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啤酒企业节能改造发展低碳经济

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2024年2月14日发(作者:抄初蓝)

第39卷第1期 酿 酒 V0l_39.№.1 2 0 1 2年1月 LIQUOR MAKING Jan.,2012 文章编号:1002—81 10(2012)01—0071—06 啤酒企业节能改造发展低碳经济 申文波,孟艳丽 ,李克平,马庆斌 (山东华狮啤酒有限公司,山东淄博256100) ● 摘要:主要介绍了公司通过余热利用,能量系统优化,电机系统等多个节能项目的改造,提高了生产效率与 能源利用率。余热利用项目中通过改进糖化工艺,采用动态低压煮沸并配备热能回收装置,每年可节约蒸汽 9.27万吨;蒸汽冷凝水的回收每年可节约蒸汽3596.8吨,每年可节约新鲜水3.24万rn 。能量系统优化项目中 改进了生产设备,每年可节约蒸汽6656吨,年节电87.36万Kwh。包装车间可减少定员240人。采用高浓糖化 工艺和发酵液激冷技术,糖化煮沸工段的耗能相应减少33.3%,冷量可节约3.28 X 10 ̄:j,约合电能91.2万 kwh。电机系统改造中对电机进行变频改造,每年节电约306.3万度。改造总节标煤10837.43吨/年。 关键词:节能改造;预热利用;能量系统优化;电机系统改造 中图分类号:TS262.5;TS261.8;TK114 文献标识码:B Make Changes of Saving Energy—to Develop the Economy of Lower Carbon in Beer Corporation SHEN wen—bo,MENG Yan-li ,LI Ke-ping,MA Qing—bin  ̄handong Huashi Beer Corporation,Shandong,Zibo 256100,China) Abstract:The article introduces that our corporation changed many items to save energy such as usethe surplus heat,optimize the energy system,change the electric machine and SO on.So improved the producing efficiency and using efifciency of fountain.use the surplus heat, change the mashing method,use the dynamic less-pressing boiling and heat energy reclaim device,we can save steam 9.27 myriad tons pear year.Reclaiming the condensation water of the steam Can save steam 3596.8 tons pear year.save the lfash water 3.24 myriad stere.In the item of optimize the energy system,we upswing the equipment,htat can save steam about 6656 tons,save electricity 87.36 myriad kilowatt-hour,reduce 240 persons in the packing room.we USe the mashing in high dense and sharp cold of hte freshly fermented beer,that can save eneryg baout 33.3%。save cold energy 3.28×10 kilojoule.change to hte electric eneryg baout 91.2 myirad kilowatt—hour.。change the electric machine in changed frequency,can save electricity 306.3 myriad degree pear year,change to the mark coal about 10837.43 tons pearyear・ Key words:the changes of saving ability;using the surplus heat;optimize the energy system;change the electirc machine 发达国家啤酒行业耗能标准为每生产一吨啤酒 要从以下方面做了技术改进与节能工作。 耗标煤量不超过80千克,而我国啤酒生产企业的平 1节能项目改造 均水平在120千克标煤/吨啤酒以上,远远高于国 1.1余热利用 际水平。因此,啤酒行业的节能减排势在必行。 1.1.1动态低压煮沸及热能回收装置应用 为此,我公司改进生产设备与生产技术,提高生 煮沸锅是啤酒工厂耗能大户,煮沸占全啤酒厂 产效率与能源利用率,节能减排降低生产成本。 主 蒸汽总消耗量的40%左右。目前大部分啤酒厂仍采 用传统煮沸工艺,煮沸强度高,热负荷大,不仅影响 收稿日期:2011—10—13 啤酒品质,而且煮沸过程排出的二次蒸汽带走大量 作者简介:中文波(1970一),男,山东淄博人,硕士,高级工程师,国家 品酒委员,山东华狮啤酒有限公司总经理,研究方向:轻工技术与工 热量【lJ。在保证啤酒质量前提下,如何降低煮沸强度, 程。发表论文数篇。 回收利用二次蒸汽热量,是啤酒企业节能降耗的有 通讯作者:孟艳丽(1982一),女,山东淄博人,硕士,工程师,研究方 效途径之一。 向:食品功能因子机理研究。发表论文数篇。 1.1.1.1糖化煮沸技术发展进程 

