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莱钢3200m 3高炉计划休风恢复操作生产实践

IT圈 admin 26浏览 0评论

2024年5月31日发(作者:碧鸿德)

总第188期 

2012年10月 

南方金属 

Sum.188 

SOUTHERN METALS 

0ctober 2012 

文章编号:1009—9700(2012)05—0041~04 

莱钢3 200 m3高炉计划休风恢复操作生产实践 

邱国兴,董征科 

(莱芜钢铁集团银山型钢炼铁厂,山东莱芜271lO4) 

摘要:根据生产的安排,莱钢3号3 200 m。高炉进行了近16 h的休风检修工作,通过优化休复风方案,合理控制 

各项操作参数,复风8 h后快速恢复到正常生产水平,取得良好效果. 

关键词:大型高炉;检修;复风 

中图分类号:TF 544.7 文献标识码:B 

Reblowig of the 3200m BF of LaiSteel after a scheduled blowing down 

QIU Guo-xing,DONG Zheng—ke 

(Ironmaking plant of Laiwu Iron and Steel Group Corporation,Laiwu 271104,Shandong) 

Abstract:According to the production schedule,a blowing—down for 16 hours was carried out at the 3200m BF of LaiSt— 

ee1.By optimizing the blowing-down and re—blowing operations and properly controlling the operating variables.it took only 

8 hours after the re—blowing to return the production to its normal levels.Good benefits were attained. 

Key words:blast furnace(BF);planned blowing down;re-blowing 

莱钢型钢炼铁厂3号3 200 m 高炉设有4个铁 

口,36个风口,炉体采用全冷却壁的薄内衬结构, 

炉缸、炉底为炭砖一陶瓷杯结构.采用皮带上料、PW 

并罐无钟炉顶,干法布袋除尘,环保INBA渣粒化处 

理系统.该高炉于2 010年3月18日投人生产,点 

出了近年来大型高炉快速开炉达产的新业绩. 

根据生产安排,高炉于2011年6月20日进行 

了近16 h的检修.通过制定科学的休风方案、细化 

管理和责任落实到班组等措施,使得计划检修休风 

后的炉况在8 h内得到了快速恢复.休风前,高炉主 

要参数及指标如表1. 火后仅用4 d利用系数达到2.0 t/(m ・d),实现了 

快速高效达产.4月18 13实现低成本本月达产,创 

表l 3 200 m 高炉休风前主要操作参数及指标 

1休风前期准备工作 

1.1休风料的投放 

罐,按正常焦炭角度布料.休风后净焦位置到炉腰下 

部.共计加焦44.4 t.休风料组成如表2所示. 

表2休风料的组成 

1)休风前负荷偏轻故未调整焦炭负荷. 

2)休风前4 h铁水[Si]按0.7%计算,将碱度由 

1.26调为1.20.20批后调整回正常碱度1.26. 

3)加净焦3罐,1:30加第一罐,按正常焦炭角 

度布料,2:30加第二罐10 t(布中心),3:30加第三 

收稿日期:2012~O1—06 

1.2休风前的点检和工具准备 

休风前对所有冷却设备进行检漏,以杜绝休风 

作者简介:邱国兴(1985一),男,2008年毕业于东北大学 台金工程专业,助理工程师 

42 

南方金属 

S0UTHERN METALS 2012年第5期 

期间向炉内漏水的现象.休风前一天准备好堵泥及 

堵耙和最后一炉铁堵口专用的炮泥.清理了炉顶煤 

气风罩的积油、杂物.休风前,将烧结矿仓的仓位控 

制到1/2左右,休风后空出槽下称斗以备检修. 

1.3保证足够的热量及出尽渣铁 

1)选择合适的炉温.高炉炉温太低休风,容易 

造成风口灌渣,对于高炉炉况的快速恢复极为不利. 

休风前最后一炉铁,[Si]控制在0.6%一0.7%,物理 

热大于1 510℃,保证了良好的渣铁流动性,同时可 

以保证送风后炉缸有足够的热量,便于高炉在较短 

的时间内恢复到正常状态. 

