2024年8月26日发(作者:窦晨菲)
2015年4月 物 探 装 备 第25卷第2期
Moog760先导阀自激振荡现象的探讨
黄英辉
(东方地球物理公司装备服务处震源服务中心,新疆库尔勒841000)
摘 要
黄英辉.Moog760先导阀自激振荡现象的探讨.物探装备,2015,25(2):106—110
Moog760先导阀是可控震源Kz一28的一个关键控制元件,但在震源运行过程中发现Moog760先导阀存在自
激振荡现象。本文介绍了Moog760先导阀的结构原理及位置闭环控制系统,对Moog760先导阀自激振荡现象进
行了理论分析,总结了导致这一故障的相关因素,并提出了相应的改进措施。
关键词 可控震源 Moog760先导阀 自激振荡 理论分析 改进措施
ABSTRACT
Huang Yinghui.TheThe study of self-excited oscillation in Moog760 pilot valve.EGP,2015,25(2):106-110
Moog760 pilot valve is a key control unit in KZ28 vibrator.During the field operation of vibrator,we found that
Moog760 pilot valve has the self-excited oscillation.This article introduced the structure and principle of Moog760
pilot valve and its closed—loop position control system,analyzed the cause of self-excited oscillation,then proposed
effective improvement measures.
Key words vibrator,Moog760 pilot valve,self excited oscillation,theory analysis,improvement
在可控震源KZ一28的振动测试中,发现其振
值地面力出现不规则的波动,同时振动在8 S后延续
动异常,表现为:可控震源振动超出了设定的振动时
一
段时间才停止。
间,并继续振动一段时问才能停止。在震源的振动
额率(Gf)
过程中,电控箱体产生驱动信号,伺服阀总成执行驱
动信号产生振动。由此可见,与这一故障相关的直
接因素,应该是箱体和伺服阀总成。首先更换箱体,
厂\~ ——、 /\ \//、
j V
故障依旧,这说明不是箱体的问题,问题应该出在伺
服阀上;而KZ一28震源的伺服阀由Moog760先导
阀和Atlas200H主阀组成,更换先导阀后故障排
除。由此可见是KZ一28可控震源所用的Moog760
图1异常的基值地面力测试图
先导阀发生了自激振荡故障。
2 Moog760先导阀的结构原理
1 Moog760先导阀自激振荡导致的
测试结果
Moog760先导阀是由一个极化的电磁力矩马
达和两级液压放大器组成,如图2所示。衔铁伸展
振动测试参数:频率7~118 Hz、时长8 S、斜坡
到磁场回路之中,而衔铁是由柔性管支撑的;柔性管
0.5 S、出力7O 。图1所示为KZ一28可控震源异
在伺服阀电磁部分和液压部分之间起着密封的作
常的基值地面力测试图,图中显示在振动过程中基
用。两个线圈绕在衔铁上,各在柔性管的一边。第
*黄英辉,1985年出生,助理工程师。2009年毕业于长江大学机械工程学院机械设计制造及其自动化专业,现从事可控震源的维修
与研究工作。
第25卷第2期 黄英辉:Moog760先导阀自激振荡现象的探讨 1O7
一
级液压放大器的挡板牢固地与衔铁的中点连接;
