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JMY450内燃机车PLC控制系统的分析与研究潘振华

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2024年5月6日发(作者:拓跋若芳)

JMY450内燃机车PLC控制系统的分析与研究 潘振华

发布时间:2021-07-26T16:39:51.777Z 来源:《基层建设》2021年第14期 作者: 潘振华

[导读] 随着科学技术的快速发展,微机技术被广泛的应用到工业自动化和工业智能控制中。它的应用,使得系统工作更加高效,精准。而

内燃机车正是先进技术发展的产物

四川省成都市成都地铁运营有限公司 四川成都 610000

摘要:随着科学技术的快速发展,微机技术被广泛的应用到工业自动化和工业智能控制中。它的应用,使得系统工作更加高效,精

准。而内燃机车正是先进技术发展的产物,它主要用于地铁,电客车的调车和救援中,以此来提高机车运行效率,降低运营风险。PLC技

术的不断成熟为内燃机车逻辑控制改造提供了有利条件。本文以型号为JMY450的内燃机车为例,分析了内燃机车PLC控制系统的设计工

作,并提出了PLC控制系统清洁装置以及机车应急功能中的运用,以期提高JMY450内燃机车的运行效率。

关健词:内燃机车;PLC控制;分析与研究

引言

内燃机车是地铁运营及维护要用到的一种很重要的行车设备,在许多地铁系统的维护作业中都需要使用,例如:地铁列车、运输车

辆、无动力轨道车辆的牵引与调车;隧道内和车辆段内事故车辆的救援牵引作业;地铁供电设备施工和维修时工程车作为牵引动力的设

备;地铁正线货物运输及地铁工程维修等等。

1、内燃机车PLC控制系统的组成及工作原理

1.1内燃机车重要信号收集工作

PLC控制设备需要接收的关于内燃机车的重要信号有以下几种:PLC控制系统接收柴油机和传动箱等转速信号、发电信号、机车方向

控制信号、司机控制信号、各种开关信号以及各水温继电器、压力继电器,根据这些信号经过逻辑判断输出控制信号和安全保护信号,信

号放大后驱动执行元件。机车当前运行状态对司机而言极为重要,司机了解机车当前运行状态之后,可按照作业要求,调节机车当前的运

行状态。不仅如此,若数据显示异常,司机也可及时中断车辆操作,令车辆处于停运状态,以免机车处于带故障运行状态,既保证了设备

本身的安全,同时也保证了司机的人身安全。

1.2内燃机车辅助电路

(1)照明系统表头灯,司机室室顶灯,动力室灯,辅助室灯,司机室风扇,前后窗洗涤器,转向架灯,移动插座都从空气开关9QA取

电(900号线正电),经过琴键开关控制各照明灯具开关。灯具一端接地,一端接正电,琴键开关控制正电的通路。(2)前后大灯,前后

红白灯的控制都和机车的运行方向有关,因此这几个灯除琴键开关控制外,还串有前进,后退继电器(3KM,4KM)的常开触点。需注

意,前,后红(标)灯需要在机车运行的相反方向,所以前红灯和后退继电器(4KM)的常开触点配合使用,后红灯和前进继电器

(3KM)常开触点配合使用。前进,后退继电器(3KM,4KM)线圈的得电,失电则由前进后退继电器(23KD,24KD)常开触点控制。

前进后退继电器(23KD,24KD)则由司控器手柄控制。并且前进后退继电器(23KD,24KD)互锁控制。司控器控制的电路电源是由空

气开关4QA(400号线)经主从开关6触点,及钥匙开关继电器(1KD)的常开触点提供。

1.3机车运行总控电路

(1)自动空气开关

闭合机车自动空气开关1ZDK,蓄电池正端电流经自动空气开关1ZDK分两路供电,一路经启动马达电磁铁PS常开触点向启动马达供

电。一路经分流器RCD连接柴油机28V发电机G(柴油机启动后发电机运转,输出电压28V,高于蓄电池电压时,经分流器向蓄电池充电,

同时向机车用电设备供电。),同时向钥匙开关1KS,钥匙开关继电器1KD,电源接触器1KM,启动马达电磁铁PS线圈供电。

机车运行总控电路图如下:

