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Moog760

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2024年8月26日发(作者:窦晨菲)

2015年4月 物 探 装 备 第25卷第2期 

Moog760先导阀自激振荡现象的探讨 

黄英辉 

(东方地球物理公司装备服务处震源服务中心,新疆库尔勒841000) 

摘 要 

黄英辉.Moog760先导阀自激振荡现象的探讨.物探装备,2015,25(2):106—110 

Moog760先导阀是可控震源Kz一28的一个关键控制元件,但在震源运行过程中发现Moog760先导阀存在自 

激振荡现象。本文介绍了Moog760先导阀的结构原理及位置闭环控制系统,对Moog760先导阀自激振荡现象进 

行了理论分析,总结了导致这一故障的相关因素,并提出了相应的改进措施。 

关键词 可控震源 Moog760先导阀 自激振荡 理论分析 改进措施 

ABSTRACT 

Huang Yinghui.TheThe study of self-excited oscillation in Moog760 pilot valve.EGP,2015,25(2):106-110 

Moog760 pilot valve is a key control unit in KZ28 vibrator.During the field operation of vibrator,we found that 

Moog760 pilot valve has the self-excited oscillation.This article introduced the structure and principle of Moog760 

pilot valve and its closed—loop position control system,analyzed the cause of self-excited oscillation,then proposed 

effective improvement measures. 

Key words vibrator,Moog760 pilot valve,self excited oscillation,theory analysis,improvement 

在可控震源KZ一28的振动测试中,发现其振 

值地面力出现不规则的波动,同时振动在8 S后延续 

动异常,表现为:可控震源振动超出了设定的振动时 

段时间才停止。 

间,并继续振动一段时问才能停止。在震源的振动 

额率(Gf) 

过程中,电控箱体产生驱动信号,伺服阀总成执行驱 

动信号产生振动。由此可见,与这一故障相关的直 

接因素,应该是箱体和伺服阀总成。首先更换箱体, 

厂\~ ——、 /\ \//、 

j V 

故障依旧,这说明不是箱体的问题,问题应该出在伺 

服阀上;而KZ一28震源的伺服阀由Moog760先导 

阀和Atlas200H主阀组成,更换先导阀后故障排 

除。由此可见是KZ一28可控震源所用的Moog760 

图1异常的基值地面力测试图 

先导阀发生了自激振荡故障。 

2 Moog760先导阀的结构原理 

1 Moog760先导阀自激振荡导致的 

测试结果 

Moog760先导阀是由一个极化的电磁力矩马 

达和两级液压放大器组成,如图2所示。衔铁伸展 

振动测试参数:频率7~118 Hz、时长8 S、斜坡 

到磁场回路之中,而衔铁是由柔性管支撑的;柔性管 

0.5 S、出力7O 。图1所示为KZ一28可控震源异 

在伺服阀电磁部分和液压部分之间起着密封的作 

常的基值地面力测试图,图中显示在振动过程中基 

用。两个线圈绕在衔铁上,各在柔性管的一边。第 

*黄英辉,1985年出生,助理工程师。2009年毕业于长江大学机械工程学院机械设计制造及其自动化专业,现从事可控震源的维修 

与研究工作。 

第25卷第2期 黄英辉:Moog760先导阀自激振荡现象的探讨 1O7 

级液压放大器的挡板牢固地与衔铁的中点连接; 

