2024年5月21日发(作者:环寄瑶)
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2007年8月
【l】国港湾建设
Aug.,2007
第4期总第150期
China Harbour Engineering
Tota1 150.No.4
700 t起重船的改造工艺
朱连宇
(中交第一航务工程局有限公司,天津300042)
摘 要:论述了根据施工生产需要,将一艘挤密砂桩专用施工船改造成700 t起重船的技术思路、具体的施工过
程和改造过程中的技术进步。改造后使用情况表明:起重能力和安全性能满足国家相关规范要求,而且节省了资
金,缩短了建造工期。
关键词:700t起重船;技术改造;创新点
中图分类号:U674.35 文献标识码:A 文章编号:1003—3688(2007)04—0063—03
Reconstruction Technology of a 700 t Crane Barge
ZHU Lian—yu
(CCCC.First Harbour Engineering Co.Ltd.,Tianjin 300042,China)
Abstract:In the light ofthe requirements ofconstruction,the technical proposal and ideas to reconstruct one working
boat special for compaction sand pile into a 700 t crane barge,and the technical improvement during the reconstruction
of it are presented.Practice shows that the lifting capacity and safety coefifcients of a 700 t crane barge can satisfy the
requirements of relevant national standards,save money and shorten construction period.
Key words:700 t crane barges;technical reconstruction;innovation points
1概述
研究和论证,决定将原来购置的日本富士海事株事会社2001
随着国家经济布局的调整,港口功能日益增强。据交
年建造的MF500砂桩船改造为700 t起重船。
通部预测,2010年我国港口总吞吐量预计将达到45亿t,十
2本船改造后的环境影响分析
一
五期间每年全国沿海港口建设投资约400亿元,全国主
2.1污染分析
要港口将处在新一轮建设高峰期。而随着港口建设的高速 本船改造完成后,在营运期内对环境的影响主要是:
发展,大型码头和防波堤建设用混凝土预制件也不断向大
(1)船舶排放和泄漏的污油、污水对海域水质及海洋
型化发展,500 t以上的大型混凝土预制件也广泛应用在港
生物的影响;
口工程中。
(2)船员生活污水对海域水质及海洋生物的影响;
经调查了解,天津及周边地区的起重船除了中海油天 (3)机械噪声对声环境的影响;
津公司有一条起重能力为2 800 t的起重船外,其他公司起 (4)各附属设施排放的生活垃圾对生态环境的影响。
重船的起重能力都在500 t以下。而放眼全国的起重船市场,
2.2环境污染防治
同样存在小型起重船较多,中大型起重船很少的局面,尤
根据环境影响预测结果,针对本船建立完善的环境管
其是起重能力为500 t到1 000 t的起重船严重短缺,远不
理制度和环保措施,严格控制排人大海的水质,严格控制
能适应市场的需求。 其它污染。
对于我公司所承担的施工任务,如果租用超大型起重
(1)船舶污水通过污水处理装置净化达标后排放人海;
船,不但受海域、吊装工艺等诸多限制,而且从经济上考 (2)设置油水分离器,解决污油净化问题;
虑也很不合适,因此建造一艘既能满足公司内部需要,又
(3)固体废弃物集中处理,避免污染;
可以服务于外部市场的起重船势在必行。经过专家组多次
(4)机械选型时考虑低噪音设备,并采取必要的隔音
