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某型飞机翼肋根部裂纹修理方法浅析

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2024年5月23日发(作者:裘辰铭)

某型飞机翼肋根部裂纹修理方法浅析

摘要:本文对某型教练机翼肋根部裂纹产生的原因进行了科学的

分析,并制定出了合理的修复措施对该机进行修理。修复后的飞机已

累计飞行2400多小时,修理部位状况良好。

关键词:翼肋、裂纹、应力、疲劳、修理

我院机务维护人员在对某型飞机进行2000小时结构检查时,目

视检查发现左机翼1#翼肋根部位置有一条不规则的痕迹,疑似裂纹;

随后经过着色渗透探伤检查得以确认(如图1所示),裂纹长约8mm。

该机使用情况如下:于2006年3月22日进厂进行2000小时结构大

检修,大检修后使用999:16小时,2269个起落,自开始使用6998:45

小时,30215个起落。

1 原因分析

该型飞机是由法国SOCATA公司生产的单发活塞式教练机。采

用蒙皮式机身结构和单梁式机翼结构,起落架则采用前三点可收放式

布局。起落架的正常收放是依靠液压力作用来实现的。应急放下有两

套机构,一是通过拉出应急放下操纵手柄来沟通收上和放下管路,起

落架依靠自身重力和放下弹簧的共同作用放下锁好。二是通过操纵座

舱内的应急放下手摇泵,依靠手摇泵产生的液压力作用推动作动筒活

塞杆伸出将起落架放下锁好。

飞机的主起落架是通过安装在翼梁和前小梁上的底座来进行固

定的,而主起落架的锁定是通过可折撑杆上锁来实现的。可折撑杆的

一端与主起落架相连接,另一端与可折撑杆底座相连接。而可折撑杆

底座位于1#翼肋与2#翼肋之间的翼梁上(如图1所示),它通过12

根螺栓固定在翼梁的腹板和缘条上。底座内侧上部的一颗固定螺栓是

穿过翼梁腹板和1#翼肋弯边来进行固定的。检查发现的这条裂纹正

好穿过这个螺栓孔,而该螺栓孔位于翼肋弯边倒角附近,距离翼肋圆

弧弯边非常近。仔细观察可以发现该螺栓孔并不在同一个平面上,当

按照维护手册规定力矩拧紧此孔中的螺栓时,仍然可以看到螺栓孔周

围边缘与垫片贴合不好。经过分析可以得出结论:产生裂纹的原因并

不是此处材料强度不足,而是由于螺栓孔周围边缘受力不均匀导致局

部出现了较大的应力集中,再加上飞机频繁起降在底座上产生的交变

应力和冲击力的共同作用,最终在翼肋根部的螺栓孔周围产生了裂

纹。因此,修理时需要考虑消除此处的应力集中提高结构的抗疲劳强

度。

2 采取的修复措施

修理和加强1#翼肋根部区域。切除翼肋根部的裂纹区域,安装

一个角形块(角铝)和一块填隙片(垫片)。具体如下:

2.1 所需的消耗材料

-- 密封胶PR 1776 A2(BMS 5-45);

-- 板材2017 T4,厚度0.08 in(2 mm)(参见图3);

-- 型材2024 T3,厚度0.08 in(2 mm)(参见图3);

-- Alodine 1200(MIL-C-81706)、防腐底漆;

-- Mastinox 6856 KD(MIL-P-8116D)、丁酮;

2.2 所需的工具

-- 标准的航空维护站工具;

-- 镗孔工具,直径0.196 in(5 mm);

-- 带一个切割圆盘〖直径0.79 in(20 mm)〗的气动式微钻机;

-- 紧固销(定位销),直径0.126 in(3.2 mm),0.157 in(4 mm),0.189

in(4.8 mm),0.196 in(5 mm);

-- 钻头,30#(直径3.3 mm),20#(直径4.1 mm), 10#(直径4.9

mm);

2.3 施工步骤

1)拆下上下表面的螺钉(1);废弃螺帽。拆下可折撑杆底座(3)

