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俄罗斯espo原油掺炼总结

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2024年9月2日发(作者:谌芷荷)

俄罗斯espo原油掺炼总结

榆林炼油厂现有500万吨/年常压和220万吨/年常压两套原

油加工装置,可实现年加工原油800万吨,按照2018年原油年

计划加工395万吨,富裕加工量为405万吨。为实现生产规模

最优和物料平衡,同时拓宽榆炼原油来源,依据集团公司要求,

5月3日-6月3日我厂常压装置进行掺炼俄罗斯espo进口原油

试验,累计掺炼2.9万吨,收集装置运行基础数据,进行经济效

益测算,为后期装置加工进口原油积累运行管理和操作经验。

一、进口原油与自产原油性质对比与分析

进口原油与自产原油性质以榆林炼油厂化验中心分析数据

为依据,详见表1.1.1。

表1.1.1:进口原油与自产原油性质

项目

密度

(20℃)

闪点

凝点

灰分

残炭

硫含量

氮含量

酸值

含水

含盐

初馏点

100℃

原油馏程

120℃

150℃

160℃

180℃

单位

Kg/m3

质量分数

%

质量分数

%

mg/kg

mg/kg

mgKOH·g-1

体积分数

%

mg/L

ml

ml

ml

ml

ml

G113

进口原油

G114

进口原油

849.8

室温闪火

——

0.0109

2.55

5208

1440

0.1

0.03

32.4

55

6

9.5

10

11

20

1

自产原油

861.3

——

16

0.003

3

1200

1900

0.09

痕迹

6.89

77.8

1.84

3.3

7.95

9.47

12.6

850

室温闪火

——

0.0301

2.57

5017

1147

0.28

0.09

32.16

61

5.5

7

10

10.5

16

200℃

220℃

240℃

260℃

280℃

300℃

全馏

Fe

Ni

V

重金属含量

Cu

Mg

Na

Ca

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

24

26

30

32.5

37

40

43

6.48

3.36

5.01

0.09

1.83

21.72

10.38

21.5

25

26.5

30

35

38.5

41

8.36

2.2

1.9

0.12

0.75

21.1

6.76

15.2

17.6

20.4

23.5

26.9

30.4

——

8.11

4.31

1.44

0.01

0.14

2.48

5.43

过上述原油性质数据对比可以可知,进口原油密度较自产

原油低,氮含量略低于于自产原油,硫含量为自产原油的4.3

倍,盐含量为自产原油的4.7倍,其它指标与自产原油相差不大。

二、进口原油掺炼注意事项

1、受500万吨/年常压装置设备、管线设计材质限制,可能

对设备长周期运行及柴、汽油成品调和带来较大影响,无法直

接进行大量掺炼,加工时按照从少到多的原则进行逐步掺炼,

同时俄罗斯原油硫含量较高需注意设备腐蚀问题。

2、为保证汽柴油产品质量合格,需对连续重整装置预加氢、

汽、柴油加氢装置反应深度做针对性调整。

3、俄罗斯原油轻质组分含量较高,会增加常压装置轻烃液、

石脑油等轻质组分的冷却负荷。

4、连续重整装置预加氢、汽、柴油加氢装置反应深度增加

后轻烃液和轻烃气产量增加,另外俄罗斯原油轻质组分含量较

2

高,会造成5.4万吨/年饱和液化气超出设计负荷。

三、掺炼进口原油对各装置的影响分析

(一)500万吨/年常压装置掺炼进口原油调整措施和运行

分析

榆林原油硫含量约为1200ppm,进口俄罗斯原油硫含量约为

5100ppm。500万吨/年常压装置可以加工一定量的含硫原油,但

装置材质设计要求原油硫含量不大于1700ppm,故掺炼进口原油

比例上限为1:8,装置实际运行过程中掺炼比例见表3.1.1。

表3.1.1 掺炼时自产原油与进口原油比例

常压加工量

日期与时间

(t/h)

5月3日16:00-5月5日8:00

5月5日8:00-5月6日8:00

5月6日8:00-5月10日8:00

5月10日8:00-5月11日8:00

5月11日8:00-5月12日8:00

5月12日8:00-5月13日8:00

5月13日8:00-5月17日8:00

5月17日8:00-5月18日8:00

5月18日8:00-5月20日8:00

5月20日8:00-5月21日8:00

5月21日8:00-5月22日8:00

5月25日8:00-5月31日8:00

自产原油

(t/h)

410

440

430

420

440

440

435

410

460

500

520

375

3

进口原油

掺炼比例

(t/h)

30

30

40

50

60

50

35

60

60

50

70

50

13.7

14.7

10.8

8.4

7.3

8.8

12.4

6.8

7.7

10.0

7.4

7.5

440

470

470

470

500

490

470

470

510

550

590

425

5月31日8:00-6月3日8:00

540 460 80 5.8

1、电脱盐部分

进口原油含盐量为32 mg/L,自产原油含盐量为6.89 mg/L。

在掺炼过程中,须密切注意电脱盐的电流及脱后含盐数据。

5月3日掺炼进口原油后,常压装置电脱盐出现电流高现象,

共高报六次。电脱盐排水较为清澈但出现发泡现象,故进口油

乳化程度较自产原油大,脱水脱盐难度较大。

通过加大注水、提高电脱盐罐界位及调整超声波频率等措

施调整,可以达到降低含盐的目的,原油脱后含盐量可控制在

不大于3 mg/L的指标范围,掺炼前后脱后原油含盐对比见表

3.1.2。

表3.1.2 掺炼前后脱后原油含盐对比表

项目

4月份脱后含盐(mg/L)

5月3日-6月3日脱后含盐(mg/L)

最高

2.28

2.88

最低

1.32

1.08

平均值

1.68

1.45

2、初馏塔、常压塔操作部分

由于进口原油硫含量较高,掺炼后原料油中的硫含量将有

所升高,掺炼前后脱后原油硫含量见表3.1.3,增加了常压装置

腐蚀。为了降低系统腐蚀,需加大缓蚀剂注入量,密切关注初、

常顶含硫污水性质,并定期对易腐蚀部位定期进行壁厚的测量。

5月3日开始掺炼进口原油,5月4日4:00现场测初、常顶PH

有所降低。5月5日加大缓蚀剂的注入量后(由原单耗 0.05㎏/

吨原油提到 0.08㎏/吨原油),初、常顶含硫污水PH值合格,但

铁离子含量较4月份明显上升,频繁出现铁离子超标现象,详见

4

表3.1.4,继续增加缓蚀剂注入量铁离子含量影响无明显效果,

装置情况腐蚀较为严重。

本月共消耗缓蚀剂23吨,平均单耗为0.065㎏/吨原油,缓蚀

剂单耗较掺炼进口原油前平均值增加了0.015㎏/吨原油,掺炼进

口原油增加了塔顶的腐蚀,化工原材料消耗有所增加,对塔顶

系统的影响较大。

表3.1.3 掺炼前后脱后原油含硫对比表

项 目

4月份脱后硫含量(mg/L)

5月3日-6月3日脱后硫含量(mg/L)

最高

——

——

最低

——

——

平均值

1198

1651

表3.1.4 掺炼前后初、常顶含硫污水对比表

项 目

4月份平均值

5月4日

5月7日

5月10日

5月14日

初顶

5月21日

5月24日

5月28日

5月31日

掺炼期间平均值

常顶

PH值

7.10

6.88

7.27

7.33

7.17

8.2

7.02

7.09

7.45

7.23

7.14

铁离子浓度(mg/L)

