最新消息: USBMI致力于为网友们分享Windows、安卓、IOS等主流手机系统相关的资讯以及评测、同时提供相关教程、应用、软件下载等服务。

QC案例:缩短产品检验时间

IT圈 admin 43浏览 0评论

2024年4月23日发(作者:实宛白)

方法应用 

中小企业园地 

编者按:提高效率,缩短工时是生产线上的永恒话题,也是制造业企业都会 

遇到的最基本的问题,多年来各行各业结合实际提出了各种解决办法。上海富士 

施乐在2009年上海市Qc,J、组活动擂台赛上获得一等奖的“降低KOHAKU产品检验时 

间”项目,结合了精益生产的理念,运用Qc活动的方法成功地减少了产品检验时 

间,就是一则很有借鉴价值的案例。让我们一起看看他们为了把每台机器的检验 

时间减少6-7分钟,都做了哪些工作吧! 

Q C案IllI:缩短产品檐验时闻 

边勰 

上海富士施乐i ̄<JKOHAKU机型在中档数码复印机领域 

55%,所以小组将减少工时的Qc活动重点放在这两个岗 

很有竞争力,产量大、销量大,提高这条生产线的效率 位进行。 

对企业很有意义,2007年公司制造部就希望降低该机型 接下来,他们开始对这两个岗位分析。发现这两个 

的检验时间,但目标未实现。2008年 他们决定成立小 岗位包含手动作业、自动作业、移动作业三种作业方式。 

组,用QC活动来实现这个目标——检验时间从40.42分/ 

对动作细分, “lOT调整”岗位共细分出48步动作. “整 

台,下降到34 36分/台,下降1

薯  

 5%。 

机检测”岗位共细分出37步动作。把这些动作绘制成甘 

特图.清晰地反映出活动顺序和持续时间。 

细分动作找“浪费” 

然后就要分析这些动作的合理性。小组拍摄视频, 

目标可行么7 

然后反复分析动作。举个简单例子,比如“整机检测 

日本企业一向有“精益”的传统,产品检验这一程 

前的准备工作.小组分出了10个动作,移动机器、机器 

序有既定作业时间、也有作业标准书,工时还要下降 定位、接电源线……非常细致,然后就发现有些动作有 

1 5%,其实是相当有挑战性的。小组认为.靠删减检验 

点复杂.有些动作可以去除——这说明这里有改进空间! 

项目达到降低检验时间,产品的质量没有保证,不可行, 

对于复杂的作业流程,小组又根据甘特图.绘制 

看来只有在作业现场找找哪些是“浪费 。 了网络图,找到关键线路.也就是工期最长的一条线路。 

小组首先分析整个检验过程涉及的岗位,整个产品 经过分析,小组发现了其中的缺点:一是作业流向单一; 

检验过程设有7个岗位。他们画出排列图,发现其中 lOT 二是没有充分利用时间差;如果对作业流程统筹协调,合 

调整” “整机检测”两个岗位的工时占到所有工时的 

理利用时间,就可以进一步挖掘潜力.提高作业效率。 

stm 

QUA LIn

,oi17 。 

Ii『 

uu 

I 

。l 1. 。

综合以上两点,经过初步估算,小组认为“目标可 员工都处于等待状态。小组成员经过统计,分析 认为 

行” 

确立要因减“浪费” 