挡板伸入柔性管,通过两个喷嘴,在喷嘴顶端和挡板 

之间形成两个可变化的间隙;由挡板和喷嘴之间可 

变化间隙控制的压力,最终施加在第二级阀芯的端 

部。第二级是普通的四通滑阀设计,存在一定阀体 

压力损失的先导阀输出压力与阀芯相对零位的位移 

是成比例的。一个针型反馈弹簧杆固定在挡板上, 

另一端插入阀芯中部的槽中。 

磁场 

线圈 

衔铁 

喷嘴 

阀芯 

滤网 

回油口 压力油口 

图2 Moog760先导阀结构原理图 

由于输入信号使衔铁受到电磁力的影响,因此 

引起衔铁和挡板的偏斜;而衔铁和挡板系统是以柔 

性管为中心偏转的,从而导致其中一个喷嘴间隙增 

加而另一个喷嘴间隙减小。这种变化的结果就是使 

阀芯两端产生压差,导致阀芯移动。阀芯的位移使 

弹簧杆产生与输入信号产生的电磁力矩相反的作用 

力矩,同时阀芯通过反馈弹簧杆把衔铁/挡板拉向中 

位,使阀芯两端压差减小,阀芯会继续移动,直到弹 

簧杆的作用力矩与电磁力矩达到平衡状态。 

3先导阀自激振荡原因分析 

3.1伺服阀闭环控制回路 

要解决伺服阀自振问题,应从伺服阀环路控制 

环节人手。可控震源的伺服控制采用Moog760先 

导阀为先导级,功率级采用滑阀结构的主阀体,功率 

级主阀体上带有阀芯位移的传感器,使整个三级阀 

构成了一个位置闭环控制系统,如图3所示。输入 

信号产生电磁力矩,电磁力矩产生弹簧杆的转角,弹 

簧杆转角的输出为先导级阀芯的位移,先导级阀芯 

的位移导致功率级主阀体阀芯的位移,而功率级主 

阀体阀芯的位移信号又反馈回输入信号,从而形成 

图3三级阀闭环控制原理图 

闭环控制回路。 

根据分析,先导阀的电磁环节和弹簧杆转角环 

节是解释自激振荡的突破口。 

3.2 电磁环节 

3.2.1 理论分析 

Moog760先导阀的力矩马达在一定的工作范 

围内是一个比例元件,如图4所示,横坐标是输入的 

电信号,纵坐标为产生的电磁力矩,特性曲线线性段 

为伺服阀的工作范围,由于存在磁饱和特性,超出工 

作范围后电磁力矩不再增长,达到饱和状态。线圈 

自身老化或者线圈线路重新焊接等因素,都可能导 

致线圈的电感以及电阻值的变化,从而产生饱和电 

磁力矩;同时磁铁充磁过强,也是导致饱和电磁力矩 

的重要因素。特性曲线线性段的斜率称为电磁刚 

度。如果电磁刚度增大,则图4特性曲线线性段的 

斜率就要增大。当电磁刚度增大到一定程度后,这 

时特性曲线便由图4变成图5,线性比例关系就变 

成二位关系,力矩马达成为一个二位元件。 

电憾刀_炮 

电慑刀矩 

X0 。。。。。。。J___-_●●—— 

X0 

7 

} 

7 f 输入信 

输入信号 

.......— ….. 

go 

图4线性关系 图5二位关系 

二位元件的中位是不稳定的,稍有电信号干扰, 

衔铁便受饱和电磁力矩作用倒向一边。今假定倒向 

左边,如图2所示,则右喷嘴和档板之间间距减小, 

左边增大,因此阀芯右端压力上升,左端压力下降, 

阀芯在这个压差作用下向左边运动,阀芯运动的同 

时通过反馈弹簧杆将衔铁及档板拉向中位,使压差 

减小,阀芯运动速度随之减小。在正常工作的阀中, 

阀芯运动能最终停止。但此时力矩马达成了二位元 

件,饱和电磁力矩使阀芯两端产生大的压差,大的 

压差使阀芯以较快的速度向左移动。这种较快的移 

动速度使衔铁组件和阀芯产生较大的运动惯性,这 

1O8 物 探 装 备 

种惯性足以使衔铁/档板越过中位,开始一个相反 

的过程。这个过程如此周而复始地进行下去,形成 

并联 串联 单线圈 

自振。 

从先导阀的结构原理可知,电磁力矩是由上下 

磁铁的磁场与通电线圈产生的电磁场相互作用产生 

的。因此,与力矩马达的电磁刚度相关的因素,是磁 

翠 干 要, 骨 

图6线圈的连接方式 

表1 三种连接方式的相关信息 

铁的充磁强度和与线圈磁场强度相关的线圈特性。 

3.2.2 引起自激振荡电磁方面的因素 

先导阀在调试过程中,如果力矩马达充磁过强, 

易激发自振;而降低充磁强度,对消除自振有明显的 

改善作用。KZ一28可控震源先导阀在出厂前已经 

充好磁,并且以前工作正常,因此不存在充磁过强的 

情况。 

线圈的磁场强度与输入电流有关,在电控箱体 

驱动先导阀的过程中,线圈的输入信号为电平信号, 

同时线圈存在着电阻和感抗两项特性。线圈电路可 

以简化为电阻与感抗串联的电路模型,因此,得出如 

下公式: 