0.88

0.67

0.82

0.65

0.75

0.82

3.60

1.20

2.07

1.27

0.87

4月份平均值

5

5月4日

5月7日

5月10日

5月14日

5月21日

5月24日

5月28日

5月31日

掺炼期间平均值

6.58

7.05

7.35

8.03

6.81

7.69

7.39

7.99

7.89

3.73

1.50

0.76

1.29

1.45

2.17

1.06

1.57

1.73

3、轻质油收率

通过整月的收率对比分析如表3.1.5所示,掺炼进口原油后

收率较去年同期有所升高,较4月份有所降低。提高和降低的比

例不大,因此掺炼进口原油对常压装置的收率影响较小。考虑

到原油的加工负荷和掺炼外购渣油等因素对常压装置轻质油收

率影响较大,故无法直观的判断收率是否提高。

表3.1.5 收率对比表

原油加工量(吨)

5月(掺进口原油) 4月个月 去年同期

352850 310803 344729

石脑油收率(%)

14.18 14.09 13.77

柴油收率(%)

31.2 31.44

1.45

30.76

液化气收率(%)

1.44 1.19

渣油收率(%)

52.83 52.67 53.92

6

轻质油收率(%)

46.82 46.98 45.72

4、产品质量

常压装置产品主要有石脑油、常压柴油、渣油和饱和液化

气等。

(1)常压石脑油4月份平均密度为724.8Kg/m

3

,掺炼后密度

降为720.7Kg/m

3

,主要与俄罗斯进口原油密度较低有关。常压

石脑油4月份平均硫含量为90ppm,掺炼后常压石脑油硫含量上

升至为148ppm,主要与俄罗斯进口原油硫含量高有关。石脑油

其它指标无明显差别。

(2)常压柴油硫含量由掺炼前500ppm上升至635ppm,其

它指标无明显影响。

(3)渣油硫含量由掺炼前1200ppm上升至1966ppm,其它

指标无明显影响。

(二)180万吨/年催化裂化装置调整措施和运行分析

1、掺炼进口原油对装置收率的影响

表3.2.1 装置收率对比表

项目

加工量(

T

汽油收率

(%)

柴油收率

(%)

液化气收率

(%)

外甩油浆

(%)

综合收率

(%)

5月份月数据

107656.78

50.43

22.01

13.52

3.62

85.96

4月份数据

101745.88

49.85

21.47

13.21

3.49

84.73

2017年同期数据

150479.99

49.04

22.75

13.03

3.22

84.83

7

从表3.2.1可知本月汽柴液综合收率较上月增加了1.23%,

其中汽油增加了0.58%,柴油增加了0.54%,液化气增加了

0.31%。本月与去年同期相比汽柴液综合收率增加了1.13%,其

中汽油增加了1.39%,柴油降低了0.74%,液化气增加了0.49%,5

月份与4月份及去年同期相比,综合收率都有所增加,但因装

置回炼次品及回炼油浆对收率的影响较大,故无法直观判断收

率是否因掺炼进口原油导致。

2、掺炼进口原油对催化剂的影响

表3.2.2 180万t/年催化装置催化剂分析(平衡剂)

分析项目

碳含量

微反活性

骨架密度

充气比重

沉降比重

压紧比重

重金属

Fe

重金属

Ni

重金属

Na

重金属

V

粒度

(>110

微米

)

粒度

(80-110

%

)

8

单位

%

%

g/ml

g/ml

g/ml

g/ml

ppm

ppm

ppm

ppm

%

2018/05/28

0.01

59

19.77

2018/05/21

0.01

62

12720

4072

1360

3385

22.72

2018/05/14

0.02

58

19.33

2018/05/11

60

11215

3714

1340

2830

25.52

2018/05/07

0.02

60

2.51

0.80

0.82

0.91

9488

3172

1620

2248

19.66

30.50 28.50 27.70 30.80 28.30

粒度

(40-80

微米

)

粒度

(20-40

微米

)

粒度

(<20

微米

)

孔体积

%

%

%

mL/g

39.70

4.51

5.52

36.90

4.61

7.27

39.60

6.39

6.98

35.10

4.71

3.87

37.40

7.11

7.53

表3.2.3 180万t/年催化装置催化剂分析(平衡剂)

分析项目

碳含量

微反活性

骨架密度

充气比重

沉降比重

压紧比重

重金属

Fe

重金属

Ni

重金属

Na

重金属

V

粒度

(>110

微米

)

粒度

(80-110

微米

)

粒度

(40-80

微米

)

粒度

(20-40

微米

)

粒度

(<20

微米

)

