2024年5月31日发(作者:碧鸿德)
总第188期
2012年10月
南方金属
Sum.188
SOUTHERN METALS
0ctober 2012
文章编号:1009—9700(2012)05—0041~04
莱钢3 200 m3高炉计划休风恢复操作生产实践
邱国兴,董征科
(莱芜钢铁集团银山型钢炼铁厂,山东莱芜271lO4)
摘要:根据生产的安排,莱钢3号3 200 m。高炉进行了近16 h的休风检修工作,通过优化休复风方案,合理控制
各项操作参数,复风8 h后快速恢复到正常生产水平,取得良好效果.
关键词:大型高炉;检修;复风
中图分类号:TF 544.7 文献标识码:B
Reblowig of the 3200m BF of LaiSteel after a scheduled blowing down
QIU Guo-xing,DONG Zheng—ke
(Ironmaking plant of Laiwu Iron and Steel Group Corporation,Laiwu 271104,Shandong)
Abstract:According to the production schedule,a blowing—down for 16 hours was carried out at the 3200m BF of LaiSt—
ee1.By optimizing the blowing-down and re—blowing operations and properly controlling the operating variables.it took only
8 hours after the re—blowing to return the production to its normal levels.Good benefits were attained.
Key words:blast furnace(BF);planned blowing down;re-blowing
莱钢型钢炼铁厂3号3 200 m 高炉设有4个铁
口,36个风口,炉体采用全冷却壁的薄内衬结构,
炉缸、炉底为炭砖一陶瓷杯结构.采用皮带上料、PW
并罐无钟炉顶,干法布袋除尘,环保INBA渣粒化处
理系统.该高炉于2 010年3月18日投人生产,点
出了近年来大型高炉快速开炉达产的新业绩.
根据生产安排,高炉于2011年6月20日进行
了近16 h的检修.通过制定科学的休风方案、细化
管理和责任落实到班组等措施,使得计划检修休风
后的炉况在8 h内得到了快速恢复.休风前,高炉主
要参数及指标如表1. 火后仅用4 d利用系数达到2.0 t/(m ・d),实现了
快速高效达产.4月18 13实现低成本本月达产,创
表l 3 200 m 高炉休风前主要操作参数及指标
1休风前期准备工作
1.1休风料的投放
罐,按正常焦炭角度布料.休风后净焦位置到炉腰下
部.共计加焦44.4 t.休风料组成如表2所示.
表2休风料的组成
1)休风前负荷偏轻故未调整焦炭负荷.
2)休风前4 h铁水[Si]按0.7%计算,将碱度由
1.26调为1.20.20批后调整回正常碱度1.26.
3)加净焦3罐,1:30加第一罐,按正常焦炭角
度布料,2:30加第二罐10 t(布中心),3:30加第三
收稿日期:2012~O1—06
1.2休风前的点检和工具准备
休风前对所有冷却设备进行检漏,以杜绝休风
作者简介:邱国兴(1985一),男,2008年毕业于东北大学 台金工程专业,助理工程师
42
南方金属
S0UTHERN METALS 2012年第5期
期间向炉内漏水的现象.休风前一天准备好堵泥及
堵耙和最后一炉铁堵口专用的炮泥.清理了炉顶煤
气风罩的积油、杂物.休风前,将烧结矿仓的仓位控
制到1/2左右,休风后空出槽下称斗以备检修.
1.3保证足够的热量及出尽渣铁
1)选择合适的炉温.高炉炉温太低休风,容易
造成风口灌渣,对于高炉炉况的快速恢复极为不利.
休风前最后一炉铁,[Si]控制在0.6%一0.7%,物理
热大于1 510℃,保证了良好的渣铁流动性,同时可
以保证送风后炉缸有足够的热量,便于高炉在较短
的时间内恢复到正常状态.