(2)钥匙开关

闭合钥匙开关1KS,蓄电池经自动空气开关1ZDK,分流器RCD,钥匙开关1KS向钥匙开关继电器1KD线圈供电,钥匙开关继电器1KD

常开触点吸合,蓄电池经自动空气开关1ZDK,分流器RCD,钥匙开关继电器1KD常开触点向电源接触器1KM线圈供电,电源接触器1KM

常开触点吸合,蓄电池经自动空气开关1ZDK,分流器RCD,电源接触器1KM常开触点向空气开关1QA-9QA供电.全车24V用电设备经空气

开关1QA-9QA取电。

(3)柴油机启动按钮

按下柴油机启动按钮1SB,蓄电池正电经线206向PLC的X32输入线圈供电。如满足PLC内部程序柴油机启动条件,则PLC的Y14输出线

圈得电,向柴油机启动继电器12KD供电。蓄电池正端经自动空气开关1ZDK,分流器RCD,空气开关1QA线100向柴油机启动接触器2KM线

圈供电,柴油机启动接触器2KM常开触点吸合。蓄电池正端经自动空气开关1ZDK,分流器RCD,柴油机启动接触器2KM常开触点向柴油

机启动马达电磁铁PS线圈供电,柴油机启动马达电磁铁PS常开触点吸合,内部拨叉动作,推动启动马达齿轮与柴油机齿轮啮合。蓄电池正

端经自动空气开关1ZDK,柴油机启动马达电磁铁PS常开触点向启动马达供电,马达转动带动柴油机转动。

JMY450内燃机车供电电源控制,PLC输入输出部分如下:

2、故障概况

2021年3月6号晚上9点过,成都地铁一号线红星路停车场工程车司机开JMY450内燃机车G0103牵引Pc2179平板车在D19-D21信号机间

时,机车突然屏显示装置GOT黑屏,机车自动紧急制动,无法动车。

3、故障原因及调查分析

经调查分析,故障原因为控制电路24V稳压电源模块故障,稳压电源输出异常,机车PLC与机车显示屏均无法正常工作,机车施加停

放制动,导致无法动车。更换控制电路24V稳压电源模块后故障恢复,经起机验证各项功能正常。(见图3)