2)休风前出净渣铁,是高炉快速恢复的必要条 

件.渣铁出不净,休风易灌风口,炉缸下部空间腾不 

出来,焦炭不能及时填充,不利于快速复风.为了出 

净渣铁,在休风前要求炉前使用65转头.出净渣铁 

的标志是:和理论出渣铁量相当;铁口见喷煤气,渣 

铁从铁口喷至撇渣器大闸前面;渣铁流变小.通过计 

算夜班理论铁量1 592 t,估产1 760 t,估计渣量 

1 419 t,炉内渣铁已出尽. 

2休风操作 

6月20日5:40打开1号铁口,6:O0下渣.6:O0 

开3号铁口,打开后铁口只出渣不出铁.待两铁口来 

风大喷,喷过撇渣器时,此时理论铁量基本出尽, 

6:35开始减风,风量3 000 m /rain减风幅度先稍大 

以后稍小,炉顶压力按风量/顶压=0.036控制,煤 

氧量相应减少.减风以铁口大喷为依据,一喷一减. 

热风压力170 kPa时,停煤停氧.炉顶通氮气,热风 

压力70 kPa时切煤气.全面检查风口无异常后,风 

机减到底后逐步用放风阀放风至零.待风压小于10 

kPa、焦炭全部堆住后,堵铁口,停止布料,7:00发出 

休风信号,均匀开1/2小盖,开倒流.休风操作时间 

25 min. 

休风后立即拔枪,炉前风口堵泥,将风口全部密 

封,防止休风期间空气进入炉内和焦炭反应,造成风 

口区域焦炭变碎和生成熔融渣铁…,影响炉缸渗透 

性,威胁风口安全.待风口堵好后,进行炉顶点火.稳 

定后,观察料面形状有明显的平台及中心漏斗,火盆 

范围较大.料面的形状说明上部布料制度没有大的 

出人,合适的布料制度是恢复好炉况的基础. 

3快速复风的操作 

3.1复风操作 

23:30高炉具备复风条件,所有风I:1全部捅开, 

相关单位做好复风准备.高炉复风起始风量1 300 

nl /rain,全风温作业,起始850℃,随着热风炉烧炉 

逐步正常,风温逐步自行提高.23:45高炉引煤气, 

21日0:20分风量加到4 200 m /min,0:30分风量 

加到4 800 m /min,0:40风量加到5 500 m /min,此 

时料线4 m,维持5 500 m /rain的风量赶料线. 

初始风量大,复风速度快.较大的初始风量利于 

风口前焦炭快速燃烧,为炉料下降腾出空间,并产生 

大量还原性气体和热量,加速冶炼过程.快速加风可 

以确保一定的鼓风动能.3 200 m 高炉料柱大,如果 

风量小,料柱吹不起,透气性差,只会增加直接还原 

反应,会导致生铁高[Si]而渣铁物理热不足.薄壁炉 

衬的特性是渣皮不容易稳住,炉型变化快,风量小, 

边缘过分发展,渣皮容易脱落,炉况会有波动.因此, 

在估计2 h内能赶上料线的情况下,尽可能地保证 

足够的风压风量.使高炉具有足够的鼓风动能,吹透 

中心.加风过程如图1所示. 

图1莱钢3号炉复风参数 

1)复风后初始送风风量为正常风量的70%~ 

80%,控制压差不大于全压差的80%,此时如压差小 

于150 kPa仍可继续加风.当风量加至正常风量的 

80%,则放缓加风节奏,一方面稳定气流,另一方面, 

防止炉温大幅下跌影响料尺正常动作,形成崩、悬 

料.随煤粉作用,热量回升,逐步加全风量. 

2)待风压稳定后,进行第二次加风,风量为正 

常风量的80%~85%(4 800—5 100 m /min).炉 

顶压力提高到140~148 kPa,压差控制在160 kPa. 

3)风压稳定后,进行第三次加风,风量加至正 

常风量的90%~95%,炉顶压力提至155~165 

kPa.第三次加风后开始富氧,富氧量为7 000 m /h, 

压差不超过170 kPa. 

