2024年9月1日发(作者:尹流丽)
第5期
- 83 -
聚丙烯装置冷冻机组PK601典型故障分析与
对策
陈秉正,张苡源,郝永杰,赵延庆,谢朴贵,刘荣根
(中国石化青岛炼油化工有限责任公司, 山东 青岛 266500)
[摘 要] 某炼化公司聚丙烯装置采用国产化双环管Spheripol工艺,该工艺具有转化率高,生产能力大等优点。其中螺杆
式制冷压缩机组PK601是装置冷冻水系统制冷的关键设备,一旦冷却量不足或机组故障停机将造成整个装置停车。PK601的
平稳运行是聚丙烯装置平稳长周期运行的重点之一,文章对PK601出现的冬季入口压力低低、润滑油、R134a制冷剂系统污
染导致停机进行分析并提出相应对策,确保了装置安全平稳运行。
[关键词] 冷冻机组;润滑油;制冷剂;故障处理
聚丙烯装置采用国产化第二代环管聚丙烯
工艺技术,工艺为聚合级丙烯在催化剂作用下,
在小环管反应器内预聚合反应为高分子聚丙烯产
物,该反应为放热反应
[1]
,反应放出的热量通过冷
冻机组提供的2℃的冷冻水撤走,此外,冷冻水还
用于催化剂制备和计量单元,预接触罐的低温保
温。冷冻机组工作异常将导致预聚合反应热量无
法撤除,预聚合反应无法控制,严重情况下导致
小环管反应器发生暴聚现象
[2]
,装置需停工处理。
冷冻机组是由意大利Angelantoni公司设计并制造
的成套盐水制冷装置,制冷剂为R134a,用于将含
有乙二醇溶液的脱盐水冷却至装置要求的2℃。
1 冷冻机组PK601结构原理概述
如图1所示,PK601主要由双螺杆式压缩机
C601、油气分离器D610、冷凝器E601、接收罐
D609和蒸发器E602等设备组成。另外带有辅助润
滑系统,油分离器中的油用油泵P604A/B抽出,然
后经过油冷却器和微孔过滤器送到总管,并从这
里供给轴承、平衡活塞、轴封、压缩仓和液压制
动器。
工作过程:液态制冷剂R134a在蒸发器E602
中吸收被冷却介质脱盐水的热量,气化成为低压
低温的气态制冷剂,被压缩机C601吸入并压缩成
为高压高温的气态制冷剂经过D610油气分离器
与油分离后,气态制冷剂排入冷凝器E601,在冷
凝器中被管程化工循环水冷凝成为高压液态制冷
剂,然后,液体制冷剂储存在D609中流进液体
管线并经过过滤器-干燥器F611/612,通过膨胀阀
XV6175/6176进入蒸发器,膨胀阀的运行能保证蒸
发器适当地进料,而且防止液体制冷剂溢流至压
缩机,否则会降低效率并对压缩机有害。制冷剂
在循环系统中经过蒸发、压缩、冷凝、节流四个
基本过程重复循环
[3]
。
图1 冷冻机组PK601结构原理图
作者简介:
陈秉正(1990—),男,安徽宿州人,辽宁石油化工
大学过程装备与控制工程专业毕业,大学本科,工程师。主要研究
方向为聚丙烯相关产业生产与发展以及设备维护、操作、使用等。
- 84 -
故障诊断
石油和化工设备
2021年第24卷
2 冷冻机组PK601运行典型故障分析
2.1 压缩机C601入口压力低低
(1)故障描述。入冬以后频繁出现压缩机
C601入口压力低PT6113,入口压力低低PT6114,
PK601频繁停车,从历史记录看,除去仅有的几
次仪表、设备故障,绝大部分的停机直接原因是
入口压力低低报警(PSLL6114)。由于导致该报
警的原因较多,每次停车的实际情况并不相同,
表1所示为导致入口压力低的主要原因和检查措
施。
表1 导致压缩机入口压力偏低的原因和检查措施
入口压力低原因
蒸发器堵塞
吸入管线上的过滤器堵塞
制冷剂缺少
液体管线上过滤器堵塞
液体管线上的检修阀关闭或不完全打开或打不开
经过膨胀阀的制冷剂流量不足
检查-纠正
清洗并检查油排出设施
清洗过滤器
找出原因并维修,补充短缺
清洗或更换
维修或更换