I-- 

+(X£ ) 

而XL==:2 7cfL 

因此 I一..:— —一、/R。 (1) 

+(2 ̄rfL) 

式中:X ——线圈感抗; 

J一一通过线圈的电流; 

U一一驱动先导阀的电平信号; 

R一一线圈的电阻; 

L一一线圈的电感; 

-厂一一驱动信号的频率。 

由式(1)可知,线圈的电阻尺和电感值L的减 

小,都将促使电流的增大,导致线圈的磁场强度增 

大,最终导致电磁刚度增大,从而引起自激振荡。因 

此,首先确定线圈的电阻和电感的理论值,然后测量 

出故障先导阀线圈的相关值,并与理论值进行比较。 

3.2.3 线圈电阻和电感的测量 

查阅《Moog760电液伺服阀服务手册》,典型的 

Moog760先导阀的两个线圈有并联、串联和单线圈 

三种连接方式,如图6所示。 

同时查阅到并联、串联和单线圈三种连接方式 

下的有关信息如表1所示。 

选取同型号完好的Moog760先导阀,通过测量, 

并联 串联 单线圈 

 ●

线圈电阻(25℃)(n) 40 16O 80 

额定电流(mA) -_40 +-±2O ±40 

线圈电感(H) O.18 O.66 0.22 

B、D口为KZ一28震源所用先导阀的线圈连接口, 

线圈电阻在4On左右。对比表1可知,所用的先导 

阀线圈应该采用并联的连接方式,即线圈的电阻的理 

论值为40fl,同时确定线圈电感的理论值为0.18 H。 

然后,进一步对故障先导阀的电阻和电感进行测量, 

并将结果与理论值进行比较。 

考虑到测量仪表的测量误差、测量时与接口连 

接的不确定因素以及温度因素等的影响,需要对线 

圈的电阻和电感进行反复测量。 

用数字万用表对故障Moog760先导阀线圈电 

阻进行了反复测量,测量结果如表2所示。 

表2电阻的测量结果 

次数 1 2 3 4 5 

电阻(0) 40.1 39.9 39.7 39.8 40.1 

次数 6 7 8 9 1O 

电阻(O) 40.2 39.7 40.2 39.9 39.8 

取1O次测量线圈电阻结果的平均值,其值为 

39.94Q,符合理论值40fl左右的要求。 

由于没有专门的电感测量仪,可以用数字万用 

表间接测量电感。实际上,数字万用表在测量电容 

时是测量电容在固有信号测试频率f0—400 Hz时 

的阻抗值,然后通过式(3)转换为电容值。因此,可 

以用数字万用表的电容档测量线圈,通过公式转换 

为电感值。因而有如下公式: 

X,一2 7【f。L (2) 

XL-- 1 (3) 

式中:X ——感抗; 

第25卷第2期 黄英辉:Moog760先导阀自激振荡现象的探讨 1O9 

测试频率; 

L——线圈的电感; 

C——线圈的电容。 

当用数字万用表的电容档测量线圈时,测得的 

容抗值其实是线圈的感抗值,因此由式(2)和式(3) 

可得: 

1 

xL=2 7【f0L-- / (4) 

则 

, 

】 1 

一 一 丽 

===1.58×10 去 (5) 