第一期 申文波,等:啤酒企业节能改造发展低碳经济 2012 由78 ̄C升高到97 ̄C;97 ̄C热水与麦汁进行交换,使 1.1.2蒸汽冷凝水回收 麦汁升温到95 ̄C进入煮沸锅;麦汁进锅后,通过煮 啤酒糖化和煮沸过程中,糖化罐、糊化罐及煮沸 沸锅内加热器间歇升温,此时煮沸锅内为常压状态, 锅会产生大量热冷凝水(温度96 ̄C左右),此冷凝水 二次蒸汽冷凝器排空阀处于全开状态。此阶段,煮沸 具有低电导、高纯度、高热量的特性,可储存起来用 锅蒸汽阀基本处于80%开启状态。麦汁煮开后(达 于其它生产工序,节省大量水资源和动力。.此冷凝水 到IO0 ̄C),继续升温到103 ̄C,进入动态煮沸阶段。 可做以下用途: (2)动态煮沸阶段 ’ (1)清洗滤板、管道及CIP:糖化车间除酿造用水外, 在煮沸锅中增压,然后再释放压力,这个过程重 每生产一锅次麦汁都需要对管道进行冲洗,以达到 复6~8次。常压预煮沸阶段结束后,进入动态煮沸 杀菌的目的。杀菌的水温要求在85℃以上,冷凝水 阶段,关闭二次蒸汽换热汽排空阀。人为预先设定煮 的回收可满足该过程的要求。 沸锅蒸汽调节阀开度。增压时蒸汽阀开度为80%, (2)酿造水或冷水加热:回收热能还可用于酿造水或 时间约4min;降压时开度为20%,时间约3分钟;增 冷水加热,以满足糖化或其他车间的热水需要。 压时,温度从101℃升高到103 oC,压力从50mbar升 此外,蒸发冷凝水的充分利用,除了可充分利用 高到150mbar。降压(汽提)时,温度从103℃降到 其中的余热,也在减少新鲜水用量。 101 oC,压力从150mbar降到50mbar。在煮沸锅烟道 1.2能量系统优化 阀附近安装一个旁路控制阀,结合蒸汽冷凝器流通 1.2.1生产工艺改进 速度的控制,使锅内的压力在规定时间内达到 采用两个新技术对生产工艺进行改进一高浓糖 150mbar、将麦汁加热到103 ̄C。当达到设定的最高 化法和啤酒体外激冷技术。 压力时,便开始减压。煮沸锅内的压力以一定速率降 高浓糖化是利用啤酒厂现有设备,添加稀释水 低到50mbar。压力降低的同时,相应的沸点也降低 处理设备和后稀释混合调控装置,采用高浓度(1 2。) 到101 ,并且整个锅内都产生气泡。升压和降压过 糖化新技术,发酵后的高浓度啤酒再添加CO:和无 程大约重复六次。最后,压力降低到常压状态,使麦 氧水,混合调配成最终产品,以达到减少啤酒糖化以 汁达到要求的浓度闭。采用这种煮沸方法,可以在 及发酵批次,从而降低全厂能耗的目的。该项技术使 55~65min内完成煮沸,蒸发率在3.5%一5.O%。此阶 用后,主要效果如下:可以提高糖化、发酵、贮酒的设 段产生的二次蒸汽,可将热能回收水罐内的水从 备利用率,提高啤酒产量;可以降低生产成本及能源 78℃升高到97℃,用于下一批麦汁的预热。 消耗;可以改善啤酒的风味和非生物稳定性。该工艺 需要指出的是,汽提过程是动态低压煮沸与其 各项技术水平先进、生产操作简便易行、产品质量稳 他煮沸方法最主要的区别,它对可挥发物的汽提效 定可靠。 果很好。而对于使用内加热器或外加热器的常压煮 随着啤酒工业的发展,现有啤酒厂已普遍采用 沸,包括使用双层加热锥体的煮沸方法来说,只有和 一罐法发酵工艺,即麦汁的主发酵、双乙酰还原、降 加热面接触的麦汁达到或超过其沸点。当汽提时,麦 温贮酒阶段在同一个露天发酵罐中进行。一罐法发 汁内部产生大量气泡,可增大麦汁和蒸汽间的接触 酵工艺简单,便于操作,能够节省投资,但由于麦汁 面积,提高对有害物质的蒸发,同时也有利于热凝固 整个发酵过程都在同一个发酵罐中进行,使得冷凝 物的凝聚。上升的汽泡同时也产生一些泡沫,麦汁从 物的排放及酵母沉淀效果不十分理想。由于露天发 导流帽上喷洒下来,打散泡沫,避免溢锅f3]。 酵罐一般直径较大,若酒液缺少对流,就会使其温度 (3)常压煮沸结束阶段 分布不均匀,罐中心酒液温度与罐壁处酒液温度需 常压下的后煮沸使麦汁达到需要的浓度、添加 长时间才能达到平衡,从而影响啤酒风味。更重要的 酒花。 是,一罐法发酵工艺主酵到后酵的降温时间长,相对 动态煮沸结束,进入最后常压煮沸阶段,打开二 发酵周期较长,设备利用率较低,生产旺季难以满足 次蒸汽换热器排空阀。煮沸锅蒸汽阀基本处于80% 市场需求。 开启状态,煮沸3~5min结束。 针对以上f可题,本项目借鉴国内外一些啤酒厂的 

第一期 lit良 酒 2012 成功经验,在啤酒生产中引进发酵液降温体外冷却 液位高度由电探针控制,缸液控制稳定,灌装可靠, 工艺,即当发酵中双乙酰还原后,通过薄板冷却直接 采用PLC电脑控制实现全自动运行,大大缓解操作 将啤酒冷却至0 ̄C,进入后发酵罐。经过试验,此法 人员的劳动强度。 对啤酒生产中各个参数和成品啤酒的品质没有大的 影响。 采用巴式杀菌原理,对玻璃瓶装啤酒进行生物 杀菌,开放式的结构利于设备的清洗维护,不锈钢网 栅式输送链网,其透水性良好,采用巨型喷口,喷射 面积大,不易堵塞,清洗方便,整机实行PU值自动 控制,温度控制自动化灵敏度高,热水和冷水的交替 1.2.2设备升级 啤酒包装是啤酒生产过程中的重要环节,为确 保啤酒优质、高效的生产,除有好的原料和先进的酿 造工艺外,还必须有技术先进的设备和引人注目的 外包装。