孔体积

单位

%

%

g/ml

g/ml

g/ml

g/ml

ppm

ppm

ppm

ppm

%

%

%

%

%

mL/g

2018/0

4/30

0.01

59

18.84

29.40

39.00

5.56

7.20

2018/04/23

0.02

62

22.28

27.80

37.00

6.25

6.67

2018/04/16

0.01

61.6

24.04

30.80

33.30

4.59

7.27

2018/04/09

0.01

62.7

22.10

29.40

36.84

5.28

6.38

2018/04/02

0.02

63.8

23.02

30.10

34.50

4.97

7.41

2018/04/01

2.60

0.78

0.80

0.89

15535

5006

1340

3590

9

从表3.2.2和表3.2.3对4月份和5月份的平衡剂分析数据

看,重金属Fe和Ni有所下降,Fe下降了2000ppm,Ni下降了

1000ppm,其他数据没有发生明显变化。由表1.1可知,进口原

油与自产原油Fe、Ni含量基本相同,故不会影响到催化剂Fe、

Ni含量,催化剂Fe、Ni含量下降主要与5月份增大催化剂置换

有关。

3、掺炼进口原油对进装置原料油的影响

表3.2.4 180万t/年催化进装置原料油性质

密度

时间

kg/m3

4月1日

4月2日

4月4日

4月9日

4月16日

4月23日

4月30日

5月1日

5月7日

5月9日

5月11日

5月14日

909.7

912.3

916

916.2

910.8

910.5

911.4

886.3

881.3

mg/l

2.4

2.26

2.28

2.4

2.6

2.76

2.4

%

5.79

6.68

7.06

6.88

6.44

6.04

6.93

5.56

5.33

ppm

14.52

36.88

21.41

ppm

9.14

17.84

8.88

ppm

4.78

7.23

7.23

4.31

含盐 残炭

Fe Ni V N

pp

m

S

ppm

TB

278

280

282

282

T10

364

363

364

364

362

357

364

366

T30

410

408

410

409

408

399

408

410

T50

438

438

439

437

437

431

438

437

380

1900 277

0

332

1

1993

274

280

284

2053

10

5月18日

5月21日

5月28日

912.3

911.6

2.46

2.76

5.48

5.86

4.06

282

282

364

366

408

412

437

438

从表3.2.4对4月份和5月份的进装置原料油的分析数据看,

S含量较前期稍有增加,从其他各数据分析看在掺炼进口原油

前后没有发生明显变化。

4、掺炼进口原油对主要产品的影响

表3.2.5 180万t/年催化装置稳定汽油

蒸汽

烯烃 芳烃

时间

%

4月1日

4月2日

4月9日

4月16日

4月20日

4月30日

5月1日

5月10日

5月14日

5月15日

5月17日

29.5

30

34.6

33.2

%

20.9

20.3

23.4

21.4

%

0.5

0.7

Kpa

75

78

77.5

66

65

66.75

91.4

90.7

pp

m

℃ ℃

49.5

48.5

48

48.5

52.5

56

55

50.5

71

66.5

52.5

86

87

88.5

89.5

90

93

93.5

91

115

113

93.5

164.5

164

164.5

165

161

166

165

163.5

170

171.5

164

187.5

189.5

186.5

187.5

186.5

191.5

191

188

196.5

198

188

Ml

97.5

97.5

98

98

98

97.5

97.5

97.5

97.5

98

98

辛烷

TB T10 T50 T90

终馏点 全馏

36.5

97 36

95 34

98 34

94 40.5

97 45

43

38

57.5

54

40.5

125

119

91.1

121

11

5月21日

5月28日

5月31日

67.25

68

107

87

40.5

40.5

39

54

53.5

53

94.5

93

92.5

165.5

167

164.5

189.5

190.5

188

98

98

98 135

从表3.2.5对4月份和5月份稳定汽油分析数据看,除硫含

量发生明显增大外(平均值由96.2增长至115.7ppm),其他各

数据在掺炼进口原油前后没有发生明显变化。

表3.2.6 180万t/年催化装置柴油

密度

时间

kg/m3

4月2日

5月9日

5月15日

5月22日

5月29日

906

903.4

-13

-13

77

77

77

69.5

71

ppm

1100

1694

1862

1849

1716

凝点 闪点 硫含量

从表3.2.6对4月份和5月份柴油分析数据看,硫含量由原

来的1100ppm上升至1694~1862ppm范围,其他各数据在掺炼

进口原油前后没有发生明显变化。

4月份和5月份液化气分析数据看,各数据在掺炼进口原油

前后没有发生明显变化。

表3.2.7 180万t/年催化装置干气

12

从表3.2.7对4月份和5月份干气分析数据看,H

2

S在掺炼

前维持在2415-5964mg/m

3

之间,在掺炼后维持在

4473-6390mg/m

3

之间,其他各数据在掺炼进口原油前后没有发

生明显变化。

5、掺炼进口原油对装置外排烟气的影响

表3.2.8 180万吨/年催化烟气脱硫脱硝装置烟气在线监测数据

脱硝R-901入口分析

时间

SO2NOX

脱硝R-902入口分析

SO2NOX

脱硫烟气在线分析

SO2NOX

t/天

液碱

消耗

(mg/Nm3) (mg/Nm3) (mg/Nm3) (mg/Nm3) (mg/Nm3) (mg/Nm3)

