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700t起重船的改造工艺

IT圈 admin 27浏览 0评论

2024年5月21日发(作者:环寄瑶)

维普资讯

2007年8月 

【l】国港湾建设 

Aug.,2007 

第4期总第150期 

China Harbour Engineering 

Tota1 150.No.4 

700 t起重船的改造工艺 

朱连宇 

(中交第一航务工程局有限公司,天津300042) 

摘 要:论述了根据施工生产需要,将一艘挤密砂桩专用施工船改造成700 t起重船的技术思路、具体的施工过 

程和改造过程中的技术进步。改造后使用情况表明:起重能力和安全性能满足国家相关规范要求,而且节省了资 

金,缩短了建造工期。 

关键词:700t起重船;技术改造;创新点 

中图分类号:U674.35 文献标识码:A 文章编号:1003—3688(2007)04—0063—03 

Reconstruction Technology of a 700 t Crane Barge 

ZHU Lian—yu 

(CCCC.First Harbour Engineering Co.Ltd.,Tianjin 300042,China) 

Abstract:In the light ofthe requirements ofconstruction,the technical proposal and ideas to reconstruct one working 

boat special for compaction sand pile into a 700 t crane barge,and the technical improvement during the reconstruction 

of it are presented.Practice shows that the lifting capacity and safety coefifcients of a 700 t crane barge can satisfy the 

requirements of relevant national standards,save money and shorten construction period. 

Key words:700 t crane barges;technical reconstruction;innovation points 

1概述 

研究和论证,决定将原来购置的日本富士海事株事会社2001 

随着国家经济布局的调整,港口功能日益增强。据交 

年建造的MF500砂桩船改造为700 t起重船。 

通部预测,2010年我国港口总吞吐量预计将达到45亿t,十 

2本船改造后的环境影响分析 

五期间每年全国沿海港口建设投资约400亿元,全国主 

2.1污染分析 

要港口将处在新一轮建设高峰期。而随着港口建设的高速 本船改造完成后,在营运期内对环境的影响主要是: 

发展,大型码头和防波堤建设用混凝土预制件也不断向大 

(1)船舶排放和泄漏的污油、污水对海域水质及海洋 

型化发展,500 t以上的大型混凝土预制件也广泛应用在港 

生物的影响; 

口工程中。 

(2)船员生活污水对海域水质及海洋生物的影响; 

经调查了解,天津及周边地区的起重船除了中海油天 (3)机械噪声对声环境的影响; 

津公司有一条起重能力为2 800 t的起重船外,其他公司起 (4)各附属设施排放的生活垃圾对生态环境的影响。 

重船的起重能力都在500 t以下。而放眼全国的起重船市场, 

2.2环境污染防治 

同样存在小型起重船较多,中大型起重船很少的局面,尤 

根据环境影响预测结果,针对本船建立完善的环境管 

其是起重能力为500 t到1 000 t的起重船严重短缺,远不 

理制度和环保措施,严格控制排人大海的水质,严格控制 

能适应市场的需求。 其它污染。 

对于我公司所承担的施工任务,如果租用超大型起重 

(1)船舶污水通过污水处理装置净化达标后排放人海; 

船,不但受海域、吊装工艺等诸多限制,而且从经济上考 (2)设置油水分离器,解决污油净化问题; 

虑也很不合适,因此建造一艘既能满足公司内部需要,又 

(3)固体废弃物集中处理,避免污染; 

可以服务于外部市场的起重船势在必行。经过专家组多次 

(4)机械选型时考虑低噪音设备,并采取必要的隔音 

和消音措施。 

收稿日期:2007—06—09 

3改造方案 

作者简介:朱连宇(197o__),男,高级工程师,船机处副处长,船 

3.1 MF500砂桩施工船技术参数 

机管理专业。 

从日本购置的MF500原为挤密砂桩施工船,其主要技 

维普资讯

64・ 中国港湾建设 2007年第4期 

术参数为: 