2)休风前出净渣铁,是高炉快速恢复的必要条
件.渣铁出不净,休风易灌风口,炉缸下部空间腾不
出来,焦炭不能及时填充,不利于快速复风.为了出
净渣铁,在休风前要求炉前使用65转头.出净渣铁
的标志是:和理论出渣铁量相当;铁口见喷煤气,渣
铁从铁口喷至撇渣器大闸前面;渣铁流变小.通过计
算夜班理论铁量1 592 t,估产1 760 t,估计渣量
1 419 t,炉内渣铁已出尽.
2休风操作
6月20日5:40打开1号铁口,6:O0下渣.6:O0
开3号铁口,打开后铁口只出渣不出铁.待两铁口来
风大喷,喷过撇渣器时,此时理论铁量基本出尽,
6:35开始减风,风量3 000 m /rain减风幅度先稍大
以后稍小,炉顶压力按风量/顶压=0.036控制,煤
氧量相应减少.减风以铁口大喷为依据,一喷一减.
热风压力170 kPa时,停煤停氧.炉顶通氮气,热风
压力70 kPa时切煤气.全面检查风口无异常后,风
机减到底后逐步用放风阀放风至零.待风压小于10
kPa、焦炭全部堆住后,堵铁口,停止布料,7:00发出
休风信号,均匀开1/2小盖,开倒流.休风操作时间
25 min.
休风后立即拔枪,炉前风口堵泥,将风口全部密
封,防止休风期间空气进入炉内和焦炭反应,造成风
口区域焦炭变碎和生成熔融渣铁…,影响炉缸渗透
性,威胁风口安全.待风口堵好后,进行炉顶点火.稳
定后,观察料面形状有明显的平台及中心漏斗,火盆
范围较大.料面的形状说明上部布料制度没有大的
出人,合适的布料制度是恢复好炉况的基础.
3快速复风的操作
3.1复风操作
23:30高炉具备复风条件,所有风I:1全部捅开,
相关单位做好复风准备.高炉复风起始风量1 300
nl /rain,全风温作业,起始850℃,随着热风炉烧炉
逐步正常,风温逐步自行提高.23:45高炉引煤气,
21日0:20分风量加到4 200 m /min,0:30分风量
加到4 800 m /min,0:40风量加到5 500 m /min,此
时料线4 m,维持5 500 m /rain的风量赶料线.
初始风量大,复风速度快.较大的初始风量利于
风口前焦炭快速燃烧,为炉料下降腾出空间,并产生
大量还原性气体和热量,加速冶炼过程.快速加风可
以确保一定的鼓风动能.3 200 m 高炉料柱大,如果
风量小,料柱吹不起,透气性差,只会增加直接还原
反应,会导致生铁高[Si]而渣铁物理热不足.薄壁炉
衬的特性是渣皮不容易稳住,炉型变化快,风量小,
边缘过分发展,渣皮容易脱落,炉况会有波动.因此,
在估计2 h内能赶上料线的情况下,尽可能地保证
足够的风压风量.使高炉具有足够的鼓风动能,吹透
中心.加风过程如图1所示.
图1莱钢3号炉复风参数
1)复风后初始送风风量为正常风量的70%~
80%,控制压差不大于全压差的80%,此时如压差小
于150 kPa仍可继续加风.当风量加至正常风量的
80%,则放缓加风节奏,一方面稳定气流,另一方面,
防止炉温大幅下跌影响料尺正常动作,形成崩、悬
料.随煤粉作用,热量回升,逐步加全风量.
2)待风压稳定后,进行第二次加风,风量为正
常风量的80%~85%(4 800—5 100 m /min).炉
顶压力提高到140~148 kPa,压差控制在160 kPa.
3)风压稳定后,进行第三次加风,风量加至正
常风量的90%~95%,炉顶压力提至155~165
kPa.第三次加风后开始富氧,富氧量为7 000 m /h,
压差不超过170 kPa.
