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TK1228井三开膏盐层钻井液技术

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2024年6月10日发(作者:东郭良吉)

2010年第9期 西部探矿工程 29 

TK1 228井三开膏盐层钻井液技术 

陈红壮 ,黄河淳,高 伟 

(中石化德州石油钻井研究所,山东德州253000) 

摘要:塔河油田12区盐膏层相对于其它区块,主要表现为12区的盐膏层埋藏深、盐膏层塑性蠕变 

速率大、施工钻井液密度高等特点。TK1228井改变传统承压堵漏长裸眼穿盐技术,采用盐层及盐下 

井段为专封井身结构,高密度钻井液下防止东河塘组压差卡钻,揭开柯坪塔格组不整合面防止井漏, 

以及高压差和高蠕变速率下 206.4mm+ 177.8mm复合套管的顺利下到位成为技术难点。 

关键词:欠饱和盐水钻井液;盐膏层;C1一含量;密度;蠕变速率;井漏 

中图分类号:TE254文献标识码:B文章编号:10O4—5716(2010)O9一O029—04 

TK1228井是西北油田分公司在塔河油田12区阿 

克库勒凸起西南斜坡上布置的一口盐下开发井,采用四 

不同设计两套施工方案,钻井液密度小于1.65g/cm3 

采用方案一,否则按方案二施工。实际施工过程根据井 

下情况钻井液密度控制在1.69~1.72g/cm。,首选方案 

级结构,井身结构设计与实钻情况对比见表1。 

考虑到邻井出现的复杂情况,本井根据钻井液密度 

出现井漏后,最终按照方案二中完。 

表1 TK1228井设计与实钻井身结构对比 

1钻井液技术难点 

(1)盐层蠕变阻卡:该井盐层埋藏在5692m以深, 

(4)膏盐层 206mm+ 177.8mm复合套管的下 

入:膏盐层厚壁套管与井眼的小间隙、盐层蠕变缩径、高 

盐顶上覆地层压力当量密度为2.40g/cm。,只有控制合 

理的钻井液密度才能有效的平衡地层压力和消除盐膏 

层的蠕变缩径,否则易发生盐层缩径卡钻。 

压差等复杂情况下使复合套管的下入风险剧增。 

2钻井液体系的选择 

2.1邻井的施工概况及存在的技术问题 

(2)东河塘组存在压差卡钻风险:东河塘组地层孔 

隙压力为1.13g/cm。,存在大段的高渗透性石英砂岩, 

高密度下易发生吸附压差卡钻。 

(3)柯坪塔格组易发生严重井漏:柯坪塔格组地层 

(1)AD3井盐层埋藏在5676m以深,采用长裸眼穿 

盐井身结构,经过9次承压堵漏7次重新穿盐之后,终 

因盐层蠕变太快(最大蠕变速率4.59mm/h)无法满足 

下入 273.Imm套管要求,改为盐层专封结构,选择阳 

微裂隙发育且有不整合面存在,高密度钻井液施工过程 

离子悬浮液欠饱和盐水钻井液体系,钻井液密度控制在 

1.73~1.80g/cm。。 

揭开不整合面将极易发生恶性井漏。 

*收稿日期:2009—1l一12 

第一作者简介:陈红壮(1983一),男(汉族),甘肃静宁县人,助理工程师,现从事石油钻井工程技术工作。 

西部探矿工程 

(2)TKl225井盐层埋藏在5784m以深,采用盐下 