max

4月1日

4月2日

4月3日

4月4日

562

686

573

594

min

195

277

176

365

max

102

103

124

108

min

73

74

80

86

max

571

656

768

524

min

223

189

183

298

max

82

86

109

97

min

61

61

58

68

max

0

10

29

5

min

0

0

0

0

max

16

15

18

18

min

10

10

10

8

12.2

11.4

13.1

15.5

13

4月5日

4月6日

4月7日

4月8日

4月9日

4月10日

4月11日

4月12日

4月13日

4月14日

4月15日

4月16日

4月17日

4月18日

4月19日

4月20日

4月21日

4月22日

4月23日

4月24日

4月25日

4月26日

4月27日

4月28日

4月29日

4月30日

5月1日

5月2日

5月3日

5月4日

5月5日

5月6日

5月7日

5月8日

5月9日

5月10日

5月11日

5月12日

5月13日

5月14日

5月15日

5月16日

5月17日

5月18日

476

562

656

598

514

447

790

509

404

321

420

846

700

299

1215

556

475

483

424

403

346

305

517

496

458

450

443

376

527

597

596

891

961

653

982

653

920

773

704

826

663

1074

786

773

270

209

285

300

323

112

226

320

207

211

204

206

224

146

197

212

299

151

53

120

131

163

201

190

139

273

196

216

345

357

251

360

442

475

477

362

632

476

256

270

433

245

422

503

109

122

117

118

123

126

99

108

106

117

108

120

127

136

134

140

134

125

140

130

126

129

124

131

135

136

207

126

125

118

124

168

122

125

134

128

128

138

141

145

152

143

134

126

82

88

80

97

95

93

91

91

90

86

95

99

114

120

114

110

94

94

0

89

94

101

102

106

120

120

120

103

104

96

92

110

108

112

113

112

113

119

112

127

121

116

95

95

395

452

433

519

557

289

377

784

226

136

266

520

493

177

1140

240

386

406

386

292

246

229

334

450

424

417

380

333

367

433

534

539

805

685

654

1094

790

718

720

702

720

569

640

820

280

172

305

275

250

33

133

256

106

28

131

177

163

50

130

108

154

17

105

105

134

98

148

123

95

120

106

134

253

264

262

300

298

396

187

342

545

364

295

306

338

345

312

513

14

98

98

94

107

99

109

96

100

89

83

90

106

108

103

95

106

105

129

134

113

109

109

96

97

137

124

159

113

86

95

116

102

108

112

101

119

124

118

115

182

114

95

101

103

68

76

77

84

81

73

75

81

59

68

73

83

71

79

77

88

85

81

108

83

85

66

62

68

71

78

92

82

59

66

68

58

64

56

64

95

97

84

83

81

81

76

70

74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

1.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

15

14

23

17

37

25

16

17

17

16

14

24

23

25

23

28

36

37

25

19

16

16

20

19

18

18

13

15

18

19

14

19

20

33

23

31

29

24

27

28

23

41

28

8

11

9

7

10

13

13

10

12

11

11

10

11

10

13

16

13

17

19

14

11

12

11

10

12

12

8

10

12

10

14

6

13

14

12

13

15

16

17

16

16

14

13

18

14.9

13.8

13.05

12.45

12.6

13.6

12

13.5

13.65

13.8

12.6

14

18.1

15.6

16.9

14.8

14.15

13.75

15.4

14.5

15.2

9.9

9.6

9.9

12.25

12.26

11.2

15.4

11.7

14.8

14.9

15

16.1

15.8

18.75

14.7

16.7

17.45

15.4

17.1

15.95

17.2

17.3

15.6

5月19日

5月20日

5月21日

5月22日

5月23日

5月24日

5月25日

5月26日

5月27日

5月28日

5月29日

5月30日

820

736

596

1010

950

889

1001

568

376

689

648

848

382

360

354

424

428

300

211

229

72

219

232

251

129

130

127

136

148

161

186

145

143

162

171

158

97

106

91

101

120

133

123

121

120

137

147

116

572

661

524

800

805

645

725

462

409

469

602

673

338

243

286

391

288

288

216

211

102

146

318

282

94

103

107

113

126

146

137

124

136

142

136

146

74

68

72

72

76

98

114

114

81

106

122

104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

25

21

21

42

57

76

35

82

51

43

37

15

14

12

13

15

38

21

21

23

21

30

18

15.2

16.8

14.1

15.8

16.9

14.4

15.55

13.2

15.85

14.15

14.6

14.9

从表3.2.8烟气脱硫脱硝装置烟气在线监测数据可以看出,

烟气中的SO

2

明显增大,在掺炼进口原油前脱硝两台余锅SCR

反应器入口SO

2

分析的平均值分别为375 mg/Nm

3

、296 mg/Nm

3

掺炼进口原油后,脱硝两台余锅SCR反应器入口SO

2

分析的平

均值为572 mg/Nm

3

、489 mg/Nm

3

,但掺炼进口原油前后脱硝

R-901入口NO

X

没有发生明显变化。从脱硫装置看,虽然烟气

在线监测数据SO

2

数据为0 mg/Nm

3

,但是装置的耗碱量发生了

变化,在掺炼进口原油前,脱硫的每天耗碱量平均为13.93t,掺

炼进口原油后,脱硫的每天耗碱量平均为15.82t。

180万吨/年催化装置在掺炼进口原油后,装置发生明显变化

的是:1.烟气中的SO

2

含量明显增加,由375 mg/Nm

3

增加至572

mg/Nm

3

;2.烟气脱硫外排水中的CL

-

含量有所增加,由

91.72mg/L增加至105.39mg/L;3.干气中的H

2

S含量明显增加,

由3951.1mg/m

3

增加至5056.64mg/m

3

;4.稳定汽油硫含量明显增

加,平均值由96.2增长至115.7ppm。5.原料油的硫含量稍有增

加,较前期所有数据对比,增加大约500ppm;6.烟气脱硫装置

15

耗碱量增加约2吨/天(原来13.8吨);7.油浆的密度较前期有所

增加,由原来的1051.15kg/m

3,

增加至1065.73kg/m

3

,因油浆密

度较高油浆收率控制较高。

(三)100万吨/年连续重整装置调整措施和运行分析

1、原料石脑油性质变化及预加氢系统操作调整

(1)100万吨/年连续重整装置预加氢部分进料(混合石脑

油)原料硫含量由掺炼前93ppm上涨至117ppm,原料氮含量由

掺炼前0.8ppm上涨至1.7ppm,烯烃含量由掺炼前0.3%(m/m)

上涨至0.58%(m/m),其它指标无明确变化。

(2)5月9日重整进料硫含量不合格0.8ppm(指标:

0.2ppm-0.5ppm),为控制重整进料硫含量,将预加氢反应温度

由292℃提高至294℃,重整进料硫、氮等指标能够满足工艺指

标要求。

(3)由于原料烯烃含量升高,在加工过程中预加氢反应器

温升增大,由原来的2℃上升至6 ℃左右。

2、对装置收率和主要产品质量的影响

装置收率较未掺炼前无明显变化。根据化验分析数据对比,

本装置饱和液化气、混合二甲苯、苯、重整汽油等产品全部合

格,相关经济技术指标如重整汽油辛烷值等较未掺炼无明显变

化。

(四)90万吨/年汽油精制装置调整措施和运行分析

1、原料性质及其对产品质量的影响

掺炼进口原油后,90万汽油精制装置原料催化汽油硫含量

明显增大,平均值由96.2ppm增长至115.7ppm,装置运行过程

16

中,需切割塔降低轻汽油切割比例,加大反应深度,加大循环

氢置换,才能保证产品质量合格,产品分析数据见表3.4.1。

表3.4.1 90万吨/年汽油精制装置产品化验分析数据表

掺炼过程,装置加工负荷约为67t/h至80t/h,反应温度在

252℃至258℃之间调整控制;轻重汽油切割比例约为1:4,反

17

应注水量从1.6t/h调整至4t/h,装置运行参数较未掺炼时苛刻,

但产品质量极不稳定,5月8日-9日精制汽油硫含量连续4个

样不合格,5月13日16:00时-14日19:00时硫含量不合格,5

月19日8时-16时因精制汽油硫含量33ppm,装置被迫改次品。

同时因切割塔降低轻汽油切割比例,使部分烯烃含量高的

轻汽油进入加氢反应器,反应深度加大,精制汽油辛烷值损失

较掺炼前增大,掺炼期间辛烷值损失由原来的1.0增加至2.0,

增加了汽油出厂调和成本。

2、对装置收率的影响

表3.4.2 90万吨/年汽油精制装置月收率表

总加工量

4月

51795.5

5月

52586t

精制汽油收率

4月

94.40%

5月

92.27%

轻烃液收率

4月

5.52%

5月

7.15%

4月

99.92%

总收率

5月

99.42%

掺炼过程中,装置频繁调整操作,反应深度及轻重汽油切

割比例调整,致使装置副产轻烃较多,同时装置改次品等操作,

严重影响到装置汽油收率,5月份汽油收率较4月份降低0.5个

百分点。

3、含硫污水

化验数据显示铁离子浓度从0.8mg/L涨至1.28mg/L左

右,最高值5月24日6.85mg/L,说明装置出现腐蚀。

表3.4.3 90万吨/年汽油精制装置含硫污水分析数据表

18

4、装置能耗

汽油综合能耗有所上涨,主要是反应注水量增大,循环氢

置换。4月除盐水耗量600t,5月耗量883t,汽油综合能耗环比

上涨0.81kg油/t,除盐水的消耗是综合能耗上涨的主要原因。

其次,为保证产品质量,装置多次甚至连续置换循环氢。

(五)200万吨/年柴油加氢装置调整措施和运行分析

1、原料性质及其对产品质量的影响

掺炼进口原油后,500万吨/年常压装置柴油硫含量由掺炼

前500ppm上升至掺炼后635ppm,180万吨/年催化裂化装置柴

油中硫含量由1100ppm上升至1694-1862ppm,致使200万吨/

年柴油加氢装置混合原料油硫含量由原来的583ppm涨至

685ppm,受原料中硫含量增加的影响,循环氢中硫化氢含量也

增高,经咨询抚研院专家,认为加氢催化剂适应性较强,当循

环氢中硫化氢在2000ppm以下,略提加氢反应器温度,产品硫

含量9ppm以下是完全可控的,因此并未对产品质量产生很大影

响。同时掺炼前柴油十六烷值损失长期在1.0左右,本次掺炼,

装置加工负荷由68%提高至74%,柴油十六烷值有上涨趋势,

最高增加至+1.0。

表3.5.1 200万吨/年柴油加氢装置循环氢组成分析数据表

19

2、装置收率

表3.5.2 200万吨/年柴油加氢装置收率表

月加工量

4月

117413t

5月

132970t

精制柴油收率

4月

90.67%

5月

91.92%

轻烃液收率

4月 5月

石脑油收率

4月 5月

4.38%

总收率

4月

99.17%

5月

99.21% 3.51% 2.91% 4.99%

由表3.5.2可知,200万吨/年柴油加氢装置5月份较4月份

有所提高,但影响较小。

3、含硫污水

化验数据显示铁离子浓度从0.6mg/L涨至2.62mg/L左右,

最高5月17日2.62mg/L。

表3.5.3 200万吨/年柴油加氢装置含硫污水分析数据表

四、掺炼进口原油综合分析

20

1、此次掺炼进口原油,受限于全厂各装置在原始设计中对

装置设备、管线设计材质要求,掺炼进口原油比例按1:10-1:8(榆

林原油硫含量约为1200ppm,进口俄罗斯原油硫含量约为

5300ppm),混合原油硫含量约为1651ppm,掺炼比例较低,对

各装置(除90万吨/年汽油精制装置外)的操作调整、装置馏出

口半成品、成品、能耗、环保指标及收率影响较小。

2、掺炼进口原油对90万吨/年汽油精制装置的影响比较突

出,原料硫含量升高,装置操作波动较大,频繁出现精制汽油

硫含量不合格。为控制精制汽油硫含量,需增加反应深度,降

低轻汽油切割比例,导致辛烷值损失最大(约为2.0),成品汽油

调和MTBE耗量增大(92#汽油需添加2.5% MTBE),极大的增

加了汽油调和成本。

3、各装置含硫污水中铁离子含量都有不同程度的升高,尤

其是常压初顶和常顶升高明显,说明加工进口高硫原油对装置

的腐蚀较大,同时会使缓蚀剂消耗增加,影响装置的长周期运行。

4、如若长期大比例掺炼进口高硫原油,建议对装置进行充

分核算和技术改造。

21

2024年9月2日发(作者:谌芷荷)