挡板伸入柔性管,通过两个喷嘴,在喷嘴顶端和挡板
之间形成两个可变化的间隙;由挡板和喷嘴之间可
变化间隙控制的压力,最终施加在第二级阀芯的端
部。第二级是普通的四通滑阀设计,存在一定阀体
压力损失的先导阀输出压力与阀芯相对零位的位移
是成比例的。一个针型反馈弹簧杆固定在挡板上,
另一端插入阀芯中部的槽中。
磁场
线圈
衔铁
喷嘴
阀芯
滤网
回油口 压力油口
图2 Moog760先导阀结构原理图
由于输入信号使衔铁受到电磁力的影响,因此
引起衔铁和挡板的偏斜;而衔铁和挡板系统是以柔
性管为中心偏转的,从而导致其中一个喷嘴间隙增
加而另一个喷嘴间隙减小。这种变化的结果就是使
阀芯两端产生压差,导致阀芯移动。阀芯的位移使
弹簧杆产生与输入信号产生的电磁力矩相反的作用
力矩,同时阀芯通过反馈弹簧杆把衔铁/挡板拉向中
位,使阀芯两端压差减小,阀芯会继续移动,直到弹
簧杆的作用力矩与电磁力矩达到平衡状态。
3先导阀自激振荡原因分析
3.1伺服阀闭环控制回路
要解决伺服阀自振问题,应从伺服阀环路控制
环节人手。可控震源的伺服控制采用Moog760先
导阀为先导级,功率级采用滑阀结构的主阀体,功率
级主阀体上带有阀芯位移的传感器,使整个三级阀
构成了一个位置闭环控制系统,如图3所示。输入
信号产生电磁力矩,电磁力矩产生弹簧杆的转角,弹
簧杆转角的输出为先导级阀芯的位移,先导级阀芯
的位移导致功率级主阀体阀芯的位移,而功率级主
阀体阀芯的位移信号又反馈回输入信号,从而形成
图3三级阀闭环控制原理图
闭环控制回路。
根据分析,先导阀的电磁环节和弹簧杆转角环
节是解释自激振荡的突破口。
3.2 电磁环节
3.2.1 理论分析
Moog760先导阀的力矩马达在一定的工作范
围内是一个比例元件,如图4所示,横坐标是输入的
电信号,纵坐标为产生的电磁力矩,特性曲线线性段
为伺服阀的工作范围,由于存在磁饱和特性,超出工
作范围后电磁力矩不再增长,达到饱和状态。线圈
自身老化或者线圈线路重新焊接等因素,都可能导
致线圈的电感以及电阻值的变化,从而产生饱和电
磁力矩;同时磁铁充磁过强,也是导致饱和电磁力矩
的重要因素。特性曲线线性段的斜率称为电磁刚
度。如果电磁刚度增大,则图4特性曲线线性段的
斜率就要增大。当电磁刚度增大到一定程度后,这
时特性曲线便由图4变成图5,线性比例关系就变
成二位关系,力矩马达成为一个二位元件。
电憾刀_炮
电慑刀矩
X0 。。。。。。。J___-_●●——
X0
7
.
}
7 f 输入信
输入信号
.......— …..
-
go
图4线性关系 图5二位关系
二位元件的中位是不稳定的,稍有电信号干扰,
衔铁便受饱和电磁力矩作用倒向一边。今假定倒向
左边,如图2所示,则右喷嘴和档板之间间距减小,
左边增大,因此阀芯右端压力上升,左端压力下降,
阀芯在这个压差作用下向左边运动,阀芯运动的同
时通过反馈弹簧杆将衔铁及档板拉向中位,使压差
减小,阀芯运动速度随之减小。在正常工作的阀中,
阀芯运动能最终停止。但此时力矩马达成了二位元
件,饱和电磁力矩使阀芯两端产生大的压差,大的
压差使阀芯以较快的速度向左移动。这种较快的移
动速度使衔铁组件和阀芯产生较大的运动惯性,这
1O8 物 探 装 备
种惯性足以使衔铁/档板越过中位,开始一个相反
的过程。这个过程如此周而复始地进行下去,形成
并联 串联 单线圈
自振。
从先导阀的结构原理可知,电磁力矩是由上下
磁铁的磁场与通电线圈产生的电磁场相互作用产生
的。因此,与力矩马达的电磁刚度相关的因素,是磁
翠 干 要, 骨
图6线圈的连接方式
表1 三种连接方式的相关信息
铁的充磁强度和与线圈磁场强度相关的线圈特性。
3.2.2 引起自激振荡电磁方面的因素
先导阀在调试过程中,如果力矩马达充磁过强,