一条质量好、技术先进、布置合理的包装生 产线既可为公司生产出质量好的产品占领市场,又 可节约成本降低能耗,提高经济效益。为此,公司对 啤酒灌装线进行节能改造,旨在进一步保证产品质 量、降低成本、节约能源,同时新增设备具有回收瓶 洗净率高、灌装液位好、PU值控制稳定等诸多有点, 为提高产品质量起到有力的保障。 本次改造将购置一条40000瓶,h的灌装线,淘 汰公司原有的两条8000瓶/h的灌装线和一条 20000瓶/h的灌装线。 公司早期购入的两条8000瓶/h的灌装线和1条 20000瓶/h的灌装线,每个工段共需用工人190人。设 备升级后,40000瓶,h的啤酒灌装生产线代替原有三 条灌装线,每个工段只需工人70人,每班生产可减 少劳动定员120人,大大提高劳动效率。灌装线为每 天两班生产,公司灌装车间可减少劳动定员240人。 本项目引进德国主要设备技术生产的啤酒瓶装 生产线,其技术性能和设备的可靠性、稳定性均达到 国际上先进水平。每班年产量可达到6万吨。40000 瓶/h啤酒灌装线配置有洗瓶机、灌装压盖机、CIP清 洗装置、码箱垛机、洗箱机、输箱系统、输盖机、杀菌 机、贴标机、喷码机、装卸箱机等设备。 40000瓶/h洗瓶机具有多碱槽、多除标的特点, 喷淋充分,回收瓶除标充分。该机温度控制合理,温 差变化不大,极有利于瓶子的升降温过程中不出现 炸瓶现象,设备温控方面的合理同时有利于节约蒸 汽的使用量,洗净率的提高大大提高了整线的生产 效率。 采用高精度机械灌装阀,具有两次抽真空能力, 配备高压激泡装置,采用开式齿轮和齿轮箱相结合 的机械传动方式,设有集中润滑装置,整机具有无瓶 不开阀,不下盖,爆瓶自动清洗功能,灌装缸内物料 l7审 使用进行升降温,大大节约蒸汽能源和水的使用量。 采用四连杆传动机构,运行平稳,动作准确,起 步和终止均缓慢平稳,中途运动较快,缩短非生产时 间,提高生产效率,配置有可靠的气动装置和采用了 先进的电控技术组成,技术先进,结构简单,所有动 作均采用PLC电脑控制实现全自动运行,并设有可 靠的安全保护装置,缓解操作人员的工作强度和增 加设备的安全性。 全线输瓶系统采用不锈钢结构,灌装及贴标进 口处采用无压力输送,通过生产线上运行状况联锁 控制瓶带上的速度,使之不易相互挤压,造成卡瓶、 倒瓶和栏杆变形现象,全线电机的自动开停极大的 节约电机的运行时间,从而节约电能。 1.3电机系统节能 本项目用西门子变频器对公司制冷、空压及酿 造车间的大功率电机进行变频改造,达到节能降耗 的目的。 1.3.1变频器原理 变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工 频电源变换为另一频率的电能控制装置。电机安装 变频器的主要原理有以下5点嗍: 1.3.1.1变频节能 为了保证生产的可靠性,各种生产机械在设计 配用动力驱动时,都留有一定的富余量。电机不能在 满负荷下运行,除达到动力驱动要求外,多余的力矩 增加了有功功率的消耗,造成电能的浪费,在压力偏 高时,可降低电机的运行速度,使其在恒压的同时节 约电能。 当电机转速从Nl变到N2时,其电机轴功率 (P)的变化关系如下: P2/PI=(N2/N1)3,由此可见,降低电机转速可得 到立方级的节能效果。 1.3.1.2动态调整节能:迅速适应负载变动,供给最 

第一期 中文波,等:啤酒企业节能改造发展低碳经济 2012 大效率电压。变频调速器在软件上设有5000次/秒 动态低压煮沸热能回收系统可大大减少废气的 的测控输出功能,始终保持电机的输出高效率运 行。 排放,既缩短麦汁煮沸时间,又可提高麦汁质量。该 技术可使煮沸工段用汽量降幅可达30%左右。 改造前,公司糖化煮沸工序每年消耗蒸汽: (0.32+0.5)×26万=21.32万吨,上述两项措施实施 后,糖化发酵工序每年消耗蒸汽:(0.32+0.5×0.75) 1.3.1.3通过变频自身的V,F功能节电:在保证电机 输出力矩的情况下,可自动调节V/F曲线。减少电机 的输出力矩,降低输入电流,达到节能状态。 1.3.1.4变频自带软启动节能:在电机全压启动时,由 ×0.667×26万=12.05万吨。上述措施每年可节约 于电机的启动力矩需要,要从电网吸收7倍的电机 额定电流,而大的启动电流即浪费电力,对电网韵电 压波动损害也很大,增加了线损和变损。采用软启动 后,启动电流可从0一电机额定电流,减少了启动电 流对电网的冲击,节约了电费,也减少了启动惯性对 设备的大惯量的转速冲击,延长了设备的使用寿命。 1.3.1.5提高功率因数节能:电动机由定子绕组和转 子绕组通过电磁作用而产生力矩。绕组由于其感抗 作用。对电网而言,阻抗特性呈感性,电机在运行时 吸收大量的无功功率,造成功率因数很低。 采用变频节能调速器后,由于其性能已变为: AC—DC—AC,在整流滤波后,负载特性发生了变 化。变频调速器对电网的阻抗特性呈阻性,功率因数 很高,减少了无功损耗。 1.3.2安装变频器主要优点 对电机采用变频控制(各种电机、风机和泵类能 力可变控制),可以使电机和泵等对于物料流量的变 动始终以接近设计条件的高效率进行运行『5]。目前变 频器的使用作为一项节能、成熟技术的采用,有较为 明显的优势,根据同行业应用的先例,其用于电机、 泵类及压缩机等可实现20%以上的综合节电效果。 2节能效果 2.1余热利用 2.1.1动态低压煮沸及热能回收装置应用 公司选用德国阿法拉伐公司设备,配备最先进 的自控技术,配置全面,操作灵活,安全稳定,最大限 度回收热能。动态低压煮沸及热能回收系统相比传 统的煮沸方式能源消耗对比如下: 表1 三种不同技术的煮沸锅理论能源消耗情况对比 煮沸时间总蒸发量每吨啤酒蒸汽耗量 项目 //m・mI n /% % /Kg"t-l蒸汽9.27万吨。 (注:改造前吨产品糖化工序耗蒸汽0.32吨,煮 沸工序耗蒸汽0.50吨,动态低压煮沸节约煮沸工段 蒸汽量按25%计,高浓糖化工艺实施后糖化煮沸工 段耗蒸汽是原来的66.7%) 2.1.2蒸汽冷凝水回收 动态低压煮沸热能回收和高浓糖化工艺实施 后,全厂糖化和煮沸工段消耗蒸汽为12.O5万吨,除 去损耗等,共产生冷凝水约lO.8万吨/年。本项目回 收率提高按30%计,冷凝水回收每年可节省热量: 10.8×10 Kg×0.3×4.1868KJ/Kg・oC×(90—20)℃ =9.5×10 KJ 相应可节约蒸汽:9.5×109/2.64×10 =3596.8吨 (注:冷凝水量10.8万吨/年,冷凝水回收率30%,冷 凝水温度90℃,深井水温度20%,每吨蒸汽热值 630×10 千卡、合2.64×10 )。 另外,冷凝水回收每年可节约新鲜水3.24万m 。 2.2能量系统优化 2.2.1生产工艺改进 2.2.1.1高浓糖化工艺 本项目采用12。高浓糖化工艺,相比原有8o 糖化,在同样啤酒产能的情况下,可使糖化批次减少 33.3%以上,这也使得啤酒生产中糖化煮沸工段的耗 能相应减少33.3%。 、 2.2.1.2发酵液激冷技术 公司采用中温发酵,啤酒主发酵温度平均为 9℃,分解双乙酰温度l2℃,后发酵温度0℃。理论上 计算,啤酒分解完双乙酰后冷却至0℃需要的冷量 为:Q,=cm (t1-t2)=18×107Kg×4.2KJ/Kg‘ ℃× (12—0)oC=9.07×10 KJ。(注:过滤灌装工段啤酒损失 按4%计,以上措施实施后,主发酵嫩啤酒每年量约 为18万吨,啤酒比热4.2KJ/Kg・oC。) 公司现用夹套缓冷技术实现降温,300m3发酵 罐整个降温过程需要3~4天,传热效率较低,约为 

第一期 雨良 酒 2012 68%;项目改造后,采用激冷技术,300ms发酵液降 发改委规定火电厂每千瓦时电耗0.32415Kg标准 温仅需5个小时左右,激冷过程传热效率达到 煤;每吨0.6MPa饱和蒸汽折0.o9吨标准煤。 86%,经计算,公司每年可节约冷量为Q2=9.07× 表2主要节能措施及效果 109/68%一9.07×109/86%=2.79×10 。 公司制冷机能效约为85%,上述冷量可节约: 2.79×109/0.85=3.28×10 ,约合电台邑:3.28× 109,3600=91.2万kWh。 另外,发酵液激冷技术可使得啤酒发酵周期缩 短3天以上,提高了发酵罐的设备利用率。该技术实 施也有利于啤酒发酵过程中冷凝物的排放及酵母沉 淀效果。 2.2.2设备升级 3.2.1节电折标煤计算 公司现8000瓶/h的灌装线每条线耗汽为1.35 根据计算,项目改造年节电折标煤:484.86万 吨,ll,装机容量为150Kw;20000瓶/h的灌装线耗汽 度×0.32415×10—3=1571.67吨。 为2.5吨,h,装机容量为260Kw。设备升级后,40000 3.2.2节蒸汽折标煤计算 瓶/h啤酒灌装线耗汽为3.6吨m,装机容量为 项目改造年节蒸汽折标煤:102952.8吨× 350Kw 。灌装设备升级每年可节约蒸汽:(1.35× 0.09×104=9265.76吨。 2+2.5—3.6)×16×260=6656吨;年节电:(150× 3.2I3总节标煤量计算 2+260—350)×16×260=87.36万Kwh。(注:每年灌装 改造总节标煤:(1571.67吨+9265.76吨) 天数按260天,每天平均按16小时计)。 =10837.43吨。 另外,灌装设备升级后,包装车间可减少定员 3.3节能效果对比 240人。 2008年公司生产共消耗电4394万度,消耗蒸 2.3 电机系统节能 汽32.76万吨,共折标煤43727.15吨。节能改造每年 新购两台功率为220KW的制冷机代替原有六 节约能源共折标煤10837.43吨。经过改造后,公司 台型号为Y315M1—6(单台功率 90KW)和JS116—6 年消耗电3909.14万度,蒸汽22.46万吨,共折标煤 (单台功率95KW)的小型制冷机,更换后每年可节 32889 ̄72吨。 电:(440—3×90—3×95)kW×300天×24 、时× 改造前后单位产品节能情况具体见表3。 0.85=703800度。 表3改造前后全厂耗能情况表 本次改造大功率电机设备总功率为29 1 3kW,改 造后每年可节电:2913kW×300天×24小时× 0.75×15%=2359530度。(注:每年生产300天,每天 生产24小时,设备利用系数O.85) 【参考文献】 电机系统改造总计每年节电:(703800度 【1卜一石.中国啤酒与世界的差距Ⅱ】.酿酒科技,2001(6):107. +2359530度):3063330度,约306.3万度。 【2]Ronnie G WiUaert,Gino V Baron.Applying sustationable 3 项目改造总节能量及节标煤计算 technology for saving primary in the brewhouse during beer brewing[J】.Clean hn Environ Policy,2005,7:15—32. 3.1总节能量计算 f31崔熠,敖乐根,范巍.动态低压煮沸控制技术一啤酒糖化节能降耗 综合计算,项目改造项目年节电484.86万度, 控制案例fJ1.中国食品工业,2006年第lO期. 年节蒸汽102952.8吨。 [4】顾秋心,杨以涵.电力网及电力系统【M】.中国工业出版社,1971. 3.2节标煤量计算 【5】许实章.电机学(修订本)【M】.机械工业出版社,1990. 我国目前采用标准煤为能源的度量单位。国家 

