特别明显,在铁水条件供应
充足的情况下,特别适合于冶炼中低碳钢。
(4)在铁水热装的情况下,热压块的金属收得
由于热压块块度较好,杂质含量少,含有氧化
铁,在热装铁水的情况下,加入量合理时,有利于脱
碳和脱磷反应的控制,改善泡沫渣的操作,有利于金
属收得率的整体提高,分析结果显示,热压块的金属
收得率大于86%,平均89%。
直接还原铁中间含有的部分氧化铁,参与化学
反应以后,可以节约部分的氧耗,实践结果显示,直
接还原铁每增加1%,吨钢氧耗下降0.6~1.1
m /t。
率优于一般的通料废钢和轻薄料废钢,低于生铁。
实际的金属收得率为89%。
(5)热压块加入比例在20%以下,电弧炉的冶
炼渣料石灰加入量比不加热压块的炉次相比,每炉
可以节约石灰100—200 kg。
秦 军(1974一),男,高级工程师,1995年重庆大学毕业,炼
钢和连铸研究。
收稿日期:2010-04-02
3.4钢水质量
热压块配加以后,电弧炉残余有害元素cu、zn、
Pb明显降低,钢水质量得到明显的改善,没有配加
热压块和配加热压块相比,钢中残余有害元素cu
2024年6月4日发(作者:友漫)
第3l卷第5期
特殊钢
V0l-31.No.5
・
36・2010年1O月
SPECIAL STEEL
October 2010
70 t电弧炉应用热压块HBI冶炼的工艺实践
秦军
(宝钢集团新疆八一钢铁股份公司第二炼钢厂,乌鲁木齐830022)
摘要70 t电弧炉的炉料装入量为8O一8lf,其中热直接还原铁热压块HBI为14.6—15.2 t,铁水23~27 t,
其出钢量77~78 t,电耗316 324 kwh/t,氧耗29.7—33.0 m /t,冶炼周期48—54 min。生产实践表明,热压块是
优质废钢的替代品,可促进电弧炉脱磷和脱碳反应,降低氧耗1.3~3.2 m /t,但每增加1%热压块则增加电耗3.5
kWh/t,所以炉料为全废钢时不宜配加热压块,当加入30%铁水和加入10%热压块时可以达到冶炼过程最优化。
关键词70 t电弧炉热压块电耗冶金质量
Practice for Steelmaking Process of a 70 t Arc furnace by
Using Hot Briquette Iron
Qin Jun
(No2 Steelmaking Plant,Xinjiang Bayi Steel and Iron Co Ltd,Baosteel Group,Wulumuqi 830022)
Abstract Charged weight for the 70 t arc furnace is 80~81 t including direct reduction iron hot briquette(HBI)
14.6~15.2 t and hot metal 23—27 t.its tapping liquid amount is 77—78 t.electirc power consumption 316—324
kWh/t,oxygen consumption 29.7—33.0 m /t and tap—to・tap time 48~54 min.Steelmaking practice shows that HBI is a
substitute for quality scrap,it is available to improve dephosph0rization and de—carbon reaction,decrease oxygen consump—
tion 1.3—3.2 m /t.but with increasing every 1%charge of HBI the electric power consumption increases 3.5 k t,
therefore it is not suitable charging HBI only with scrap,as charigng 30%hot metal and 10%HBI the steelmaking process
is optimization.
Material Index 70 t Arc Furnace,HBI,Electirc Power Consumption,Metallurgy Quality
我国新疆的富蕴等地相继建成了气基还原法生
于直接还原铁的一种。
产直接还原球团和煤基法生产直接还原铁的企业, 目前直接还原法主要有气基直接还原法和煤基
其产品已成功应用于八钢70 t直流电弧炉合金钢生
直接还原法两大类。直接还原铁的金属化率均在
产线和110 t交流电弧炉板坯生产线,以及内地多家
90%左右。直接还原铁由过去的海绵铁(Sponge I.
铸造企业和炼钢企业,对于缓解废钢铁原料的短缺
ron)发展为现在的粒状直接还原铁(DRI)以及块状
和提高产品质量起到了积极的作用。但是上述两种
的热压块HBI,由于直接还原铁中金属铁的含量较
产品在使用过程中,还存在金属收得率较低、在电弧
高,而且硫和磷的含量比较低,所以是电弧炉生产纯
炉冶炼过程中容易产生冷区等缺点,使用受到了一
净钢的重要钢铁原料的替代品。2009年8月11日
定的限制。
第二炼钢厂使用的热压块的基本成分如表1所示。
采用气基法生产的热压块克服了部分气基还原
法生产的直接还原球团和煤基法生产的直接还原铁
表1热压块的成分/%
的缺点,从外观质量上来看,有明显的金属光泽,比
Table 1 Ingredient of I-IBI/%
重和粒度也非常适合电弧炉冶炼的要求。所以,采
! 兰 !! !!