俄罗斯espo原油掺炼总结

榆林炼油厂现有500万吨/年常压和220万吨/年常压两套原

油加工装置,可实现年加工原油800万吨,按照2018年原油年

计划加工395万吨,富裕加工量为405万吨。为实现生产规模

最优和物料平衡,同时拓宽榆炼原油来源,依据集团公司要求,

5月3日-6月3日我厂常压装置进行掺炼俄罗斯espo进口原油

试验,累计掺炼2.9万吨,收集装置运行基础数据,进行经济效

益测算,为后期装置加工进口原油积累运行管理和操作经验。

一、进口原油与自产原油性质对比与分析

进口原油与自产原油性质以榆林炼油厂化验中心分析数据

为依据,详见表1.1.1。

表1.1.1:进口原油与自产原油性质

项目

密度

(20℃)

闪点

凝点

灰分

残炭

硫含量

氮含量

酸值

含水

含盐

初馏点

100℃

原油馏程

120℃

150℃

160℃

180℃

单位

Kg/m3

质量分数

%

质量分数

%

mg/kg

mg/kg

mgKOH·g-1

体积分数

%

mg/L

ml

ml

ml

ml

ml

G113

进口原油

G114

进口原油

849.8

室温闪火

——

0.0109

2.55

5208

1440

0.1

0.03

32.4

55

6

9.5

10

11

20

1

自产原油

861.3

——

16

0.003

3

1200

1900

0.09

痕迹

6.89

77.8

1.84

3.3

7.95

9.47

12.6

850

室温闪火

——

0.0301

2.57

5017

1147

0.28

0.09

32.16

61

5.5

7

10

10.5

16

200℃

220℃

240℃

260℃

280℃

300℃

全馏

Fe

Ni

V

重金属含量

Cu

Mg

Na

Ca

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

24

26

30

32.5

37

40

43

6.48

3.36

5.01

0.09

1.83

21.72

10.38

21.5

25

26.5

30

35

38.5

41

8.36

2.2

1.9

0.12

0.75

21.1

6.76

15.2

17.6

20.4

23.5

26.9

30.4

——

8.11

4.31

1.44

0.01

0.14

2.48

5.43

过上述原油性质数据对比可以可知,进口原油密度较自产

原油低,氮含量略低于于自产原油,硫含量为自产原油的4.3

倍,盐含量为自产原油的4.7倍,其它指标与自产原油相差不大。

二、进口原油掺炼注意事项

1、受500万吨/年常压装置设备、管线设计材质限制,可能

对设备长周期运行及柴、汽油成品调和带来较大影响,无法直

接进行大量掺炼,加工时按照从少到多的原则进行逐步掺炼,

同时俄罗斯原油硫含量较高需注意设备腐蚀问题。

2、为保证汽柴油产品质量合格,需对连续重整装置预加氢、

汽、柴油加氢装置反应深度做针对性调整。

3、俄罗斯原油轻质组分含量较高,会增加常压装置轻烃液、

石脑油等轻质组分的冷却负荷。

4、连续重整装置预加氢、汽、柴油加氢装置反应深度增加

后轻烃液和轻烃气产量增加,另外俄罗斯原油轻质组分含量较

2

高,会造成5.4万吨/年饱和液化气超出设计负荷。

三、掺炼进口原油对各装置的影响分析

(一)500万吨/年常压装置掺炼进口原油调整措施和运行

分析

榆林原油硫含量约为1200ppm,进口俄罗斯原油硫含量约为

5100ppm。500万吨/年常压装置可以加工一定量的含硫原油,但

装置材质设计要求原油硫含量不大于1700ppm,故掺炼进口原油

比例上限为1:8,装置实际运行过程中掺炼比例见表3.1.1。

表3.1.1 掺炼时自产原油与进口原油比例

常压加工量

日期与时间

(t/h)

5月3日16:00-5月5日8:00

5月5日8:00-5月6日8:00

5月6日8:00-5月10日8:00

5月10日8:00-5月11日8:00

5月11日8:00-5月12日8:00

5月12日8:00-5月13日8:00

5月13日8:00-5月17日8:00

5月17日8:00-5月18日8:00

5月18日8:00-5月20日8:00

5月20日8:00-5月21日8:00

5月21日8:00-5月22日8:00

5月25日8:00-5月31日8:00

自产原油

(t/h)

410

440

430

420

440

440

435

410

460

500

520

375

3

进口原油

掺炼比例

(t/h)

30

30

40

50

60

50

35

60

60

50

70

50

13.7

14.7

10.8

8.4

7.3

8.8

12.4

6.8

7.7

10.0

7.4

7.5

440

470

470

470

500

490

470

470

510

550

590

425

5月31日8:00-6月3日8:00

540 460 80 5.8

1、电脱盐部分

进口原油含盐量为32 mg/L,自产原油含盐量为6.89 mg/L。

在掺炼过程中,须密切注意电脱盐的电流及脱后含盐数据。

5月3日掺炼进口原油后,常压装置电脱盐出现电流高现象,

共高报六次。电脱盐排水较为清澈但出现发泡现象,故进口油

乳化程度较自产原油大,脱水脱盐难度较大。

通过加大注水、提高电脱盐罐界位及调整超声波频率等措

施调整,可以达到降低含盐的目的,原油脱后含盐量可控制在

不大于3 mg/L的指标范围,掺炼前后脱后原油含盐对比见表

3.1.2。

表3.1.2 掺炼前后脱后原油含盐对比表

项目

4月份脱后含盐(mg/L)

5月3日-6月3日脱后含盐(mg/L)

最高

2.28

2.88

最低

1.32

1.08

平均值

1.68

1.45

2、初馏塔、常压塔操作部分

由于进口原油硫含量较高,掺炼后原料油中的硫含量将有

所升高,掺炼前后脱后原油硫含量见表3.1.3,增加了常压装置

腐蚀。为了降低系统腐蚀,需加大缓蚀剂注入量,密切关注初、

常顶含硫污水性质,并定期对易腐蚀部位定期进行壁厚的测量。

5月3日开始掺炼进口原油,5月4日4:00现场测初、常顶PH

有所降低。5月5日加大缓蚀剂的注入量后(由原单耗 0.05㎏/

吨原油提到 0.08㎏/吨原油),初、常顶含硫污水PH值合格,但

铁离子含量较4月份明显上升,频繁出现铁离子超标现象,详见

4

表3.1.4,继续增加缓蚀剂注入量铁离子含量影响无明显效果,

装置情况腐蚀较为严重。

本月共消耗缓蚀剂23吨,平均单耗为0.065㎏/吨原油,缓蚀

剂单耗较掺炼进口原油前平均值增加了0.015㎏/吨原油,掺炼进

口原油增加了塔顶的腐蚀,化工原材料消耗有所增加,对塔顶

系统的影响较大。

表3.1.3 掺炼前后脱后原油含硫对比表

项 目

4月份脱后硫含量(mg/L)

5月3日-6月3日脱后硫含量(mg/L)

最高

——

——

最低

——

——

平均值

1198

1651

表3.1.4 掺炼前后初、常顶含硫污水对比表

项 目

4月份平均值

5月4日

5月7日

5月10日

5月14日

初顶

5月21日

5月24日

5月28日

5月31日

掺炼期间平均值

常顶

PH值

7.10

6.88

7.27

7.33

7.17

8.2

7.02

7.09

7.45

7.23

7.14

铁离子浓度(mg/L)