2024年2月14日发(作者:抄初蓝)

第39卷第1期 酿 酒 V0l_39.№.1 2 0 1 2年1月 LIQUOR MAKING Jan.,2012 文章编号:1002—81 10(2012)01—0071—06 啤酒企业节能改造发展低碳经济 申文波,孟艳丽 ,李克平,马庆斌 (山东华狮啤酒有限公司,山东淄博256100) ● 摘要:主要介绍了公司通过余热利用,能量系统优化,电机系统等多个节能项目的改造,提高了生产效率与 能源利用率。余热利用项目中通过改进糖化工艺,采用动态低压煮沸并配备热能回收装置,每年可节约蒸汽 9.27万吨;蒸汽冷凝水的回收每年可节约蒸汽3596.8吨,每年可节约新鲜水3.24万rn 。能量系统优化项目中 改进了生产设备,每年可节约蒸汽6656吨,年节电87.36万Kwh。包装车间可减少定员240人。采用高浓糖化 工艺和发酵液激冷技术,糖化煮沸工段的耗能相应减少33.3%,冷量可节约3.28 X 10 ̄:j,约合电能91.2万 kwh。电机系统改造中对电机进行变频改造,每年节电约306.3万度。改造总节标煤10837.43吨/年。 关键词:节能改造;预热利用;能量系统优化;电机系统改造 中图分类号:TS262.5;TS261.8;TK114 文献标识码:B Make Changes of Saving Energy—to Develop the Economy of Lower Carbon in Beer Corporation SHEN wen—bo,MENG Yan-li ,LI Ke-ping,MA Qing—bin  ̄handong Huashi Beer Corporation,Shandong,Zibo 256100,China) Abstract:The article introduces that our corporation changed many items to save energy such as usethe surplus heat,optimize the energy system,change the electric machine and SO on.So improved the producing efficiency and using efifciency of fountain.use the surplus heat, change the mashing method,use the dynamic less-pressing boiling and heat energy reclaim device,we can save steam 9.27 myriad tons pear year.Reclaiming the condensation water of the steam Can save steam 3596.8 tons pear year.save the lfash water 3.24 myriad stere.In the item of optimize the energy system,we upswing the equipment,htat can save steam about 6656 tons,save electricity 87.36 myriad kilowatt-hour,reduce 240 persons in the packing room.we USe the mashing in high dense and sharp cold of hte freshly fermented beer,that can save eneryg baout 33.3%。save cold energy 3.28×10 kilojoule.change to hte electric eneryg baout 91.2 myirad kilowatt—hour.。change the electric machine in changed frequency,can save electricity 306.3 myriad degree pear year,change to the mark coal about 10837.43 tons pearyear・ Key words:the changes of saving ability;using the surplus heat;optimize the energy system;change the electirc machine 发达国家啤酒行业耗能标准为每生产一吨啤酒 要从以下方面做了技术改进与节能工作。 耗标煤量不超过80千克,而我国啤酒生产企业的平 1节能项目改造 均水平在120千克标煤/吨啤酒以上,远远高于国 1.1余热利用 际水平。因此,啤酒行业的节能减排势在必行。 1.1.1动态低压煮沸及热能回收装置应用 为此,我公司改进生产设备与生产技术,提高生 煮沸锅是啤酒工厂耗能大户,煮沸占全啤酒厂 产效率与能源利用率,节能减排降低生产成本。 主 蒸汽总消耗量的40%左右。目前大部分啤酒厂仍采 用传统煮沸工艺,煮沸强度高,热负荷大,不仅影响 收稿日期:2011—10—13 啤酒品质,而且煮沸过程排出的二次蒸汽带走大量 作者简介:中文波(1970一),男,山东淄博人,硕士,高级工程师,国家 品酒委员,山东华狮啤酒有限公司总经理,研究方向:轻工技术与工 热量【lJ。在保证啤酒质量前提下,如何降低煮沸强度, 程。发表论文数篇。 回收利用二次蒸汽热量,是啤酒企业节能降耗的有 通讯作者:孟艳丽(1982一),女,山东淄博人,硕士,工程师,研究方 效途径之一。 向:食品功能因子机理研究。发表论文数篇。 1.1.1.1糖化煮沸技术发展进程 