易激发自振;而降低充磁强度,对消除自振有明显的
改善作用。KZ一28可控震源先导阀在出厂前已经
充好磁,并且以前工作正常,因此不存在充磁过强的
情况。
线圈的磁场强度与输入电流有关,在电控箱体
驱动先导阀的过程中,线圈的输入信号为电平信号,
同时线圈存在着电阻和感抗两项特性。线圈电路可
以简化为电阻与感抗串联的电路模型,因此,得出如
下公式:
I--
+(X£ )
而XL==:2 7cfL
因此 I一..:— —一、/R。 (1)
+(2 ̄rfL)
式中:X ——线圈感抗;
J一一通过线圈的电流;
U一一驱动先导阀的电平信号;
R一一线圈的电阻;
L一一线圈的电感;
-厂一一驱动信号的频率。
由式(1)可知,线圈的电阻尺和电感值L的减
小,都将促使电流的增大,导致线圈的磁场强度增
大,最终导致电磁刚度增大,从而引起自激振荡。因
此,首先确定线圈的电阻和电感的理论值,然后测量
出故障先导阀线圈的相关值,并与理论值进行比较。
3.2.3 线圈电阻和电感的测量
查阅《Moog760电液伺服阀服务手册》,典型的
Moog760先导阀的两个线圈有并联、串联和单线圈
三种连接方式,如图6所示。
同时查阅到并联、串联和单线圈三种连接方式
下的有关信息如表1所示。
选取同型号完好的Moog760先导阀,通过测量,
并联 串联 单线圈
●
线圈电阻(25℃)(n) 40 16O 80
额定电流(mA) -_40 +-±2O ±40
线圈电感(H) O.18 O.66 0.22
B、D口为KZ一28震源所用先导阀的线圈连接口,
线圈电阻在4On左右。对比表1可知,所用的先导
阀线圈应该采用并联的连接方式,即线圈的电阻的理
论值为40fl,同时确定线圈电感的理论值为0.18 H。
然后,进一步对故障先导阀的电阻和电感进行测量,
并将结果与理论值进行比较。
考虑到测量仪表的测量误差、测量时与接口连
接的不确定因素以及温度因素等的影响,需要对线
圈的电阻和电感进行反复测量。
用数字万用表对故障Moog760先导阀线圈电
阻进行了反复测量,测量结果如表2所示。
表2电阻的测量结果
次数 1 2 3 4 5
电阻(0) 40.1 39.9 39.7 39.8 40.1
次数 6 7 8 9 1O
电阻(O) 40.2 39.7 40.2 39.9 39.8
取1O次测量线圈电阻结果的平均值,其值为
39.94Q,符合理论值40fl左右的要求。
由于没有专门的电感测量仪,可以用数字万用
表间接测量电感。实际上,数字万用表在测量电容
时是测量电容在固有信号测试频率f0—400 Hz时
的阻抗值,然后通过式(3)转换为电容值。因此,可
以用数字万用表的电容档测量线圈,通过公式转换
为电感值。因而有如下公式:
X,一2 7【f。L (2)
XL-- 1 (3)
式中:X ——感抗;
第25卷第2期 黄英辉:Moog760先导阀自激振荡现象的探讨 1O9
测试频率;
L——线圈的电感;
C——线圈的电容。
当用数字万用表的电容档测量线圈时,测得的
容抗值其实是线圈的感抗值,因此由式(2)和式(3)
可得:
1
xL=2 7【f0L-- / (4)
则
L
,
】 1
一 一 丽
===1.58×10 去 (5)
一
用数字万用表电容档反复测量线圈,测试结果
如表3所示。通过式(5)的换算,得到电感值如表4
所示。
表3测得的电容值
次数 1 2 3 4 5
电容( F) O.872 O.887 O.872 O.868 O.892
次数 6 7 8 9 10
电容( F) 0.882 O.882 O.868 O.887 O.892
表4换算后的电感值
次数 1 2 3 4 5
电感(H) 0.181 0.178 0.181 O.182 O.177
次数 6 7 8 9 10
电感(H) O.179 O.179 O.182 0.178 O.177