总第188期 邱国兴,等:莱钢3 200 rn 高炉计划休风恢复操作生产实践 43 

3.2恢复富氧喷煤及出铁 

3号高炉正常情况下,[Si]在0.4%左右,炉况 

恢复是否顺利,控制好炉温非常关键,煤的热滞后性 

及风量由低到高的变化导致炉温变化 J.送风初 

困难.高炉引煤气后开始出第一炉铁要选择大钻头, 

确保渣铁流.出铁间隔原则上控制在20 min,若出现 

渣铁未能及时排尽情况,则采用零间隔方式出铁,一 

个铁口堵口后则立即打开另一个铁口,以确保炉缸 

期,由于风量小透气性差、冶炼强度低,炉温上行.随 

着炉况的恢复,风量的增加,炉温下滑,尤其是停煤 

料下达,炉温滑至最低,等上部净焦下达、且煤粉作 

用后,炉温上升.针对炉温的变化特点,科学合理的 

大量融化与生成的渣铁尽快排出,确保有效消除风 

口破损,实现煤气流的合理重建、炉料均匀下降,加 

快炉况恢复进程. 

3.3复风后炉况表现 

加风量、喷煤和富氧,有效控制炉温从而加快恢复进 

休风前最后一罐料是焦炭,复风前料线4 m,检 

程.复风后出铁情况如表3所示. 

表3 3 200 m 高炉复风后出铁情况 

炉次W(Si) 铁水温度/oC 出铁时 

20 min 下渣后 堵口前 间/min 

1)及时送煤操作.风量达到一定水平(全风量 

的40%即2 400 m /min),要及时送煤.送煤后,一是 

利于降低煤气粘度,增加穿透性,强化气流(煤比越 

高越明显);另一方面,及时补偿热量,利于料尺均 

匀动作及后续加风强化.在炉况可以接受的情况下, 

复风后迅速喷煤并将煤比控制在正常煤比的1.2~ 

1.3倍,补偿损失的热量. 

2)适当富氧.富氧能够有效地提高风口理论燃 

烧温度,进而提高炉缸温度.富氧鼓风能提高炉缸煤 

气温度,使单位体积煤气具有较多的热量,有利于提 

高渣、铁温度.但是富氧量可低予正常水平 j.富氧 

提高了煤粉燃烧率,减少炉缸煤气体积,改善料柱的 

透气性.富氧比正常少,主要为了控制冶炼强度,以 

避免复风后第2炉铁炉温大幅度下降.复风后富氧 

控制在6 500 7 500 m /h. 

高炉复风后,量压关系尚可,炉料下降良好,没 

有出现反复.恢复富氧喷煤后,炉况表现稳定,煤气 

流分布合理,从炉顶红外线成像仪来观察炉顶中心 

气流稳定,煤气利用改善.下部固定风温操作,力争 

守全风量,保证一定的风速和鼓风动能. 

3)积极组织出铁.长期休风恢复过程中,炉缸 

工作不均匀活跃,送风后炉前要积极组织出铁 . 

复风1 h,当风量加至全风的80%~90%,应及时组 

织出铁,以免造成憋风.复风前期,由于炉缸不活跃、 

炉缸热量不足.渣铁渗透性差、流动性差,造成出铁 

修期间料线下降了近1 m.为了炉况尽快恢复,复风 

后第一罐先布焦炭17.2 t,由于休风前焦炭负荷偏 

轻所以复风后不再调整.按休风前380 kg/t焦比,90 

t矿批进行布料.复风后顶温水平偏高,复风2 h后 

料线达到正常水平.此次休风分别在休风前6 h、5 

h、4 h附加3罐焦碳共44.4 t,确保复风后焦碳处于 

炉腰中下部以上软融带部位.复风初期炉况吃风,容 

易加风,料柱透气性良好,风压比较稳定.探尺有轻 

微偏尺现象.顶温及十字测温中心温度快速提升,复 

风后各参数情况见表4. 

表4莱钢3号3 200 m 高炉快速复风操作送风参数 

1)休风料作用期间.复风后冷却壁轻微波动, 

送风初期,由于风量小透气性差、冶炼强度低,炉温 

上行至0.7%~0.85%.随风量增加炉温下行,低至 

2.50%,热量1 450 oC.一炉铁后,随过休风料及顶 

煤作用,炉温热量得到快速恢复,压量关系平稳.随 

轻料逐渐过完,压差逐渐上升.实践证明此次,休风 

料配比合理,净焦量适中. 