第一期 申文波,等:啤酒企业节能改造发展低碳经济 2012 由78 ̄C升高到97 ̄C;97 ̄C热水与麦汁进行交换,使 1.1.2蒸汽冷凝水回收 麦汁升温到95 ̄C进入煮沸锅;麦汁进锅后,通过煮 啤酒糖化和煮沸过程中,糖化罐、糊化罐及煮沸 沸锅内加热器间歇升温,此时煮沸锅内为常压状态, 锅会产生大量热冷凝水(温度96 ̄C左右),此冷凝水 二次蒸汽冷凝器排空阀处于全开状态。此阶段,煮沸 具有低电导、高纯度、高热量的特性,可储存起来用 锅蒸汽阀基本处于80%开启状态。麦汁煮开后(达 于其它生产工序,节省大量水资源和动力。.此冷凝水 到IO0 ̄C),继续升温到103 ̄C,进入动态煮沸阶段。 可做以下用途: (2)动态煮沸阶段 ’ (1)清洗滤板、管道及CIP:糖化车间除酿造用水外, 在煮沸锅中增压,然后再释放压力,这个过程重 每生产一锅次麦汁都需要对管道进行冲洗,以达到 复6~8次。常压预煮沸阶段结束后,进入动态煮沸 杀菌的目的。杀菌的水温要求在85℃以上,冷凝水 阶段,关闭二次蒸汽换热汽排空阀。人为预先设定煮 的回收可满足该过程的要求。 沸锅蒸汽调节阀开度。增压时蒸汽阀开度为80%, (2)酿造水或冷水加热:回收热能还可用于酿造水或 时间约4min;降压时开度为20%,时间约3分钟;增 冷水加热,以满足糖化或其他车间的热水需要。 压时,温度从101℃升高到103 oC,压力从50mbar升 此外,蒸发冷凝水的充分利用,除了可充分利用 高到150mbar。降压(汽提)时,温度从103℃降到 其中的余热,也在减少新鲜水用量。 101 oC,压力从150mbar降到50mbar。在煮沸锅烟道 1.2能量系统优化 阀附近安装一个旁路控制阀,结合蒸汽冷凝器流通 1.2.1生产工艺改进 速度的控制,使锅内的压力在规定时间内达到 采用两个新技术对生产工艺进行改进一高浓糖 150mbar、将麦汁加热到103 ̄C。当达到设定的最高 化法和啤酒体外激冷技术。 压力时,便开始减压。煮沸锅内的压力以一定速率降 高浓糖化是利用啤酒厂现有设备,添加稀释水 低到50mbar。压力降低的同时,相应的沸点也降低 处理设备和后稀释混合调控装置,采用高浓度(1 2。) 到101 ,并且整个锅内都产生气泡。升压和降压过 糖化新技术,发酵后的高浓度啤酒再添加CO:和无 程大约重复六次。最后,压力降低到常压状态,使麦 氧水,混合调配成最终产品,以达到减少啤酒糖化以 汁达到要求的浓度闭。采用这种煮沸方法,可以在 及发酵批次,从而降低全厂能耗的目的。该项技术使 55~65min内完成煮沸,蒸发率在3.5%一5.O%。此阶 用后,主要效果如下:可以提高糖化、发酵、贮酒的设 段产生的二次蒸汽,可将热能回收水罐内的水从 备利用率,提高啤酒产量;可以降低生产成本及能源 78℃升高到97℃,用于下一批麦汁的预热。 消耗;可以改善啤酒的风味和非生物稳定性。该工艺 需要指出的是,汽提过程是动态低压煮沸与其 各项技术水平先进、生产操作简便易行、产品质量稳 他煮沸方法最主要的区别,它对可挥发物的汽提效 定可靠。 果很好。而对于使用内加热器或外加热器的常压煮 随着啤酒工业的发展,现有啤酒厂已普遍采用 沸,包括使用双层加热锥体的煮沸方法来说,只有和 一罐法发酵工艺,即麦汁的主发酵、双乙酰还原、降 加热面接触的麦汁达到或超过其沸点。当汽提时,麦 温贮酒阶段在同一个露天发酵罐中进行。一罐法发 汁内部产生大量气泡,可增大麦汁和蒸汽间的接触 酵工艺简单,便于操作,能够节省投资,但由于麦汁 面积,提高对有害物质的蒸发,同时也有利于热凝固 整个发酵过程都在同一个发酵罐中进行,使得冷凝 物的凝聚。上升的汽泡同时也产生一些泡沫,麦汁从 物的排放及酵母沉淀效果不十分理想。由于露天发 导流帽上喷洒下来,打散泡沫,避免溢锅f3]。 酵罐一般直径较大,若酒液缺少对流,就会使其温度 (3)常压煮沸结束阶段 分布不均匀,罐中心酒液温度与罐壁处酒液温度需 常压下的后煮沸使麦汁达到需要的浓度、添加 长时间才能达到平衡,从而影响啤酒风味。更重要的 酒花。 是,一罐法发酵工艺主酵到后酵的降温时间长,相对 动态煮沸结束,进入最后常压煮沸阶段,打开二 发酵周期较长,设备利用率较低,生产旺季难以满足 次蒸汽换热器排空阀。煮沸锅蒸汽阀基本处于80% 市场需求。 开启状态,煮沸3~5min结束。 针对以上f可题,本项目借鉴国内外一些啤酒厂的 

第一期 lit良 酒 2012 成功经验,在啤酒生产中引进发酵液降温体外冷却 液位高度由电探针控制,缸液控制稳定,灌装可靠, 工艺,即当发酵中双乙酰还原后,通过薄板冷却直接 采用PLC电脑控制实现全自动运行,大大缓解操作 将啤酒冷却至0 ̄C,进入后发酵罐。经过试验,此法 人员的劳动强度。 对啤酒生产中各个参数和成品啤酒的品质没有大的 影响。 采用巴式杀菌原理,对玻璃瓶装啤酒进行生物 杀菌,开放式的结构利于设备的清洗维护,不锈钢网 栅式输送链网,其透水性良好,采用巨型喷口,喷射 面积大,不易堵塞,清洗方便,整机实行PU值自动 控制,温度控制自动化灵敏度高,热水和冷水的交替 1.2.2设备升级 啤酒包装是啤酒生产过程中的重要环节,为确 保啤酒优质、高效的生产,除有好的原料和先进的酿 造工艺外,还必须有技术先进的设备和引人注目的 外包装。一条质量好、技术先进、布置合理的包装生 产线既可为公司生产出质量好的产品占领市场,又 可节约成本降低能耗,提高经济效益。