取10次结果的平均值为0.1794 H,电感值也符
合理论值要求,所以故障先导阀自激振荡的原因不
在电磁环节。
3.3弹簧杆球头机械磨损分析
根据Moog760先导阀的结构,弹簧杆顶端的小
球插人阀芯中部的槽中,小球在沟槽中要求间隙在
合理范围,如图7所示。若A点和B点长期处于受
力状态,并且基本上是点接触,久而久之,A点和B
点就会出现磨损,磨损间隙如图7所示。
在图7中,弹簧杆的转角0通过弹簧杆小球的
传递,导致了先导阀阀芯的位移。在性能正常情况
下,小球左右侧与配合槽的间隙在合理范围,构成一
个线性环节,小球磨损达到一定程度后(假设磨损是
对称的,磨损量为 ),零位时小球左右两侧与配合
图7小球磨损及I司隙不恿
槽的间隙超出合理范围,该间隙将使它的中位极不
稳定的。
以可控震源振动测试实例分析,Moog760先导
阀执行箱体的驱动信号,衔铁/挡板来回往复偏转,
在8 s的驱动信号结束后,电磁力矩消失,阀芯在两
端压差作用下移动;同时,通过反馈弹簧杆将衔铁/
挡板拉向中位,阀芯两端压差减小。正常情况下,衔
铁/挡板到达中位时,阀芯两端压差变为零,阀芯在
弹簧杆的作用下回到中位,震源振动立即结束。当
球头与槽的间隙超出允许值时,阀芯不在中位,图2
中油口A或油口B仍然有油液作用于主阀阀芯,导
致重锤的运动,这些过程如此周而复始地进行下去,
就出现了图1所示的8 S驱动信号结束后振动延续
的状况,形成自振。
考虑KZ一28震源上的Moog760先导阀的使
用时间,不排除弹簧杆小球与沟槽摩擦副存在磨损
间隙的情况。于是将故障先导阀的力矩马达组件进
行了拆解,发现弹簧杆小球存在磨损,如图8所示。
于是将故障先导阀发回修理厂商,更换了包括反馈
弹簧杆在内的力矩马达组件,然后将修理后的先导
图8故障先导阀弹簧杆小球磨损实物图
11O 物 探 装 备
阀装回原震源,并进行了振动测试。测试结果如图
的材质构成小球与沟槽的摩擦副,这是防止磨损、避
免自激振荡的有效措施。而针对线圈的老化和小球
与沟槽摩擦副的磨损,应及时采用更换力矩马达组
件的方法进行维修。
9所示,基值地面力测试曲线表明震源性能正常。
5 结束语
以上对Moog760先导阀自振现象进行了初步
图9正常的基值地面力测试图
理论分析和实例分析,在生产过程中还应结合实际
情况具体分析。对Moog760先导阀的自激振荡现
象进行分析,有助于我们更好地防止此类故障,更好
4针对自激振荡的相关措施
针对自激振荡现象,应首先测量线圈的电阻和
地维护Moog760先导阀。
参 考 文 献
E1]Moog公司.Moog760系列电液伺服阀服务手册.2008.
[2]秦世才.模拟电路基础.南开大学出版社,2006.
电感值,如发现数值变化较大应及时更换维修。而
弹簧杆球头受材质以及时效性的限制,弹簧杆球头
会产生磨损,磨损间隙超过一定范围也能导致自激
振荡。因此,先导阀生产厂家致力于采用耐磨性好
[3]王显正.控制理论基础.科学出版社,2000.
收稿日期:2014—02—12
(上接第94页)
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真参考波×返
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回参考波 1
n【
U ’一。 。:
图1O采集类型3,180。相位相关
图11采集类型4,一9O。相位相关
关后的相关子波的相位不一样,经过4次叠加后相
互抵消(理论上正好完全抵消为零),造成有用的地
仪器与VE464箱体的连接。希望通过本文的介绍
对广大同行有所帮助。
参 考 文 献
震数据经过相关、叠加后完全丢失。
[1]Sercel公司.428XL操作手册.2008.