-参照维护手册57-20-04章节。

2)拆下并废弃连接1#翼肋与翼梁的5颗铆钉(2)。

3)拆下并废弃连接两个半翼肋的铆钉(4),直到在两个半翼肋

之间能 插入一块金属薄片。

4)通过减重孔插入一块金属薄片,并确保金属薄片与翼梁相接

触。

5)在弯曲边半径最近点处,画一条弯曲边切割线。

6)使用带切割圆盘的气动式微钻机,切割并废弃弯曲边。

7)在翼梁上,检查螺栓孔(7),其最大磨损尺寸应在0.1987 in

(5.048 mm)之内。

8)如果孔径超差,则按技术说明OPT 10 9293-57中的规定进行

修理。

9)取下金属薄片,清除切口上的毛刺,使用吸尘器清除金属屑,

并使用Alodine 1200和防腐底漆保护裸露的金属。

10)制作一块填隙片(8)和一块角铝(6),不要钻孔-参见图3。

11)放置角铝(6)并定中,紧紧压住角铝并通过翼梁上现存的

孔从后面进行钻孔,并注意考虑铆钉(2)和螺栓(7)的初始直径。

注意:每钻一个孔后使用销子定位并检查其位置是否正确。

12)使用带有30#(直径3.3 mm)钻头的角(轮手摇)钻,通过半

翼肋上的三个铆钉孔从后面在角铝(6)上钻孔。

13)使用带有10#(直径4.9mm)钻头的角(轮手摇)钻,从后面

通过半翼肋上的孔(10)在角铝(6)上钻孔。

14)根据图3,细节C,在角铝上标出三个孔(9)的位置,在

角铝(6)和两个半翼肋上钻孔,孔径为0.129 in(3.3 mm)。

15)用埋头钻在角铝(6)和半翼肋上的钻孔, 孔径为0.161 in(4.1

mm)。

16)在翼梁一侧,在角铝(6)上放置填隙片(8),定中,并且

紧紧压住,从后面钻三个孔,并用销子进行定位。

17)使用埋头钻钻4个孔,孔径为0.192 in(4.9 mm),然后进行

镗孔,直到孔径为0.196 in(+0.0007;-0)[5 mm(+0.018;-0)], 使用销

子进行定位。

18)取下填隙片(8)和角铝(6),使用吸尘器清除钻屑。

19)使用Alodine 1200和防腐底漆保护填隙片(8)和角铝(6)。

20)安装填隙片(8)和角铝(6)并在安装面上涂一层密封胶

PR 1776 A2(BMS 5-45),临时使用螺杆(5)和(7)固定。

21)在半翼肋上,用销子进行间隔定位。

23)铆接前清洁铆钉头部,进行湿铆。

24)取下螺杆(5)和(7),对螺杆和安装孔进行清洁。

25)在螺杆(5)和(7)的光滑部分(光杆无螺纹部分)涂一层

Mastinox 6856 KD(MIL-P-8116D)。

26)安装螺杆(5),件号ZOO.N5101229179,垫片,件号

ZOO.N5703036240和螺帽,件号ZOO.N5401458239。

27)将两块半翼肋铆接在一起。

28)使用螺杆(7),件号ZOO.N5101229189,垫片,件号

ZOO.N5703036240和螺帽,件号ZOO.N5401458239安装可折撑杆底

座(3)-参见维护手册57-20-04章节。

29)安装螺钉(1),垫片和新螺帽,件号ZOO.N5401458159。

3 日常维护要求

每100飞行小时,打开飞机机身下部整流罩,目视检查翼梁上的

可折撑杆底座有无松动,翼肋根部的修理加强区域有无裂纹。当飞机

出现重着陆时,应重点检查该部位有无异常情况发生。

4 结语

按照上述方案对该机进行修理后,飞机已投入正常飞行训练;随

后按照日常维护要求内容进行了定期检查;目前,飞机已累计飞行

2400多小时,修理部位状况良好,无异常情况发生,说明我们的修

理是成功的,修理方案是切实可行的。

2024年5月23日发(作者:裘辰铭)