2010年第9期 

长裸眼井身结构,以钻井液密度1.70g/cm。,C1一含量 

110000mg/L开钻,具体施工过程逐步提高钻井液密度 

至1.76g/cm3,在东河塘组6156m发生卡钻,解卡后降 

低钻井液密度为1.74g/cm。钻至6260.74m发生井漏 

(层位S k),经过多次堵漏后下入 206mm+ 

j2j177.8mm复合套管。 

(3)TK1239井盐顶位于5658m,以钻井液密度 

1.68g/cm ̄,C1一含量95000mg/L开钻,施工过程钻井 

液密度控制在l-70~1.72g/cm3,顺利钻至Oas提前中 

完,盐层蠕变速率为2.12mm/h,下 206mm+ 

j2『177.8mm复合套管至6135m时发生卡套管事故,后 

定,抑制地层造浆和抗污染,流变性易于控制,同时 

该体系主要适用于盐膏层和低压漏失层同在一个裸 

眼,钻井液密度提高受限的情况下,通过盐的溶解减 

缓盐层蠕变。考虑到本井三开将钻遇地层压力低的 

东河塘组、柯坪塔格组以及桑塔木组地层,存在很大 

的压差卡钻的风险,根据邻井出现的复杂情况,本开 

次采用聚磺混油欠饱和盐水钻井液体系,向欠饱和 

盐水钻井液中混入4%~6%的轻质原油,增加钻井 

液的润滑性和抑制性。 

3钻井液工艺技术措施及实施效果 

3.1欠饱和盐水钻井液体系转化实验 

从5431m侧钻,改为盐层专封结构。 

2.2钻井液体系的合理选择 

欠饱和盐水钻井液体系由于矿化度高,具有较 

强的抑制性,能够有效的抑制泥岩水化,保持井壁稳 

为保证顺利完成欠饱和盐水钻井液体系的转换工 

作,现场转换之前通过29组室内实验确定出转换配方, 

即按照井浆:胶液一2:1混合均匀后,循环过程加入 

13 9/6的工业盐之后加重至1.65g/cm3。欠饱和盐水钻 

井液体系转换部分室内实验数据记录见表2。 

表2欠饱和盐水钻井液体系转换室内实验 

序号 实验配方 

P n1Pa・s) yP(Pa) Z(Pa) 

钻井液性能 

(rnL) C1一(10 rng/L)Vb(g/L) 

井浆 28 6.5 1.5/4.5 3.2 

井浆:胶液1=2:1 

井浆:胶液1—3:2 

井浆:胶液2--2:I 

井浆:胶液2=2.5:1 

33 

22 

30 

32 

0.5 

0.5 

12 

-3 

0.5/2.5 

olo 

1。5/33.5 

0.5/0.5 

6.8 

IO.8 

7.4 

7.o 

H一一1 5 5 5 O ,n  

1 L L L L L L L 

7 3 4 1 7 7 3 

井浆:胶液3.-2:1= 

井浆:胶液3=1.5:1 

井浆:胶液4=2:1 

32 

43 

27 

2 

4 

3.5 

o.5/13 

1/1.5 

o.25/1.5 

5.6 

8 

6.3 

注:按照配方混合加入13 的工业盐后加重至1.65g/cm3,在120 ̄C下热滚18h后测得室温性能。 

主詈 ∞船 

胶液配方1:5 SMP一2+5 SPC一220十4 

SPNH 

O 8 

液体系的转换。 

3.2盐层蠕变缩径的控制  .