主尺度63 mx28 mx4_3 m;主发电机组2台×875 kVA, 

440 V/60 Hz;辅发电机组200 kVA,440 V/60 Hz;主液压 

泵站排量2 688 L/min;主液压泵7台×384L/min;移船绞 

车6台×25 t;杂用绞车2台×10 t;起重绞车3台×36 t、 

2台×20t。 

本项目以充分利用原船的船体和设备,并对部分原有 

设备加以改造为出发点,另外加装一些必需的其他设备,以 

尽量降低改造成本,将该船改造成为一艘起重能力为700 t 

的起重船。 

3.2船舶的主要改造工程 

(1)拆除原船的砂桩架和压缩空气管路等砂桩施工专 

用设施。 

(2)在艉部船体结构处加长7 m,使船舶总长增加到 

70 m。加长部分船体作为压载舱用,在加装的艉部压载舱 

内增加150 t固体压载以平衡纵倾及降低重心高度,保证船 

舶的稳定。 

(3)封闭原船艏部船体凹槽结构;对主船体底部外板 

进行局部加强;对起重机支脚处起重机臂架、A字架作船 

体结构加强。 

(4)新制做并安装起重机臂架、变幅用后A架以及固 

定滑车组总成。 

(5)增加45t主起升绞车2台,改装原有的3台36t 

绞车,分别作为辅起升和变幅用绞车。 

(6)增加主起升绞车的液压驱动系统,改装变幅用绞 

车液压驱动系统,以实现绞车同步运行。 

(7)增加起重设备综合控制台,实现各绞车控制既可 

集中在控制室内操作,也可在机旁进行操作控制,并且两 

地操作互相连锁。另外,增加吊重显示、力矩限制、报警、 

同步、高度限位等设施和功能。 

(8)在居住甲板艉部增设机房,机房内安装2台主发 

电机组,1台辅发电机组。 

(9)将2台起锚绞车及机座整体向后移8 m,并对船 

体结构进行加强处理。 

4 700 t起重船改造的创新点 

(1)主船体艉部结构加长7 Ii"1,提高了船舶的稳性。具 

体的施工工艺及过程为: 

①在原船距艉封板约4 m处的肋位处将主船体切开,切 

割时注意船体外板的切割线与船体构件的切割线距离控制 

在150~200 mm,切割时左右对称进行。 

②用手拉葫芦通过滑道将艉段向后滑移12 m;将预制 

好的加长段的各分片按船底、船舷、纵壁、甲板的顺序对 

称依次组装。 

③将艉段拉回预装位置与加长段进行装对。 

④为保证结构强度,7 m加长段采用梯形接口型式(见 

图1)及接长施工(见图2)。加长段两端的板材(甲板、 

外板、纵壁)及骨材均预留60 mm的装配余量,待分段合 

拢找正定位后再切割相应的余量;加长段纵向构件(包括 

号 2 导 3 4 

}呈量2 . I 

2 220 2 220l 2 220 

7 000 

图1船体切割安装示意图 

图2船体接长的施工 

舱壁)两端150 mm范围内暂不施焊,合拢后再进行焊接。 

(2)利用潮水涨落,安装起重机臂架。本船臂架采用 

E36单管型桁架结构,臂架系统重量380余t,长67m,底 

脚宽25m,主桁梁由 2 200mm、壁厚22mm管材制成;顶 

部横梁长12m,由 2 500mm、壁厚22mm管材制成。经 

研究,采用利用潮水涨落,安装起重机臂架的方案:起重 

机臂架垂直码头前沿制作,支脚段伸出码头前沿12m,按 

“潮汐表”选定合适的潮位并在船头加150 t的可移动压载, 

在二个支座的每个侧面焊一个支撑架托住销轴使其对准支 

座轴孔,在A架头部和臂架头部穿上变幅钢丝绳并固定在 

变幅绞车上,将起重船移到臂架支脚处。趁低潮位,即起 

重船甲板上的臂架支座低于臂架支脚时,进船对中,使臂 

架支脚对准支座,待潮水上涨,两孔对中时,将销轴穿进, 

变幅绞车将臂架搬起。该方案不但有效解决了臂架难于用 

起重设备安装的问题,而且施工操作方便,并大大降低了 

安装费用。起重臂架的制作,见图3。 

图3起重臂架的制作 

(3)为保证主绞车钢丝绳排列有序,加装了德国篱笆 

式卷简结构。篱笆式卷简结构示意图如图4所示。 

重载多层缠绕的起重绞车,缠绕层数越多,排绳不均 

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2007年第4期 朱连字:700 t起重船的改造工艺 ・65・ 

固定滑轮 

_ 

平行区段 

’ 

_ … 

} 

过渡区剧 

x I 

l平行区 

段“B” 