0.88

0.67

0.82

0.65

0.75

0.82

3.60

1.20

2.07

1.27

0.87

4月份平均值

5

5月4日

5月7日

5月10日

5月14日

5月21日

5月24日

5月28日

5月31日

掺炼期间平均值

6.58

7.05

7.35

8.03

6.81

7.69

7.39

7.99

7.89

3.73

1.50

0.76

1.29

1.45

2.17

1.06

1.57

1.73

3、轻质油收率

通过整月的收率对比分析如表3.1.5所示,掺炼进口原油后

收率较去年同期有所升高,较4月份有所降低。提高和降低的比

例不大,因此掺炼进口原油对常压装置的收率影响较小。考虑

到原油的加工负荷和掺炼外购渣油等因素对常压装置轻质油收

率影响较大,故无法直观的判断收率是否提高。

表3.1.5 收率对比表

原油加工量(吨)

5月(掺进口原油) 4月个月 去年同期

352850 310803 344729

石脑油收率(%)

14.18 14.09 13.77

柴油收率(%)

31.2 31.44

1.45

30.76

液化气收率(%)

1.44 1.19

渣油收率(%)

52.83 52.67 53.92

6

轻质油收率(%)

46.82 46.98 45.72

4、产品质量

常压装置产品主要有石脑油、常压柴油、渣油和饱和液化

气等。

(1)常压石脑油4月份平均密度为724.8Kg/m

3

,掺炼后密度

降为720.7Kg/m

3

,主要与俄罗斯进口原油密度较低有关。常压

石脑油4月份平均硫含量为90ppm,掺炼后常压石脑油硫含量上

升至为148ppm,主要与俄罗斯进口原油硫含量高有关。石脑油

其它指标无明显差别。

(2)常压柴油硫含量由掺炼前500ppm上升至635ppm,其

它指标无明显影响。

(3)渣油硫含量由掺炼前1200ppm上升至1966ppm,其它

指标无明显影响。

(二)180万吨/年催化裂化装置调整措施和运行分析

1、掺炼进口原油对装置收率的影响

表3.2.1 装置收率对比表

项目

加工量(

T

汽油收率

(%)

柴油收率

(%)

液化气收率

(%)

外甩油浆

(%)

综合收率

(%)

5月份月数据

107656.78

50.43

22.01

13.52

3.62

85.96

4月份数据

101745.88

49.85

21.47

13.21

3.49

84.73

2017年同期数据

150479.99

49.04

22.75

13.03

3.22

84.83

7

从表3.2.1可知本月汽柴液综合收率较上月增加了1.23%,

其中汽油增加了0.58%,柴油增加了0.54%,液化气增加了

0.31%。本月与去年同期相比汽柴液综合收率增加了1.13%,其

中汽油增加了1.39%,柴油降低了0.74%,液化气增加了0.49%,5

月份与4月份及去年同期相比,综合收率都有所增加,但因装

置回炼次品及回炼油浆对收率的影响较大,故无法直观判断收

率是否因掺炼进口原油导致。

2、掺炼进口原油对催化剂的影响

表3.2.2 180万t/年催化装置催化剂分析(平衡剂)

分析项目

碳含量

微反活性

骨架密度

充气比重

沉降比重

压紧比重

重金属

Fe

重金属

Ni

重金属

Na

重金属

V

粒度

(>110

微米

)

粒度

(80-110

%

)

8

单位

%

%

g/ml

g/ml

g/ml

g/ml

ppm

ppm

ppm

ppm

%

2018/05/28

0.01

59

19.77

2018/05/21

0.01

62

12720

4072

1360

3385

22.72

2018/05/14

0.02

58

19.33

2018/05/11

60

11215

3714

1340

2830

25.52

2018/05/07

0.02

60

2.51

0.80

0.82

0.91

9488

3172

1620

2248

19.66

30.50 28.50 27.70 30.80 28.30

粒度

(40-80

微米

)

粒度

(20-40

微米

)

粒度

(<20

微米

)

孔体积

%

%

%

mL/g

39.70

4.51

5.52

36.90

4.61

7.27

39.60

6.39

6.98

35.10

4.71

3.87

37.40

7.11

7.53

表3.2.3 180万t/年催化装置催化剂分析(平衡剂)

分析项目

碳含量

微反活性

骨架密度

充气比重

沉降比重

压紧比重

重金属

Fe

重金属

Ni

重金属

Na

重金属

V

粒度

(>110

微米

)

粒度

(80-110

微米

)

粒度

(40-80

微米

)

粒度

(20-40

微米

)

粒度

(<20

微米

)