为此,公司对 啤酒灌装线进行节能改造,旨在进一步保证产品质 量、降低成本、节约能源,同时新增设备具有回收瓶 洗净率高、灌装液位好、PU值控制稳定等诸多有点, 为提高产品质量起到有力的保障。 本次改造将购置一条40000瓶,h的灌装线,淘 汰公司原有的两条8000瓶/h的灌装线和一条 20000瓶/h的灌装线。 公司早期购入的两条8000瓶/h的灌装线和1条 20000瓶/h的灌装线,每个工段共需用工人190人。设 备升级后,40000瓶,h的啤酒灌装生产线代替原有三 条灌装线,每个工段只需工人70人,每班生产可减 少劳动定员120人,大大提高劳动效率。灌装线为每 天两班生产,公司灌装车间可减少劳动定员240人。 本项目引进德国主要设备技术生产的啤酒瓶装 生产线,其技术性能和设备的可靠性、稳定性均达到 国际上先进水平。每班年产量可达到6万吨。40000 瓶/h啤酒灌装线配置有洗瓶机、灌装压盖机、CIP清 洗装置、码箱垛机、洗箱机、输箱系统、输盖机、杀菌 机、贴标机、喷码机、装卸箱机等设备。 40000瓶/h洗瓶机具有多碱槽、多除标的特点, 喷淋充分,回收瓶除标充分。该机温度控制合理,温 差变化不大,极有利于瓶子的升降温过程中不出现 炸瓶现象,设备温控方面的合理同时有利于节约蒸 汽的使用量,洗净率的提高大大提高了整线的生产 效率。 采用高精度机械灌装阀,具有两次抽真空能力, 配备高压激泡装置,采用开式齿轮和齿轮箱相结合 的机械传动方式,设有集中润滑装置,整机具有无瓶 不开阀,不下盖,爆瓶自动清洗功能,灌装缸内物料 l7审 使用进行升降温,大大节约蒸汽能源和水的使用量。 采用四连杆传动机构,运行平稳,动作准确,起 步和终止均缓慢平稳,中途运动较快,缩短非生产时 间,提高生产效率,配置有可靠的气动装置和采用了 先进的电控技术组成,技术先进,结构简单,所有动 作均采用PLC电脑控制实现全自动运行,并设有可 靠的安全保护装置,缓解操作人员的工作强度和增 加设备的安全性。 全线输瓶系统采用不锈钢结构,灌装及贴标进 口处采用无压力输送,通过生产线上运行状况联锁 控制瓶带上的速度,使之不易相互挤压,造成卡瓶、 倒瓶和栏杆变形现象,全线电机的自动开停极大的 节约电机的运行时间,从而节约电能。 1.3电机系统节能 本项目用西门子变频器对公司制冷、空压及酿 造车间的大功率电机进行变频改造,达到节能降耗 的目的。 1.3.1变频器原理 变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工 频电源变换为另一频率的电能控制装置。电机安装 变频器的主要原理有以下5点嗍: 1.3.1.1变频节能 为了保证生产的可靠性,各种生产机械在设计 配用动力驱动时,都留有一定的富余量。电机不能在 满负荷下运行,除达到动力驱动要求外,多余的力矩 增加了有功功率的消耗,造成电能的浪费,在压力偏 高时,可降低电机的运行速度,使其在恒压的同时节 约电能。 当电机转速从Nl变到N2时,其电机轴功率 (P)的变化关系如下: P2/PI=(N2/N1)3,由此可见,降低电机转速可得 到立方级的节能效果。 1.3.1.2动态调整节能:迅速适应负载变动,供给最 

第一期 中文波,等:啤酒企业节能改造发展低碳经济 2012 大效率电压。变频调速器在软件上设有5000次/秒 动态低压煮沸热能回收系统可大大减少废气的 的测控输出功能,始终保持电机的输出高效率运 行。 排放,既缩短麦汁煮沸时间,又可提高麦汁质量。该 技术可使煮沸工段用汽量降幅可达30%左右。 改造前,公司糖化煮沸工序每年消耗蒸汽: (0.32+0.5)×26万=21.32万吨,上述两项措施实施 后,糖化发酵工序每年消耗蒸汽:(0.32+0.5×0.75) 1.3.1.3通过变频自身的V,F功能节电:在保证电机 输出力矩的情况下,可自动调节V/F曲线。减少电机 的输出力矩,降低输入电流,达到节能状态。 1.3.1.4变频自带软启动节能:在电机全压启动时,由 ×0.667×26万=12.05万吨。上述措施每年可节约 于电机的启动力矩需要,要从电网吸收7倍的电机 额定电流,而大的启动电流即浪费电力,对电网韵电 压波动损害也很大,增加了线损和变损。采用软启动 后,启动电流可从0一电机额定电流,减少了启动电 流对电网的冲击,节约了电费,也减少了启动惯性对 设备的大惯量的转速冲击,延长了设备的使用寿命。 1.3.1.5提高功率因数节能:电动机由定子绕组和转 子绕组通过电磁作用而产生力矩。绕组由于其感抗 作用。对电网而言,阻抗特性呈感性,电机在运行时 吸收大量的无功功率,造成功率因数很低。 采用变频节能调速器后,由于其性能已变为: AC—DC—AC,在整流滤波后,负载特性发生了变 化。变频调速器对电网的阻抗特性呈阻性,功率因数 很高,减少了无功损耗。 1.3.2安装变频器主要优点 对电机采用变频控制(各种电机、风机和泵类能 力可变控制),可以使电机和泵等对于物料流量的变 动始终以接近设计条件的高效率进行运行『5]。目前变 频器的使用作为一项节能、成熟技术的采用,有较为 明显的优势,根据同行业应用的先例,其用于电机、 泵类及压缩机等可实现20%以上的综合节电效果。 2节能效果 2.1余热利用 2.1.1动态低压煮沸及热能回收装置应用 公司选用德国阿法拉伐公司设备,配备最先进 的自控技术,配置全面,操作灵活,安全稳定,最大限 度回收热能。动态低压煮沸及热能回收系统相比传 统的煮沸方式能源消耗对比如下: 表1 三种不同技术的煮沸锅理论能源消耗情况对比 煮沸时间总蒸发量每吨啤酒蒸汽耗量 项目 //m・mI n /% % /Kg"t-l蒸汽9.27万吨。 (注:改造前吨产品糖化工序耗蒸汽0.32吨,煮 沸工序耗蒸汽0.50吨,动态低压煮沸节约煮沸工段 蒸汽量按25%计,高浓糖化工艺实施后糖化煮沸工 段耗蒸汽是原来的66.7%) 2.1.2蒸汽冷凝水回收 动态低压煮沸热能回收和高浓糖化工艺实施 后,全厂糖化和煮沸工段消耗蒸汽为12.O5万吨,除 去损耗等,共产生冷凝水约lO.8万吨/年。本项目回 收率提高按30%计,冷凝水回收每年可节省热量: 10.8×10 Kg×0.3×4.1868KJ/Kg・oC×(90—20)℃ =9.5×10 KJ 相应可节约蒸汽:9.5×109/2.64×10 =3596.8吨 (注:冷凝水量10.8万吨/年,冷凝水回收率30%,冷 凝水温度90℃,深井水温度20%,每吨蒸汽热值 630×10 千卡、合2.64×10 )。 另外,冷凝水回收每年可节约新鲜水3.24万m 。 2.2能量系统优化 2.2.1生产工艺改进 2.2.1.1高浓糖化工艺 本项目采用12。高浓糖化工艺,相比原有8o 糖化,在同样啤酒产能的情况下,可使糖化批次减少 33.3%以上,这也使得啤酒生产中糖化煮沸工段的耗 能相应减少33.3%。 、 2.2.1.2发酵液激冷技术 公司采用中温发酵,啤酒主发酵温度平均为 9℃,分解双乙酰温度l2℃,后发酵温度0℃。理论上 计算,啤酒分解完双乙酰后冷却至0℃需要的冷量 为:Q,=cm (t1-t2)=18×107Kg×4.2KJ/Kg‘ ℃× (12—0)oC=9.07×10 KJ。(注:过滤灌装工段啤酒损失 按4%计,以上措施实施后,主发酵嫩啤酒每年量约 为18万吨,啤酒比热4.2KJ/Kg・oC。) 公司现用夹套缓冷技术实现降温,300m3发酵 罐整个降温过程需要3~4天,传热效率较低,约为 

第一期 雨良 酒 2012 68%;项目改造后,采用激冷技术,300ms发酵液降 发改委规定火电厂每千瓦时电耗0.32415Kg标准 温仅需5个小时左右,激冷过程传热效率达到 煤;每吨0.6MPa饱和蒸汽折0.o9吨标准煤。 86%,经计算,公司每年可节约冷量为Q2=9.07× 表2主要节能措施及效果 109/68%一9.07×109/86%=2.79×10 。 公司制冷机能效约为85%,上述冷量可节约: 2.79×109/0.85=3.28×10 ,约合电台邑:3.28× 109,3600=91.2万kWh。 另外,发酵液激冷技术可使得啤酒发酵周期缩 短3天以上,提高了发酵罐的设备利用率。该技术实 施也有利于啤酒发酵过程中冷凝物的排放及酵母沉 淀效果。 2.2.2设备升级 3.2.1节电折标煤计算 公司现8000瓶/h的灌装线每条线耗汽为1.35 根据计算,项目改造年节电折标煤:484.86万 吨,ll,装机容量为150Kw;20000瓶/h的灌装线耗汽 度×0.32415×10—3=1571.67吨。 为2.5吨,h,装机容量为260Kw。设备升级后,40000 3.2.2节蒸汽折标煤计算 瓶/h啤酒灌装线耗汽为3.6吨m,装机容量为 项目改造年节蒸汽折标煤:102952.8吨× 350Kw 。灌装设备升级每年可节约蒸汽:(1.35× 0.09×104=9265.76吨。 2+2.5—3.6)×16×260=6656吨;年节电:(150× 3.2I3总节标煤量计算 2+260—350)×16×260=87.36万Kwh。(注:每年灌装 改造总节标煤:(1571.67吨+9265.76吨) 天数按260天,每天平均按16小时计)。 =10837.43吨。 另外,灌装设备升级后,包装车间可减少定员 3.3节能效果对比 240人。 2008年公司生产共消耗电4394万度,消耗蒸 2.3 电机系统节能 汽32.76万吨,共折标煤43727.15吨。节能改造每年 新购两台功率为220KW的制冷机代替原有六 节约能源共折标煤10837.43吨。经过改造后,公司 台型号为Y315M1—6(单台功率 90KW)和JS116—6 年消耗电3909.14万度,蒸汽22.46万吨,共折标煤 (单台功率95KW)的小型制冷机,更换后每年可节 32889 ̄72吨。 电:(440—3×90—3×95)kW×300天×24 、时× 改造前后单位产品节能情况具体见表3。 0.85=703800度。 表3改造前后全厂耗能情况表 本次改造大功率电机设备总功率为29 1 3kW,改 造后每年可节电:2913kW×300天×24小时× 0.75×15%=2359530度。(注:每年生产300天,每天 生产24小时,设备利用系数O.85) 【参考文献】 电机系统改造总计每年节电:(703800度 【1卜一石.中国啤酒与世界的差距Ⅱ】.酿酒科技,2001(6):107. +2359530度):3063330度,约306.3万度。 【2]Ronnie G WiUaert,Gino V Baron.Applying sustationable 3 项目改造总节能量及节标煤计算 technology for saving primary in the brewhouse during beer brewing[J】.Clean hn Environ Policy,2005,7:15—32. 3.1总节能量计算 f31崔熠,敖乐根,范巍.动态低压煮沸控制技术一啤酒糖化节能降耗 综合计算,项目改造项目年节电484.86万度, 控制案例fJ1.中国食品工业,2006年第lO期. 年节蒸汽102952.8吨。 [4】顾秋心,杨以涵.电力网及电力系统【M】.中国工业出版社,1971. 3.2节标煤量计算 【5】许实章.电机学(修订本)【M】.机械工业出版社,1990. 我国目前采用标准煤为能源的度量单位。国家 

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