一 

用数字万用表电容档反复测量线圈,测试结果 

如表3所示。通过式(5)的换算,得到电感值如表4 

所示。 

表3测得的电容值 

次数 1 2 3 4 5 

电容( F) O.872 O.887 O.872 O.868 O.892 

次数 6 7 8 9 10 

电容( F) 0.882 O.882 O.868 O.887 O.892 

表4换算后的电感值 

次数 1 2 3 4 5 

电感(H) 0.181 0.178 0.181 O.182 O.177 

次数 6 7 8 9 10 

电感(H) O.179 O.179 O.182 0.178 O.177 

取10次结果的平均值为0.1794 H,电感值也符 

合理论值要求,所以故障先导阀自激振荡的原因不 

在电磁环节。 

3.3弹簧杆球头机械磨损分析 

根据Moog760先导阀的结构,弹簧杆顶端的小 

球插人阀芯中部的槽中,小球在沟槽中要求间隙在 

合理范围,如图7所示。若A点和B点长期处于受 

力状态,并且基本上是点接触,久而久之,A点和B 

点就会出现磨损,磨损间隙如图7所示。 

在图7中,弹簧杆的转角0通过弹簧杆小球的 

传递,导致了先导阀阀芯的位移。在性能正常情况 

下,小球左右侧与配合槽的间隙在合理范围,构成一 

个线性环节,小球磨损达到一定程度后(假设磨损是 

对称的,磨损量为 ),零位时小球左右两侧与配合 

图7小球磨损及I司隙不恿 

槽的间隙超出合理范围,该间隙将使它的中位极不 

稳定的。 

以可控震源振动测试实例分析,Moog760先导 

阀执行箱体的驱动信号,衔铁/挡板来回往复偏转, 

在8 s的驱动信号结束后,电磁力矩消失,阀芯在两 

端压差作用下移动;同时,通过反馈弹簧杆将衔铁/ 

挡板拉向中位,阀芯两端压差减小。正常情况下,衔 

铁/挡板到达中位时,阀芯两端压差变为零,阀芯在 

弹簧杆的作用下回到中位,震源振动立即结束。当 

球头与槽的间隙超出允许值时,阀芯不在中位,图2 

中油口A或油口B仍然有油液作用于主阀阀芯,导 

致重锤的运动,这些过程如此周而复始地进行下去, 

就出现了图1所示的8 S驱动信号结束后振动延续 

的状况,形成自振。 

考虑KZ一28震源上的Moog760先导阀的使 

用时间,不排除弹簧杆小球与沟槽摩擦副存在磨损 

间隙的情况。于是将故障先导阀的力矩马达组件进 

行了拆解,发现弹簧杆小球存在磨损,如图8所示。 

于是将故障先导阀发回修理厂商,更换了包括反馈 

弹簧杆在内的力矩马达组件,然后将修理后的先导 

图8故障先导阀弹簧杆小球磨损实物图 

11O 物 探 装 备 

阀装回原震源,并进行了振动测试。测试结果如图 

的材质构成小球与沟槽的摩擦副,这是防止磨损、避 

免自激振荡的有效措施。而针对线圈的老化和小球 

与沟槽摩擦副的磨损,应及时采用更换力矩马达组 

件的方法进行维修。 

9所示,基值地面力测试曲线表明震源性能正常。 

5 结束语 

以上对Moog760先导阀自振现象进行了初步 

图9正常的基值地面力测试图 

理论分析和实例分析,在生产过程中还应结合实际 

情况具体分析。对Moog760先导阀的自激振荡现 

象进行分析,有助于我们更好地防止此类故障,更好 

4针对自激振荡的相关措施 

针对自激振荡现象,应首先测量线圈的电阻和 

地维护Moog760先导阀。 

参 考 文 献 

E1]Moog公司.Moog760系列电液伺服阀服务手册.2008. 

[2]秦世才.模拟电路基础.南开大学出版社,2006. 

电感值,如发现数值变化较大应及时更换维修。而 

弹簧杆球头受材质以及时效性的限制,弹簧杆球头 

会产生磨损,磨损间隙超过一定范围也能导致自激 

振荡。因此,先导阀生产厂家致力于采用耐磨性好 

[3]王显正.控制理论基础.科学出版社,2000. 

收稿日期:2014—02—12 

(上接第94页) 

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幅度(mV) 

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真参考波×返 

回参考波 。

. 

真参考波×返, j 

九~ \n^^. 

回参考波 1 

n【 

U ’一。 。: 

图1O采集类型3,180。相位相关 

图11采集类型4,一9O。相位相关 

关后的相关子波的相位不一样,经过4次叠加后相 

互抵消(理论上正好完全抵消为零),造成有用的地 

仪器与VE464箱体的连接。希望通过本文的介绍 

对广大同行有所帮助。 

参 考 文 献 

震数据经过相关、叠加后完全丢失。 

[1]Sercel公司.428XL操作手册.2008. 