和消音措施。
收稿日期:2007—06—09
3改造方案
作者简介:朱连宇(197o__),男,高级工程师,船机处副处长,船
3.1 MF500砂桩施工船技术参数
机管理专业。
从日本购置的MF500原为挤密砂桩施工船,其主要技
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・
64・ 中国港湾建设 2007年第4期
术参数为:
主尺度63 mx28 mx4_3 m;主发电机组2台×875 kVA,
440 V/60 Hz;辅发电机组200 kVA,440 V/60 Hz;主液压
泵站排量2 688 L/min;主液压泵7台×384L/min;移船绞
车6台×25 t;杂用绞车2台×10 t;起重绞车3台×36 t、
2台×20t。
本项目以充分利用原船的船体和设备,并对部分原有
设备加以改造为出发点,另外加装一些必需的其他设备,以
尽量降低改造成本,将该船改造成为一艘起重能力为700 t
的起重船。
3.2船舶的主要改造工程
(1)拆除原船的砂桩架和压缩空气管路等砂桩施工专
用设施。
(2)在艉部船体结构处加长7 m,使船舶总长增加到
70 m。加长部分船体作为压载舱用,在加装的艉部压载舱
内增加150 t固体压载以平衡纵倾及降低重心高度,保证船
舶的稳定。
(3)封闭原船艏部船体凹槽结构;对主船体底部外板
进行局部加强;对起重机支脚处起重机臂架、A字架作船
体结构加强。
(4)新制做并安装起重机臂架、变幅用后A架以及固
定滑车组总成。
(5)增加45t主起升绞车2台,改装原有的3台36t
绞车,分别作为辅起升和变幅用绞车。
(6)增加主起升绞车的液压驱动系统,改装变幅用绞
车液压驱动系统,以实现绞车同步运行。
(7)增加起重设备综合控制台,实现各绞车控制既可
集中在控制室内操作,也可在机旁进行操作控制,并且两
地操作互相连锁。另外,增加吊重显示、力矩限制、报警、
同步、高度限位等设施和功能。
(8)在居住甲板艉部增设机房,机房内安装2台主发
电机组,1台辅发电机组。
(9)将2台起锚绞车及机座整体向后移8 m,并对船
体结构进行加强处理。
4 700 t起重船改造的创新点
(1)主船体艉部结构加长7 Ii"1,提高了船舶的稳性。具
体的施工工艺及过程为:
①在原船距艉封板约4 m处的肋位处将主船体切开,切
割时注意船体外板的切割线与船体构件的切割线距离控制
在150~200 mm,切割时左右对称进行。
②用手拉葫芦通过滑道将艉段向后滑移12 m;将预制
好的加长段的各分片按船底、船舷、纵壁、甲板的顺序对
称依次组装。
③将艉段拉回预装位置与加长段进行装对。
④为保证结构强度,7 m加长段采用梯形接口型式(见
图1)及接长施工(见图2)。加长段两端的板材(甲板、
外板、纵壁)及骨材均预留60 mm的装配余量,待分段合
拢找正定位后再切割相应的余量;加长段纵向构件(包括
号 2 导 3 4
}呈量2 . I
2 220 2 220l 2 220
7 000
图1船体切割安装示意图
图2船体接长的施工
舱壁)两端150 mm范围内暂不施焊,合拢后再进行焊接。
(2)利用潮水涨落,安装起重机臂架。本船臂架采用
E36单管型桁架结构,臂架系统重量380余t,长67m,底
脚宽25m,主桁梁由 2 200mm、壁厚22mm管材制成;顶
部横梁长12m,由 2 500mm、壁厚22mm管材制成。经
研究,采用利用潮水涨落,安装起重机臂架的方案:起重
机臂架垂直码头前沿制作,支脚段伸出码头前沿12m,按
“潮汐表”选定合适的潮位并在船头加150 t的可移动压载,
在二个支座的每个侧面焊一个支撑架托住销轴使其对准支
座轴孔,在A架头部和臂架头部穿上变幅钢丝绳并固定在
变幅绞车上,将起重船移到臂架支脚处。趁低潮位,即起
重船甲板上的臂架支座低于臂架支脚时,进船对中,使臂
架支脚对准支座,待潮水上涨,两孔对中时,将销轴穿进,
变幅绞车将臂架搬起。该方案不但有效解决了臂架难于用
起重设备安装的问题,而且施工操作方便,并大大降低了
安装费用。起重臂架的制作,见图3。
图3起重臂架的制作
(3)为保证主绞车钢丝绳排列有序,加装了德国篱笆
式卷简结构。篱笆式卷简结构示意图如图4所示。