总第188期 邱国兴,等:莱钢3 200 rn 高炉计划休风恢复操作生产实践 43
3.2恢复富氧喷煤及出铁
3号高炉正常情况下,[Si]在0.4%左右,炉况
恢复是否顺利,控制好炉温非常关键,煤的热滞后性
及风量由低到高的变化导致炉温变化 J.送风初
困难.高炉引煤气后开始出第一炉铁要选择大钻头,
确保渣铁流.出铁间隔原则上控制在20 min,若出现
渣铁未能及时排尽情况,则采用零间隔方式出铁,一
个铁口堵口后则立即打开另一个铁口,以确保炉缸
期,由于风量小透气性差、冶炼强度低,炉温上行.随
着炉况的恢复,风量的增加,炉温下滑,尤其是停煤
料下达,炉温滑至最低,等上部净焦下达、且煤粉作
用后,炉温上升.针对炉温的变化特点,科学合理的
大量融化与生成的渣铁尽快排出,确保有效消除风
口破损,实现煤气流的合理重建、炉料均匀下降,加
快炉况恢复进程.
3.3复风后炉况表现
加风量、喷煤和富氧,有效控制炉温从而加快恢复进
休风前最后一罐料是焦炭,复风前料线4 m,检
程.复风后出铁情况如表3所示.
表3 3 200 m 高炉复风后出铁情况
炉次W(Si) 铁水温度/oC 出铁时
20 min 下渣后 堵口前 间/min
1)及时送煤操作.风量达到一定水平(全风量
的40%即2 400 m /min),要及时送煤.送煤后,一是
利于降低煤气粘度,增加穿透性,强化气流(煤比越
高越明显);另一方面,及时补偿热量,利于料尺均
匀动作及后续加风强化.在炉况可以接受的情况下,
复风后迅速喷煤并将煤比控制在正常煤比的1.2~
1.3倍,补偿损失的热量.
2)适当富氧.富氧能够有效地提高风口理论燃
烧温度,进而提高炉缸温度.富氧鼓风能提高炉缸煤
气温度,使单位体积煤气具有较多的热量,有利于提
高渣、铁温度.但是富氧量可低予正常水平 j.富氧
提高了煤粉燃烧率,减少炉缸煤气体积,改善料柱的
透气性.富氧比正常少,主要为了控制冶炼强度,以
避免复风后第2炉铁炉温大幅度下降.复风后富氧
控制在6 500 7 500 m /h.
高炉复风后,量压关系尚可,炉料下降良好,没
有出现反复.恢复富氧喷煤后,炉况表现稳定,煤气
流分布合理,从炉顶红外线成像仪来观察炉顶中心
气流稳定,煤气利用改善.下部固定风温操作,力争
守全风量,保证一定的风速和鼓风动能.
3)积极组织出铁.长期休风恢复过程中,炉缸
工作不均匀活跃,送风后炉前要积极组织出铁 .
复风1 h,当风量加至全风的80%~90%,应及时组
织出铁,以免造成憋风.复风前期,由于炉缸不活跃、
炉缸热量不足.渣铁渗透性差、流动性差,造成出铁
修期间料线下降了近1 m.为了炉况尽快恢复,复风
后第一罐先布焦炭17.2 t,由于休风前焦炭负荷偏
轻所以复风后不再调整.按休风前380 kg/t焦比,90
t矿批进行布料.复风后顶温水平偏高,复风2 h后
料线达到正常水平.此次休风分别在休风前6 h、5
h、4 h附加3罐焦碳共44.4 t,确保复风后焦碳处于
炉腰中下部以上软融带部位.复风初期炉况吃风,容
易加风,料柱透气性良好,风压比较稳定.探尺有轻
微偏尺现象.顶温及十字测温中心温度快速提升,复
风后各参数情况见表4.
表4莱钢3号3 200 m 高炉快速复风操作送风参数
1)休风料作用期间.复风后冷却壁轻微波动,
送风初期,由于风量小透气性差、冶炼强度低,炉温
上行至0.7%~0.85%.随风量增加炉温下行,低至
2.50%,热量1 450 oC.一炉铁后,随过休风料及顶
煤作用,炉温热量得到快速恢复,压量关系平稳.随
轻料逐渐过完,压差逐渐上升.实践证明此次,休风
料配比合理,净焦量适中.