图3 DC24V稳压电源

4、常见故障及处理

4.1机车不能换挡

故障现象:运行过程中不能换档

原因分析:机车换挡分为自动和手动。自动换挡是机车PLC根据柴油机转速和机车速度计算后自动输出。自动换挡出现此故障先检查

PLC的输入点X15(自动挡信号输入),柴油机转速X0,机车速度X1有无信号。无信号则检查1SA自动换档转换开关是否在自动位,接近

开关及导线是否有故障并排除;若PLC的输入点X15及转速,速度有信号,则检查PLC输出点对应的Y3,Y4或者Y5,Y6有无信号输出。有

信号输出则检查相应的风路压力及电磁阀。拆下操作风缸风管,有风,不能换挡,则检修操作风缸及换挡主控制阀;无风,则检查电磁阀

电路故障或者阀芯是否卡滞并处理。

手动换挡控制中,控制换挡的有PLC及电磁阀,操作风缸,主控制阀。首先检查手动信号是否输入PLC。没有则检查手动开关及导线

并处理,有则检查PLC输出及相应电磁阀。PLC及当电磁阀均工作正常时,检查控制风压是否正常。当风压正常时则检查操作风缸及主控制

阀。拆卸操作风缸,试风。操作风缸应动作灵活,不能有卡滞。

4.2机车不能换向

故障现象:机车不能换向

原因分析:机车起机后手柄在O位,换向手柄在前向或者后向,换挡开关在O位,机车已加载。这种情况存在较大的安全隐患。不能换

向,首先检查风压,电器系统的4QA空气开关,以及相应的继电器故障并修复。排除电器故障仍然不能换向,则应检查运行方向的操作风

缸及主控制阀有无卡滞。换向主控制阀卡滞的特点是:不论换向手柄在哪个位置,机车均在该方向均会加载。拆掉操作风缸安装螺栓,如

果机车卸载,说明操作风缸卡滞,处理操作风缸;如果机车仍然加载,观察主控制阀是否在加载位,若在加载位,说明换向主控制阀卡

滞,应停机拆卸换向主控制阀,处理卡滞的高点或者擦伤,并清洗恢复即可。

4.3故障现象:无润滑油。

原因分析及故障处理:润滑油起着润滑冷却齿轮和轴承的作用。润滑是否良好对轴承的寿命起着非常重要的作用。润滑不良会降低传

动箱工作寿命,严重会烧损轴承。根据传动箱润滑系统工作原理得知,机车发动机工作时,润滑油靠供油泵供给,当机车运行时,机车达

到一定速度,使惰行泵出口油压超过390kpa时,润滑油由惰行泵提供。在发动机起机后出现无润滑油报警时,应先检查传动箱油位,添加

传动油至规定位置。油位在规定位置仍无润滑油,则打开传动箱出油口处的放气阀,放掉传动箱内管路的空气,直到放出润滑油(较长时

间不能放出,应停止发动机,查出,避免传动箱缺油烧损)关闭即可。

5、结束语

如今PLC控制系统在内燃机车当中的运用愈发频繁,但在程序设计方面依旧存在不足的现象,不利于内燃机车的稳定运行。因此,作

为内燃机车设计人员,应了解当前内燃机车PLC控制系统中存在的问题,并积极对其进行优化。

参考文献:

[1]内燃机维护管理措施[J].李晓静.设备管理与维修.2019(04)

[2]内燃机车检修模式改革应对措施及探讨[J].王世伟.内燃机与配件.2019(02)

[3]某新型机车柴油机研发经济效益分析[J].李梦斐.内燃机与配件.2019(01)

2024年5月6日发(作者:拓跋若芳)

