2024年4月23日发(作者:实宛白)
方法应用
中小企业园地
编者按:提高效率,缩短工时是生产线上的永恒话题,也是制造业企业都会
遇到的最基本的问题,多年来各行各业结合实际提出了各种解决办法。上海富士
施乐在2009年上海市Qc,J、组活动擂台赛上获得一等奖的“降低KOHAKU产品检验时
间”项目,结合了精益生产的理念,运用Qc活动的方法成功地减少了产品检验时
间,就是一则很有借鉴价值的案例。让我们一起看看他们为了把每台机器的检验
时间减少6-7分钟,都做了哪些工作吧!
Q C案IllI:缩短产品檐验时闻
边勰
上海富士施乐i ̄<JKOHAKU机型在中档数码复印机领域
55%,所以小组将减少工时的Qc活动重点放在这两个岗
很有竞争力,产量大、销量大,提高这条生产线的效率 位进行。
对企业很有意义,2007年公司制造部就希望降低该机型 接下来,他们开始对这两个岗位分析。发现这两个
的检验时间,但目标未实现。2008年 他们决定成立小 岗位包含手动作业、自动作业、移动作业三种作业方式。
组,用QC活动来实现这个目标——检验时间从40.42分/
对动作细分, “lOT调整”岗位共细分出48步动作. “整
台,下降到34 36分/台,下降1
薯
5%。
机检测”岗位共细分出37步动作。把这些动作绘制成甘
特图.清晰地反映出活动顺序和持续时间。
细分动作找“浪费”
然后就要分析这些动作的合理性。小组拍摄视频,
目标可行么7
然后反复分析动作。举个简单例子,比如“整机检测
日本企业一向有“精益”的传统,产品检验这一程
前的准备工作.小组分出了10个动作,移动机器、机器
序有既定作业时间、也有作业标准书,工时还要下降 定位、接电源线……非常细致,然后就发现有些动作有
1 5%,其实是相当有挑战性的。小组认为.靠删减检验
点复杂.有些动作可以去除——这说明这里有改进空间!
项目达到降低检验时间,产品的质量没有保证,不可行,
对于复杂的作业流程,小组又根据甘特图.绘制
看来只有在作业现场找找哪些是“浪费 。 了网络图,找到关键线路.也就是工期最长的一条线路。
小组首先分析整个检验过程涉及的岗位,整个产品 经过分析,小组发现了其中的缺点:一是作业流向单一;
检验过程设有7个岗位。他们画出排列图,发现其中 lOT 二是没有充分利用时间差;如果对作业流程统筹协调,合
调整” “整机检测”两个岗位的工时占到所有工时的
理利用时间,就可以进一步挖掘潜力.提高作业效率。
埔
stm
QUA LIn
,oi17 。
Ii『
uu
I
。l 1. 。
综合以上两点,经过初步估算,小组认为“目标可 员工都处于等待状态。小组成员经过统计,分析 认为
行”
确立要因减“浪费”
在等待期间员工可以进行其他项目的检验.比如外观,
机器的系列号等。类似的,小组对于不同岗位的自动作
业进行了分析.例如有的改善了工位,两台机器可以穿
接下来是确立要因,小组使用关联图,围绕人、机、
插同时检验.减少了员工的数量。这一项使两个岗位的
作业时间每台减少5.16分钟.检验时间下降了12.7%。
如何反复调整测量?检测中,需要员工进行一些测
量工作。小组发现每天平均有24%的机器需要进行2—3次
料、法、环来寻找末端因素。
小组找出6个因素:机种切换频繁、作业中等待作
业时间长、作业中浪费动作多、反复调整测量、设备保
养不足、设备数量不足。并最终确定了3个要因——作业
的重复测量,而这部分的时间是多余的。小组认为减少工
中等待作业时间长、作业中浪费动作多、反复调整测量。
时,关键是要提高测量的准确度.因此必须对检验员的
针对3个要因,寻找对策。
测量方法重新进行培训。如何培训7不是随便教一教就
小组最终确定的对策表,如表1。
宁号 要阕 对镱 措施
可以了 小组首先分析各种误测的原因.根据原因.小
组重新设计了测量的步骤.包括刻度尺如何放置这些细
节.都一一明确,然后对所有检验员进行培训,统一测
量方法。这一项改善 每台工时减少了约26秒,降低了
1 1%。
作业中 找出作、【k过程中 1.对生产线布局进行改善:
l 浪费动 的浪费动作进行 2.对工具的拿取进行改善;
作多 改善 3.埘电源插庠的位置进行改善;
4.对复印纸的拿取进行改善
作、【k中 1.充分利j=_}』作、『 中的等待作业时
最后,总工时降低了1 5.4%.虽然每台机器的检测
时间只是从40.42分下降为34 42分.减少了6分钟.但按
照日产220台的产量,缩减的工时还是很可观的。同时,
检验员也减少了3名。
活动感悟:要有分秒必争的信念
2 等待作 1.调整作业步骤
长
3 反复