检查膨胀阀(内部冻结或堵塞),重新设置、维修或更换
(2)故障原因。①如图2所示,恒温膨胀
阀由感温包、毛细管、弹性膜片、弹簧、阀芯、
阀座及调节装置等组成。感温包固定在靠近压缩
机的吸气管路上,利用感温包内的制冷剂饱和温
度与饱和压力的对应关系,温度变化时压力也发
生变化,改变阀芯的开启度,调节膨胀阀的供液
量。调节装置是用来改变弹簧压在膜片上的弹力
的,从而改变吸气过热度。冬季环境温度过低
(极端条件达到-15℃),会导致膨胀阀的整个
阀体温度失散加快,在蒸发器出口温度降低的同
时,裸露的测温部件温度损失也会增大
[4]
,导致
调节阀开度减小,加剧了制冷剂在入口的液化程
度,从而使吸入压力降低;②冬季,化工循环水
温度过低,过低的循环水温加快气相制冷剂液
化,改变E601过冷度导致出口压力低于0.8MPa、
出口温度低于50℃进而影响入口压力;③冬季气
温较低时,冷冻水需求量减少,单个膨胀阀做功
时效果差,液相制冷剂流过膨胀阀流量低,蒸发
器E602的气化制冷剂减少,压缩机入口压力低。
图2 恒温膨胀阀现场结构图
(3)故障处理。①拆除膨胀阀及感温包的
保温材料,对膨胀阀和保温包进行检查和处理,
确认了感温包无泄漏,调整了热力膨胀阀的过热
度,为使感温包免受正在冷却的空气或液体的影
响,清理干净后采用新型保温材料包覆;②通过
增大E607热水量与部分冷冻水换热,保证双膨胀
阀做功,C601入口气相制冷剂增加同时控制冷冻
水温度不过低满足冷冻水用户需求;③关闭部分
E601循环水入口阀,减少E601循环水流量,防止
E601顶部气相液化加剧;④此外,冬季气温过低
第5期 陈秉正等 聚丙烯装置冷冻机组PK601典型故障分析与对策
- 85 -
时,在C601入口采用蒸汽吹扫,使入口管线内温度不过低,部分液相制冷剂汽化,增大C601入口气相制
冷剂量,提高入口压力,提高C601的做功效率。
2.2 润滑油、R134a制冷剂系统污染
图3 精油过滤器和吸气过滤器堵塞情况
(1)故障描述。装置大检修,对机组换热器
E601、E602、E604进行了高压水枪冲洗、打压试
验,聚丙烯装置开工前,开机试运行PK601系统,
入口压力低低,油气差压低低,润滑油过滤器压
差高高联锁停车,发现润滑油精油过滤器很快堵
塞,清理出大量铁锈,甚至开机两分钟堵塞,油
气差压高高联锁停机,在压缩机吸气过滤器也堵
塞了大量铁锈,甚至变形如图3所示;PK601润滑
油系统使用的是进口冷冻机油,处理过程中损耗
了大量的润滑油,导致库存紧张,无法满足开工
需要,紧急调动条件不满足。
(2)故障原因。螺杆压缩机工作时要不断
向工作腔喷入润滑油,起着润滑、冷却、密封和
消声作用,润滑主轴承、止推轴承、轴封的润滑
油,最后和高压气体混合着排出压缩机。这些油
必须分离出来,经过冷却、过滤、加压后循环使
用。如图4所示,为防止制冷系统中的杂质随吸
气进入压缩机,对转子、机体造成磨损,设置吸
气过滤器;为保护油泵的正常工作,在润滑油进
入油泵之前通过粗油过滤器滤去杂质;为了过滤
油中的细小颗粒,保护压缩机转子及轴封,在油
泵之后、油分配器之前安装精油过滤器,由壳体
和过滤网组成,一备一用。E604壳程介质为润滑
油,高压水枪清洗完成后放置在空气中,换热器
材质中的铁在空气中发生氧化,或者被水中的氧
元素侵蚀成为氧化物,生成棕红色的铁锈很容易
脱落,铁生锈后体积会胀大8倍,大量铁锈在润滑
油和制冷剂R134a系统中反复流动,并很快堵塞在
吸气过滤器、粗油过滤器、精油过滤器部位,细
小的油泥分布在密封腔、活塞缸等部位,很难除
去。
(3)故障处理。①通过清洗润滑油系统、
切换清理精油过滤网,清理C601吸气过滤器等方
法仍旧锈泥很多;随即对PK601机组拆解大修,
对润滑油系统,R134a系统进行彻底清理,E601