孔体积

单位

%

%

g/ml

g/ml

g/ml

g/ml

ppm

ppm

ppm

ppm

%

%

%

%

%

mL/g

2018/0

4/30

0.01

59

18.84

29.40

39.00

5.56

7.20

2018/04/23

0.02

62

22.28

27.80

37.00

6.25

6.67

2018/04/16

0.01

61.6

24.04

30.80

33.30

4.59

7.27

2018/04/09

0.01

62.7

22.10

29.40

36.84

5.28

6.38

2018/04/02

0.02

63.8

23.02

30.10

34.50

4.97

7.41

2018/04/01

2.60

0.78

0.80

0.89

15535

5006

1340

3590

9

从表3.2.2和表3.2.3对4月份和5月份的平衡剂分析数据

看,重金属Fe和Ni有所下降,Fe下降了2000ppm,Ni下降了

1000ppm,其他数据没有发生明显变化。由表1.1可知,进口原

油与自产原油Fe、Ni含量基本相同,故不会影响到催化剂Fe、

Ni含量,催化剂Fe、Ni含量下降主要与5月份增大催化剂置换

有关。

3、掺炼进口原油对进装置原料油的影响

表3.2.4 180万t/年催化进装置原料油性质

密度

时间

kg/m3

4月1日

4月2日

4月4日

4月9日

4月16日

4月23日

4月30日

5月1日

5月7日

5月9日

5月11日

5月14日

909.7

912.3

916

916.2

910.8

910.5

911.4

886.3

881.3

mg/l

2.4

2.26

2.28

2.4

2.6

2.76

2.4

%

5.79

6.68

7.06

6.88

6.44

6.04

6.93

5.56

5.33

ppm

14.52

36.88

21.41

ppm

9.14

17.84

8.88

ppm

4.78

7.23

7.23

4.31

含盐 残炭

Fe Ni V N

pp

m

S

ppm

TB

278

280

282

282

T10

364

363

364

364

362

357

364

366

T30

410

408

410

409

408

399

408

410

T50

438

438

439

437

437

431

438

437

380

1900 277

0

332

1

1993

274

280

284

2053

10

5月18日

5月21日

5月28日

912.3

911.6

2.46

2.76

5.48

5.86

4.06

282

282

364

366

408

412

437

438

从表3.2.4对4月份和5月份的进装置原料油的分析数据看,

S含量较前期稍有增加,从其他各数据分析看在掺炼进口原油

前后没有发生明显变化。

4、掺炼进口原油对主要产品的影响

表3.2.5 180万t/年催化装置稳定汽油

蒸汽

烯烃 芳烃

时间

%

4月1日

4月2日

4月9日

4月16日

4月20日

4月30日

5月1日

5月10日

5月14日

5月15日

5月17日

29.5

30

34.6

33.2

%

20.9

20.3

23.4

21.4

%

0.5

0.7

Kpa

75

78

77.5

66

65

66.75

91.4

90.7

pp

m

℃ ℃

49.5

48.5

48

48.5

52.5

56

55

50.5

71

66.5

52.5

86

87

88.5

89.5

90

93

93.5

91

115

113

93.5

164.5

164

164.5

165

161

166

165

163.5

170

171.5

164

187.5

189.5

186.5

187.5

186.5

191.5

191

188

196.5

198

188

Ml

97.5

97.5

98

98

98

97.5

97.5

97.5

97.5

98

98

辛烷

TB T10 T50 T90

终馏点 全馏

36.5

97 36

95 34

98 34

94 40.5

97 45

43

38

57.5

54

40.5

125

119

91.1

121

11

5月21日

5月28日

5月31日

67.25

68

107

87

40.5

40.5

39

54

53.5

53

94.5

93

92.5

165.5

167

164.5

189.5

190.5

188

98

98

98 135

从表3.2.5对4月份和5月份稳定汽油分析数据看,除硫含

量发生明显增大外(平均值由96.2增长至115.7ppm),其他各

数据在掺炼进口原油前后没有发生明显变化。

表3.2.6 180万t/年催化装置柴油

密度

时间

kg/m3

4月2日

5月9日

5月15日

5月22日

5月29日

906

903.4

-13

-13

77

77

77

69.5

71

ppm

1100

1694

1862

1849

1716

凝点 闪点 硫含量

从表3.2.6对4月份和5月份柴油分析数据看,硫含量由原

来的1100ppm上升至1694~1862ppm范围,其他各数据在掺炼

进口原油前后没有发生明显变化。

4月份和5月份液化气分析数据看,各数据在掺炼进口原油

前后没有发生明显变化。

表3.2.7 180万t/年催化装置干气

12

从表3.2.7对4月份和5月份干气分析数据看,H

2

S在掺炼

前维持在2415-5964mg/m

3

之间,在掺炼后维持在

4473-6390mg/m

3

之间,其他各数据在掺炼进口原油前后没有发

生明显变化。

5、掺炼进口原油对装置外排烟气的影响

表3.2.8 180万吨/年催化烟气脱硫脱硝装置烟气在线监测数据

脱硝R-901入口分析

时间

SO2NOX

脱硝R-902入口分析

SO2NOX

脱硫烟气在线分析

SO2NOX

t/天

液碱

消耗

(mg/Nm3) (mg/Nm3) (mg/Nm3) (mg/Nm3) (mg/Nm3) (mg/Nm3)