_ 

绳入口l 

l… 7r  过平渡行区J段  

+换向端部嵌入件 

图4德国篱笆式卷筒结构示意图 

匀的问题越严重。由于出绳方向的限制,本船设排绳器有 

困难,排绳不均匀将可能因内层钢丝绳排列不紧密,重载 

的外层钢丝绳突然嵌入内层,导致悬空的重物突然下落产 

生巨大的惯性力,极易造成严重的后果。 

为满足加装篱笆式卷筒结构的要求,经计算,将卷筒 

的有效容绳长度由原来的2.1 m改变为1.75 m,钢丝绳层数 

由5层改为6层。加装篱笆式卷筒结构后,不但提高了绞 

车的安全使用性能,而且减小了钢丝绳之间的摩擦,有效 

提高了钢丝绳的使用寿命。 

(4)改造后本船的变幅系统可以实现在臂架与水平夹 

角为0。时将臂架搬起,便于臂架系统的维修和保养。另外, 

起重机臂架可放平过桥,过桥高度≤38 m,过桥后利用船 

舶自身的变幅系统可以自己将臂架搬起。 

(5)出于结构安全考虑,主钩上滑轮组采用十字轴形 

式,以保证船舶在风浪较大的情况下安全作业。 

(6)为防止起重过程中发生意外,该船的主绞车刹车 

系统加装应急释放装置,起重船将重物起升至半空中,如 

果机械设备发生故障,通过该装置可将重物平稳地放回地 

面,以确保船舶安全。此装置通过加装1台手摇泵和2个 

球阀来实现。如图5所示。 

T回油 

P进油口f lA 

PC’。。。。。 。。。。。。 一 

单向节流阀 

丽 

进油PBJ lDIL 

回油PP 

油箱 

图5主绞车刹车系统应急释放装置 

(7)改造后,除本船设备外,装载的重心距甲板垂直 

高度不大于1.5 in的情况下,主甲板上还可附加20 t的装载 

量。 

(8)舭龙骨加长8.0 in,增加船舶稳性。 

(9)主液压回路设液电式压力传感器,为遥控台提供 

液压压力信号。 

(10)将全船的空调冷却水和液压油冷却水由原来的 

海水冷却改为淡水冷却,有效地解决了船舶浅水作业冷却 

水管容易堵塞的问题,并可以有效防止冷却水管的锈蚀。 

5改造后船舶的主要性能参数 

改造后的700 t起重船见图6。 

图6改造完成后的700t起重船 

5.1适用范围 

航区:沿海航区作业,近海航区调遣。 

起重作业海况:风力小于等于浦氏6级,波高不大于 

0.8m。 

船舶调遣:风力小于等于浦氏8级;就地抗风能力:浦 

氏10级。 

5.2船舶主尺度 

× ×麒=70.O0 m×28 O0 mX4.30 m;作业吃水:2.80 m; 

船舶过桥高度:水面以上38.0 m 

5.3起重作业能力 

起重作业能力见表1。 

表1改造后起重船的起重作业能力 

名称 吊重 额定吊距/m 额定吊高/m 起升速度/(m・min- ) 

主起升 350t×2 22.5 55.O 2.5~5 O 

辅起升 1OOt×1 25.O 60.O 4.19~6.29 

工具起升 20t×2 25 O 60.O 1 8.9~28 27 

5.4变幅范围 

变幅范围为0。~68。。 

5.5船舶安全性能 

船舶安全性能满足国家相关规范要求。 

6船舶使用情况及效益分析 

700 t起重船设计改造总费用4 000万元,其中原砂桩 

船购置、拖航、关税等费用合计1 200万元,改造设计费 

用2 800万元。设计、改造、调试时间共计6个月。 

如果同期建造同类型船舶,需要设计建造费用约6 000 

万元;设计、建造、调试时间需要12个月。 

租用700 t起重船年费用为12万元/台班×300台班=3 600 

万元。可以看出,租用同类型船舶,1年多的租费就能满 

足本船改造所需的全部资金。 

通过比较可以看出,改造本船比建造新船不但节约大 

量资金,而且可以节约建造工期,使船舶提前投入到工程 

建设中,保证了工程的顺利进行。 

经过精心施工,该船改造获得成功,达到了预期的各 

项设计要求,填补了公司500t以上大型起重船的空白,进 

步提高了公司的船机实力,也使公司的船机资源配置更 

为合理。通过近1年的使用,该船使用状况良好,为公司 

取得了良好的经济和社会效益。 

2024年5月21日发(作者:环寄瑶)