收稿日期:2014 Ol 21
5 结束语
本文介绍了428XL仪器连接VE432旋转相位
的主要参数的设置方法,该方法同样适合于428XL
2024年8月26日发(作者:窦晨菲)
2015年4月 物 探 装 备 第25卷第2期
Moog760先导阀自激振荡现象的探讨
黄英辉
(东方地球物理公司装备服务处震源服务中心,新疆库尔勒841000)
摘 要
黄英辉.Moog760先导阀自激振荡现象的探讨.物探装备,2015,25(2):106—110
Moog760先导阀是可控震源Kz一28的一个关键控制元件,但在震源运行过程中发现Moog760先导阀存在自
激振荡现象。本文介绍了Moog760先导阀的结构原理及位置闭环控制系统,对Moog760先导阀自激振荡现象进
行了理论分析,总结了导致这一故障的相关因素,并提出了相应的改进措施。
关键词 可控震源 Moog760先导阀 自激振荡 理论分析 改进措施
ABSTRACT
Huang Yinghui.TheThe study of self-excited oscillation in Moog760 pilot valve.EGP,2015,25(2):106-110
Moog760 pilot valve is a key control unit in KZ28 vibrator.During the field operation of vibrator,we found that
Moog760 pilot valve has the self-excited oscillation.This article introduced the structure and principle of Moog760
pilot valve and its closed—loop position control system,analyzed the cause of self-excited oscillation,then proposed
effective improvement measures.
Key words vibrator,Moog760 pilot valve,self excited oscillation,theory analysis,improvement
在可控震源KZ一28的振动测试中,发现其振
值地面力出现不规则的波动,同时振动在8 S后延续
动异常,表现为:可控震源振动超出了设定的振动时
一
段时间才停止。
间,并继续振动一段时问才能停止。在震源的振动
额率(Gf)
过程中,电控箱体产生驱动信号,伺服阀总成执行驱
动信号产生振动。由此可见,与这一故障相关的直
接因素,应该是箱体和伺服阀总成。首先更换箱体,
厂\~ ——、 /\ \//、
j V
故障依旧,这说明不是箱体的问题,问题应该出在伺
服阀上;而KZ一28震源的伺服阀由Moog760先导
阀和Atlas200H主阀组成,更换先导阀后故障排
除。由此可见是KZ一28可控震源所用的Moog760
图1异常的基值地面力测试图
先导阀发生了自激振荡故障。
2 Moog760先导阀的结构原理
1 Moog760先导阀自激振荡导致的
测试结果
Moog760先导阀是由一个极化的电磁力矩马
达和两级液压放大器组成,如图2所示。衔铁伸展
振动测试参数:频率7~118 Hz、时长8 S、斜坡
到磁场回路之中,而衔铁是由柔性管支撑的;柔性管
0.5 S、出力7O 。图1所示为KZ一28可控震源异
在伺服阀电磁部分和液压部分之间起着密封的作
常的基值地面力测试图,图中显示在振动过程中基
用。两个线圈绕在衔铁上,各在柔性管的一边。第
*黄英辉,1985年出生,助理工程师。2009年毕业于长江大学机械工程学院机械设计制造及其自动化专业,现从事可控震源的维修
与研究工作。