和D609柠檬酸洗,E602脱盐水冲洗,D610和润
滑油管线高压脱盐水和清洗剂清理;②按照相关
标准要求找出与在用油品牌号性能接近或相同的
图4 冷冻机组过滤器件分布位置
- 86 -
故障诊断
石油和化工设备
2021年第24卷
国产润滑油种,并根据机组运行工况及自身结构
负载特点、结合实际应用案例确定国产合成冷冻
机油作为替代润滑油,如表2所示,国产合成冷冻
机油在德国比泽尔KLLS-10冷冻机上替代专用油
B150SH,通过了中石化的鉴定,该油具有更好的
黏温性能,可有效保证温度波动下润滑油油膜保
持性和稳定性,倾点更低,可适应更低温度的使
用要求,其它基础理化性能基本相当。
表2 进口润滑油和国产润滑油比较
项目
外观
运动黏度,mm/s40℃
100℃
黏度指数
酸值,mgKOH/g
倾点,℃
铜腐蚀(100℃,3h),级
基础油类型
2
国产冷冻机油
清亮透明
152.1
28.12
224
0.04
-43
1b
PAG聚醚
进口冷冻机油
清亮透明
209.6
18.71
99
0.05
-30
1b
POE酯类
试验方法
GB/T 265
GB/T 1995
GB/T 7304
GB/T 5096
红外光谱
3 长周期安全运行措施
(1)螺杆式压缩机止推轴承、轴封、转子与
轴瓦之间都需要大量的油来润滑和冷却,若含有
水分、空气或其他污染物进入制冷系统或润滑油
里,油的质量将快速恶化,铁锈等杂质在润滑油
系统中会使轴承、轴颈、油泵等设备产生磨损,
若不及时过滤,将产生“链式反应”造成磨损的
恶性循环。国产润滑油替代完成后,要定期进行
油品取样分析并做对比;
(2)D610油气分离器分离出来的润滑油因为
吸收摩擦热及气体的热量而使温度升高(接近排
气温度)。润滑油正常使用温度是30~60℃,油
温过高黏度降低,会使密封作用减弱,内泄漏增
加,降低压缩机的效率,因此润滑油必须经过有
效冷却才能循环使用。E604也存在管程化工循环
水杂质腐蚀严重问题,并封堵一根管,报备件,
待检修更换,腐蚀会导致换热器效率降低和润滑
油泄漏,期间关注D610液位,润滑油温度等润滑
油系统运行情况;
(3)设置重点巡检站,发现压缩机振动明显
增大、异常噪音、电流增大、做功不足等问题,
要及时联系内操和运行部管理人员,调整操作无
效,有不良发展趋势时,及时将冷冻机组停下
来;
(4)建立冷冻机组运行记录台账,对运行
状态进行统计分析和总结,为预防性维修提供依
据;
(5)对冷冻机组进行定期的振动分析,并从
相同的位置按相同的负载百分比获取振动读数,
振动分析有助于检测轴承磨损和其他机械故障;
(6)严格执行冷冻机组PK601检修指导作业
书,尤其是机组换热器的检修处理,非循环水侧
严禁带水打压,严细检修过程,严控检修标准,
确保PK601机组检修、安装质量,为冷冻机组安稳
运行提供可靠基础保障。
4 结语
PK601是聚丙烯装置冷冻水系统制冷的关键
设备,保证机组安全、平稳、长周期运行是降低
装置生产成本、提高经济效益的重要措施。本文
通过选取聚丙烯装置PK601机组出现的冬季入口压
力低低停机,润滑油、R134a制冷剂系统污染等典
型问题进行了分析,并采取相应对策解决,提出
了一些长周期安全运行的措施,使得PK601机组运
行状态越来越好,提高了冷冻水机组稳定运行寿
命。
◆参考文献
[1] 陈秉正,张苡源,程千里,等. 氢调法和降解法生产无纺
布的对比[J].化工技术与开发,2020,49(5):73-75.
[2] 柏旭刚,荣育栋. 冷冻机组制冷效果差原因分析及处置[J].
化工管理,2018,(18):23-24.
[3] 孟涛. 螺杆式压缩机PK601制冷能力的研究[J].中国新技术
新产品,2009,(18):112.