在等待期间员工可以进行其他项目的检验.比如外观, 

机器的系列号等。类似的,小组对于不同岗位的自动作 

业进行了分析.例如有的改善了工位,两台机器可以穿 

接下来是确立要因,小组使用关联图,围绕人、机、 

插同时检验.减少了员工的数量。这一项使两个岗位的 

作业时间每台减少5.16分钟.检验时间下降了12.7%。 

如何反复调整测量?检测中,需要员工进行一些测 

量工作。小组发现每天平均有24%的机器需要进行2—3次 

料、法、环来寻找末端因素。 

小组找出6个因素:机种切换频繁、作业中等待作 

业时间长、作业中浪费动作多、反复调整测量、设备保 

养不足、设备数量不足。并最终确定了3个要因——作业 

的重复测量,而这部分的时间是多余的。小组认为减少工 

中等待作业时间长、作业中浪费动作多、反复调整测量。 

时,关键是要提高测量的准确度.因此必须对检验员的 

针对3个要因,寻找对策。 

测量方法重新进行培训。如何培训7不是随便教一教就 

小组最终确定的对策表,如表1。 

宁号 要阕 对镱 措施 

可以了 小组首先分析各种误测的原因.根据原因.小 

组重新设计了测量的步骤.包括刻度尺如何放置这些细 

节.都一一明确,然后对所有检验员进行培训,统一测 

量方法。这一项改善 每台工时减少了约26秒,降低了 

1 1%。 

作业中 找出作、【k过程中 1.对生产线布局进行改善: 

l 浪费动 的浪费动作进行 2.对工具的拿取进行改善; 

作多 改善 3.埘电源插庠的位置进行改善; 

4.对复印纸的拿取进行改善 

作、【k中 1.充分利j=_}』作、『 中的等待作业时 

最后,总工时降低了1 5.4%.虽然每台机器的检测 

时间只是从40.42分下降为34 42分.减少了6分钟.但按 

照日产220台的产量,缩减的工时还是很可观的。同时, 

检验员也减少了3名。 

活动感悟:要有分秒必争的信念 

2 等待作 1.调整作业步骤 

长 

3 反复 

I'tlJ进仃其他项H作、 

为’人操作两台机器; 

业时间 2.ADJ:l 何改善 2.将ADJ作业由 人两机操作改 

划测量方法重新 对俭验员的测量力法重新进行培 

ijiI,提高测黾的准确度 整测量 培训 

具体看看他们是怎么做的。 

如何减少动作浪费7小组首先找出了具体的“浪费“ 

动作:移动机器的时间过长,检测时要反复开关纸盒取 

放复印纸,员工要弯腰拿工具,员工要举手连接电源。 

再逐一分析这些动作.找到解决的办法。例如移动机器 

时间长是因为通道过窄,一次只能通过一台机器,所以 

只好两种机型混放,开始检验前,员工先要找到正确的 

机型,然后再将机器移动到检验线上,这里耽误了时间, 

改善后,小组对与检验质量进行了跟踪确认.发现 

丝毫未受影响。小组重新编制了作业指导书.针对对检 

验员测量培训,制定了这一技能资质评估的程序。 

整个改进过程中,小组一共开展了1 8次活动,通过 

现场改进最终达到了目标 小组认为整个改进过程有一 

定挑战性.充分体现了精益生产的理念。虽然每台机器 

检验减少的工时还不足1 0分钟,但却很有意义。且不说 

经统计.耗时约1 5秒。改善后,小组将工作台的角度改 

变,并改造了工作台,可以俩人共用一个工作台,加宽 

了通道.使两种机型可以并排移动,不用寻找不同机型, 

它给企业带来了效益.仅这种分秒必争、保证质量的理 

念对于每一个员工来说都是十分宝贵的财富。 

整个改善过程运用的方法和工具并不是很复杂 但 

却十分精细。每一个数据都是小组成员仔细测量,记录, 

统计而来,正是有了详实、准确的数据,才使小组可以 

准确分析原因,才使这次分秒必争的改进能够开展起来。 

改进后员工的很多操作更省力,少了踮脚弯腰的动 

还可以同时移动.提高了效率。经统计,这一过程缩短 

为8秒。对于其他几个动作,他们都做了改善。例如,他 

们调整了工作台,使员工不用弯腰取工具,调整了电源 

插座的高度,使员工不用踮脚举手费力插电源。消除这 

些动作浪费后.每台检验工时节约40秒,下降了1.6%。 

如何缩短等待时间7因为事先已经分析过作业类型 

得知自动作业在各岗位中都占据了很大比例,自动作业 

作,效率更高,员工们也感到做起来更”顺“,还提高了 

操作技能 员_TjI]也觉得很有收获。 

就是不需要人工参与的工作 也就是说自动作业期间, 小组表示,明年还要继续寻找浪费,降低成本。O 

上谢 黪 

54 s} AN( A{。 ;t’ 