用热压块在70 t电弧炉生产首批6万t钢,收到了
4.11—4.29 0.O4~0.056 0.004 0.020 88.6—89.4 5—6.2
良好的经济效益。
1 直接还原铁工艺和电弧炉的工艺参数
电弧炉的公称容量为70 t;实际平均出钢量大
直接还原是指在矿石不熔化、不造渣的条件下
于80 t;留钢量7~10 t;供氧吹炼方式:BSE炉门碳
将铁的氧化物还原为金属铁的工艺方法。这种方法
氧枪;供氧强度4 500~5 800 m /h(分25%、75%、
用烟煤或天然气作还原剂,不用焦炭,不用庞大的高
100%三档可调);泡沫渣碳粉喷人速度0—80
炉,直接还原是在固态温度下进行,所得的产品称为
kg/min,分高低档可调;铁水主要成分:4.0%~
直接还原铁DRI(Direct Reduction Iron)。热压块属
4。8%C、(P+s)≤O.10%;冶炼周期40—55 rain;铁
第5期 秦军:70 t电弧炉应用热压块HBI冶炼的工艺实践 ・37・
水热装比例20%~45%;造渣方式:采用石灰作为
主要渣料造渣。
2 电弧炉配加热压块对于冶炼工艺的影响以及理
(和加普通的通料相比较,2009年7月用70 t电弧
炉的石灰单耗为59 )。另外,因为热压块含有氧
论计算和分析
2.1热压块对料型的影响
化铁,能够促进石灰的溶解,提高成渣的速度,有利
于提高石灰的利用率。计算结果表明,热压块的最
佳加入量为15%,最高上限20%,超过20%,电弧
炉的渣料使用量将明显增加。
2.5对质量的影响
此次供货的热压块,粒度为50 mm X 100 mm,
按照组分的质量含量计算密度的方法见下式:
Pg压块=p铁×88%+P氧化铁×5.5%+
从成分的分析和国内外的文献综合可知,热压
块中间的Cr、Ni、Cu、Zn、Pb含量很低,配加热压块
P二氧化硅X4.1%+p锰×0.056%
理论计算的密度在6.1~6.5 t/m ,与实物的密
度接近。从粒度来看,热压块能够改善电弧炉的料
型,降低电弧炉加料后的料高,避免炉盖旋转不回冶
炼位。
2.2对于冶炼电耗的影响
从成分来看,由于热压块含有部分氧化铁,氧化
铁在冶炼过程中的还原反应是一个吸热反应。
经过热力学的相关计算,八钢加入的热压块量
每加入1%,吨钢冶炼电耗上升3.5 kWh/t,由于电
弧炉每配加1%的铁水,冶炼电耗下降5 kWh/t,所
以热压块适合于热装铁水冶炼。并且铁水的比例必
须大于热压块的加入比例 0%以上,加入热压块从
降低电耗的角度上来讲才能够完成公司下达的计划
电耗目标。
2.3对钢铁料收得率的影响
按照表1的成分,热压块的理论金属收得率计
算公式表示为:
热压块的收得率=100%一SiO2%一P%一S%一Mn%一
(2.5%~5.5%)=88%~90%
计算结果表明,热压块的金属收得率为88%~
90%。电弧炉的配碳量(即铁水加入量和生铁的加
入量)决定了热压块的回收率。配碳量较高,热压
块中问的氧化铁被还原进人熔池的几率大,热压块
的回收率在上限,反之亦然。
2.4对渣料的影响
电弧炉的泡沫渣的最佳碱度为2.0,所以加入
1 t热压块,需要渣料石灰CaO量的计算式为:
Wc 0=1 000 kg×WHBI(sio
,)%×2.0+
2 X Wc o(sio
85 kg/t
,
)%
式中:WHBIfsjo’1%一HBI中SiO2的百分含量/%;
。f51 一
渣料石灰CaO中SiO 的百分含量/%。
所以加入1 t的热压块渣料石灰增加34~4O kg
可以有效的稀释钢中的Cr、Ni、Cu、zn、Pb,有效降低
钢中这些残余有害元素,降低钢中的[H]、[N],对
于减少铸坯的表面网状裂纹,提高铸坯基体组织的
性能有积极的意义。
2.6对冶炼的影响
由于此次热压块的尺寸较好,其块度为5 em×
