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漳州PX腾龙芳烃“4·6”爆炸着火事故分析

IT圈 admin 43浏览 0评论

2024年3月13日发(作者:曹丽佳)

1.事故描述

2015 年 4 月 6 日 18 时 56 分左右,福建省漳州市古雷经济开发区腾

龙芳烃(漳州)有限公司的联合装置 41 单元及中间罐区(2)发生爆炸着

火,至 4 月 9 日 2 时 57 分明火熄灭,事故造成 6 人轻伤和 13 名群众入

院观察。

事故企业基本情况:腾龙芳烃公司位于福建省漳州市漳浦县古雷

经 济开发区,为台资企业。腾龙芳烃 PX 项目以减压渣油、凝析油和全

馏分 石脑油为原料,配套加氢裂化等装置,年产对二甲苯 80 万吨。

其芳烃 联合装置采用法国 AXENS 的专利技术并引进工艺包。目前应用

该技术的 PX 装置全球已建设 29 套,总 PX 生产能力 2500 万吨。

腾龙芳烃对二甲苯项目于 2013 年 5 月 22 日开始试生产,同年 7 月

30 日,发生加氢裂化装置爆燃事故,福建省安监局责令该企业停产整顿;

2014 年 11 月 10 日恢复试生产,期限至 2015 年 11 月 9 日。

事故简要经过及应急处置情况:4 月 6 日 18 时 56 分,腾龙芳烃公

司二甲苯装置在停产检修后开车时,41 单元加热炉区域发生爆炸着火,

同时导致该装置西侧约 60 米外中间罐区的 607 号、608 号 2 个重石脑油

储罐和 610 号轻重整液储罐先后着火(4 个储罐容积均为 10000m

3

,存量

分别 6622 吨、2000 吨、4000 吨)。

事故发生后,公安消防部门调动消防车辆 269 部、消防官兵 1169

名,全力以赴组织灭火。4 月 7 日 16 时 40 分,明火第一次被扑灭。

由 于风力加大和下雨导致覆盖的泡沫被吹开和破碎,19 时 50 分复

燃;23 时 40 分明火第二次被扑灭。

4 月 8 日 2 时 40 分再次复燃,并产生流淌火,一度造成局势复杂险

峻,经过紧急处置,局面得到缓解;10 时 53 分引燃 609 号(1562 吨)

储罐。4 月 9 日 3 时 10 分,609 号储罐物料燃尽,明火熄灭。经全力救

援,火势未波及其它罐区。

图 1 事故前装置

图 2 事故后装置

图 3 事故后中间罐区

2.事故直接原因初步分析

图 4 事故后装置

经初步分析,事故直接原因是:芳烃联合装置 41 单元开车引料操

作过程中出现压力波动,引发二甲苯塔底至邻二甲苯塔的排料管线产生

液击振动,该管线一有焊接缺陷的焊口断开,物料(约 295℃)呈雾状

喷出,形成的爆炸性混合气体通过空气鼓风机进入加热炉风道后遇高温

爆炸,并引爆加热炉周边空间区域,爆炸冲击波撕裂西侧中间罐区储罐,

相继引燃同一防火堤内 4 个储罐内物料。

图 5 断开的管线

图 6 断开的焊口

3.安全提示

图 7 断开口焊接缺陷

(1)严格按照规定选择工程服务承包商、设备材料供应商;建立

良好的工程质量监督机制;在施工过程中,强化对各施工队伍的管理,

严格执行项目及公司的质量管理制度,严把质量关,从源头上杜绝隐患

的发生。

(2)严格控制进场材料的检测检验,做好关键工序的质量控制,

重视机械完工验收工作。

(3)避免在节日期间进行生产调整,尤其是装置开停车和检修施

工。

(4)炼化生产装置发生危化品大量泄漏,应快速采取切断措施,

避免物料的大量泄漏,并启动紧急停车系统,机泵断电、加热炉(锅炉)