维普资讯

2007年8月 

【l】国港湾建设 

Aug.,2007 

第4期总第150期 

China Harbour Engineering 

Tota1 150.No.4 

700 t起重船的改造工艺 

朱连宇 

(中交第一航务工程局有限公司,天津300042) 

摘 要:论述了根据施工生产需要,将一艘挤密砂桩专用施工船改造成700 t起重船的技术思路、具体的施工过 

程和改造过程中的技术进步。改造后使用情况表明:起重能力和安全性能满足国家相关规范要求,而且节省了资 

金,缩短了建造工期。 

关键词:700t起重船;技术改造;创新点 

中图分类号:U674.35 文献标识码:A 文章编号:1003—3688(2007)04—0063—03 

Reconstruction Technology of a 700 t Crane Barge 

ZHU Lian—yu 

(CCCC.First Harbour Engineering Co.Ltd.,Tianjin 300042,China) 

Abstract:In the light ofthe requirements ofconstruction,the technical proposal and ideas to reconstruct one working 

boat special for compaction sand pile into a 700 t crane barge,and the technical improvement during the reconstruction 

of it are presented.Practice shows that the lifting capacity and safety coefifcients of a 700 t crane barge can satisfy the 

requirements of relevant national standards,save money and shorten construction period. 

Key words:700 t crane barges;technical reconstruction;innovation points 

1概述 

研究和论证,决定将原来购置的日本富士海事株事会社2001 

随着国家经济布局的调整,港口功能日益增强。据交 

年建造的MF500砂桩船改造为700 t起重船。 

通部预测,2010年我国港口总吞吐量预计将达到45亿t,十 

2本船改造后的环境影响分析 

五期间每年全国沿海港口建设投资约400亿元,全国主 

2.1污染分析 

要港口将处在新一轮建设高峰期。而随着港口建设的高速 本船改造完成后,在营运期内对环境的影响主要是: 

发展,大型码头和防波堤建设用混凝土预制件也不断向大 

(1)船舶排放和泄漏的污油、污水对海域水质及海洋 

型化发展,500 t以上的大型混凝土预制件也广泛应用在港 

生物的影响; 

口工程中。 

(2)船员生活污水对海域水质及海洋生物的影响; 

经调查了解,天津及周边地区的起重船除了中海油天 (3)机械噪声对声环境的影响; 

津公司有一条起重能力为2 800 t的起重船外,其他公司起 (4)各附属设施排放的生活垃圾对生态环境的影响。 

重船的起重能力都在500 t以下。而放眼全国的起重船市场, 

2.2环境污染防治 

同样存在小型起重船较多,中大型起重船很少的局面,尤 

根据环境影响预测结果,针对本船建立完善的环境管 

其是起重能力为500 t到1 000 t的起重船严重短缺,远不 

理制度和环保措施,严格控制排人大海的水质,严格控制 

能适应市场的需求。 其它污染。 

对于我公司所承担的施工任务,如果租用超大型起重 

(1)船舶污水通过污水处理装置净化达标后排放人海; 

船,不但受海域、吊装工艺等诸多限制,而且从经济上考 (2)设置油水分离器,解决污油净化问题; 

虑也很不合适,因此建造一艘既能满足公司内部需要,又 

(3)固体废弃物集中处理,避免污染; 

可以服务于外部市场的起重船势在必行。经过专家组多次 

(4)机械选型时考虑低噪音设备,并采取必要的隔音 

和消音措施。 

收稿日期:2007—06—09 

3改造方案 

作者简介:朱连宇(197o__),男,高级工程师,船机处副处长,船 

3.1 MF500砂桩施工船技术参数 

机管理专业。 

从日本购置的MF500原为挤密砂桩施工船,其主要技 

维普资讯

64・ 中国港湾建设 2007年第4期 

术参数为: 