第25卷第2期 黄英辉:Moog760先导阀自激振荡现象的探讨 1O7
一
级液压放大器的挡板牢固地与衔铁的中点连接;
挡板伸入柔性管,通过两个喷嘴,在喷嘴顶端和挡板
之间形成两个可变化的间隙;由挡板和喷嘴之间可
变化间隙控制的压力,最终施加在第二级阀芯的端
部。第二级是普通的四通滑阀设计,存在一定阀体
压力损失的先导阀输出压力与阀芯相对零位的位移
是成比例的。一个针型反馈弹簧杆固定在挡板上,
另一端插入阀芯中部的槽中。
磁场
线圈
衔铁
喷嘴
阀芯
滤网
回油口 压力油口
图2 Moog760先导阀结构原理图
由于输入信号使衔铁受到电磁力的影响,因此
引起衔铁和挡板的偏斜;而衔铁和挡板系统是以柔
性管为中心偏转的,从而导致其中一个喷嘴间隙增
加而另一个喷嘴间隙减小。这种变化的结果就是使
阀芯两端产生压差,导致阀芯移动。阀芯的位移使
弹簧杆产生与输入信号产生的电磁力矩相反的作用
力矩,同时阀芯通过反馈弹簧杆把衔铁/挡板拉向中
位,使阀芯两端压差减小,阀芯会继续移动,直到弹
簧杆的作用力矩与电磁力矩达到平衡状态。
3先导阀自激振荡原因分析
3.1伺服阀闭环控制回路
要解决伺服阀自振问题,应从伺服阀环路控制
环节人手。可控震源的伺服控制采用Moog760先
导阀为先导级,功率级采用滑阀结构的主阀体,功率
级主阀体上带有阀芯位移的传感器,使整个三级阀
构成了一个位置闭环控制系统,如图3所示。输入
信号产生电磁力矩,电磁力矩产生弹簧杆的转角,弹
簧杆转角的输出为先导级阀芯的位移,先导级阀芯
的位移导致功率级主阀体阀芯的位移,而功率级主
阀体阀芯的位移信号又反馈回输入信号,从而形成
图3三级阀闭环控制原理图
闭环控制回路。
根据分析,先导阀的电磁环节和弹簧杆转角环
节是解释自激振荡的突破口。
3.2 电磁环节
3.2.1 理论分析
Moog760先导阀的力矩马达在一定的工作范
围内是一个比例元件,如图4所示,横坐标是输入的
电信号,纵坐标为产生的电磁力矩,特性曲线线性段
为伺服阀的工作范围,由于存在磁饱和特性,超出工
作范围后电磁力矩不再增长,达到饱和状态。线圈
自身老化或者线圈线路重新焊接等因素,都可能导
致线圈的电感以及电阻值的变化,从而产生饱和电
磁力矩;同时磁铁充磁过强,也是导致饱和电磁力矩
的重要因素。特性曲线线性段的斜率称为电磁刚
度。如果电磁刚度增大,则图4特性曲线线性段的
斜率就要增大。当电磁刚度增大到一定程度后,这
时特性曲线便由图4变成图5,线性比例关系就变
成二位关系,力矩马达成为一个二位元件。
电憾刀_炮
电慑刀矩
X0 。。。。。。。J___-_●●——
X0
7
.
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7 f 输入信
输入信号
.......— …..
-
go
图4线性关系 图5二位关系
二位元件的中位是不稳定的,稍有电信号干扰,
衔铁便受饱和电磁力矩作用倒向一边。今假定倒向
左边,如图2所示,则右喷嘴和档板之间间距减小,
左边增大,因此阀芯右端压力上升,左端压力下降,
阀芯在这个压差作用下向左边运动,阀芯运动的同
时通过反馈弹簧杆将衔铁及档板拉向中位,使压差
减小,阀芯运动速度随之减小。在正常工作的阀中,
阀芯运动能最终停止。但此时力矩马达成了二位元
件,饱和电磁力矩使阀芯两端产生大的压差,大的
压差使阀芯以较快的速度向左移动。这种较快的移
动速度使衔铁组件和阀芯产生较大的运动惯性,这
1O8 物 探 装 备
种惯性足以使衔铁/档板越过中位,开始一个相反
的过程。这个过程如此周而复始地进行下去,形成
并联 串联 单线圈
自振。
从先导阀的结构原理可知,电磁力矩是由上下
磁铁的磁场与通电线圈产生的电磁场相互作用产生
的。因此,与力矩马达的电磁刚度相关的因素,是磁
翠 干 要, 骨
图6线圈的连接方式
表1 三种连接方式的相关信息