胶液配方2:6 SMP一2+5 SPNH+5 SPC一 

220to.5 Na2 CO +NaOH 

盐膏层钻井主要难题在于盐岩、软泥盐的塑性 

变形和蠕变,盐岩、石膏的溶解使井径扩大,出现井 

胶液配方3:6 SMP~2+5 SPC一220+5 

SPNH+NaOH 

胶液配方4:0.6%Na2C +6%SMP一2+6 

SPC+4 CXP一2+3 GI A+0.5 KAPM 

通过实验记录表数据显示4号和6号两组实验较 

为接近,同时钻井液高温后性能较为满足施工要求,因 

此确定体系转换胶液配方为6 9/6SMP一2+5 SPC一 

220+5 SPNH,NaOH、Na2COs的加量根据pH的要 

求以及钻井液受污染程度确定,钻井液坂土含量根据实 

验确定为25 ̄30g/L,维护过程控制在28g/I 。按照室 

内实验配方和实验步骤顺利完成三开欠饱和盐水钻井 

壁垮塌。为解决这些井下复杂问题采用聚磺欠饱和 

盐水钻井液体系,该体系根据盐底上覆地层承压能 

力选择合适的钻井液密度来平衡地层压力,防止地 

层的塑性变形;根据盐层蠕变情况,采用适当的含盐 

量,通过调节含盐量既能随时溶解蠕变到井内的塑 

性盐层,提高钻井液的抑制性,避免出现阻卡,又能 

防止地层盐过度溶解造成井径扩大乃至泥岩框架坍 

塌等复杂情况。 

3.2.1合理钻井液密度控制 

本井盐膏层开钻初期根据地质提示和邻井实钻钻 

井液密度控制情况,以钻井液密度1.67g/cm。开钻,采 

2010年第9期 西部探矿工程 3l 

一1/

用“进一退三”措施,及时通过短起下钻情况掌握井下盐 

层的蠕变情况,以达到找出合理钻井液密度控制范围和 

确保安全时间。三开期间短起下钻情况统计如表3所 

示。 

叭叭H

表3 TK1228井膏盐层短起下钻(包括起下钻)情况统计 

TK1228井三开优选方案一施工,以钻井液密度 井液密度随井深变化曲线如图1所示。 

1.67g/cm3开钻,根据钻井液密度控制技术措施三开钻 3.2.2钻井液中Cl一含量的控制 

1.75 

1.73 

三1.7l 

受1.69 

1.67 

1.65 

5762 5824 5937 6012 

钻井液密度(g/cm ) 

图1三开钻井液密度随井深变化曲线 

本井欠饱和盐水钻井液中Cl一含量的控制思路是 

Cl一含量基本达到饱和状态,现场将井底返出高Cr含 

在转型初期选择相对较低的Cl一含量(C1一含量在 

量的钻井液单独收集储备,向循环钻井液中大剂量补充 

90000mg/L)开钻,钻进过程中溶解盐层自然增长,当 

胶液维持钻井液量和性能稳定,同时降低Cl一含量控制 

Cl_I含量达到140000mg/L之后开始逐步控制自然增 在150000mg/L左右,本井段Cl一含量控制如图2所 

长,钻井液在井内长时间静止之后,井底返出钻井液中 

示。 

井深(m) 