2)过低料线期间.白班7:30分复风时17.2 t 

附加焦作用,由于休风后料线偏深,炉温未大幅上 

升,最高升至0.6%,8:00风量加到6 000 m /min, 

炉缸小加之出铁情况较差,不接受,减风控制一段. 

9:O0低料线下达,探尺相差800 mm风压锯齿状波 

动,9:30炉温热量下行,增加煤量提高炉缸热量. 

南方金属 

SOUTHERN METALS 2012年第5期 

1 1:30炉温热量恢复正常水平,低料线得到平稳过 

渡.至此炉况得到顺利恢复. 

4)休风近16 h,本体冷却水量没有控制,从复 

风后冷却壁温度及炉况表现看,对炉况没有影响. 

参考文献 

[1]周传典.高炉炼铁生产技术手册[M].北京:冶金工 

业出版社,2002. 

4结语 

1)休风前调整好炉况,确保操作炉型合理、煤 

气流分布合理、渣铁物理热充沛、良好的炉缸工况, 

利于复风后炉况快速恢复. 

2)炉况恢复的关键在于及时将炉温、铁温恢复 

到正常水平,把握加风时机与加风速度,控制好全炉 

压差. 

[2] 刘建民.宣钢1 800 m 高炉快速恢复炉况操作实践 

[J].河北冶金,2008,(6):28—30. 

[3]杨守慧,高远.邯钢3 200 m 高炉无计划休风炉况 

快速恢复实践[J].中国冶金,2010,2O(8):40~42. 

3)休风前后,焦比稳定在380 I,g/t,高焦比料柱 

透气性好,利于复风后高炉顺利加风. 

[4] 李建朝,杨春生,杨守慧.邯钢2 000 m 高炉长期计划 

休风的炉况快速恢复[J].炼铁,2010,29(6):31—33. 

(上接第36页) 

降速时,炉子工艺段也跟着降速,但这会造成带钢退 

火工艺不稳定和炉内带钢张力的波动,同时限制炉 

5结语 

子产能的发挥;二是以保证炉子工艺段带钢以最大 

速度稳定运行为前提,算出所需的活套能力.安钢 

1 550 mm连续退火机组中间活套的设计采取第2 

种思路,也就是说1 147.5 m的带钢储存能力是必 

1)安钢1 550 mm冷轧连续退火机组活套的设 

计综合考虑了机组长度、机组产品定位、规格及机组 

工艺速度参数等特点选择设置3组塔式活套,其设 

计套量分别为:1 056 m、1 280 m和98 m. 

2)人口和中间活套套量的设置满足了炉子工 

艺段以最大速度连续稳定运行的需要;出口检查活 

需的,另外采用塔式活套,安全余量平均分布到48 

个行程,则每个行程的带钢余量为2.76 m,再考虑 

到上下活套辊本身包裹的带钢长度近2.2 m以及平 

整机换工作辊操作的频繁性、不确定性,切边剪换剪 

刃的偶发性,显然,132.5 m的安全余量是经济的. 

出口检查活套通常和中间活套联合起来发挥作 

用。这里也有2种设计思路:一种是大活套量的设 

计,当带钢停止接受检查时,平整机段设备不降速直 

接向出口检查活套充套;另一种是小活套量的设计, 

当带钢停止接受检查时,平整机段设备降速向出口 

检查活套充套.考虑到本机组平整机段的工艺特点, 

平整段带钢即使低速连续运行,也不会产生平整压 

印且对产品质量没有影响,所以希望出口检查活套 

尽可能的小.出口检查活套98 m的储存能力既保证 

了90 s带钢停止运行的检查时间,又有适当的安全 

套套量满足了带钢接受表面质量检查90 s的需要; 

其理论活套安全余量分别有:106.5 m、132.5 m和 

21.6 m. 

3)安钢1 550 mm冷轧连续退火机组各活套套 

量的设计是经济适用的,其运行效果尚有待实际生 

产进一步检验. 

参考文献 

[1] 刘安,李俊.冷轧带钢连续退火技术的发展[J]. 

轧钢,1997,14(2):64—69. 

[2] 袁新运,赵海强.马钢2 130 mm冷轧薄板连续退火线 

设计特点[J].轧钢,2009,26(1):44—46. 