重载多层缠绕的起重绞车,缠绕层数越多,排绳不均
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2007年第4期 朱连字:700 t起重船的改造工艺 ・65・
固定滑轮
_
平行区段
’
_ …
}
过渡区剧
x I
l平行区
段“B”
_
绳入口l
l… 7r 过平渡行区J段
+换向端部嵌入件
图4德国篱笆式卷筒结构示意图
匀的问题越严重。由于出绳方向的限制,本船设排绳器有
困难,排绳不均匀将可能因内层钢丝绳排列不紧密,重载
的外层钢丝绳突然嵌入内层,导致悬空的重物突然下落产
生巨大的惯性力,极易造成严重的后果。
为满足加装篱笆式卷筒结构的要求,经计算,将卷筒
的有效容绳长度由原来的2.1 m改变为1.75 m,钢丝绳层数
由5层改为6层。加装篱笆式卷筒结构后,不但提高了绞
车的安全使用性能,而且减小了钢丝绳之间的摩擦,有效
提高了钢丝绳的使用寿命。
(4)改造后本船的变幅系统可以实现在臂架与水平夹
角为0。时将臂架搬起,便于臂架系统的维修和保养。另外,
起重机臂架可放平过桥,过桥高度≤38 m,过桥后利用船
舶自身的变幅系统可以自己将臂架搬起。
(5)出于结构安全考虑,主钩上滑轮组采用十字轴形
式,以保证船舶在风浪较大的情况下安全作业。
(6)为防止起重过程中发生意外,该船的主绞车刹车
系统加装应急释放装置,起重船将重物起升至半空中,如
果机械设备发生故障,通过该装置可将重物平稳地放回地
面,以确保船舶安全。此装置通过加装1台手摇泵和2个
球阀来实现。如图5所示。
T回油
P进油口f lA
PC’。。。。。 。。。。。。 一
单向节流阀
丽
进油PBJ lDIL
回油PP
油箱
图5主绞车刹车系统应急释放装置
(7)改造后,除本船设备外,装载的重心距甲板垂直
高度不大于1.5 in的情况下,主甲板上还可附加20 t的装载
量。
(8)舭龙骨加长8.0 in,增加船舶稳性。
(9)主液压回路设液电式压力传感器,为遥控台提供
液压压力信号。
(10)将全船的空调冷却水和液压油冷却水由原来的
海水冷却改为淡水冷却,有效地解决了船舶浅水作业冷却
水管容易堵塞的问题,并可以有效防止冷却水管的锈蚀。
5改造后船舶的主要性能参数
改造后的700 t起重船见图6。
图6改造完成后的700t起重船
5.1适用范围
航区:沿海航区作业,近海航区调遣。
起重作业海况:风力小于等于浦氏6级,波高不大于
0.8m。
船舶调遣:风力小于等于浦氏8级;就地抗风能力:浦
氏10级。
5.2船舶主尺度
× ×麒=70.O0 m×28 O0 mX4.30 m;作业吃水:2.80 m;
船舶过桥高度:水面以上38.0 m
5.3起重作业能力
起重作业能力见表1。
表1改造后起重船的起重作业能力
名称 吊重 额定吊距/m 额定吊高/m 起升速度/(m・min- )
主起升 350t×2 22.5 55.O 2.5~5 O
辅起升 1OOt×1 25.O 60.O 4.19~6.29
工具起升 20t×2 25 O 60.O 1 8.9~28 27
5.4变幅范围
变幅范围为0。~68。。
5.5船舶安全性能
船舶安全性能满足国家相关规范要求。
6船舶使用情况及效益分析
700 t起重船设计改造总费用4 000万元,其中原砂桩
船购置、拖航、关税等费用合计1 200万元,改造设计费
用2 800万元。设计、改造、调试时间共计6个月。
如果同期建造同类型船舶,需要设计建造费用约6 000
万元;设计、建造、调试时间需要12个月。
租用700 t起重船年费用为12万元/台班×300台班=3 600
万元。可以看出,租用同类型船舶,1年多的租费就能满
足本船改造所需的全部资金。
通过比较可以看出,改造本船比建造新船不但节约大
量资金,而且可以节约建造工期,使船舶提前投入到工程
建设中,保证了工程的顺利进行。
经过精心施工,该船改造获得成功,达到了预期的各
项设计要求,填补了公司500t以上大型起重船的空白,进
一
步提高了公司的船机实力,也使公司的船机资源配置更
为合理。通过近1年的使用,该船使用状况良好,为公司
取得了良好的经济和社会效益。
2024年5月21日发(作者:环寄瑶)
