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350MW汽轮机组阀门活动试验时跳闸的原因分析

IT圈 admin 37浏览 0评论

2024年5月6日发(作者:诺奇颖)

热电技术  

2007

年第

2

(

总第

94

)

350MW

汽轮机组阀门活动试验时跳闸的原因分析

原小宁

(

阳城国际发电有限责任公司山西阳城

048102

)

摘 要 分析了某厂

350MW

带有过负荷调节阀汽轮机组在

阀门活动试验中发生跳闸的原因

,

并提出了解决方案。

关键词 阀门活动试验 阀位限制器

3

 原因分析

3.1

 主汽门

/

调门活动试验原理

1

 前言

某厂机组为西门子

350MW

亚临界、中间再热、单

轴双缸双排汽、反动式、凝汽汽轮机

,

节流调节

,

配有

两个高压主汽调节联合阀和两个中压主汽调节联合

,

每一对主汽阀和调节阀的阀杆互成直角

,

组合在

一个共同的阀体中

,

高、中压主汽调节联合阀分别通

过法兰联接到高、中压缸两侧。在两个高压主汽阀

后、主汽调节阀前通过管道联接过负荷调节阀

(

简称

OLCV

)

,

此阀在

VWO

工况下打开

,

流入高压缸第三

级下游。这种配汽方式在国内还较少见

,

除该厂外仅

有刚刚投产的华能玉环超超临界机组应用了此技术。

机组运行期间每月做一次主汽门

/

调门活动试验。

主汽门

/

调门活动试验意义在于防止该汽轮机主

汽门

/

调门门杆卡涩

,

确保机组解列不超速。主汽门

/

调门活动在线试验通常是作为

DEH

控制器重要功能

组成部分。该厂

DEH

控制器采用西门子

SIMADYN

-D

控制器

,

利用光纤将两套互相冗余的

SIMADYN

控制器分别和

DCS

控制系统

TELE-XP

SINEC

H1

厂级总线连接起来

,

除主蒸汽压力、转速、负荷、发

电机组并网、解列信号、主汽门及调门阀位以及至电

液执行机构的指令信号外

,

其余信号包括各种报警、

运行状态以及转速与负荷的设定、控制均通过

SINEC

H1

厂级总线交换得到。主汽阀、调节阀活动试验由

顺控子组

AUTOTURBINTESTER

(

简称

ATT

)

汽轮机控制器等相关系统作用联系完成。主汽阀、调

节阀活动试验按照联合阀分为四组分别进行

,

过负荷

调节阀参与第一组高压联合阀。通过画面子回路可

以选择每一联合阀组是否参加试验

,

全部预选后

,

组循环启动依照左侧高压主汽调节联合阀组、右侧高

压主汽调节联合阀组、左侧中压主汽调节联合阀组、

右侧中压主汽调节联合阀组顺序依次进行

,

每次仅允

许一个阀组试验。

汽轮机控制器阀位限制器和阀位控制器在试验

中扮演着重要角色

,

试验调门的开关控制都依赖其完

成。正常运行每一个调节阀阀位是由汽轮机控制器

速度

/

负荷控制单元对其输出

OSB

与该阀阀位限制

器输出二者取小决定的。左侧高调阀阀位控制器如

1

所示。

2

 事件经过

2004

3

2

16:00,1

号机组负荷

230MW,

开始做汽机主汽门

/

调门活动定期试验。过

负荷调节阀当时机械故障

,

其所在左侧高压主汽调节

联合阀组未进行试验。

16:06,

当右侧中压组进行至

第四步时

,

因中压主汽门关反馈未回来超时

,

试验自

动执行复位程序

,16:07,

将所有调阀关到

10%,

负荷快速降至

120MW,

主汽压力急剧上升

,

高旁快

;

热再压力急剧上升

,

低旁快开

,

旁路油站跳

,

低旁

跳闸

,

高排冷却蒸汽喷水阀开启

,

高排冷却蒸汽喷水

流量低保护动作

,

汽机跳闸

,

旁路未打开

,

保护触发锅

MFT,

逆功率短延时保护动作

,

发电机解列。

40

原小宁

:350MW

汽轮机组阀门活动试验时跳闸的原因分析

1

 左侧高调阀阀位控制器

  

ATT

子组通过不同步序命令作用于阀位限制

,

来完成活动试验。左侧高调阀阀位限制器与

ATT

程序命令联系图如图

2

所示。

2

 左侧高调阀阀位限制器与

ATT

程序命令联系图

以左侧高压主汽调节联合阀组试验过程为例来

说明

ATT

程序

:

ATT

试验允许条件如下

:

机组负荷小于

280MW;

汽轮机控制器处于负荷控制方式

;

高、中压

主汽门全开

;

过负荷阀关

;

高排冷却蒸汽阀未运行。

ATT

子组分为试验程序

(

STEP1

———

STEP17

)

、复位

程序

(

STEP51

———

STEP55

)

。试验允许条件满足后

,

即可启动子组

,

在左侧高压阀组预选的情况下先行进

行该组活动。首先子组发出

C2

命令

,

将图

2

中左侧

高调阀

(

简称

CV1

)

阀位限制器设定为

0%,

阀位限制

器输出

BFD1V

1

3%/s

地速率下降

,BFD1V

在图

1

小选块奏效后

CV1

开度以

1

3%/s

减小直至关闭

,

同时另一侧高调阀

(

简称

CV2

)

在负荷控制器或主汽

压力控制器作用下逐渐开大以维持负荷。而后在

CV1

关闭情况下进行主汽门活动及关闭时间测定。

子组步序使左侧高压主汽阀

(

简称

ESV1

)

两个遮断电

磁阀其中之一失电

,

主汽门遮断关闭。复位遮断电磁

阀打开主汽门后

,

进行另一遮断电磁阀失电遮断

;

主汽门遮断关闭之时

,

控制器内“黑匣子”自动测定关

闭时间是否在许可范围。超时则中止试验步序

,

保护

启动复位程序

,

恢复试验前初始状态。在

ESV1

活动

试验正常后

,

保持

ESV1

关闭依次进行

CV1

OLCV

活动

,

CV1

试验时子组置位

CV1

在试验信息

PRFD1

CV1

阀位控制器

,CV1

阀位设定就由图

1

小选块切至阀位限制器输出

BFD1V,

这样子组步序

C4

命令将

CV1

阀位限制器设定为

10%,

同时将阀位

限制器速率块切至

65%/s,CV1

便以

65%/s

速率快

开至

10%,

类似于主汽门

,CV1

10%

开度下其两个

遮断电磁阀交替失电遮断关闭

CV1

。这里需要注意

的是

:

为了维持控制油压

,CV1

关闭信号

FD1Z

返回

,

CV1

在试验信息

PRFD1

存在情况下二者逻辑相与产

C1

命令

,CV1

阀位限制器设定为

0%,

阀位限制器

41

2024年5月6日发(作者:诺奇颖)

热电技术  

2007

年第

2

(

总第

94

)

350MW

汽轮机组阀门活动试验时跳闸的原因分析

原小宁

(

阳城国际发电有限责任公司山西阳城

048102

)

摘 要 分析了某厂

350MW

带有过负荷调节阀汽轮机组在

阀门活动试验中发生跳闸的原因

,

并提出了解决方案。

关键词 阀门活动试验 阀位限制器

3

 原因分析

3.1

 主汽门

/

调门活动试验原理

1

 前言

某厂机组为西门子

350MW

亚临界、中间再热、单

轴双缸双排汽、反动式、凝汽汽轮机

,

节流调节

,

配有

两个高压主汽调节联合阀和两个中压主汽调节联合

,

每一对主汽阀和调节阀的阀杆互成直角

,

组合在

一个共同的阀体中

,

高、中压主汽调节联合阀分别通

过法兰联接到高、中压缸两侧。在两个高压主汽阀

后、主汽调节阀前通过管道联接过负荷调节阀

(

简称

OLCV

)

,

此阀在

VWO

工况下打开

,

流入高压缸第三

级下游。这种配汽方式在国内还较少见

,

除该厂外仅

有刚刚投产的华能玉环超超临界机组应用了此技术。

机组运行期间每月做一次主汽门

/

调门活动试验。

主汽门

/

调门活动试验意义在于防止该汽轮机主

汽门

/

调门门杆卡涩

,

确保机组解列不超速。主汽门

/

调门活动在线试验通常是作为

DEH

控制器重要功能

组成部分。该厂

DEH

控制器采用西门子

SIMADYN

-D

控制器

,

利用光纤将两套互相冗余的

SIMADYN

控制器分别和

DCS

控制系统

TELE-XP

SINEC

H1

厂级总线连接起来

,

除主蒸汽压力、转速、负荷、发

电机组并网、解列信号、主汽门及调门阀位以及至电

液执行机构的指令信号外

,

其余信号包括各种报警、

运行状态以及转速与负荷的设定、控制均通过

SINEC

H1

厂级总线交换得到。主汽阀、调节阀活动试验由

顺控子组

AUTOTURBINTESTER

(

简称

ATT

)