余量,是经济可行的. 

2024年5月31日发(作者:碧鸿德)

总第188期 

2012年10月 

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Sum.188 

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文章编号:1009—9700(2012)05—0041~04 

莱钢3 200 m3高炉计划休风恢复操作生产实践 

邱国兴,董征科 

(莱芜钢铁集团银山型钢炼铁厂,山东莱芜271lO4) 

摘要:根据生产的安排,莱钢3号3 200 m。高炉进行了近16 h的休风检修工作,通过优化休复风方案,合理控制 

各项操作参数,复风8 h后快速恢复到正常生产水平,取得良好效果. 

关键词:大型高炉;检修;复风 

中图分类号:TF 544.7 文献标识码:B 

Reblowig of the 3200m BF of LaiSteel after a scheduled blowing down 

QIU Guo-xing,DONG Zheng—ke 

(Ironmaking plant of Laiwu Iron and Steel Group Corporation,Laiwu 271104,Shandong) 

Abstract:According to the production schedule,a blowing—down for 16 hours was carried out at the 3200m BF of LaiSt— 

ee1.By optimizing the blowing-down and re—blowing operations and properly controlling the operating variables.it took only 

8 hours after the re—blowing to return the production to its normal levels.Good benefits were attained. 

Key words:blast furnace(BF);planned blowing down;re-blowing 

莱钢型钢炼铁厂3号3 200 m 高炉设有4个铁 

口,36个风口,炉体采用全冷却壁的薄内衬结构, 

炉缸、炉底为炭砖一陶瓷杯结构.采用皮带上料、PW 

并罐无钟炉顶,干法布袋除尘,环保INBA渣粒化处 

理系统.该高炉于2 010年3月18日投人生产,点 

出了近年来大型高炉快速开炉达产的新业绩. 

根据生产安排,高炉于2011年6月20日进行 

了近16 h的检修.通过制定科学的休风方案、细化 

管理和责任落实到班组等措施,使得计划检修休风 

后的炉况在8 h内得到了快速恢复.休风前,高炉主 

要参数及指标如表1. 火后仅用4 d利用系数达到2.0 t/(m ・d),实现了 

快速高效达产.4月18 13实现低成本本月达产,创 

表l 3 200 m 高炉休风前主要操作参数及指标 

1休风前期准备工作 

1.1休风料的投放 

罐,按正常焦炭角度布料.休风后净焦位置到炉腰下 

部.共计加焦44.4 t.休风料组成如表2所示. 

表2休风料的组成 

1)休风前负荷偏轻故未调整焦炭负荷. 

2)休风前4 h铁水[Si]按0.7%计算,将碱度由 

1.26调为1.20.20批后调整回正常碱度1.26. 

3)加净焦3罐,1:30加第一罐,按正常焦炭角 

度布料,2:30加第二罐10 t(布中心),3:30加第三 

收稿日期:2012~O1—06 

1.2休风前的点检和工具准备 

休风前对所有冷却设备进行检漏,以杜绝休风 

作者简介:邱国兴(1985一),男,2008年毕业于东北大学 台金工程专业,助理工程师 

42 

南方金属 

S0UTHERN METALS 2012年第5期 

期间向炉内漏水的现象.休风前一天准备好堵泥及 

堵耙和最后一炉铁堵口专用的炮泥.清理了炉顶煤 

气风罩的积油、杂物.休风前,将烧结矿仓的仓位控 

制到1/2左右,休风后空出槽下称斗以备检修. 

1.3保证足够的热量及出尽渣铁 

1)选择合适的炉温.高炉炉温太低休风,容易 

造成风口灌渣,对于高炉炉况的快速恢复极为不利. 

休风前最后一炉铁,[Si]控制在0.6%一0.7%,物理 

热大于1 510℃,保证了良好的渣铁流动性,同时可 

以保证送风后炉缸有足够的热量,便于高炉在较短 

的时间内恢复到正常状态. 