2)过低料线期间.白班7:30分复风时17.2 t
附加焦作用,由于休风后料线偏深,炉温未大幅上
升,最高升至0.6%,8:00风量加到6 000 m /min,
炉缸小加之出铁情况较差,不接受,减风控制一段.
9:O0低料线下达,探尺相差800 mm风压锯齿状波
动,9:30炉温热量下行,增加煤量提高炉缸热量.
南方金属
SOUTHERN METALS 2012年第5期
1 1:30炉温热量恢复正常水平,低料线得到平稳过
渡.至此炉况得到顺利恢复.
4)休风近16 h,本体冷却水量没有控制,从复
风后冷却壁温度及炉况表现看,对炉况没有影响.
参考文献
[1]周传典.高炉炼铁生产技术手册[M].北京:冶金工
业出版社,2002.
4结语
1)休风前调整好炉况,确保操作炉型合理、煤
气流分布合理、渣铁物理热充沛、良好的炉缸工况,
利于复风后炉况快速恢复.
2)炉况恢复的关键在于及时将炉温、铁温恢复
到正常水平,把握加风时机与加风速度,控制好全炉
压差.
[2] 刘建民.宣钢1 800 m 高炉快速恢复炉况操作实践
[J].河北冶金,2008,(6):28—30.
[3]杨守慧,高远.邯钢3 200 m 高炉无计划休风炉况
快速恢复实践[J].中国冶金,2010,2O(8):40~42.
3)休风前后,焦比稳定在380 I,g/t,高焦比料柱
透气性好,利于复风后高炉顺利加风.
[4] 李建朝,杨春生,杨守慧.邯钢2 000 m 高炉长期计划
休风的炉况快速恢复[J].炼铁,2010,29(6):31—33.
(上接第36页)
降速时,炉子工艺段也跟着降速,但这会造成带钢退
火工艺不稳定和炉内带钢张力的波动,同时限制炉
5结语
子产能的发挥;二是以保证炉子工艺段带钢以最大
速度稳定运行为前提,算出所需的活套能力.安钢
1 550 mm连续退火机组中间活套的设计采取第2
种思路,也就是说1 147.5 m的带钢储存能力是必
1)安钢1 550 mm冷轧连续退火机组活套的设
计综合考虑了机组长度、机组产品定位、规格及机组
工艺速度参数等特点选择设置3组塔式活套,其设
计套量分别为:1 056 m、1 280 m和98 m.
2)人口和中间活套套量的设置满足了炉子工
艺段以最大速度连续稳定运行的需要;出口检查活
需的,另外采用塔式活套,安全余量平均分布到48
个行程,则每个行程的带钢余量为2.76 m,再考虑
到上下活套辊本身包裹的带钢长度近2.2 m以及平
整机换工作辊操作的频繁性、不确定性,切边剪换剪
刃的偶发性,显然,132.5 m的安全余量是经济的.
出口检查活套通常和中间活套联合起来发挥作
用。这里也有2种设计思路:一种是大活套量的设
计,当带钢停止接受检查时,平整机段设备不降速直
接向出口检查活套充套;另一种是小活套量的设计,
当带钢停止接受检查时,平整机段设备降速向出口
检查活套充套.考虑到本机组平整机段的工艺特点,
平整段带钢即使低速连续运行,也不会产生平整压
印且对产品质量没有影响,所以希望出口检查活套
尽可能的小.出口检查活套98 m的储存能力既保证
了90 s带钢停止运行的检查时间,又有适当的安全
套套量满足了带钢接受表面质量检查90 s的需要;
其理论活套安全余量分别有:106.5 m、132.5 m和
21.6 m.
3)安钢1 550 mm冷轧连续退火机组各活套套
量的设计是经济适用的,其运行效果尚有待实际生
产进一步检验.
参考文献
[1] 刘安,李俊.冷轧带钢连续退火技术的发展[J].
轧钢,1997,14(2):64—69.