I'tlJ进仃其他项H作、
为’人操作两台机器;
业时间 2.ADJ:l 何改善 2.将ADJ作业由 人两机操作改
划测量方法重新 对俭验员的测量力法重新进行培
ijiI,提高测黾的准确度 整测量 培训
具体看看他们是怎么做的。
如何减少动作浪费7小组首先找出了具体的“浪费“
动作:移动机器的时间过长,检测时要反复开关纸盒取
放复印纸,员工要弯腰拿工具,员工要举手连接电源。
再逐一分析这些动作.找到解决的办法。例如移动机器
时间长是因为通道过窄,一次只能通过一台机器,所以
只好两种机型混放,开始检验前,员工先要找到正确的
机型,然后再将机器移动到检验线上,这里耽误了时间,
改善后,小组对与检验质量进行了跟踪确认.发现
丝毫未受影响。小组重新编制了作业指导书.针对对检
验员测量培训,制定了这一技能资质评估的程序。
整个改进过程中,小组一共开展了1 8次活动,通过
现场改进最终达到了目标 小组认为整个改进过程有一
定挑战性.充分体现了精益生产的理念。虽然每台机器
检验减少的工时还不足1 0分钟,但却很有意义。且不说
经统计.耗时约1 5秒。改善后,小组将工作台的角度改
变,并改造了工作台,可以俩人共用一个工作台,加宽
了通道.使两种机型可以并排移动,不用寻找不同机型,
它给企业带来了效益.仅这种分秒必争、保证质量的理
念对于每一个员工来说都是十分宝贵的财富。
整个改善过程运用的方法和工具并不是很复杂 但
却十分精细。每一个数据都是小组成员仔细测量,记录,
统计而来,正是有了详实、准确的数据,才使小组可以
准确分析原因,才使这次分秒必争的改进能够开展起来。
改进后员工的很多操作更省力,少了踮脚弯腰的动
还可以同时移动.提高了效率。经统计,这一过程缩短
为8秒。对于其他几个动作,他们都做了改善。例如,他
们调整了工作台,使员工不用弯腰取工具,调整了电源
插座的高度,使员工不用踮脚举手费力插电源。消除这
些动作浪费后.每台检验工时节约40秒,下降了1.6%。
如何缩短等待时间7因为事先已经分析过作业类型
得知自动作业在各岗位中都占据了很大比例,自动作业
作,效率更高,员工们也感到做起来更”顺“,还提高了
操作技能 员_TjI]也觉得很有收获。
就是不需要人工参与的工作 也就是说自动作业期间, 小组表示,明年还要继续寻找浪费,降低成本。O
上谢 黪
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2024年4月23日发(作者:实宛白)
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中小企业园地
编者按:提高效率,缩短工时是生产线上的永恒话题,也是制造业企业都会
遇到的最基本的问题,多年来各行各业结合实际提出了各种解决办法。上海富士
施乐在2009年上海市Qc,J、组活动擂台赛上获得一等奖的“降低KOHAKU产品检验时
间”项目,结合了精益生产的理念,运用Qc活动的方法成功地减少了产品检验时
间,就是一则很有借鉴价值的案例。让我们一起看看他们为了把每台机器的检验
时间减少6-7分钟,都做了哪些工作吧!
Q C案IllI:缩短产品檐验时闻
边勰
上海富士施乐i ̄<JKOHAKU机型在中档数码复印机领域
55%,所以小组将减少工时的Qc活动重点放在这两个岗
很有竞争力,产量大、销量大,提高这条生产线的效率 位进行。
对企业很有意义,2007年公司制造部就希望降低该机型 接下来,他们开始对这两个岗位分析。发现这两个
的检验时间,但目标未实现。2008年 他们决定成立小 岗位包含手动作业、自动作业、移动作业三种作业方式。
组,用QC活动来实现这个目标——检验时间从40.42分/
对动作细分, “lOT调整”岗位共细分出48步动作. “整
台,下降到34 36分/台,下降1
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5%。
机检测”岗位共细分出37步动作。把这些动作绘制成甘
特图.清晰地反映出活动顺序和持续时间。
细分动作找“浪费”
然后就要分析这些动作的合理性。小组拍摄视频,
目标可行么7
然后反复分析动作。举个简单例子,比如“整机检测
日本企业一向有“精益”的传统,产品检验这一程
前的准备工作.小组分出了10个动作,移动机器、机器
序有既定作业时间、也有作业标准书,工时还要下降 定位、接电源线……非常细致,然后就发现有些动作有
1 5%,其实是相当有挑战性的。小组认为.靠删减检验
点复杂.有些动作可以去除——这说明这里有改进空间!