10 em。其对冶炼的影响为:(1)可以方便配料工调
整料型的结构,减少压料;(2)热压块可以提高化渣
速度,提高泡沫渣的质量,优化脱碳及脱磷的操作,
降低氧耗。
3 70 t电弧炉配加热压块的实践效果
本次配加热压块,通过现场跟踪,冶炼的效果分
为以下几个方面。
3.1 冶炼过程中的泡沫渣操作
冶炼过程中,热压块的化渣功能得到了充分的
体现,电弧炉铁水加入量在27%~33%,电弧炉在
送电至11 MWh时,泡沫渣的发泡高度就可充分满
足埋弧需要,电弧炉脱磷脱碳反应JI ̄,N,发泡剂碳粉
点喷就可以满足操作的需要,但是电弧炉的电耗比
不加热压块时的电耗有明显增加,这是造成电弧炉
冶炼通电时间较长的主要原因。此外电弧炉的泡沫
渣改善,钢水的收得率明显提高。电弧炉石灰加入
量比不加热压块时有所下降。配加热压块以后,冶
炼的部分炉次的数据见表2。
3.2冶炼电耗的影响
电弧炉配加热压块对于冶炼电耗的影响统计回
归计算关系见图1,即每增加热压块配加量占炉料
的1%,电弧炉冶炼电耗增加3.0~4.0 kWh/t。
表2配加热压块的冶炼参数
Table 2 Steelmaking parameters with charging HBI
・
38・ 特殊钢
含量由0.10%降至0.06%。
3.5渣料的消耗
第31卷
配加的热压块比例小于20%,渣料比不加热压
块的时候少100~300 ks/炉,和理论的分析略有出
入,这和热压块没有含渣土,废钢条件较稳定有关,
并且HBI中间的氧化铁参与化渣,提高了石灰的利
用率造成的。
4结论
(1)热压块是一种优质废钢的替代品,可以有
效地稀释钢中的残余有害元素,促进电弧炉的脱磷
图1 热压块加入比例对吨钢电耗增加值的影响
Fig.1 Effect of charging ratio of HBI on increment of electric
power consumption
脱碳反应,降低冶炼氧耗(每炉节约氧气100—250
m ),简化操作,能够明显提高电弧炉粗炼钢水的
质量。
2009年公司给予第二炼钢厂的电弧炉电耗指标
(2)热压块配加以后,电弧炉的冶炼电耗上升,
热压块每增加1%,吨钢冶炼电耗上升3.5 kWh/t,
为325 kWh/t,要完成此指标,铁水的热装比例须保
证在30%,热压块的加入比例在10%,即铁水和热
压块的比例为3:1时,电弧炉的电耗指标才能够
完成。
3.3金属收得率和氧耗
所以全废钢条件下不宜配加热压块冶炼;热装铁水
冶炼时,铁水和热压块的最佳加入比例(占总装入
量的百分比)为3:1,可以实现冶炼过程的最优化。
(3)热压块能够较好的调整配料的料型,促进
电弧炉脱碳反应的作用特别明显,在铁水条件供应
充足的情况下,特别适合于冶炼中低碳钢。
(4)在铁水热装的情况下,热压块的金属收得
由于热压块块度较好,杂质含量少,含有氧化
铁,在热装铁水的情况下,加入量合理时,有利于脱
碳和脱磷反应的控制,改善泡沫渣的操作,有利于金
属收得率的整体提高,分析结果显示,热压块的金属
收得率大于86%,平均89%。
直接还原铁中间含有的部分氧化铁,参与化学
反应以后,可以节约部分的氧耗,实践结果显示,直
接还原铁每增加1%,吨钢氧耗下降0.6~1.1
m /t。
率优于一般的通料废钢和轻薄料废钢,低于生铁。
实际的金属收得率为89%。
(5)热压块加入比例在20%以下,电弧炉的冶
炼渣料石灰加入量比不加热压块的炉次相比,每炉
可以节约石灰100—200 kg。
秦 军(1974一),男,高级工程师,1995年重庆大学毕业,炼
钢和连铸研究。
收稿日期:2010-04-02
3.4钢水质量
热压块配加以后,电弧炉残余有害元素cu、zn、
Pb明显降低,钢水质量得到明显的改善,没有配加
热压块和配加热压块相比,钢中残余有害元素cu