2)休风前出净渣铁,是高炉快速恢复的必要条 

件.渣铁出不净,休风易灌风口,炉缸下部空间腾不 

出来,焦炭不能及时填充,不利于快速复风.为了出 

净渣铁,在休风前要求炉前使用65转头.出净渣铁 

的标志是:和理论出渣铁量相当;铁口见喷煤气,渣 

铁从铁口喷至撇渣器大闸前面;渣铁流变小.通过计 

算夜班理论铁量1 592 t,估产1 760 t,估计渣量 

1 419 t,炉内渣铁已出尽. 

2休风操作 

6月20日5:40打开1号铁口,6:O0下渣.6:O0 

开3号铁口,打开后铁口只出渣不出铁.待两铁口来 

风大喷,喷过撇渣器时,此时理论铁量基本出尽, 

6:35开始减风,风量3 000 m /rain减风幅度先稍大 

以后稍小,炉顶压力按风量/顶压=0.036控制,煤 

氧量相应减少.减风以铁口大喷为依据,一喷一减. 

热风压力170 kPa时,停煤停氧.炉顶通氮气,热风 

压力70 kPa时切煤气.全面检查风口无异常后,风 

机减到底后逐步用放风阀放风至零.待风压小于10 

kPa、焦炭全部堆住后,堵铁口,停止布料,7:00发出 

休风信号,均匀开1/2小盖,开倒流.休风操作时间 

25 min. 

休风后立即拔枪,炉前风口堵泥,将风口全部密 

封,防止休风期间空气进入炉内和焦炭反应,造成风 

口区域焦炭变碎和生成熔融渣铁…,影响炉缸渗透 

性,威胁风口安全.待风口堵好后,进行炉顶点火.稳 

定后,观察料面形状有明显的平台及中心漏斗,火盆 

范围较大.料面的形状说明上部布料制度没有大的 

出人,合适的布料制度是恢复好炉况的基础. 

3快速复风的操作 

3.1复风操作 

23:30高炉具备复风条件,所有风I:1全部捅开, 

相关单位做好复风准备.高炉复风起始风量1 300 

nl /rain,全风温作业,起始850℃,随着热风炉烧炉 

逐步正常,风温逐步自行提高.23:45高炉引煤气, 

21日0:20分风量加到4 200 m /min,0:30分风量 

加到4 800 m /min,0:40风量加到5 500 m /min,此 

时料线4 m,维持5 500 m /rain的风量赶料线. 

初始风量大,复风速度快.较大的初始风量利于 

风口前焦炭快速燃烧,为炉料下降腾出空间,并产生 

大量还原性气体和热量,加速冶炼过程.快速加风可 

以确保一定的鼓风动能.3 200 m 高炉料柱大,如果 

风量小,料柱吹不起,透气性差,只会增加直接还原 

反应,会导致生铁高[Si]而渣铁物理热不足.薄壁炉 

衬的特性是渣皮不容易稳住,炉型变化快,风量小, 

边缘过分发展,渣皮容易脱落,炉况会有波动.因此, 

在估计2 h内能赶上料线的情况下,尽可能地保证 

足够的风压风量.使高炉具有足够的鼓风动能,吹透 

中心.加风过程如图1所示. 

图1莱钢3号炉复风参数 

1)复风后初始送风风量为正常风量的70%~ 

80%,控制压差不大于全压差的80%,此时如压差小 

于150 kPa仍可继续加风.当风量加至正常风量的 

80%,则放缓加风节奏,一方面稳定气流,另一方面, 

防止炉温大幅下跌影响料尺正常动作,形成崩、悬 

料.随煤粉作用,热量回升,逐步加全风量. 

2)待风压稳定后,进行第二次加风,风量为正 

常风量的80%~85%(4 800—5 100 m /min).炉 

顶压力提高到140~148 kPa,压差控制在160 kPa. 

3)风压稳定后,进行第三次加风,风量加至正 

常风量的90%~95%,炉顶压力提至155~165 

kPa.第三次加风后开始富氧,富氧量为7 000 m /h, 

压差不超过170 kPa. 