铁的充磁强度和与线圈磁场强度相关的线圈特性。
3.2.2 引起自激振荡电磁方面的因素
先导阀在调试过程中,如果力矩马达充磁过强,
易激发自振;而降低充磁强度,对消除自振有明显的
改善作用。KZ一28可控震源先导阀在出厂前已经
充好磁,并且以前工作正常,因此不存在充磁过强的
情况。
线圈的磁场强度与输入电流有关,在电控箱体
驱动先导阀的过程中,线圈的输入信号为电平信号,
同时线圈存在着电阻和感抗两项特性。线圈电路可
以简化为电阻与感抗串联的电路模型,因此,得出如
下公式:
I--
+(X£ )
而XL==:2 7cfL
因此 I一..:— —一、/R。 (1)
+(2 ̄rfL)
式中:X ——线圈感抗;
J一一通过线圈的电流;
U一一驱动先导阀的电平信号;
R一一线圈的电阻;
L一一线圈的电感;
-厂一一驱动信号的频率。
由式(1)可知,线圈的电阻尺和电感值L的减
小,都将促使电流的增大,导致线圈的磁场强度增
大,最终导致电磁刚度增大,从而引起自激振荡。因
此,首先确定线圈的电阻和电感的理论值,然后测量
出故障先导阀线圈的相关值,并与理论值进行比较。
3.2.3 线圈电阻和电感的测量
查阅《Moog760电液伺服阀服务手册》,典型的
Moog760先导阀的两个线圈有并联、串联和单线圈
三种连接方式,如图6所示。
同时查阅到并联、串联和单线圈三种连接方式
下的有关信息如表1所示。
选取同型号完好的Moog760先导阀,通过测量,
并联 串联 单线圈
●
线圈电阻(25℃)(n) 40 16O 80
额定电流(mA) -_40 +-±2O ±40
线圈电感(H) O.18 O.66 0.22
B、D口为KZ一28震源所用先导阀的线圈连接口,
线圈电阻在4On左右。对比表1可知,所用的先导
阀线圈应该采用并联的连接方式,即线圈的电阻的理
论值为40fl,同时确定线圈电感的理论值为0.18 H。
然后,进一步对故障先导阀的电阻和电感进行测量,
并将结果与理论值进行比较。
考虑到测量仪表的测量误差、测量时与接口连
接的不确定因素以及温度因素等的影响,需要对线
圈的电阻和电感进行反复测量。
用数字万用表对故障Moog760先导阀线圈电
阻进行了反复测量,测量结果如表2所示。
表2电阻的测量结果
次数 1 2 3 4 5
电阻(0) 40.1 39.9 39.7 39.8 40.1
次数 6 7 8 9 1O
电阻(O) 40.2 39.7 40.2 39.9 39.8
取1O次测量线圈电阻结果的平均值,其值为
39.94Q,符合理论值40fl左右的要求。
由于没有专门的电感测量仪,可以用数字万用
表间接测量电感。实际上,数字万用表在测量电容
时是测量电容在固有信号测试频率f0—400 Hz时
的阻抗值,然后通过式(3)转换为电容值。因此,可
以用数字万用表的电容档测量线圈,通过公式转换
为电感值。因而有如下公式:
X,一2 7【f。L (2)
XL-- 1 (3)
式中:X ——感抗;
第25卷第2期 黄英辉:Moog760先导阀自激振荡现象的探讨 1O9
测试频率;
L——线圈的电感;
C——线圈的电容。
当用数字万用表的电容档测量线圈时,测得的
容抗值其实是线圈的感抗值,因此由式(2)和式(3)
可得:
1
xL=2 7【f0L-- / (4)
则
L
,
】 1
一 一 丽
===1.58×10 去 (5)
一
用数字万用表电容档反复测量线圈,测试结果
如表3所示。通过式(5)的换算,得到电感值如表4
所示。
表3测得的电容值
次数 1 2 3 4 5
电容( F) O.872 O.887 O.872 O.868 O.892
次数 6 7 8 9 10
电容( F) 0.882 O.882 O.868 O.887 O.892
表4换算后的电感值
次数 1 2 3 4 5
电感(H) 0.181 0.178 0.181 O.182 O.177