收稿日期:2014 Ol 21 

5 结束语 

本文介绍了428XL仪器连接VE432旋转相位 

的主要参数的设置方法,该方法同样适合于428XL 

2024年8月26日发(作者:窦晨菲)

2015年4月 物 探 装 备 第25卷第2期 

Moog760先导阀自激振荡现象的探讨 

黄英辉 

(东方地球物理公司装备服务处震源服务中心,新疆库尔勒841000) 

摘 要 

黄英辉.Moog760先导阀自激振荡现象的探讨.物探装备,2015,25(2):106—110 

Moog760先导阀是可控震源Kz一28的一个关键控制元件,但在震源运行过程中发现Moog760先导阀存在自 

激振荡现象。本文介绍了Moog760先导阀的结构原理及位置闭环控制系统,对Moog760先导阀自激振荡现象进 

行了理论分析,总结了导致这一故障的相关因素,并提出了相应的改进措施。 

关键词 可控震源 Moog760先导阀 自激振荡 理论分析 改进措施 

ABSTRACT 

Huang Yinghui.TheThe study of self-excited oscillation in Moog760 pilot valve.EGP,2015,25(2):106-110 

Moog760 pilot valve is a key control unit in KZ28 vibrator.During the field operation of vibrator,we found that 

Moog760 pilot valve has the self-excited oscillation.This article introduced the structure and principle of Moog760 

pilot valve and its closed—loop position control system,analyzed the cause of self-excited oscillation,then proposed 

effective improvement measures. 

Key words vibrator,Moog760 pilot valve,self excited oscillation,theory analysis,improvement 

在可控震源KZ一28的振动测试中,发现其振 

值地面力出现不规则的波动,同时振动在8 S后延续 

动异常,表现为:可控震源振动超出了设定的振动时 

段时间才停止。 

间,并继续振动一段时问才能停止。在震源的振动 

额率(Gf) 

过程中,电控箱体产生驱动信号,伺服阀总成执行驱 

动信号产生振动。由此可见,与这一故障相关的直 

接因素,应该是箱体和伺服阀总成。首先更换箱体, 

厂\~ ——、 /\ \//、 

j V 

故障依旧,这说明不是箱体的问题,问题应该出在伺 

服阀上;而KZ一28震源的伺服阀由Moog760先导 

阀和Atlas200H主阀组成,更换先导阀后故障排 

除。由此可见是KZ一28可控震源所用的Moog760 

图1异常的基值地面力测试图 

先导阀发生了自激振荡故障。 

2 Moog760先导阀的结构原理 

1 Moog760先导阀自激振荡导致的 

测试结果 

Moog760先导阀是由一个极化的电磁力矩马 

达和两级液压放大器组成,如图2所示。衔铁伸展 

振动测试参数:频率7~118 Hz、时长8 S、斜坡 

到磁场回路之中,而衔铁是由柔性管支撑的;柔性管 

0.5 S、出力7O 。图1所示为KZ一28可控震源异 

在伺服阀电磁部分和液压部分之间起着密封的作 

常的基值地面力测试图,图中显示在振动过程中基 

用。两个线圈绕在衔铁上,各在柔性管的一边。第 

*黄英辉,1985年出生,助理工程师。2009年毕业于长江大学机械工程学院机械设计制造及其自动化专业,现从事可控震源的维修 

与研究工作。 

第25卷第2期 黄英辉:Moog760先导阀自激振荡现象的探讨 1O7 

级液压放大器的挡板牢固地与衔铁的中点连接; 