[2] 袁新运,赵海强.马钢2 130 mm冷轧薄板连续退火线
设计特点[J].轧钢,2009,26(1):44—46.
余量,是经济可行的.
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莱钢3 200 m3高炉计划休风恢复操作生产实践
邱国兴,董征科
(莱芜钢铁集团银山型钢炼铁厂,山东莱芜271lO4)
摘要:根据生产的安排,莱钢3号3 200 m。高炉进行了近16 h的休风检修工作,通过优化休复风方案,合理控制
各项操作参数,复风8 h后快速恢复到正常生产水平,取得良好效果.
关键词:大型高炉;检修;复风
中图分类号:TF 544.7 文献标识码:B
Reblowig of the 3200m BF of LaiSteel after a scheduled blowing down
QIU Guo-xing,DONG Zheng—ke
(Ironmaking plant of Laiwu Iron and Steel Group Corporation,Laiwu 271104,Shandong)
Abstract:According to the production schedule,a blowing—down for 16 hours was carried out at the 3200m BF of LaiSt—
ee1.By optimizing the blowing-down and re—blowing operations and properly controlling the operating variables.it took only
8 hours after the re—blowing to return the production to its normal levels.Good benefits were attained.
Key words:blast furnace(BF);planned blowing down;re-blowing
莱钢型钢炼铁厂3号3 200 m 高炉设有4个铁
口,36个风口,炉体采用全冷却壁的薄内衬结构,
炉缸、炉底为炭砖一陶瓷杯结构.采用皮带上料、PW
并罐无钟炉顶,干法布袋除尘,环保INBA渣粒化处
理系统.该高炉于2 010年3月18日投人生产,点
出了近年来大型高炉快速开炉达产的新业绩.
根据生产安排,高炉于2011年6月20日进行
了近16 h的检修.通过制定科学的休风方案、细化
管理和责任落实到班组等措施,使得计划检修休风
后的炉况在8 h内得到了快速恢复.休风前,高炉主
要参数及指标如表1. 火后仅用4 d利用系数达到2.0 t/(m ・d),实现了
快速高效达产.4月18 13实现低成本本月达产,创
表l 3 200 m 高炉休风前主要操作参数及指标
1休风前期准备工作
1.1休风料的投放
罐,按正常焦炭角度布料.休风后净焦位置到炉腰下
部.共计加焦44.4 t.休风料组成如表2所示.
表2休风料的组成
1)休风前负荷偏轻故未调整焦炭负荷.
2)休风前4 h铁水[Si]按0.7%计算,将碱度由
1.26调为1.20.20批后调整回正常碱度1.26.
3)加净焦3罐,1:30加第一罐,按正常焦炭角
度布料,2:30加第二罐10 t(布中心),3:30加第三
收稿日期:2012~O1—06
1.2休风前的点检和工具准备
休风前对所有冷却设备进行检漏,以杜绝休风
作者简介:邱国兴(1985一),男,2008年毕业于东北大学 台金工程专业,助理工程师
42
南方金属
S0UTHERN METALS 2012年第5期
期间向炉内漏水的现象.休风前一天准备好堵泥及
堵耙和最后一炉铁堵口专用的炮泥.清理了炉顶煤
气风罩的积油、杂物.休风前,将烧结矿仓的仓位控
制到1/2左右,休风后空出槽下称斗以备检修.
1.3保证足够的热量及出尽渣铁
1)选择合适的炉温.高炉炉温太低休风,容易
造成风口灌渣,对于高炉炉况的快速恢复极为不利.
休风前最后一炉铁,[Si]控制在0.6%一0.7%,物理
热大于1 510℃,保证了良好的渣铁流动性,同时可
以保证送风后炉缸有足够的热量,便于高炉在较短
的时间内恢复到正常状态.
2)休风前出净渣铁,是高炉快速恢复的必要条
件.渣铁出不净,休风易灌风口,炉缸下部空间腾不
出来,焦炭不能及时填充,不利于快速复风.为了出
净渣铁,在休风前要求炉前使用65转头.出净渣铁
的标志是:和理论出渣铁量相当;铁口见喷煤气,渣
铁从铁口喷至撇渣器大闸前面;渣铁流变小.通过计
算夜班理论铁量1 592 t,估产1 760 t,估计渣量
1 419 t,炉内渣铁已出尽.