_J 0 豁z戳 

2024年4月23日发(作者:实宛白)

方法应用 

中小企业园地 

编者按:提高效率,缩短工时是生产线上的永恒话题,也是制造业企业都会 

遇到的最基本的问题,多年来各行各业结合实际提出了各种解决办法。上海富士 

施乐在2009年上海市Qc,J、组活动擂台赛上获得一等奖的“降低KOHAKU产品检验时 

间”项目,结合了精益生产的理念,运用Qc活动的方法成功地减少了产品检验时 

间,就是一则很有借鉴价值的案例。让我们一起看看他们为了把每台机器的检验 

时间减少6-7分钟,都做了哪些工作吧! 

Q C案IllI:缩短产品檐验时闻 

边勰 

上海富士施乐i ̄<JKOHAKU机型在中档数码复印机领域 

55%,所以小组将减少工时的Qc活动重点放在这两个岗 

很有竞争力,产量大、销量大,提高这条生产线的效率 位进行。 

对企业很有意义,2007年公司制造部就希望降低该机型 接下来,他们开始对这两个岗位分析。发现这两个 

的检验时间,但目标未实现。2008年 他们决定成立小 岗位包含手动作业、自动作业、移动作业三种作业方式。 

组,用QC活动来实现这个目标——检验时间从40.42分/ 

对动作细分, “lOT调整”岗位共细分出48步动作. “整 

台,下降到34 36分/台,下降1

薯  

 5%。 

机检测”岗位共细分出37步动作。把这些动作绘制成甘 

特图.清晰地反映出活动顺序和持续时间。 

细分动作找“浪费” 

然后就要分析这些动作的合理性。小组拍摄视频, 

目标可行么7 

然后反复分析动作。举个简单例子,比如“整机检测 

日本企业一向有“精益”的传统,产品检验这一程 

前的准备工作.小组分出了10个动作,移动机器、机器 

序有既定作业时间、也有作业标准书,工时还要下降 定位、接电源线……非常细致,然后就发现有些动作有 

1 5%,其实是相当有挑战性的。小组认为.靠删减检验 

点复杂.有些动作可以去除——这说明这里有改进空间! 

项目达到降低检验时间,产品的质量没有保证,不可行, 

对于复杂的作业流程,小组又根据甘特图.绘制 

看来只有在作业现场找找哪些是“浪费 。 了网络图,找到关键线路.也就是工期最长的一条线路。 

小组首先分析整个检验过程涉及的岗位,整个产品 经过分析,小组发现了其中的缺点:一是作业流向单一; 

检验过程设有7个岗位。他们画出排列图,发现其中 lOT 二是没有充分利用时间差;如果对作业流程统筹协调,合 

调整” “整机检测”两个岗位的工时占到所有工时的 

理利用时间,就可以进一步挖掘潜力.提高作业效率。 

stm 

QUA LIn

,oi17 。 

Ii『 

uu 

I 

。l 1. 。

综合以上两点,经过初步估算,小组认为“目标可 员工都处于等待状态。小组成员经过统计,分析 认为 

行” 

确立要因减“浪费” 

在等待期间员工可以进行其他项目的检验.比如外观, 

机器的系列号等。类似的,小组对于不同岗位的自动作 

业进行了分析.例如有的改善了工位,两台机器可以穿 

接下来是确立要因,小组使用关联图,围绕人、机、 

插同时检验.减少了员工的数量。这一项使两个岗位的 

作业时间每台减少5.16分钟.检验时间下降了12.7%。 

如何反复调整测量?检测中,需要员工进行一些测 

量工作。小组发现每天平均有24%的机器需要进行2—3次 

料、法、环来寻找末端因素。 

小组找出6个因素:机种切换频繁、作业中等待作 

业时间长、作业中浪费动作多、反复调整测量、设备保 

养不足、设备数量不足。并最终确定了3个要因——作业 

的重复测量,而这部分的时间是多余的。小组认为减少工 

中等待作业时间长、作业中浪费动作多、反复调整测量。 

时,关键是要提高测量的准确度.因此必须对检验员的 

针对3个要因,寻找对策。 

测量方法重新进行培训。如何培训7不是随便教一教就 

小组最终确定的对策表,如表1。 

宁号 要阕 对镱 措施 

可以了 小组首先分析各种误测的原因.根据原因.小 

组重新设计了测量的步骤.包括刻度尺如何放置这些细 

节.都一一明确,然后对所有检验员进行培训,统一测 

量方法。这一项改善 每台工时减少了约26秒,降低了 

1 1%。 

作业中 找出作、【k过程中 1.对生产线布局进行改善: 