max

4月1日

4月2日

4月3日

4月4日

562

686

573

594

min

195

277

176

365

max

102

103

124

108

min

73

74

80

86

max

571

656

768

524

min

223

189

183

298

max

82

86

109

97

min

61

61

58

68

max

0

10

29

5

min

0

0

0

0

max

16

15

18

18

min

10

10

10

8

12.2

11.4

13.1

15.5

13

4月5日

4月6日

4月7日

4月8日

4月9日

4月10日

4月11日

4月12日

4月13日

4月14日

4月15日

4月16日

4月17日

4月18日

4月19日

4月20日

4月21日

4月22日

4月23日

4月24日

4月25日

4月26日

4月27日

4月28日

4月29日

4月30日

5月1日

5月2日

5月3日

5月4日

5月5日

5月6日

5月7日

5月8日

5月9日

5月10日

5月11日

5月12日

5月13日

5月14日

5月15日

5月16日

5月17日

5月18日

476

562

656

598

514

447

790

509

404

321

420

846

700

299

1215

556

475

483

424

403

346

305

517

496

458

450

443

376

527

597

596

891

961

653

982

653

920

773

704

826

663

1074

786

773

270

209

285

300

323

112

226

320

207

211

204

206

224

146

197

212

299

151

53

120

131

163

201

190

139

273

196

216

345

357

251

360

442

475

477

362

632

476

256

270

433

245

422

503

109

122

117

118

123

126

99

108

106

117

108

120

127

136

134

140

134

125

140

130

126

129

124

131

135

136

207

126

125

118

124

168

122

125

134

128

128

138

141

145

152

143

134

126

82

88

80

97

95

93

91

91

90

86

95

99

114

120

114

110

94

94

0

89

94

101

102

106

120

120

120

103

104

96

92

110

108

112

113

112

113

119

112

127

121

116

95

95

395

452

433

519

557

289

377

784

226

136

266

520

493

177

1140

240

386

406

386

292

246

229

334

450

424

417

380

333

367

433

534

539

805

685

654

1094

790

718

720

702

720

569

640

820

280

172

305

275

250

33

133

256

106

28

131

177

163

50

130

108

154

17

105

105

134

98

148

123

95

120

106

134

253

264

262

300

298

396

187

342

545

364

295

306

338

345

312

513

14

98

98

94

107

99

109

96

100

89

83

90

106

108

103

95

106

105

129

134

113

109

109

96

97

137

124

159

113

86

95

116

102

108

112

101

119

124

118

115

182

114

95

101

103

68

76

77

84

81

73

75

81

59

68

73

83

71

79

77

88

85

81

108

83

85

66

62

68

71

78

92

82

59

66

68

58

64

56

64

95

97

84

83

81

81

76

70

74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

1.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

15

14

23

17

37

25

16

17

17

16

14

24

23

25

23

28

36

37

25

19

16

16

20

19

18

18

13

15

18

19

14

19

20

33

23

31

29

24

27

28

23

41

28

8

11

9

7

10

13

13

10

12

11

11

10

11

10

13

16

13

17

19

14

11

12

11

10

12

12

8

10

12

10

14

6

13

14

12

13

15

16

17

16

16

14

13

18

14.9

13.8

13.05

12.45

12.6

13.6

12

13.5

13.65

13.8

12.6

14

18.1

15.6

16.9

14.8

14.15

13.75

15.4

14.5

15.2

9.9

9.6

9.9

12.25

12.26

11.2

15.4

11.7

14.8

14.9

15

16.1

15.8

18.75

14.7

16.7

17.45

15.4

17.1

15.95

17.2

17.3

15.6

5月19日

5月20日

5月21日

5月22日

5月23日

5月24日

5月25日

5月26日

5月27日

5月28日

5月29日

5月30日

820

736

596

1010

950

889

1001

568

376

689

648

848

382

360

354

424

428

300

211

229

72

219

232

251

129

130

127

136

148

161

186

145

143

162

171

158

97

106

91

101

120

133

123

121

120

137

147

116

572

661

524

800

805

645

725

462

409

469

602

673

338

243

286

391

288

288

216

211

102

146

318

282

94

103

107

113

126

146

137

124

136

142

136

146

74

68

72

72

76

98

114

114

81

106

122

104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

25

21

21

42

57

76

35

82

51

43

37

15

14

12

13

15

38

21

21

23

21

30

18

15.2

16.8

14.1

15.8

16.9

14.4

15.55

13.2

15.85

14.15

14.6

14.9

从表3.2.8烟气脱硫脱硝装置烟气在线监测数据可以看出,

烟气中的SO

2

明显增大,在掺炼进口原油前脱硝两台余锅SCR

反应器入口SO

2

分析的平均值分别为375 mg/Nm

3

、296 mg/Nm

3

掺炼进口原油后,脱硝两台余锅SCR反应器入口SO

2

分析的平

均值为572 mg/Nm

3

、489 mg/Nm

3

,但掺炼进口原油前后脱硝

R-901入口NO

X

没有发生明显变化。从脱硫装置看,虽然烟气

在线监测数据SO

2

数据为0 mg/Nm

3

,但是装置的耗碱量发生了

变化,在掺炼进口原油前,脱硫的每天耗碱量平均为13.93t,掺

炼进口原油后,脱硫的每天耗碱量平均为15.82t。

180万吨/年催化装置在掺炼进口原油后,装置发生明显变化

的是:1.烟气中的SO

2

含量明显增加,由375 mg/Nm

3

增加至572

mg/Nm

3

;2.烟气脱硫外排水中的CL

-

含量有所增加,由

91.72mg/L增加至105.39mg/L;3.干气中的H

2

S含量明显增加,

由3951.1mg/m

3

增加至5056.64mg/m

3

;4.稳定汽油硫含量明显增

加,平均值由96.2增长至115.7ppm。5.原料油的硫含量稍有增

加,较前期所有数据对比,增加大约500ppm;6.烟气脱硫装置

15

耗碱量增加约2吨/天(原来13.8吨);7.油浆的密度较前期有所

增加,由原来的1051.15kg/m

3,

增加至1065.73kg/m

3

,因油浆密

度较高油浆收率控制较高。

(三)100万吨/年连续重整装置调整措施和运行分析

1、原料石脑油性质变化及预加氢系统操作调整

(1)100万吨/年连续重整装置预加氢部分进料(混合石脑

油)原料硫含量由掺炼前93ppm上涨至117ppm,原料氮含量由

掺炼前0.8ppm上涨至1.7ppm,烯烃含量由掺炼前0.3%(m/m)

上涨至0.58%(m/m),其它指标无明确变化。

(2)5月9日重整进料硫含量不合格0.8ppm(指标:

0.2ppm-0.5ppm),为控制重整进料硫含量,将预加氢反应温度

由292℃提高至294℃,重整进料硫、氮等指标能够满足工艺指

标要求。

(3)由于原料烯烃含量升高,在加工过程中预加氢反应器

温升增大,由原来的2℃上升至6 ℃左右。

2、对装置收率和主要产品质量的影响

装置收率较未掺炼前无明显变化。根据化验分析数据对比,

本装置饱和液化气、混合二甲苯、苯、重整汽油等产品全部合

格,相关经济技术指标如重整汽油辛烷值等较未掺炼无明显变

化。

(四)90万吨/年汽油精制装置调整措施和运行分析

1、原料性质及其对产品质量的影响

掺炼进口原油后,90万汽油精制装置原料催化汽油硫含量

明显增大,平均值由96.2ppm增长至115.7ppm,装置运行过程

16

中,需切割塔降低轻汽油切割比例,加大反应深度,加大循环

氢置换,才能保证产品质量合格,产品分析数据见表3.4.1。

表3.4.1 90万吨/年汽油精制装置产品化验分析数据表

掺炼过程,装置加工负荷约为67t/h至80t/h,反应温度在

252℃至258℃之间调整控制;轻重汽油切割比例约为1:4,反

17

应注水量从1.6t/h调整至4t/h,装置运行参数较未掺炼时苛刻,

但产品质量极不稳定,5月8日-9日精制汽油硫含量连续4个

样不合格,5月13日16:00时-14日19:00时硫含量不合格,5

月19日8时-16时因精制汽油硫含量33ppm,装置被迫改次品。

同时因切割塔降低轻汽油切割比例,使部分烯烃含量高的

轻汽油进入加氢反应器,反应深度加大,精制汽油辛烷值损失

较掺炼前增大,掺炼期间辛烷值损失由原来的1.0增加至2.0,

增加了汽油出厂调和成本。

2、对装置收率的影响

表3.4.2 90万吨/年汽油精制装置月收率表

总加工量

4月

51795.5

5月

52586t

精制汽油收率

4月

94.40%

5月

92.27%

轻烃液收率

4月

5.52%

5月

7.15%

4月

99.92%

总收率

5月

99.42%

掺炼过程中,装置频繁调整操作,反应深度及轻重汽油切

割比例调整,致使装置副产轻烃较多,同时装置改次品等操作,

严重影响到装置汽油收率,5月份汽油收率较4月份降低0.5个

百分点。

3、含硫污水

化验数据显示铁离子浓度从0.8mg/L涨至1.28mg/L左

右,最高值5月24日6.85mg/L,说明装置出现腐蚀。

表3.4.3 90万吨/年汽油精制装置含硫污水分析数据表

18

4、装置能耗

汽油综合能耗有所上涨,主要是反应注水量增大,循环氢

置换。4月除盐水耗量600t,5月耗量883t,汽油综合能耗环比

上涨0.81kg油/t,除盐水的消耗是综合能耗上涨的主要原因。

其次,为保证产品质量,装置多次甚至连续置换循环氢。

(五)200万吨/年柴油加氢装置调整措施和运行分析

1、原料性质及其对产品质量的影响

掺炼进口原油后,500万吨/年常压装置柴油硫含量由掺炼

前500ppm上升至掺炼后635ppm,180万吨/年催化裂化装置柴

油中硫含量由1100ppm上升至1694-1862ppm,致使200万吨/

年柴油加氢装置混合原料油硫含量由原来的583ppm涨至

685ppm,受原料中硫含量增加的影响,循环氢中硫化氢含量也

增高,经咨询抚研院专家,认为加氢催化剂适应性较强,当循

环氢中硫化氢在2000ppm以下,略提加氢反应器温度,产品硫

含量9ppm以下是完全可控的,因此并未对产品质量产生很大影

响。同时掺炼前柴油十六烷值损失长期在1.0左右,本次掺炼,

装置加工负荷由68%提高至74%,柴油十六烷值有上涨趋势,

最高增加至+1.0。

表3.5.1 200万吨/年柴油加氢装置循环氢组成分析数据表

19

2、装置收率

表3.5.2 200万吨/年柴油加氢装置收率表

月加工量

4月

117413t

5月

132970t

精制柴油收率

4月

90.67%

5月

91.92%

轻烃液收率

4月 5月

石脑油收率

4月 5月

4.38%

总收率

4月

99.17%

5月

99.21% 3.51% 2.91% 4.99%

由表3.5.2可知,200万吨/年柴油加氢装置5月份较4月份

有所提高,但影响较小。

3、含硫污水

化验数据显示铁离子浓度从0.6mg/L涨至2.62mg/L左右,

最高5月17日2.62mg/L。

表3.5.3 200万吨/年柴油加氢装置含硫污水分析数据表

四、掺炼进口原油综合分析

20

1、此次掺炼进口原油,受限于全厂各装置在原始设计中对

装置设备、管线设计材质要求,掺炼进口原油比例按1:10-1:8(榆

林原油硫含量约为1200ppm,进口俄罗斯原油硫含量约为

5300ppm),混合原油硫含量约为1651ppm,掺炼比例较低,对

各装置(除90万吨/年汽油精制装置外)的操作调整、装置馏出

口半成品、成品、能耗、环保指标及收率影响较小。

2、掺炼进口原油对90万吨/年汽油精制装置的影响比较突

出,原料硫含量升高,装置操作波动较大,频繁出现精制汽油

硫含量不合格。为控制精制汽油硫含量,需增加反应深度,降

低轻汽油切割比例,导致辛烷值损失最大(约为2.0),成品汽油

调和MTBE耗量增大(92#汽油需添加2.5% MTBE),极大的增

加了汽油调和成本。

3、各装置含硫污水中铁离子含量都有不同程度的升高,尤

其是常压初顶和常顶升高明显,说明加工进口高硫原油对装置

的腐蚀较大,同时会使缓蚀剂消耗增加,影响装置的长周期运行。

4、如若长期大比例掺炼进口高硫原油,建议对装置进行充

分核算和技术改造。

21

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