挡板伸入柔性管,通过两个喷嘴,在喷嘴顶端和挡板 

之间形成两个可变化的间隙;由挡板和喷嘴之间可 

变化间隙控制的压力,最终施加在第二级阀芯的端 

部。第二级是普通的四通滑阀设计,存在一定阀体 

压力损失的先导阀输出压力与阀芯相对零位的位移 

是成比例的。一个针型反馈弹簧杆固定在挡板上, 

另一端插入阀芯中部的槽中。 

磁场 

线圈 

衔铁 

喷嘴 

阀芯 

滤网 

回油口 压力油口 

图2 Moog760先导阀结构原理图 

由于输入信号使衔铁受到电磁力的影响,因此 

引起衔铁和挡板的偏斜;而衔铁和挡板系统是以柔 

性管为中心偏转的,从而导致其中一个喷嘴间隙增 

加而另一个喷嘴间隙减小。这种变化的结果就是使 

阀芯两端产生压差,导致阀芯移动。阀芯的位移使 

弹簧杆产生与输入信号产生的电磁力矩相反的作用 

力矩,同时阀芯通过反馈弹簧杆把衔铁/挡板拉向中 

位,使阀芯两端压差减小,阀芯会继续移动,直到弹 

簧杆的作用力矩与电磁力矩达到平衡状态。 

3先导阀自激振荡原因分析 

3.1伺服阀闭环控制回路 

要解决伺服阀自振问题,应从伺服阀环路控制 

环节人手。可控震源的伺服控制采用Moog760先 

导阀为先导级,功率级采用滑阀结构的主阀体,功率 

级主阀体上带有阀芯位移的传感器,使整个三级阀 

构成了一个位置闭环控制系统,如图3所示。输入 

信号产生电磁力矩,电磁力矩产生弹簧杆的转角,弹 

簧杆转角的输出为先导级阀芯的位移,先导级阀芯 

的位移导致功率级主阀体阀芯的位移,而功率级主 

阀体阀芯的位移信号又反馈回输入信号,从而形成 

图3三级阀闭环控制原理图 

闭环控制回路。 

根据分析,先导阀的电磁环节和弹簧杆转角环 

节是解释自激振荡的突破口。 

3.2 电磁环节 

3.2.1 理论分析 

Moog760先导阀的力矩马达在一定的工作范 

围内是一个比例元件,如图4所示,横坐标是输入的 

电信号,纵坐标为产生的电磁力矩,特性曲线线性段 

为伺服阀的工作范围,由于存在磁饱和特性,超出工 

作范围后电磁力矩不再增长,达到饱和状态。线圈 

自身老化或者线圈线路重新焊接等因素,都可能导 

致线圈的电感以及电阻值的变化,从而产生饱和电 

磁力矩;同时磁铁充磁过强,也是导致饱和电磁力矩 

的重要因素。特性曲线线性段的斜率称为电磁刚 

度。如果电磁刚度增大,则图4特性曲线线性段的 

斜率就要增大。当电磁刚度增大到一定程度后,这 

时特性曲线便由图4变成图5,线性比例关系就变 

成二位关系,力矩马达成为一个二位元件。 

电憾刀_炮 

电慑刀矩 

X0 。。。。。。。J___-_●●—— 

X0 

7 

} 

7 f 输入信 

输入信号 

.......— ….. 

go 

图4线性关系 图5二位关系 

二位元件的中位是不稳定的,稍有电信号干扰, 

衔铁便受饱和电磁力矩作用倒向一边。今假定倒向 

左边,如图2所示,则右喷嘴和档板之间间距减小, 

左边增大,因此阀芯右端压力上升,左端压力下降, 

阀芯在这个压差作用下向左边运动,阀芯运动的同 

时通过反馈弹簧杆将衔铁及档板拉向中位,使压差 

减小,阀芯运动速度随之减小。在正常工作的阀中, 

阀芯运动能最终停止。但此时力矩马达成了二位元 

件,饱和电磁力矩使阀芯两端产生大的压差,大的 

压差使阀芯以较快的速度向左移动。这种较快的移 

动速度使衔铁组件和阀芯产生较大的运动惯性,这 

1O8 物 探 装 备 

种惯性足以使衔铁/档板越过中位,开始一个相反 

的过程。这个过程如此周而复始地进行下去,形成 

并联 串联 单线圈 

自振。 

从先导阀的结构原理可知,电磁力矩是由上下 

磁铁的磁场与通电线圈产生的电磁场相互作用产生 

的。因此,与力矩马达的电磁刚度相关的因素,是磁 

翠 干 要, 骨 

图6线圈的连接方式 

表1 三种连接方式的相关信息 

铁的充磁强度和与线圈磁场强度相关的线圈特性。 

3.2.2 引起自激振荡电磁方面的因素 

先导阀在调试过程中,如果力矩马达充磁过强, 

易激发自振;而降低充磁强度,对消除自振有明显的 

改善作用。KZ一28可控震源先导阀在出厂前已经 

充好磁,并且以前工作正常,因此不存在充磁过强的 

情况。 

线圈的磁场强度与输入电流有关,在电控箱体 

驱动先导阀的过程中,线圈的输入信号为电平信号, 

同时线圈存在着电阻和感抗两项特性。线圈电路可 

以简化为电阻与感抗串联的电路模型,因此,得出如 

下公式: 