某型飞机翼肋根部裂纹修理方法浅析

摘要:本文对某型教练机翼肋根部裂纹产生的原因进行了科学的

分析,并制定出了合理的修复措施对该机进行修理。修复后的飞机已

累计飞行2400多小时,修理部位状况良好。

关键词:翼肋、裂纹、应力、疲劳、修理

我院机务维护人员在对某型飞机进行2000小时结构检查时,目

视检查发现左机翼1#翼肋根部位置有一条不规则的痕迹,疑似裂纹;

随后经过着色渗透探伤检查得以确认(如图1所示),裂纹长约8mm。

该机使用情况如下:于2006年3月22日进厂进行2000小时结构大

检修,大检修后使用999:16小时,2269个起落,自开始使用6998:45

小时,30215个起落。

1 原因分析

该型飞机是由法国SOCATA公司生产的单发活塞式教练机。采

用蒙皮式机身结构和单梁式机翼结构,起落架则采用前三点可收放式

布局。起落架的正常收放是依靠液压力作用来实现的。应急放下有两

套机构,一是通过拉出应急放下操纵手柄来沟通收上和放下管路,起

落架依靠自身重力和放下弹簧的共同作用放下锁好。二是通过操纵座

舱内的应急放下手摇泵,依靠手摇泵产生的液压力作用推动作动筒活

塞杆伸出将起落架放下锁好。

飞机的主起落架是通过安装在翼梁和前小梁上的底座来进行固

定的,而主起落架的锁定是通过可折撑杆上锁来实现的。可折撑杆的

一端与主起落架相连接,另一端与可折撑杆底座相连接。而可折撑杆

底座位于1#翼肋与2#翼肋之间的翼梁上(如图1所示),它通过12

根螺栓固定在翼梁的腹板和缘条上。底座内侧上部的一颗固定螺栓是

穿过翼梁腹板和1#翼肋弯边来进行固定的。检查发现的这条裂纹正

好穿过这个螺栓孔,而该螺栓孔位于翼肋弯边倒角附近,距离翼肋圆

弧弯边非常近。仔细观察可以发现该螺栓孔并不在同一个平面上,当

按照维护手册规定力矩拧紧此孔中的螺栓时,仍然可以看到螺栓孔周

围边缘与垫片贴合不好。经过分析可以得出结论:产生裂纹的原因并

不是此处材料强度不足,而是由于螺栓孔周围边缘受力不均匀导致局

部出现了较大的应力集中,再加上飞机频繁起降在底座上产生的交变

应力和冲击力的共同作用,最终在翼肋根部的螺栓孔周围产生了裂

纹。因此,修理时需要考虑消除此处的应力集中提高结构的抗疲劳强

度。

2 采取的修复措施

修理和加强1#翼肋根部区域。切除翼肋根部的裂纹区域,安装

一个角形块(角铝)和一块填隙片(垫片)。具体如下:

2.1 所需的消耗材料

-- 密封胶PR 1776 A2(BMS 5-45);

-- 板材2017 T4,厚度0.08 in(2 mm)(参见图3);

-- 型材2024 T3,厚度0.08 in(2 mm)(参见图3);

-- Alodine 1200(MIL-C-81706)、防腐底漆;

-- Mastinox 6856 KD(MIL-P-8116D)、丁酮;

2.2 所需的工具

-- 标准的航空维护站工具;

-- 镗孔工具,直径0.196 in(5 mm);

-- 带一个切割圆盘〖直径0.79 in(20 mm)〗的气动式微钻机;

-- 紧固销(定位销),直径0.126 in(3.2 mm),0.157 in(4 mm),0.189

in(4.8 mm),0.196 in(5 mm);

-- 钻头,30#(直径3.3 mm),20#(直径4.1 mm), 10#(直径4.9

mm);

2.3 施工步骤

1)拆下上下表面的螺钉(1);废弃螺帽。拆下可折撑杆底座(3)