熄火。

(5)事故放空及紧急停车系统处于完好状态。

2024年3月13日发(作者:曹丽佳)

1.事故描述

2015 年 4 月 6 日 18 时 56 分左右,福建省漳州市古雷经济开发区腾

龙芳烃(漳州)有限公司的联合装置 41 单元及中间罐区(2)发生爆炸着

火,至 4 月 9 日 2 时 57 分明火熄灭,事故造成 6 人轻伤和 13 名群众入

院观察。

事故企业基本情况:腾龙芳烃公司位于福建省漳州市漳浦县古雷

经 济开发区,为台资企业。腾龙芳烃 PX 项目以减压渣油、凝析油和全

馏分 石脑油为原料,配套加氢裂化等装置,年产对二甲苯 80 万吨。

其芳烃 联合装置采用法国 AXENS 的专利技术并引进工艺包。目前应用

该技术的 PX 装置全球已建设 29 套,总 PX 生产能力 2500 万吨。

腾龙芳烃对二甲苯项目于 2013 年 5 月 22 日开始试生产,同年 7 月

30 日,发生加氢裂化装置爆燃事故,福建省安监局责令该企业停产整顿;

2014 年 11 月 10 日恢复试生产,期限至 2015 年 11 月 9 日。

事故简要经过及应急处置情况:4 月 6 日 18 时 56 分,腾龙芳烃公

司二甲苯装置在停产检修后开车时,41 单元加热炉区域发生爆炸着火,

同时导致该装置西侧约 60 米外中间罐区的 607 号、608 号 2 个重石脑油

储罐和 610 号轻重整液储罐先后着火(4 个储罐容积均为 10000m

3

,存量

分别 6622 吨、2000 吨、4000 吨)。

事故发生后,公安消防部门调动消防车辆 269 部、消防官兵 1169

名,全力以赴组织灭火。4 月 7 日 16 时 40 分,明火第一次被扑灭。

由 于风力加大和下雨导致覆盖的泡沫被吹开和破碎,19 时 50 分复

燃;23 时 40 分明火第二次被扑灭。

4 月 8 日 2 时 40 分再次复燃,并产生流淌火,一度造成局势复杂险

峻,经过紧急处置,局面得到缓解;10 时 53 分引燃 609 号(1562 吨)

储罐。4 月 9 日 3 时 10 分,609 号储罐物料燃尽,明火熄灭。经全力救

援,火势未波及其它罐区。

图 1 事故前装置

图 2 事故后装置

图 3 事故后中间罐区

2.事故直接原因初步分析

图 4 事故后装置

经初步分析,事故直接原因是:芳烃联合装置 41 单元开车引料操

作过程中出现压力波动,引发二甲苯塔底至邻二甲苯塔的排料管线产生

液击振动,该管线一有焊接缺陷的焊口断开,物料(约 295℃)呈雾状

喷出,形成的爆炸性混合气体通过空气鼓风机进入加热炉风道后遇高温

爆炸,并引爆加热炉周边空间区域,爆炸冲击波撕裂西侧中间罐区储罐,

相继引燃同一防火堤内 4 个储罐内物料。

图 5 断开的管线

图 6 断开的焊口

3.安全提示

图 7 断开口焊接缺陷

(1)严格按照规定选择工程服务承包商、设备材料供应商;建立

良好的工程质量监督机制;在施工过程中,强化对各施工队伍的管理,

严格执行项目及公司的质量管理制度,严把质量关,从源头上杜绝隐患

的发生。

(2)严格控制进场材料的检测检验,做好关键工序的质量控制,

重视机械完工验收工作。

(3)避免在节日期间进行生产调整,尤其是装置开停车和检修施

工。

(4)炼化生产装置发生危化品大量泄漏,应快速采取切断措施,

避免物料的大量泄漏,并启动紧急停车系统,机泵断电、加热炉(锅炉)

熄火。

(5)事故放空及紧急停车系统处于完好状态。

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