I-- 

+(X£ ) 

而XL==:2 7cfL 

因此 I一..:— —一、/R。 (1) 

+(2 ̄rfL) 

式中:X ——线圈感抗; 

J一一通过线圈的电流; 

U一一驱动先导阀的电平信号; 

R一一线圈的电阻; 

L一一线圈的电感; 

-厂一一驱动信号的频率。 

由式(1)可知,线圈的电阻尺和电感值L的减 

小,都将促使电流的增大,导致线圈的磁场强度增 

大,最终导致电磁刚度增大,从而引起自激振荡。因 

此,首先确定线圈的电阻和电感的理论值,然后测量 

出故障先导阀线圈的相关值,并与理论值进行比较。 

3.2.3 线圈电阻和电感的测量 

查阅《Moog760电液伺服阀服务手册》,典型的 

Moog760先导阀的两个线圈有并联、串联和单线圈 

三种连接方式,如图6所示。 

同时查阅到并联、串联和单线圈三种连接方式 

下的有关信息如表1所示。 

选取同型号完好的Moog760先导阀,通过测量, 

并联 串联 单线圈 

 ●

线圈电阻(25℃)(n) 40 16O 80 

额定电流(mA) -_40 +-±2O ±40 

线圈电感(H) O.18 O.66 0.22 

B、D口为KZ一28震源所用先导阀的线圈连接口, 

线圈电阻在4On左右。对比表1可知,所用的先导 

阀线圈应该采用并联的连接方式,即线圈的电阻的理 

论值为40fl,同时确定线圈电感的理论值为0.18 H。 

然后,进一步对故障先导阀的电阻和电感进行测量, 

并将结果与理论值进行比较。 

考虑到测量仪表的测量误差、测量时与接口连 

接的不确定因素以及温度因素等的影响,需要对线 

圈的电阻和电感进行反复测量。 

用数字万用表对故障Moog760先导阀线圈电 

阻进行了反复测量,测量结果如表2所示。 

表2电阻的测量结果 

次数 1 2 3 4 5 

电阻(0) 40.1 39.9 39.7 39.8 40.1 

次数 6 7 8 9 1O 

电阻(O) 40.2 39.7 40.2 39.9 39.8 

取1O次测量线圈电阻结果的平均值,其值为 

39.94Q,符合理论值40fl左右的要求。 

由于没有专门的电感测量仪,可以用数字万用 

表间接测量电感。实际上,数字万用表在测量电容 

时是测量电容在固有信号测试频率f0—400 Hz时 

的阻抗值,然后通过式(3)转换为电容值。因此,可 

以用数字万用表的电容档测量线圈,通过公式转换 

为电感值。因而有如下公式: 

X,一2 7【f。L (2) 

XL-- 1 (3) 

式中:X ——感抗; 

第25卷第2期 黄英辉:Moog760先导阀自激振荡现象的探讨 1O9 

测试频率; 

L——线圈的电感; 

C——线圈的电容。 

当用数字万用表的电容档测量线圈时,测得的 

容抗值其实是线圈的感抗值,因此由式(2)和式(3) 

可得: 

1 

xL=2 7【f0L-- / (4) 

则 

, 

】 1 

一 一 丽 

===1.58×10 去 (5) 