主尺度63 mx28 mx4_3 m;主发电机组2台×875 kVA, 

440 V/60 Hz;辅发电机组200 kVA,440 V/60 Hz;主液压 

泵站排量2 688 L/min;主液压泵7台×384L/min;移船绞 

车6台×25 t;杂用绞车2台×10 t;起重绞车3台×36 t、 

2台×20t。 

本项目以充分利用原船的船体和设备,并对部分原有 

设备加以改造为出发点,另外加装一些必需的其他设备,以 

尽量降低改造成本,将该船改造成为一艘起重能力为700 t 

的起重船。 

3.2船舶的主要改造工程 

(1)拆除原船的砂桩架和压缩空气管路等砂桩施工专 

用设施。 

(2)在艉部船体结构处加长7 m,使船舶总长增加到 

70 m。加长部分船体作为压载舱用,在加装的艉部压载舱 

内增加150 t固体压载以平衡纵倾及降低重心高度,保证船 

舶的稳定。 

(3)封闭原船艏部船体凹槽结构;对主船体底部外板 

进行局部加强;对起重机支脚处起重机臂架、A字架作船 

体结构加强。 

(4)新制做并安装起重机臂架、变幅用后A架以及固 

定滑车组总成。 

(5)增加45t主起升绞车2台,改装原有的3台36t 

绞车,分别作为辅起升和变幅用绞车。 

(6)增加主起升绞车的液压驱动系统,改装变幅用绞 

车液压驱动系统,以实现绞车同步运行。 

(7)增加起重设备综合控制台,实现各绞车控制既可 

集中在控制室内操作,也可在机旁进行操作控制,并且两 

地操作互相连锁。另外,增加吊重显示、力矩限制、报警、 

同步、高度限位等设施和功能。 

(8)在居住甲板艉部增设机房,机房内安装2台主发 

电机组,1台辅发电机组。 

(9)将2台起锚绞车及机座整体向后移8 m,并对船 

体结构进行加强处理。 

4 700 t起重船改造的创新点 

(1)主船体艉部结构加长7 Ii"1,提高了船舶的稳性。具 

体的施工工艺及过程为: 

①在原船距艉封板约4 m处的肋位处将主船体切开,切 

割时注意船体外板的切割线与船体构件的切割线距离控制 

在150~200 mm,切割时左右对称进行。 

②用手拉葫芦通过滑道将艉段向后滑移12 m;将预制 

好的加长段的各分片按船底、船舷、纵壁、甲板的顺序对 

称依次组装。 

③将艉段拉回预装位置与加长段进行装对。 

④为保证结构强度,7 m加长段采用梯形接口型式(见 

图1)及接长施工(见图2)。加长段两端的板材(甲板、 

外板、纵壁)及骨材均预留60 mm的装配余量,待分段合 

拢找正定位后再切割相应的余量;加长段纵向构件(包括 

号 2 导 3 4 

}呈量2 . I 

2 220 2 220l 2 220 

7 000 

图1船体切割安装示意图 

图2船体接长的施工 

舱壁)两端150 mm范围内暂不施焊,合拢后再进行焊接。 

(2)利用潮水涨落,安装起重机臂架。本船臂架采用 

E36单管型桁架结构,臂架系统重量380余t,长67m,底 

脚宽25m,主桁梁由 2 200mm、壁厚22mm管材制成;顶 

部横梁长12m,由 2 500mm、壁厚22mm管材制成。经 

研究,采用利用潮水涨落,安装起重机臂架的方案:起重 

机臂架垂直码头前沿制作,支脚段伸出码头前沿12m,按 

“潮汐表”选定合适的潮位并在船头加150 t的可移动压载, 

在二个支座的每个侧面焊一个支撑架托住销轴使其对准支 

座轴孔,在A架头部和臂架头部穿上变幅钢丝绳并固定在 

变幅绞车上,将起重船移到臂架支脚处。趁低潮位,即起 

重船甲板上的臂架支座低于臂架支脚时,进船对中,使臂 

架支脚对准支座,待潮水上涨,两孔对中时,将销轴穿进, 

变幅绞车将臂架搬起。该方案不但有效解决了臂架难于用 

起重设备安装的问题,而且施工操作方便,并大大降低了 

安装费用。起重臂架的制作,见图3。 

图3起重臂架的制作 

(3)为保证主绞车钢丝绳排列有序,加装了德国篱笆 

式卷简结构。篱笆式卷简结构示意图如图4所示。 

重载多层缠绕的起重绞车,缠绕层数越多,排绳不均 

维普资讯

2007年第4期 朱连字:700 t起重船的改造工艺 ・65・ 

固定滑轮 

_ 

平行区段 

’ 

_ … 

} 

过渡区剧 

x I 

l平行区 

段“B” 