l 浪费动 的浪费动作进行 2.对工具的拿取进行改善; 

作多 改善 3.埘电源插庠的位置进行改善; 

4.对复印纸的拿取进行改善 

作、【k中 1.充分利j=_}』作、『 中的等待作业时 

最后,总工时降低了1 5.4%.虽然每台机器的检测 

时间只是从40.42分下降为34 42分.减少了6分钟.但按 

照日产220台的产量,缩减的工时还是很可观的。同时, 

检验员也减少了3名。 

活动感悟:要有分秒必争的信念 

2 等待作 1.调整作业步骤 

长 

3 反复 

I'tlJ进仃其他项H作、 

为’人操作两台机器; 

业时间 2.ADJ:l 何改善 2.将ADJ作业由 人两机操作改 

划测量方法重新 对俭验员的测量力法重新进行培 

ijiI,提高测黾的准确度 整测量 培训 

具体看看他们是怎么做的。 

如何减少动作浪费7小组首先找出了具体的“浪费“ 

动作:移动机器的时间过长,检测时要反复开关纸盒取 

放复印纸,员工要弯腰拿工具,员工要举手连接电源。 

再逐一分析这些动作.找到解决的办法。例如移动机器 

时间长是因为通道过窄,一次只能通过一台机器,所以 

只好两种机型混放,开始检验前,员工先要找到正确的 

机型,然后再将机器移动到检验线上,这里耽误了时间, 

改善后,小组对与检验质量进行了跟踪确认.发现 

丝毫未受影响。小组重新编制了作业指导书.针对对检 

验员测量培训,制定了这一技能资质评估的程序。 

整个改进过程中,小组一共开展了1 8次活动,通过 

现场改进最终达到了目标 小组认为整个改进过程有一 

定挑战性.充分体现了精益生产的理念。虽然每台机器 

检验减少的工时还不足1 0分钟,但却很有意义。且不说 

经统计.耗时约1 5秒。改善后,小组将工作台的角度改 

变,并改造了工作台,可以俩人共用一个工作台,加宽 

了通道.使两种机型可以并排移动,不用寻找不同机型, 

它给企业带来了效益.仅这种分秒必争、保证质量的理 

念对于每一个员工来说都是十分宝贵的财富。 

整个改善过程运用的方法和工具并不是很复杂 但 

却十分精细。每一个数据都是小组成员仔细测量,记录, 

统计而来,正是有了详实、准确的数据,才使小组可以 

准确分析原因,才使这次分秒必争的改进能够开展起来。 

改进后员工的很多操作更省力,少了踮脚弯腰的动 

还可以同时移动.提高了效率。经统计,这一过程缩短 

为8秒。对于其他几个动作,他们都做了改善。例如,他 

们调整了工作台,使员工不用弯腰取工具,调整了电源 

插座的高度,使员工不用踮脚举手费力插电源。消除这 

些动作浪费后.每台检验工时节约40秒,下降了1.6%。 

如何缩短等待时间7因为事先已经分析过作业类型 

得知自动作业在各岗位中都占据了很大比例,自动作业 

作,效率更高,员工们也感到做起来更”顺“,还提高了 

操作技能 员_TjI]也觉得很有收获。 

就是不需要人工参与的工作 也就是说自动作业期间, 小组表示,明年还要继续寻找浪费,降低成本。O 

上谢 黪 

54 s} AN( A{。 ;t’ 

_J 0 豁z戳 

发布评论

评论列表 (0)

  1. 暂无评论