汽轮机控制器等相关系统作用联系完成。主汽阀、调

节阀活动试验按照联合阀分为四组分别进行

,

过负荷

调节阀参与第一组高压联合阀。通过画面子回路可

以选择每一联合阀组是否参加试验

,

全部预选后

,

组循环启动依照左侧高压主汽调节联合阀组、右侧高

压主汽调节联合阀组、左侧中压主汽调节联合阀组、

右侧中压主汽调节联合阀组顺序依次进行

,

每次仅允

许一个阀组试验。

汽轮机控制器阀位限制器和阀位控制器在试验

中扮演着重要角色

,

试验调门的开关控制都依赖其完

成。正常运行每一个调节阀阀位是由汽轮机控制器

速度

/

负荷控制单元对其输出

OSB

与该阀阀位限制

器输出二者取小决定的。左侧高调阀阀位控制器如

1

所示。

2

 事件经过

2004

3

2

16:00,1

号机组负荷

230MW,

开始做汽机主汽门

/

调门活动定期试验。过

负荷调节阀当时机械故障

,

其所在左侧高压主汽调节

联合阀组未进行试验。

16:06,

当右侧中压组进行至

第四步时

,

因中压主汽门关反馈未回来超时

,

试验自

动执行复位程序

,16:07,

将所有调阀关到

10%,

负荷快速降至

120MW,

主汽压力急剧上升

,

高旁快

;

热再压力急剧上升

,

低旁快开

,

旁路油站跳

,

低旁

跳闸

,

高排冷却蒸汽喷水阀开启

,

高排冷却蒸汽喷水

流量低保护动作

,

汽机跳闸

,

旁路未打开

,

保护触发锅

MFT,

逆功率短延时保护动作

,

发电机解列。

40

原小宁

:350MW

汽轮机组阀门活动试验时跳闸的原因分析

1

 左侧高调阀阀位控制器

  

ATT

子组通过不同步序命令作用于阀位限制

,

来完成活动试验。左侧高调阀阀位限制器与

ATT

程序命令联系图如图

2

所示。

2

 左侧高调阀阀位限制器与

ATT

程序命令联系图

以左侧高压主汽调节联合阀组试验过程为例来

说明

ATT

程序

:

ATT

试验允许条件如下

:

机组负荷小于

280MW;

汽轮机控制器处于负荷控制方式

;

高、中压

主汽门全开

;

过负荷阀关

;

高排冷却蒸汽阀未运行。

ATT

子组分为试验程序

(

STEP1

———

STEP17

)

、复位

程序

(

STEP51

———

STEP55

)

。试验允许条件满足后

,

即可启动子组

,

在左侧高压阀组预选的情况下先行进

行该组活动。首先子组发出

C2

命令

,

将图

2

中左侧

高调阀

(

简称

CV1

)

阀位限制器设定为

0%,

阀位限制

器输出

BFD1V

1

3%/s

地速率下降

,BFD1V

在图

1

小选块奏效后

CV1

开度以

1

3%/s

减小直至关闭

,

同时另一侧高调阀

(

简称

CV2

)

在负荷控制器或主汽

压力控制器作用下逐渐开大以维持负荷。而后在

CV1

关闭情况下进行主汽门活动及关闭时间测定。

子组步序使左侧高压主汽阀

(

简称

ESV1

)

两个遮断电

磁阀其中之一失电

,

主汽门遮断关闭。复位遮断电磁

阀打开主汽门后

,

进行另一遮断电磁阀失电遮断

;

主汽门遮断关闭之时

,

控制器内“黑匣子”自动测定关

闭时间是否在许可范围。超时则中止试验步序

,

保护

启动复位程序

,

恢复试验前初始状态。在

ESV1

活动

试验正常后

,

保持

ESV1

关闭依次进行

CV1

OLCV

活动

,

CV1

试验时子组置位

CV1

在试验信息

PRFD1

CV1

阀位控制器

,CV1

阀位设定就由图

1

小选块切至阀位限制器输出

BFD1V,

这样子组步序

C4

命令将

CV1

阀位限制器设定为

10%,

同时将阀位

限制器速率块切至

65%/s,CV1

便以

65%/s

速率快

开至

10%,

类似于主汽门

,CV1

10%

开度下其两个

遮断电磁阀交替失电遮断关闭

CV1

。这里需要注意

的是

:

为了维持控制油压

,CV1

关闭信号

FD1Z

返回

,

CV1

在试验信息

PRFD1

存在情况下二者逻辑相与产

C1

命令

,CV1

阀位限制器设定为

0%,

阀位限制器

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