图2三开钻井液中a一含量控制图 

3.3高压差下东河塘组钻井液技术 

80改善原油的乳化能力,提高钻井液整体润滑性能。 

东河塘组地层岩性以中细石英砂岩为主,渗透性 

三开加入原油之后泥饼摩阻基本控制在0.0349之内, 

强,地层当量密度为1.13g/cm3,高密度钻井液施工过 

高润滑性低摩阻保证了高密度情况下顺利钻穿视厚达 

程极易发生压差卡钻。本井在施工过程进入东河塘组 134m的东河塘砂岩。 

之前通过胶液中加大GLA和YK—H沥青类材料的含 3.4高密度下柯坪塔格组钻井液技术 

量达到3 ,以达到改善泥饼质量。根据邻井出现压差 

柯坪塔格组地层以粉砂岩与泥岩互层,地层当量密 

卡钻的教训分三次向钻井液中混入原油15m。,加入SP 

度为1.10g/cm3,地层破裂压力当量密度为1.89g/cm3, 

32 西部探矿工程 2010年第9期 

由于地层层理和微裂缝发育且存在不整合面,三开最高 

钻井液密度1.74g/cm3下极易压漏地层发生恶性井 

漏。向胶液中增加GIA、PB一1和NPI 一2等封堵性 

材料的加入量以改善泥饼质量,增加地层承压能力。下 

钻过程通过采用分段循环的形式破坏网架结构,防止长 

时间静止后开泵引起压力激动导致恶性井漏。三开期 

间GLA的加量达2.5 ,PB一1和NPI 一2的加量达 

0.45 ,同时控制坂土含量在23.5~26.7g/L,动塑比 

控制在0.3~0.5之间,钻井液流型较好。 

3.5测井下套管钻井液技术 

为保证电测和下套管作业施工一次到位,基于钻进 

过程对井下情况的认真分析,针对60m膏盐层的特殊 

井段,在电测下套管前钻井液处理过程有针对性的进行 

封井作业,即分盐层井段和盐下井段两部分封井作业。 

初选择较欠的Cl一含量开钻到后来逐步稳定的措施,既 

缓慢增加Cl一含量又能够很好的抑制溶解。欠饱和盐 

水钻井液体系在盐膏层相对纯的井段钻井液中Cr含 

量控制在150000mg/I 左右能够很好的抑制盐层蠕变 

而不引起井下复杂。 

(3)技术措施得当,从未因钻井液问题发生复杂情 

况。基于对井下情况的认真分析,对各井段可能出现的 

复杂情况制定了技术措施,安全顺利钻穿盐膏层和东河 

塘组大段砂岩,有针对性的进行电测和下套管前钻井液 

性能调整的室内配方实验,最终以高润滑性低Cr含量 

和强封堵性的封井浆封井,中完电测下套管一次到位。 

5结论及建议 

(1)本井段钻井液密度控制在1.70~1.72g/cma 

能够很好的抑制盐层塑性蠕变引起的阻卡问题。 

盐层井段的封井浆采用加入稀胶液的形式降低钻井液 

中Cl一含量(C1一含量控制在130000 ̄140000mg/I 之 

间),钻井液密度控制在1.72~1.73g/cm。左右,同时 

加入5 的原油以增加钻井液的润滑性;盐下井段主要 

存在大段砂岩,该井段的封井亦以低粘切高润滑性为 

主,封井浆中原油含量达到5 ,粘度控制在55~60s 

之间,封井浆中针对性的加入沥青和无渗透油层保护剂 

NPI 一2增加钻井液的封堵性承压能力。根据邻井出 

现复合套管挤坏情况,本井最终决定全程扩孔后全井段 

下人 206mm厚壁套管,套管下深5967.5m。 

4施工效果分析 

(2)有针对性的进行电测和下套管前钻井液性能调 

整的室内配方实验,最终以高润滑性低Cl一含量和强封 

堵性的封井浆封井,中完电测下套管一次到位。 

(3)针对塔河油田12区的具体情况,建议在钻穿盐 

膏层时采用欠饱和盐水混油钻井液体系,既可以抑制盐 

膏层的溶解与蠕变,又可以提高钻井液的润滑性与高温 

稳定性,有效的减少井下复杂情况的发生。 

参考文献: 

I-1]邱正松,丁锐,李健鹰,等.塔西南琼库恰克地区膏泥层井 

壁稳定性研究[J].钻井液与完井液,1995,12(3):65-69. 

[2]孟庆生,江山红,石秉忠.塔河油田盐膏层钻井液技术[J]. 

钻井液与完井液,2002,19(6):74—76. 

(1)钻井液性能控制良好,无大起大落现象。钻井 

液粘度控制在55 ̄68s之间,密度根据短起下钻情况控 

制在1.70~1.72g/cma,C1一含量控制在150000mg/I 

[3]钱晓琳,于培志,牛晓.艾丁一3井三开井段钻井液体系转 

换技术[J].钻采工艺,2008,31(6):116-117. 

左右,钻井液流型控制良好,动塑比控制在0.3~O.5之 

间。 

I-4]唐继平,王书琪,陈勉.盐膏层钻井理论与实践I-M].北京: 

石油工业出版社,2004. 

(2)钻井液密度和Cl一含量控制合理。本井段钻井 

液密度控制在1.7O~1.72g/cm。能够很好的抑制盐层 

塑性蠕变引起的阻卡问题。Cr含量控制技术到位,最 

(上接第28页) 

TheSealingCharacters and Influence 

Es]焉捷年,黄林基.钻井液优化设计与实用技术I-M].石油大 

学出版社,1993. 

sealed construction of the downhole valve iS more complex than 

the one in the surface.In this paper,the valve is generalized in- 

to two kinds:the mechanical packed seal with no revealing and 

the fluidic backpressured side to side seal with tiny revealing. 

Factors of Valve in Oil/Gas Field 

BAI Xiao-jie,HAN Yu-an,HAN Hai-sheng 

(Drilling Engineering ̄Technology Research Institute,Daqing 

Drilling and Exploration Engineering Corporation,Daqing 

The author makes the theoretical analysis through the theory 

ofseal,the property of seal and sea1 mechanism.And he sets 

out 1 5 conditions which can limit the sealability ofthe downhole 

Heilongjiang 163413,China) 

valve.It can be valuable tO the design,treatment,calibration 

and application. 