JMY450内燃机车PLC控制系统的分析与研究 潘振华

发布时间:2021-07-26T16:39:51.777Z 来源:《基层建设》2021年第14期 作者: 潘振华

[导读] 随着科学技术的快速发展,微机技术被广泛的应用到工业自动化和工业智能控制中。它的应用,使得系统工作更加高效,精准。而

内燃机车正是先进技术发展的产物

四川省成都市成都地铁运营有限公司 四川成都 610000

摘要:随着科学技术的快速发展,微机技术被广泛的应用到工业自动化和工业智能控制中。它的应用,使得系统工作更加高效,精

准。而内燃机车正是先进技术发展的产物,它主要用于地铁,电客车的调车和救援中,以此来提高机车运行效率,降低运营风险。PLC技

术的不断成熟为内燃机车逻辑控制改造提供了有利条件。本文以型号为JMY450的内燃机车为例,分析了内燃机车PLC控制系统的设计工

作,并提出了PLC控制系统清洁装置以及机车应急功能中的运用,以期提高JMY450内燃机车的运行效率。

关健词:内燃机车;PLC控制;分析与研究

引言

内燃机车是地铁运营及维护要用到的一种很重要的行车设备,在许多地铁系统的维护作业中都需要使用,例如:地铁列车、运输车

辆、无动力轨道车辆的牵引与调车;隧道内和车辆段内事故车辆的救援牵引作业;地铁供电设备施工和维修时工程车作为牵引动力的设

备;地铁正线货物运输及地铁工程维修等等。

1、内燃机车PLC控制系统的组成及工作原理

1.1内燃机车重要信号收集工作

PLC控制设备需要接收的关于内燃机车的重要信号有以下几种:PLC控制系统接收柴油机和传动箱等转速信号、发电信号、机车方向

控制信号、司机控制信号、各种开关信号以及各水温继电器、压力继电器,根据这些信号经过逻辑判断输出控制信号和安全保护信号,信

号放大后驱动执行元件。机车当前运行状态对司机而言极为重要,司机了解机车当前运行状态之后,可按照作业要求,调节机车当前的运

行状态。不仅如此,若数据显示异常,司机也可及时中断车辆操作,令车辆处于停运状态,以免机车处于带故障运行状态,既保证了设备

本身的安全,同时也保证了司机的人身安全。

1.2内燃机车辅助电路

(1)照明系统表头灯,司机室室顶灯,动力室灯,辅助室灯,司机室风扇,前后窗洗涤器,转向架灯,移动插座都从空气开关9QA取

电(900号线正电),经过琴键开关控制各照明灯具开关。灯具一端接地,一端接正电,琴键开关控制正电的通路。(2)前后大灯,前后

红白灯的控制都和机车的运行方向有关,因此这几个灯除琴键开关控制外,还串有前进,后退继电器(3KM,4KM)的常开触点。需注

意,前,后红(标)灯需要在机车运行的相反方向,所以前红灯和后退继电器(4KM)的常开触点配合使用,后红灯和前进继电器

(3KM)常开触点配合使用。前进,后退继电器(3KM,4KM)线圈的得电,失电则由前进后退继电器(23KD,24KD)常开触点控制。

前进后退继电器(23KD,24KD)则由司控器手柄控制。并且前进后退继电器(23KD,24KD)互锁控制。司控器控制的电路电源是由空

气开关4QA(400号线)经主从开关6触点,及钥匙开关继电器(1KD)的常开触点提供。

1.3机车运行总控电路

(1)自动空气开关

闭合机车自动空气开关1ZDK,蓄电池正端电流经自动空气开关1ZDK分两路供电,一路经启动马达电磁铁PS常开触点向启动马达供

电。一路经分流器RCD连接柴油机28V发电机G(柴油机启动后发电机运转,输出电压28V,高于蓄电池电压时,经分流器向蓄电池充电,

同时向机车用电设备供电。),同时向钥匙开关1KS,钥匙开关继电器1KD,电源接触器1KM,启动马达电磁铁PS线圈供电。

机车运行总控电路图如下:

(2)钥匙开关

闭合钥匙开关1KS,蓄电池经自动空气开关1ZDK,分流器RCD,钥匙开关1KS向钥匙开关继电器1KD线圈供电,钥匙开关继电器1KD

常开触点吸合,蓄电池经自动空气开关1ZDK,分流器RCD,钥匙开关继电器1KD常开触点向电源接触器1KM线圈供电,电源接触器1KM

常开触点吸合,蓄电池经自动空气开关1ZDK,分流器RCD,电源接触器1KM常开触点向空气开关1QA-9QA供电.全车24V用电设备经空气

开关1QA-9QA取电。

(3)柴油机启动按钮

按下柴油机启动按钮1SB,蓄电池正电经线206向PLC的X32输入线圈供电。如满足PLC内部程序柴油机启动条件,则PLC的Y14输出线

圈得电,向柴油机启动继电器12KD供电。蓄电池正端经自动空气开关1ZDK,分流器RCD,空气开关1QA线100向柴油机启动接触器2KM线

圈供电,柴油机启动接触器2KM常开触点吸合。蓄电池正端经自动空气开关1ZDK,分流器RCD,柴油机启动接触器2KM常开触点向柴油

机启动马达电磁铁PS线圈供电,柴油机启动马达电磁铁PS常开触点吸合,内部拨叉动作,推动启动马达齿轮与柴油机齿轮啮合。蓄电池正

端经自动空气开关1ZDK,柴油机启动马达电磁铁PS常开触点向启动马达供电,马达转动带动柴油机转动。

JMY450内燃机车供电电源控制,PLC输入输出部分如下:

2、故障概况

2021年3月6号晚上9点过,成都地铁一号线红星路停车场工程车司机开JMY450内燃机车G0103牵引Pc2179平板车在D19-D21信号机间

时,机车突然屏显示装置GOT黑屏,机车自动紧急制动,无法动车。

3、故障原因及调查分析

经调查分析,故障原因为控制电路24V稳压电源模块故障,稳压电源输出异常,机车PLC与机车显示屏均无法正常工作,机车施加停

放制动,导致无法动车。更换控制电路24V稳压电源模块后故障恢复,经起机验证各项功能正常。(见图3)

图3 DC24V稳压电源

4、常见故障及处理

4.1机车不能换挡

故障现象:运行过程中不能换档

原因分析:机车换挡分为自动和手动。自动换挡是机车PLC根据柴油机转速和机车速度计算后自动输出。自动换挡出现此故障先检查

PLC的输入点X15(自动挡信号输入),柴油机转速X0,机车速度X1有无信号。无信号则检查1SA自动换档转换开关是否在自动位,接近

开关及导线是否有故障并排除;若PLC的输入点X15及转速,速度有信号,则检查PLC输出点对应的Y3,Y4或者Y5,Y6有无信号输出。有

信号输出则检查相应的风路压力及电磁阀。拆下操作风缸风管,有风,不能换挡,则检修操作风缸及换挡主控制阀;无风,则检查电磁阀

电路故障或者阀芯是否卡滞并处理。

手动换挡控制中,控制换挡的有PLC及电磁阀,操作风缸,主控制阀。首先检查手动信号是否输入PLC。没有则检查手动开关及导线

并处理,有则检查PLC输出及相应电磁阀。PLC及当电磁阀均工作正常时,检查控制风压是否正常。当风压正常时则检查操作风缸及主控制

阀。拆卸操作风缸,试风。操作风缸应动作灵活,不能有卡滞。

4.2机车不能换向

故障现象:机车不能换向

原因分析:机车起机后手柄在O位,换向手柄在前向或者后向,换挡开关在O位,机车已加载。这种情况存在较大的安全隐患。不能换

向,首先检查风压,电器系统的4QA空气开关,以及相应的继电器故障并修复。排除电器故障仍然不能换向,则应检查运行方向的操作风

缸及主控制阀有无卡滞。换向主控制阀卡滞的特点是:不论换向手柄在哪个位置,机车均在该方向均会加载。拆掉操作风缸安装螺栓,如

果机车卸载,说明操作风缸卡滞,处理操作风缸;如果机车仍然加载,观察主控制阀是否在加载位,若在加载位,说明换向主控制阀卡

滞,应停机拆卸换向主控制阀,处理卡滞的高点或者擦伤,并清洗恢复即可。

4.3故障现象:无润滑油。

原因分析及故障处理:润滑油起着润滑冷却齿轮和轴承的作用。润滑是否良好对轴承的寿命起着非常重要的作用。润滑不良会降低传

动箱工作寿命,严重会烧损轴承。根据传动箱润滑系统工作原理得知,机车发动机工作时,润滑油靠供油泵供给,当机车运行时,机车达

到一定速度,使惰行泵出口油压超过390kpa时,润滑油由惰行泵提供。在发动机起机后出现无润滑油报警时,应先检查传动箱油位,添加

传动油至规定位置。油位在规定位置仍无润滑油,则打开传动箱出油口处的放气阀,放掉传动箱内管路的空气,直到放出润滑油(较长时

间不能放出,应停止发动机,查出,避免传动箱缺油烧损)关闭即可。

5、结束语

如今PLC控制系统在内燃机车当中的运用愈发频繁,但在程序设计方面依旧存在不足的现象,不利于内燃机车的稳定运行。因此,作

为内燃机车设计人员,应了解当前内燃机车PLC控制系统中存在的问题,并积极对其进行优化。

参考文献:

[1]内燃机维护管理措施[J].李晓静.设备管理与维修.2019(04)

[2]内燃机车检修模式改革应对措施及探讨[J].王世伟.内燃机与配件.2019(02)

[3]某新型机车柴油机研发经济效益分析[J].李梦斐.内燃机与配件.2019(01)

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