2休风操作
6月20日5:40打开1号铁口,6:O0下渣.6:O0
开3号铁口,打开后铁口只出渣不出铁.待两铁口来
风大喷,喷过撇渣器时,此时理论铁量基本出尽,
6:35开始减风,风量3 000 m /rain减风幅度先稍大
以后稍小,炉顶压力按风量/顶压=0.036控制,煤
氧量相应减少.减风以铁口大喷为依据,一喷一减.
热风压力170 kPa时,停煤停氧.炉顶通氮气,热风
压力70 kPa时切煤气.全面检查风口无异常后,风
机减到底后逐步用放风阀放风至零.待风压小于10
kPa、焦炭全部堆住后,堵铁口,停止布料,7:00发出
休风信号,均匀开1/2小盖,开倒流.休风操作时间
25 min.
休风后立即拔枪,炉前风口堵泥,将风口全部密
封,防止休风期间空气进入炉内和焦炭反应,造成风
口区域焦炭变碎和生成熔融渣铁…,影响炉缸渗透
性,威胁风口安全.待风口堵好后,进行炉顶点火.稳
定后,观察料面形状有明显的平台及中心漏斗,火盆
范围较大.料面的形状说明上部布料制度没有大的
出人,合适的布料制度是恢复好炉况的基础.
3快速复风的操作
3.1复风操作
23:30高炉具备复风条件,所有风I:1全部捅开,
相关单位做好复风准备.高炉复风起始风量1 300
nl /rain,全风温作业,起始850℃,随着热风炉烧炉
逐步正常,风温逐步自行提高.23:45高炉引煤气,
21日0:20分风量加到4 200 m /min,0:30分风量
加到4 800 m /min,0:40风量加到5 500 m /min,此
时料线4 m,维持5 500 m /rain的风量赶料线.
初始风量大,复风速度快.较大的初始风量利于
风口前焦炭快速燃烧,为炉料下降腾出空间,并产生
大量还原性气体和热量,加速冶炼过程.快速加风可
以确保一定的鼓风动能.3 200 m 高炉料柱大,如果
风量小,料柱吹不起,透气性差,只会增加直接还原
反应,会导致生铁高[Si]而渣铁物理热不足.薄壁炉
衬的特性是渣皮不容易稳住,炉型变化快,风量小,
边缘过分发展,渣皮容易脱落,炉况会有波动.因此,
在估计2 h内能赶上料线的情况下,尽可能地保证
足够的风压风量.使高炉具有足够的鼓风动能,吹透
中心.加风过程如图1所示.
图1莱钢3号炉复风参数
1)复风后初始送风风量为正常风量的70%~
80%,控制压差不大于全压差的80%,此时如压差小
于150 kPa仍可继续加风.当风量加至正常风量的
80%,则放缓加风节奏,一方面稳定气流,另一方面,
防止炉温大幅下跌影响料尺正常动作,形成崩、悬
料.随煤粉作用,热量回升,逐步加全风量.
2)待风压稳定后,进行第二次加风,风量为正
常风量的80%~85%(4 800—5 100 m /min).炉
顶压力提高到140~148 kPa,压差控制在160 kPa.
3)风压稳定后,进行第三次加风,风量加至正
常风量的90%~95%,炉顶压力提至155~165
kPa.第三次加风后开始富氧,富氧量为7 000 m /h,
压差不超过170 kPa.