Abstract:The downhole valve of oil/gas field is restricted by 

wellbore size and the downhole condition.Thehermeticalty 

Key words:underground valve ̄seal mechanism;theoretical re~ 

search;sealability 

2024年6月10日发(作者:东郭良吉)

2010年第9期 西部探矿工程 29 

TK1 228井三开膏盐层钻井液技术 

陈红壮 ,黄河淳,高 伟 

(中石化德州石油钻井研究所,山东德州253000) 

摘要:塔河油田12区盐膏层相对于其它区块,主要表现为12区的盐膏层埋藏深、盐膏层塑性蠕变 

速率大、施工钻井液密度高等特点。TK1228井改变传统承压堵漏长裸眼穿盐技术,采用盐层及盐下 

井段为专封井身结构,高密度钻井液下防止东河塘组压差卡钻,揭开柯坪塔格组不整合面防止井漏, 

以及高压差和高蠕变速率下 206.4mm+ 177.8mm复合套管的顺利下到位成为技术难点。 

关键词:欠饱和盐水钻井液;盐膏层;C1一含量;密度;蠕变速率;井漏 

中图分类号:TE254文献标识码:B文章编号:10O4—5716(2010)O9一O029—04 

TK1228井是西北油田分公司在塔河油田12区阿 

克库勒凸起西南斜坡上布置的一口盐下开发井,采用四 

不同设计两套施工方案,钻井液密度小于1.65g/cm3 

采用方案一,否则按方案二施工。实际施工过程根据井 

下情况钻井液密度控制在1.69~1.72g/cm。,首选方案 

级结构,井身结构设计与实钻情况对比见表1。 

考虑到邻井出现的复杂情况,本井根据钻井液密度 

出现井漏后,最终按照方案二中完。 

表1 TK1228井设计与实钻井身结构对比 

1钻井液技术难点 

(1)盐层蠕变阻卡:该井盐层埋藏在5692m以深, 

(4)膏盐层 206mm+ 177.8mm复合套管的下 

入:膏盐层厚壁套管与井眼的小间隙、盐层蠕变缩径、高 

盐顶上覆地层压力当量密度为2.40g/cm。,只有控制合 

理的钻井液密度才能有效的平衡地层压力和消除盐膏 

层的蠕变缩径,否则易发生盐层缩径卡钻。 

压差等复杂情况下使复合套管的下入风险剧增。 

2钻井液体系的选择 

2.1邻井的施工概况及存在的技术问题 

(2)东河塘组存在压差卡钻风险:东河塘组地层孔 

隙压力为1.13g/cm。,存在大段的高渗透性石英砂岩, 

高密度下易发生吸附压差卡钻。 

(3)柯坪塔格组易发生严重井漏:柯坪塔格组地层 

(1)AD3井盐层埋藏在5676m以深,采用长裸眼穿 

盐井身结构,经过9次承压堵漏7次重新穿盐之后,终 

因盐层蠕变太快(最大蠕变速率4.59mm/h)无法满足 

下入 273.Imm套管要求,改为盐层专封结构,选择阳 

微裂隙发育且有不整合面存在,高密度钻井液施工过程 

离子悬浮液欠饱和盐水钻井液体系,钻井液密度控制在 

1.73~1.80g/cm。。 

揭开不整合面将极易发生恶性井漏。 

*收稿日期:2009—1l一12 

第一作者简介:陈红壮(1983一),男(汉族),甘肃静宁县人,助理工程师,现从事石油钻井工程技术工作。 