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2007年8月
【l】国港湾建设
Aug.,2007
第4期总第150期
China Harbour Engineering
Tota1 150.No.4
700 t起重船的改造工艺
朱连宇
(中交第一航务工程局有限公司,天津300042)
摘 要:论述了根据施工生产需要,将一艘挤密砂桩专用施工船改造成700 t起重船的技术思路、具体的施工过
程和改造过程中的技术进步。改造后使用情况表明:起重能力和安全性能满足国家相关规范要求,而且节省了资
金,缩短了建造工期。
关键词:700t起重船;技术改造;创新点
中图分类号:U674.35 文献标识码:A 文章编号:1003—3688(2007)04—0063—03
Reconstruction Technology of a 700 t Crane Barge
ZHU Lian—yu
(CCCC.First Harbour Engineering Co.Ltd.,Tianjin 300042,China)
Abstract:In the light ofthe requirements ofconstruction,the technical proposal and ideas to reconstruct one working
boat special for compaction sand pile into a 700 t crane barge,and the technical improvement during the reconstruction
of it are presented.Practice shows that the lifting capacity and safety coefifcients of a 700 t crane barge can satisfy the
requirements of relevant national standards,save money and shorten construction period.
Key words:700 t crane barges;technical reconstruction;innovation points
1概述
研究和论证,决定将原来购置的日本富士海事株事会社2001
随着国家经济布局的调整,港口功能日益增强。据交
年建造的MF500砂桩船改造为700 t起重船。
通部预测,2010年我国港口总吞吐量预计将达到45亿t,十
2本船改造后的环境影响分析
一
五期间每年全国沿海港口建设投资约400亿元,全国主
2.1污染分析
要港口将处在新一轮建设高峰期。而随着港口建设的高速 本船改造完成后,在营运期内对环境的影响主要是:
发展,大型码头和防波堤建设用混凝土预制件也不断向大
(1)船舶排放和泄漏的污油、污水对海域水质及海洋
型化发展,500 t以上的大型混凝土预制件也广泛应用在港
生物的影响;
口工程中。
(2)船员生活污水对海域水质及海洋生物的影响;
经调查了解,天津及周边地区的起重船除了中海油天 (3)机械噪声对声环境的影响;
津公司有一条起重能力为2 800 t的起重船外,其他公司起 (4)各附属设施排放的生活垃圾对生态环境的影响。
重船的起重能力都在500 t以下。而放眼全国的起重船市场,
2.2环境污染防治
同样存在小型起重船较多,中大型起重船很少的局面,尤
根据环境影响预测结果,针对本船建立完善的环境管
其是起重能力为500 t到1 000 t的起重船严重短缺,远不
理制度和环保措施,严格控制排人大海的水质,严格控制
能适应市场的需求。 其它污染。
对于我公司所承担的施工任务,如果租用超大型起重
(1)船舶污水通过污水处理装置净化达标后排放人海;
船,不但受海域、吊装工艺等诸多限制,而且从经济上考 (2)设置油水分离器,解决污油净化问题;
虑也很不合适,因此建造一艘既能满足公司内部需要,又
(3)固体废弃物集中处理,避免污染;
可以服务于外部市场的起重船势在必行。经过专家组多次
(4)机械选型时考虑低噪音设备,并采取必要的隔音
和消音措施。