[4] 王廷波. 100kt/a聚丙烯装置冷冻水机组故障原因分析及对
策[J].化工设备与管道,2007,44(5):37-40.
收稿日期:2020-12-17;修回日期:2021-03-25
2024年9月1日发(作者:尹流丽)
第5期
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聚丙烯装置冷冻机组PK601典型故障分析与
对策
陈秉正,张苡源,郝永杰,赵延庆,谢朴贵,刘荣根
(中国石化青岛炼油化工有限责任公司, 山东 青岛 266500)
[摘 要] 某炼化公司聚丙烯装置采用国产化双环管Spheripol工艺,该工艺具有转化率高,生产能力大等优点。其中螺杆
式制冷压缩机组PK601是装置冷冻水系统制冷的关键设备,一旦冷却量不足或机组故障停机将造成整个装置停车。PK601的
平稳运行是聚丙烯装置平稳长周期运行的重点之一,文章对PK601出现的冬季入口压力低低、润滑油、R134a制冷剂系统污
染导致停机进行分析并提出相应对策,确保了装置安全平稳运行。
[关键词] 冷冻机组;润滑油;制冷剂;故障处理
聚丙烯装置采用国产化第二代环管聚丙烯
工艺技术,工艺为聚合级丙烯在催化剂作用下,
在小环管反应器内预聚合反应为高分子聚丙烯产
物,该反应为放热反应
[1]
,反应放出的热量通过冷
冻机组提供的2℃的冷冻水撤走,此外,冷冻水还
用于催化剂制备和计量单元,预接触罐的低温保
温。冷冻机组工作异常将导致预聚合反应热量无
法撤除,预聚合反应无法控制,严重情况下导致
小环管反应器发生暴聚现象
[2]
,装置需停工处理。
冷冻机组是由意大利Angelantoni公司设计并制造
的成套盐水制冷装置,制冷剂为R134a,用于将含
有乙二醇溶液的脱盐水冷却至装置要求的2℃。
1 冷冻机组PK601结构原理概述
如图1所示,PK601主要由双螺杆式压缩机
C601、油气分离器D610、冷凝器E601、接收罐
D609和蒸发器E602等设备组成。另外带有辅助润
滑系统,油分离器中的油用油泵P604A/B抽出,然
后经过油冷却器和微孔过滤器送到总管,并从这
里供给轴承、平衡活塞、轴封、压缩仓和液压制
动器。
工作过程:液态制冷剂R134a在蒸发器E602
中吸收被冷却介质脱盐水的热量,气化成为低压
低温的气态制冷剂,被压缩机C601吸入并压缩成
为高压高温的气态制冷剂经过D610油气分离器
与油分离后,气态制冷剂排入冷凝器E601,在冷
凝器中被管程化工循环水冷凝成为高压液态制冷
剂,然后,液体制冷剂储存在D609中流进液体
管线并经过过滤器-干燥器F611/612,通过膨胀阀
XV6175/6176进入蒸发器,膨胀阀的运行能保证蒸
发器适当地进料,而且防止液体制冷剂溢流至压
缩机,否则会降低效率并对压缩机有害。制冷剂
在循环系统中经过蒸发、压缩、冷凝、节流四个
基本过程重复循环
[3]
。
图1 冷冻机组PK601结构原理图
作者简介:
陈秉正(1990—),男,安徽宿州人,辽宁石油化工
大学过程装备与控制工程专业毕业,大学本科,工程师。主要研究
方向为聚丙烯相关产业生产与发展以及设备维护、操作、使用等。
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故障诊断
石油和化工设备
2021年第24卷
2 冷冻机组PK601运行典型故障分析
2.1 压缩机C601入口压力低低
(1)故障描述。入冬以后频繁出现压缩机
C601入口压力低PT6113,入口压力低低PT6114,
PK601频繁停车,从历史记录看,除去仅有的几
次仪表、设备故障,绝大部分的停机直接原因是
入口压力低低报警(PSLL6114)。由于导致该报
警的原因较多,每次停车的实际情况并不相同,
表1所示为导致入口压力低的主要原因和检查措
施。
表1 导致压缩机入口压力偏低的原因和检查措施