总第188期 邱国兴,等:莱钢3 200 rn 高炉计划休风恢复操作生产实践 43
3.2恢复富氧喷煤及出铁
3号高炉正常情况下,[Si]在0.4%左右,炉况
恢复是否顺利,控制好炉温非常关键,煤的热滞后性
及风量由低到高的变化导致炉温变化 J.送风初
困难.高炉引煤气后开始出第一炉铁要选择大钻头,
确保渣铁流.出铁间隔原则上控制在20 min,若出现
渣铁未能及时排尽情况,则采用零间隔方式出铁,一
个铁口堵口后则立即打开另一个铁口,以确保炉缸
期,由于风量小透气性差、冶炼强度低,炉温上行.随
着炉况的恢复,风量的增加,炉温下滑,尤其是停煤
料下达,炉温滑至最低,等上部净焦下达、且煤粉作
用后,炉温上升.针对炉温的变化特点,科学合理的
大量融化与生成的渣铁尽快排出,确保有效消除风
口破损,实现煤气流的合理重建、炉料均匀下降,加
快炉况恢复进程.
3.3复风后炉况表现
加风量、喷煤和富氧,有效控制炉温从而加快恢复进
休风前最后一罐料是焦炭,复风前料线4 m,检
程.复风后出铁情况如表3所示.
表3 3 200 m 高炉复风后出铁情况
炉次W(Si) 铁水温度/oC 出铁时
20 min 下渣后 堵口前 间/min
1)及时送煤操作.风量达到一定水平(全风量
的40%即2 400 m /min),要及时送煤.送煤后,一是
利于降低煤气粘度,增加穿透性,强化气流(煤比越
高越明显);另一方面,及时补偿热量,利于料尺均
匀动作及后续加风强化.在炉况可以接受的情况下,
复风后迅速喷煤并将煤比控制在正常煤比的1.2~
1.3倍,补偿损失的热量.
2)适当富氧.富氧能够有效地提高风口理论燃
烧温度,进而提高炉缸温度.富氧鼓风能提高炉缸煤
气温度,使单位体积煤气具有较多的热量,有利于提
高渣、铁温度.但是富氧量可低予正常水平 j.富氧
提高了煤粉燃烧率,减少炉缸煤气体积,改善料柱的
透气性.富氧比正常少,主要为了控制冶炼强度,以
避免复风后第2炉铁炉温大幅度下降.复风后富氧
控制在6 500 7 500 m /h.
高炉复风后,量压关系尚可,炉料下降良好,没
有出现反复.恢复富氧喷煤后,炉况表现稳定,煤气
流分布合理,从炉顶红外线成像仪来观察炉顶中心
气流稳定,煤气利用改善.下部固定风温操作,力争
守全风量,保证一定的风速和鼓风动能.
3)积极组织出铁.长期休风恢复过程中,炉缸
工作不均匀活跃,送风后炉前要积极组织出铁 .
复风1 h,当风量加至全风的80%~90%,应及时组
织出铁,以免造成憋风.复风前期,由于炉缸不活跃、
炉缸热量不足.渣铁渗透性差、流动性差,造成出铁
修期间料线下降了近1 m.为了炉况尽快恢复,复风
后第一罐先布焦炭17.2 t,由于休风前焦炭负荷偏
轻所以复风后不再调整.按休风前380 kg/t焦比,90
t矿批进行布料.复风后顶温水平偏高,复风2 h后
料线达到正常水平.此次休风分别在休风前6 h、5
h、4 h附加3罐焦碳共44.4 t,确保复风后焦碳处于
炉腰中下部以上软融带部位.复风初期炉况吃风,容
易加风,料柱透气性良好,风压比较稳定.探尺有轻
微偏尺现象.顶温及十字测温中心温度快速提升,复
风后各参数情况见表4.
表4莱钢3号3 200 m 高炉快速复风操作送风参数
1)休风料作用期间.复风后冷却壁轻微波动,
送风初期,由于风量小透气性差、冶炼强度低,炉温
上行至0.7%~0.85%.随风量增加炉温下行,低至
2.50%,热量1 450 oC.一炉铁后,随过休风料及顶
煤作用,炉温热量得到快速恢复,压量关系平稳.随
轻料逐渐过完,压差逐渐上升.实践证明此次,休风
料配比合理,净焦量适中.