收稿日期:2007—06—09
3改造方案
作者简介:朱连宇(197o__),男,高级工程师,船机处副处长,船
3.1 MF500砂桩施工船技术参数
机管理专业。
从日本购置的MF500原为挤密砂桩施工船,其主要技
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・
64・ 中国港湾建设 2007年第4期
术参数为:
主尺度63 mx28 mx4_3 m;主发电机组2台×875 kVA,
440 V/60 Hz;辅发电机组200 kVA,440 V/60 Hz;主液压
泵站排量2 688 L/min;主液压泵7台×384L/min;移船绞
车6台×25 t;杂用绞车2台×10 t;起重绞车3台×36 t、
2台×20t。
本项目以充分利用原船的船体和设备,并对部分原有
设备加以改造为出发点,另外加装一些必需的其他设备,以
尽量降低改造成本,将该船改造成为一艘起重能力为700 t
的起重船。
3.2船舶的主要改造工程
(1)拆除原船的砂桩架和压缩空气管路等砂桩施工专
用设施。
(2)在艉部船体结构处加长7 m,使船舶总长增加到
70 m。加长部分船体作为压载舱用,在加装的艉部压载舱
内增加150 t固体压载以平衡纵倾及降低重心高度,保证船
舶的稳定。
(3)封闭原船艏部船体凹槽结构;对主船体底部外板
进行局部加强;对起重机支脚处起重机臂架、A字架作船
体结构加强。
(4)新制做并安装起重机臂架、变幅用后A架以及固
定滑车组总成。
(5)增加45t主起升绞车2台,改装原有的3台36t
绞车,分别作为辅起升和变幅用绞车。
(6)增加主起升绞车的液压驱动系统,改装变幅用绞
车液压驱动系统,以实现绞车同步运行。
(7)增加起重设备综合控制台,实现各绞车控制既可
集中在控制室内操作,也可在机旁进行操作控制,并且两
地操作互相连锁。另外,增加吊重显示、力矩限制、报警、
同步、高度限位等设施和功能。
(8)在居住甲板艉部增设机房,机房内安装2台主发
电机组,1台辅发电机组。
(9)将2台起锚绞车及机座整体向后移8 m,并对船
体结构进行加强处理。
4 700 t起重船改造的创新点
(1)主船体艉部结构加长7 Ii"1,提高了船舶的稳性。具
体的施工工艺及过程为:
①在原船距艉封板约4 m处的肋位处将主船体切开,切
割时注意船体外板的切割线与船体构件的切割线距离控制
在150~200 mm,切割时左右对称进行。
②用手拉葫芦通过滑道将艉段向后滑移12 m;将预制
好的加长段的各分片按船底、船舷、纵壁、甲板的顺序对
称依次组装。
③将艉段拉回预装位置与加长段进行装对。
④为保证结构强度,7 m加长段采用梯形接口型式(见
图1)及接长施工(见图2)。加长段两端的板材(甲板、
外板、纵壁)及骨材均预留60 mm的装配余量,待分段合
拢找正定位后再切割相应的余量;加长段纵向构件(包括
号 2 导 3 4
}呈量2 . I
2 220 2 220l 2 220
7 000
图1船体切割安装示意图
图2船体接长的施工
舱壁)两端150 mm范围内暂不施焊,合拢后再进行焊接。
(2)利用潮水涨落,安装起重机臂架。本船臂架采用
E36单管型桁架结构,臂架系统重量380余t,长67m,底
脚宽25m,主桁梁由 2 200mm、壁厚22mm管材制成;顶
部横梁长12m,由 2 500mm、壁厚22mm管材制成。经
研究,采用利用潮水涨落,安装起重机臂架的方案:起重
机臂架垂直码头前沿制作,支脚段伸出码头前沿12m,按
“潮汐表”选定合适的潮位并在船头加150 t的可移动压载,
在二个支座的每个侧面焊一个支撑架托住销轴使其对准支
座轴孔,在A架头部和臂架头部穿上变幅钢丝绳并固定在
变幅绞车上,将起重船移到臂架支脚处。趁低潮位,即起
重船甲板上的臂架支座低于臂架支脚时,进船对中,使臂
架支脚对准支座,待潮水上涨,两孔对中时,将销轴穿进,
变幅绞车将臂架搬起。该方案不但有效解决了臂架难于用
起重设备安装的问题,而且施工操作方便,并大大降低了
安装费用。起重臂架的制作,见图3。
图3起重臂架的制作
(3)为保证主绞车钢丝绳排列有序,加装了德国篱笆
式卷简结构。篱笆式卷简结构示意图如图4所示。
重载多层缠绕的起重绞车,缠绕层数越多,排绳不均