-参照维护手册57-20-04章节。

2)拆下并废弃连接1#翼肋与翼梁的5颗铆钉(2)。

3)拆下并废弃连接两个半翼肋的铆钉(4),直到在两个半翼肋

之间能 插入一块金属薄片。

4)通过减重孔插入一块金属薄片,并确保金属薄片与翼梁相接

触。

5)在弯曲边半径最近点处,画一条弯曲边切割线。

6)使用带切割圆盘的气动式微钻机,切割并废弃弯曲边。

7)在翼梁上,检查螺栓孔(7),其最大磨损尺寸应在0.1987 in

(5.048 mm)之内。

8)如果孔径超差,则按技术说明OPT 10 9293-57中的规定进行

修理。

9)取下金属薄片,清除切口上的毛刺,使用吸尘器清除金属屑,

并使用Alodine 1200和防腐底漆保护裸露的金属。

10)制作一块填隙片(8)和一块角铝(6),不要钻孔-参见图3。

11)放置角铝(6)并定中,紧紧压住角铝并通过翼梁上现存的

孔从后面进行钻孔,并注意考虑铆钉(2)和螺栓(7)的初始直径。

注意:每钻一个孔后使用销子定位并检查其位置是否正确。

12)使用带有30#(直径3.3 mm)钻头的角(轮手摇)钻,通过半

翼肋上的三个铆钉孔从后面在角铝(6)上钻孔。

13)使用带有10#(直径4.9mm)钻头的角(轮手摇)钻,从后面

通过半翼肋上的孔(10)在角铝(6)上钻孔。

14)根据图3,细节C,在角铝上标出三个孔(9)的位置,在

角铝(6)和两个半翼肋上钻孔,孔径为0.129 in(3.3 mm)。

15)用埋头钻在角铝(6)和半翼肋上的钻孔, 孔径为0.161 in(4.1

mm)。

16)在翼梁一侧,在角铝(6)上放置填隙片(8),定中,并且

紧紧压住,从后面钻三个孔,并用销子进行定位。

17)使用埋头钻钻4个孔,孔径为0.192 in(4.9 mm),然后进行

镗孔,直到孔径为0.196 in(+0.0007;-0)[5 mm(+0.018;-0)], 使用销

子进行定位。

18)取下填隙片(8)和角铝(6),使用吸尘器清除钻屑。

19)使用Alodine 1200和防腐底漆保护填隙片(8)和角铝(6)。

20)安装填隙片(8)和角铝(6)并在安装面上涂一层密封胶

PR 1776 A2(BMS 5-45),临时使用螺杆(5)和(7)固定。

21)在半翼肋上,用销子进行间隔定位。

23)铆接前清洁铆钉头部,进行湿铆。

24)取下螺杆(5)和(7),对螺杆和安装孔进行清洁。

25)在螺杆(5)和(7)的光滑部分(光杆无螺纹部分)涂一层

Mastinox 6856 KD(MIL-P-8116D)。

26)安装螺杆(5),件号ZOO.N5101229179,垫片,件号

ZOO.N5703036240和螺帽,件号ZOO.N5401458239。

27)将两块半翼肋铆接在一起。

28)使用螺杆(7),件号ZOO.N5101229189,垫片,件号

ZOO.N5703036240和螺帽,件号ZOO.N5401458239安装可折撑杆底

座(3)-参见维护手册57-20-04章节。

29)安装螺钉(1),垫片和新螺帽,件号ZOO.N5401458159。

3 日常维护要求

每100飞行小时,打开飞机机身下部整流罩,目视检查翼梁上的

可折撑杆底座有无松动,翼肋根部的修理加强区域有无裂纹。当飞机

出现重着陆时,应重点检查该部位有无异常情况发生。

4 结语

按照上述方案对该机进行修理后,飞机已投入正常飞行训练;随

后按照日常维护要求内容进行了定期检查;目前,飞机已累计飞行

2400多小时,修理部位状况良好,无异常情况发生,说明我们的修

理是成功的,修理方案是切实可行的。

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