_ 

绳入口l 

l… 7r  过平渡行区J段  

+换向端部嵌入件 

图4德国篱笆式卷筒结构示意图 

匀的问题越严重。由于出绳方向的限制,本船设排绳器有 

困难,排绳不均匀将可能因内层钢丝绳排列不紧密,重载 

的外层钢丝绳突然嵌入内层,导致悬空的重物突然下落产 

生巨大的惯性力,极易造成严重的后果。 

为满足加装篱笆式卷筒结构的要求,经计算,将卷筒 

的有效容绳长度由原来的2.1 m改变为1.75 m,钢丝绳层数 

由5层改为6层。加装篱笆式卷筒结构后,不但提高了绞 

车的安全使用性能,而且减小了钢丝绳之间的摩擦,有效 

提高了钢丝绳的使用寿命。 

(4)改造后本船的变幅系统可以实现在臂架与水平夹 

角为0。时将臂架搬起,便于臂架系统的维修和保养。另外, 

起重机臂架可放平过桥,过桥高度≤38 m,过桥后利用船 

舶自身的变幅系统可以自己将臂架搬起。 

(5)出于结构安全考虑,主钩上滑轮组采用十字轴形 

式,以保证船舶在风浪较大的情况下安全作业。 

(6)为防止起重过程中发生意外,该船的主绞车刹车 

系统加装应急释放装置,起重船将重物起升至半空中,如 

果机械设备发生故障,通过该装置可将重物平稳地放回地 

面,以确保船舶安全。此装置通过加装1台手摇泵和2个 

球阀来实现。如图5所示。 

T回油 

P进油口f lA 

PC’。。。。。 。。。。。。 一 

单向节流阀 

丽 

进油PBJ lDIL 

回油PP 

油箱 

图5主绞车刹车系统应急释放装置 

(7)改造后,除本船设备外,装载的重心距甲板垂直 

高度不大于1.5 in的情况下,主甲板上还可附加20 t的装载 

量。 

(8)舭龙骨加长8.0 in,增加船舶稳性。 

(9)主液压回路设液电式压力传感器,为遥控台提供 

液压压力信号。 

(10)将全船的空调冷却水和液压油冷却水由原来的 

海水冷却改为淡水冷却,有效地解决了船舶浅水作业冷却 

水管容易堵塞的问题,并可以有效防止冷却水管的锈蚀。 

5改造后船舶的主要性能参数 

改造后的700 t起重船见图6。 

图6改造完成后的700t起重船 

5.1适用范围 

航区:沿海航区作业,近海航区调遣。 

起重作业海况:风力小于等于浦氏6级,波高不大于 

0.8m。 

船舶调遣:风力小于等于浦氏8级;就地抗风能力:浦 

氏10级。 

5.2船舶主尺度 

× ×麒=70.O0 m×28 O0 mX4.30 m;作业吃水:2.80 m; 

船舶过桥高度:水面以上38.0 m 

5.3起重作业能力 

起重作业能力见表1。 

表1改造后起重船的起重作业能力 

名称 吊重 额定吊距/m 额定吊高/m 起升速度/(m・min- ) 

主起升 350t×2 22.5 55.O 2.5~5 O 

辅起升 1OOt×1 25.O 60.O 4.19~6.29 

工具起升 20t×2 25 O 60.O 1 8.9~28 27 

5.4变幅范围 

变幅范围为0。~68。。 

5.5船舶安全性能 

船舶安全性能满足国家相关规范要求。 

6船舶使用情况及效益分析 

700 t起重船设计改造总费用4 000万元,其中原砂桩 

船购置、拖航、关税等费用合计1 200万元,改造设计费 

用2 800万元。设计、改造、调试时间共计6个月。 

如果同期建造同类型船舶,需要设计建造费用约6 000 

万元;设计、建造、调试时间需要12个月。 

租用700 t起重船年费用为12万元/台班×300台班=3 600 

万元。可以看出,租用同类型船舶,1年多的租费就能满 

足本船改造所需的全部资金。 

通过比较可以看出,改造本船比建造新船不但节约大 

量资金,而且可以节约建造工期,使船舶提前投入到工程 

建设中,保证了工程的顺利进行。 

经过精心施工,该船改造获得成功,达到了预期的各 

项设计要求,填补了公司500t以上大型起重船的空白,进 

步提高了公司的船机实力,也使公司的船机资源配置更 

为合理。通过近1年的使用,该船使用状况良好,为公司 

取得了良好的经济和社会效益。 

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