项目达到降低检验时间,产品的质量没有保证,不可行,
对于复杂的作业流程,小组又根据甘特图.绘制
看来只有在作业现场找找哪些是“浪费 。 了网络图,找到关键线路.也就是工期最长的一条线路。
小组首先分析整个检验过程涉及的岗位,整个产品 经过分析,小组发现了其中的缺点:一是作业流向单一;
检验过程设有7个岗位。他们画出排列图,发现其中 lOT 二是没有充分利用时间差;如果对作业流程统筹协调,合
调整” “整机检测”两个岗位的工时占到所有工时的
理利用时间,就可以进一步挖掘潜力.提高作业效率。
埔
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综合以上两点,经过初步估算,小组认为“目标可 员工都处于等待状态。小组成员经过统计,分析 认为
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在等待期间员工可以进行其他项目的检验.比如外观,
机器的系列号等。类似的,小组对于不同岗位的自动作
业进行了分析.例如有的改善了工位,两台机器可以穿
接下来是确立要因,小组使用关联图,围绕人、机、
插同时检验.减少了员工的数量。这一项使两个岗位的
作业时间每台减少5.16分钟.检验时间下降了12.7%。
如何反复调整测量?检测中,需要员工进行一些测
量工作。小组发现每天平均有24%的机器需要进行2—3次
料、法、环来寻找末端因素。
小组找出6个因素:机种切换频繁、作业中等待作
业时间长、作业中浪费动作多、反复调整测量、设备保
养不足、设备数量不足。并最终确定了3个要因——作业
的重复测量,而这部分的时间是多余的。小组认为减少工
中等待作业时间长、作业中浪费动作多、反复调整测量。
时,关键是要提高测量的准确度.因此必须对检验员的
针对3个要因,寻找对策。
测量方法重新进行培训。如何培训7不是随便教一教就
小组最终确定的对策表,如表1。
宁号 要阕 对镱 措施
可以了 小组首先分析各种误测的原因.根据原因.小
组重新设计了测量的步骤.包括刻度尺如何放置这些细
节.都一一明确,然后对所有检验员进行培训,统一测
量方法。这一项改善 每台工时减少了约26秒,降低了
1 1%。
作业中 找出作、【k过程中 1.对生产线布局进行改善:
l 浪费动 的浪费动作进行 2.对工具的拿取进行改善;
作多 改善 3.埘电源插庠的位置进行改善;
4.对复印纸的拿取进行改善
作、【k中 1.充分利j=_}』作、『 中的等待作业时
最后,总工时降低了1 5.4%.虽然每台机器的检测
时间只是从40.42分下降为34 42分.减少了6分钟.但按
照日产220台的产量,缩减的工时还是很可观的。同时,
检验员也减少了3名。
活动感悟:要有分秒必争的信念
2 等待作 1.调整作业步骤
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I'tlJ进仃其他项H作、
为’人操作两台机器;
业时间 2.ADJ:l 何改善 2.将ADJ作业由 人两机操作改
划测量方法重新 对俭验员的测量力法重新进行培
ijiI,提高测黾的准确度 整测量 培训
具体看看他们是怎么做的。
如何减少动作浪费7小组首先找出了具体的“浪费“
动作:移动机器的时间过长,检测时要反复开关纸盒取
放复印纸,员工要弯腰拿工具,员工要举手连接电源。
再逐一分析这些动作.找到解决的办法。例如移动机器
时间长是因为通道过窄,一次只能通过一台机器,所以
只好两种机型混放,开始检验前,员工先要找到正确的
机型,然后再将机器移动到检验线上,这里耽误了时间,
改善后,小组对与检验质量进行了跟踪确认.发现
丝毫未受影响。小组重新编制了作业指导书.针对对检
验员测量培训,制定了这一技能资质评估的程序。
整个改进过程中,小组一共开展了1 8次活动,通过
现场改进最终达到了目标 小组认为整个改进过程有一
定挑战性.充分体现了精益生产的理念。虽然每台机器
检验减少的工时还不足1 0分钟,但却很有意义。且不说
经统计.耗时约1 5秒。改善后,小组将工作台的角度改
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了通道.使两种机型可以并排移动,不用寻找不同机型,
它给企业带来了效益.仅这种分秒必争、保证质量的理
念对于每一个员工来说都是十分宝贵的财富。
整个改善过程运用的方法和工具并不是很复杂 但
却十分精细。每一个数据都是小组成员仔细测量,记录,
统计而来,正是有了详实、准确的数据,才使小组可以
准确分析原因,才使这次分秒必争的改进能够开展起来。
改进后员工的很多操作更省力,少了踮脚弯腰的动
还可以同时移动.提高了效率。经统计,这一过程缩短
为8秒。对于其他几个动作,他们都做了改善。例如,他
们调整了工作台,使员工不用弯腰取工具,调整了电源
插座的高度,使员工不用踮脚举手费力插电源。消除这
些动作浪费后.每台检验工时节约40秒,下降了1.6%。
如何缩短等待时间7因为事先已经分析过作业类型
得知自动作业在各岗位中都占据了很大比例,自动作业
作,效率更高,员工们也感到做起来更”顺“,还提高了
操作技能 员_TjI]也觉得很有收获。
就是不需要人工参与的工作 也就是说自动作业期间, 小组表示,明年还要继续寻找浪费,降低成本。O
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