2)过低料线期间.白班7:30分复风时17.2 t
附加焦作用,由于休风后料线偏深,炉温未大幅上
升,最高升至0.6%,8:00风量加到6 000 m /min,
炉缸小加之出铁情况较差,不接受,减风控制一段.
9:O0低料线下达,探尺相差800 mm风压锯齿状波
动,9:30炉温热量下行,增加煤量提高炉缸热量.
南方金属
SOUTHERN METALS 2012年第5期
1 1:30炉温热量恢复正常水平,低料线得到平稳过
渡.至此炉况得到顺利恢复.
4)休风近16 h,本体冷却水量没有控制,从复
风后冷却壁温度及炉况表现看,对炉况没有影响.
参考文献
[1]周传典.高炉炼铁生产技术手册[M].北京:冶金工
业出版社,2002.
4结语
1)休风前调整好炉况,确保操作炉型合理、煤
气流分布合理、渣铁物理热充沛、良好的炉缸工况,
利于复风后炉况快速恢复.
2)炉况恢复的关键在于及时将炉温、铁温恢复
到正常水平,把握加风时机与加风速度,控制好全炉
压差.
[2] 刘建民.宣钢1 800 m 高炉快速恢复炉况操作实践
[J].河北冶金,2008,(6):28—30.
[3]杨守慧,高远.邯钢3 200 m 高炉无计划休风炉况
快速恢复实践[J].中国冶金,2010,2O(8):40~42.
3)休风前后,焦比稳定在380 I,g/t,高焦比料柱
透气性好,利于复风后高炉顺利加风.
[4] 李建朝,杨春生,杨守慧.邯钢2 000 m 高炉长期计划
休风的炉况快速恢复[J].炼铁,2010,29(6):31—33.
(上接第36页)
降速时,炉子工艺段也跟着降速,但这会造成带钢退
火工艺不稳定和炉内带钢张力的波动,同时限制炉
5结语
子产能的发挥;二是以保证炉子工艺段带钢以最大
速度稳定运行为前提,算出所需的活套能力.安钢
1 550 mm连续退火机组中间活套的设计采取第2
种思路,也就是说1 147.5 m的带钢储存能力是必
1)安钢1 550 mm冷轧连续退火机组活套的设
计综合考虑了机组长度、机组产品定位、规格及机组
工艺速度参数等特点选择设置3组塔式活套,其设
计套量分别为:1 056 m、1 280 m和98 m.
2)人口和中间活套套量的设置满足了炉子工
艺段以最大速度连续稳定运行的需要;出口检查活
需的,另外采用塔式活套,安全余量平均分布到48
个行程,则每个行程的带钢余量为2.76 m,再考虑
到上下活套辊本身包裹的带钢长度近2.2 m以及平
整机换工作辊操作的频繁性、不确定性,切边剪换剪
刃的偶发性,显然,132.5 m的安全余量是经济的.
出口检查活套通常和中间活套联合起来发挥作
用。这里也有2种设计思路:一种是大活套量的设
计,当带钢停止接受检查时,平整机段设备不降速直
接向出口检查活套充套;另一种是小活套量的设计,
当带钢停止接受检查时,平整机段设备降速向出口
检查活套充套.考虑到本机组平整机段的工艺特点,
平整段带钢即使低速连续运行,也不会产生平整压
印且对产品质量没有影响,所以希望出口检查活套
尽可能的小.出口检查活套98 m的储存能力既保证
了90 s带钢停止运行的检查时间,又有适当的安全
套套量满足了带钢接受表面质量检查90 s的需要;
其理论活套安全余量分别有:106.5 m、132.5 m和
21.6 m.
3)安钢1 550 mm冷轧连续退火机组各活套套
量的设计是经济适用的,其运行效果尚有待实际生
产进一步检验.
参考文献
[1] 刘安,李俊.冷轧带钢连续退火技术的发展[J].
轧钢,1997,14(2):64—69.
[2] 袁新运,赵海强.马钢2 130 mm冷轧薄板连续退火线
设计特点[J].轧钢,2009,26(1):44—46.
余量,是经济可行的.