总第188期 邱国兴,等:莱钢3 200 rn 高炉计划休风恢复操作生产实践 43 

3.2恢复富氧喷煤及出铁 

3号高炉正常情况下,[Si]在0.4%左右,炉况 

恢复是否顺利,控制好炉温非常关键,煤的热滞后性 

及风量由低到高的变化导致炉温变化 J.送风初 

困难.高炉引煤气后开始出第一炉铁要选择大钻头, 

确保渣铁流.出铁间隔原则上控制在20 min,若出现 

渣铁未能及时排尽情况,则采用零间隔方式出铁,一 

个铁口堵口后则立即打开另一个铁口,以确保炉缸 

期,由于风量小透气性差、冶炼强度低,炉温上行.随 

着炉况的恢复,风量的增加,炉温下滑,尤其是停煤 

料下达,炉温滑至最低,等上部净焦下达、且煤粉作 

用后,炉温上升.针对炉温的变化特点,科学合理的 

大量融化与生成的渣铁尽快排出,确保有效消除风 

口破损,实现煤气流的合理重建、炉料均匀下降,加 

快炉况恢复进程. 

3.3复风后炉况表现 

加风量、喷煤和富氧,有效控制炉温从而加快恢复进 

休风前最后一罐料是焦炭,复风前料线4 m,检 

程.复风后出铁情况如表3所示. 

表3 3 200 m 高炉复风后出铁情况 

炉次W(Si) 铁水温度/oC 出铁时 

20 min 下渣后 堵口前 间/min 

1)及时送煤操作.风量达到一定水平(全风量 

的40%即2 400 m /min),要及时送煤.送煤后,一是 

利于降低煤气粘度,增加穿透性,强化气流(煤比越 

高越明显);另一方面,及时补偿热量,利于料尺均 

匀动作及后续加风强化.在炉况可以接受的情况下, 

复风后迅速喷煤并将煤比控制在正常煤比的1.2~ 

1.3倍,补偿损失的热量. 

2)适当富氧.富氧能够有效地提高风口理论燃 

烧温度,进而提高炉缸温度.富氧鼓风能提高炉缸煤 

气温度,使单位体积煤气具有较多的热量,有利于提 

高渣、铁温度.但是富氧量可低予正常水平 j.富氧 

提高了煤粉燃烧率,减少炉缸煤气体积,改善料柱的 

透气性.富氧比正常少,主要为了控制冶炼强度,以 

避免复风后第2炉铁炉温大幅度下降.复风后富氧 

控制在6 500 7 500 m /h. 

高炉复风后,量压关系尚可,炉料下降良好,没 

有出现反复.恢复富氧喷煤后,炉况表现稳定,煤气 

流分布合理,从炉顶红外线成像仪来观察炉顶中心 

气流稳定,煤气利用改善.下部固定风温操作,力争 

守全风量,保证一定的风速和鼓风动能. 

3)积极组织出铁.长期休风恢复过程中,炉缸 

工作不均匀活跃,送风后炉前要积极组织出铁 . 

复风1 h,当风量加至全风的80%~90%,应及时组 

织出铁,以免造成憋风.复风前期,由于炉缸不活跃、 

炉缸热量不足.渣铁渗透性差、流动性差,造成出铁 

修期间料线下降了近1 m.为了炉况尽快恢复,复风 

后第一罐先布焦炭17.2 t,由于休风前焦炭负荷偏 

轻所以复风后不再调整.按休风前380 kg/t焦比,90 

t矿批进行布料.复风后顶温水平偏高,复风2 h后 

料线达到正常水平.此次休风分别在休风前6 h、5 

h、4 h附加3罐焦碳共44.4 t,确保复风后焦碳处于 

炉腰中下部以上软融带部位.复风初期炉况吃风,容 

易加风,料柱透气性良好,风压比较稳定.探尺有轻 

微偏尺现象.顶温及十字测温中心温度快速提升,复 

风后各参数情况见表4. 

表4莱钢3号3 200 m 高炉快速复风操作送风参数 

1)休风料作用期间.复风后冷却壁轻微波动, 

送风初期,由于风量小透气性差、冶炼强度低,炉温 

上行至0.7%~0.85%.随风量增加炉温下行,低至 

2.50%,热量1 450 oC.一炉铁后,随过休风料及顶 

煤作用,炉温热量得到快速恢复,压量关系平稳.随 

轻料逐渐过完,压差逐渐上升.实践证明此次,休风 

料配比合理,净焦量适中. 