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2007年第4期 朱连字:700 t起重船的改造工艺 ・65・
固定滑轮
_
平行区段
’
_ …
}
过渡区剧
x I
l平行区
段“B”
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绳入口l
l… 7r 过平渡行区J段
+换向端部嵌入件
图4德国篱笆式卷筒结构示意图
匀的问题越严重。由于出绳方向的限制,本船设排绳器有
困难,排绳不均匀将可能因内层钢丝绳排列不紧密,重载
的外层钢丝绳突然嵌入内层,导致悬空的重物突然下落产
生巨大的惯性力,极易造成严重的后果。
为满足加装篱笆式卷筒结构的要求,经计算,将卷筒
的有效容绳长度由原来的2.1 m改变为1.75 m,钢丝绳层数
由5层改为6层。加装篱笆式卷筒结构后,不但提高了绞
车的安全使用性能,而且减小了钢丝绳之间的摩擦,有效
提高了钢丝绳的使用寿命。
(4)改造后本船的变幅系统可以实现在臂架与水平夹
角为0。时将臂架搬起,便于臂架系统的维修和保养。另外,
起重机臂架可放平过桥,过桥高度≤38 m,过桥后利用船
舶自身的变幅系统可以自己将臂架搬起。
(5)出于结构安全考虑,主钩上滑轮组采用十字轴形
式,以保证船舶在风浪较大的情况下安全作业。
(6)为防止起重过程中发生意外,该船的主绞车刹车
系统加装应急释放装置,起重船将重物起升至半空中,如
果机械设备发生故障,通过该装置可将重物平稳地放回地
面,以确保船舶安全。此装置通过加装1台手摇泵和2个
球阀来实现。如图5所示。
T回油
P进油口f lA
PC’。。。。。 。。。。。。 一
单向节流阀
丽
进油PBJ lDIL
回油PP
油箱
图5主绞车刹车系统应急释放装置
(7)改造后,除本船设备外,装载的重心距甲板垂直
高度不大于1.5 in的情况下,主甲板上还可附加20 t的装载
量。
(8)舭龙骨加长8.0 in,增加船舶稳性。
(9)主液压回路设液电式压力传感器,为遥控台提供
液压压力信号。
(10)将全船的空调冷却水和液压油冷却水由原来的
海水冷却改为淡水冷却,有效地解决了船舶浅水作业冷却
水管容易堵塞的问题,并可以有效防止冷却水管的锈蚀。
5改造后船舶的主要性能参数
改造后的700 t起重船见图6。
图6改造完成后的700t起重船
5.1适用范围
航区:沿海航区作业,近海航区调遣。
起重作业海况:风力小于等于浦氏6级,波高不大于
0.8m。
船舶调遣:风力小于等于浦氏8级;就地抗风能力:浦
氏10级。
5.2船舶主尺度
× ×麒=70.O0 m×28 O0 mX4.30 m;作业吃水:2.80 m;
船舶过桥高度:水面以上38.0 m
5.3起重作业能力
起重作业能力见表1。
表1改造后起重船的起重作业能力
名称 吊重 额定吊距/m 额定吊高/m 起升速度/(m・min- )
主起升 350t×2 22.5 55.O 2.5~5 O
辅起升 1OOt×1 25.O 60.O 4.19~6.29
工具起升 20t×2 25 O 60.O 1 8.9~28 27
5.4变幅范围
变幅范围为0。~68。。
5.5船舶安全性能
船舶安全性能满足国家相关规范要求。
6船舶使用情况及效益分析
700 t起重船设计改造总费用4 000万元,其中原砂桩
船购置、拖航、关税等费用合计1 200万元,改造设计费
用2 800万元。设计、改造、调试时间共计6个月。
如果同期建造同类型船舶,需要设计建造费用约6 000
万元;设计、建造、调试时间需要12个月。
租用700 t起重船年费用为12万元/台班×300台班=3 600
万元。可以看出,租用同类型船舶,1年多的租费就能满
足本船改造所需的全部资金。
通过比较可以看出,改造本船比建造新船不但节约大
量资金,而且可以节约建造工期,使船舶提前投入到工程
建设中,保证了工程的顺利进行。
经过精心施工,该船改造获得成功,达到了预期的各
项设计要求,填补了公司500t以上大型起重船的空白,进
一
步提高了公司的船机实力,也使公司的船机资源配置更
为合理。通过近1年的使用,该船使用状况良好,为公司
取得了良好的经济和社会效益。