西部探矿工程 

(2)TKl225井盐层埋藏在5784m以深,采用盐下 

2010年第9期 

长裸眼井身结构,以钻井液密度1.70g/cm。,C1一含量 

110000mg/L开钻,具体施工过程逐步提高钻井液密度 

至1.76g/cm3,在东河塘组6156m发生卡钻,解卡后降 

低钻井液密度为1.74g/cm。钻至6260.74m发生井漏 

(层位S k),经过多次堵漏后下入 206mm+ 

j2j177.8mm复合套管。 

(3)TK1239井盐顶位于5658m,以钻井液密度 

1.68g/cm ̄,C1一含量95000mg/L开钻,施工过程钻井 

液密度控制在l-70~1.72g/cm3,顺利钻至Oas提前中 

完,盐层蠕变速率为2.12mm/h,下 206mm+ 

j2『177.8mm复合套管至6135m时发生卡套管事故,后 

定,抑制地层造浆和抗污染,流变性易于控制,同时 

该体系主要适用于盐膏层和低压漏失层同在一个裸 

眼,钻井液密度提高受限的情况下,通过盐的溶解减 

缓盐层蠕变。考虑到本井三开将钻遇地层压力低的 

东河塘组、柯坪塔格组以及桑塔木组地层,存在很大 

的压差卡钻的风险,根据邻井出现的复杂情况,本开 

次采用聚磺混油欠饱和盐水钻井液体系,向欠饱和 

盐水钻井液中混入4%~6%的轻质原油,增加钻井 

液的润滑性和抑制性。 

3钻井液工艺技术措施及实施效果 

3.1欠饱和盐水钻井液体系转化实验 

从5431m侧钻,改为盐层专封结构。 

2.2钻井液体系的合理选择 

欠饱和盐水钻井液体系由于矿化度高,具有较 

强的抑制性,能够有效的抑制泥岩水化,保持井壁稳 

为保证顺利完成欠饱和盐水钻井液体系的转换工 

作,现场转换之前通过29组室内实验确定出转换配方, 

即按照井浆:胶液一2:1混合均匀后,循环过程加入 

13 9/6的工业盐之后加重至1.65g/cm3。欠饱和盐水钻 

井液体系转换部分室内实验数据记录见表2。 

表2欠饱和盐水钻井液体系转换室内实验 

序号 实验配方 

P n1Pa・s) yP(Pa) Z(Pa) 

钻井液性能 

(rnL) C1一(10 rng/L)Vb(g/L) 

井浆 28 6.5 1.5/4.5 3.2 

井浆:胶液1=2:1 

井浆:胶液1—3:2 

井浆:胶液2--2:I 

井浆:胶液2=2.5:1 

33 

22 

30 

32 

0.5 

0.5 

12 

-3 

0.5/2.5 

olo 

1。5/33.5 

0.5/0.5 

6.8 

IO.8 

7.4 

7.o 

H一一1 5 5 5 O ,n  

1 L L L L L L L 

7 3 4 1 7 7 3 

井浆:胶液3.-2:1= 

井浆:胶液3=1.5:1 

井浆:胶液4=2:1 

32 

43 

27 

2 

4 

3.5 

o.5/13 

1/1.5 

o.25/1.5 

5.6 

8 

6.3 

注:按照配方混合加入13 的工业盐后加重至1.65g/cm3,在120 ̄C下热滚18h后测得室温性能。 

主詈 ∞船 

胶液配方1:5 SMP一2+5 SPC一220十4 

SPNH 

O 8 

液体系的转换。 

3.2盐层蠕变缩径的控制  .