2)过低料线期间.白班7:30分复风时17.2 t 

附加焦作用,由于休风后料线偏深,炉温未大幅上 

升,最高升至0.6%,8:00风量加到6 000 m /min, 

炉缸小加之出铁情况较差,不接受,减风控制一段. 

9:O0低料线下达,探尺相差800 mm风压锯齿状波 

动,9:30炉温热量下行,增加煤量提高炉缸热量. 

南方金属 

SOUTHERN METALS 2012年第5期 

1 1:30炉温热量恢复正常水平,低料线得到平稳过 

渡.至此炉况得到顺利恢复. 

4)休风近16 h,本体冷却水量没有控制,从复 

风后冷却壁温度及炉况表现看,对炉况没有影响. 

参考文献 

[1]周传典.高炉炼铁生产技术手册[M].北京:冶金工 

业出版社,2002. 

4结语 

1)休风前调整好炉况,确保操作炉型合理、煤 

气流分布合理、渣铁物理热充沛、良好的炉缸工况, 

利于复风后炉况快速恢复. 

2)炉况恢复的关键在于及时将炉温、铁温恢复 

到正常水平,把握加风时机与加风速度,控制好全炉 

压差. 

[2] 刘建民.宣钢1 800 m 高炉快速恢复炉况操作实践 

[J].河北冶金,2008,(6):28—30. 

[3]杨守慧,高远.邯钢3 200 m 高炉无计划休风炉况 

快速恢复实践[J].中国冶金,2010,2O(8):40~42. 

3)休风前后,焦比稳定在380 I,g/t,高焦比料柱 

透气性好,利于复风后高炉顺利加风. 

[4] 李建朝,杨春生,杨守慧.邯钢2 000 m 高炉长期计划 

休风的炉况快速恢复[J].炼铁,2010,29(6):31—33. 

(上接第36页) 

降速时,炉子工艺段也跟着降速,但这会造成带钢退 

火工艺不稳定和炉内带钢张力的波动,同时限制炉 

5结语 

子产能的发挥;二是以保证炉子工艺段带钢以最大 

速度稳定运行为前提,算出所需的活套能力.安钢 

1 550 mm连续退火机组中间活套的设计采取第2 

种思路,也就是说1 147.5 m的带钢储存能力是必 

1)安钢1 550 mm冷轧连续退火机组活套的设 

计综合考虑了机组长度、机组产品定位、规格及机组 

工艺速度参数等特点选择设置3组塔式活套,其设 

计套量分别为:1 056 m、1 280 m和98 m. 

2)人口和中间活套套量的设置满足了炉子工 

艺段以最大速度连续稳定运行的需要;出口检查活 

需的,另外采用塔式活套,安全余量平均分布到48 

个行程,则每个行程的带钢余量为2.76 m,再考虑 

到上下活套辊本身包裹的带钢长度近2.2 m以及平 

整机换工作辊操作的频繁性、不确定性,切边剪换剪 

刃的偶发性,显然,132.5 m的安全余量是经济的. 

出口检查活套通常和中间活套联合起来发挥作 

用。这里也有2种设计思路:一种是大活套量的设 

计,当带钢停止接受检查时,平整机段设备不降速直 

接向出口检查活套充套;另一种是小活套量的设计, 

当带钢停止接受检查时,平整机段设备降速向出口 

检查活套充套.考虑到本机组平整机段的工艺特点, 

平整段带钢即使低速连续运行,也不会产生平整压 

印且对产品质量没有影响,所以希望出口检查活套 

尽可能的小.出口检查活套98 m的储存能力既保证 

了90 s带钢停止运行的检查时间,又有适当的安全 

套套量满足了带钢接受表面质量检查90 s的需要; 

其理论活套安全余量分别有:106.5 m、132.5 m和 

21.6 m. 

3)安钢1 550 mm冷轧连续退火机组各活套套 

量的设计是经济适用的,其运行效果尚有待实际生 

产进一步检验. 

参考文献 

[1] 刘安,李俊.冷轧带钢连续退火技术的发展[J]. 

轧钢,1997,14(2):64—69. 

[2] 袁新运,赵海强.马钢2 130 mm冷轧薄板连续退火线 

设计特点[J].轧钢,2009,26(1):44—46. 

余量,是经济可行的. 

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