一 

用数字万用表电容档反复测量线圈,测试结果 

如表3所示。通过式(5)的换算,得到电感值如表4 

所示。 

表3测得的电容值 

次数 1 2 3 4 5 

电容( F) O.872 O.887 O.872 O.868 O.892 

次数 6 7 8 9 10 

电容( F) 0.882 O.882 O.868 O.887 O.892 

表4换算后的电感值 

次数 1 2 3 4 5 

电感(H) 0.181 0.178 0.181 O.182 O.177 

次数 6 7 8 9 10 

电感(H) O.179 O.179 O.182 0.178 O.177 

取10次结果的平均值为0.1794 H,电感值也符 

合理论值要求,所以故障先导阀自激振荡的原因不 

在电磁环节。 

3.3弹簧杆球头机械磨损分析 

根据Moog760先导阀的结构,弹簧杆顶端的小 

球插人阀芯中部的槽中,小球在沟槽中要求间隙在 

合理范围,如图7所示。若A点和B点长期处于受 

力状态,并且基本上是点接触,久而久之,A点和B 

点就会出现磨损,磨损间隙如图7所示。 

在图7中,弹簧杆的转角0通过弹簧杆小球的 

传递,导致了先导阀阀芯的位移。在性能正常情况 

下,小球左右侧与配合槽的间隙在合理范围,构成一 

个线性环节,小球磨损达到一定程度后(假设磨损是 

对称的,磨损量为 ),零位时小球左右两侧与配合 

图7小球磨损及I司隙不恿 

槽的间隙超出合理范围,该间隙将使它的中位极不 

稳定的。 

以可控震源振动测试实例分析,Moog760先导 

阀执行箱体的驱动信号,衔铁/挡板来回往复偏转, 

在8 s的驱动信号结束后,电磁力矩消失,阀芯在两 

端压差作用下移动;同时,通过反馈弹簧杆将衔铁/ 

挡板拉向中位,阀芯两端压差减小。正常情况下,衔 

铁/挡板到达中位时,阀芯两端压差变为零,阀芯在 

弹簧杆的作用下回到中位,震源振动立即结束。当 

球头与槽的间隙超出允许值时,阀芯不在中位,图2 

中油口A或油口B仍然有油液作用于主阀阀芯,导 

致重锤的运动,这些过程如此周而复始地进行下去, 

就出现了图1所示的8 S驱动信号结束后振动延续 

的状况,形成自振。 

考虑KZ一28震源上的Moog760先导阀的使 

用时间,不排除弹簧杆小球与沟槽摩擦副存在磨损 

间隙的情况。于是将故障先导阀的力矩马达组件进 

行了拆解,发现弹簧杆小球存在磨损,如图8所示。 

于是将故障先导阀发回修理厂商,更换了包括反馈 

弹簧杆在内的力矩马达组件,然后将修理后的先导 

图8故障先导阀弹簧杆小球磨损实物图 

11O 物 探 装 备 

阀装回原震源,并进行了振动测试。测试结果如图 

的材质构成小球与沟槽的摩擦副,这是防止磨损、避 

免自激振荡的有效措施。而针对线圈的老化和小球 

与沟槽摩擦副的磨损,应及时采用更换力矩马达组 

件的方法进行维修。 

9所示,基值地面力测试曲线表明震源性能正常。 

5 结束语 

以上对Moog760先导阀自振现象进行了初步 

图9正常的基值地面力测试图 

理论分析和实例分析,在生产过程中还应结合实际 

情况具体分析。对Moog760先导阀的自激振荡现 

象进行分析,有助于我们更好地防止此类故障,更好 

4针对自激振荡的相关措施 

针对自激振荡现象,应首先测量线圈的电阻和 

地维护Moog760先导阀。 

参 考 文 献 

E1]Moog公司.Moog760系列电液伺服阀服务手册.2008. 

[2]秦世才.模拟电路基础.南开大学出版社,2006. 

电感值,如发现数值变化较大应及时更换维修。而 

弹簧杆球头受材质以及时效性的限制,弹簧杆球头 

会产生磨损,磨损间隙超过一定范围也能导致自激 

振荡。因此,先导阀生产厂家致力于采用耐磨性好 

[3]王显正.控制理论基础.科学出版社,2000. 

收稿日期:2014—02—12 

(上接第94页) 

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真参考波×返 

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回参考波 1 

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U ’一。 。: 

图1O采集类型3,180。相位相关 

图11采集类型4,一9O。相位相关 

关后的相关子波的相位不一样,经过4次叠加后相 

互抵消(理论上正好完全抵消为零),造成有用的地 

仪器与VE464箱体的连接。希望通过本文的介绍 

对广大同行有所帮助。 

参 考 文 献 

震数据经过相关、叠加后完全丢失。 

[1]Sercel公司.428XL操作手册.2008. 

收稿日期:2014 Ol 21 

5 结束语 

本文介绍了428XL仪器连接VE432旋转相位 

的主要参数的设置方法,该方法同样适合于428XL 

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