胶液配方2:6 SMP一2+5 SPNH+5 SPC一 

220to.5 Na2 CO +NaOH 

盐膏层钻井主要难题在于盐岩、软泥盐的塑性 

变形和蠕变,盐岩、石膏的溶解使井径扩大,出现井 

胶液配方3:6 SMP~2+5 SPC一220+5 

SPNH+NaOH 

胶液配方4:0.6%Na2C +6%SMP一2+6 

SPC+4 CXP一2+3 GI A+0.5 KAPM 

通过实验记录表数据显示4号和6号两组实验较 

为接近,同时钻井液高温后性能较为满足施工要求,因 

此确定体系转换胶液配方为6 9/6SMP一2+5 SPC一 

220+5 SPNH,NaOH、Na2COs的加量根据pH的要 

求以及钻井液受污染程度确定,钻井液坂土含量根据实 

验确定为25 ̄30g/L,维护过程控制在28g/I 。按照室 

内实验配方和实验步骤顺利完成三开欠饱和盐水钻井 

壁垮塌。为解决这些井下复杂问题采用聚磺欠饱和 

盐水钻井液体系,该体系根据盐底上覆地层承压能 

力选择合适的钻井液密度来平衡地层压力,防止地 

层的塑性变形;根据盐层蠕变情况,采用适当的含盐 

量,通过调节含盐量既能随时溶解蠕变到井内的塑 

性盐层,提高钻井液的抑制性,避免出现阻卡,又能 

防止地层盐过度溶解造成井径扩大乃至泥岩框架坍 

塌等复杂情况。 

3.2.1合理钻井液密度控制 

本井盐膏层开钻初期根据地质提示和邻井实钻钻 

井液密度控制情况,以钻井液密度1.67g/cm。开钻,采 

2010年第9期 西部探矿工程 3l 

一1/

用“进一退三”措施,及时通过短起下钻情况掌握井下盐 

层的蠕变情况,以达到找出合理钻井液密度控制范围和 

确保安全时间。三开期间短起下钻情况统计如表3所 

示。 

叭叭H

表3 TK1228井膏盐层短起下钻(包括起下钻)情况统计 

TK1228井三开优选方案一施工,以钻井液密度 井液密度随井深变化曲线如图1所示。 

1.67g/cm3开钻,根据钻井液密度控制技术措施三开钻 3.2.2钻井液中Cl一含量的控制 

1.75 

1.73 

三1.7l 

受1.69 

1.67 

1.65 

5762 5824 5937 6012 

钻井液密度(g/cm ) 

图1三开钻井液密度随井深变化曲线 

本井欠饱和盐水钻井液中Cl一含量的控制思路是 

Cl一含量基本达到饱和状态,现场将井底返出高Cr含 

在转型初期选择相对较低的Cl一含量(C1一含量在 

量的钻井液单独收集储备,向循环钻井液中大剂量补充 

90000mg/L)开钻,钻进过程中溶解盐层自然增长,当 

胶液维持钻井液量和性能稳定,同时降低Cl一含量控制 

Cl_I含量达到140000mg/L之后开始逐步控制自然增 在150000mg/L左右,本井段Cl一含量控制如图2所 

长,钻井液在井内长时间静止之后,井底返出钻井液中 

示。 

井深(m) 