次数 6 7 8 9 10
电感(H) O.179 O.179 O.182 0.178 O.177
取10次结果的平均值为0.1794 H,电感值也符
合理论值要求,所以故障先导阀自激振荡的原因不
在电磁环节。
3.3弹簧杆球头机械磨损分析
根据Moog760先导阀的结构,弹簧杆顶端的小
球插人阀芯中部的槽中,小球在沟槽中要求间隙在
合理范围,如图7所示。若A点和B点长期处于受
力状态,并且基本上是点接触,久而久之,A点和B
点就会出现磨损,磨损间隙如图7所示。
在图7中,弹簧杆的转角0通过弹簧杆小球的
传递,导致了先导阀阀芯的位移。在性能正常情况
下,小球左右侧与配合槽的间隙在合理范围,构成一
个线性环节,小球磨损达到一定程度后(假设磨损是
对称的,磨损量为 ),零位时小球左右两侧与配合
图7小球磨损及I司隙不恿
槽的间隙超出合理范围,该间隙将使它的中位极不
稳定的。
以可控震源振动测试实例分析,Moog760先导
阀执行箱体的驱动信号,衔铁/挡板来回往复偏转,
在8 s的驱动信号结束后,电磁力矩消失,阀芯在两
端压差作用下移动;同时,通过反馈弹簧杆将衔铁/
挡板拉向中位,阀芯两端压差减小。正常情况下,衔
铁/挡板到达中位时,阀芯两端压差变为零,阀芯在
弹簧杆的作用下回到中位,震源振动立即结束。当
球头与槽的间隙超出允许值时,阀芯不在中位,图2
中油口A或油口B仍然有油液作用于主阀阀芯,导
致重锤的运动,这些过程如此周而复始地进行下去,
就出现了图1所示的8 S驱动信号结束后振动延续
的状况,形成自振。
考虑KZ一28震源上的Moog760先导阀的使
用时间,不排除弹簧杆小球与沟槽摩擦副存在磨损
间隙的情况。于是将故障先导阀的力矩马达组件进
行了拆解,发现弹簧杆小球存在磨损,如图8所示。
于是将故障先导阀发回修理厂商,更换了包括反馈
弹簧杆在内的力矩马达组件,然后将修理后的先导
图8故障先导阀弹簧杆小球磨损实物图
11O 物 探 装 备
阀装回原震源,并进行了振动测试。测试结果如图
的材质构成小球与沟槽的摩擦副,这是防止磨损、避
免自激振荡的有效措施。而针对线圈的老化和小球
与沟槽摩擦副的磨损,应及时采用更换力矩马达组
件的方法进行维修。
9所示,基值地面力测试曲线表明震源性能正常。
5 结束语
以上对Moog760先导阀自振现象进行了初步
图9正常的基值地面力测试图
理论分析和实例分析,在生产过程中还应结合实际
情况具体分析。对Moog760先导阀的自激振荡现
象进行分析,有助于我们更好地防止此类故障,更好
4针对自激振荡的相关措施
针对自激振荡现象,应首先测量线圈的电阻和
地维护Moog760先导阀。
参 考 文 献
E1]Moog公司.Moog760系列电液伺服阀服务手册.2008.
[2]秦世才.模拟电路基础.南开大学出版社,2006.
电感值,如发现数值变化较大应及时更换维修。而
弹簧杆球头受材质以及时效性的限制,弹簧杆球头
会产生磨损,磨损间隙超过一定范围也能导致自激
振荡。因此,先导阀生产厂家致力于采用耐磨性好
[3]王显正.控制理论基础.科学出版社,2000.
收稿日期:2014—02—12
(上接第94页)
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图1O采集类型3,180。相位相关
图11采集类型4,一9O。相位相关
关后的相关子波的相位不一样,经过4次叠加后相
互抵消(理论上正好完全抵消为零),造成有用的地
仪器与VE464箱体的连接。希望通过本文的介绍
对广大同行有所帮助。
参 考 文 献
震数据经过相关、叠加后完全丢失。
[1]Sercel公司.428XL操作手册.2008.
收稿日期:2014 Ol 21
5 结束语
本文介绍了428XL仪器连接VE432旋转相位
的主要参数的设置方法,该方法同样适合于428XL