入口压力低原因
蒸发器堵塞
吸入管线上的过滤器堵塞
制冷剂缺少
液体管线上过滤器堵塞
液体管线上的检修阀关闭或不完全打开或打不开
经过膨胀阀的制冷剂流量不足
检查-纠正
清洗并检查油排出设施
清洗过滤器
找出原因并维修,补充短缺
清洗或更换
维修或更换
检查膨胀阀(内部冻结或堵塞),重新设置、维修或更换
(2)故障原因。①如图2所示,恒温膨胀
阀由感温包、毛细管、弹性膜片、弹簧、阀芯、
阀座及调节装置等组成。感温包固定在靠近压缩
机的吸气管路上,利用感温包内的制冷剂饱和温
度与饱和压力的对应关系,温度变化时压力也发
生变化,改变阀芯的开启度,调节膨胀阀的供液
量。调节装置是用来改变弹簧压在膜片上的弹力
的,从而改变吸气过热度。冬季环境温度过低
(极端条件达到-15℃),会导致膨胀阀的整个
阀体温度失散加快,在蒸发器出口温度降低的同
时,裸露的测温部件温度损失也会增大
[4]
,导致
调节阀开度减小,加剧了制冷剂在入口的液化程
度,从而使吸入压力降低;②冬季,化工循环水
温度过低,过低的循环水温加快气相制冷剂液
化,改变E601过冷度导致出口压力低于0.8MPa、
出口温度低于50℃进而影响入口压力;③冬季气
温较低时,冷冻水需求量减少,单个膨胀阀做功
时效果差,液相制冷剂流过膨胀阀流量低,蒸发
器E602的气化制冷剂减少,压缩机入口压力低。
图2 恒温膨胀阀现场结构图
(3)故障处理。①拆除膨胀阀及感温包的
保温材料,对膨胀阀和保温包进行检查和处理,
确认了感温包无泄漏,调整了热力膨胀阀的过热
度,为使感温包免受正在冷却的空气或液体的影
响,清理干净后采用新型保温材料包覆;②通过
增大E607热水量与部分冷冻水换热,保证双膨胀
阀做功,C601入口气相制冷剂增加同时控制冷冻
水温度不过低满足冷冻水用户需求;③关闭部分
E601循环水入口阀,减少E601循环水流量,防止
E601顶部气相液化加剧;④此外,冬季气温过低
第5期 陈秉正等 聚丙烯装置冷冻机组PK601典型故障分析与对策
- 85 -
时,在C601入口采用蒸汽吹扫,使入口管线内温度不过低,部分液相制冷剂汽化,增大C601入口气相制
冷剂量,提高入口压力,提高C601的做功效率。
2.2 润滑油、R134a制冷剂系统污染
图3 精油过滤器和吸气过滤器堵塞情况
(1)故障描述。装置大检修,对机组换热器
E601、E602、E604进行了高压水枪冲洗、打压试
验,聚丙烯装置开工前,开机试运行PK601系统,
入口压力低低,油气差压低低,润滑油过滤器压
差高高联锁停车,发现润滑油精油过滤器很快堵
塞,清理出大量铁锈,甚至开机两分钟堵塞,油
气差压高高联锁停机,在压缩机吸气过滤器也堵
塞了大量铁锈,甚至变形如图3所示;PK601润滑
油系统使用的是进口冷冻机油,处理过程中损耗
了大量的润滑油,导致库存紧张,无法满足开工
需要,紧急调动条件不满足。
(2)故障原因。螺杆压缩机工作时要不断
向工作腔喷入润滑油,起着润滑、冷却、密封和
消声作用,润滑主轴承、止推轴承、轴封的润滑
油,最后和高压气体混合着排出压缩机。这些油
必须分离出来,经过冷却、过滤、加压后循环使
用。如图4所示,为防止制冷系统中的杂质随吸
气进入压缩机,对转子、机体造成磨损,设置吸
气过滤器;为保护油泵的正常工作,在润滑油进
入油泵之前通过粗油过滤器滤去杂质;为了过滤
油中的细小颗粒,保护压缩机转子及轴封,在油
泵之后、油分配器之前安装精油过滤器,由壳体
和过滤网组成,一备一用。E604壳程介质为润滑
油,高压水枪清洗完成后放置在空气中,换热器
材质中的铁在空气中发生氧化,或者被水中的氧
元素侵蚀成为氧化物,生成棕红色的铁锈很容易
脱落,铁生锈后体积会胀大8倍,大量铁锈在润滑
油和制冷剂R134a系统中反复流动,并很快堵塞在
吸气过滤器、粗油过滤器、精油过滤器部位,细