图2三开钻井液中a一含量控制图 

3.3高压差下东河塘组钻井液技术 

80改善原油的乳化能力,提高钻井液整体润滑性能。 

东河塘组地层岩性以中细石英砂岩为主,渗透性 

三开加入原油之后泥饼摩阻基本控制在0.0349之内, 

强,地层当量密度为1.13g/cm3,高密度钻井液施工过 

高润滑性低摩阻保证了高密度情况下顺利钻穿视厚达 

程极易发生压差卡钻。本井在施工过程进入东河塘组 134m的东河塘砂岩。 

之前通过胶液中加大GLA和YK—H沥青类材料的含 3.4高密度下柯坪塔格组钻井液技术 

量达到3 ,以达到改善泥饼质量。根据邻井出现压差 

柯坪塔格组地层以粉砂岩与泥岩互层,地层当量密 

卡钻的教训分三次向钻井液中混入原油15m。,加入SP 

度为1.10g/cm3,地层破裂压力当量密度为1.89g/cm3, 

32 西部探矿工程 2010年第9期 

由于地层层理和微裂缝发育且存在不整合面,三开最高 

钻井液密度1.74g/cm3下极易压漏地层发生恶性井 

漏。向胶液中增加GIA、PB一1和NPI 一2等封堵性 

材料的加入量以改善泥饼质量,增加地层承压能力。下 

钻过程通过采用分段循环的形式破坏网架结构,防止长 

时间静止后开泵引起压力激动导致恶性井漏。三开期 

间GLA的加量达2.5 ,PB一1和NPI 一2的加量达 

0.45 ,同时控制坂土含量在23.5~26.7g/L,动塑比 

控制在0.3~0.5之间,钻井液流型较好。 

3.5测井下套管钻井液技术 

为保证电测和下套管作业施工一次到位,基于钻进 

过程对井下情况的认真分析,针对60m膏盐层的特殊 

井段,在电测下套管前钻井液处理过程有针对性的进行 

封井作业,即分盐层井段和盐下井段两部分封井作业。 

初选择较欠的Cl一含量开钻到后来逐步稳定的措施,既 

缓慢增加Cl一含量又能够很好的抑制溶解。欠饱和盐 

水钻井液体系在盐膏层相对纯的井段钻井液中Cr含 

量控制在150000mg/I 左右能够很好的抑制盐层蠕变 

而不引起井下复杂。 

(3)技术措施得当,从未因钻井液问题发生复杂情 

况。基于对井下情况的认真分析,对各井段可能出现的 

复杂情况制定了技术措施,安全顺利钻穿盐膏层和东河 

塘组大段砂岩,有针对性的进行电测和下套管前钻井液 

性能调整的室内配方实验,最终以高润滑性低Cr含量 

和强封堵性的封井浆封井,中完电测下套管一次到位。 

5结论及建议 

(1)本井段钻井液密度控制在1.70~1.72g/cma 

能够很好的抑制盐层塑性蠕变引起的阻卡问题。 

盐层井段的封井浆采用加入稀胶液的形式降低钻井液 

中Cl一含量(C1一含量控制在130000 ̄140000mg/I 之 

间),钻井液密度控制在1.72~1.73g/cm。左右,同时 

加入5 的原油以增加钻井液的润滑性;盐下井段主要 

存在大段砂岩,该井段的封井亦以低粘切高润滑性为 

主,封井浆中原油含量达到5 ,粘度控制在55~60s 

之间,封井浆中针对性的加入沥青和无渗透油层保护剂 

NPI 一2增加钻井液的封堵性承压能力。根据邻井出 

现复合套管挤坏情况,本井最终决定全程扩孔后全井段 

下人 206mm厚壁套管,套管下深5967.5m。 

4施工效果分析 

(2)有针对性的进行电测和下套管前钻井液性能调 

整的室内配方实验,最终以高润滑性低Cl一含量和强封 

堵性的封井浆封井,中完电测下套管一次到位。 

(3)针对塔河油田12区的具体情况,建议在钻穿盐 

膏层时采用欠饱和盐水混油钻井液体系,既可以抑制盐 

膏层的溶解与蠕变,又可以提高钻井液的润滑性与高温 

稳定性,有效的减少井下复杂情况的发生。 

参考文献: 

I-1]邱正松,丁锐,李健鹰,等.塔西南琼库恰克地区膏泥层井 

壁稳定性研究[J].钻井液与完井液,1995,12(3):65-69. 

[2]孟庆生,江山红,石秉忠.塔河油田盐膏层钻井液技术[J]. 

钻井液与完井液,2002,19(6):74—76. 

(1)钻井液性能控制良好,无大起大落现象。钻井 

液粘度控制在55 ̄68s之间,密度根据短起下钻情况控 

制在1.70~1.72g/cma,C1一含量控制在150000mg/I 

[3]钱晓琳,于培志,牛晓.艾丁一3井三开井段钻井液体系转 

换技术[J].钻采工艺,2008,31(6):116-117. 

左右,钻井液流型控制良好,动塑比控制在0.3~O.5之 

间。 

I-4]唐继平,王书琪,陈勉.盐膏层钻井理论与实践I-M].北京: 

石油工业出版社,2004. 

(2)钻井液密度和Cl一含量控制合理。本井段钻井 

液密度控制在1.7O~1.72g/cm。能够很好的抑制盐层 

塑性蠕变引起的阻卡问题。Cr含量控制技术到位,最 

(上接第28页) 

TheSealingCharacters and Influence 

Es]焉捷年,黄林基.钻井液优化设计与实用技术I-M].石油大 

学出版社,1993. 

sealed construction of the downhole valve iS more complex than 

the one in the surface.In this paper,the valve is generalized in- 

to two kinds:the mechanical packed seal with no revealing and 

the fluidic backpressured side to side seal with tiny revealing. 

Factors of Valve in Oil/Gas Field 

BAI Xiao-jie,HAN Yu-an,HAN Hai-sheng 

(Drilling Engineering ̄Technology Research Institute,Daqing 

Drilling and Exploration Engineering Corporation,Daqing 

The author makes the theoretical analysis through the theory 

ofseal,the property of seal and sea1 mechanism.And he sets 

out 1 5 conditions which can limit the sealability ofthe downhole 

Heilongjiang 163413,China) 

valve.It can be valuable tO the design,treatment,calibration 

and application. 

Abstract:The downhole valve of oil/gas field is restricted by 

wellbore size and the downhole condition.Thehermeticalty 

Key words:underground valve ̄seal mechanism;theoretical re~ 

search;sealability 

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