小的油泥分布在密封腔、活塞缸等部位,很难除
去。
(3)故障处理。①通过清洗润滑油系统、
切换清理精油过滤网,清理C601吸气过滤器等方
法仍旧锈泥很多;随即对PK601机组拆解大修,
对润滑油系统,R134a系统进行彻底清理,E601
和D609柠檬酸洗,E602脱盐水冲洗,D610和润
滑油管线高压脱盐水和清洗剂清理;②按照相关
标准要求找出与在用油品牌号性能接近或相同的
图4 冷冻机组过滤器件分布位置
- 86 -
故障诊断
石油和化工设备
2021年第24卷
国产润滑油种,并根据机组运行工况及自身结构
负载特点、结合实际应用案例确定国产合成冷冻
机油作为替代润滑油,如表2所示,国产合成冷冻
机油在德国比泽尔KLLS-10冷冻机上替代专用油
B150SH,通过了中石化的鉴定,该油具有更好的
黏温性能,可有效保证温度波动下润滑油油膜保
持性和稳定性,倾点更低,可适应更低温度的使
用要求,其它基础理化性能基本相当。
表2 进口润滑油和国产润滑油比较
项目
外观
运动黏度,mm/s40℃
100℃
黏度指数
酸值,mgKOH/g
倾点,℃
铜腐蚀(100℃,3h),级
基础油类型
2
国产冷冻机油
清亮透明
152.1
28.12
224
0.04
-43
1b
PAG聚醚
进口冷冻机油
清亮透明
209.6
18.71
99
0.05
-30
1b
POE酯类
试验方法
GB/T 265
GB/T 1995
GB/T 7304
GB/T 5096
红外光谱
3 长周期安全运行措施
(1)螺杆式压缩机止推轴承、轴封、转子与
轴瓦之间都需要大量的油来润滑和冷却,若含有
水分、空气或其他污染物进入制冷系统或润滑油
里,油的质量将快速恶化,铁锈等杂质在润滑油
系统中会使轴承、轴颈、油泵等设备产生磨损,
若不及时过滤,将产生“链式反应”造成磨损的
恶性循环。国产润滑油替代完成后,要定期进行
油品取样分析并做对比;
(2)D610油气分离器分离出来的润滑油因为
吸收摩擦热及气体的热量而使温度升高(接近排
气温度)。润滑油正常使用温度是30~60℃,油
温过高黏度降低,会使密封作用减弱,内泄漏增
加,降低压缩机的效率,因此润滑油必须经过有
效冷却才能循环使用。E604也存在管程化工循环
水杂质腐蚀严重问题,并封堵一根管,报备件,
待检修更换,腐蚀会导致换热器效率降低和润滑
油泄漏,期间关注D610液位,润滑油温度等润滑
油系统运行情况;
(3)设置重点巡检站,发现压缩机振动明显
增大、异常噪音、电流增大、做功不足等问题,
要及时联系内操和运行部管理人员,调整操作无
效,有不良发展趋势时,及时将冷冻机组停下
来;
(4)建立冷冻机组运行记录台账,对运行
状态进行统计分析和总结,为预防性维修提供依
据;
(5)对冷冻机组进行定期的振动分析,并从
相同的位置按相同的负载百分比获取振动读数,
振动分析有助于检测轴承磨损和其他机械故障;
(6)严格执行冷冻机组PK601检修指导作业
书,尤其是机组换热器的检修处理,非循环水侧
严禁带水打压,严细检修过程,严控检修标准,
确保PK601机组检修、安装质量,为冷冻机组安稳
运行提供可靠基础保障。
4 结语
PK601是聚丙烯装置冷冻水系统制冷的关键
设备,保证机组安全、平稳、长周期运行是降低
装置生产成本、提高经济效益的重要措施。本文
通过选取聚丙烯装置PK601机组出现的冬季入口压
力低低停机,润滑油、R134a制冷剂系统污染等典
型问题进行了分析,并采取相应对策解决,提出
了一些长周期安全运行的措施,使得PK601机组运
行状态越来越好,提高了冷冻水机组稳定运行寿
命。
◆参考文献
[1] 陈秉正,张苡源,程千里,等. 氢调法和降解法生产无纺
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收稿日期:2020-12-17;修回日期:2021-03-25